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1、PU704C檢修情況交底(熱控專(zhuān)業(yè))#7機(jī)組于2015年5月25日至2015年6月24日進(jìn)行了計(jì)劃小修,現(xiàn)就本次小修熱控方面的檢修情況作如下交底:一、 修前存在問(wèn)題的處理情況(含運(yùn)行提出的問(wèn)題在本次小修中未安排的原因說(shuō)明);一修前設(shè)備問(wèn)題現(xiàn)在情況和處理方案1#7機(jī)組定冷水流就地流量表易受泵啟/停沖擊等影響指示不準(zhǔn)。此次檢修將原定冷水流量孔板更換為長(zhǎng)徑噴嘴,就地流量表改為流量變送器送DCS指示、報(bào)警?,F(xiàn)定冷水流量測(cè)量的可靠性和精度較以前有較大的提高,同時(shí)便于相關(guān)人員對(duì)定冷水系統(tǒng)的分析和調(diào)整。2#7機(jī)汽泵A非驅(qū)動(dòng)端徑向軸承溫度元件07-FJ-TE.114X運(yùn)行中出現(xiàn)突變 ,檢查該元件備用支短路無(wú)法
2、更換 。此次檢修將#7機(jī)汽泵A非驅(qū)動(dòng)端徑向軸承溫度元件更換,目前溫度指示正常。3#7機(jī)組循泵A/B軸承潤(rùn)滑冷卻水流量開(kāi)關(guān)的安裝管路銹蝕嚴(yán)重,堵塞開(kāi)關(guān)拒動(dòng)。此次檢修機(jī)務(wù)安排更換#7機(jī)組循泵A/B軸承潤(rùn)滑冷卻水濾網(wǎng)后管路為不銹管路,熱控利用脫硝改造下來(lái)的流量變送器將原流量開(kāi)關(guān)改為流量變送器,這將提高該測(cè)量的可靠和準(zhǔn)確性,也將便運(yùn)行中的監(jiān)視調(diào)整。目前該流量作為泵允許啟動(dòng)條件暫定為大于0.5t/h。4磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)手自動(dòng)裝置容易卡死更換磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)手自動(dòng)裝置、加潤(rùn)滑油5C層煤火檢晃動(dòng)大,模擬量經(jīng)常晃動(dòng)至0更換C層煤火檢電纜6鍋爐泄漏報(bào)警裝置常誤報(bào)檢查探頭,調(diào)整報(bào)警定值
3、空預(yù)器出口煙溫測(cè)量偏差大空預(yù)器出口煙溫測(cè)量裝置移位二檢修交代4838#7機(jī)汽泵A非驅(qū)動(dòng)端徑向軸承溫度元件運(yùn)行中出現(xiàn)突變 ,檢查該元件備用支短路無(wú)法更換 。因該點(diǎn)溫度值超過(guò)90度會(huì)跳小機(jī),現(xiàn)已修改定值退出該點(diǎn)保護(hù),請(qǐng)運(yùn)行監(jiān)視該點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)。此次檢修將#7機(jī)汽泵A非驅(qū)動(dòng)端徑向軸承溫度元件更換,目前溫度指示正常。三防止對(duì)策四安全性評(píng)價(jià)五強(qiáng)制點(diǎn)二、 本次檢修設(shè)備異動(dòng)情況說(shuō)明;編號(hào)異動(dòng)主題現(xiàn)在情況和處理結(jié)果2015137#7機(jī)組增加定冷水流量測(cè)量裝置,流量值送DCS操作站指示、報(bào)警,取消就地流量表?,F(xiàn)將#7機(jī)組原定冷水流量孔板更換為長(zhǎng)徑噴嘴和新增了相應(yīng)的儀表管路及差壓變送器。就地差壓測(cè)量信號(hào)送DC
4、S經(jīng)運(yùn)算轉(zhuǎn)化為流量后在操作員站指示,并有相應(yīng)的壞質(zhì)量,流量低和高報(bào)警。新增定冷水流量點(diǎn)IH-FT015X-C,在定冷水系統(tǒng)畫(huà)面2140顯示,低于75T/H、65T/H或高于120T/H報(bào)警。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015118#7機(jī)組凝水系統(tǒng)增加高精度凝水流量測(cè)量裝置新增的高精度流量噴嘴安裝在汽機(jī)房6.9米層#3低加入口管道上。同時(shí)加裝了相應(yīng)的一、二次門(mén)、儀表管路和差壓變送器。差壓變送器信號(hào)經(jīng)信號(hào)電纜送DCS機(jī)柜后經(jīng)流量運(yùn)算和溫、壓修正后在DCS畫(huà)面指示凝水流量。新增#7機(jī)凝水流量FH-FT017G,在凝水畫(huà)面2116顯示。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015160磨煤機(jī)停運(yùn)后聯(lián)停潤(rùn)滑油泵增加磨煤機(jī)油泵聯(lián)停功能:磨
5、煤機(jī)停運(yùn)后(馬達(dá)開(kāi)關(guān)分閘信號(hào)與上馬達(dá)開(kāi)關(guān)合閘信號(hào)取非)延時(shí)3min發(fā)脈沖信號(hào)聯(lián)停對(duì)應(yīng)的油泵。2015129#7爐空預(yù)器A1扇形板控制箱控制回路異動(dòng)DCS增加空預(yù)器A/B主電機(jī)電流硬點(diǎn),點(diǎn)名分別為:BI-EK-021A-AI/ BI-EK-02A-AI. 當(dāng)電流高于34A切斷扇形板控制箱動(dòng)力電源,當(dāng)電流高于30A空預(yù)器扇形板完全回復(fù)位。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015161爐膛壓力非常低、非常高跳送、引風(fēng)機(jī)增設(shè)爐膛壓力非常高+2520Pa或非常低-2780Pa跳閘送、引風(fēng)機(jī)的保護(hù)邏輯。使用爐膛壓力BI-PT103A BI-PT103C BI-PT103D通道取高低限,3取2動(dòng)作后延時(shí)3S跳閘送、引風(fēng)機(jī)。同
