轉(zhuǎn)爐煤氣回收技術(shù)的研究與應(yīng)用9.26_第1頁
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文檔簡介

1、Page 2一、前一、前 沿沿二、現(xiàn)狀分析二、現(xiàn)狀分析三、具體實施方案三、具體實施方案四、技術(shù)應(yīng)用效果四、技術(shù)應(yīng)用效果五、經(jīng)濟效益五、經(jīng)濟效益Page 3 型鋼煉鋼廠轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用率自投產(chǎn)以來,回收率只有50%左右,轉(zhuǎn)爐煤氣回收率低一直受各種因素限制,比如煤氣柜容量、煤氣成分、外界用戶、轉(zhuǎn)爐煤氣管網(wǎng)輸送能力、煉鋼工藝改變、設(shè)備運行可靠率等。因為型鋼轉(zhuǎn)爐煤氣并網(wǎng)方式只有兩路:一路并入混合煤氣支管,只有大H型鋼和中寬帶兩個用戶,一條線檢修停機時段,因用量減少勢必影響轉(zhuǎn)爐煤氣并網(wǎng);一路并入高爐煤氣管道,型鋼區(qū)高爐煤氣相對富裕,壓力高并網(wǎng)受限,而高爐休風(fēng)管網(wǎng)壓力低時段如增加并網(wǎng),煤氣熱值變化大影響焦

2、化廠焦?fàn)t正常加熱。Page 4 原因一: 煤氣柜容量利用不足,煤氣柜滿造成放散:由于新區(qū)8萬轉(zhuǎn)爐煤氣柜的容積實際按3.5-7萬m3柜容控制,實際相當(dāng)于一座6萬m3煤氣柜,造成煤氣柜緩沖、儲存作用降低,當(dāng)瞬時煤氣發(fā)生量較大時,回收的煤氣量與送用戶使用的煤氣量無法匹配(回收大于消耗),就會造成轉(zhuǎn)爐煤氣因柜滿而無法繼續(xù)回收。Page 5 原因二: 轉(zhuǎn)爐煤氣管網(wǎng)輸送能力影響:并網(wǎng)管道原流量計為內(nèi)部倒錐形,阻力大,另外,加壓機入口管道、并網(wǎng)管道設(shè)計能力為4萬m3/h,輸送煤氣能力較低使并網(wǎng)受限非常明顯。 Page 6原因三: 部分鋼種采用雙聯(lián)煉鋼,使鐵水中的碳含量降低造成煤氣回收量下降占總放散量的3-5

3、%。 Page 7 條件一:2012年2月,能源動力廠新增轉(zhuǎn)爐煤氣并特鋼和寬厚板管線,開發(fā)了轉(zhuǎn)爐煤氣新用戶。 條件二:當(dāng)前鋼鐵市場形勢嚴(yán)峻,降低鋼鐵生產(chǎn)成本,就要從各個環(huán)節(jié)入手,而二次能源的利用,更是經(jīng)濟效益挖潛的強力股。 條件三:公司對于能源管理的重視,加大了對煤氣的產(chǎn)生和消耗的整體調(diào)度。(二)目前并網(wǎng)的有利條件Page 8 轉(zhuǎn)爐煤氣回收區(qū)間進行調(diào)整后轉(zhuǎn)爐煤氣熱值降低,會給煤氣用戶帶來安全隱患,尤其煉鋼自身就是轉(zhuǎn)爐煤氣用戶之一,為此,需要新增具備使用混合煤氣的管道,以免影響正常生產(chǎn)。(三)并網(wǎng)程序調(diào)整后存在的問題Page 9安裝DN1000煤氣閥門、煤氣管道系統(tǒng)將新區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣自用總管與能源動

4、力廠DN1800混合煤氣總管合茬,實現(xiàn)新區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣用戶使用混合煤氣,見圖1。1.煉鋼區(qū)新增用混合煤氣管道方案Page 10 利用能源動力廠煤氣管道合茬時間,對全廠煤氣回收系統(tǒng)進行全面檢查,主要對是對煤氣回收系統(tǒng)的眼鏡閥、鐘形閥限位和線路、煤氣冷卻系統(tǒng)等進行檢查,對存在的隱患進行徹底處理,并增加了煤氣水封(如:圖2),確保煤氣的含塵量小于10mg/Nm3,充分滿足轉(zhuǎn)爐煤氣回收條件。2.對轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)設(shè)備進行全面檢查Page 11 根據(jù)碳平衡法可以對轉(zhuǎn)爐煤氣理論極限回收量進行了測算,但是隨著煤氣回收量的增加,轉(zhuǎn)爐煤氣熱值將會相應(yīng)降低,影響煤氣品種,直接影響用戶的滿意度。通理想狀態(tài)對轉(zhuǎn)爐煤氣理論

5、極限回收量進行測算如下表1:3.研究CO和O2濃度隨吹煉時間變化的規(guī)律Page 12名稱型鋼區(qū)名稱型鋼區(qū)1:鐵水加入量(t/爐鋼)133 C2:鋼水含碳量 0.16%2:鐵塊加入量(t/爐鋼)3.2 回收轉(zhuǎn)爐煤氣成份:100%3:廢鋼裝入量(t/爐鋼)3.2 CO (%)45.2%礦石裝入量(t/爐鋼)5.7 CO2 (%)19.5%鋼產(chǎn)量(t/爐)126.0 N2 (%)34.5%:鐵水中 碳含量4.50%O2 (%)0.8%:鐵塊中 碳含量4.50%H2 (%)0.0%:廢鋼中 碳含量0.25%每爐鋼可回收轉(zhuǎn)爐煤氣(m3/爐)17113 噸鋼可回收轉(zhuǎn)爐煤氣量(m3/t)125Page 13

