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文檔簡介
1、利港電廠近三年泵與風(fēng)機異常情況匯總2004年:#3爐引風(fēng)機B電機外側(cè)軸承損壞被迫緊急停運(符合公司二類障礙及異常條例3.1條) 簡要經(jīng)過:1月17日D值早班, #3機AGC方式、下三磨運行、負荷300MW。7:48監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機B電機外側(cè)軸承溫度由53快速上升至81后緩慢下降,即派人地檢查并聯(lián)系檢修到現(xiàn)場。8:20該點溫度又從66快速上升,就地檢查該軸承油位約1/2,振動、聲音等均正常,但就地溫度儀顯示較高,約5分鐘便升至82(就地87),運行人員立即退AGC,并迅速減負荷,8:30該點溫度達90(就地95),運行人員打閘B磨,停運B側(cè)風(fēng)機,引風(fēng)機B停運后該軸承溫度仍然繼續(xù)上升,最高達10
2、9。9:00引風(fēng)機B拉電付修, 17:45#3機組調(diào)令停機,20:20汽機打閘。1月19日18:25引風(fēng)機B電機外側(cè)軸承修復(fù),試轉(zhuǎn)正常,恢復(fù)備用。原因分析: 設(shè)備部鍋爐專業(yè)分析認為:(1)該風(fēng)機電機軸瓦在小修前運行狀況一直良好,小修后主要存在漏油問題,軸瓦溫度、振動均正常。雖然軸瓦頂部間隙及軸瓦球面接觸有超標問題的不合格項,但A側(cè)風(fēng)機同樣存在相同的問題(軸瓦球面接觸問題應(yīng)該修前就存在)而運行一直正常,因此這兩項不合格項不是軸瓦燒損的原因。(2)故障前,雖然現(xiàn)場檢查電機軸瓦的管式油位計(該油位計幾年前改進過)有1/2左右,但根據(jù)測量,該油位計的1/2處實際要比另一側(cè)的窗式油面鏡的1/2處低約30
3、mm。如果按窗式油面鏡的1/2處為正常油位的話,那么管式油位計的正常油位應(yīng)在2/3處,也就是說,實際油位已低于下限。因此,軸承油位偏低是造成該軸承瞬間缺油、損壞的主要原因。#1機小機B給泵流量低跳閘(符合公司二類障礙及異常條例3. 14 條)簡要經(jīng)過: 2月24日B值早班,#1機組AGC方式,負荷330MW,A、B小機運行,電泵備用,給水主控站在自動。9: 30左右,因給水流量B通道變送器有檢修工作,故熱控人員將給水流量B通道從給水三通道測量中剔除(當時VMS報警窗曾有給水流量B通道壞質(zhì)量報警),運行人員則關(guān)閉了給水流量B通道的正負一、二次門。下午,熱控工作結(jié)束,13:45當運行人員開始打開給
4、水流量B通道的正一次門(約一圈)時,給水流量A通道出現(xiàn)壞質(zhì)量報警,隨后發(fā)生A、B小機跌轉(zhuǎn)速,給水控制站強切手動,機組R.D,爐主控制站輸出切0,小機B跳閘,電泵聯(lián)起,造成汽包跌水位、磨煤機跌煤量、汽機調(diào)門快關(guān)、主汽壓力突升、負荷下跌等情況,運行人員立即將各磨主控切手動恢復(fù)煤量,并手動控制好汽包水位,穩(wěn)定后投用B小機,停電泵置備用,恢復(fù)機組負荷。14:10運行人員重新開始恢復(fù)給水流量B通道隔絕措施,熱控人員將給水流量B通道加入給水三通道測量邏輯,14:20左右,投給水三沖量自動。事故處理中,負荷最低跌至251MW,汽包最低水位到VMS218、電接點300綠燈亮。原因分析:(1)現(xiàn)場的給水流量變送
5、器A、B、C的取樣來自同一個節(jié)流元件,其中A、B共用一根信號管,變送器B校驗時已將其導(dǎo)壓管的介質(zhì)排泄,當打開一次門時必將對其導(dǎo)壓管充壓,從而引起節(jié)流元件兩端差壓變化,引起給水測量值上沖并瞬間超限,造成小機跌轉(zhuǎn)速、測量“壞質(zhì)量” 。(2)小機B跳閘原因為低流量保護動作,跳閘時轉(zhuǎn)速為3924rpm(對應(yīng)的低流量定值為206t/h),雖然當時其再循環(huán)門在跌轉(zhuǎn)速的過程中已自動全開,但由于再循環(huán)門存在設(shè)計缺陷、通流量不夠,實際流量已低于150t/h。正是再循環(huán)門存在這個問題,2003年6月,設(shè)備部汽機專業(yè)曾提出異動申請,要求將低流量保護延時改長,但后來這份異動報告并沒有被執(zhí)行,實際上,從13:49:20
6、事發(fā)到13:49:57小機B跳閘,總共只有37秒。暴露問題:(1)運行及熱控人員危險預(yù)想不充分,在B通道恢復(fù)前,未將給水主控切手動。(2)給泵B再循環(huán)門存在缺陷、通流量不足,已多次導(dǎo)致低流量跳泵動作。(3)有關(guān)部門在對異動報告執(zhí)行的跟蹤管理上還存在不足。防止對策:(1)按2003年6月份異動報告的要求執(zhí)行,將給水流量低保護動作時間延長至60秒。設(shè)備部 熱控專業(yè) 趙維科負責(zé),已完成。(2)更換#1機小機B再循環(huán)門龍?zhí)?,設(shè)備部 汽機專業(yè) 邵飛躍負責(zé),2004年4月30日前完成。#1機凝泵A啟動后出口壓力低跳閘(符合公司二類障礙及異常條例4.17條)簡要經(jīng)過: 4月18日C值中班,#1機組AGC方式
7、,A、C、D三臺磨運行,凝泵B運行,凝泵A備用。22:53 運行人員執(zhí)行定期工作切換凝泵,啟凝泵A正常,就地檢查也正常,但在10秒后凝泵A出口壓力低報警,5秒后跳閘。熱控檢查后發(fā)現(xiàn)該開關(guān)已損壞,在就地解除壓力低保護、啟動凝泵A正常后停泵作備用。4月19日早班,檢修更換壓力開關(guān)后,恢復(fù)正常備用。原因分析:經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)凝泵A出口壓力開關(guān)的測量(隔離)膜片存在破損,導(dǎo)致測量介質(zhì)從裂縫中滲出,使測量膜片感受到的壓力降低,從而發(fā)出“凝泵A出口壓力低”信號造成泵跳閘(設(shè)備部 熱控專業(yè) 設(shè)備管理者 張?。?。#4爐一次風(fēng)機A馬達軸承溫度異常被迫停運簡要經(jīng)過:5月19日C值早班,14:35 #4機組B、C、