6、時(shí)增加爐膛壓力極高、極低報(bào)警。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015146#7機(jī)組MFT動(dòng)作聯(lián)鎖邏輯優(yōu)化DCS控制軟邏輯中:MFT跳閘繼電器的觸點(diǎn)動(dòng)作后,聯(lián)鎖動(dòng)作跳閘OFT/一次風(fēng)機(jī)/磨煤機(jī)等,該點(diǎn)為單點(diǎn)保護(hù),為防止保護(hù)誤動(dòng),現(xiàn)改為硬點(diǎn)三取二動(dòng)作。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015165#7號(hào)爐二次風(fēng)箱與爐膛差壓開(kāi)關(guān)取消取消#7號(hào)爐二次風(fēng)箱與爐膛差壓開(kāi)關(guān),光字牌報(bào)警改用BI-DT035A/BI-DT035B/BI-DT036A/BI-DT036B低于360Pa報(bào)警。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015234#7爐渣斗增加爐膛進(jìn)風(fēng)溫度元件#7爐渣斗增加爐膛進(jìn)風(fēng)溫度元件,點(diǎn)名分別為CB-TE067B/CB-TE068B.畫(huà)面在2010顯示
7、。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015130#7機(jī)小機(jī)油箱加熱器控制回路異動(dòng)配合電氣小機(jī)油箱電加熱器控制回路改造,小機(jī)A/B油箱電加熱器聯(lián)鎖邏輯優(yōu)化,DCS中當(dāng)小機(jī)油箱油位不低時(shí),允許投用電加熱器;油溫高于40時(shí),聯(lián)鎖停運(yùn)電加熱器(油溫高于40時(shí)時(shí)閉鎖啟動(dòng)指令)。增加油箱油溫高光字報(bào)警(H1:55、H1:60。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015152#7發(fā)電機(jī)氫氣干燥器A/B及磁力風(fēng)機(jī)設(shè)備拆除,更換新分子篩式氫氣干燥器配合電氣進(jìn)行發(fā)電機(jī)氫氣干燥器A/B改造。DCS畫(huà)面2112增加氫干燥器運(yùn)行/停運(yùn)狀態(tài)顯示,故障報(bào)警信號(hào)進(jìn)入“GEN WTR&H2&OIL SYS ABN"報(bào)警光子牌。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告
8、。2015071四期循環(huán)水母管聯(lián)通新增的兩個(gè)電動(dòng)門(mén)在#7機(jī)側(cè)的門(mén)由#7機(jī)組DCS控制,在#8機(jī)側(cè)的門(mén)由#8機(jī)組DCS控制。該門(mén)由DCS手動(dòng)控制開(kāi)/關(guān) ,在DCS上有門(mén)開(kāi)度指示。畫(huà)面在2104詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2014247在磨組RB發(fā)生時(shí),取消強(qiáng)關(guān)減溫水的邏輯#7機(jī)組原邏輯當(dāng)機(jī)組發(fā)生RB后,強(qiáng)關(guān)一、二減減溫水100S時(shí)間。由于磨組跳閘RB(四磨跳一磨或五磨跳一磨)時(shí),如果減溫水也強(qiáng)關(guān),會(huì)造成汽溫異常升高,不利于機(jī)組安全運(yùn)行。取消機(jī)組磨組RB(四磨跳一磨或五磨跳一磨)強(qiáng)關(guān)減溫水邏輯。保留其他情況RB時(shí)強(qiáng)關(guān)減溫水邏輯。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。2015162#7爐空預(yù)器A/B入口氧量取消拆除原#7爐空預(yù)器進(jìn)口直插
9、式煙氣氧量裝置。鍋爐煙氣氧量信號(hào)用脫硝入口氧量替代。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。熱:2015141#7機(jī)組循環(huán)水泵A/B出口蝶閥油站自動(dòng)補(bǔ)油控制回路優(yōu)化目前三、四期循泵出口蝶閥油站控制回路存在的問(wèn)題是:循泵蝶閥油站控制回路接到的關(guān)閥指令會(huì)隨著蝶閥關(guān)到位后被復(fù)位掉,因此在蝶閥關(guān)閉狀態(tài)下,如果出現(xiàn)蝶閥開(kāi)位置開(kāi)關(guān)被誤碰或故障發(fā)生開(kāi)接點(diǎn)閉合的情況,那么現(xiàn)在的蝶閥油站控制回路將啟動(dòng)蝶閥自動(dòng)補(bǔ)油功能,啟動(dòng)油泵,建立油壓開(kāi)蝶閥,會(huì)給設(shè)備和系統(tǒng)造成重大安全隱患。根據(jù)這一問(wèn)題,現(xiàn)安排在蝶閥自動(dòng)補(bǔ)油回路串聯(lián)一個(gè)蝶閥關(guān)位置開(kāi)關(guān)反饋繼電器的常閉接點(diǎn),這樣當(dāng)?shù)y關(guān)到位后閥關(guān)位置反饋繼電器激勵(lì),串聯(lián)到自動(dòng)補(bǔ)油回路的常閉接點(diǎn)斷開(kāi),蝶閥自
