主軸曲拐差的調(diào)整,借鑒_第1頁
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文檔簡介

1、大型往復壓縮機前 言隋著我國工業(yè)技術的發(fā)展需要,4M65,4M80,4M125大功率大推力的往復壓機也相繼問世,從而對安裝工藝的要求也更高,多年來由于安裝質(zhì)量的差異,有的施工單位在安裝過程中不太注重主軸曲拐差的檢查與調(diào)整,機組與電機的對中同心度也不好(大型往復壓縮機與電機的聯(lián)結基本上都是鋼性聯(lián)結,找正工具不合格,飛輪與半園月牙板的平行度超差,都是導致同心度不合格的原因,同時也是破壞主軸曲拐差的罪魁禍首),免強試車交出去就脫手。業(yè)主的監(jiān)管與驗收也不到位。使用與維護也欠妥,結果壓縮機在運轉(zhuǎn)中,出現(xiàn)了很多不應該發(fā)生的事情:電機軸承座出現(xiàn)左右晃動,燒瓦,斷主軸的現(xiàn)象履見不鮮,其主要原因就是主軸曲拐差嚴

2、重超差,或因聯(lián)軸器同心度不好又破壞了曲拐差,導致這些事故頻發(fā)。我廠是一套50萬噸/年中溫煤焦油加氫裝置,本文介紹的重點為我廠加氫車間2臺4M65/182新氫壓縮機,和2臺2D循環(huán)機投產(chǎn)前后所發(fā)生的事故,后被一項一項的解決,確保了今天大機組的長周期運行。今天我將這些感慨告訴同行們,借鑒我們的挫折,推動你事業(yè)的發(fā)展主軸曲拐差的認定與處理:1,曲拐差的垂直度與水平度:主軸瓦的不垂直度,不水平度,導致主軸曲拐090180270角開口的偏差,這個開口的偏差值稱為曲拐差,通常咱們以曲軸的上下來表示曲軸的垂直度,左右來表示曲軸的水平度,如果需要調(diào)整曲拐差,根據(jù)曲拐的垂直與水平偏差情況,來確定刮研軸瓦的方向來

3、調(diào)整曲拐差:第一,曲拐差的調(diào)整,不是單純將轉(zhuǎn)子調(diào)直就完事,而且還要保證調(diào)直后的主軸垂直度,水平度,與機身垂直度水平度基本一致,防止出現(xiàn)交叉與不平行度現(xiàn)象;第二,一般以偏差最大的曲拐為基點,往兩側(cè)分攤對下瓦或側(cè)瓦進行刮研,以防止一側(cè)刮研過大。除非為了保證曲軸與機身的水平同步,萬不得以刮研一側(cè)。如果出現(xiàn)瓦量過大時,要對瓦口與瓦蓋口進行處理,以保證軸瓦的間隙與緊力。有的施工單位在處理曲拐偏差時,采用斜墊鐵上下調(diào)整,地腳螺栓受力使曲軸箱垂直變型來效正曲拐差,垂直的曲拐差也許用這種不合理的方式來“解決”,但主軸瓦窩的水平被破壞了,曲軸箱安裝時,曲軸箱的軸向水平基本是以瓦窩水平來找平的,幾個瓦窩的水平也基

4、本一致,如果曲軸箱垂直發(fā)生了變化,那么瓦窩的水平也發(fā)生了變化,瓦窩的水平變化也導致瓦面與主軸軸頸的接觸變化,最終還是要通過刮研來確保軸瓦的接觸面積。即時“解決”了垂直曲拐差,如果出現(xiàn)水平曲拐差又怎么辦?從機身來調(diào)整是做不到的,最終還是要從軸瓦側(cè)面來刮研調(diào)整,所以不提倡用調(diào)整機身來調(diào)整曲拐差這種方法,一般來講,主軸瓦窩的平行方向一致的話,曲拐的開擋偏差不會太大,有時軸瓦的厚薄會有點影響,不過反正是要刮研軸瓦接觸面,當確定曲拐偏差后,選擇刮研方向,一邊刮研軸瓦進行調(diào)整,一邊檢查曲拐差值班,既調(diào)整了主軸曲拐差又保證了主軸瓦的接觸面。2,曲拐差允許偏差多少最合適?現(xiàn)行規(guī)范中有明確規(guī)定,不超過本機行程的