8、D磨運行, CTF方式,負荷約330MW。14:36 “一次風(fēng)機A馬達軸承溫度高(75度)” 報警,運行人員立即降一次風(fēng)機A負荷,并通知點檢、檢修人員到現(xiàn)場檢查;就地檢查風(fēng)機馬達軸承無明顯異常,油位正常。 14:39該點溫度升到85度后穩(wěn)定并開始緩慢下降,14:43在降至83.7度后又開始快速上升,風(fēng)機振動也隨之增大,運行人員即將機組控制方式切至TF方式,手動快速降機組負荷和一次風(fēng)機A負荷,14:47一次風(fēng)機A馬達軸承溫度達92度,打閘B磨,停運一次風(fēng)機A,機組帶180MW負荷,風(fēng)機停運后該點溫度最高達106度。經(jīng)檢查處理,一次風(fēng)機A于5月20日7:20重新啟動,機組恢復(fù)正常運行。原因分析:經(jīng)
9、檢修人員打開軸瓦檢查,發(fā)現(xiàn)下瓦與軸接觸角內(nèi)鎢金有燒損,并在兩側(cè)伴有明顯拉損,下軸瓦燒損較輕,上瓦基本無損傷;另外檢查還發(fā)現(xiàn)油中有水,進一步檢查發(fā)現(xiàn)軸承座內(nèi)冷卻水回水管與軸承座接口處密封圈未裝。因此,一次風(fēng)機A馬達軸承檢修時漏裝設(shè)備,導(dǎo)致冷卻水漏入電機軸承室內(nèi),油中帶水,是引起軸承溫度高和軸承損壞的主要原因。防止對策:提高施工管理人員的責(zé)任心,加強對外包檢修工作的質(zhì)量監(jiān)督,嚴格執(zhí)行各項檢修工藝,檢修部負責(zé)執(zhí)行。#2爐送風(fēng)機A因喘振開關(guān)進水導(dǎo)致喘振保護動作跳閘(符合公司二類障礙及異常條例3.12條)簡要經(jīng)過:6月25日B值夜班,室外下大暴雨,#2機組A、B磨運行,AGC方式,負荷220MW。4:4
10、6送風(fēng)機A喘振高報警,運行人員立即檢查送風(fēng)機A、B電流分別為25%和26%,兩側(cè)風(fēng)量無偏差,將送風(fēng)機控制站切手動控制。4:47送風(fēng)機A跳閘,引風(fēng)機A聯(lián)跳,A、B層油槍自動投用。送風(fēng)機跳閘后“喘振高”報警仍存在,就地檢查未見異常,聯(lián)系熱控值班人員將送風(fēng)機A喘振保護解除,5:10重啟A側(cè)送、引風(fēng)機,恢復(fù)機組負荷。8:09送風(fēng)機A又因“喘振高”跳閘,經(jīng)查為送風(fēng)機A喘振開關(guān)機柜端子接線正極側(cè)未解除(負極側(cè)夜班已解除),將送風(fēng)機A喘振開關(guān)正極側(cè)接線解除后,重啟A側(cè)送、引風(fēng)機,逐漸恢復(fù)負荷。原因分析: (1)雨水從防雨罩與風(fēng)道間隙處流到開關(guān)上滲入插座,插座內(nèi)積水,測量電纜接地、誤發(fā)“喘振高”信號是送風(fēng)機A
11、跳閘的直接原因; (2)熱控值班人員解除喘振高保護時未將2根信號線全部拆除,是造成送風(fēng)機A第二次跳閘的主要原因。暴露問題: (1)喘振開關(guān)上方的防雨罩與風(fēng)道之間的間隙過大,導(dǎo)致下暴雨時雨水流到開關(guān)上; (2)熱控值班人員解保護操作不規(guī)范。防止對策:(1)完善送風(fēng)機A的防雨罩,設(shè)備管理部 馬雷負責(zé),2004年7月31日前完成。(2)制定在機柜接線端子上解除信號的操作方法,并對全體熱控人員進行培訓(xùn),設(shè)備管理部 馬雷、殷平、趙維科負責(zé),2004年6月30前#1機循泵A因熱控電纜接地誤發(fā)集水井水位低低跳閘(符合公司條例3.12條)簡要經(jīng)過:7月7日C值中班,#1機組A、B循泵運行,AGC方式、負荷27
12、5MW。23:20VMS發(fā)出循泵A集水井水位低低報警,3秒后循泵A跳閘,運行人員就地檢查集水井水位正常(水位低低報警仍存在)。熱控人員檢查水位開關(guān)并未動作,進一步檢查保護電纜絕緣時發(fā)現(xiàn)一電纜已接地,即在機柜處拆除水位低低信號線,于7月8日0:20啟循泵A正常。原因分析: 熱控保護電纜接地誤發(fā)集水井水位低低信號是循泵A跳閘的直接原因。#4爐引風(fēng)機A因電機軸承溫度異常升高多次被迫停運(符合公司條例3.1條)簡要經(jīng)過:7月15日D值早班,#4機組B、C、D磨運行,引、送風(fēng)機A、B運行,AGC方式、負荷320MW。12:35監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機A電機對輪側(cè)軸承溫度TEBA138從73開始上升,12:36
13、溫度達75報警,且上升趨勢有加快跡象;12:42上升至90,運行人員立即將磨B打閘,緊急停運引風(fēng)機A(送風(fēng)機A聯(lián)停)。引風(fēng)機A停運后電機軸承溫度繼續(xù)上升,最高達107.9。解體后發(fā)現(xiàn)甩油環(huán)內(nèi)側(cè)和兩側(cè)磨損嚴重,油中銅屑較多,軸頸毛糙,軸瓦燒損。經(jīng)更換甩油環(huán)、修刮軸瓦、打磨軸頸后于16日4:22試轉(zhuǎn)正常,5:00恢復(fù)A側(cè)引、送風(fēng)機運行。12:18監(jiān)盤人員又發(fā)現(xiàn)該點軸瓦溫度從73.4加快上升并達75報警,12:23升至87.3,運行人員立即打閘B磨,緊急停運A側(cè)送、引風(fēng)機,停運后該點溫度最高達100.6。解體檢查發(fā)現(xiàn)甩油環(huán)有輕微磨損、油中有銅屑、軸瓦燒損,熱控測溫元件插偏,有碰磨痕跡。經(jīng)修刮軸瓦、打
14、磨軸頸后于17日1:33投入運行。1:56 該點溫度由58又開始快速上升,2:00達75報警,運行人員立即緊急停運A側(cè)送、引風(fēng)機,解體檢查發(fā)現(xiàn)下軸瓦鎢金再次燒損,經(jīng)更換新軸瓦、打磨軸頸、換用#46汽輪機油和加裝潤滑油站,于18日17:43啟動引風(fēng)機A正常。原因分析:(1)引風(fēng)機A電機對輪側(cè)軸承甩油環(huán)嚴重磨損,內(nèi)側(cè)帶油槽磨平,影響帶油效果,引起潤滑不良,而且內(nèi)表面有層狀銅片脫落,并嵌入軸瓦鎢金,是導(dǎo)致軸瓦溫度上升,最終燒損的主要原因。(2)甩油環(huán)的磨損使得油中帶有較多銅屑,造成軸承長期潤滑不良,并多次超溫換油。(3)經(jīng)分析,甩油環(huán)長期磨損與軸頸表面處理的質(zhì)量(毛糙)有一定關(guān)系。(4)后兩次軸瓦的
