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文檔簡介

1、降低矩形頂管施工中管節(jié)的扭轉(zhuǎn)幅度,現(xiàn)場型,廣東省基礎(chǔ)工程公司 佛山矩形頂管QC小組 2011年10月,泥水平衡頂管機式工具頭頂管施工形象示意圖,工程概況,南桂路站市政過街通道,采用矩形頂管施工,長度為78m,穿越桂瀾路。通道截面的截面尺寸6m(寬)4.3m(高)。,一、小組概況,制表:張友林 2011年10月25日,二、QC小組活動計劃,注:Tp=38 制表:高明 2011年10月25日,三、選題理由,1、據(jù)規(guī)范要求管節(jié)扭轉(zhuǎn)角度為2.4,而我司施工的矩形頂管工程管節(jié)扭轉(zhuǎn)度控制在1.5; 2、管節(jié)扭轉(zhuǎn)過大會引起地表變形和對周圍環(huán)境的影響,應(yīng)事先做出充分預(yù)測; 3、先進頂管推進過程中挖進機及管道周

2、圍處于主動土壓力與被動土壓力之間,故對原土干擾極少,所以不會導(dǎo)致路面沉降以至產(chǎn)生裂紋,避免了路面重修 。,綜上所述,選擇“降低矩形頂管施工管節(jié)的 扭轉(zhuǎn)幅度”作為本QC活動課題。,四、設(shè)定目標,確保矩形頂管施工中管節(jié)扭轉(zhuǎn)幅度從1.5降低到0.5以下。,本課題小組的目標是:,目前施工現(xiàn)狀:,1、制訂目標,繪圖者:高明 時間:2011年10月29日,1、提高頂管設(shè)備安裝質(zhì)量,預(yù)防管 道發(fā)生扭轉(zhuǎn)。 2、本工程刀盤運轉(zhuǎn)速度4.5r/min, 施工中若嚴格按照施工程序施工, 減少糾偏造成的扭轉(zhuǎn)。 3、根據(jù)我司以往大直徑圓形頂管施 工經(jīng)驗,在優(yōu)良樣板工程中,頂 管出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)幅度一般可控制在 0.5左右。 綜上

3、可知:目標可行!,五、目標論證,QC小組對前期已完工的桂城站施工中的30節(jié)管片的管節(jié)扭轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)進行綜合檢測分析,得出了導(dǎo)致矩形頂管施工過程中管節(jié)扭轉(zhuǎn)的主要因素見下表:,表5 矩型頂管施工過程中管節(jié)扭轉(zhuǎn)問題的統(tǒng)計,制表人:高明 2011年11月1日,矩型頂管施工過程中管節(jié)扭轉(zhuǎn)問題統(tǒng)計柱狀圖 圖4,結(jié)論:從統(tǒng)計表中可以看出,刀盤運動模式不合理是矩型頂管施工工程中管節(jié)扭轉(zhuǎn)的主要癥結(jié)。,累計頻數(shù) (點數(shù)),累計百分比%,10,刀盤運轉(zhuǎn)模式不合理,人員操作失誤,洞口位置偏差,42,9,1,50,70,85,0,40,60,局部土體擾動,6,2,20,60,80,100,40,30,安裝精度不夠,20,95

4、,98.33,N=60,七、原因分析,小組成員運用頭腦風(fēng)暴法 ,按照人員、設(shè)備、材料、方法、 環(huán)境、測量六個方面進行分類匯總繪制刀盤模式運動不合理的因果 圖,如下圖5所示 。,繪圖者:高明 時間:2011年11月05日,圖-5 刀盤運轉(zhuǎn)模式不合理因果圖,八、要因確定,要因確認計劃表 (表四),制表人:張友林 日期:2011年11月08日,結(jié) 論:崗位考核優(yōu)良率100%,達到標準,人員培訓(xùn)不到位不是要因。,1、要因確認一:交底不足,確認方法:對施工作業(yè)人員進行考核,安全技術(shù)交底 標 準:交底率要達到100%,考核合格率要達到100% 實 測:施工班組人員共30人,2011年11月6日對 其進行崗