5、萬分之一,多年來我在實際處理這個數(shù)據(jù)時,基本控制在本機行程的萬分之0.5以內(nèi),如果能達零位那是最理想。我廠新氫A 機的曲拐差就嚴重超差,主軸多次燒瓦,最嚴重的是瓦燒后影起曲軸箱著火,導致主軸彎曲。后經(jīng)檢查4級缸曲拐下開口0.09 ,西側(cè)開口0.17,3級缸曲拐下開口0.04,西側(cè)開口0.03,不知當初的施工單位是如何確認!又是如何交接通過的?難道是真不懂什么叫曲拐差?還是真懂而不做這方面的交工資料!3,曲拐差對軸瓦的損害:因為曲軸箱中的幾個主軸瓦窩,是由大型樘床一刀成型,同心度偏差極小,曲拐差不好的原因,主要應在安裝工作上,當?shù)啬_螺栓緊固后,導致主軸箱垂直或扭曲變型,破壞了瓦窩同心度,導致主軸

6、(曲軸)不垂直度,不水平度,主軸軸頸與曲軸軸頸的同心度平行度被破壞,形成曲拐差,當?shù)退俦P車刮研主軸瓦時,即使垂直度與水平度不好,但主軸受自重影響,同樣會使軸瓦接觸面感覺不錯,可是機組一旦運轉(zhuǎn),受軸瓦不垂直度,不水平度的影響,造成旋轉(zhuǎn)慣力受阻,運行不平穩(wěn)。另外曲軸自身還有一個旋轉(zhuǎn)矯直作用,造成主軸頸與軸瓦更大阻力與抗勁,原本認為接觸面積很好的軸瓦從新發(fā)生了變化,改變了靜態(tài)刮研時接觸面積,使局部瓦面受力過大,主軸瓦與連桿大頭瓦將出現(xiàn)不均勻接觸,隋著壓力升高,推力加大,其結局將面臨大量的趕粘與燒瓦。即使安裝出現(xiàn)了曲拐偏差,但是還可以在軸瓦的刮研中調(diào)整過來。關建是要有這方面的意識,要知道如何去處理與修

7、正曲拐差。4,曲拐差導致主軸的損壞:再嚴重時斷軸造成更大事故!因為主軸受曲拐差影響,短時間還能承受,如果長期以每分鐘320下折彎運動,疲勞過度最終導致斷軸,這種斷軸事故,在往復壓縮機使用行業(yè)里履見不鮮,特別在化肥行業(yè)。5,外來因素對曲拐差的影響:目前國內(nèi)幾大廠家生產(chǎn)的壓縮機總體來講,在技術上還是過關的,幾十年的生產(chǎn)經(jīng)驗,先進技術的引進,吸收,消化,改造與發(fā)展。但在實際生產(chǎn)過程中,難免還是有失誤與不足,這些失誤與不足,在安裝過程中如不及時消除,將給以后的生產(chǎn)運行,帶來很多麻煩,如果遇到一個較好的施工隊伍,在施工過程中,它會即時發(fā)現(xiàn)因制造出現(xiàn)的質(zhì)量問題,并于及時處理,將后患消除在萌芽中,所發(fā)生的費

8、用可協(xié)商解決。我廠加氫車間的幾臺壓縮機,所發(fā)生的故障問題來看:典型的說明了制造廠家的某些部件質(zhì)量也有問題。加氫車間四臺壓縮機制造廠家加工精度不達標,四臺壓縮機盤車飛輪聯(lián)軸器部位的平行度加工不合格,都出現(xiàn)不同程度的偏差,800圓盤,180其平行度偏差0.10左右,當兩聯(lián)軸器鋼性連接后,結果造成兩根主軸不同軸度而成拱形,使本以合格的主軸曲拐差又發(fā)生了變化,當機組運轉(zhuǎn)時,電機軸承座出現(xiàn)左右晃動,手感強烈,循環(huán)B機軸端還出現(xiàn)搖頭現(xiàn)象,主軸末端軸瓦間隙出現(xiàn)在下面,機組運行時造成燒瓦。解決方法:人工研磨,在無外力的情況下,對飛輪兩面進行平行研磨,首先研磨出一個基準平面,再以這個基準平面,用千分尺測量監(jiān)控下

