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近年來(lái),隨著水泥窯燒成技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步,生產(chǎn)效率與產(chǎn)能提升,冷卻機(jī)頭排風(fēng)機(jī)系統(tǒng)風(fēng)速也相應(yīng)提升,負(fù)荷增加,窯頭收塵器進(jìn)出口壓差也相應(yīng)增大,長(zhǎng)期的高負(fù)荷運(yùn)行,出現(xiàn)頭排風(fēng)機(jī)葉輪輪轂開(kāi)裂、收塵袋使用壽命短、余熱發(fā)電鍋爐管群破管頻繁等一系列問(wèn)題。本文介紹了窯頭排風(fēng)系統(tǒng)降阻改造措施,解決了生產(chǎn)困擾,同時(shí)取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。0、前言江西某水泥公司制造廠擁有兩條KHDΦ5.2m×61m、設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能6?000t/d的短窯生產(chǎn)線,窯頭配置LPPW270-2×4收塵器,過(guò)濾面積8?685m2,設(shè)計(jì)過(guò)濾風(fēng)速1.1m/min,兩條熟料生產(chǎn)線配有一套18MW的余熱發(fā)電機(jī)組。經(jīng)該廠多年的系統(tǒng)優(yōu)化,生產(chǎn)效率與產(chǎn)能提升較大,系統(tǒng)風(fēng)量隨之增加,頭排風(fēng)機(jī)風(fēng)速也相應(yīng)增加,接近全速,收塵器進(jìn)出口壓差增大,功率陡增,電耗上升。過(guò)高的轉(zhuǎn)速導(dǎo)致頭排風(fēng)機(jī)出現(xiàn)葉輪輪轂開(kāi)裂,處理風(fēng)量的增大使收塵器中收塵袋的使用壽命縮短,余熱發(fā)電鍋爐管群出現(xiàn)破管等現(xiàn)象。針對(duì)上述生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,該廠經(jīng)過(guò)細(xì)致分析、研究與探討,最終確定了系統(tǒng)降阻改造方案。改造后,窯頭排風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率下降近200kW,收塵袋使用壽命預(yù)計(jì)可延長(zhǎng)2年,也避免了因風(fēng)機(jī)葉輪輪轂及鍋爐管群故障對(duì)生產(chǎn)的影響,熟料成本降低2.13元/t,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。1、出現(xiàn)的問(wèn)題1.1頭排風(fēng)機(jī)葉輪輪轂開(kāi)裂頭排風(fēng)機(jī)夏季運(yùn)行速度高達(dá)95%~100%,長(zhǎng)期高速高負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致葉輪輪轂開(kāi)裂(見(jiàn)圖1),裂紋長(zhǎng)度達(dá)500mm,每次檢修需要停窯2~3d,熟料產(chǎn)量減少2萬(wàn)t,損失超過(guò)100萬(wàn)元。1.2窯頭收塵器收塵袋壽命短收塵袋壓差高,易破袋(見(jiàn)圖2),需每年更換一次收塵袋,費(fèi)用近110萬(wàn)元。1.3余熱鍋爐出現(xiàn)破管現(xiàn)象由于風(fēng)量增大,頭排風(fēng)機(jī)運(yùn)行速度高,導(dǎo)致鍋爐內(nèi)部風(fēng)速高,鍋爐管群磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)破管現(xiàn)象(見(jiàn)圖3),每年需檢修2~3次,為控制進(jìn)入窯頭收塵器溫度不超過(guò)220℃,窯減產(chǎn)近40%,熟料產(chǎn)量減少約3萬(wàn)t,損失超過(guò)150萬(wàn)元。