5、位考核。成績?nèi)缦拢?2、要因確認二:膨潤土達不到標準,確認方法:現(xiàn)場抽樣送試驗室檢測 標 準:各項指標見下膨潤土質(zhì)量指標表 實 測:各項指標見下膨潤土質(zhì)量指標測試表。,膨潤土質(zhì)量指標表 表6,制表:高明 日期:2011年11月6日 膨潤土質(zhì)量指標測試表 表7,統(tǒng)計:張友林 制表:高明 日期:2011年11月6日,結(jié)論:根據(jù)實驗室測試結(jié)果得知,膨潤土達不到標準確認為不是要因。,確認方法:查看現(xiàn)場排漿泵流量計情況。 標 準:管道泥漿泵流量要大于臨界流量120立方米/小時。 實 測:對排漿泵的流量進行了檢測試驗,試驗結(jié)果如下:(表8),統(tǒng)計:張四忠 制表:郭榮觀 日期:2011年11月6日,結(jié) 論:

6、 排漿泵流量過小是要因。,排漿泵的流量記錄 (表8),3、要因確認三:排漿泵流量過小,4、要因確認四:進漿壓力過大,確認方法:進漿壓力必須控制在0.08MPa0.10MPa 標 準:進漿壓力在0.08MPa0.10MPa,未超過標準值 實 測:對進漿壓力實時監(jiān)控,進漿壓力均為0.09 Mpa小 于 設(shè)計值,檢測結(jié)果如下:(表9),進排漿壓力記錄表 表9,統(tǒng)計:魏祥文 制表:余劍鋒 2011年11月7日,結(jié) 論: 進漿壓力過大非要因。,5、要因確認五:沒有及時監(jiān)控管節(jié)頂進速率,巡視,監(jiān)控,確認方法:現(xiàn)場巡視 標 準:頂進速度是否均在46mm/min區(qū)間內(nèi)一個固定值,實 測:經(jīng)過對施工現(xiàn)場進行巡視

7、,操控室頂進期間均有人員進行實時觀測記錄,記錄表見表10。,管節(jié)行進狀態(tài)(速度)記錄 表10,記錄人:陳運順 日期:2011年11月7日,結(jié) 論: 沒有及時知監(jiān)控節(jié)頂進速率非要因。,6、要因確認六:機頭糾偏后產(chǎn)生糾偏反力,確認方法:查閱資料及現(xiàn)場驗證 標 準:自動糾偏后自動糾偏系統(tǒng)所顯示的數(shù)據(jù)是否變化 實 測:通過對糾偏量的對比,發(fā)現(xiàn)就有糾偏后并為產(chǎn)生糾偏 反力,具體數(shù)據(jù)間表11,統(tǒng)計:張新化 制表:羅俊華 日期:2011年11月7日,糾偏數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 表11,結(jié)論:機頭糾偏后產(chǎn)生糾偏反力非要因。,7、要因確認七:液壓千斤頂左右行進速度不一致,確認方法:查閱資料及現(xiàn)場驗證 標 準:千斤頂左右行進

8、速率一致 實 測:對千斤頂左右行進速度進行檢測,發(fā)現(xiàn)存在偏差,具 體檢測數(shù)據(jù)間下表12,記錄:高明 日期:2011年11月7日,液壓千斤頂左右行進量紀錄 表12,液壓站,測速設(shè)備,結(jié)論: “壓液壓千斤頂左右行進速度不一致“是主要因素。,8、要因確認八:泥漿配合比達不到設(shè)計要求,確認方法:現(xiàn)場抽樣泥漿的比重、粘度、膠體率 標 準:泥漿比重應(yīng)為1.251.3,粘度為25s,膠體 率為95%。 實 測:見泥漿的關(guān)鍵性能指標檢測表13.,統(tǒng)計:高明 制表:張友林 日期:2011年11月8日,泥漿關(guān)鍵性能指標檢測 表13,測泥漿比重,結(jié) 論:泥漿配合比達不到設(shè)計要求,是要因。,9、要因確認九:覆土較淺,

9、確認方法:施工現(xiàn)場驗證覆土較淺 標 準:覆土約4m 實 測:頂管施工區(qū)域地質(zhì)條件均為粉細砂 地層,地質(zhì)較為單一,頂進施工過程 中嚴格控制好了進排漿壓力、液壓千 斤頂頂力大小、軸線偏差量等,均符 合要求。,結(jié)論:覆土較淺不是主要因素,10、要因確認十:頂管機設(shè)備組裝合格率低,結(jié)論:頂管機設(shè)備組裝合格率低不是主要因素。,確認方法:查閱出廠合格證及現(xiàn)場驗收 標 準:有合格證,安裝、驗收人員是否均為專業(yè)技術(shù)人員 實 測:無任何組裝精度問題,合格率均達到100%,1、排漿泵流量過小 2、液壓千斤頂左右行進速度不一致; 5、泥漿配合比達不到設(shè)計要求。,要因確定:,根據(jù)以上驗證分析,造成“矩形頂管發(fā)生管節(jié)扭