10、動(dòng)補(bǔ)油功能斷開(kāi)。只有當(dāng)?shù)y離開(kāi)關(guān)位置到全開(kāi)位置后,自動(dòng)補(bǔ)油回路才投入,完善了補(bǔ)油控制回路。詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。熱:2015247#41凝水箱水位低低跳#7、8機(jī)組注水泵A、B、C邏輯優(yōu)化為防止#41凝水箱水位低低開(kāi)關(guān)信號(hào)可能出現(xiàn)的誤動(dòng)跳#7、8機(jī)組注水泵A、B、C嚴(yán)重影響#5、6供熱機(jī)組的運(yùn)行安全,現(xiàn)修改了目前由#41凝水箱單個(gè)水位低低開(kāi)關(guān)信號(hào)跳注水泵改A、B、C為當(dāng)#41凝水箱水位測(cè)量雙通道值低于800MM時(shí)發(fā)水位低低信號(hào)和水位低低開(kāi)關(guān)信號(hào)與后跳注水泵A、B、C詳見(jiàn)異動(dòng)報(bào)告。機(jī):2014338#7機(jī)凝水系統(tǒng)加裝注水泵C目前的控制方案:( 說(shuō)明:邏輯上設(shè)置注水泵 A、B、C只能選擇一個(gè)在自動(dòng)方式)
11、1、注水泵C增加投自動(dòng)方式選擇按鈕,當(dāng)該泵在自動(dòng)方式下,聯(lián)啟條件:(與)1)、機(jī)組負(fù)荷大于260MW2)、凝器補(bǔ)水流量大于60T/H(暫定)或凝器大流量補(bǔ)水調(diào)門(mén)A開(kāi)度大于30%(暫定)或凝器水位低于500MM(暫定)2、注水泵C聯(lián)停條件:(或)1)、凝水箱水位低低。2)、當(dāng)該泵在自動(dòng)方式時(shí)機(jī)組負(fù)荷大于260MW且凝器補(bǔ)水壓力大于13BAR(暫定)。3)、當(dāng)該泵在自動(dòng)方式時(shí)機(jī)組負(fù)荷大于260MW注水泵C運(yùn)行,凝器小流量補(bǔ)水調(diào)整門(mén)B(FH-FB-106X)開(kāi)度小于60%(暫定)機(jī):2015071四期循環(huán)水母管聯(lián)通新增的兩個(gè)電動(dòng)門(mén)在#7機(jī)側(cè)的門(mén)由#7機(jī)組DCS手動(dòng)控制,在#8機(jī)側(cè)的門(mén)由#8機(jī)組DCS
12、手動(dòng)控制。該門(mén)可在就地或DCS手動(dòng)控制開(kāi)/關(guān) ,在DCS上有閥門(mén)開(kāi)度指示。三、 本次大修設(shè)備檢修情況(重點(diǎn)介紹主要檢修項(xiàng)目情況及檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題);(一)大機(jī)本體、潤(rùn)滑油、抽汽系統(tǒng):1、此次大修在#7機(jī)組大機(jī)潤(rùn)滑油主油箱上安裝了1臺(tái)導(dǎo)波雷達(dá)油位變送器,油位變送器測(cè)量值以距主油箱頂部1340mm位置為正常油位(即指示0位);測(cè)量值為+808mm 時(shí)高報(bào)警,-420 mm時(shí)低報(bào)警且聯(lián)停加熱器,-550mm時(shí)低低報(bào)警。2、此次大修更改#7機(jī)組大機(jī)潤(rùn)滑油箱溫度開(kāi)關(guān)為溫度元件送DCS指示、報(bào)警和控制。方便運(yùn)行人員監(jiān)視潤(rùn)滑油箱油溫、及時(shí)投、退油加熱器等。3、根據(jù)本特利廠家的最新要求現(xiàn)已將#7機(jī)組#1-
13、9瓦的絕對(duì)振動(dòng)測(cè)量信號(hào)線的屏蔽線由原來(lái)設(shè)計(jì)接在COM端改為合并接入SHILD端。4、此次檢修對(duì)汽機(jī)6.9米層的蒸汽管道疏水門(mén)的控制氣路進(jìn)行了改造,控制電磁閥等設(shè)備遠(yuǎn)離了熱源,設(shè)備的故障率將大大減低。(二)凝水、給水系統(tǒng):1、根據(jù)公司節(jié)能試驗(yàn)和生產(chǎn)管理部的要求在凝水系統(tǒng)增加一高精度流量測(cè)量裝置,給節(jié)能分析提供數(shù)據(jù)。此次檢修在#7機(jī)組#3低加入口的水平直管道上增加一高精度流量噴嘴和相應(yīng)的差壓變送器送DCS經(jīng)運(yùn)算后指示流量。為保證測(cè)量值的準(zhǔn)確度對(duì)流量進(jìn)行了溫度、壓力參數(shù)修正。2、根據(jù)節(jié)能會(huì)議要求,現(xiàn)安排在#7機(jī)組#2低加A/B的入口各增加一溫度測(cè)點(diǎn)送DCS指示。3、#7機(jī)低壓缸軸封減溫水調(diào)整門(mén)氣動(dòng)執(zhí)