圖1葉輪輪轂裂紋圖2收塵袋破袋圖3鍋爐管群破管漏水1.4熟料溫度偏高收塵器壓差大,頭排風(fēng)機(jī)負(fù)荷高,限制了冷卻機(jī)風(fēng)量,夏季熟料溫度較高,水泥粉磨需噴水降溫,粉磨P·O42.5標(biāo)號(hào)及以上水泥,熟料配比需增加1%,水泥成本上升1.5~2元/t,以每年夏季生產(chǎn)100萬(wàn)t水泥計(jì),生產(chǎn)成本增加至少150萬(wàn)元。2、運(yùn)行情況及原因分析2.1窯頭排風(fēng)系統(tǒng)工藝布置窯頭排風(fēng)系統(tǒng)工藝布置如圖4所示,2019年4月13日5#線和6#線窯頭排風(fēng)機(jī)的運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1,這兩條線頭排風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)過(guò)濾風(fēng)速為0.76~1.1m/min,設(shè)計(jì)處理風(fēng)量為400?000~665?000m3/h。圖4窯頭排風(fēng)系統(tǒng)工藝布置表1改造前窯頭排風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)回轉(zhuǎn)窯增產(chǎn)后,熟料冷卻機(jī)頭排風(fēng)機(jī)速度高達(dá)95%,收塵器過(guò)濾風(fēng)速接近1.1m/min。2.2原因分析(1)袋收塵器阻力是頭排系統(tǒng)阻力主要來(lái)源之一,其阻力高會(huì)造成過(guò)濾風(fēng)速高,收塵袋壽命短,系統(tǒng)風(fēng)速加大。(2)AQC鍋爐阻力也是頭排系統(tǒng)阻力主要來(lái)源之一,其阻力高會(huì)造成通過(guò)的過(guò)濾風(fēng)速高,系統(tǒng)風(fēng)速加大,AQC鍋爐管群出現(xiàn)破管,造成窯非計(jì)劃性減產(chǎn)。(3)膨脹節(jié)變形會(huì)造成系統(tǒng)阻力增大,破損則會(huì)漏風(fēng),增加無(wú)效風(fēng)量,造成窯頭排風(fēng)機(jī)速度及功率上升。(4)風(fēng)管變形、彎頭變形、接頭錯(cuò)位等均會(huì)造成系統(tǒng)阻力增大。以上四種因素疊加,使得頭排風(fēng)機(jī)速度進(jìn)一步上升,風(fēng)機(jī)負(fù)荷增大,造成風(fēng)機(jī)葉輪輪轂開(kāi)裂,需要停窯修復(fù);同時(shí)也使得冷卻機(jī)零壓點(diǎn)前移,過(guò)多的熱風(fēng)被窯頭拉走,從而造成上述問(wèn)題,且還會(huì)造成系統(tǒng)二、三次風(fēng)溫低,熱回收利用效率低。3、技改方案根據(jù)工藝流程分析,該廠技術(shù)團(tuán)隊(duì)提出了兩套解決方案,對(duì)收塵器進(jìn)行改造,擴(kuò)大過(guò)濾面積。3.1方案一將原有收塵器擴(kuò)大,模型示意見(jiàn)圖5,具體改造如下:(1)最大化利用現(xiàn)有收塵器殼體。(2)新建外部風(fēng)道(兩側(cè)對(duì)稱布置)及風(fēng)道支撐結(jié)構(gòu)。(3)對(duì)收塵器內(nèi)部重新分區(qū),取消中間風(fēng)道,將現(xiàn)有風(fēng)道空間改成袋室。圖5收塵器模型示意本方案預(yù)計(jì)投資900萬(wàn)元/套(無(wú)土建費(fèi)用),停窯改造時(shí)間60d,過(guò)濾面積增加50%。3.2方案二保留原有窯頭LPPW270-2×4收塵器,同時(shí)在現(xiàn)有收塵器外側(cè)新增一臺(tái)CDMC180-6收塵器(過(guò)濾面積4?340m2),以達(dá)到利用原有收塵器和新增收塵器共同處理窯頭廢氣的目的。另外,新增收塵器采用雙層檢修門結(jié)構(gòu),降低了整體漏風(fēng)率,并聯(lián)收塵器工藝示意如圖6所示。本方案預(yù)計(jì)投資450萬(wàn)元/套(含土建費(fèi)用,需占地105m2,高度7.6m),過(guò)濾面積增加50%,停窯風(fēng)管對(duì)接時(shí)間僅需24h。