15、燒損,分析應(yīng)與軸頸、軸瓦檢修工藝和多次處理后的狀況變差有關(guān)(制造廠家建議燒損后的軸瓦盡量少進行修補)。暴露問題: (1)采用甩油環(huán)潤滑方式在風(fēng)機啟動初期潤滑效果不理想,易損傷軸瓦。(2)7月14日檢修人員在更換軸承潤滑油曾經(jīng)發(fā)現(xiàn)油中帶大量銅屑,但未能將此情況及時告知設(shè)備管理者。(3)第一次解體處理后,軸承溫度測量元件未插入軸瓦孔內(nèi),一是不能及時反映真實的軸瓦溫度,另外造成測量套管與甩油環(huán)發(fā)生磨碰,對甩油環(huán)的正常工作帶來一定影響。(4)所用潤滑油的粘度在正常范圍的下限值,影響了油膜厚度和潤滑效果。(1)進一步分析甩油環(huán)材質(zhì)質(zhì)量,在訂購備品時對鑄造質(zhì)量和耐磨性提出明確技術(shù)要求。設(shè)備管理部 唐興才負
16、責(zé),2004年8月31日前完成。(2)提高電機軸頸加工質(zhì)量。檢修部 郁建平負責(zé),7月份已完成。(3)將風(fēng)機油質(zhì)作為一項日常檢查項目。檢修部 郁建平負責(zé),2004年8月31日前完成。(4)組織有關(guān)人員進一步熟悉鎢金性能和提高刮瓦工藝,確保損傷的鎢金能夠完全修刮干凈。檢修部 陶碩洪負責(zé),2004年8月31日前完成。 (5)修改檢修文件包的工作程序,明確在軸瓦上蓋前安裝溫度元件,并確認安裝準確后再蓋軸瓦。設(shè)備管理部 唐興才負責(zé),2004年8月31日前完成。 (6)二期引風(fēng)機均加裝潤滑油站。設(shè)備管理部 唐興才負責(zé),計劃檢修時完成。 (7)檢查#3爐同類風(fēng)機的溫度元件是否安裝準確。設(shè)備管理部 殷平負責(zé),
17、計劃檢修時完成。(8)分析風(fēng)機潤滑油選用的合理性,試用運動粘度較高的油品(#46防銹汽輪機油)。設(shè)備管理部 唐興才負責(zé),2004年8月31日前完成。#4機EH油泵A故障,EH油壓快速下跌(符合公司條例4.17條)簡要經(jīng)過: 7月1日B值中班,#4機EH油泵A運行,B泵備用,AGC方式,負荷335MW。18:00 運行人員發(fā)現(xiàn)EH油壓由14.47MPA快速下跌(油壓最低10.63MPA),油泵B聯(lián)啟。就地檢查EH油箱油位正常,EH油泵A電機在運行(CRT也顯示紅色),但出口壓力為零,經(jīng)停泵檢查發(fā)現(xiàn)撓性靠背輪斷裂,聯(lián)軸器已脫開。21:20檢修人員將EH油泵A原撓性靠背輪做臨時處理后做緊急備用,7月
18、8日更換備品后恢復(fù)正常備用。原因分析:經(jīng)分析EH油泵A在上一次檢修時電機側(cè)靠背輪裝配不緊,造成運行中靠背輪移位、撓性聯(lián)接斷裂、聯(lián)軸器脫開,這是造成EH油壓快速下跌的主要原因(檢修部 電氣班 倪家樹)。一期三臺軸加風(fēng)機電機進水燒損(符合公司條例4.17)簡要經(jīng)過:7月3日D值中班,#1機軸加風(fēng)機B運行,風(fēng)機A備用,AGC方式,負荷300MW。19:33運行人員巡檢時發(fā)現(xiàn)軸加風(fēng)機A、B均不在運行,查VMS畫面,發(fā)現(xiàn)軸加風(fēng)機B顯示紅色(開關(guān)內(nèi)的“無效”接點沒有及時閉合),即啟軸加風(fēng)機A,赴就地機專用盤檢查,發(fā)現(xiàn)軸加風(fēng)機B電源開關(guān)面板上黃燈亮,過流保護動作,檢修人員測量電機絕緣為零,檢查為電機內(nèi)積水,
19、當時軸加旁路門全開,軸加風(fēng)機進口門開度為25%。7月5日A值中班,16:40#2機軸加風(fēng)機B跳閘,查過流保護動作,測電機絕緣為零,檢查為電機接線盒內(nèi)進水,當時軸加旁路門全開,軸加風(fēng)機進口門開度為20%。7月7日A值白班,10:50#1機軸加風(fēng)機B跳閘,就地檢查發(fā)現(xiàn)電機開關(guān)過流動作,電機接線盒有水滲出,經(jīng)檢修人員確認電機已燒損,當時軸加旁路門全開,軸加風(fēng)機進口門開度為50%。由于懷疑電機進水與軸加旁路門打開有關(guān),7月7日運行部通知關(guān)閉了#1、#2機軸加旁路門。但7月15日又發(fā)生#1機軸加風(fēng)機A電機接線盒滴水,7月20日、8月5日、8月6日#2機軸加風(fēng)機B也連續(xù)三次發(fā)生電機接線盒滴水。原因分析:(
20、1)7月3日設(shè)備管理者曾對#1機軸加風(fēng)機B疏水管進行過檢查,發(fā)現(xiàn)沒有負壓,說明疏水管不通;8月11日上午檢修人員又對#2機軸加風(fēng)機B疏水管進行了灌水檢查,發(fā)現(xiàn)疏水管不通,彎頭處有鋁鉚釘和鐵銹等雜物堵塞。(2)7月26日和8月10日,生技部組織相關(guān)部門對三臺軸加風(fēng)機電機連續(xù)進水燒損和軸加恢復(fù)原運行方式(旁路門關(guān)閉)后仍然出現(xiàn)電機進水的情況分別進行分析,認為在6月20日軸加水側(cè)運行方式改變(旁路門全開)后,軸加的凝水通流量減少,降低了軸加對軸封回汽的凝結(jié)能力,加上當時凝水溫度也較高,進入軸加風(fēng)機的濕汽成分大大增加,軸加風(fēng)機內(nèi)的凝結(jié)疏水量也相應(yīng)增加,由于疏水管道不通無法將軸加風(fēng)機內(nèi)的凝結(jié)疏水及時順利
21、排出,這就導(dǎo)致了更多的帶水濕汽通過軸加風(fēng)機軸端進入電機與風(fēng)機殼體法蘭結(jié)合面的密閉空間內(nèi),繼而通過電機軸端進入電機(有時甚至是水直接進入電機內(nèi))。因此,軸加風(fēng)機疏水管道不通暢、疏水不能及時排出,造成帶水濕汽進入電機,是導(dǎo)致電機絕緣破壞燒損的主要原因。(3)一期軸加風(fēng)機電機曾于2002年發(fā)生進水燒損事件,為防止再次發(fā)生,設(shè)備管理者就將“軸加風(fēng)機疏水管疏通”工作作為小修標準項目加入檢修文件包;但經(jīng)檢查2003年10月和2004年4月進行的#1、2機組小修中軸加風(fēng)機檢修技術(shù)記錄卡,均未發(fā)現(xiàn)有對該疏水管進行過疏通的記錄, 3、#4機真空泵B運行中跳閘(符合公司條例4.17條)簡要經(jīng)過:7月9日E值中班,
22、#4機真空泵B運行、真空泵A處于聯(lián)鎖備用,AGC退出,負荷365MW。22:18監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)真空泵B冷凍裝置故障報警,真空泵B跳閘,真空泵A聯(lián)動正常,就地檢查發(fā)現(xiàn)真空泵B冷凍裝置制冷機停運,其余未見異常,就地控制盤面無報警,復(fù)位報警,手啟制冷機運行一段時間觀察,22:42 啟真空泵B,22:52 停真空泵A備用。原因分析:經(jīng)分析認為真空泵B跳閘與冷凍裝置誤發(fā)故障信號或故障報警繼電器K1常閉觸點接觸不良有關(guān)(#3爐一次風(fēng)機A電機風(fēng)扇側(cè)軸瓦損壞(符合公司條例3.1條)簡要經(jīng)過:8月3日C值早班,#3爐一次風(fēng)機A、B運行,TF方式,負荷363MW。12:00一次風(fēng)機A電機軸承溫度(TEBA128)高
