化學(xué)水處理裝置的優(yōu)化運(yùn)行及改進(jìn)措施_第1頁(yè)
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1、化學(xué)水處理裝置的優(yōu)化運(yùn)行及改進(jìn)措施摘要:尼龍66鹽生產(chǎn)需要純水,中國(guó)神馬尼龍66鹽公司的純水系統(tǒng)在投產(chǎn)時(shí)遇到一些設(shè)計(jì)不當(dāng)及運(yùn)行不合理的問(wèn)題,影響生產(chǎn)。在分析存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上,采取一些改造措施,從而保證了純水裝置的正常及低耗運(yùn)行。 關(guān)鍵詞:尼龍66 脫鹽水 純水 尼龍砧鹽公司動(dòng)力廠(chǎng)化學(xué)水裝置負(fù)責(zé)供給2臺(tái)75t鍋爐及廠(chǎng)區(qū)其他各用戶(hù)生產(chǎn)用脫鹽水及純水,水處理質(zhì)量的好壞直接影響鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行和66鹽水溶液的質(zhì)量。從1998年4月投產(chǎn)以來(lái),由于設(shè)計(jì)、設(shè)備原因及生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)不足等,我們遇到很多問(wèn)題,為此進(jìn)行了大量技術(shù)改造,對(duì)運(yùn)行設(shè)備、再生系統(tǒng)、交換器、冷凝液系統(tǒng)等多方面進(jìn)行了改造完善,現(xiàn)將這4年來(lái)的技

2、術(shù)改造、運(yùn)行情況、遇到的問(wèn)題及處理情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的介紹。1 工藝流程化學(xué)水裝置包括脫鹽、冷凝液回收兩大系統(tǒng)。脫鹽系統(tǒng)為二級(jí)除鹽系統(tǒng)。其中陽(yáng)床為雙室浮動(dòng)床,陰床為單室浮動(dòng)床。2 存在問(wèn)題及其處理方法2.1 酸堿再生系統(tǒng)2.1.1 卸酸堿平臺(tái)酸堿系統(tǒng)供陽(yáng)床、陰床,混床再生及中和池再生廢水中和。原設(shè)計(jì)卸酸堿平臺(tái)僅0.4m高,且較平坦,實(shí)際使用時(shí),槽車(chē)內(nèi)酸堿很難卸干凈。我們根據(jù)實(shí)際情況將平臺(tái)加高到0.92m高,將坡度由2增加到7.5滿(mǎn)足了使用要求。2.1.2 再生用堿生產(chǎn)初期,再生用燒堿為隔膜堿(30),含氯化鈉過(guò)多,且經(jīng)檢驗(yàn)鐵離子超標(biāo)。因?yàn)镃l-易被樹(shù)脂吸附,不易被洗脫出去,會(huì)降低樹(shù)脂工作交換容量,

3、縮短運(yùn)行周期,使出水水質(zhì)下降1。雜質(zhì)含量過(guò)多逐步沉積,嚴(yán)重時(shí)把地下輸堿管道堵死,幾乎造成全廠(chǎng)停車(chē);含鐵離子多會(huì)使樹(shù)脂污染,鐵中毒。運(yùn)行不到半年我們根據(jù)實(shí)際情況決定將隔膜堿改為離子膜堿(兩種堿主要成分含量對(duì)比見(jiàn)表1),解決了上述問(wèn)題,取得很好的效果。表1 兩種堿主要成分含量對(duì)比種類(lèi)w(NaOH)/%w(NaCl)/%w(Fe2O3)/%w(Na2CO3)/%隔膜堿30.05.00.010.6離子膜堿30.00.010.00050.06213 再生系統(tǒng)設(shè)備酸堿再生系統(tǒng)主要運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備是酸堿計(jì)量泵。酸計(jì)量泵原設(shè)計(jì)為MJ4型隔膜計(jì)量泵,由于濃鹽酸(31)具有很強(qiáng)的腐蝕性,而計(jì)量泵由于質(zhì)量原因,隔膜經(jīng)常損壞

