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文檔簡介
1、安徽華塑股份有限責(zé)任公司部分對標(biāo)小組活動案例經(jīng)營管理部二一五年十一月目錄案例一:2氯堿廠PVC電石單耗2案例2:6電石廠電極殼改造6案例3:12電石爐新工藝操作改進(jìn)12案例416多管齊下,確保降低炭材消耗16案例5:18減少出爐吹氧操作,保證電石爐平穩(wěn)運行18案例6:20提高石灰窯產(chǎn)能,降低石灰生燒20案例7:22降低供電標(biāo)煤耗22案例一:氯堿廠PVC電石單耗一、現(xiàn)狀分析1、發(fā)現(xiàn)問題。電石成本占整個PVC生產(chǎn)成本的60%左右,PVC電石折標(biāo)耗是氯堿廠一個重要的消耗指標(biāo),電石單耗每降低10kg,噸PVC成本可以下降約30元。目前公司電石單耗和同行業(yè)對比偏高,可以通過技改和管理手段有效降低消耗。
2、2、分析問題。因此,廠部各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為把降低PVC電石單耗作為對標(biāo)內(nèi)容,對提高經(jīng)濟(jì)效益有著重要的意義。二、選樹標(biāo)桿對標(biāo)小組通過對陜西北園進(jìn)行考察,結(jié)合華塑實際工況和國家二級清凈生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制定對標(biāo)標(biāo)桿。三、差異分析1、干法乙炔對成品電石要求顆粒小于3mm,電石需要經(jīng)過三級破碎,在破碎過程中電石粉化消耗較高。2、發(fā)生器備機不夠,不能及時、徹底檢修,影響發(fā)生乙炔收率。3、VCM因使用低汞觸媒后觸媒翻倒頻率增加,現(xiàn)有轉(zhuǎn)化器不能滿足生產(chǎn)需要,導(dǎo)致觸媒不能及時翻到,轉(zhuǎn)化效率下降。4、受外部因素和和設(shè)備影響, PVC開停車、沖洗頻次較高,篩頭料、水撈料量、落地料產(chǎn)生量高于設(shè)計值。5、非計劃停車檢修頻次高于行業(yè)標(biāo)
3、準(zhǔn),系統(tǒng)置換對消耗影響較大。四、對標(biāo)措施表1:對標(biāo)指標(biāo)趕超路線圖序號對標(biāo)名稱計量單位二季度三季度四季度1PVC電石單耗(計劃)t電石/tPVC(折標(biāo))1.441.431.431、 解決破碎過程中電石粉化消耗較高問題。 電石破碎嚴(yán)格執(zhí)行電石“先進(jìn)先破”原則;按計劃對破碎系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行檢修,減少設(shè)備意外損壞產(chǎn)生的電石損耗;破碎系統(tǒng)正常檢修前必須將設(shè)備內(nèi)電石用空加強巡檢,發(fā)現(xiàn)電石輸送管道及軟連接漏料及時聯(lián)系維修,及時回收泄漏電石。2、解決發(fā)生器備機不夠,不能及時、徹底檢修,影響發(fā)生乙炔收率問題。(1)控制發(fā)生器運行本體壓力,定期對發(fā)生器氣相管、填料、洗滌塔列管進(jìn)行清理;定期清理發(fā)生器一層塔盤,減少乙炔
4、氣夾帶的電石渣進(jìn)入氣相管;班組每班定期排放洗滌塔填料隔腔污水,避免填料堵塞;根據(jù)發(fā)生器運行參數(shù)控制下渣器頻率,避免乙炔氣從發(fā)生器底部泄漏(2)根據(jù)設(shè)備使用周期,按計劃更換軟連接、下料管,避免電石泄漏;控制電石渣含水率在4%-8%,減少電石渣中電石含量、提高發(fā)生器運行周期,減少頻繁開停車造成的損耗。加強發(fā)生工序中控和巡檢管理,中控嚴(yán)格按4-8%的工藝指標(biāo)操作,巡檢配合分析人員定期對電石渣含水情況進(jìn)行檢查分析,并及時將分析結(jié)果反饋給中控人員及時調(diào)整水比3、解決VCM因使用低汞觸媒后觸媒翻倒頻率增加,現(xiàn)有轉(zhuǎn)化器不能滿足生產(chǎn)需要,導(dǎo)致觸媒不能及時翻到,轉(zhuǎn)化效率下降。(1)選用高效觸媒;篩選觸媒質(zhì)量好的