23、報警(78),運行人員就地檢查潤滑油質(zhì)較混濁,即通知點檢檢查,決定晚峰后停運處理,并于23:30 將一次風(fēng)機A停運交付檢修處理。經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)油質(zhì)偏黑,軸頸毛糙,甩油環(huán)磨損很嚴重;軸瓦座內(nèi)已存有一定量的銅屑、銅皮及有3個溫度元件用的絕緣管;下軸瓦鎢金已拉毛損傷,且有少量的銅皮已嵌入軸瓦底部。對對輪側(cè)軸瓦進行解體檢查,也發(fā)現(xiàn)下軸瓦鎢金局部有輕微損傷,軸頸表面龜裂,油環(huán)略有磨損,油質(zhì)中含有少量銅屑。經(jīng)修刮軸瓦、打磨軸頸、更換甩油環(huán)于8月5日0:30投入運行,但電機風(fēng)扇側(cè)軸承溫度仍偏高(最高至77),23:55再次停運一次風(fēng)機A,檢查風(fēng)扇側(cè)軸瓦油中仍含有少量銅屑,鑒于軸徑毛糙在短時間內(nèi)無法徹底根治
24、,決定對電機風(fēng)扇側(cè)軸瓦加裝強制潤滑油站,并進行軸瓦座內(nèi)部沖洗、更換潤滑油及銅油擋。8月6日4:10處理結(jié)束,啟動一次風(fēng)機A,電機風(fēng)扇側(cè)軸瓦溫度維持在60左右,目前該點溫度基本正常。原因分析:從風(fēng)扇側(cè)甩油環(huán)磨損的情況分析,甩油環(huán)在運行中掉皮,影響軸承供油,導(dǎo)致軸承缺油干磨是造成這次燒瓦的主要原因。暴露問題: (1)搶修時發(fā)現(xiàn)油質(zhì)較臟且油室內(nèi)有異物,暴露出檢修工藝方面還存在諸多有問題。(2)二期引風(fēng)機、一次風(fēng)機的轉(zhuǎn)子重量較大,油粘度相對較低時安全裕度較小,易導(dǎo)致溫度升高或燒瓦。防止對策:(1)在訂購甩油環(huán)備品時對鑄造質(zhì)量和耐磨性提出明確技術(shù)要求。設(shè)備管理部 薛葉忠負責(zé),2004年9月31日前完成。
25、(2)提高電機軸頸修理質(zhì)量。檢修部 郁建平負責(zé),已完成。 (3)加強軸瓦的潤滑與冷卻。設(shè)備管理部 薛葉忠負責(zé),已完成。#4機汽泵A運行中跳閘(符合公司條例3.14條)簡要經(jīng)過:8月6日C值中班,#4機組A、B汽泵運行,AGC方式,負荷310MW。23:48汽泵A低油壓跳閘,電泵聯(lián)啟,運行人員控制汽包水位和其它參數(shù)正常后,在CRT上檢查發(fā)現(xiàn)小機A的主油泵A、B及事故油泵均運行,但原運行的主油泵A出口壓力指示為“No”,到就地檢查發(fā)現(xiàn)主油泵A有明顯異音,潤滑油母管油壓正常,運行人員停運該泵和事故油泵,并通知檢修人員。8月7日0:00小機A復(fù)位沖轉(zhuǎn),0:11汽泵A并泵,退電泵停運備用。16:30小機
26、A的主油泵A檢修結(jié)束,試轉(zhuǎn)正常,投入運行。原因分析:解體后發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器有鍵槽的傳動部分比其它油泵短,造成有效傳動部分鍵槽單位面積受力變大而逐漸失效,造成泵停轉(zhuǎn),出口失壓,雖然備用油泵聯(lián)動成功(備用泵聯(lián)動油壓為414kpa,事故油泵聯(lián)動油壓為345kpa,跳閘油壓為83kpa),但由于系統(tǒng)未裝蓄壓器,油壓下降太快,備用泵聯(lián)動起壓前油壓即達跳閘值,導(dǎo)致汽泵A跳閘,因此,聯(lián)軸器鍵槽尺寸偏小是造成汽泵A跳閘的主要原因。防止對策:(1)增加鍵的尺寸,將原來1/41/4的鍵改為8 mm7 mm。設(shè)備管理部 薛建洪負責(zé),已完成。(2)將聯(lián)軸器鍵槽增加長度,降低鍵與鍵槽單位面積的受力。設(shè)備管理部 薛建洪負責(zé),已
27、完成。(3)加裝蓄能器,防止在油泵故障時系統(tǒng)油壓快速下降。設(shè)備管理部 薛建洪負責(zé),已完成。(4)安排檢查其它油泵聯(lián)軸器是否存在類似問題,消除設(shè)備隱患。設(shè)備管理部 薛建洪負責(zé),2004年9月30日前完成。#2機組汽泵B前置泵驅(qū)動端機械密封大量噴水被迫停運(符合公司條例4.17)簡要經(jīng)過:8月11日E值夜班,#2機A、B小機運行,電泵備用,AGC方式,負荷330MW。5:30 巡檢發(fā)現(xiàn)汽泵B前置泵軸端密封水泄漏有所擴大(中班已發(fā)現(xiàn)有泄漏,并填缺陷單),6:25 泄漏導(dǎo)致高低壓控制油濾網(wǎng)差壓高開關(guān)進水誤報警、減速齒輪軸承(FW20602 04)溫度高報警,就地檢查汽水已大量外噴,無法維持正常運行。運
28、行人員緊急降負荷至300MW,啟電泵,停運汽泵B,關(guān)閉進、出水門,稍開前置泵入口濾網(wǎng)后放水門,汽水泄漏噴射大有好轉(zhuǎn)。后經(jīng)檢修人員更換機械密封和聯(lián)軸器后于15:40投運正常。原因分析:解體時發(fā)現(xiàn)機械密封的動環(huán)接合面的石墨和靜環(huán)的硬質(zhì)合金嚴重磨損,機械密封動環(huán)的“O”形密封圈已損壞,減速器側(cè)的聯(lián)軸器的內(nèi)、外齒整個被磨尖,齒隙增大。分析認為機械密封(主要是動環(huán))材質(zhì)存在質(zhì)量問題是造成這次異常的主要原因(設(shè)備管理部 汽機專業(yè) 張維良)。#2爐一次風(fēng)機A運行中緊急停運(符合公司條例3.1條)簡要經(jīng)過:9月23日D值早班,#2機組A、B、D磨煤機運行,A、B汽泵運行、電泵備用,AGC方式,負荷275MW,
