化工企業(yè)廢氣治理工程實(shí)例探討_第1頁
化工企業(yè)廢氣治理工程實(shí)例探討_第2頁
化工企業(yè)廢氣治理工程實(shí)例探討_第3頁
化工企業(yè)廢氣治理工程實(shí)例探討_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、    化工企業(yè)廢氣治理工程實(shí)例探討    湯華摘 要:化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要組成部分,其企業(yè)生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量含有廢氣,影響空氣環(huán)境質(zhì)量。文章通過對(duì)某化工企業(yè)廢氣治理工程實(shí)例進(jìn)行探討,為類似化工企業(yè)的廢氣治理工程提供參考。關(guān)鍵詞:石油化工企業(yè);廢氣;污染治理化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要組成部分,相關(guān)企業(yè)運(yùn)營生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量含有揮發(fā)性有機(jī)化合物的廢氣,對(duì)人體健康和大氣環(huán)境造成影響1,2。因此,針對(duì)化工企業(yè)廢氣排放應(yīng)采取科學(xué)的治理措施,使其排放能夠滿足大氣質(zhì)量排放標(biāo)準(zhǔn)3,4。本文針對(duì)某化工企業(yè)廢氣污染治理工程進(jìn)行探討為類似企業(yè)的廢氣

2、污染治理參考依據(jù)。江蘇某化工企業(yè)專業(yè)從事生產(chǎn)分散劑、乳化劑、復(fù)合油相產(chǎn)品,現(xiàn)已形成年產(chǎn)8000t分散劑、4000t乳化劑、4000t乳化復(fù)合油相產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目工藝廢氣主要包括:烴化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的氯化氫和氯氣、水環(huán)真空泵尾氣等。各車間雖已配備了廢氣治理相關(guān)設(shè)施,但仍難以滿足現(xiàn)行的大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn),因此需要對(duì)企業(yè)廢氣排放進(jìn)行進(jìn)一步治理。1 企業(yè)廢氣處理現(xiàn)狀企業(yè)現(xiàn)有兩個(gè)生產(chǎn)車間,其中車間一主要生產(chǎn)乳化劑和乳化復(fù)合油相,車間二主要生產(chǎn)分散劑。乳化劑的生產(chǎn)方法是采用二步法生產(chǎn),山梨醇醚化反應(yīng)和油酸進(jìn)行酯化反應(yīng)在同一個(gè)反應(yīng)釜內(nèi)進(jìn)行,通過調(diào)節(jié)催化劑的加入時(shí)間來調(diào)節(jié)產(chǎn)品的品質(zhì)。乳化復(fù)合油相的生產(chǎn)是將復(fù)合

3、蠟、氯化石蠟和乳化劑按一定的配比加入到反應(yīng)釜中進(jìn)行加熱并在一定的溫度下進(jìn)行攪拌,最終得到成品。分散劑產(chǎn)品生產(chǎn)工藝由烴化反應(yīng)、胺化反應(yīng)、過濾處理等幾個(gè)工序組成。根據(jù)生產(chǎn)工序?qū)Ω鬈囬g廢氣現(xiàn)有排放及處理技術(shù)進(jìn)行分析,各車間廢氣排放情況及現(xiàn)有處理現(xiàn)狀為:車間一為乳化劑和乳化復(fù)合油相生產(chǎn)車間。廢氣處理系統(tǒng)中廢氣主要來源包括真空泵尾氣和反應(yīng)釜放空廢氣。真空泵尾氣及反應(yīng)釜放空廢氣的處理措施為匯總接入“一級(jí)活性炭吸附罐”處理后通過15米高排氣筒排放。車間一總收集氣量為1200m3/h,因該車間油酸廢氣濃度較高,因此僅僅依靠活性炭吸附很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),且更換周期較短,系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用較高,需要對(duì)處理工藝進(jìn)行改進(jìn)。車

4、間一原有廢氣處理工藝流程圖見圖1。車間二為分散劑生產(chǎn)車間。廢氣處理系統(tǒng)中廢氣主要來源兩部分:真空泵尾氣、反應(yīng)釜放空廢氣。真空泵尾氣及反應(yīng)釜放空廢氣匯總接入“一級(jí)活性炭吸附罐”處理后通過15米高排氣筒排放。車間二廢氣主要成分為馬來酸酐,總收集氣量為1000m3/h,該車間現(xiàn)有處理工藝為“一級(jí)活性炭吸附”處理工藝,活性炭吸附罐基本能滿足廢氣處理達(dá)標(biāo)要求。2 廢氣整治方案通過對(duì)企業(yè)已有廢氣收集現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)研,企業(yè)廢氣處理目前存在的問題主要有:反應(yīng)釜放空管尾氣收集管路沒有接入處理設(shè)備,直接放空,污染較重;復(fù)合油相生產(chǎn)的清潔生產(chǎn)水平有待于進(jìn)一步提高,融蠟池及產(chǎn)品固化方式相對(duì)落后;分散劑生產(chǎn)過程采用板框式壓

5、濾機(jī)進(jìn)行固液分離,工藝生產(chǎn)過程中會(huì)有無組織廢氣逸散。企業(yè)廢氣收集現(xiàn)狀問題及整改方案匯總表見表1。此外,鑒于車間一現(xiàn)有處理技術(shù)使得廢氣難以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),因此參考類似廢氣處理成功案例,新增一套u(yù)v光解氧化設(shè)備,主要用來降解和氧化廢氣中的有機(jī)氣體,然后再經(jīng)過活性炭吸附即可達(dá)標(biāo)排放,整改后工藝流程見圖2。通過整改后,車間一油酸去除率可達(dá)到90%,源強(qiáng)排放濃度為206.7mg/m3,經(jīng)過整改后廢氣處理工藝,排放濃度為20.06mg/m3,廢氣排放達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。車間二馬來酸酐廢氣排放濃度為39mg/m3,廢氣處理后濃度為23.4mg/m3,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。3 結(jié)束語經(jīng)過上述廢氣專項(xiàng)整治工程改造后,企業(yè)分散劑、乳化劑、復(fù)合油相等化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣污染大大減少,處理后廢氣能達(dá)標(biāo)排放,實(shí)現(xiàn)了vocs減排,具有較好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。該工程對(duì)類似化工企業(yè)廢氣治理具有較大的實(shí)際參考價(jià)值,有著良好的應(yīng)用前景。參考文獻(xiàn)1陳昌友,管婷婷.化工企業(yè)廢氣綜合治理工程設(shè)計(jì)探討j.工程技術(shù):全文版,2016(10):00242.2劉鑫,徐麗,王灝瀚.關(guān)于vocs有機(jī)廢氣處理技術(shù)研究進(jìn)展j.四川化工,2016,19(4):12-16.3周濟(jì)斌.有

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論