5、供應(yīng)商;控制好乙炔與氯化氫的配比,延長觸媒使用時間,及時翻到觸媒,提高乙炔轉(zhuǎn)化率。(2)新增4臺轉(zhuǎn)換器,按計劃采購觸媒,成立專業(yè)觸媒翻倒班組翻倒觸媒,確保觸媒翻倒按計劃執(zhí)行。4、 解決受外部因素和設(shè)備影響問題(1)通過公司、分廠兩級調(diào)度統(tǒng)一平衡生產(chǎn),日常重點做好設(shè)備維保工作,重點缺陷統(tǒng)一集中消缺,減少非計劃停車次數(shù)。(2)嚴(yán)格控制篩頭料,水撈料量、落地料產(chǎn)生量,制定考核標(biāo)準(zhǔn),降低廢料產(chǎn)生量。5、對發(fā)生器洗滌冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行技改。乙炔12臺發(fā)生原設(shè)計洗滌塔冷卻循環(huán)水經(jīng)洗滌、冷卻后進(jìn)濃縮池,經(jīng)過固液分離、自然冷卻由循環(huán)水泵加壓分別進(jìn)入洗滌冷卻塔循環(huán)。通過技改,取消外循環(huán),利用發(fā)生器原有管道泵對將洗滌
6、冷卻水內(nèi)部單獨循環(huán),減少了因外循環(huán)溶解乙炔的損失。五、對標(biāo)效果表2:對標(biāo)指標(biāo)完成情況序號對標(biāo)名稱計量單位二季度三季度四季度1PVC電石單耗(實際)t電石/tPVC(折標(biāo))1.4371.4151.41(1)通過對電石破碎精細(xì)化管理和技改,大大減少了電石風(fēng)化損失, 對標(biāo)前每月產(chǎn)生各類電石灰29.5t/天,目前平均8.6t/天。(2)通過規(guī)范操作、嚴(yán)格控制工藝指標(biāo),在保證每臺t發(fā)生器電石投料量不低于6t/h的基礎(chǔ)上保持1臺發(fā)生器正常檢修;電石渣含水合格率達(dá)到100%。(3)目前觸媒按消耗定額進(jìn)行采購,VCM車間成立觸媒翻倒小組,按照計劃進(jìn)行翻倒觸媒。新增4臺轉(zhuǎn)換器10月底投入使用,給翻倒觸媒提供備用
7、轉(zhuǎn)換器。(4)根據(jù)設(shè)備運行狀況,目前每月單線停車24小時進(jìn)行集中消缺,日常重點維護(hù)在線設(shè)備,對有備機的故障設(shè)備限時修復(fù),確保備機完好。通過對PVC篩頭料,水撈料量、落地料的控制,每天篩頭料、落地料量由平均3t/天降低到2.1 t/天,水撈料由每月清理一次降低到2月一次。(5)乙炔洗滌塔外循環(huán)改內(nèi)循環(huán)后,pvc綜合電石單耗降低0.01噸,僅此一項每月減少折標(biāo)電石消耗504噸,產(chǎn)生效益約110萬。案例2:電石廠電極殼改造一、背景電極殼作為電石爐生產(chǎn)的主要原輔材料,每月消耗各類鋼材達(dá)160噸左右,單個電極殼重量約392kg,噸電石耗鐵較高(3.2kg/t)。噸電石耗鐵量的增加不但使得電石生產(chǎn)中雜質(zhì)增
8、多,對下游破碎系統(tǒng)產(chǎn)生危害,也會沉積爐底,增加爐底雜質(zhì),造成抬高爐底,減少電石爐使用周期;電石爐內(nèi)鐵水的流出,容易損壞爐舌、鍋車、軌道等設(shè)備,有一定的安全風(fēng)險。且電極殼制作過程中需沖孔操作,材料浪費較為嚴(yán)重。二、選擇標(biāo)桿通過調(diào)研,決定選取“山東信發(fā)電石廠”作為對標(biāo)對象。該廠作為國內(nèi)一流的電石企業(yè),成本節(jié)約意識強,操作和工藝?yán)砟畛墒欤禽^早的一批對電極殼進(jìn)行改造的電石企業(yè)之一,并且取得了顯著效果。1、 該廠的電極殼在制作過程中,對大筋板內(nèi)邊采用折邊25mm處理。2、 對電極殼小筋板全部利用大筋板制作過程中沖孔留下的邊角料進(jìn)行拼接焊接而成。三、差異分析1、 我廠使用的電極殼直徑為1.4m,有16塊