29、鍋爐正在吹灰。 10:55監(jiān)盤人員在翻閱檢查機組參數(shù)畫面時,發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機A固定軸承溫度突然快速上升,最高至76.4(報警值為80),隨即逐漸回落,軸承振動也同步增大且有波動,到就地檢查發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機A固定軸承處有較明顯的異音,軸承油溫和油位正常,運行人員立即停磨減負荷,將機組負荷逐漸穩(wěn)定在100MW左右,并于11:23停運一次風(fēng)機A付修。經(jīng)檢查為固定軸承風(fēng)機側(cè)滾珠保持架散開,更換浮動/固定軸承后,于9月24日6:20試轉(zhuǎn)正常投入運行。原因分析:經(jīng)分析軸承存在質(zhì)量問題,滾珠保持架在運行中突然散架是造成本次風(fēng)機故障的主要原因。該風(fēng)機曾因固定軸承振動大于2003年10月10日10月26日進行過大修,當
30、時二只軸承均作了更換處理,其中固定軸承試轉(zhuǎn)時就發(fā)現(xiàn)有跳動感,且振動值較大,此后進行了重點的跟蹤檢查,至故障前振動值未見有明顯放大。防止對策:1、一期四臺一次風(fēng)機軸承按原設(shè)計恢復(fù)采用銅質(zhì)保持架的軸承。設(shè)備管理部 薛葉忠負責(zé),機組計劃檢修時完成。2、核對軸承供貨渠道和質(zhì)量保證條款。物資部 張永濤 負責(zé),2004年10月31日前完成。#2機軸加風(fēng)機B電機進水燒損(符合公司條例4.30條)簡要經(jīng)過:9月4日夜班,#2機軸加風(fēng)機B運行,軸加風(fēng)機A備用,負荷300MW左右。1:22VMS發(fā)出軸加風(fēng)機B跳閘報警,運行人員立即啟軸加風(fēng)機A運行,就地檢查發(fā)現(xiàn)軸加風(fēng)機B電機接線盒處有微量水滲出,電氣盤檢查為過流動
31、作,測量電機相間絕緣為零,確認電機燒損。經(jīng)更換電機后于14:40試轉(zhuǎn)正常投備用。原因分析:對此次軸加風(fēng)機電機再次進水,生技部組織有關(guān)部門進行了認真分析,認為在現(xiàn)有設(shè)備結(jié)構(gòu)的情況下,軸加風(fēng)機電機與風(fēng)機殼體的垂直結(jié)合面排放槽太小是發(fā)生電機進水燒損的主要原因。7月份曾發(fā)生過多次電機進水燒損,當時認為疏水管堵塞是電機進水的主要原因,但隨著對問題認識和分析的深入,這個結(jié)論已不準確。現(xiàn)在看來,疏水管堵塞、疏水排放不暢只是影響電機進水的因素之一,而風(fēng)機與電機連接腔室內(nèi)的水蒸氣無法排出才是電機進水的主要原因,詳見生產(chǎn)技術(shù)部專題分析,據(jù)此,撤消安全簡報2004-07期中對“一期三臺軸加風(fēng)機電機再次進水燒損”的責(zé)
32、任認定,改由設(shè)備部汽機專業(yè)負責(zé)(設(shè)備管理部 汽機專業(yè) 朱志堅)。2003年:#4機凝泵B電機下軸承溫度高跳閘簡要經(jīng)過: 1月9日13:07,#4機監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)凝泵B電機下軸承溫度由24突升到77并繼續(xù)升高,運行人員立即啟動備用泵,13:13達到100而跳閘。電機跳閘后下軸承溫度由100降到29。當天設(shè)備管理者對此電機進行了檢查,除電機加油嘴缺少一個小油珠外,沒發(fā)現(xiàn)其他異常。1月10日上午,重新啟動凝泵B電機,并對電機軸承加油,該溫度最終穩(wěn)定在25,運行平穩(wěn)無異音。為了防止同類事件的發(fā)生,對期其它三臺凝泵的電機軸承都進行了加油。 原因分析: 設(shè)備部電氣專業(yè)分析:電機下軸承缺油是導(dǎo)致軸承溫度高凝泵
33、跳閘的主要原因。由于電機制造廠家沒有提供軸承加油的周期、油量等要求,所以公司加油脂標準中沒有制定該電機下軸承加油的規(guī)定,使電機軸承不能及時得到加油。#1輸灰氣泵電機損壞簡要經(jīng)過: 1月10日灰控B值早班,12:50應(yīng)粉煤灰要求啟動#1輸灰氣泵,13:00運行人員巡回檢查#1輸灰氣泵時,排放壓力、排放溫度、油壓、油溫、油位都正常。13:35運行人員路經(jīng)輸灰氣泵房時,聞到里面有焦味,檢查發(fā)現(xiàn)#1輸灰氣泵電機接線盒處冒煙,馬上通知灰控組長關(guān)閉干排卸灰門,停運#1輸灰氣泵(約13:40),并通知設(shè)備管理者與檢修人員到現(xiàn)場。經(jīng)初步檢查電機線圈絕緣及電阻無異常,懷疑風(fēng)扇側(cè)軸承有問題,于是將電機拉回班組解體
34、檢查,發(fā)現(xiàn)風(fēng)扇測軸承損壞較嚴重、轉(zhuǎn)子掃膛、定子鐵芯損壞、轉(zhuǎn)子鐵芯部分磨損變形、軸承室內(nèi)的油脂因高溫全部蒸發(fā)或流出、風(fēng)罩及線圈都有油跡。原因分析: 設(shè)備部電氣專業(yè)分析:去年9月20日設(shè)備管理者在點檢時發(fā)現(xiàn)#1輸灰氣泵電機后軸承聲音較大,于是通知檢修加油,加油后聲音有所好轉(zhuǎn)。由于當時備用的#2輸灰氣泵安裝新泵后還未試轉(zhuǎn)驗收,所以決定等#2泵試轉(zhuǎn)后,再檢修#1泵電機,但#2泵至今未安排試轉(zhuǎn)。1月2日上午,電氣檢修人員給輸灰氣泵加油時,發(fā)現(xiàn)#1輸灰氣泵電機的風(fēng)罩脫落,風(fēng)扇的風(fēng)葉全被打彎或打掉。由于#2輸灰氣泵仍未試轉(zhuǎn),將其電機搬到#1輸灰氣泵工作量又大,因而決定將#2輸灰氣泵電機的風(fēng)扇、風(fēng)罩拆下裝到#
35、1輸灰氣泵的電機上,當晚#1輸灰氣泵恢復(fù)運行。根據(jù)以上情況,#1輸灰氣泵電機帶病運行、#2泵未及時安排試轉(zhuǎn)、#1泵不能及時安排檢修是造成本次事故的重要原因。#2爐探冷風(fēng)機A電機損壞簡要經(jīng)過: 1月17日7:27,#2爐探冷風(fēng)機A運行中跳閘,探冷風(fēng)機B聯(lián)動正常。運行人員就地檢查探冷風(fēng)機A電機冒煙有焦味,將電機開關(guān)拉至檢修位置,測量電機的相間、相對地絕緣無窮大,檢修人員現(xiàn)場確認電機已損壞,經(jīng)檢查開關(guān)的熱偶沒有動作(事后試驗熱偶動作正常),更換電機后試轉(zhuǎn)正常。損壞的電機解體檢查時發(fā)現(xiàn)后軸承(風(fēng)扇側(cè))已損壞,電機有掃膛現(xiàn)象。原因分析:設(shè)備部電氣專業(yè)分析:由于開關(guān)的熱偶在故障過程中沒有動作,因此分析認為