10、轉(zhuǎn)”的主要原因是:,要因找到了!,九、制定對策,1、方案選擇與試驗分析,根據(jù)要因確認結(jié)果,QC小組成員針對:“排漿泵流量過小”、“液壓千斤頂左右行進速度不一致”及“你將配合比到不到設(shè)計要求”這三個問題召開對策方案分析會議,會上分別對以上三個問題的幾個方案進行分析比選,最終整理、歸納成系統(tǒng)圖和分析表:,制圖人:高明 制圖日期:2011年11月9日,圖 6 要因1解決方案系統(tǒng)圖,結(jié)論:通過上述對策分析,“排漿泵檢測后對受損零部件進行更換”在解決排漿泵流量過小方面更占優(yōu)勢。為此我們將此方案定位可行的對策方案。,制圖人:高明 制圖日期:2011年11月9日,圖 7 要因2解決方案系統(tǒng)圖,結(jié)論:通過上述

11、對策分析,“檢測液壓千斤頂配套設(shè)備的性能后,對受損零部件進行更換”在保證液壓站工作效率及確保千斤頂左右行進速度等方面更占優(yōu)勢,為此我們將此方案定為可行的對策方案。,結(jié)論:通過上述對策分析,“購買鈉基膨潤土按設(shè)計配比配制循環(huán)泥漿”在配制循環(huán)泥漿的質(zhì)量、配比濃度控制、排漿順暢和潤滑效果等方面更占優(yōu)勢,為此我們將此方案定為可行的對策方案。,圖 8 要因3解決方案系統(tǒng)圖,制表人:高明 制表日期:2011.11.10,2、對策表,對策措施表 表14,實施一:增加排漿泵流量,本對策的實施由組長余劍鋒,組員高明、張友林同志負責(zé),由技術(shù)人員黎東輝同志通過計算,算出管道泥漿的臨界流速:,1、管內(nèi)臨界沉淀流速VL

12、,VLFL,其中:FL :與粒徑和泥水濃度有關(guān)的調(diào)整系數(shù),取1.35 :固體顆粒比重 2.7 1:進水泥漿比重 11.15 d:排泥管內(nèi)徑d106mm,2、排泥泵流量,q2aVL1.2 m3/min,a:泥漿管的內(nèi)截面a=,3、進泥泵流量,十、實施對策,考慮到推進速度及長距離矩形頂管以及泵的效率,可確定:排泥泵流量2 q22.4 m3/min144 m3/h 然后根據(jù)這個管道泥漿臨界流速調(diào)節(jié)排漿泵變頻器值為40Hz。再由高明、張友林在指導(dǎo)工人開機時,排漿泵的變頻器應(yīng)控制在40Hz。,本項工作在2011年11月14日完成,(表15),實施效果檢查:,統(tǒng)計:余劍鋒 制表:高明 日期:2011年11

13、月14日,通過以上對策實施后,經(jīng)高明對現(xiàn)場排漿泵的流量進行檢驗并統(tǒng)計,結(jié)果如下:,排漿泵的流量檢測表,結(jié)論:排漿泵流量控制在1442m3/h,達到了對策目標。,1、由張新化對現(xiàn)場施工人員重新進行質(zhì)量技術(shù)交底,明確頂 管施工過程中主頂油泵流量控制的重點,逐一解析操作難 點,加強操作人員對主頂油泵流量控制重要性的認識,提 高頂管施工的科學(xué)性、合理性。由張新化計算主頂油泵站 的工作流量(也稱流量標準值)V:,實施二:保證液壓千斤頂左右行進速度同步,本對策的實施有組員張新化同志負責(zé),a、千斤頂內(nèi)徑d=32cm; b、主頂油泵站總流量V0=25L/min; c、頂進速度=5cm/min; 每支千斤頂工作