14、行器原是氣關(guān)型(即氣動(dòng)頭進(jìn)氣關(guān)門(mén)失氣開(kāi)門(mén)),從氣動(dòng)執(zhí)行器可能的失控后的安全性考慮應(yīng)改為氣開(kāi)型(即氣動(dòng)頭進(jìn)氣開(kāi)門(mén)失氣關(guān)門(mén))。現(xiàn)更換調(diào)試后正常。4、#7機(jī)汽泵A非驅(qū)動(dòng)端徑向軸承溫度元件07-FJ-TE.114X運(yùn)行中出現(xiàn)突變 ,檢查該元件備用支短路運(yùn)行中無(wú)法更換。此次檢修將#7機(jī)汽泵A非驅(qū)動(dòng)端徑向軸承溫度元件進(jìn)行了更換,目前溫度指示正常。5、根據(jù)機(jī)務(wù)異動(dòng)#7機(jī)凝水系統(tǒng)加裝注水泵C,目前的控制方案:( 說(shuō)明:邏輯上設(shè)置注水泵 A、B、C只能選擇一個(gè)在自動(dòng)方式) 1、注水泵C增加投自動(dòng)方式選擇按鈕,當(dāng)該泵在自動(dòng)方式下,聯(lián)啟條件:(與)1)、機(jī)組負(fù)荷大于260MW2)、凝器補(bǔ)水流量大于60T/H(暫定)
15、或凝器大流量補(bǔ)水調(diào)門(mén)A開(kāi)度大于30%(暫定)或凝器水位低于500MM(暫定)2、注水泵C聯(lián)停條件:(或)1)、凝水箱水位低低。2)、當(dāng)該泵在自動(dòng)方式時(shí)機(jī)組負(fù)荷大于260MW且凝器補(bǔ)水壓力大于13BAR(暫定)。3)、當(dāng)該泵在自動(dòng)方式時(shí)機(jī)組負(fù)荷大于260MW注水泵C運(yùn)行,凝器小流量補(bǔ)水調(diào)整門(mén)B(FH-FB-106X)開(kāi)度小于60%(暫定) (三)循環(huán)水系統(tǒng):1、#7機(jī)組循環(huán)水泵A/B出口蝶閥油站自動(dòng)補(bǔ)油控制回路的優(yōu)化。目前三、四期循泵出口蝶閥油站控制回路存在的問(wèn)題是:循泵蝶閥油站控制回路接到的關(guān)閥指令會(huì)隨著蝶閥關(guān)到位后被復(fù)位掉,因此在蝶閥關(guān)閉狀態(tài)下,如果出現(xiàn)蝶閥開(kāi)位置開(kāi)關(guān)被誤碰或故障發(fā)生開(kāi)接點(diǎn)閉
16、合的情況,那么現(xiàn)在的蝶閥油站控制回路將啟動(dòng)蝶閥自動(dòng)補(bǔ)油功能,啟動(dòng)油泵,建立油壓開(kāi)蝶閥,會(huì)給設(shè)備和系統(tǒng)造成重大安全隱患。根據(jù)這一問(wèn)題,現(xiàn)安排在蝶閥自動(dòng)補(bǔ)油回路串聯(lián)一個(gè)蝶閥關(guān)位置開(kāi)關(guān)反饋繼電器的常閉接點(diǎn),這樣當(dāng)?shù)y關(guān)到位后閥關(guān)位置反饋繼電器激勵(lì),串聯(lián)到自動(dòng)補(bǔ)油回路的常閉接點(diǎn)斷開(kāi),蝶閥自動(dòng)補(bǔ)油功能斷開(kāi)。只有當(dāng)?shù)y離開(kāi)關(guān)位置到全開(kāi)位置后,自動(dòng)補(bǔ)油回路才投入,完善了補(bǔ)油控制回路。2、根據(jù)機(jī)務(wù)四期循環(huán)水母管聯(lián)通的異動(dòng)。熱控新增了兩門(mén)的電動(dòng)執(zhí)行器。新增的兩個(gè)電動(dòng)執(zhí)行器的控制方案是:在#7機(jī)側(cè)的電動(dòng)執(zhí)器由#7機(jī)組DCS手動(dòng)控制,在#8機(jī)側(cè)的電動(dòng)執(zhí)器由#8機(jī)組DCS手動(dòng)控制。該電動(dòng)執(zhí)器可在就地或DCS手動(dòng)控制開(kāi)
17、/關(guān) ,在DCS上有相應(yīng)的閥門(mén)開(kāi)度指示。3、#7機(jī)組循泵A/B軸承潤(rùn)滑冷卻水流量開(kāi)關(guān)的安裝管路銹蝕嚴(yán)重,堵塞開(kāi)關(guān)拒動(dòng)。此次檢修機(jī)務(wù)安排更換#7機(jī)組循泵A/B軸承潤(rùn)滑冷卻水濾網(wǎng)后管路為不銹管路,熱控利用脫硝改造下來(lái)的流量變送器將原流量開(kāi)關(guān)改為流量變送器,這將提高流量測(cè)量的可靠和準(zhǔn)確性,也將便運(yùn)行中的監(jiān)視調(diào)整。(四)定冷水系統(tǒng): 根據(jù)原#7機(jī)定冷水進(jìn)水就地流量表易受泵啟動(dòng)和系統(tǒng)投退時(shí)的壓力沖擊而受損,影響表的使用壽命和測(cè)量精度的問(wèn)題,此次檢修更換了流量一次元件,并改為了由差壓變送器送DCS運(yùn)算后指示流量和報(bào)警,避免此類(lèi)故障的發(fā)生,方便運(yùn)行人員的監(jiān)視調(diào)整。(五)二次風(fēng)系統(tǒng):空預(yù)器漏風(fēng)裝置冷態(tài)調(diào)試;二