36、在軸承損壞的過程中突然電機掃膛,造成短路而使開關(guān)的速斷保護動作跳閘。因此電機軸承損壞應(yīng)是事故發(fā)生的主要原因。電機軸承為SKF6308,該軸承只有在電機檢修時才能清洗加油,其運行時間約為1年零4個月,根據(jù)點檢人員掌握SKF軸承在我廠使用的情況,還沒有達到其應(yīng)有的工作壽命#4機B循泵跳閘簡要經(jīng)過: 1月9日A值早班, #4機A、B、C磨運行,AGC方式,負荷350MW。運行人員執(zhí)行循泵定期切換工作,10:07啟循泵B,啟動電流及其他參數(shù)均正常,出口門開啟正常,出口壓力上升至148Kp,10:09循泵B啟動失敗報警,稍后跳閘。由于時間較短對真空、排汽及其他參數(shù)未產(chǎn)生影響。當時懷疑因氣溫較低導(dǎo)致油溫過
37、低影響出口門的開啟速度,隨即加裝加熱器。1月13日9:27,循泵B再次啟動時又因同樣原因發(fā)生跳閘。為此熱控專業(yè)將出口門允許開啟時間由150秒改為180秒。2月14日循泵B啟動時又發(fā)生因出口門沒有開到位而跳閘,熱控人員為此調(diào)整了出口門的位置開關(guān)。原因分析: 設(shè)備部熱控專業(yè)分析:循泵出口門位置開關(guān)當初定位時留下的余地較小,加之開關(guān)本身存在的非線性誤差,使出口門開到位后有時不能及時動作,造成循泵B啟動時多次跳閘。同時出口門油缸進油的節(jié)流孔是否因某種原因使流通面積減小,導(dǎo)致開門時間延長,尚需循泵檢修時進行檢查確認。#4爐引風(fēng)機B靜葉執(zhí)行機構(gòu)中定位器內(nèi)部串氣造成反饋及電流波動大 1月4日11:50 #4
38、爐監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機B靜葉反饋及電流波動較大,切手動后波動仍然存在,切引風(fēng)機B靜葉控制方式至就地才停止晃動。檢修查為靜葉執(zhí)行機構(gòu)中定位器內(nèi)部串氣,需停風(fēng)機才能處理。23:15 經(jīng)過調(diào)度同意,#4爐減負荷,停D磨組,就地手動控制B吸靜葉,負荷減至180MW后,投C層油槍,就地逐漸手搖引風(fēng)機B靜葉直至0,同時降低送風(fēng)機B負荷,將B側(cè)送吸風(fēng)機負荷切至A側(cè)后停B側(cè)送吸風(fēng)機,由熱工處理吸風(fēng)機B靜葉執(zhí)行機構(gòu)。1月5日3:40,引風(fēng)機B缺陷處理結(jié)束,運行人員啟B側(cè)引送風(fēng)機,恢復(fù)負荷,投AGC。#2機循泵A運行中跳閘(符合公司二類障礙及異常條例3.1條)簡要經(jīng)過: 2月1日 C值夜班,#2機組兩磨運行,負荷1
39、80MW,TF方式。循泵A運行、B備用,循環(huán)水母管壓力0.5 bar。2:14 VMS發(fā)出循泵A出水蝶閥無效報警,CRT閥位顏色變黃,循環(huán)水母管壓力下降,運行人員立即啟動循泵B,2:15循泵A跳閘。運行人員在VMS上將循泵A指令復(fù)位后,閥位顏色仍黃,經(jīng)就地檢查發(fā)現(xiàn)循泵A出水蝶閥已關(guān)閉,出水蝶閥油站信號燈滅,油泵停運,油壓表指示110bar,電磁閥線圈已燒壞變形。運行人員即將循泵A出水蝶閥油站電源開關(guān)拉電后,交檢修人員處理。因電磁閥未找到備品,熱控人員就將#1機循泵A油站上的電磁閥線圈(#1機當時在小修中)拆下裝至#2機循泵A,在裝上電磁閥線圈之后檢修人員進行檢查時發(fā)現(xiàn)線圈帶電,進一步檢查發(fā)現(xiàn)是
40、N-90有“出口門打開”的輸出指令,經(jīng)處理后恢復(fù)正常。10:15 循泵A經(jīng)檢修處理后,試轉(zhuǎn)正常后投入備用。原因分析:設(shè)備部熱控專業(yè)分析:按照原設(shè)計,循泵出口蝶閥在打開時電磁閥通電,而在關(guān)閉時電磁閥才失電,因此只要循泵運行,其出口門電磁閥就通電,長期通電造成電磁閥溫度較高,久而久之會造成絕緣下降,導(dǎo)致電磁閥線圈燒損(本電磁閥自機組調(diào)試投產(chǎn)以來已運行了10 年),這是造成循泵A出口碟閥關(guān)閉、跳閘的直接原因。防止對策: (1)更換電磁閥線圈。設(shè)備部 徐華剛負責(zé) 2003年3月31日完成。 (2)修改控制邏輯,在循泵出口門關(guān)閉后清除N-90“出口門打開”的輸出指令。設(shè)備部 張為竹負責(zé) 停機時完成。粉煤
41、灰#2裝船回風(fēng)機因軸承長期進入煤粉卡死,引起電機過流燒壞 2月26日18:00左右,粉煤灰運行人員啟動#2裝船回風(fēng)機, 開始向船上裝干灰。20:00左右,運行人員聽見#2裝船回風(fēng)機有異音,檢查發(fā)現(xiàn)電機有異味,即停止該風(fēng)機運行。 27日下午,經(jīng)檢修部電氣班檢查,#2裝船回風(fēng)機電機有一相絕緣值偏低,經(jīng)解體發(fā)現(xiàn)軸承進灰并卡死。#3機空側(cè)密封油排煙風(fēng)機B跳閘(符合公司二類障礙及異常條例4.15條)簡要經(jīng)過: 3月25日23:23,#3機空側(cè)密封油排煙風(fēng)機B跳閘,查為過流保護動作,由于A風(fēng)機在檢修未聯(lián)動,造成油箱壓力開關(guān)報警。運行人員立即將其開關(guān)復(fù)位,密封油排煙風(fēng)機B隨即啟動,運行正常。原因分析: 設(shè)備
42、部電氣專業(yè)認為:本次事件是由排煙風(fēng)機瞬時性負荷增大(如葉片積灰等)及熱偶定值偏移(熱偶片定值在額定電流的1.5倍)引起。#2爐吸風(fēng)機A電機冷卻風(fēng)機A運行中跳閘3月5日夜班,#2爐吸風(fēng)機A電機冷卻風(fēng)機A運行中跳閘,查為過負荷保護動作,運行人員測量其馬達絕緣合格,就地檢查無明顯異常,但經(jīng)檢修人員放大開關(guān)熱偶保護定值后試轉(zhuǎn),一段時間后后仍跳閘,最后確認馬達有問題,作更換處理后正常。3、#4機真空泵A一啟即跳 3月5日早班,運行人員在進行定期工作時,#4機真空泵A一啟即跳,查為長延時過流保護動作,電機絕緣合格。進一步檢查發(fā)現(xiàn)開關(guān)的一付位置觸點松動,造成啟動指令無法發(fā)送至開關(guān),經(jīng)檢修人員處理后正常。#1