9、弧形板焊接而成,比對標(biāo)廠1電極殼1.2m直徑大。2、 因為廠電極殼內(nèi)部大筋板深入長度較長,為增加強度,特在每個大筋板上焊接了一根20mm*1.6m的加強筋。3、 我廠電極殼在制作過程總,的每個電極殼都會產(chǎn)生112塊(108mm*60mm*3mm)廢料,材料浪費較多。4、 我廠電極殼小筋板由16塊440mm*240mm的鋼板(3mm厚)組成,小筋板在電極殼安裝中大部分作用為定位作用,此處材料完全可以用廢料拼焊而成。四、改造措施1、 通過對標(biāo)學(xué)習(xí),經(jīng)過技術(shù)分析和專題會議討論,結(jié)合我廠實際情況,決定電極殼內(nèi)部的16根20*1.6m圓鋼制作的加強筋改為8根20*1.45m圓鋼制作的加強筋,剩下筋板這邊
10、25mm處理。改造前大筋板 改造后大筋板 2、電極殼下方定位用小筋板一次性全部去除,小筋板規(guī)格由440mm*240mm改為108mm*60mm,改用裁下的邊角料方形板材拼焊,三塊為一組,塊與塊之間要焊實,焊接電極殼下方,代替原有的小筋板。改造前圖紙 改造后圖紙 3、 為保證改造的電極殼能適應(yīng)我廠電石爐使用,對每個焊接的電極殼都要有制作廠家和我廠技術(shù)人員雙方對質(zhì)量進(jìn)行檢驗簽字確認(rèn)。4、 在電極殼對接過程中,為保證改造小筋板后的電極殼對接質(zhì)量,不但專人進(jìn)行驗收和監(jiān)督,還制定了電極殼對接管理辦法,已保證改造后電極殼安全使用。改造效果1、 通過技改,經(jīng)測算,每個電極殼可節(jié)約鋼材約64.08kg,利用廢
11、棄邊角材料約10kg。2、單個電極殼制作成本降低約300元,按全年電石廠使用量約4400個電極殼計算,可節(jié)約成本約1320000元;3、經(jīng)過改造后,電極殼整體重量下降約54kg/個,可減少噸電石含鐵量約0.5kg;有效的減少了電石爐內(nèi)鐵水聚集量,提升了電石爐的安全生產(chǎn)。改造實際效果圖 改造前 改造后通過措施的認(rèn)真落實與實施,促使公司生產(chǎn)逐步實現(xiàn)了穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),各項消耗逐步降低,其中電石單耗逐月下降,由最高的1.44降低到目前最低的1.40,有效提高了生產(chǎn)管理水平。為實現(xiàn)2016年各項任務(wù)奠定基礎(chǔ)。案例3:電石爐新工藝操作改進(jìn)1、 背景電石生產(chǎn)中,如何節(jié)能降耗,達(dá)到高產(chǎn)、低耗、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)一直是電石行業(yè)
12、不斷摸索前進(jìn)的方向。如何最大程度發(fā)揮電石爐生產(chǎn)裝置的潛在能力,實現(xiàn)電石生產(chǎn)節(jié)能降耗、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的理想目標(biāo)。通過不斷的摸索和同行業(yè)的學(xué)習(xí)交流,逐步找到一條適合我廠生產(chǎn)操作模式。2、 發(fā)現(xiàn)問題1、在以往的電石生產(chǎn)中,為了保證電石爐功率,我們采取的是提升電極電流,從而帶動功率提升。2、為了保證電流,電極入爐深度較深,無形中壓縮了電石爐熔池空間,電石爐內(nèi)壓力大,電石流動性受到約束,出爐難。3、因為大電流操作,電極入爐深度深,電極電壓低,電石爐功率因素不高,電極無用功較多,熱能損耗較多。4、因爐內(nèi)空間小,壓力大,電石流動差,出爐困難,要不斷循環(huán)開眼,人員勞動強度大。三、解決問題 操作要點:高檔位、高負(fù)荷、
13、大電壓、小電流、低配比1、確保電極總長度控制由原來的22002400mm縮短到17001900mm 之間,短于1600mm必須加強壓放;2、時刻對照電爐變壓器銘牌表,盡量做到電極電流、電極電壓與變壓器的二次電流、二次電壓相對應(yīng);3、電極入爐深度控制在600800mm之間,三相電極位差越小越好,盡量控制在5080mm以內(nèi);4、及時平衡三相電極的電流、電壓、電阻,每當(dāng)兩相電流大小超過2000A時必須徐徐升降電極以保持三相電極的電流穩(wěn)定;5、抓住出爐時電流下降的有利時機及時升檔位,拉長電弧長度,而不是下電極;6、關(guān)注爐料質(zhì)量變化,穩(wěn)定爐料配比,15根料管必須一致,切忌加副石灰,減少人為改變爐料局部比