9、研磨另一個平面,因為機加工要想保證雙面的平行比較難,一是機床精度不夠,二是加工件要翻面,部件還要找平緊固,部件因強制緊固后的自身返彈。再次開車時,軸承座不再晃動了,循環(huán)B機主軸也不抬頭了,四臺壓縮機的問題解決了三臺,新氫A機還是出現(xiàn)軸承座晃動問題,又面臨一個新的挑戰(zhàn),再次查找原因。有人提出新氫A機N年N月N日因軸瓦磨損導致曲軸箱著火,主軸出現(xiàn)彎曲返廠修理過,真是心有靈犀一點通,問題就在廠家的返修上。新氫A機因曲軸箱著火,導致主軸彎曲返廠修理,而廠家又欠考慮,只是加工了四個軸頸,確保四個軸頸的同心度,但確忽略了因主軸的彎曲,要與電機聯(lián)軸器鋼性相連的聯(lián)軸器端面,90已經(jīng)被破壞了,本來是很簡單的一件

10、事,當主軸加工完軸頸后,再在聯(lián)軸器端面微量的車一刀,10分鐘就解決,結果給業(yè)主使用帶來這么大的麻煩。經(jīng)現(xiàn)場檢測聯(lián)軸器端面180的偏差值為0.09,當兩聯(lián)軸器鋼性連接后,使兩軸聯(lián)軸器部位又形成一個拱形,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,好比跳繩一樣,這個搖擺的力要釋放,而主軸箱機身與電機底座占地面積又較寬,而且由多個地腳螺栓緊固巍然不動,而單薄獨立的電機軸承座,就承受不了這個搖擺的沖擊力,結果造成電機軸承座左右晃動。聯(lián)軸器因軸向偏差的聯(lián)結,它不僅造成對軸瓦的沖擊,更主要的是還破壞了原以合格的主軸曲拐差,破壞了主軸瓦的接觸面,也破壞了曲軸與連桿瓦的平行度,造成對軸瓦的磨損,對軸瓦的運行極其不利。如不消除這個偏差,其后果

11、就是燒瓦與斷軸。如果不及時處理,軸瓦還是會不停的燒,檢修就不停的換,如果還認識不到后果的嚴重性,主軸因此原因疲勞過度,堅持不住后就自然斷裂,道理就這么簡單。今天我將這真實的事情告訴同行們,就是希望你們的明天,不會再發(fā)生這樣的低級錯誤。針對主軸聯(lián)軸器端面偏差問題,后與廠家聯(lián)系協(xié)商解決方案,廠家深感意外,沒考慮到端面會出現(xiàn)的偏差,給業(yè)主帶來的麻煩深感內(nèi)疚并原積極配合,希望將主軸返廠免費加工修理,當時考慮主軸來回運輸也麻煩,費用也較高,再說我們也有能力在現(xiàn)場處理這個問題,但要加工一個研磨盤需要廠家支持,廠家聽完我們的意見后非常贊同,并愿免費提供一個研磨盤來表示欠意,通過對聯(lián)軸器端面的研磨,徹底解決軸

12、承座的晃動問題,確保了四臺機組今天的順利運行;廠家設計;聯(lián)軸器的對中軸向偏差,飛輪厚度偏差,半園片厚度偏差,三部件疊加總和的偏差不超過0.05,但我要求越小越好:在加氫車間壓縮機組的安裝中,施工隊伍也不按規(guī)范進行,不檢查調(diào)整主軸曲拐差,十字頭不分上下作工及正反間隙調(diào)整,新氫A 機電機磁力中心不對,停車時盤車飛輪無法拆卸(盤車飛輪兩側(cè)是凹面,正常拆卸盤車飛輪時,只要將電機轉(zhuǎn)子撥向另一端,聯(lián)結端面出現(xiàn)10間隙,盤車飛輪才能正常拆卸),可新氫A機的電機轉(zhuǎn)子撥不動,因電機轉(zhuǎn)子軸頸凹面與軸承座緊緊靠上,無法再串動,所以每次盤車飛輪的拆卸都必須將電機軸承座松掉退開,才能將盤車飛輪卸下。4臺壓縮機的同心度嚴重超標等,機組運行后給業(yè)主的使用帶來很多麻煩。其結果是后患無窮:噪聲,搖晃,活塞松動,燒瓦等缺陷,導致大小事故頻發(fā),深受質(zhì)量損壞之苦,所幸前期運轉(zhuǎn)周期不太長,而經(jīng)常停機忙于

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