版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、化工典型安全事故案例匯總目 錄第一章 火災(zāi)事故案例4一 山東赫達(dá)股份有限公司9.12爆燃事故4二 淄博中軒生化有限公司6.16火災(zāi)事故5三 吉林化學(xué)工業(yè)公司化肥廠火災(zāi)事故6四 菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫11.23 爆燃事故7五 興化化工公司甲醇儲罐爆炸燃燒事故9六 制度不全操作不當(dāng) 引發(fā)爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故11七 濟(jì)南市某化工廠氮氫氣壓縮機放空管雷擊著火事故12八 鍋爐長期高負(fù)荷運行引發(fā)火災(zāi)事故13九 爆炸危險區(qū)域使用非防爆電氣設(shè)備引發(fā)火災(zāi)15十 一起氧氣管道燃爆事故16十一 某化工廠動火措施不完善 氣柜方箱著火事故19十二 中石油蘭州石化爆炸事故20第二章 爆炸事
2、故案例22一 安徽某化肥廠汽車槽車液氨儲罐爆炸22二 大慶石油化工總廠2004.10.27硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析23三 山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7.11”爆炸事故25四 河北省某銀礦空氣壓縮機油氣分離儲氣箱爆炸27五 某石化總廠化工一廠換熱器爆炸28六 鍋爐爐膛煤氣爆炸事故案例29七 山東德齊龍化工集團(tuán)氮氫氣體泄漏爆炸事故31八 動火前檢查欠詳 作業(yè)中爆炸傷人32九 山東博豐大地工貿(mào)有限公司“7.27”爆炸事故33十 山西某化工廠壓力容器爆炸事故案例34十一 南京化工廠爆炸事故34十二 大連輸油管道爆炸事故36第三章 中毒事故案例38一 河南濮陽中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司“2.23”較
3、大中毒窒息事故38二 莘縣化肥有限責(zé)任公司“7.8”液氨泄漏事故39三 淄博市周村區(qū)“5.21”危化品槽罐車中毒死亡事故43四 山東阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故44五 山東濱化集團(tuán)化工公司“4.15”氮氣窒息事故45六 山東晉煤同輝化工有限公司“4.21”事故46七 苯中毒事故案例48八 制度不執(zhí)行,入罐作業(yè)釀事故49九 某化工廠急性硫化氫中毒事故分析50十 二氧化硫中毒事故案例52第四章 國外化工安全事故案例55一 美國喬治亞州奧古斯塔BP-阿莫科聚合物工廠爆炸事故55二 美國路易斯安那州Sonat Exploration公司油氣分離廠火災(zāi)爆炸事故57三 美國托斯科埃文煉油廠
4、爆炸事故61四 日本甲醇精餾塔爆炸事故65五 美國環(huán)氧乙烷再蒸餾塔爆炸事故66六 韓國幸福公司的ABS樹脂廠火災(zāi)爆炸事故68七 日本一合成氨裝置爆炸事故69八 印度馬弗羅煉油廠儲罐區(qū)爆炸事故70九 墨西哥城液化石油氣站火災(zāi)爆炸事故70十 西班牙液化丙烯罐車爆炸事故73十一 美國聯(lián)合碳化物公司氮氣窒息事故76十二 印度博帕爾甲基異氰酸酯泄漏事故78十三 日本一化工廠生產(chǎn)農(nóng)藥時焦油狀廢物分解泄漏事故83十四 塞內(nèi)加爾液氨儲罐發(fā)生爆炸事故84第一章 火災(zāi)事故案例一 山東赫達(dá)股份有限公司9.12爆燃事故 2010年9月12日,山東赫達(dá)股份有限公司發(fā)生爆燃事故,造成2人重傷,2人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約23
5、0余萬元。1事故經(jīng)過山東赫達(dá)股份有限公司位于淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)王村,注冊資本19883340元,職工總數(shù)220人,主要從事纖維素醚系列產(chǎn)品、PAC精制棉、壓力容器制造等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中纖維素醚系列產(chǎn)品,產(chǎn)量為6000噸/年,纖維素醚項目始建于2000年。2010年9月12日11時10分左右,山東赫達(dá)股份有限公司化工廠纖維素醚生產(chǎn)裝置一車間南廠房在脫絨作業(yè)開始約1小時后,脫絨釜罐體下部封頭焊縫處突然開裂(開裂長度120cm,寬度1cm),造成物料(含有易燃溶劑異丙醇、甲苯、環(huán)氧丙烷等)泄漏,車間人員聞到刺鼻異味后立即撤離并通過電話向生產(chǎn)廠長報告了事故情況,由于泄漏過程中產(chǎn)生靜電,引起車間爆
6、燃。南廠房爆燃物擊碎北廠房窗戶,落入北廠房東側(cè)可燃物(纖維素醚及其包裝物)上引發(fā)火災(zāi),北廠房員工迅速撤離并組織救援,10分鐘后火勢無法控制,救援人員全部撤離北廠房,北廠房東側(cè)發(fā)生火災(zāi)爆炸, 2小時后消防車趕到火災(zāi)被撲滅。事故造成2人重傷,2人輕傷。2事故原因(1)據(jù)調(diào)查分析,事故發(fā)生的直接原因是:纖維素醚生產(chǎn)裝置無正規(guī)設(shè)計,脫溶釜罐體選用不銹鋼材質(zhì),在長期高溫環(huán)境、酸性條件和氯離子的作用下發(fā)生晶間腐蝕,造成罐體下部封頭焊縫強度降低,發(fā)生焊縫開裂,物料噴出,產(chǎn)生靜電,引起爆燃。(2)事故發(fā)生的間接原因是:企業(yè)未對脫絨釜罐體的檢驗檢測做出明確規(guī)定,罐體外包有保溫材料,檢驗檢測方法不當(dāng),未能及時發(fā)現(xiàn)
7、脫絨釜晶間腐蝕現(xiàn)象,也未能從工藝技術(shù)角度分析出不銹鋼材質(zhì)的脫絨釜發(fā)生晶間腐蝕的可能性;生產(chǎn)裝置設(shè)計圖紙不符合國家規(guī)定,圖紙載明的設(shè)計單位為淄博泰科工程設(shè)計有限公司,但無設(shè)計公司單位公章,無設(shè)計人員簽字,未載明脫絨釜材質(zhì)要求,存在設(shè)計缺陷;脫絨釜操作工在脫絨過程中升氣閥門開度不足,存在超過工藝規(guī)程允許范圍(0.05Mpa以下)的現(xiàn)象,致使釜內(nèi)壓力上升,加速了脫絨釜下部封頭焊縫的開裂。安全現(xiàn)狀評價報告中對脫絨工序危險有害分析不到位,未提及脫絨釜存在晶間腐蝕的危險因素。3防范措施(1)進(jìn)一步完善建設(shè)項目安全許可工作,嚴(yán)格按照三同時要求,落實各項規(guī)范要求,設(shè)計、施工、試生產(chǎn)等各個階段應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行。
8、(2)嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求開展日常設(shè)備的監(jiān)督檢驗工作,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備腐蝕等隱患。(3)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作,嚴(yán)禁超過工藝規(guī)程允許范圍運行。(4)進(jìn)一步規(guī)范評價單位的評價工作,提高安全評價報告質(zhì)量,切實為企業(yè)提供安全保障。二 淄博中軒生化有限公司6.16火災(zāi)事故2008年6月16日16時30分左右,淄博中軒生化有限公司黃原膠技改項目提取崗位一臺離心機在由生產(chǎn)廠家浙江辰鑫機械設(shè)備有限公司技術(shù)員李國奕進(jìn)行檢修完畢,試車過程中發(fā)生閃爆,并引起火災(zāi),造成7人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失12萬元。1事故經(jīng)過淄博中軒生化有限公司位于臨淄區(qū)東外環(huán)路中段,法定代表人史正富,總經(jīng)理杜金鎖,現(xiàn)有職工人400人,主要產(chǎn)品黃
