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1、.降低10KV配電線路的跳閘次數(shù)-崔壩供電所QC小組一、QC小組簡介成立時間:2011年4月26日小組類型現(xiàn) 場 型注冊日期注冊編號20011.04.26ESGD-QC-081 小組情況小組 名稱恩施崔壩供電所QC小組受TQC理論教育情況人均56小時項目分工姓 名性 別年 齡文化程度職務工種原創(chuàng)侯繼武男27本科副所長組長成 員賀德發(fā)男48初中技術專責小組成員活動情況活動次數(shù)活動時間3次11年04月26日二、選題理由低10KV配電線路的跳閘次數(shù)降低10KV配電線路的跳閘次數(shù)10KV配網(wǎng)是供電企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的重要組成部分,它的安全經(jīng)濟運行直接關系到用戶和供電企業(yè)的切身利益。10KV配電線路異常跳

2、閘反應出設備不健康的運行狀況。10KV配電線路頻繁的跳閘既影響到用戶的正常生產(chǎn)、生活,造成不良的社會影響,又加大了巡線人員的勞動強度,增加了供電企業(yè)的人工成本,降低了供電企業(yè)的供電可靠性,從而影響到公司各項生產(chǎn)、經(jīng)營指標的完成。2010年初公司給崔壩供電所下達的10KV配電線路年度跳閘控制目標為15次,截止2010年底,全所10KV配電線路累計跳閘14次,雖然較好的完成了全年的控制目標,但統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示在供電所管轄的5條10KV配電線路中,僅崔壩供電所所管轄的崔108斑竹園、崔109公龍線2條10KV配電線路全年累計跳閘次數(shù)高達10次,占到整個全所2010年累計跳閘次數(shù)的71.43%。本小組決定

3、把這2條10KV配電線路作為“目標線路”,把“降低目標線路的跳閘次數(shù)”作為今年QC活動的課題。三、現(xiàn)狀調(diào)查本小組以2010年崔壩供電所10KV線路跳閘報表為統(tǒng)計依據(jù),得出統(tǒng)計圖表如下。由表3-1和圖3-3可見,2010年目標線路2跳閘次數(shù)占到全所10KV線路跳閘次數(shù)的比率高達71.43%,是影響我所10KV線路跳閘指標的重要因素。表3-1 2010年目標線路跳閘次數(shù)統(tǒng)計表 圖3-2 2010年目標線路跳閘次數(shù)與全所跳閘次數(shù)對照圖表3-3 2010年目標線路跳閘原因及保護動作統(tǒng)計表圖3-4 2010年目標線路跳閘原因及保護動作分析圖30%60%80%90%100%圖3-5 2010年目標線路跳閘

4、原因排列圖由表3-3、圖3-4和圖3-5可見,影響目標線路跳閘次數(shù)多的最大因素是雷擊、樹障和臺區(qū)故障。四、活動目標三、活動目標本次QC活動目標:把目標線路的跳閘次數(shù)從2010年累計10次下降到2011累計4次(圖3-1)。2010年10次2011年4次跳 閘 次 數(shù)圖4-1 QC活動目標圖制定目標的依據(jù):2010年供電公司按9次/百公里年的計算標準,計劃將目標線路總跳閘次數(shù)控制為14次/年(表4-1)。但2010年目標線路累計跳閘已達到10次,為了完成2011全年的指標值,預計2011年可將目標線路的跳閘次數(shù)控制在4次/年,從而將百公里年的跳閘次數(shù)降至4次,達到并優(yōu)于公司的考核標準。序號線 路

5、 名 稱線 路 長 度(KM)2010年度計劃跳閘控制次數(shù)1公龍線35.66842中村線34.14533斑竹園線37.01744姚灣河線18.2042小計125.03414表3-1 2007年*供電公司10KV配電線路跳閘控制次數(shù)分解表(部分)五、要因分析四、要因分析料人機人樹障和爬藤隱患熔斷器安裝不規(guī)范線路弧垂過大接地扁鐵銹蝕低壓出線不規(guī)范目標線路跳閘次數(shù)多巡視不力設備質量差避雷器和接地裝置不規(guī)范瓷瓶絕緣低配變?nèi)庇凸芾砹鞒淌杪┍Wo定期未及時修改雷區(qū)、龍卷風多發(fā)區(qū)10KV線路設計缺陷環(huán)人法人圖5-1 引發(fā)目標線路跳閘次數(shù)多的因果關系圖為了盡快的查找到目標線路跳閘次數(shù)居高不下的原因,QC活動小組