18、次風(fēng)流量測(cè)點(diǎn)磨損檢查;煙氣系統(tǒng)壓力測(cè)點(diǎn)檢查;送風(fēng)機(jī)入口擋板斷電、斷信號(hào)保護(hù)檢查;二次風(fēng)流量取樣裝置磨損及堵灰情況檢查風(fēng)機(jī)振動(dòng)元件送校 (六)鍋疏排系統(tǒng):疏水閥門(mén)傳動(dòng),所有閥門(mén)開(kāi)關(guān)正常。 (七)燃油系統(tǒng):7爐燃燒器擺角檢查對(duì)位;7爐爐前執(zhí)行機(jī)構(gòu)就地控制柜消漏;7爐油、煤火檢檢修、模擬試驗(yàn)(八)一次風(fēng)系統(tǒng):一次風(fēng)機(jī)入口擋板斷電、斷信號(hào)保護(hù)檢查;一次風(fēng)流量取樣裝置磨損及堵灰情況檢查;更換磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)手自動(dòng)裝置、加潤(rùn)滑油;磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板反饋裝置檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有磨損情況,更換后正常。磨煤機(jī)出口風(fēng)粉溫度元件套管磨損檢查,檢查情況正常;風(fēng)機(jī)振動(dòng)元件送校(九)脫硝系統(tǒng): 傳動(dòng)、調(diào)整相關(guān)閥
19、門(mén),開(kāi)關(guān)正常。檢修校驗(yàn)SCR入口溫度原件發(fā)現(xiàn)不合格,現(xiàn)已更換。(十)集中控制系統(tǒng):1、 根據(jù)熱控監(jiān)督要求:本次機(jī)組檢修對(duì)DCS部分測(cè)點(diǎn)I/O通道進(jìn)行了抽檢校驗(yàn),通過(guò)校驗(yàn),抽檢通道精度滿足要求,基本誤差均<0.2%。2、 根據(jù)熱控監(jiān)督要求,本次機(jī)組檢修對(duì)#7機(jī)DCS控制柜柜門(mén)風(fēng)扇進(jìn)行了更換,原24VDC風(fēng)扇更換成110VAC風(fēng)扇,該風(fēng)扇電源獨(dú)立于DCS控制電源系統(tǒng),保證了DCS系統(tǒng)電源的可靠性。3、 本次機(jī)組檢修對(duì)報(bào)警光子牌進(jìn)行了部分優(yōu)化,增加了磨組運(yùn)行時(shí),任意煤閥脫離開(kāi)位報(bào)警(六臺(tái)磨分別為:PLUVA-DMP-ALM/ PLUVB-DMP-ALM/ PLUVC-DMP-ALM/ PLUV
20、D-DMP-ALM/ PLUVE-DMP-ALM/ PLUVF-DMP-ALM)和油槍不運(yùn)行時(shí),任意油閥脫離關(guān)位報(bào)警(OIL-VLV-ALM)。4、 針對(duì)#7機(jī)組12.2柜B1/B2/B3卡件運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)點(diǎn)SENSOR報(bào)警,懷疑B3卡件通訊故障。本次檢修對(duì)該BRANCH卡件進(jìn)行重新插拔緊固,對(duì)機(jī)組DCS機(jī)柜BRANCH的BASE底板進(jìn)行緊固。針對(duì)#7機(jī)組運(yùn)行中出現(xiàn)B1/C1煤火檢瞬間丟失故障,安排對(duì)火檢柜電源回路進(jìn)行了核對(duì),對(duì)火檢柜電源端子排進(jìn)行緊固,消除電源故障丟失隱患。5、 為了便于運(yùn)行人員了解機(jī)組AGC測(cè)試情況,本次檢修增加了AGC測(cè)試判斷報(bào)警邏輯。報(bào)警點(diǎn)為AGCTEST1,在報(bào)警總貌
21、報(bào)警。(由于AGC測(cè)試工況較復(fù)雜,可能會(huì)出現(xiàn)誤報(bào)情況,請(qǐng)運(yùn)行人員注意)6、 根據(jù)江蘇電力調(diào)度控制中心關(guān)于近期對(duì)電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)發(fā)電廠相關(guān)工作要求的補(bǔ)充通知,本次檢修對(duì)一次調(diào)頻在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)邏輯進(jìn)行了修改。一次調(diào)頻負(fù)荷指令和頻率量程按要求進(jìn)行修改,并分別送RTU和PMU裝置;對(duì)CCS側(cè)和DEH側(cè)的一次調(diào)頻特性參數(shù)測(cè)試時(shí)間和一次調(diào)頻測(cè)試邏輯進(jìn)行了修改;按PMU送點(diǎn)要求,對(duì)需求點(diǎn)進(jìn)行組態(tài)并送至PMU裝置,并和省調(diào)核對(duì)正確。另按熱控監(jiān)督要求:機(jī)組一次調(diào)頻特性函數(shù)限幅由3%改為6%,即由原來(lái)的一次調(diào)頻限幅轉(zhuǎn)速變化±6.5RPM,一次調(diào)頻負(fù)荷變化±18.9MW(額定容量按630MW計(jì)),增加機(jī)組
22、轉(zhuǎn)速變化±11RPM,一次調(diào)頻負(fù)荷變化±37.8MW(額定容量按630MW計(jì))函數(shù)段,限幅為37.8MW,DEH側(cè)一次調(diào)頻函數(shù)做相應(yīng)修改。一次調(diào)頻最大負(fù)荷調(diào)節(jié)量為±37.8MW。7、 原三四期機(jī)組DCS動(dòng)作MTRA/MTRC/MTRE繼電器在同一塊DODC卡件上,動(dòng)作MTRB/MTRD/MTRF繼電器在另一塊DODC卡件上。當(dāng)其中一塊卡件故障,會(huì)造成三臺(tái)磨跳閘(若該三臺(tái)磨組運(yùn)行),對(duì)機(jī)組安全是一個(gè)重大隱患。本次檢修將六臺(tái)磨動(dòng)作MTR繼電器的觸點(diǎn)分散至六塊DODC卡件上,有效降低了卡件故障后的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。8、 配合電氣進(jìn)行發(fā)電機(jī)氫氣干燥器A/B改造。DCS在氫氣系統(tǒng)畫(huà)