9、原膠。該公司6000噸/年黃原膠技改項目于2007年7月5日取得設(shè)立和安全設(shè)施設(shè)計審查手續(xù),2007年12月21日取得試生產(chǎn)方案備案告知書。事發(fā)時正處于試生產(chǎn)階段。2事故原因(1)據(jù)調(diào)查分析,浙江辰鑫機械設(shè)備有限公司技術(shù)員李國奕,違反離心機操作規(guī)程,對檢修的離心機各進(jìn)出口沒有加裝盲板隔開,也沒有進(jìn)行二氧化碳置換,造成離心機內(nèi)的乙醇可燃?xì)怏w聚集,且對檢修的離心機攪龍與外包筒筒壁間隙沒有調(diào)整到位,違規(guī)開動離心機進(jìn)行單機試車,致使離心機攪龍與外包筒筒壁摩擦起火,是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。(2)淄博中軒生化有限公司未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備專職安全管理人員;未落實設(shè)備檢修管理規(guī)定,未制定檢修方案,未
10、執(zhí)行檢修操作規(guī)程;未落實對外來人員入廠安全培訓(xùn)教育;主要負(fù)責(zé)人杜金鎖未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé),未督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患,是導(dǎo)致事故發(fā)生的間接原因。3防范措施(1)進(jìn)一步完善建設(shè)項目安全許可工作,重點抓好試生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全監(jiān)管。企業(yè)嚴(yán)格按照山東省化工建設(shè)項目安全試車工作規(guī)范,規(guī)范試生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工作程序,落實試生產(chǎn)前和試生產(chǎn)過程中的各項安全措施,確保試生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。(2)促進(jìn)企業(yè)主體責(zé)任落實,企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格開展培訓(xùn)教育。企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行化工安全生產(chǎn)41條禁令;認(rèn)真組織宣貫學(xué)習(xí)化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令和化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令教育讀本,提高員工的安全意識,減少和杜絕三違現(xiàn)象,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)
11、營行為,不斷提高安全管理水平。(3)借鑒國外大公司的先進(jìn)經(jīng)驗,積極探索應(yīng)用危險與可操作性分析(HAZOP)等技術(shù),提高化工生產(chǎn)裝置潛在風(fēng)險辨識能力。(4)逐步拓展行業(yè)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。建立企業(yè)異常活動報告制度,突出異常活動(檢、維修作業(yè)、停復(fù)產(chǎn)、開停車、試生產(chǎn)、廢棄物料處理和廢舊裝置拆除)等重點環(huán)節(jié)監(jiān)管。 三 吉林化學(xué)工業(yè)公司化肥廠火災(zāi)事故1事故經(jīng)過某年9月11日16時,吉林省吉林化學(xué)工業(yè)公司化肥廠空分車間682氧氣裝瓶站休息室,因違章吸煙致3人被燒死,重傷1人,輕傷2人。 11日16時許,因該廠空分車間的氧氣不合格,不能裝瓶,682氧氣裝瓶站的6名工人將室內(nèi)的壓縮機空氣吹洗出口閥打開放空后,便
12、集中在休息室內(nèi)學(xué)習(xí)。18時50分,1名工人在點香煙時,火柴在富氧中劇烈燃燒,該工人隨即將火柴扔在地上用腳踩,火焰即由褲腳向上蔓延,另1名工人見狀急忙協(xié)助其進(jìn)行撲救,不料自己身上也著起火來,傾刻之間室內(nèi)煙火彌漫,有2名工人破窗逃出。班長、點煙的工人和1名工人奪門而出,協(xié)助滅火的那名工人因驚慌失措未將門拉開而燒死在休息室內(nèi),班長和點煙的工人因燒傷過重,經(jīng)搶救無效而死亡,1名工人因驚恐過度精神失常,其它2人輕傷。2事故原因(1)空分車間是第一個五年計劃期間委托蘇聯(lián)設(shè)計的,原設(shè)計中氧氣裝瓶站壓縮機崗位沒有室外放空管線,而是利用室內(nèi)壓縮機一段入口的空氣吹洗的出口閥做放空閥,只能將氧氣排在室內(nèi),事故當(dāng)時氧
13、氣放空達(dá)3小時,室內(nèi)氧氣濃度高。(2)操作人員違反該廠有關(guān)安全的規(guī)定,在非吸煙點的空分車間682氧氣裝瓶站休息室內(nèi)吸煙,加之職工缺乏安全防火知識,對富氧燃燒認(rèn)識不足,以致擴大了災(zāi)情。(3)氧氣裝瓶站休息室的門不符合有關(guān)建筑設(shè)計防火規(guī)范的規(guī)定,門向內(nèi)開,致在緊急情況下,不便撤離。3防范措施(1)增設(shè)室外氧氣放空管,將室內(nèi)壓縮機一段入口原放空處加盲板。(2)組織檢查廠內(nèi)所有危險崗位的門窗,將方向不符者均改成疏散方向。 (3)嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,禁止在非吸煙區(qū)吸煙,并加強對職工的安全教育,使廣大職工了解本廠、本崗位易燃易爆、助燃、有毒有害物質(zhì)的特性及防護(hù)措施。 四 菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲
14、備庫11.23爆燃事故1事故經(jīng)過2009年11月23日13時17分,菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫發(fā)生粗苯運輸車輛燃燒事故,造成1人死亡,1人受傷。菏澤海潤化工有限公司位于東明縣開發(fā)區(qū),2009年7月16日取得經(jīng)營許可證,主要負(fù)責(zé)人范新增,危險化學(xué)品經(jīng)營單位,經(jīng)營產(chǎn)品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、環(huán)己酮、環(huán)己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(閃點60)、溶劑苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重質(zhì)苯、硫磺等。該公司儲存罐區(qū)設(shè)有100m臥式儲罐5臺,用于儲存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、環(huán)己酮、苯乙烯等。粗苯運輸車輛是張金星和穆勇敢合伙購買,罐容量是46.3立方,于2009年4月1日掛靠在東明縣第