4、,造成計(jì)量泵泄漏,泵部件經(jīng)常損壞,造成無(wú)法使用,不僅增大了檢修工作量,也無(wú)法保證正常生產(chǎn);堿計(jì)量泵原設(shè)計(jì)為ZJ4型柱塞計(jì)量泵,后因燒堿含雜質(zhì)多,經(jīng)常堵塞管道,使計(jì)量泵無(wú)法正常運(yùn)行。由于原始設(shè)計(jì)既有計(jì)量泵,又有噴射器,造成重復(fù),因此,我們根據(jù)實(shí)際經(jīng)研究決定,不用計(jì)量泵,將酸堿管線(xiàn)繞過(guò)計(jì)量泵,直接接至噴射器,解決了問(wèn)題,使用至今,效果良好。根據(jù)其他同類(lèi)企業(yè)化學(xué)水裝置的情況看,如果計(jì)量泵質(zhì)量可靠,則可選用,否則,宜直接選用計(jì)量箱加噴射器。214 酸堿管線(xiàn)堿管線(xiàn)原設(shè)計(jì)為碳鋼管,時(shí)間長(zhǎng)了產(chǎn)生腐蝕,從而產(chǎn)生鐵離子,進(jìn)人陰床、混床,造成樹(shù)脂鐵污染,我們將堿系統(tǒng)管線(xiàn)改為不銹鋼管,消除了這個(gè)不利因素影響。原設(shè)計(jì)

5、鹽酸再生系統(tǒng)所用管道為碳鋼襯膠管,由于村膠質(zhì)量問(wèn)題,加上施工時(shí)處理不太妥當(dāng),以及濃鹽酸對(duì)管道的侵蝕,系統(tǒng)運(yùn)行僅幾個(gè)月,酸管線(xiàn)經(jīng)常泄漏,需頻繁處理,幾天就有一次,嚴(yán)重時(shí)造成失效床體無(wú)法及時(shí)再生,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。后經(jīng)討論研究,我們將與濃鹽酸接觸的管線(xiàn)全改為PVC塑料管,經(jīng)過(guò)2a的運(yùn)行,酸再生液管線(xiàn)開(kāi)始泄漏,我們又將從酸噴射器至陽(yáng)床的管線(xiàn)改為訂制的耐酸耐壓玻璃鋼管線(xiàn),徹底解決了酸再生系統(tǒng)泄漏問(wèn)題。根據(jù)同類(lèi)企業(yè)的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),原設(shè)計(jì)酸管線(xiàn)為碳鋼襯膠管材的,在運(yùn)行過(guò)程中絕大多數(shù)都改為玻璃鋼管或碳鋼村四氟管,而堿管線(xiàn)絕大多數(shù)都改為不銹鋼管。冬季,由于酸堿罐區(qū)在室外,本地氣溫最低能達(dá)到-10,而30燒堿在0達(dá)到固

6、液平衡狀態(tài)2,造成系統(tǒng)管道及設(shè)備內(nèi)堿結(jié)晶,系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn),嚴(yán)重影響生產(chǎn)。根據(jù)這種情況,我們?cè)谒釅A區(qū)增加了采暖,對(duì)堿管線(xiàn)增設(shè)了15伴熱鋼管,解決了堿結(jié)晶問(wèn)題。22 水處理設(shè)備問(wèn)題221 混床再生原設(shè)計(jì)陽(yáng)、陰床再生用噴射器為2套酸噴射器,二套堿噴射器,混床失效再生時(shí)使用陽(yáng)床、陰床噴射器。而陽(yáng)陰床噴射器流量為24.6m3/h,混床流量只有4m3h,由于混床再生時(shí)陽(yáng)床和陰床酸堿噴射器不相協(xié)調(diào),稀釋水流量小,無(wú)法產(chǎn)生足夠的吸力,造成進(jìn)酸堿量很小,濃度根本達(dá)不到所需要求,造成混床失效后無(wú)法再生,因此我們根據(jù)實(shí)際情況重新為混床設(shè)計(jì)了1套再生系統(tǒng),增加1套與實(shí)際流量配合的酸堿噴射器和相應(yīng)管線(xiàn)、閥門(mén),解決了混

