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1、某電廠并網(wǎng)時無功異常增大原因研究和解決方案摘要:某電廠并網(wǎng)時發(fā)電機電壓、無功異常增大,對系統(tǒng)造成極大的沖擊,文章通過列舉數(shù)據(jù),定值計算,詳盡的分析無功異常增大的原因,提出了解決方案,并對方案 進行了研究,最終確定最佳解決方案,成功解決了并網(wǎng)時無 功擾動問題。關鍵詞:無功;電壓;沖擊;同期;整定計算1同期裝置 該廠同期裝置為國電南自的sdq200微機自動準同期裝置,裝置硬件部分由pr1插件、pr2插件、cpu插件、10插 件、recf插件、sijl插件、pt插件、mr插件、fb插件構成, 外接轉角變,互感器的輸入為57. 7v,互感器的輸出調(diào)整為 3vo sdq200微機自動準同期裝置的原理是:

2、以單片計算機為 核心,采用psd技術和超大規(guī)模集成在線可編程技術cpld 及動態(tài)相位跟蹤技術,不斷監(jiān)測發(fā)電機和系統(tǒng)的電壓、頻率, 并可根據(jù)頻差、壓差大小發(fā)出寬窄不同的調(diào)節(jié)脈沖,直到頻 差、壓差滿足要求。在壓差、頻差滿足要求的情況下,不斷 監(jiān)測發(fā)電機電壓和系統(tǒng)電壓的相位差,準確確定斷路器合閘 時刻,實現(xiàn)快速無沖擊合閘。表1為同期裝置定值單。由定值單可以看出,定值單里沒有系統(tǒng)電壓和發(fā)電機電 壓整定項目,這兩項由軟件固化,因此定值單里不能靈活輸 入待并電壓和系統(tǒng)電壓。該廠主變參數(shù):型號: sfp10-410000/220;相數(shù):3;額定容量:410000kva;額定 頻率:50hz額定電壓和分接范圍

3、(242±2x2. 5%) /20kv; 聯(lián)結組別:yndll;短路阻抗:高-低:14. 2%o因分接頭為4, 所以變比為235. 95kv/20kv,系統(tǒng)側電壓互感器變比分別為 220kv/100v=2200 ,機端側電壓互感器變比為 20kv/100v=200o2原因分析經(jīng)過詢問運行人員,目前某電廠正常并網(wǎng)時的操作是: 發(fā)電機升壓至額定電壓20千伏,投入同期,因主變變比為 235. 95kv/20kv,這時主變高壓側電壓為235. 95千伏,而系 統(tǒng)側電壓為230伏左右,而同期裝置比較的是發(fā)電機出口電 壓二次電壓和220千伏側系統(tǒng)二次電壓,這時發(fā)電機出口二 次電壓為20000/2

4、00=100v ,系統(tǒng)側二次電壓為 230000/2200=105v左右,要想同期,需要壓差滿足條件,因 系統(tǒng)側電壓不能調(diào)整,因此只能增大發(fā)電機電壓,當發(fā)電機 電壓增至103伏附近時,電壓差滿足要求,可以并網(wǎng),同期 裝置不再進行電壓調(diào)整,這時發(fā)電出口電壓為103*200=20. 6 千伏左右,這與前邊的記錄的20.7伏相符,證明以上分析 是完全正確的。根據(jù)上面的計算,實際并網(wǎng)時主變高側電壓 應該為為20. 6* (235.95/20) =243千伏左右,而系統(tǒng)側實 際電壓為230千伏,造成實際并網(wǎng)兩側電壓相差很大,由于 系統(tǒng)側電壓比主變電壓低,這也導致了發(fā)電機無功在并網(wǎng)時 無功異常增大。3改進