15、二運輸公司。2009年11月23日8時左右,菏澤海潤化工有限公司劉喜林給安全員郭鳳田打電話說找到了運輸粗苯的車輛,10時30分左右劉喜林、郭鳳田、穆勇敢三人在東明縣石油公司油庫集合后,由穆勇敢駕駛運輸粗苯的車(魯R82660)一起去菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫。11時30分左右到達(dá)。他們到達(dá)1個多小時以后,運輸車輛司機就把車停到了存儲罐前,連接好泵開始從儲存罐往罐車?yán)锍溲b粗苯,裝有十五分鐘的時候,穆勇敢上到罐車上查看前面的罐口(罐的前后各有一個開啟口),看裝滿沒有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前面的罐口附近對劉喜林說裝的太慢了,也就是在他們說話的同時,大概13時17分時左右發(fā)
16、生了爆燃。然后罐車冒出濃煙。劉喜林從開始裝車一直在罐車上(后罐口附近),郭鳳田在控制電泵的閘刀前,看閘刀。郭鳳田見此情況,就立即拉下閘刀,然后跑到儲罐前關(guān)掉儲罐的閥門。郭鳳田立即撥打119、120急救電話,消防隊來后把火撲滅。此次事故造成穆勇敢死亡,劉喜林受傷。2事故原因(1)據(jù)調(diào)查分析,駕駛員穆勇敢違反危險化學(xué)品運輸車輛的相關(guān)規(guī)定,單獨開車運輸危險化學(xué)品未配帶必須的勞保用品及服裝,而是穿戴不防靜電的普通服裝,在罐車上來回走動,衣服上的靜電點燃了揮發(fā)的苯混合氣體,是造成事故的直接原因。(2)公司的安全員在裝車現(xiàn)場自己沒有按規(guī)定穿著勞保服裝,發(fā)現(xiàn)穆勇敢和劉喜林未穿戴勞保服裝未加制止;主要負(fù)責(zé)人沒
17、有擔(dān)負(fù)起企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任,在發(fā)生爆燃事故后沒有及時采取有效措施組織搶救,并上報安全事故,且逃匿;現(xiàn)場工作人員普遍安全意識差,違章操作,安全生產(chǎn)管理較亂;東明縣二運公司對所掛靠車輛的從業(yè)人員培訓(xùn)教育不夠,監(jiān)管不力,是造成這次事故的間接原因。3防范措施(1)完善預(yù)案。根據(jù)本單位所涉及危險物品的性質(zhì)和危險特性,對每一項危險物品都要制定專項應(yīng)急救援預(yù)案。同時,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變動情況和應(yīng)急預(yù)案演練情況,以及企業(yè)作業(yè)條件、設(shè)備狀況、人員、技術(shù)、外部環(huán)境等不斷變化的實際情況,及時補充修訂完善預(yù)案。(2)加強教育培訓(xùn)。加強對作業(yè)人員和救援人員安全生產(chǎn)和應(yīng)急知識的培訓(xùn),使其了解作業(yè)場
18、所危險源分布情況和可能造成人身傷亡的危險因素,提高自救互救能力。(3)組織應(yīng)急演練。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點,開展應(yīng)急演練,使作業(yè)和施救人員掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相關(guān)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,提高企業(yè)和應(yīng)急救援隊伍的應(yīng)急處置能力,做到有序、有力、有效、科學(xué)、安全施救。(4)加強裝備建設(shè)。為專兼職救援隊伍配備必要、先進(jìn)的救援裝備,從而提高防護(hù)和施救能力及效果。 五 興化化工公司甲醇儲罐爆炸燃燒事故1事故經(jīng)過2008年8月2日,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲罐發(fā)生爆炸燃燒事故,事故造成在現(xiàn)場的施工人員3人死亡,2人受傷(其中1人嚴(yán)重?zé)齻?個儲罐被摧毀。事故發(fā)生后,省安監(jiān)局分管負(fù)責(zé)人立即率有關(guān)有關(guān)處室人員
19、和專家組成的工作組趕赴事故現(xiàn)場,指導(dǎo)事故救援和調(diào)查處理。初步調(diào)查分析,此次事故是一起因嚴(yán)重違規(guī)違章施工作業(yè)引發(fā)的責(zé)任事故。為防范類似事故發(fā)生,現(xiàn)將事故情況和下一步工作要求通報如下:2008年8月2日上午10時2分,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲罐區(qū)一精甲醇儲罐發(fā)生爆炸燃燒,引發(fā)該罐區(qū)內(nèi)其他5個儲罐相繼發(fā)生爆炸燃燒。該儲罐區(qū)共有8個儲罐,其中粗甲醇儲罐2個(各為1000立方米)、精甲醇儲罐5個(3個為1000立方米、2個為250立方米)、雜醇油儲罐1個250立方米,事故造成5個精甲醇儲罐和雜醇油儲罐爆炸燃燒(爆炸燃燒的精甲醇約240噸、雜醇油約30噸)。2個粗甲醇儲罐未發(fā)生爆炸、泄漏。事故發(fā)生后
20、,黔西南州、興義市政府及相關(guān)部門立即開展事故應(yīng)急救援工作,控制了事故的進(jìn)一步蔓延。據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測,事故未對環(huán)境造成影響,但該事故發(fā)生在奧運前夕,影響十分惡劣。2事故原因貴州興化化工有限責(zé)任公司因進(jìn)行甲醇罐惰性氣體保護(hù)設(shè)施建設(shè),委托湖北省宜都市昌業(yè)鍋爐設(shè)備安裝有限公司進(jìn)行儲罐的二氧化碳管道安裝工作(據(jù)調(diào)查該施工單位施工資質(zhì)已過期)。2008年7月30日,該安裝公司在處于生產(chǎn)狀況下的甲醇罐區(qū)違規(guī)將精甲醇c儲罐頂部備用短接打開,與二氧化碳管道進(jìn)行連接配管,管道另一端則延伸至罐外下部,造成罐體內(nèi)部通過管道與大氣直接連通,致使空氣進(jìn)入罐內(nèi),與甲醇蒸汽形成爆炸性混合氣體。8月2日上午,因氣溫較高,罐內(nèi)
21、爆炸性混合氣體通過配管外泄,使罐內(nèi)、管道及管口區(qū)域充斥爆炸性混合氣體,由于精甲醇c罐旁邊又在違規(guī)進(jìn)行電焊等動火作業(yè)(據(jù)初步調(diào)查,動火作業(yè)未辦理動火證),引起管口區(qū)域爆炸性混合氣體燃燒,并通過連通管道引發(fā)罐內(nèi)爆炸性混合氣體爆炸,罐底部被沖開,大量甲醇外泄、燃燒,使附近地勢較底處儲罐先后被烈火加熱,罐內(nèi)甲醇劇烈汽化,又使5個儲罐(4個精甲醇儲罐,1個雜醇油儲罐)相繼發(fā)生爆炸燃燒。此次事故是一起因嚴(yán)重違規(guī)違章施工作業(yè)引發(fā)的責(zé)任事故,而且發(fā)生在奧運會前期,教訓(xùn)十分深刻,暴露出危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全管理和安全監(jiān)管上存在的一些突出問題。(1)施工單位缺乏化工安全的基本知識,施工中嚴(yán)重違規(guī)違章作業(yè)。施工人員