23、2112增加氫干燥器運(yùn)行/停運(yùn)狀態(tài)顯示,點(diǎn)名分別為IG-HB-005X-1和IG-HB-005X-2,故障報(bào)警信號(hào)進(jìn)入“GEN WTR&H2&OIL SYS ABN"報(bào)警光子牌。9、 四期兩臺(tái)機(jī)組勵(lì)磁小室溫度高報(bào)警由暖通控制柜送了一個(gè)報(bào)警信號(hào)至DCS,報(bào)警不能反映哪臺(tái)機(jī)組情況。本次小修將#7/#8機(jī)組勵(lì)磁小室溫度高從暖通控制柜分出,分別送至#7/#8機(jī)組DCS,#7機(jī)組勵(lì)磁小室溫度高點(diǎn)名:TSH-ALM;四期UPS小室和電子設(shè)備間溫度高報(bào)警點(diǎn)名:UPSROOM-ELEROOM-ALM,使報(bào)警直觀,方便運(yùn)行人員監(jiān)盤(pán)。10、 #7機(jī)組原邏輯當(dāng)機(jī)組發(fā)生RB后,強(qiáng)關(guān)一、二減減
24、溫水100S時(shí)間。由于磨組跳閘RB(四磨跳一磨或五磨跳一磨)時(shí),如果減溫水也強(qiáng)關(guān),會(huì)造成汽溫異常升高,不利于機(jī)組安全運(yùn)行。取消機(jī)組磨組RB(四磨跳一磨或五磨跳一磨)強(qiáng)關(guān)減溫水邏輯。保留其他情況RB時(shí)強(qiáng)關(guān)減溫水邏輯。11、 機(jī)組節(jié)能要求:增加磨煤機(jī)油泵聯(lián)停功能:磨煤機(jī)停運(yùn)(馬達(dá)開(kāi)關(guān)分閘信號(hào)與上馬達(dá)開(kāi)關(guān)合閘信號(hào)取非),延時(shí)3min后發(fā)脈沖信號(hào)聯(lián)停對(duì)應(yīng)的磨潤(rùn)滑油泵。12、 應(yīng)機(jī)組節(jié)能要求:配合增加#7爐渣斗增加爐膛進(jìn)風(fēng)溫度元件,點(diǎn)名分別為CB-TE067B/CB-TE068B.畫(huà)面在2010顯示。增加凝水畫(huà)面2116中#2低加A/B進(jìn)水溫度FH-TE042A/ FH-TE042B顯示。13、 配合電
25、氣專(zhuān)業(yè)對(duì)空預(yù)器扇形板改造,DCS增加空預(yù)器A/B主電機(jī)電流硬點(diǎn),點(diǎn)名分別為:BI-EK-021A-AI/ BI-EK-02A-AI. 當(dāng)電流高于34A切斷扇形板控制箱動(dòng)力電源,當(dāng)電流高于30A空預(yù)器扇形板完全回復(fù)位。14、 原DCS控制軟邏輯中:MFT跳閘繼電器的觸點(diǎn)動(dòng)作后,聯(lián)鎖動(dòng)作跳閘OFT/一次風(fēng)機(jī)/磨煤機(jī)等,該點(diǎn)為單點(diǎn)保護(hù),為防止保護(hù)誤動(dòng),現(xiàn)改為MFT跳閘繼電器觸點(diǎn)動(dòng)作三取二(從三個(gè)MFT繼電器上各取一個(gè)觸點(diǎn)),動(dòng)作后聯(lián)鎖動(dòng)作跳閘OFT/一次風(fēng)機(jī)/磨煤機(jī)等。使保護(hù)更加完善合理。15、 由于二次風(fēng)箱與爐膛差壓開(kāi)關(guān)取樣點(diǎn)容易堵,且運(yùn)行中不能直觀反映情況,取消二次風(fēng)箱與爐膛差壓開(kāi)關(guān),DCS拆線
26、,用四個(gè)二次風(fēng)箱與爐膛差壓模擬量點(diǎn)BI-DT035A/BI-DT035B/BI-DT036A/BI-DT036B低于360Pa報(bào)警代替。16、 應(yīng)熱控監(jiān)督要求:增設(shè)爐膛壓力非常高+2520Pa或非常低-2780Pa跳閘送、引風(fēng)機(jī)的保護(hù)邏輯。使用爐膛壓力BI-PT103A BI-PT103C BI-PT103D通道取高低限,3取2動(dòng)作后延時(shí)3S跳閘送、引風(fēng)機(jī)。同時(shí)增加爐膛壓力極高、極低報(bào)警。17、 應(yīng)供熱凝器補(bǔ)水需求,凝水系統(tǒng)配合機(jī)務(wù)增加注水泵C。注水泵C控制邏輯主要如下:1、注水泵C增加投自動(dòng)方式選擇按鈕,當(dāng)該泵在自動(dòng)方式下,聯(lián)啟條件:(與)1)、機(jī)組負(fù)荷大于260MW2)、凝器補(bǔ)水流量大于6
27、0T/H(暫定)或凝器大流量補(bǔ)水調(diào)門(mén)A開(kāi)度大于30%(暫定)或凝器水位低于500MM(暫定)2、注水泵C在自動(dòng)方式下,聯(lián)停條件:(或)1)、機(jī)組負(fù)荷大于260MW且凝器補(bǔ)水壓力大于13BAR(暫定)。2)、機(jī)組負(fù)荷大于260MW注水A(B)運(yùn)行,凝器小流量補(bǔ)水調(diào)整門(mén)B(FH-FB-106X)開(kāi)度小于60%(暫定)3、凝水箱水位低低時(shí)直接停運(yùn)注水泵C。凝水箱水位低低跳注水泵A/B/C進(jìn)行了異動(dòng)為:由原來(lái)#41凝水箱水位低低開(kāi)關(guān)聯(lián)跳注水泵改為:二選水位低于800mm并且水位低低開(kāi)關(guān)動(dòng)作后,聯(lián)跳注水泵,防止水位開(kāi)關(guān)誤動(dòng)。另為了防止運(yùn)行中注水泵A/B和C泵同時(shí)聯(lián)鎖啟停的情況,邏輯中設(shè)置了只能有一臺(tái)注水