43、爐A引風(fēng)機軸冷風(fēng)機A跳閘3月19日早班,#1爐A引軸冷風(fēng)機A過負荷跳閘,備用風(fēng)機聯(lián)動,就地檢查電機較燙。經(jīng)檢查風(fēng)機有問題,作更換處理后正常。#2機低加疏水泵B運行中跳閘,電機進水損壞(符合公司二類障礙及異常條例3.23條)簡要經(jīng)過:4月18日B值中班,23:25#2機低加疏水泵B突然跳閘,疏水泵A聯(lián)動正常。運行人員檢查電機開關(guān)過流保護動作,電機接線盒處冒煙,隨即將開關(guān)拉電,測量電機絕緣為不合格,打開位于電機上部的接線盒,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有水,電機已進水損壞?,F(xiàn)場檢查為#1爐給煤機層西側(cè)水池的進水管(接自工業(yè)水)有沙眼在噴水,因工業(yè)水系統(tǒng)一時無法隔絕,故通知檢修人員作應(yīng)急處理,4月21日,在隔絕工業(yè)水系
44、統(tǒng)后,由行政部水電班人員作了換管處理。原因分析:#1爐給煤機層西側(cè)水池的進水管的沙眼漏水是造成電機進水損壞的直接原因。經(jīng)現(xiàn)場檢查確認,#1爐給煤機層西側(cè)水池的進水管沙眼噴水,使水落至爐5m處南側(cè)電纜橋架,再通過低加疏水泵B電機的電纜保護管逐步進入電機接線盒,然后進入電機。4月19日上午,電氣檢修人員拆開電機接線盒處的電纜保護軟管時,還從中放出許多積水。 另外,該處漏水早在2002年12月22日就被運行人員發(fā)現(xiàn)并填有缺陷單,工單號為8914,當時是填給檢修部的,檢修部有關(guān)人員到現(xiàn)場確認后,認為是行政部的,故于12月23日將該缺陷單點檢并將消缺部門轉(zhuǎn)為行政部(行政部未投用EAM系統(tǒng))。按規(guī)定,負責(zé)
45、全廠EAM“未及時消缺”管理的運行部會在2天后發(fā)現(xiàn)這個“未及時消除的缺陷”,但在隨后的一周內(nèi),運行部并沒有向早會提出此缺陷,而且于2003年1月2日由運行部的缺陷管理員將這張設(shè)備缺陷單作了刪除處理,雖然缺陷管理員講當時將這張缺陷單填寫的內(nèi)容通知了行政部水電班人員(具體何人不詳),但行政部講并沒有接到此類電話。我們認為:行政部有關(guān)班組未對日常所使用的設(shè)備進行定期檢查,未能及時發(fā)現(xiàn)該缺陷并將之消除。運行部的缺陷管理員在未得到行政部消缺結(jié)束的通知就將該缺陷單作了刪除處理,運行部也未將該缺陷作為“未及時消除的缺陷”提出,并通知到達行政部,而且在以后一段相當長的時間內(nèi)沒有再次報告此缺陷,使該缺陷長期得不
46、到處理,并造成缺陷擴大,這也是造成這起障礙的重要原因。防止對策: (1)更換水池進水管,修復(fù)進水隔絕門。行政部 薛春光、檢修部 李嘵東負責(zé),2003年4月完成。 (2)對未使用EAM系統(tǒng)的部門,運行部應(yīng)將EAM缺陷單轉(zhuǎn)為書面的缺陷報修單通知有關(guān)部門,等該缺陷消除后,才能將EAM缺陷單結(jié)束。運行部 楊海亮負責(zé),即日完成。 (3)建立對生產(chǎn)現(xiàn)場所轄設(shè)備進行定期檢查的制度。行政部 李清和負責(zé),2003年5月30日完成。#2爐一次風(fēng)機B電機軸承損壞被迫停運 (符合公司二類障礙及異常條例3.1及3.23條) 簡要經(jīng)過: 4月10日A值夜班,#2機組B、C磨運行,AGC方式。1:00左右,運行人員發(fā)現(xiàn)一次
47、風(fēng)機B電機前軸承溫度有小幅上升(5060度),就地檢查無異常,聯(lián)系檢修值班人員到現(xiàn)場。2:00左右,電氣檢修值班人員對其前軸承加少量油。5:30運行人員巡檢時發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)機B有異音,前軸承溫度有小幅度上升,即又聯(lián)系檢修值班人員到現(xiàn)場。5:50電機軸承冒煙,軸承溫度快速上升,運行人員立即投油槍、打閘B磨、全開一次風(fēng)機A擋板、關(guān)一次風(fēng)機B出口風(fēng)門、然后緊急停運一次風(fēng)機B。維持一次風(fēng)機A運行,一次風(fēng)壓900MM水柱,C磨運行及多層油槍運行,負荷約130MW。當天檢修人員對電機進行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)承重軸承(滾柱NU228C3)、定位軸承(滾珠6228C3)均有不同程度的損傷,負荷側(cè)軸頸彎曲。在更換電機軸
48、承和進行軸頸車削、刷涂等處理后,一次風(fēng)機B電機于4月11日7:00重新啟動投入運行,目前運行情況良好。原因分析: 從軸承損壞情況來看,先是承重軸承的滾柱或保持架損壞,然后導(dǎo)致定位軸承的損壞。由于電機的負荷和轉(zhuǎn)速都比較高,因此軸承損壞的速度很快。軸承損壞的原因應(yīng)與產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān),但軸承損壞的確切原因還需要各方面做更深入的工作。暴露問題:事后在操作員站的記錄中查出,從4月9日12:10電機前軸承溫度就有異常升高,到17:12最高達76,比正常值高出30多度,而后在63波動,但由于溫度高報警定值過高,運行人員不能及時發(fā)現(xiàn)并未通知檢修值班人員處理。 (1)運行人員加強對主要輔助設(shè)備的各類軸承溫度的定期
49、檢查,及時發(fā)現(xiàn)異常,及時聯(lián)系處理。運行部 張躍中負責(zé),即日完成。 (2)對一、二期機組六大風(fēng)機的實際溫度進行統(tǒng)計分析,提出合適的溫度高報警定值,報生技部批準后修改。設(shè)備部 楊宇谷負責(zé),2003年5月31日完成。#2機三次風(fēng)機A跳閘 4月23日D值夜班6:13,#2機三次風(fēng)機A跳閘,B聯(lián)動正常,查為過流動作,將抽屜開關(guān)拉出時面板發(fā)燙,有較強的焦糊味,查為開關(guān)內(nèi)一次線絕緣燒損,測馬達絕緣正常。分析認為,雖然該電機僅55KW,但長期在額定電流(110A)下運行,發(fā)熱較大,由于馬控的MCC抽屜開關(guān)密封性較好,不利于散熱,容易誘發(fā)此類故障。#4燃油泵小修試轉(zhuǎn)時電機損壞(符合公司二類障礙及異常條例3.23
50、條)簡要經(jīng)過: #4燃油泵電機自投運以來,前軸承溫度及線圈溫度就較高,夏季該軸承的外殼溫度長期高于90,須外加風(fēng)扇冷卻。為了保證今年的迎峰度夏,4月17日,燃料部對#4燃油泵電機(絕緣F級、160KW)進行了小修,更換了前后軸承(未抽電機轉(zhuǎn)子),小修前后分別測量線圈對地絕緣均為500M以上(線圈直流電阻和相間絕緣電阻未測)。4月18日電機修復(fù)安裝到位,因#4機組大修,其動力和控制電源未恢復(fù),故到4月30日下午才安排試轉(zhuǎn),但試轉(zhuǎn)時電機一轉(zhuǎn)即跳,檢查開關(guān)過流保護動作, 測量線圈對地絕緣僅為1M,燃料部即安排拆下、采用外加熱源法進行干燥,3小時后線圈對地絕緣上升到50M,當時還測得線圈三相直流電阻平