22、在未對儲罐進(jìn)行必要的安全處置的情況下,違規(guī)將精甲醇c罐頂部備用短接打開與二氧化碳管道進(jìn)行連接配管,造成罐體內(nèi)部通過管道與大氣直接連通。同時又嚴(yán)重違規(guī)違章在罐旁進(jìn)行電焊等動火作業(yè),沒有嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程和動火作業(yè)審批程序,最終引發(fā)事故。(2)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實。對施工作業(yè)管理不到位,在施工單位資質(zhì)已過期的情況下,企業(yè)仍委托其進(jìn)行施工作業(yè);對外來施工單位的管理、監(jiān)督不到位,現(xiàn)場管理混亂,生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)沒有統(tǒng)一的指揮、協(xié)調(diào),危險區(qū)域內(nèi)的施工作業(yè)現(xiàn)場無任何安全措施,管理人員和操作人員對施工單位的違規(guī)違章行為熟視無睹,未及時制止、糾正;對外來施工單位的培訓(xùn)教育不到位,施工人員不清楚作業(yè)場所
23、危害的基本安全知識。(3)地方安全生產(chǎn)監(jiān)管部門的監(jiān)管工作有待加強。雖然經(jīng)過百日安全督查,安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對企業(yè)存在的管理混亂、嚴(yán)重違規(guī)違章等行為未能及時發(fā)現(xiàn)、處理。地方安監(jiān)部門應(yīng)加強監(jiān)管,將各項監(jiān)管措施落實到位。3防范措施(1)切實加強對危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存場所施工作業(yè)的安全監(jiān)管,對施工單位資質(zhì)不符合要求、作業(yè)現(xiàn)場安全措施不到位、作業(yè)人員不清楚作業(yè)現(xiàn)場危害以及存在嚴(yán)重違規(guī)違章行為的施工作業(yè)要立即責(zé)令立即停工整頓并進(jìn)行處罰。(2)督促、監(jiān)督企業(yè)加強對外來施工單位的管理,確保企業(yè)對外來施工單位的教育培訓(xùn)到位;危險區(qū)域施工現(xiàn)場的管理、監(jiān)督到位;交叉作業(yè)的統(tǒng)一管理到位;動火、入罐、進(jìn)入受限空間作業(yè)等危
24、險作業(yè)的票證管理制度落實到位;危險區(qū)域施工作業(yè)的各項安全措施落實到位。對管理措施不到位的企業(yè),要責(zé)令停止建設(shè),并給予處罰。(3)各地要立即將本通報轉(zhuǎn)發(fā)轄區(qū)內(nèi)危險化學(xué)品從業(yè)單位和各級監(jiān)管部門,督促企業(yè)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),組織企業(yè)立即開展全面的自查自糾,對自查自糾工作不落實、走過場的企業(yè),要加大處罰力度,切實消除安全隱患。(4)各級安監(jiān)部門要切實加強對危險化學(xué)品企業(yè)的監(jiān)管,確保安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動和百日督查專項行動的各項要求落實到位,確保安全監(jiān)管主體責(zé)任落實到位。(5)企業(yè)應(yīng)加強對從業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作,增強員工安全意識,安全知識,以及應(yīng)急能力。(6)加強對外來施工人員的培訓(xùn)教育工作,選擇有
25、資質(zhì)的施工單位來進(jìn)行施工工作,嚴(yán)格外來施工單位資質(zhì)審查。六 制度不全操作不當(dāng) 引發(fā)爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故1. 事故經(jīng)過2005年9月28日凌晨6時39分,開發(fā)區(qū)某公司的板材工廠,在做投產(chǎn)各項準(zhǔn)備,對2樓的漿液貯槽進(jìn)行了MMA清洗,洗滌后發(fā)現(xiàn)槽底有塊狀固體異物,操作工王某在打開人孔蓋后發(fā)現(xiàn)在槽內(nèi)壁上部有一圈薄膜狀固體聚合塊付著,立刻向班長匯報,班長指令王某用MMA沖洗后發(fā)現(xiàn)無效果。劉某在木棒(3m長)前端纏上白布,斜著從人孔伸進(jìn)去捅搗內(nèi)壁上薄膜,王某在人孔的上方觀察內(nèi)部脫落狀況。在捅搗下第一塊薄膜后開始第二塊的時候,槽內(nèi)發(fā)生燃爆,在事故中有兩位員工發(fā)生了燒傷。 2. 事故原因(1
26、)直接原因:設(shè)備清洗中,使用木棒捅搗薄膜狀固化物時因摩擦產(chǎn)生了靜電。當(dāng)固化塊被捅下掉落時,靜電在膜與槽內(nèi)壁之間產(chǎn)生空隙,發(fā)生了放電。此時槽內(nèi)雖然沒有MMA液體,但MMA氣體濃度正好處于爆炸極限濃度內(nèi),于是造成了瞬間起火爆燃。(2)間接原因操作人員安全意識不強,明知漿液貯槽內(nèi)存在MMA蒸氣,且此種操作無操作標(biāo)準(zhǔn)書屬于非正常操作行為,在未進(jìn)行可燃?xì)怏w測試、未向課長匯報的情況下擅自實施異物去除作業(yè)而發(fā)生事故。安全管理制度不健全。制造課對于可能存在的非正常作業(yè)未制定管理規(guī)定和聯(lián)絡(luò)途徑,關(guān)鍵設(shè)備的人孔蓋沒有采取防止隨意打開的措施。安全教育培訓(xùn)不夠。雖然受傷人員在上崗前都接受過公司的三級安全教育、危險化學(xué)
27、品知識教育及靜電方面的安全教育,但是從該起事故看出,兩受傷人員對MMA蒸氣的危害性及有關(guān)靜電方面的知識掌握程度不牢。3. 防范措施(1)規(guī)范設(shè)備清洗作業(yè),在火災(zāi)爆炸空間作業(yè)嚴(yán)格按照規(guī)范使用防靜電工具。(2)加強操作人員安全培訓(xùn),增強安全意識,提高非正常操作行為防范事故的能力。(3)健全安全管理制度。制造科對于可能存在的非正常作業(yè)制定管理規(guī)定和聯(lián)絡(luò)途徑,關(guān)鍵設(shè)備的人孔蓋采取防止隨意打開的措施。(4)嚴(yán)格開展三級安全教育及日常安全教育培訓(xùn)。切實提高人員對MMA蒸氣的危害性及有關(guān)靜電方面的知識和事故處理能力。七 濟(jì)南市某化工廠氮氫氣壓縮機放空管雷擊著火事故1事故經(jīng)過2004年8月26日,濟(jì)南市某化工
28、廠一臺4M20-75/320型壓縮機放空管因遭雷擊發(fā)生著火事故。2004年8月26日9時,正值雷雨天氣,廠內(nèi)設(shè)備運行正常。忽然一聲雷鳴過后,廠內(nèi)巡視檢查工人發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)8號氮氫氣壓縮機放空管著火。在通知廠領(lǐng)導(dǎo)的同時,立即向廠消防救援隊報警。廠消防救援隊在最短的時間內(nèi)趕到著火現(xiàn)場,在消防救援隊和聞訊趕來的廠干部及職工的共同努力下,撲滅了著火,沒有釀成重大火災(zāi),避免了更大的損失。2事故原因(1)氮氫氣壓縮機各級放空用截止閥,在長期的使用過程中磨損嚴(yán)重,沒能及時發(fā)現(xiàn)進(jìn)行維修和更換,造成個別放空截止閥內(nèi)漏嚴(yán)重,使氮氫氣通過放空管進(jìn)入大氣遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。(2)氮氫氣壓縮機各級油水分離器在排放油水時