14、電阻的因素;7、不要輕易降檔運行。出爐前電流上升較快時應(yīng)慢慢上提電極,以消除電流釋放壓力,電極上提超過100mm仍然效果不佳再降檔位;8、定期處理料面,送電前必須測準(zhǔn)電極,嚴(yán)禁閉料送電干燒。爐前出爐:1、每班出67爐,必須按時、及時打開爐眼,嚴(yán)格控制出爐時間在25分鐘以內(nèi);2、如果流速不佳或冒氣(火)或出生料,應(yīng)及時封堵爐眼十幾分鐘后再重開爐眼,以防出爐時間過長熱損過大;3、原則上用燒穿器開眼,盡量避免或少吹氧氣,嚴(yán)禁用鋼釬帶電開眼以防打破打壞出爐嘴;4、認(rèn)真維護(hù)好爐眼,確保爐眼位置最低,形狀符合要求:外大(300mm)里?。?00mm)喇叭口,深度500mm600mm,底部角度小于15度;四
15、、改進(jìn)效果1、在穩(wěn)定爐況方面:因為大電壓操作會增加電弧的長度,可以起到擴大熔池加快電石反應(yīng)速度(化學(xué)反應(yīng)速度與反應(yīng)空間成正比)的作用;大電壓操作還可使料層結(jié)構(gòu)透氣性好,可以減少大塌料乃至翻電石的概率,為穩(wěn)定爐況起到很好的作用;大電壓操作由于料面呈整體沉降之狀,料面溫度并不會高,因此對電爐設(shè)備不會產(chǎn)生不良影響;另外,只要二次電壓得到保證,爐底是不會太高的。2、在提升產(chǎn)能方面:大電壓操作因為電極電流小,變壓器載荷輕,電爐功率由原來的25000KVA可以長期穩(wěn)定在30000KVA以上,產(chǎn)量也得到同步提升,較過去的操作方法相比提高1520%。工業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)同時,大電壓操作要求在平衡二次電壓的前提下平衡二
16、次電流。采取的是主動改變電極入爐深度,確保三相電極電弧長度一致來調(diào)整爐況。而非被動的加強出爐頻次或降低電爐負(fù)荷來調(diào)整爐況。因此在電爐長時間停電后恢復(fù)生產(chǎn)提升負(fù)荷能夠做到快速、輕松、節(jié)約、穩(wěn)定。3、在降低成本方面:大電壓操作加低配比爐料可使?fàn)t內(nèi)的炭和鈣進(jìn)行完全反應(yīng),能有效避免“沉炭”及出生料(電石中含有未完全反應(yīng)的焦炭),可降低電單耗50100度左右,降低焦炭消耗20公斤左右;因電石反應(yīng)完全流動性好,還可大大降低吹氧管及鋼釬的消耗。電 耗(單耗)焦耗(單耗,t/t)吹氧管(單耗t/t)鋼 釬(月用量 新操作法未執(zhí)行前31400.770.9543t新操作法執(zhí)行后30980.750.6935t4、在
17、減輕勞動強度方面:大電壓操作會因料面疏松而縮短測電極時間減少冒黑煙的幾率;大電壓操作還因熔池的擴大而可延長開爐眼時間,并可提高電石在爐內(nèi)的流動性,出爐時不僅可以減少倒眼頻次,還可減輕出爐工的勞動強度,更可為爐前檢修提供充足的時間,如更換出爐嘴不需要降負(fù)荷或停爐。自采用大電壓操作以來,爐前出爐工隊伍極其穩(wěn)定, 電石生產(chǎn)是一條不斷探索和改進(jìn)的過程,只有打破傳統(tǒng)觀念,不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn),才能尋求到最好的結(jié)果。案例4多管齊下,確保降低炭材消耗背景自投產(chǎn)以來,電石廠炭材消耗居高不下,單耗一直維持在0.77-0.80t/t,嚴(yán)重制約了公司及電石廠的生產(chǎn)經(jīng)營成果。影響炭材消耗的原因是多方面的,電石廠做為使用單位