28、泵能投自動(dòng),哪臺(tái)泵投入自動(dòng)后,根據(jù)聯(lián)鎖條件進(jìn)行啟??刂疲溆啾弥荒芨鶕?jù)需求手動(dòng)啟停。光子牌設(shè)置了三臺(tái)注水泵的跳閘報(bào)警。18、 為確保乏汽回收系統(tǒng)運(yùn)行效果,使機(jī)組運(yùn)行更加節(jié)能,乏汽回收供水調(diào)門(mén)邏輯做了以下優(yōu)化:當(dāng)機(jī)組負(fù)荷大于250MW,運(yùn)行人員投入乏汽回收供水調(diào)門(mén)控制聯(lián)鎖后:A、優(yōu)增:鍋爐吹灰一旦投入,則發(fā)10s脈沖將乏汽回收供水調(diào)門(mén)切手動(dòng)、輸出置80%。鍋爐吹灰投入信號(hào)判據(jù)(或):1)、過(guò)熱汽至吹灰進(jìn)汽電動(dòng)門(mén)開(kāi) 且 吹灰母管壓力>1.0MPa;2)、輔汽至空預(yù)器吹灰進(jìn)汽電動(dòng)門(mén)開(kāi);B、鍋爐吹灰投入信號(hào)延時(shí)30min后:1)發(fā)3s脈沖:控制站切自動(dòng);2)控制站設(shè)定值以每分鐘2.5的速度,由當(dāng)
29、前值10min內(nèi)逐漸跟蹤到98;C、優(yōu)降:鍋爐吹灰投入信號(hào)一旦失去,則延時(shí)10min后,發(fā)10s脈沖將乏汽回收供水調(diào)門(mén)切手動(dòng)、輸出置10%。注意:乏汽系統(tǒng)可以投運(yùn)后才能投入乏汽回收供水調(diào)門(mén)控制聯(lián)鎖,投入聯(lián)鎖后,即使無(wú)吹灰投入信號(hào),也會(huì)發(fā)10S脈沖指令將供水調(diào)門(mén)置10%。19、 增加四期循環(huán)水聯(lián)通管#7機(jī)側(cè)隔絕門(mén)78-GA-FC-101A組態(tài),該門(mén)只可以手動(dòng)操作,無(wú)其他聯(lián)鎖邏輯。該門(mén)帶中間停功能,位置開(kāi)度反饋點(diǎn)78-GA-FC-101AZT,畫(huà)面在機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)畫(huà)面2104。 取消循泵A/B潤(rùn)滑冷卻水進(jìn)水流量開(kāi)關(guān)GA-FS017X/ GA-FS018X,改用流量變送器測(cè)量,流量測(cè)點(diǎn)GA-FT01
30、7X/ GA-FT018X高于0.5T/H允許啟動(dòng)循泵。20、 取消潤(rùn)滑油主油箱油溫開(kāi)關(guān)EF-TS002X,增加潤(rùn)滑油主油箱油溫測(cè)點(diǎn)EF-TE002A,高于50報(bào)警,聯(lián)停油箱加熱器。畫(huà)面顯示在212821、 新增定冷水流量點(diǎn)IH-FT015X-C,在定冷水系統(tǒng)畫(huà)面2140顯示,低于75T/H、65T/H或高于120T/H報(bào)警。新增#7機(jī)凝水高精度流量測(cè)點(diǎn)FH-FT017G,在凝水畫(huà)面2116顯示。本次機(jī)組大修安排進(jìn)行下列保護(hù)連鎖試驗(yàn)項(xiàng)目序號(hào)試驗(yàn)文件包名稱完成情況1#7機(jī)組汽機(jī)跳閘邏輯試驗(yàn)正在進(jìn)行2#7機(jī)組汽機(jī)防進(jìn)水邏輯試驗(yàn)正在進(jìn)行3#7機(jī)組電泵聯(lián)鎖試驗(yàn)已完成4#7機(jī)組小機(jī)A聯(lián)鎖試驗(yàn)已完成5#7
31、機(jī)組小機(jī)B聯(lián)鎖試驗(yàn)已完成8#7爐一次風(fēng)機(jī)A/B保護(hù)邏輯試驗(yàn)已完成7#7爐送風(fēng)機(jī)A/B保護(hù)邏輯試驗(yàn)已完成8#7爐引風(fēng)機(jī)A/B保護(hù)邏輯試驗(yàn)正在進(jìn)行97爐MFT保護(hù)聯(lián)鎖試驗(yàn)已完成107爐OFT保護(hù)聯(lián)鎖試驗(yàn)已完成1112四、 修后需運(yùn)行關(guān)注或注意的問(wèn)題。1、 本次機(jī)組檢修對(duì)報(bào)警光子牌進(jìn)行了部分優(yōu)化,增加了磨組運(yùn)行時(shí),任意煤閥脫離開(kāi)位報(bào)警(六臺(tái)磨分別為:PLUVA-DMP-ALM/ PLUVB-DMP-ALM/ PLUVC-DMP-ALM/ PLUVD-DMP-ALM/ PLUVE-DMP-ALM/ PLUVF-DMP-ALM)和油槍不運(yùn)行時(shí),任意油閥脫離關(guān)位報(bào)警(OIL-VLV-ALM)。2、 為了便
32、于運(yùn)行人員了解機(jī)組AGC測(cè)試情況,本次檢修增加了AGC測(cè)試判斷報(bào)警邏輯。報(bào)警點(diǎn)為AGCTEST1,在報(bào)警總貌報(bào)警。(由于AGC測(cè)試工況較復(fù)雜,可能會(huì)出現(xiàn)誤報(bào)情況,請(qǐng)運(yùn)行人員注意)3、 根據(jù)江蘇電力調(diào)度控制中心關(guān)于近期對(duì)電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)發(fā)電廠相關(guān)工作要求的補(bǔ)充通知,本次檢修對(duì)一次調(diào)頻在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)邏輯進(jìn)行了修改。一次調(diào)頻負(fù)荷指令和頻率量程按要求進(jìn)行修改,并分別送RTU和PMU裝置;對(duì)CCS側(cè)和DEH側(cè)的一次調(diào)頻特性參數(shù)測(cè)試時(shí)間和一次調(diào)頻測(cè)試邏輯進(jìn)行了修改;按PMU送點(diǎn)要求,對(duì)需求點(diǎn)進(jìn)行組態(tài)并送至PMU裝置,并和省調(diào)核對(duì)正確。另按熱控監(jiān)督要求:機(jī)組一次調(diào)頻特性函數(shù)限幅由3%改為6%,即由原來(lái)的一次調(diào)頻限幅轉(zhuǎn)