29、,所排出的油水都進(jìn)入到集油器內(nèi),而集油器放空管連接到放空總管上。操作工人在進(jìn)行排放油水的過程中,沒能按照操作規(guī)程進(jìn)行操作,使氮氫氣進(jìn)入集油器后隨放空管進(jìn)入大氣。在排放過程中遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。(3)由于放空管沒有單獨的避雷設(shè)施而遭受雷擊也是此次著火事故的重要原因。由于該廠采取的避雷措施是在壓縮機廠房上安裝避雷帶,而放空管的高度超過了避雷帶,其它的避雷針又不能覆蓋放空管,因此引發(fā)此次著火事故。3防范措施上述分析肯定了這次事故的主要原因是大量的可燃?xì)怏w - -氮氫氣進(jìn)入大氣,以及防雷措施不合理造成的,因此針對這次著火事故提出了如下具體的防治措施:(1)對氮氫氣壓縮機各級放空用截止閥進(jìn)行定期檢驗
30、,磨損嚴(yán)重的應(yīng)及時進(jìn)行維修或者更換新的截止閥。從而避免因閥門內(nèi)漏使氮氫氣進(jìn)入大氣造成事故。(2)加強巡回檢查,確保油水分離器的排放操作按規(guī)定進(jìn)行,嚴(yán)格規(guī)定其排放操作時間。(3)按標(biāo)準(zhǔn)正確設(shè)置避雷裝置。這次事故發(fā)生后,廠內(nèi)技術(shù)人員按防雷的基本措施對全廠內(nèi)的避雷裝置進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查。對防雷的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了改造,增設(shè)了高性能的避雷器,并進(jìn)行了合理布置,確保同類事故不再發(fā)生。 八 鍋爐長期高負(fù)荷運行引發(fā)火災(zāi)事故1事故經(jīng)過2002年4月28日9時左右,熱電下部崗位操作工常某及郭某在巡檢時發(fā)現(xiàn),3#鍋爐冷灰斗南側(cè)入孔門突然外溢燃燒的灰渣,3#鼓風(fēng)機地面油污被引燃。他們當(dāng)即報告車間。車間副主任吳某派操作
31、工穆某帶領(lǐng)民工滅火、清理現(xiàn)場并疏通冷灰斗積渣。10時左右捅北側(cè)出灰口時,赤熱的細(xì)灰大量涌流,點燃地面油污,飛灰和黑煙頓時彌漫了現(xiàn)場,不斷排出的熱灰及爐渣噴向來#、4#球磨機,引起儀表控制及動力電纜著火。在緊急情況下(球磨機高位油箱面鏡系有機玻璃,遇火易爆裂,潤滑油會大量溢泄),下部司機立即關(guān)停了輸油泵,球磨機跳車(儀表聯(lián)鎖保護(hù)裝置啟動)?;以加臀奂半娎|,大量煙氣由電纜溝竄入場#、3#、4#爐控制室。球磨機跳車后,10時7分38秒熱電報告調(diào)度室:控制室全黑了,要求停爐。調(diào)席根據(jù)蒸汽壓力減量時,接到火警的消防車已趕來撲救。10時11分13秒一系統(tǒng)負(fù)荷由4.1萬m3減至3.6m3。30秒后,調(diào)度
32、員周某向調(diào)度室據(jù)此信息于10時12分18秒再次要求減量至2.5萬m3;10時15分10秒又通知壓縮開3臺“3回1”閥減量。10時19分46秒調(diào)度通知壓縮減至2機最低量,即1.2萬m3,3臺機停車。5分鐘后要求減至1機最低量。10時26分40秒調(diào)度員余某從壓縮現(xiàn)場報告調(diào)度室:一系統(tǒng)已停3臺剩2臺,一入煤氣管壓力偏高(16KPa),要求降壓至5-6KPa。10時30分調(diào)度長鐘某通知煤鼓崗位停運1臺煤氣鼓風(fēng)機。壓縮崗位遵照調(diào)度指令,連續(xù)實施操作。在執(zhí)行停止3機供氣指令,將1#機切除過程中,調(diào)度再次指令停止4臺機供氣,保留1機最低量運行。2#機切氣停運后,操作工趕往3#、4#機關(guān)閥門時,1#機操作工任
33、某返回,停1#輔機。在按動循環(huán)油泵停車按鈕時,西配電柜內(nèi)發(fā)生火花,隨即聽到一樓爆鳴,火焰從1#機回中小學(xué)管縫隙竄至二樓平臺。操作人員在用滅火器撲救的同時報告調(diào)度報火警。隨后,1#機自動啟動(初步判斷系開車回路控制電纜燒結(jié)短路所所致)。該機操作工任某及工長段某見狀立即趕往總變要求拉閘停車,另一操作工魏某報告調(diào)度。拉閘停車后,一樓大火熊熊,濃煙滾滾。車間技術(shù)潘某及操作工魏某發(fā)現(xiàn)煤氣從倒“U”型出水管外泄燃燒,判斷1#機水封被沖破。在報告調(diào)度室要求停止一入總管供氣的同時,在消防水槍的掩護(hù)下,打開了1#機水封上水閥,煤氣火焰很快熄滅。一樓頂部電纜橋架上的火勢仍然很猛,并不時伴有爆鳴。報告調(diào)度完全斷電后
34、,經(jīng)消防隊員和其他員工的全力撲救,11時50分火勢被徹底熄滅。2事故原因(1)熱電火災(zāi)事故原因直接原因:3#鍋爐長期高負(fù)荷運行,燃煤灰粉高達(dá)40%,爐膛正壓大,無法燃盡的煤粉被帶至爐膛上部燃燒,致使水冷管壁表面大量結(jié)渣。近期煤質(zhì)的進(jìn)一步惡化,使冷灰斗積存了大量灰渣。而爐子在運行狀態(tài)下無法徹底徹底清理,加之爐膛上部大渣塊掉落,引發(fā)大量積渣傾泄。管理原因:、車間工藝管理滯后,對煤質(zhì)變化沒有確定防范措施,排渣管理不嚴(yán)、排渣不及時。、工作安排不周密,只強調(diào)積渣的疏通,忽視了工作過程的安全防范。、油污未清除(2)壓縮崗位火災(zāi)事故原因直接原因:、1#機操作工任某在現(xiàn)場煤氣外泄時,未發(fā)現(xiàn)異常,仍按常規(guī)操作程
35、序停運輔機,導(dǎo)致電火花引燃配電柜內(nèi)積聚的煤氣。、煤鼓操作工劉某、付某對設(shè)備運行過程中的壓力變化監(jiān)測、調(diào)整不及時。、系統(tǒng)大幅度減量時,調(diào)度室未給煤鼓、壓縮崗位監(jiān)視一入壓力的明確指令,使一入壓力超標(biāo),沖破水封。管理原因:壓縮崗位配員不足,系統(tǒng)在短時間內(nèi)大幅度減量時,操作工忙于現(xiàn)場處理,忽視了對一入水柱壓力的觀察。、調(diào)度室在處理突發(fā)事故時,忙于事故崗位的聯(lián)絡(luò)指揮,忽視而不見了其它崗位的防范措施。、煤鼓崗位設(shè)在電除塵崗位,無法發(fā)現(xiàn)煤氣壓力的波動和異常。、壓縮崗位對系統(tǒng)減量后,對一入壓力超標(biāo),水封可能被沖破無預(yù)見性。3防范措施(1)熱電火災(zāi)事故防范措施冷灰斗排渣口改變方位,避開球磨機等重要設(shè)備。出渣口蓋
36、板限定開度,避免大量熱灰渣涌出。及時清除現(xiàn)場油污等易燃物。加強管理,提高巡檢質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)和清理灰渣。及時清理爐膛結(jié)渣,避免冷灰斗堵塞。加強安全教育,真正做到安全生產(chǎn)“五同時”。(2)壓縮崗位火災(zāi)事故防范措施分別給一、二系統(tǒng)增設(shè)煤鼓上下限壓力報警裝置,并將監(jiān)視信號移至電除塵操作室內(nèi),以便監(jiān)控。對現(xiàn)行壓縮崗位操作法進(jìn)行修改。編寫事故案例,組織員工學(xué)習(xí)討論,杜約類似事故再次發(fā)生。加強調(diào)度及有關(guān)操作崗位人員的專業(yè)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí),規(guī)范調(diào)度指揮和崗位處理程序。在適當(dāng)?shù)臅r候完成對壓縮水封的技術(shù)改造。九 爆炸危險區(qū)域使用非防爆電氣設(shè)備引發(fā)火災(zāi)1事故經(jīng)過2000年2月11日15時40分左右,江西樟樹市一個體加油