51、衡(0.01)。5月1日早上,再測線圈對地絕緣時就有所下降(40M),又烘半小時后達到50M以上,才安裝接線。5月4日上午9:30,油泵房運行人員啟動#4燃油泵進行試轉(zhuǎn),但電機剛起動即跳開關(guān),拉電后測電機線圈對地絕緣為零,進一步檢查電機下端線圈相間絕緣擊穿,引線燒斷,當天即送江陰澄西船廠檢修,經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)電機繞組有絕緣老化、匝間短路的現(xiàn)象,5月10日,電機修復(fù)(更換了線圈和接線樁頭),5月11日13:50,試轉(zhuǎn)正常、投入使用。原因分析: 燃料部分析認為:#4燃油泵電機長期滿負荷運行,線圈溫度較高引起了絕緣老化,小修后又沒有及時投用,加上正逢連續(xù)陰雨天氣,引起線圈受潮絕緣降低,構(gòu)成了線圈絕緣
52、薄弱點,試轉(zhuǎn)時受到?jīng)_擊即引起電機絕緣擊穿,造成了線圈匝間和相間短路,電機引線燒斷。結(jié)合以上情況,電機試轉(zhuǎn)前線圈絕緣老化、受潮、絕緣降低是造成電機損壞的主要原因。防止對策: (1)完善檢修工藝,電機小修項目中加入線圈直流電阻和相間絕緣電阻的測量。燃料部 毛英杰負責(zé),2003年6月30日完成。 (2)電氣專業(yè)制訂電機檢修如何防潮的具體措施。燃料部 毛英杰負責(zé),2003年6月30日完成。#1爐一次風(fēng)機B電機軸承損壞(符合公司二類障礙及異常條例3.1及3.23條)簡要經(jīng)過: 5月8日B值中班,22:00因輸煤系統(tǒng)有故障,經(jīng)聯(lián)系調(diào)度同意,#1機組減負荷至240MW 左右,TF方式, B、C、D磨運行。2
53、2:20 #1爐一次風(fēng)機B振動高報警(VMS顯示7.1um),就地檢查發(fā)現(xiàn)電機靠背輪側(cè)軸承有異音,運行人員隨即投槍穩(wěn)燃、聯(lián)系檢修、調(diào)整一次風(fēng)機出力。22:25打閘B磨,22:28就地報告電機靠背輪側(cè)軸承有火星,運行人員即將D給停運、D磨打閘,停運一次風(fēng)機B,維持一次風(fēng)壓正常,機組降壓降負荷至120MW左右。一次風(fēng)機B停運后,電機線圈溫度由76度升到107度、振動最高到過12.36um,而且惰走時間短、異音增大。該電機后送上海電機集團電機修理站處理,于5月12日修好裝復(fù),8:30試轉(zhuǎn)正常、投入運行,機組逐步恢復(fù)帶負荷投AGC。原因分析: 經(jīng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)電機負荷側(cè)的承重軸承及定位軸承(NU228
54、EC,6228C3)均因過熱損壞嚴重,并造成電機轉(zhuǎn)子及定子的輕度磨損。設(shè)備部、檢修部、生技部分析認為:軸承潤滑不良使承重軸承銅柱架磨損、間隙增大,由此產(chǎn)生的撞擊力導(dǎo)致柱架破裂,并引起導(dǎo)向軸承損壞,因此軸承缺油是軸承損壞的主要原因,而電機所處環(huán)境通風(fēng)不良是電機軸承損壞的次要原因。暴露問題: (1)電機給定的加油周期太長。 (2)檢修人員加油的方法不一定能保證達到規(guī)定的加油量。 (3)電機軸承溫度取樣點偏離軸承較多、溫度元件插入深度未到位(經(jīng)解體檢查,電機前軸承溫度取樣點偏離軸承外圈約20mm,溫度元件與取樣點底部尚有8mm的間隙)。 (4)VMS 上電機軸承溫度測量數(shù)值不變的缺陷,未得到及時處理
55、。防止對策: (1)修改軸承加油脂標準,報生技部批準后執(zhí)行。設(shè)備部 楊宇谷負責(zé),2003年6月30日完成。 (2)探討期一次風(fēng)機電機軸承溫度取樣點改動的可行性。設(shè)備部 楊宇谷、 張俊負責(zé),2003年6月30日完成。#1機組A小機并泵時低流量保護動作跳閘 6月8日E值夜班, #1機組降負荷、停小機A,停一次風(fēng)機B更換電機,6:00工作結(jié)束,起一次風(fēng)機B正常。6:40運行人員將小機A沖轉(zhuǎn)后準備并泵,當升速至3580RPM時,低流量保護動作跳閘,當時再循環(huán)閥手動全開,出口門則保持在開位。復(fù)位再次沖轉(zhuǎn)至3500rpm后,又發(fā)出流量低低報警,但這次瞬間恢復(fù)。該事件由再循環(huán)閥設(shè)備問題引起,已重復(fù)發(fā)生多次。
56、#4機A小機前置泵軸承大修出現(xiàn)質(zhì)量問題,造成軸承損壞 6月19日,#4機A小機前置泵的設(shè)備管理者在設(shè)備點檢時發(fā)其軸承室潤滑油比較混濁,用聽音棒檢查,發(fā)現(xiàn)電機側(cè)軸承有異音,即聯(lián)系檢修人員更換潤滑油。但在隨后進行的精密點檢時發(fā)現(xiàn)該軸承的故障頻率仍然存在,立即匯報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求解體檢查。6月26日D值早班,13:30運行人員啟#4機電泵,退A小機、隔絕A泵,交檢修人員對故障設(shè)備進行解體檢查(#4機組大修時此設(shè)備是由安徽平圩電廠檢修公司負責(zé)進行解體檢修的),發(fā)現(xiàn)電機側(cè)甩油環(huán)磨損嚴重,檢修人員更換了軸承、甩油環(huán)、密封件。6月27日中班檢修工作結(jié)束,23:40 小機A并泵,停電泵投自動備用。#2機組循泵B運行中跳閘(符合公司二類障礙及異常條例3.14條)簡要經(jīng)過: 7月8日C值中班,#2機組AGC方式,負荷270MW,兩臺循泵運行,循環(huán)水母管壓力0.93bar。19:51 BTG盤出現(xiàn)“循泵A/B跳閘”、“出口碟閥無效”等報警,但檢查VMS發(fā)現(xiàn)循泵B在運行,而其出口碟閥顯示黃色,循環(huán)水母管壓力已跌至0.42 bar,19:53循泵B跳閘。運行人員立即赴就地檢查循泵B已停運,出口碟閥關(guān)。熱控人員檢查循泵B出口碟閥的電磁閥、控制電纜等外部設(shè)備正常。當天晚峰后,運行及熱控人員再次啟動循泵
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