33、速變化±6.5RPM,一次調(diào)頻負(fù)荷變化±18.9MW(額定容量按630MW計(jì)),增加機(jī)組轉(zhuǎn)速變化±11RPM,一次調(diào)頻負(fù)荷變化±37.8MW(額定容量按630MW計(jì))函數(shù)段,限幅為37.8MW,DEH側(cè)一次調(diào)頻函數(shù)做相應(yīng)修改。一次調(diào)頻最大負(fù)荷調(diào)節(jié)量為±37.8MW。4、 配合電氣進(jìn)行發(fā)電機(jī)氫氣干燥器A/B改造。DCS在氫氣系統(tǒng)畫(huà)2112增加氫干燥器運(yùn)行/停運(yùn)狀態(tài)顯示,點(diǎn)名分別為IG-HB-005X-1和IG-HB-005X-2,故障報(bào)警信號(hào)進(jìn)入“GEN WTR&H2&OIL SYS ABN"報(bào)警光子牌。5、 四期兩臺(tái)機(jī)
34、組勵(lì)磁小室溫度高報(bào)警由暖通控制柜送了一個(gè)報(bào)警信號(hào)至DCS,報(bào)警不能反映哪臺(tái)機(jī)組情況。本次小修將#7/#8機(jī)組勵(lì)磁小室溫度高從暖通控制柜分出,分別送至#7/#8機(jī)組DCS,#7機(jī)組勵(lì)磁小室溫度高點(diǎn)名:TSH-ALM;四期UPS小室和電子設(shè)備間溫度高報(bào)警點(diǎn)名:UPSROOM-ELEROOM-ALM,使報(bào)警直觀,方便運(yùn)行人員監(jiān)盤(pán)。6、 #7機(jī)組原邏輯當(dāng)機(jī)組發(fā)生RB后,強(qiáng)關(guān)一、二減減溫水100S時(shí)間。由于磨組跳閘RB(四磨跳一磨或五磨跳一磨)時(shí),如果減溫水也強(qiáng)關(guān),會(huì)造成汽溫異常升高,不利于機(jī)組安全運(yùn)行。取消機(jī)組磨組RB(四磨跳一磨或五磨跳一磨)強(qiáng)關(guān)減溫水邏輯。保留其他情況RB時(shí)強(qiáng)關(guān)減溫水邏輯。7、 機(jī)
35、組節(jié)能要求:增加磨煤機(jī)油泵聯(lián)停功能:磨煤機(jī)停運(yùn)(馬達(dá)開(kāi)關(guān)分閘信號(hào)與上馬達(dá)開(kāi)關(guān)合閘信號(hào)取非),延時(shí)3min后發(fā)脈沖信號(hào)聯(lián)停對(duì)應(yīng)的磨潤(rùn)滑油泵。8、 應(yīng)機(jī)組節(jié)能要求:配合增加#7爐渣斗增加爐膛進(jìn)風(fēng)溫度元件,點(diǎn)名分別為CB-TE067B/CB-TE068B.畫(huà)面在2010顯示。增加凝水畫(huà)面2116中#2低加A/B進(jìn)水溫度FH-TE042A/ FH-TE042B顯示。9、 配合電氣專(zhuān)業(yè)對(duì)空預(yù)器扇形板改造,DCS增加空預(yù)器A/B主電機(jī)電流硬點(diǎn),點(diǎn)名分別為:BI-EK-021A-AI/ BI-EK-02A-AI. 當(dāng)電流高于34A切斷扇形板控制箱動(dòng)力電源,當(dāng)電流高于30A空預(yù)器扇形板完全回復(fù)位。10、 由于
36、二次風(fēng)箱與爐膛差壓開(kāi)關(guān)取樣點(diǎn)容易堵,且運(yùn)行中不能直觀反映情況,取消二次風(fēng)箱與爐膛差壓開(kāi)關(guān),DCS拆線,用四個(gè)二次風(fēng)箱與爐膛差壓模擬量點(diǎn)BI-DT035A/BI-DT035B/BI-DT036A/BI-DT036B低于360Pa報(bào)警代替。11、 應(yīng)熱控監(jiān)督要求:增設(shè)爐膛壓力非常高+2520Pa或非常低-2780Pa跳閘送、引風(fēng)機(jī)的保護(hù)邏輯。使用爐膛壓力BI-PT103A BI-PT103C BI-PT103D通道取高低限,3取2動(dòng)作后延時(shí)3S跳閘送、引風(fēng)機(jī)。同時(shí)增加爐膛壓力極高、極低報(bào)警。12、 應(yīng)供熱凝器補(bǔ)水需求,凝水系統(tǒng)配合機(jī)務(wù)增加注水泵C。注水泵C控制邏輯主要如下:1、注水泵C增加投自動(dòng)方式選擇按鈕,當(dāng)該泵在自動(dòng)方式下,聯(lián)啟條件:(與)1)、機(jī)組負(fù)荷大于260MW2)、凝器補(bǔ)水流量大于60T/H(暫定)或凝器大流量補(bǔ)水調(diào)門(mén)A開(kāi)度大于30%(暫定)或凝器水位低于500MM(暫定)2、注水泵C在自動(dòng)方式下,聯(lián)停條件:(或)1)、機(jī)組負(fù)荷大于260MW且凝
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