37、站發(fā)生火災(zāi),死亡6人,炸塌小樓一座。加油站為磚混結(jié)構(gòu)三層樓房,地下一層,地上二層。地下一層建筑面積108平方米,有兩個10立方米柴油罐,一個6立方米汽油罐,3立方米空罐一個,及10余個油桶。地上一層建筑面積為57.26平方米,有一個5立方米柴油罐,兩臺加油機和臥室;地上二層為兩間住房,面積與地上一層相同。油罐設(shè)在密閉地下室內(nèi),室內(nèi)燈管不防爆,卸油泵也是用不防爆的水泵,且采用敞口噴濺式卸油,卸油時罐室內(nèi)油氣濃度較大,遇電器打火,引發(fā)爆炸。2事故原因本案油罐設(shè)在室內(nèi),爆炸危險區(qū)域使用非防爆電氣設(shè)備,且采用危險的操作方式,是嚴(yán)重的違規(guī)建設(shè),導(dǎo)致事故的發(fā)生。3防范措施(1)加大執(zhí)法檢查力度,杜絕違規(guī)建
38、設(shè),防止類似事故的發(fā)生。(2)加油站的爆炸危險區(qū)域嚴(yán)禁使用非防爆電氣設(shè)備。十 一起氧氣管道燃爆事故1事故經(jīng)過近幾年,隨著鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展及高爐富氧等強化冶煉措施的采用,鋼鐵企業(yè)需氧量大幅度增加,尤其是管氧輸送量的增多更為明顯。管氧大多數(shù)采用純氧、中壓輸送,因此氧氣管道的安全運行尤為重要。防止氧氣管道燃爆事故的發(fā)生,應(yīng)引起廣大同行的高度重視。本文就我廠新安裝兩個月后的一根氧氣管道燃爆事故進(jìn)行分析,供同行在管氧管理工作中借鑒。2003年7月17日0:30,因管網(wǎng)壓力高,調(diào)度 指令停兩臺1500m3h氧壓機。0:40操作工發(fā)現(xiàn) “一萬”制氧機恒壓裝置壓力偏高,管網(wǎng)壓力上漲較快,此時管網(wǎng)壓力為2.4
39、MPa,申請停5000m3h 氧壓機。0:56正當(dāng)操作工準(zhǔn)備停5000m3h氧壓機時,聽見一聲巨響,隨后只見1500m3h氧壓機房后天空一片火紅,并持續(xù)了幾秒鐘。事后發(fā)現(xiàn),一條新增的連接新建16000m3h制氧機與老空分系統(tǒng)的膨脹節(jié)被炸裂,被炸裂的膨脹節(jié)后面的20多米的氧氣管道被燒黑并部分燒熔,同時周圍的樹及草被燒燃。操作人員趕緊關(guān)閉相應(yīng)的閥門,組織撲火,才未使事態(tài)進(jìn)一步擴大。2事故原因事故發(fā)生后,公司立即組織國內(nèi)制氧專家對現(xiàn)場進(jìn)行查看和對事故管道、焊接處取樣分析?,F(xiàn)場查看及取樣分析情況:管內(nèi)存在氧化鐵 皮、焊渣及閥門加工的殘渣等雜質(zhì);管內(nèi)有銹 渣、水漬;管道附件彎頭、變徑不符合規(guī)范要求;管托
40、、管座設(shè)計不合理,使膨脹節(jié)產(chǎn)生徑向 振動而損壞;施工單位無施工資質(zhì)。引起氧氣管道燃爆的原因有如下幾個方面:(1)施工質(zhì)量問題是造成氧氣管道燃爆的基本原因。管內(nèi)有氧化鐵存在,熔融物剝落層內(nèi)有鐵 銹,說明管道酸洗不徹底;管道有銹渣、水漬, 說明管道酸洗后沒有進(jìn)行鈍化處理及安裝完后較長時間內(nèi)未投運時沒有進(jìn)行充氮保護(hù);焊渣及閥門 加工的殘渣存在,說明管道施工完后吹掃不干凈。進(jìn)行吹掃時閥門末拆除,閥門存在的死角吹掃不到。閥門不應(yīng)參與吹掃,閥門應(yīng)在拆除后單獨處理,管道應(yīng)用短管連接進(jìn)行吹掃。施工質(zhì)量問題造成新安裝的氧氣管道內(nèi)存在氧 化鐵、銹渣、焊渣等殘留異物,在氧氣流動中成為 引火物。這些引火物的存在為本次
41、氧氣管道燃爆事故提供了基本條件。(2)管托、管座及管路走向設(shè)計不合理,使膨 脹節(jié)產(chǎn)生徑向振動而損壞。由于管托、管座及管路走向設(shè)計時沒有充分考慮管道運行中徑向振動或位移,當(dāng)管內(nèi)壓力變化時,管道產(chǎn)生徑向振動或位移,使膨脹節(jié)也產(chǎn)生徑向振動而損壞。壓力升高以后膨脹節(jié)就被壓破,氧氣外泄,形成高速氣流。當(dāng)管網(wǎng)壓力升到24MPa時膨脹節(jié)被沖破,氧氣外泄瞬時流速達(dá)到亞音速(約300ms),管內(nèi)的 雜物在高速氣流帶動下與管道內(nèi)壁發(fā)生強烈摩擦、 碰撞,使管道局部過熱達(dá)到燃點而燃燒。有關(guān)資料 顯示:氧氣中混有氧化鐵皮或焊渣,在彎管中的氧氣流速達(dá)到44ms時,產(chǎn)生的高溫能將管壁燒紅; 雜質(zhì)為焦炭顆粒、氧氣流速為30m
42、s,雜質(zhì)為無煙 煤、氧氣流速為13ms時,產(chǎn)生的高溫能將管壁燒 紅。因此當(dāng)膨脹節(jié)破裂時,管道內(nèi)的氧氣流速大大 提高,致使施工中留在管道中的氧化鐵、焊渣在高 純氧中燃燒起來,鋼管在純氧中也燃熔。(3)氧氣管道設(shè)計缺少安全保證措施。管路設(shè)計時未考慮在恒壓調(diào)節(jié)閥前增加過濾器, 造成焊渣等雜物將調(diào)節(jié)閥卡死,不能及時調(diào)節(jié)恒壓 閥后管網(wǎng)壓力,使管網(wǎng)壓力超過正常工作壓力。3防范措施3.1 氧氣管道安裝方面(1)在確定氧氣管道施工單位時應(yīng)選擇具有相 應(yīng)資質(zhì)和有氧氣管道施工經(jīng)驗的施工隊伍。(2)氧氣管道在安裝之前應(yīng)按GB 169121997 氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程進(jìn)行嚴(yán)格的酸洗、 脫脂處理。酸洗、脫脂后管道
43、用不含油的干燥空氣 或氮氣吹凈。(3)氧氣管道安裝施工后較長時間未投運時應(yīng) 充干燥氮氣進(jìn)行保護(hù),以防潮濕空氣進(jìn)入,使管道 生銹。(4)氧氣管道施工完畢后應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)密的吹掃、 試壓及氣密性試驗。吹掃應(yīng)不留死角,吹掃氣體應(yīng) 選用干燥無油空氣或氮氣,且流速不小于20ms。 嚴(yán)禁采用氧氣吹掃。(5)氧氣管路焊接時應(yīng)采用氬弧焊打底,并按 GBJ 235、GBJ 236標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定上升一級處理。3.2 氧氣管道設(shè)計方面(1)在選用膨脹節(jié)作管道伸縮補償時,管道走 向設(shè)計時應(yīng)充分考慮減少管道運行過程中的徑向振 動或位移的措施。(2)在恒壓調(diào)節(jié)閥前應(yīng)設(shè)計相應(yīng)的過濾器,防止鐵銹、雜物卡住調(diào)節(jié)閥。閥門后均應(yīng)連接一段
44、其 長度不短于5倍管徑、且不小于1.5m的銅基合金或不銹鋼管道,防止著火。(3)氧氣管道應(yīng)盡量少設(shè)彎頭和分岔,工作壓力大于0.1MPa的氧氣管道彎頭、變徑應(yīng)采用沖壓成型法蘭制作。分岔頭的氣流方向應(yīng)與主管氣流方向成4560角。(4)法蘭密封圈宜采用紫銅或聚四氟乙烯材料 的O型密封圈。(5)氧氣管道應(yīng)設(shè)有良好的消除靜電裝置,接地電阻應(yīng)小于10,法蘭間電阻應(yīng)小于0.1。十一 某化工廠動火措施不完善 氣柜方箱著火事故1事故經(jīng)過廠3#氣柜于1985午8月建成,1987年2月投用,1992年5月8門停用大修。在施工作業(yè)前已對氣柜內(nèi)可燃介質(zhì)作了氮氣置換十天(兼換水槽水二次),8月6日,拆開Dg500進(jìn)口閥,