6、在生產(chǎn)副總的大力支持下,發(fā)動機關部室和供電所人員,于2011年6月下旬,對目標線路進行了一次為期5天的全面巡查。根據(jù)巡查情況繪制因果關系圖如上(圖5-1)通過到氣象局查閱資料匯制出*市雷區(qū)分布示意圖如下(圖4-2),目標線路的地理位置剛好為于雷區(qū)。目標線路所在地理位置圖4-2 *市雷區(qū)分布示意圖全體組員對各末端原因進行集中討論和分析,一致通過以下幾個末端原因為要因。.1. 雷區(qū)、龍卷風多發(fā)區(qū)2. 10KV線路設計缺陷 3. 避雷器和接地裝置不規(guī)范4. 熔斷器不規(guī)范5. 低壓出線不規(guī)范6、 巡視不力五、制定對策五、制定對策針對以上六大要因,制定了對策表(表5-1)。序號要 因現(xiàn) 狀 調(diào) 查目 標

7、措 施執(zhí)行人完成時間1雷區(qū)、龍卷風多發(fā)區(qū)新河線部分懸瓷瓶有雷擊放電痕跡,新湖線、紅衛(wèi)線低值瓷瓶較多,部分臺區(qū)10KV避雷器有雷擊放電痕跡。且龍卷風易引起倒桿斷線災害。加大設備的絕緣強度更換低值瓷瓶,拉加防雷設施。*2007-7-30210KV線路設計缺陷紅廟線與新河線057#-062#同桿架設,測得上下層橫擔間距0.6米,低于標準值0.8米的要求。桿塔剛好位于河堤,鳥害引起線路跳閘時有發(fā)生。同桿線路橫擔之間的最小距離大于0.8米變更設計方案。更換直線橫擔12根。安裝驅鳥器。*2007-7-153避雷器和接地裝置不規(guī)范部分臺區(qū)10KV避雷器接地不規(guī)范。部分臺區(qū)低壓配電柜(箱)無低壓避雷器或低壓避

8、雷器接地不規(guī)范。避雷器和接地裝置未定期測試。避雷器和接地裝置安裝規(guī)范且定期進行測試加強避雷器和接地裝置的管理,定期進行避雷器試驗和接地電阻搖測。*2007-7-204熔斷器不規(guī)范部分臺區(qū)10KV熔斷器用鋁絲代替。部分臺區(qū)10KV熔斷器和低壓熔斷器未按標準配置。按配變的容量配置按標準配置和安裝高低壓熔斷器。*2007-7-105低壓出線不規(guī)范部分臺區(qū)低壓出線無任何保護,采用直通方式。所有低壓出線設置過流和漏電保護加裝配電柜(箱)及低壓出線保護裝置*2007-7-156巡視不力部分高、低壓線路有樹障。部分臺區(qū)爬藤已接近10KV避雷器和穿墻套管,甚至伸進臺區(qū)高壓室。部分桿塔爬藤順拉線已接近導線。部分

9、變壓器嚴重缺油。目標線路零樹障,無爬藤。變壓器油位正常對目標線路進行一次徹底的清障。對所有配變油位進行一次全面檢查。*2007-7-5表5-1 要因對策表六、對策實施六、對策實施對策一:目標線路位于雷區(qū),加之“避雷器和接地裝置不規(guī)范”加大了雷擊跳閘的幾率。針對這一現(xiàn)狀,我們投入了19200元,更換了新湖主線、線衛(wèi)主線和新河線600片低值和零值瓷瓶。投入了15300元更換了部分10KV避雷器及低壓避雷器,并規(guī)范了所有避雷器的接地,所有接地裝置均達到了“三位一體”的接地規(guī)范。同時開展了為期一個月的接地電阻搖測,對不合格的接地裝置進行了更換。以上措施大大提高了設備的絕緣水平和防雷能力。對策二:“10

10、KV線路設計缺陷”是鳥害頻發(fā)的主要因素。針對這一現(xiàn)狀,我們對紅廟線與新河線同桿架設的058#-061#桿進行重新設計,投入了5250元更換了橫擔12根,使同桿線路橫擔之間的最小距離達到規(guī)程的要求,同時在鳥害頻發(fā)地段安裝了5臺風能驅鳥器。對策三:“熔斷器不規(guī)范”、“低壓出線不規(guī)范”、“巡視不力”直接導致臺區(qū)故障引發(fā)10KV配電線路跳閘。針對這一現(xiàn)狀,我們投入了7800元對所有配置不合理的10KV熔斷器和低壓熔斷器進行了更換。投入了3100元對臺區(qū)10KV下火線進行改造,更換為絕緣線。投入了25600元對低壓出線“直通式”的臺區(qū)進行了改造,增加了配電柜(箱)和保護裝置。針對樹障和爬藤引發(fā)的安全隱患