6、第一步:對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量提高途徑的理論分析圖進行研究,提高煤氣回收量就是要增加煙氣量,提高CO含量。轉(zhuǎn)爐煤氣回收量提高途徑分析如下圖3 :4.對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究Page 14圖3. 轉(zhuǎn)爐煤氣回收量理論分析圖轉(zhuǎn)爐煤氣回收量理論分析圖Page 15第二步,制定煤氣回收標(biāo)準(zhǔn)化操作標(biāo)準(zhǔn)。 CO含量大于24允許回收,應(yīng)先降活動煙罩,后下氧槍。煤氣回收時,將活動煙罩降到位,并對煙罩下極限進行調(diào)整,與爐口間距不得超過200mm,防止大量空氣被吸人煙罩內(nèi);煤氣回收期,嚴(yán)格控制槍位,氧槍的提升嚴(yán)禁超過開氧點,以防止槍位過高,造成氧氣直接被一次風(fēng)機吸走,杜絕煤氣回收期

7、間氧含量超標(biāo);煤氣回收后期,轉(zhuǎn)爐副槍延后30秒。4.對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究Page 16第三步:優(yōu)化轉(zhuǎn)爐煤氣回收參數(shù) 調(diào)整回收周期:煤氣回收開始時間調(diào)整為4分30秒開始回收,同時滿足O2小于1%,并且CO含量在22%啟動壓差調(diào)節(jié),大于24%開始回收,回收后期CO小于20%開始放散,擴大了回收區(qū)間。4.對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究Page 17第四步:調(diào)整副槍測溫時間。 轉(zhuǎn)爐煤氣回收后期,因副槍測溫,O2含 量迅速提升,此時CO含量一般在45%左右,通過采取副槍測溫時間延后30秒,多回收轉(zhuǎn)爐煤氣約5m3/t。4.對轉(zhuǎn)爐

8、煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究對轉(zhuǎn)爐煤氣回收量相應(yīng)參數(shù)進行研究Page 18一是采取微正壓操作(30-100Pa),減少爐口吸風(fēng)量,降低CO燒損率低。二是轉(zhuǎn)爐EC蒸發(fā)冷卻器在煉鋼自產(chǎn)蒸汽滿足工藝要求的情況下,嚴(yán)禁使用氮氣,降低進入煤氣回收系統(tǒng)中的氮氣量。三是做好對轉(zhuǎn)爐活動煙罩下極限位置的落實,并加強對轉(zhuǎn)爐開吹降罩情況的檢查。5.提高煤氣回收平穩(wěn)期的煤氣熱值Page 19 第一實驗條件:在在補爐料小于3噸的情況下,試驗補爐后第一爐回收煤氣。 第二跟班要求:運轉(zhuǎn)車間與轉(zhuǎn)爐車間執(zhí)行好操作要求,并做好相關(guān)記錄,試驗過程中若出現(xiàn)異常情況,及時通知調(diào)度室及機動科試驗需要相關(guān)人員跟班。6.研究試驗補爐后煤氣回收

9、技術(shù)研究試驗補爐后煤氣回收技術(shù)Page 20 一是減少或杜絕2座轉(zhuǎn)爐同時吹煉,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煤氣均衡回收、均衡并網(wǎng)。 二是聯(lián)系自動化部,編輯柜容趨勢歷史記錄,以便更好控制柜容高放散現(xiàn)象。7.優(yōu)化生產(chǎn)組織,減少柜滿放散優(yōu)化生產(chǎn)組織,減少柜滿放散Page 21效果一:通過試驗,目前補爐后第一部煤氣的可以正常安全回收,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量。 效果二:增加了(12-5)供特鋼寬厚板專線,增加外部用戶量,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收量。2-8月份增加的煤氣回收量見下圖4: Page 22Page 23效果三:轉(zhuǎn)爐煤氣回收量直線上升,2012年1-8月累計轉(zhuǎn)爐煤氣回收量達到了108m3/t鋼,轉(zhuǎn)爐煤氣回收累計總熱值0.682 GJ/t鋼,超額完成了計劃目標(biāo),其中最大回收量達到了122m3/t鋼,達到了國內(nèi)同類轉(zhuǎn)爐的先進水平,贏得了公司領(lǐng)導(dǎo)的褒揚。Page 24 1、直接經(jīng)濟效益: 計算依據(jù):轉(zhuǎn)爐煤氣價格:28元/GJ。2012年1-8月份累計轉(zhuǎn)爐煤氣回收量達到了108m3/t,鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收累計總熱值0.682 GJ/t鋼。 去年同期:2011年1-8月份累計轉(zhuǎn)爐煤氣回收量達到了72.77m3/t,轉(zhuǎn)爐煤氣回收累計總熱值0.474 GJ/t鋼; 2012年1-8月份產(chǎn)量:2271995.30噸,同比增加效益: 2271995.30t(0.682-0.474)GJ/t28元/GJ =13

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