45、從該處給蒸汽吹掃(并用水墊油流出),三天后停蒸汽,交檢修進(jìn)行防腐和其他項目施工作業(yè)。8月25同上午又拆開Dg600閥門,并清掃干凈積存物,16:30時用蒸汽從Dg500法蘭處再吹掃,同時用水墊油流出。8月26日上午8:30時,會同檢修公司、油廠安全處、車間有關(guān)人員到現(xiàn)場研究進(jìn)出口方箱打開清掃動火措施,根據(jù)現(xiàn)場情況研究決定:墊出來的少量油及聚丙烯粉末要清掃干凈;動火時繼續(xù)用水沖洗,并加蒸汽掩護(hù)。措施落實后,l4:30時施工人員邊入現(xiàn)場,15:30時正式動火,先存方箱南邊用火焊割開一個200的孔,沒有發(fā)現(xiàn)任何異常情況。15:38時,當(dāng)用火焊在方箱北邊開孔時,箱內(nèi)著火,看火人和存現(xiàn)場的車間安全員用蒸
46、汽及滅火器滅火,未能撲滅,即通知消防隊,消防人員于16:20時將火撲滅?;馂?zāi)燒壞導(dǎo)氣管、方箱防腐層及氣柜壁、氣柜頂部分防腐層。2事故原因(1)事故直接原因:方箱內(nèi)仍有凝縮油:在沒有確認(rèn)方箱內(nèi)是否存在可燃物的情況下未做氣體分析)違章動火。(2)事故間接原因:方箱設(shè)計、制造不合理,沒有任何開口可以清箱內(nèi)積存物;對氣柜防腐層、方箱內(nèi)積存物分析不夠;在上特殊容器特殊條件下動火,采取的措施不夠完善。3防范措施(1)氣柜、方箱要置換合格,沉積物要清掃干凈,動火前必須采樣氣體分析合格。(2)導(dǎo)氣管口要用石棉布蓋住,減少導(dǎo)氣管抽力。(3)動火前先往方箱內(nèi)灌一層泡沫或通入蒸汽掩護(hù)。(4)動火時,氣杠內(nèi)和氣柜頂不
47、能站人。(5)要有專人監(jiān)控看火。(6)在特殊容器特殊條件下動火,要申請消防中心派消防車監(jiān)護(hù)。十二 中石油蘭州石化爆炸事故1事故經(jīng)過2010年1月7日,蘭州石化公司石油化工廠316罐區(qū)發(fā)生爆炸燃燒事故,甘肅省消防總隊迅速調(diào)集兩個消防支隊趕赴現(xiàn)場,會同蘭州石化公司消防支隊對火場實施警戒,確?,F(xiàn)場起火的四個罐體穩(wěn)定燃燒,不再發(fā)生爆炸,4個燃燒罐體經(jīng)過平穩(wěn)燃燒,8日凌晨一個已經(jīng)熄滅,火災(zāi)現(xiàn)場的明火估計將于9日凌晨熄滅。爆炸發(fā)生后,現(xiàn)場搶險人員在甘肅省消防總隊總隊長陶潤仁的指揮下,再次加派人力,在現(xiàn)場增設(shè)水炮對罐體進(jìn)行持續(xù)冷卻。8日凌晨,火場附近風(fēng)力加強,氣溫驟然降低,噴灑在附近其他罐體上的消防水很快凝
48、結(jié)成幾十厘米長的冰凌,在外圍警戒的救援人員只能蜷縮在駕駛室內(nèi),相互依偎取暖,而靠近火場的救援人員遭受猛火灼烤,穿著隔熱服大汗淋漓,每次換班,從火場換下的救援人員汗水很快就結(jié)冰,然而救援人員在當(dāng)晚幾經(jīng)冰火考驗,冒著生命危險繼續(xù)與大火鏖戰(zhàn)。截止8日凌晨3時,經(jīng)過救援人員嚴(yán)密布控,爆炸現(xiàn)場的火勢漸漸減弱,并再次處于穩(wěn)定燃燒狀態(tài)。在救援人員的持續(xù)監(jiān)控下,現(xiàn)場附近沒有再次發(fā)生爆炸,凌晨5時許,現(xiàn)場四個著火點已有一個熄滅,剩余三個著火區(qū)域已形成穩(wěn)定燃燒。在8日下午,由中石油蘭州石化分公司召開的新聞發(fā)布會上,相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,據(jù)監(jiān)測,現(xiàn)場沒有有毒氣體排出,所有消防水已進(jìn)入污水防控系統(tǒng)。爆炸現(xiàn)場殘存的易燃?xì)?/p>
49、體經(jīng)過穩(wěn)定燃燒,有可能將于今日凌晨燃燒殆盡。中石油蘭州石化爆炸事故現(xiàn)場事故造成5人失蹤,1人重傷,5人輕傷。受傷和失蹤人員均為蘭州石化公司員工。目前,現(xiàn)場四個著火點已有一個熄滅,剩余三個著火區(qū)域已形成穩(wěn)定燃燒。據(jù)監(jiān)測,現(xiàn)場沒有有毒氣體排出,所有消防水已進(jìn)入污水防控系統(tǒng)。2事故原因(1)該公司所屬蘭州石化公司一廠區(qū)發(fā)生爆炸著火事故的原因,是由于罐體泄漏,致使現(xiàn)場可燃?xì)怏w濃度達(dá)到爆炸極限,呲出的可燃?xì)怏w產(chǎn)生靜電,引發(fā) 爆炸著火。(2)爆炸事故發(fā)生在7日下午17時30分許,地點距離蘭州市中心30公里,爆炸中心距居民區(qū)500余米。第二章 爆炸事故案例一 安徽某化肥廠汽車槽車液氨儲罐爆炸1事故經(jīng)過198
50、7年6月22日14時05分,安徽省阜陽地區(qū)毫州市化肥廠,派往太和化肥廠裝運液氨21臺儲罐車在返廠途中,行駛到仉邱區(qū)港集鄉(xiāng)時,液氨儲罐尾部已向外冒白色氨霧,接著“轟”的一聲巨響,液氨儲罐發(fā)生爆炸。爆炸后重77.4公斤的儲罐后封頭飛出64.4米遠(yuǎn),直徑0.8米、長3米重達(dá)770公斤的罐體掙斷四根由8號鋼絲制成的固定繩,向前沖去,先摧毀駕駛室, 擠死一名駕駛員,沖出95.7米遠(yuǎn)時又撞死3人。從罐內(nèi)泄出的液氨和氨氣使87名趕集的農(nóng)民灼傷、中毒,先后66人住院治療。液氨和氨氣擴散后覆蓋約200棵樹和約7000平方米的農(nóng)田作物均被毀。這起爆炸事故共造成10人死亡,49人重傷。2事故原因(1)液氨儲罐制造質(zhì)
51、量低劣。該儲罐的縱、環(huán)焊縫均未開坡口,所有的焊縫均未焊透,10毫米厚的鋼板,熔合深度乎均為4毫米,X光拍片檢查,全部不合格,該罐原是一臺固定式容器,由毫州市化肥廠自行改制為汽車儲罐。但因無整體底座,無法與汽車車廂連接,而且只裝了壓力表和安全閥,其他附件均未安裝。(2)壓力容器使用管理混亂。該罐投入使用后從未進(jìn)行過檢查,廠方對罐體質(zhì)量情況一無所知。爆炸前,罐體上已出現(xiàn)多處裂紋,有的裂紋距外表面僅1毫米。(3)充裝違反規(guī)定。充裝前未進(jìn)行檢查,充裝時也沒有進(jìn)行稱重,充裝沒有記錄,計量僅憑估計,不能保證充裝量小于規(guī)定值。(4)違反危險品運輸規(guī)定。未到當(dāng)?shù)毓膊块T辦理危險品運輸許可證,也未遵守嚴(yán)禁危險品
52、運輸通過人口稠密地區(qū)的規(guī)定。3防范措施(1)對壓力容器開展深入地安全大檢查。對制造質(zhì)量低劣的存有安全隱患的壓力容器,要采取嚴(yán)格措施進(jìn)行處理,缺陷嚴(yán)重的要堅決停用。對超期未檢驗的壓力容器要進(jìn)行檢驗,對自行改造的壓力容器不符合要求的要進(jìn)行更新。新壓力容器必須有出廠合格證,必須由具有壓力容器制造許可證的單位制造,以杜絕質(zhì)量低劣的壓力容器投入使用。(2)嚴(yán)格危險品的運輸。運輸危險品必須到當(dāng)?shù)毓膊块T辦理手續(xù),并應(yīng)按指定的時間和行駛路線運輸,以避免發(fā)生事故和擴大事故的危害程度。(3)嚴(yán)格液化氣體的充裝管理。充裝前必須對儲存容器進(jìn)行檢查,不合格的不能充裝。充裝時要認(rèn)真計量,防止過量充裝。二 大慶石油化工總
