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文檔簡介

1、    汽車白車身車門裝配質(zhì)量控制實例分析    龐祿【摘要】白車身制造質(zhì)量是汽車外觀質(zhì)量的載體,直接影響整車外觀和整體性能,進(jìn)而影響客戶滿意度和整車品牌形象。我國自主品牌汽車最終要謀取發(fā)展,提高汽車白車身制造質(zhì)量是關(guān)鍵所在。本文結(jié)合c公司的生產(chǎn)實際,針對白車身車門裝配問題進(jìn)行質(zhì)量分析與控制,提升車身制造精度,從而提高自主品牌汽車市場競爭力?!娟P(guān)鍵詞】白車身;車門裝配;尺寸精度;質(zhì)量控制;1.1問題描述c公司總裝車間反饋,某車型背門右側(cè)明顯低于側(cè)圍,與后尾飾燈處干涉?zhèn)幔ㄈ鐖D1-1所示),90%以上的車輛需要調(diào)整背門鉸鏈來彌補(bǔ),調(diào)整量較小,且調(diào)整困難,而

2、且調(diào)整鉸鏈處需做補(bǔ)漆處理,費(fèi)工費(fèi)時,嚴(yán)重影響總裝下線交驗。1.2原因分析1.2.1"碎石法"問題分解圍繞存在問題,利用"碎石法"(csw crush stone way)問題管理方法對問題進(jìn)行分析,利用推論及假設(shè)為主的對背門與尾飾燈干涉?zhèn)釂栴}進(jìn)從人、機(jī)、法、料、環(huán)、測的角度進(jìn)行工藝流分解,逐一驗證確定要因。1)對總裝員工裝配方法進(jìn)行檢查,將5臺總裝故障車輛進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)5臺車均存在尾燈與尾飾燈棱線存在高差3mm左右,而檢驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定高差1mm,尾燈與側(cè)圍間隙不均,經(jīng)調(diào)試合格后,3臺車干涉現(xiàn)象消失,2臺仍存在輕微干涉,可判定總裝尾飾燈裝配并非真因。2)將尾

3、燈、尾飾燈進(jìn)行符ucf檢具檢測,間隙均符合要求,可判斷尾燈、后尾飾燈尺寸偏差并非真因。3)在線追蹤白車身背門裝配過程,發(fā)現(xiàn)背門腰線左側(cè)高于側(cè)圍2mm,右側(cè)腰線低于側(cè)圍,且左側(cè)背門尾燈下部與側(cè)圍間隙小,右側(cè)背門尾燈下部與側(cè)圍間隙大,為進(jìn)一步判定是否真因,以同樣方法采集背門與側(cè)圍的間隙125組數(shù)據(jù)(基準(zhǔn)值:5±2mm)進(jìn)行過程能力分析。從圖1-2中看到工序能力指數(shù)cp=1.14,表明工序能力充足,但背門裝配間隙均值(5.6248mm)與目標(biāo)值(5.000mm)之間存在顯著差異(p < 0.05),缺陷率為1.37%,致使實際工序能力指數(shù)ppk只有0.74,過程能力指數(shù)cpk只有0.

4、79,因cpk=0.791.33表明過程能力不足,應(yīng)采取措施立即改善,提高產(chǎn)品制造質(zhì)量。1.2.2"分層法"問題分解針對白車身背門工序過程不足問題,運(yùn)用分層法從4m1e(人、機(jī)、法、料、測)5個角度進(jìn)行原因分析,找出根本原因。(1)員工操作問題:檢查背門裝配員工操作方法,裝配員工均使用工裝夾具、間隙塊,按照工藝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行裝配,并對背門鉸鏈螺栓打扭力,保證螺栓螺母無松動。(2)夾具原因:對合車工位右側(cè)圍焊接夾具進(jìn)行三坐標(biāo)檢測,發(fā)現(xiàn)右側(cè)圍上部加強(qiáng)件定位銷z方向低于理論值3.776mm,由于其與頂蓋后橫梁搭接匹配,從而致使頂蓋后橫梁右側(cè)偏低,最終導(dǎo)致背門裝配時右側(cè)棱線相對

5、側(cè)圍偏低。1.3 整改措施1)工藝技術(shù)部將右側(cè)圍上部加強(qiáng)件焊接工位定位銷z向優(yōu)化調(diào)整3mm,并進(jìn)行20臺車跟蹤試裝,驗證效果。2)質(zhì)量部將背門與側(cè)圍高差納入作業(yè)指導(dǎo)書,焊裝檢驗嚴(yán)格控制背門右棱線高出側(cè)圍棱線2mm下轉(zhuǎn)。3)總裝在裝配后尾飾燈時保證與側(cè)圍的間隙,防止避免因后尾飾燈后部翹起在生產(chǎn)過程中已造成與背門干涉?zhèn)帷?.4 效果評價經(jīng)過上述整改措施實施以后,抽取25臺白車身進(jìn)行三坐標(biāo)測量,計算白車身尺寸合格率都達(dá)到 94%以上,如圖1-3。為進(jìn)一步驗證生產(chǎn)過程質(zhì)量是否穩(wěn)定受控,在調(diào)整線抽取25臺白車身,檢測背門與側(cè)圍的裝配間隙值,計算其 cpk 值1.35>1.0,且過程均值與目標(biāo)值之

6、間不存在顯著差異(p>0.05),缺陷率為0%。工序質(zhì)量較理想。同時,驗證總裝下線車輛,背門與尾飾燈已消除了干涉現(xiàn)象,尾燈處的車身外觀間隙符合工藝要求達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),從而,縮短了焊裝及總裝的調(diào)整工時,提升了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本。結(jié)語本文從制約企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展關(guān)鍵因素-提升汽車白車身制造尺寸精度控制入手,以2mm工程指標(biāo)作為衡量,從過程質(zhì)量控制角度出發(fā),遵從"數(shù)據(jù)驅(qū)動質(zhì)量"的理念,運(yùn)用pdca循環(huán)中"碎石法"、"分層法"問題管理與科學(xué)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法兩者相結(jié)合,尋找引起質(zhì)量數(shù)據(jù)波動的原因,制定對策和措施,降低過程變差,提高工序過程能力,最終達(dá)到提高白車身尺寸精度的目標(biāo),從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。參考文獻(xiàn)1 來新民,林忠欽,陳關(guān)龍.轎車車體裝配尺寸偏差控制技術(shù)j.中國機(jī)械工程,2000(11):1215-12202 莊明惠. 汽車制造 2mm 工程實施方法的探討j.汽車工藝與材料,2004:11-143 朱平. 轎車白車身焊裝質(zhì)量控制關(guān)鍵技術(shù)及其應(yīng)用研究d.上海:上海交通大學(xué),20014 肖敏紅.

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