7、床再生問(wèn)題。222 脫鹽水箱的容量廠(chǎng)脫鹽水箱原設(shè)計(jì)為2臺(tái)共300m3,正常運(yùn)行用水量為190230m3/h,再生一次需水140m3,如果系統(tǒng)正常運(yùn)行可滿(mǎn)足要求,但如果出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),脫鹽水箱的水只能滿(mǎn)足不到2h的供水,因此增加了1臺(tái)1200m3水箱,避免了因故障造成全系統(tǒng)停車(chē)。223 純水管線(xiàn)的材質(zhì)選擇因尼龍66鹽生產(chǎn)對(duì)純水質(zhì)量要求很高,從化學(xué)水裝置外送管廊至純水用戶(hù)的管線(xiàn)材質(zhì)均為不銹鋼,為避免裝置內(nèi)原有的碳鋼材膠管線(xiàn)可能因村膠質(zhì)量不好對(duì)水質(zhì)造成的漏鐵等影響,因此將混床出水管線(xiàn)至外送管廊的全部純水管線(xiàn)包括純水箱,均改為不銹鋼材質(zhì),有效的保證了外送純水的質(zhì)量。224 中和池改造原設(shè)計(jì)中和池空氣攪拌管

8、為PVC管材,易老化、損壞,且布管不合理,開(kāi)孔過(guò)少,風(fēng)量不夠,起不到良好攪拌作用。在大修期間,我們將攪拌管改為不銹鋼材質(zhì),根據(jù)攪拌強(qiáng)度計(jì)算開(kāi)孔面積,根據(jù)面積開(kāi)孔、布管,解決了存在的問(wèn)題。225 冷凝液系統(tǒng)冷凝液回水溫度100左右,熱量不回收是浪費(fèi),我們根據(jù)實(shí)際情況將換熱站采暖水熱源由蒸汽改為冷凝液,這項(xiàng)措施不僅節(jié)約了蒸汽,緩解了生產(chǎn)壓力,也充分利用了冷凝液的熱量。 3 運(yùn)行程序優(yōu)化及參數(shù)的修正原設(shè)計(jì)再生程序中,充水,進(jìn)酸堿,置換,正洗,最后一步是順洗,通過(guò)再生泵經(jīng)順洗閥,反排閥,由下至上洗約15min,至指標(biāo)合格,再生結(jié)束。這一步經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐證明,再生泵流量小,無(wú)法完全托起床層,造成了樹(shù)脂亂層,

9、影響出水水質(zhì),造成陽(yáng)床漏鈉,陰床制水批量下降,浮動(dòng)床最忌亂層,因此我們決定取消順洗這一步,延長(zhǎng)正洗時(shí)間,正洗合格后再生結(jié)束。經(jīng)以后實(shí)踐證明,取消這一步后,陽(yáng)床、陰床制水批量明顯上升,取得良好的效果。在投產(chǎn)初期,運(yùn)行參數(shù)基本上是根據(jù)理論計(jì)算及參考其他單位制定上的,經(jīng)過(guò)幾年來(lái)實(shí)際生產(chǎn)情況,我們采用較高酸堿消耗取得較高再生度的方法,同時(shí)對(duì)各運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,如在流量、酸堿濃度(3.54.5)不變的情況下,進(jìn)酸堿時(shí)間由40min改為30min,經(jīng)過(guò)調(diào)整,陰床制水批量增加,酸堿消耗量大大降低。4 改造效果化學(xué)水裝置經(jīng)過(guò)這幾年的改進(jìn)、調(diào)整,整個(gè)系統(tǒng)安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,完全保證了鍋爐。66鹽生產(chǎn)的正常供水,同時(shí)降低了生產(chǎn)成本,改造前后的經(jīng)濟(jì)效果對(duì)比見(jiàn)表2。表2 改造前后的經(jīng)濟(jì)效果對(duì)比考核時(shí)間交換器運(yùn)行周期/h酸耗/(kg.t-1)堿耗/(kg.t-1)投產(chǎn)初期15-191.451.35改造后20-240.950.95冷凝液系統(tǒng)改造后,據(jù)有關(guān)部門(mén)測(cè)算,每年節(jié)約蒸汽、脫鹽水、電費(fèi)等,價(jià)值260多萬(wàn)元,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益

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