53、廠2004.10.27硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析1事故經(jīng)過2004年10月27日,大慶石化總廠工程公司第一安裝公司四分公司,在大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車間64萬噸/年酸性水汽提裝置V402原料水罐施工作業(yè)時,發(fā)生了重大爆炸事故,死亡7人,造成經(jīng)濟(jì)損失192萬元。現(xiàn)將大慶石化“10.27”事故匯報如下:2004年10月20日,64萬噸年酸性水汽提裝置V403原料水罐發(fā)生撕裂事故,造成該裝置停產(chǎn)。為盡快修復(fù)破損設(shè)備,恢復(fù)生產(chǎn),大慶石化分公司煉油廠機動處根據(jù)大慶石化關(guān)聯(lián)交易合同,將搶修作業(yè)委托給大慶石化總廠工程公司第一安裝公司。該公司接到大慶石化分公司煉油廠硫磺回收車間V403原料水罐維修計劃
54、書后,安排下屬的四分公司承擔(dān)該次修復(fù)施工作業(yè)任務(wù)。修復(fù)過程中,為了加入盲板,需要將V406與V407兩個水封罐,以及原料水罐V402與V403的連接平臺吊下。10月27日上午8時,四分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達(dá)現(xiàn)場。8時20分,施工員帶領(lǐng)兩名管工開始在V402罐頂安裝第17塊盲板。8時25分,吊車起吊V406罐和V402罐連接管線,管工將盲板放入法蘭內(nèi),并準(zhǔn)備吹掃。8時45分,吹掃完畢后,管工將法蘭螺栓緊固。9時20分左右,施工員到硫磺回收車間安全員處取回火票,并將火票送給V402罐頂氣焊工,同時硫磺回收車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402罐頂。9時40分左右,在生產(chǎn)單位的指
55、導(dǎo)配合下,氣焊工開始在V402罐頂排氣線0.8米處動火切割。9時44分,管線切割約一半時,V402罐發(fā)生爆炸著火。10時45分,火被徹底撲滅。爆炸導(dǎo)致2人當(dāng)場死亡、5人失蹤。10月29日13時許,5名失蹤人員遺體全部找到。死亡的7人中,3人為大慶石化總廠臨時用工,4人為大慶石化分公司員工。2事故原因事故的直接原因是,V402原料水罐內(nèi)的爆炸性混合氣體,從與V402罐相連接的DN200管線根部焊縫,或V402罐壁與罐頂板連接焊縫開裂處泄漏,遇到在V402罐上氣割DN200管線作業(yè)的明火或飛濺的熔渣,引起爆炸?!?0.27”事故是一起典型的由于“三違”造成的重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。通過對事故的調(diào)查和
56、分析,大慶石化總廠主要存在以下四個方面的問題:(1)違反火票辦理程序,執(zhí)行用火制度不嚴(yán)格。動火人未在火票相應(yīng)欄目中簽字確認(rèn),而由施工員代簽。在動火點未作有毒有害及易燃易爆氣體采樣分析、動火作業(yè)措施還沒有落實的情況下,就進(jìn)行動火作業(yè),沒有履行相互監(jiān)督的責(zé)任,違反了動火作業(yè)管理制度。(2)違反起重吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定,吊裝作業(yè)違章操作。吊車在施工現(xiàn)場起吊DN200管線時,該管線一端與V406罐相連,另一端通過法蘭與V402罐相連,在這種情況下起吊,違反了起重吊裝作業(yè)安全規(guī)定。(3)違反特種作業(yè)人員管理規(guī)定,氣焊工無證上崗。在V402罐頂動火切割DN200管線的氣焊工,沒有“金屬焊接切割作業(yè)操作證”
57、,安全意識低下,自我保護(hù)意識差。(4)不重視風(fēng)險評估,對現(xiàn)場危害因素識別不夠。施工人員對V402酸性水罐存在的風(fēng)險不清楚,對現(xiàn)場危害認(rèn)識不足,沒有采取有效的防控措施。3防范措施第一,事故教訓(xùn)時刻警示我們,必須從思想深處牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想,真正把安全放在首要位置。違章指揮就是害人,違章作業(yè)就是害人害己,無論是誰,都必須深刻認(rèn)識安全就是生命、安全就是效益、安全就是和諧的深刻內(nèi)涵,切實增強安全意識和自我保護(hù)意識,以保證人的生命安全和身體健康為根本,真正把安全工作當(dāng)作頭等大事,做到以人為本,在任何時候、任何情況下,都繃緊安全生產(chǎn)這根弦,絕不能放松,絕不能麻痹。第二,事故教訓(xùn)時刻警示我們,必須以嚴(yán)格管理貫穿全過程、落實到全方位,保證安全監(jiān)督管理執(zhí)行有效。事故雖然發(fā)生在基層,但是根源在領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任在領(lǐng)導(dǎo)。作為領(lǐng)導(dǎo)干部,在安全工作上只能加強,不能疏忽;只有補位,沒有越位;寧聽嚴(yán)格管理招來的罵聲,不聽事故發(fā)生帶來的哭聲,一定要認(rèn)真落實陳總“安全思想要嚴(yán)肅、安全管理要嚴(yán)格、安全制度要嚴(yán)謹(jǐn)、安全組織要嚴(yán)密、安全紀(jì)律要嚴(yán)明
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 社區(qū)居委會餐飲服務(wù)方案
- 2024-2030年中國脫氧膽酸鈉行業(yè)供需前景與投資動態(tài)預(yù)測報告
- 2024-2030年中國膠原蛋白產(chǎn)業(yè)深度分析及投資價值研究報告版
- 2024-2030年中國耐油橡膠板行業(yè)十三五需求及投資戰(zhàn)略分析報告
- 2024-2030年中國維藥高山黃芪藥材行業(yè)供需狀況發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
- 2024-2030年中國線棒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資需求分析報告
- 2024-2030年中國空氣清新氣溫項目可行性研究報告
- 2024-2030年中國社區(qū)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新模式及投資規(guī)劃分析報告
- 農(nóng)業(yè)政策支持抗旱救災(zāi)方案
- 2024-2030年中國硅酸乙酯行業(yè)十三五需求及投資風(fēng)險研究報告版
- 2024年廣東省深圳市中考?xì)v史試題
- 2024至2030年全球及中國強光手電筒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告
- 2024年秋新教材北師大版一年級數(shù)學(xué)上冊全冊課件
- 加氣站質(zhì)量管理手冊樣本
- 2019版外研社高中英語必選擇性必修一-四單詞
- 古樹名木養(yǎng)護(hù)復(fù)壯技術(shù)規(guī)范
- 2025年日歷英文版縱向排版周一開始
- S7-1200PLC技術(shù)及應(yīng)用 課件 項目17 步進(jìn)電機控制
- 《生物技術(shù)制藥》課程介紹與教學(xué)大綱
- 《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣》課件-第七組 農(nóng)民問題專題調(diào)研
- 第30課 家居收納技巧 課件 2023-2024學(xué)年蘇教版初中勞動技術(shù)七年級上冊
評論
0/150
提交評論