11、,我們于7月上旬組織供電所人員,開展了一次為期10天的“全面清障”活動,清除樹障385棵,消滅了所有設備上的爬藤,對35臺缺油配變補充了變壓器油。同時我們還修改完善了設備巡視制度,加大了對巡視人員的考核力度。七、效果檢查七、效果檢查2007年7月實施了“要因對策”后,線路跳閘次數(shù)得到了較好的控制。2007年下半年目標線路的跳閘統(tǒng)計表(表7-1)及2007年目標線路跳閘次數(shù)占全公司10KV線路跳閘次數(shù)比率的分月對比圖(圖7-1)如下。表7-1 2007年下半年目標線路跳閘次數(shù)統(tǒng)計表圖7-1 2007年目標線路占全公司10KV線路跳閘次數(shù)比率分月對比圖由表7-1和圖7-1可見,QC活動后目標線路跳

12、閘次數(shù)占全公司10KV線路跳閘次數(shù)的比率明顯降低(剔除11月份外力破壞因素的影響),目標線路累計跳閘次數(shù)占全公司10KV線路累計跳閘次數(shù)的比率從上半年的21.74%下降到下半年的7.27%,下降了14.47個百分點,目標線路的跳閘次數(shù)也由上半年累計10次下降到下半年累計4次。圖7-2 2007年上半年和下半年目標線路跳閘原因對比圖 由圖7-2可見,QC活動后目標線路因雷擊、鳥害和臺區(qū)故障引起跳閘的次數(shù)明顯減少。 圖7-3 QC效果對比圖由圖7-3可見,正因為本次QC活動運用了科學的活動方法,從眾多“末端原因”中找到了真正的“要因”, 然后進行了深入的“要因分析”,制定了正確的“要因對策”,最后

13、通過扎實的“對策實施”取得了QC活動的預期效果。效益分析八、鞏固措施在經(jīng)濟效益方面:1、QC活動后,目標線路的跳閘次數(shù)大幅減少,劉格供電營業(yè)所的供電可靠性由上半年累計值99.4522提升到下半年累計值99.7754。根據(jù)供電可靠性同比計算,目標線路少損電量3.35萬KWH,增收1.54萬元。2、大大減少了巡線人員的勞動強度,同比降低供電企業(yè)的人工成本2124元。3、避免了因頻繁跳閘導致用戶生產(chǎn)中斷或原料報廢而引發(fā)的理賠糾紛。八、鞏固措施在社會效益方面:1、供電企業(yè)在廣大電力客戶中樹立了優(yōu)質服務的良好形象。2、維護了社會正常的用電秩序和良好用電環(huán)境。八、鞏固措施1、今后還要進一步加大對雷區(qū)的數(shù)據(jù)

14、統(tǒng)計和分析,對雷擊多發(fā)點考慮加裝放電間隙和避雷器。2、加強10KV避雷器和接地裝置的管理,在雷雨季節(jié)前安排計劃對10KV避雷器和接地電阻進行測試。同時,低壓避雷器的管理也不容忽視,它對設備防雷也起到至關重要的作用,所有配電柜(箱)的低壓避雷器均要正確投入,納入管理的范圍。3、采用技術手段防止鳥害。鳥類活動引起線路相間短路跳閘,鳥巢和鳥糞也有可能導致絕緣子絕緣下降而引起線路接地和跳閘。4、加強臺區(qū)設備巡視管理,避免臺區(qū)管理員因責任不清而對設備隱患視而不見現(xiàn)象的發(fā)生。5、對其它“非要因”的末端原因也要進一步的分析并制定相應的措施,努力把10KV配電線路的跳閘次數(shù)降到最低。九、活動體會九、活動體會Q

15、C活動激發(fā)了廣大職工參加企業(yè)管理、改進設備運行質量的積極性和創(chuàng)造性,為2008年我公司全面開展“安全生產(chǎn)精細化管理年”打下了堅實的基礎。如何降低農(nóng)村配網(wǎng)線路跳閘率時間:2012-6-7作者:歐陽觀峰尋烏縣是南方典型的山區(qū)縣,到2012年4月止,尋烏縣供電公司管轄有10kV配電線路34條,10kV線路長度974 km, 配變臺數(shù)959臺,220/380V低壓配電線路共計2428多km。2011年全年10kV配電線路跳閘次數(shù)共計107次,達到10.98次/千米年,全年故障接地達到31次,全年燒壞配電變壓器9臺,由此可見該公司配電網(wǎng)絡還十分薄弱。對于農(nóng)村電網(wǎng)還沒有改造到位的山區(qū)縣供電企業(yè)而言,如何降