5、方法3. 1理論分析220千伏系統(tǒng)側pt變比為2200,系統(tǒng)側電壓假定為230 千伏,這樣系統(tǒng)側二次電壓實際為105伏,如果將發(fā)電機電 壓設置為(230/242) *100=95v, 95*200=19千伏,這樣當發(fā) 電機電壓升至19千伏并網(wǎng),主變高壓側電壓約為230千伏, 開關兩側電壓達到允許壓差時,機端電壓為19千伏,主變 高壓側電壓為230千伏,而系統(tǒng)側實際電壓為230千伏,這 樣并網(wǎng)后就不會造成電壓和無功的沖擊。3.2采取的方案分析方案一:因發(fā)電機側電壓回路已經(jīng)接了一個轉角變壓 器,因此在系統(tǒng)側二次側交流電壓回路加一個三相小隔離變 壓器,變比為105 v/98.5v,接線為y/y-12

6、點接線,容量為 100va, 0.5級,b級絕緣,帶安裝底座,這樣發(fā)電機電壓會 在達到98. 35v左右時與系統(tǒng)側同期,這時主變一次電壓為 232千伏,兩側可以達到無沖擊并網(wǎng)。但是此方案的缺點是:(1)小隔離變的極性很難判斷,如果極性判斷錯誤,將會導致發(fā)電機非同期并網(wǎng)。(2)隔離變的變比很少有廠家做的很精確。(3)需要對同期回路接線進行改動,存在接線錯誤的可能。(4)整個同期回路接了過多的變壓器會導致更多的問題,如磁滯等。方案二:對同期裝置進行改造,改用可以對發(fā)電機電壓 參數(shù)可調(diào)型的同期裝置。原同期裝置界面在發(fā)電機并網(wǎng)的時 候看不到兩側電壓同步情況,運行人員不能手動參與調(diào)節(jié), 每次并網(wǎng)的時候時

7、間較長??梢越韪鼡Q新的同期裝置解決此 問題。此方案的缺點是投資大,需要對整個同期回路進行重 新設計,存在很大的風險。方案三:查閱sdq200微機自動準同期裝置內(nèi)部板件圖, 提出修改同期裝置交流采樣板整定值方法。此方法可以通過 簡單的修改電位器電阻來修正電壓。裝置內(nèi)部系統(tǒng)側和發(fā)電 機側采樣板電位器均可調(diào)整,此方法簡單,不需要對交流電 壓回路進行改動。3.3方案的選擇經(jīng)過廠家、電廠技術人員、電科院技術監(jiān)控服務人員共 同分析,大家認為以上三種方案均能很好的解決電廠存在的 問題。大家一致認為第三種解決方案簡單,可行性最強,風 險最小,于是決定采取第三種技術方案。3.4實施的效果同期裝置調(diào)整前電壓數(shù)據(jù),

8、調(diào)整前數(shù)值系統(tǒng)側試驗儀加 入量100v,同期裝置面板顯示值us: 99. 45v,機端側試驗 儀加入量100v.同期裝置面板顯示值ug: 101.67vo同期裝置調(diào)整電位器后電壓數(shù)據(jù)調(diào)整前數(shù)值系統(tǒng)側試 驗儀加入量100v,同期裝置面板顯示值us: 99. 46vv,機端 側試驗儀加入量100v,同期裝置面板顯示值ug: 106. 8ivv0us為系統(tǒng)側裝置采集的電壓,ug為待并側裝置采集的 電壓,我們調(diào)整的是待并側電位器,系統(tǒng)側維持不變,這樣 系統(tǒng)側電壓假定為230千伏,這樣系統(tǒng)側二次電壓實際為105 伏,同期裝置釆集到的電壓亦為105伏,因為定值單里壓差 設置的是2伏,那么發(fā)電機二次電壓應該在103伏的時候可 以并網(wǎng),根據(jù)推算發(fā)電機實際電壓為19.4千伏,下面是發(fā) 電機實際并網(wǎng)的時候采集的電壓。4并網(wǎng)發(fā)電情況本次并網(wǎng),實測發(fā)電機、系統(tǒng)電壓值系統(tǒng)側us: 103. 53vdcs,顯示一次電壓值機端側經(jīng)過轉角變ug: 101.57 vdcs顯示一次電壓值19. 5kvo本次發(fā)電機并網(wǎng)瞬間,發(fā)電機電壓在升到19千伏的時 候投入同期,并網(wǎng)瞬間機組無功升到

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