14、流量V1= d2=4L/min; 頂進時由4支油千斤頂缸同時工作,即V4416 L/min。,2、通過計算后在實際頂進過程中達到主頂油泵的流量要求,然后以此速度頂進,保證千斤頂左右行進速度一致。,本項工作在2011年11月17日完成,實施效果檢查:,通過以上對策實施后,經(jīng)張新化對現(xiàn)場主頂千斤頂行進速度進行檢測統(tǒng)計,結(jié)果匯總?cè)缦氯缦卤?6:,主頂千斤頂行進速度統(tǒng)計表 表16,統(tǒng)計:張新化 制表人:羅俊華 日期:2011年11月17日,結(jié)論:左右千斤頂行進速度控制在150.5cm/min,達到了對策目標,首先由魏祥文重新對試驗工鄧聲捷進行質(zhì)量技術(shù)交底,要求其應(yīng)嚴格按照配合比膨潤土:燒堿:CMC:水

15、=(0.10.3):(0.20.35):(0.010.03):1進行配比泥漿。魏祥文全程跟蹤?quán)嚶暯菖浔饶酀{的過程。主要對配比原料的稱量的準確性和攪拌的均一性進行監(jiān)控,靜置時間應(yīng)在24小時以上。配比完后檢測泥漿關(guān)鍵性能指標比重應(yīng)1.251.3,粘度應(yīng)25s,膠體率應(yīng)95% 。泥漿關(guān)鍵性能指標達到上述標準之后,通過進漿泵抽到頂管機泥水倉內(nèi),進行泥漿循環(huán)。,實施三:嚴格按照泥漿的設(shè)計配合比進行配比, 改善泥漿的性能,本對策的實施有組員由張四忠、魏祥文、陳運順三位同志負責(zé),本項工作在2011年11月20日完成,實施效果檢查:,通過對策實施后,經(jīng)現(xiàn)場對泥漿的配合比進行配比檢驗,結(jié)果如下表: 泥漿的關(guān)鍵性

16、能指標檢測表 (表17),統(tǒng)計:張四忠 制表:魏祥文 日期:2011年11月20日,結(jié)論:泥漿的關(guān)鍵性能各項指標檢測合格率百分之百,達到了對策目標。,表15 實施對策后頂管頂進記錄,實施效果驗證:經(jīng)過張四忠同志對現(xiàn)場檢查,頂管機在頂進過程中扭轉(zhuǎn)幅度大大減小,降到每節(jié)管扭轉(zhuǎn)小于0.5,確保了頂管機的順利運行,達到了目的。,十一、效果檢查:,1、經(jīng)QC小組活動,解決了矩形頂管施工中管節(jié)扭轉(zhuǎn)的問題,達到了設(shè)計要求,超出了預(yù)期目標。在工程量大工期極緊,工藝、頂管設(shè)備受限的現(xiàn)實情況之下,不但解決了施工進度慢、工期短帶來的壓力問題(管節(jié)扭轉(zhuǎn)由以前的1.5 降低到0.5 ),還為我司及業(yè)主創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效

17、益。,2、直接經(jīng)濟效益=創(chuàng)造的經(jīng)濟效益-投入的費用=79000-10400=68600元 。,十二、鞏固措施,1、鞏固措施 (1)認真整理本次QC活動的有關(guān)技術(shù)資料及成果后,然后歸檔。 (2)將本次QC活動的操作規(guī)程納入矩形頂管施工指導(dǎo)書中,以便下次施工時采用。 (3)將施工作業(yè)總結(jié)的數(shù)據(jù)、操作方法編輯成矩形頂管施工操作手冊,便于實際施工操作時采用。,與主管培訓(xùn)工作的部門合作,將本次活動的施工工藝作為頂管施工培訓(xùn)資料。完善本次活動的有關(guān)技術(shù)資料,納入公司工程部的施工工藝及操作規(guī)程,并以上報公司技術(shù)部批準,同時申報矩形頂管省級工法。通過鞏固后施工質(zhì)量得到了大大的提高。 我們在鞏固期間跟蹤了后期矩形頂管管節(jié)的扭轉(zhuǎn)情況,在為期30天的鞏固期內(nèi),每節(jié)管節(jié)頂進扭轉(zhuǎn)幅度下降到0.5以下,達到了預(yù)定的目標,并能很好的維持,詳見表16鞏固后管節(jié)扭轉(zhuǎn)情況記錄(表16) 。,2、鞏固

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