16、低線路跳閘率是一個日常工作中需要面對的迫切問題。筆者現(xiàn)就農(nóng)村配網(wǎng)線路跳閘的主要原因進行分析,并提出降低線路跳閘率的主要措施進行探討。一、農(nóng)村配網(wǎng)線路跳閘的主要原因據(jù)2011年有關數(shù)據(jù)分析,該公司配網(wǎng)線路跳閘的主要原因有:1、雷電原因引起的跳閘44次,占全年跳閘次數(shù)的41.12。2、大風引起線路相間短路、斷線或樹、竹等碰到導線上引起的瞬間跳閘28次,占全年跳閘次數(shù)的26.16。3、公變或專變用戶、小水電上網(wǎng)電站的計量裝置、跌落開關、避雷器、絕緣子、設備線夾等故障引起的跳閘21次,占全年跳閘次數(shù)的19.62。4、線路老化、線徑過小,過負荷、過流引起的跳閘10次,占全年跳閘次數(shù)的9.34。5、道路上

17、行駛的車輛撞斷、倒電桿和村民砍樹等外力破壞引起的跳閘4次,占全年跳閘次數(shù)的3.73。二、降低線路跳閘率的主要措施(一)高標準做好規(guī)劃設計。1、搞好現(xiàn)場勘查,充分掌握擬架線路所在地的經(jīng)濟社會發(fā)展狀況、負荷發(fā)展趨勢及氣候、水文、地理、地質等環(huán)境資料。2、從經(jīng)濟、技術、環(huán)境等因素綜合考慮,按照設計規(guī)范確定合理的線路走向、檔距、桿型、導線、配變規(guī)格及設置地點。3、在規(guī)劃上考慮配電線路逐步實現(xiàn) 手拉手或環(huán)網(wǎng)供電。(二)嚴要求把好建設改造施工工藝質量關。1、把好設備采購關,對采購進的設備如變壓器、避雷器、絕緣子等要檢驗、試驗。2、按照國家電網(wǎng)公司有關規(guī)程規(guī)范和標準設計圖紙施工,不得隨意改變檔距、拉線方向和

18、角度,特別要把好變壓器接地隱蔽工程質量關。3、把好工程驗收關,對不符合規(guī)程規(guī)范之處不能遷就,應責令返工,整改合格后方可投運。4、在電網(wǎng)建設改造中,積極采用具有可靠性高、小型化、標準化、無油化、集成化、低能耗、少維護等特點的新技術設備。(三)強化雷擊防范措施雷電原因引起的跳閘占全年跳閘次數(shù)近一半,做好防雷擊措施至關重要。1、嚴把設備選型關,農(nóng)網(wǎng)一二期,該公司10kV配電線路采用P-15T型雙裾針式絕緣子,因雷擊針式絕緣子事故,引發(fā)10kV線路接地相關短路故障比較多。針對以上現(xiàn)象,對于新設計線路盡量采用P-20T型瓷絕緣子或PS-15T型支柱絕緣子來提高線路的耐雷水平。2、10kV配電線路受雷擊的

19、可能性大,應在10kV架空線路易受雷擊的線路上安裝線路氧化鋅避雷器,特別對于新安裝的配電變壓器、斷路器、電纜頭等。避雷器及引下線應安裝規(guī)范,滿足雷電流泄放要求,并應在10kV配電變壓器的低壓側一定要安裝低壓避雷器,以防雷電流從低壓入侵變壓器,損壞變壓器等設備。3、對個別金屬桿塔、特別高的桿塔、終端桿處應裝設避雷器,防感應雷。4、裝設分支開關及分段開關,在分支開關及分段開關設置無時限電流速斷保護,并與饋線的過流保護相配,減少事故停電范圍。5、臺線責任人要加強巡視檢修維護,確保防雷設施和接地裝置完好,在線路遭受雷擊后及時查找故障點,詳細記錄雷擊故障損傷情況。生技部門要加強線路雷電活動和雷擊故障分析及雷區(qū)分布圖編制工作,提出防雷治理改造計劃。定期進行避雷器絕緣電阻、工頻放電電壓試驗,對不合格或有缺陷的避雷器要及時進行更換。有條件的應安裝GPS雷電定位系統(tǒng),在落雷密度較高的地區(qū)加強防雷措施,在重點線路裝設接地顯示儀。(四)強化日常管理上的防范措施。1、強化臺線管理責任。(1)供電所應根據(jù)所轄配網(wǎng)和人員實際,將配網(wǎng)線路臺區(qū)的管理責任分解到個人,制定臺線巡視維護考核辦法,開展各臺線間交叉檢查。(2)加強線路設備的巡視和檢查工作,對

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