3.3方案比較方案二(并聯(lián)增加收塵面積)相比方案一(擴(kuò)大原有收塵面積)有以下優(yōu)勢(shì):(1)相比方案一,可節(jié)省投資約50%。(2)方案二僅需對(duì)接時(shí)停窯施工1d,對(duì)生產(chǎn)影響很小。方案一需停窯改造60d,工期太長(zhǎng),對(duì)生產(chǎn)影響太大,遠(yuǎn)超水泥廠能夠接受的正常停窯大修時(shí)間。圖6并聯(lián)收塵器工藝示意(3)方案二為并聯(lián)式收塵,當(dāng)其中一臺(tái)收塵器故障時(shí),可關(guān)停故障收塵器,減產(chǎn)燒成進(jìn)行緊急處理,以避免停窯,減少生產(chǎn)損失。(4)并聯(lián)增加收塵器,原規(guī)劃設(shè)置擋板,以便合理分配風(fēng)量,平衡系統(tǒng)壓差。經(jīng)過(guò)一年多的論證,進(jìn)入并聯(lián)收塵器的風(fēng)量會(huì)自動(dòng)依據(jù)各自收塵面積進(jìn)行分配,保持自平衡,達(dá)到壓損基本一致,不會(huì)造成進(jìn)入新增收塵器的風(fēng)量過(guò)大而導(dǎo)致破袋。即使不增設(shè)擋板,對(duì)收塵系統(tǒng)也幾乎無(wú)影響。綜上所述,方案二性價(jià)比更高、可行性更好、對(duì)生產(chǎn)影響更小。因此,最終采用了方案二。4、改造后運(yùn)行效果整個(gè)技改工作于2022年9月完成,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景見(jiàn)圖7。改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表2,在相近冷卻機(jī)風(fēng)量下,窯頭排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速下降約16.5%,風(fēng)機(jī)功率下降約37.5%,收塵器壓差下降約42%。圖75#線和6#線并聯(lián)收塵器表2改造前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比降阻改造后,取得了如下經(jīng)濟(jì)效益:(1)頭排風(fēng)機(jī)節(jié)電效益。5#、6#線頭排風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率分別下降223kW、205kW,每年節(jié)電3?389?000kWh,節(jié)約電費(fèi)210萬(wàn)元。(2)延長(zhǎng)收塵袋使用壽命。收塵器壓差由1.4kPa下降至0.8kPa,過(guò)濾風(fēng)速經(jīng)測(cè)試為0.8~0.9m/min,收塵袋使用壽命預(yù)估由1年延長(zhǎng)至3年,每年可節(jié)省90萬(wàn)元。(3)避免停窯檢修風(fēng)機(jī)。改造后,風(fēng)機(jī)速度降低,避免了以往每年非計(jì)劃性停窯檢修葉輪輪轂,以年度多產(chǎn)2萬(wàn)t熟料計(jì),增效100萬(wàn)元。(4)避免減產(chǎn)檢修鍋爐。往年因鍋爐管群破管而減產(chǎn)檢修2~3次,改造后鍋爐管群至今未出現(xiàn)異常破管,以年度多產(chǎn)3萬(wàn)t熟料計(jì),增效150萬(wàn)元。(5)減碳效益。年降低碳排放870t,產(chǎn)生效益5萬(wàn)元。綜上,年度增效總計(jì)約555萬(wàn)元。5、結(jié)束語(yǔ)該廠窯頭排風(fēng)系統(tǒng)降阻改造后,解決了一系列生產(chǎn)難題,還同步降低熟料成本2.13元/t,取得了較好效果和經(jīng)濟(jì)效益。改造后,頭排風(fēng)機(jī)速度下降,延長(zhǎng)了風(fēng)機(jī)葉片及輪轂的使用壽命,

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