18、,如何通過管控提高炭材利用率,是當(dāng)前急需解決的關(guān)鍵。為此電石廠廠部領(lǐng)導(dǎo)帶隊分批次去山東信發(fā)進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí),從原材料驗收把關(guān)、過程損耗、工藝控制等方面入手,降低消耗。發(fā)現(xiàn)問題1、 進(jìn)廠原料質(zhì)量不過關(guān),進(jìn)廠焦炭含水含末量大,嚴(yán)重影響炭材消耗。2、 每日進(jìn)廠量大,焦炭取樣缺少代表性,不能真實的反應(yīng)來料的質(zhì)量。3、 卸車過程缺少有效監(jiān)督,部分廠家以次充好,碾壓嚴(yán)重。4、 炭材使用過程損耗較大。如何解決這些問題?1、成立大宗原料驗收取樣小組,對重要崗位的原料取樣人員實行月度輪崗制。建立監(jiān)督機制,安排廠部科室人員每日對炭材取樣情況進(jìn)行監(jiān)督,杜絕人為干擾因素,保證來料取樣的公平、公正。2、嚴(yán)把炭材進(jìn)口質(zhì)量關(guān),
19、對目視不合格的炭材原料堅決給予退貨處理。3、試用蘭炭,由于蘭炭特性和電石廠輸送線現(xiàn)狀,2015年7月份試用小顆粒蘭炭,試用過程中損耗較大,嚴(yán)重影響炭材單耗,從2015年8月下旬開始,將蘭炭進(jìn)貨粒度調(diào)整放大,有效的減少了過程損耗。4、對入爐前焦炭篩板進(jìn)行改造,為增加炭材利用率,在炭材篩分環(huán)節(jié),根據(jù)電石爐生產(chǎn)情況,大膽的將原先的5mm孔徑篩網(wǎng)更換為3mm孔徑,進(jìn)一步減少了炭材粉末量,提高利用率。5、適當(dāng)調(diào)整操作工藝,降低料面溫度和減少爐內(nèi)負(fù)壓操作,大大減少爐內(nèi)損耗。6、部分焦炭堆積時間較長,自燃風(fēng)干較多,水份含量較低,也一定程度上減少了炭材損耗。改善效果 通過以上幾個方面的調(diào)整,電石廠雖然8、9月
20、份生產(chǎn)極度被動,但是炭材單耗卻逐月下降,8月份炭材單耗為0.75t/t,9月份炭材單耗為0.73t/t,截止至2015年11月份,炭材單耗基本在0.720.74t/t之間,炭材消耗較之前有大輻降低,對標(biāo)成果顯著。案例5:減少出爐吹氧操作,保證電石爐平穩(wěn)運行背景 在電石爐新開爐時期,由于出爐人員技術(shù)不熟練,吹氧常態(tài)化,對吹氧常造成大塌料、翻電石生產(chǎn)事故的發(fā)生。發(fā)現(xiàn)問題1、 經(jīng)濟(jì)方面:單純從出爐消耗材料來看,表面上使用吹氧管可以節(jié)約元鋼、燒穿用電量等,但電爐的平均單位消耗費用是卻是有增無減的,出爐過程中吹氧管、氧氣使用量大幅超標(biāo),造成生產(chǎn)成本大幅上升。2、 對電石爐爐況的影響:吹氧操作對爐內(nèi)料層影
21、響較大,造成爐況較差,出爐困難,大塌料、翻電石生產(chǎn)事故頻發(fā)。同時因常進(jìn)行吹氧操作,電石爐爐眼又細(xì)又長,迫使整個出爐流料時間延長,導(dǎo)致熱量損失,延誤了電石爐的正常生產(chǎn)。3、 安全性:出氧設(shè)施簡陋,氧氣瓶不按要求擺放,有時吹氧者與氧氣瓶開啟者配合不當(dāng),會發(fā)生氧氣管回火,輕則燒傷人員,重則造成氧氣瓶回火爆炸。如何解決這個問題?1、 通過召開專題會議決定,要求電石車間嚴(yán)格控制吹氧管、氧氣使用量,并制定電石車間吹氧管、氧氣使用量制定月度消耗定額,超出消耗定額嚴(yán)格考核。2、 對出爐工進(jìn)行出爐技能培訓(xùn),提升出爐操作水平。嚴(yán)格執(zhí)行開爐操作指令,嚴(yán)格服從配電工要求。3、 嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程要求對爐眼進(jìn)行維護(hù),
22、對電石爐出爐爐眼位置、形狀進(jìn)行固化,確保爐眼位置的準(zhǔn)確、穩(wěn)定,保證出爐順暢。 4、 嚴(yán)格執(zhí)行電石廠工藝管理考核標(biāo)準(zhǔn),對違反工藝指令的操作行為,嚴(yán)厲問責(zé)。5、 對爐前工具及氧氣瓶進(jìn)行定置擺放。6、 引進(jìn)自動出爐堵眼機,減少人工吹氧出爐帶來的惡劣影響。改善效果1、 吹氧管噸電石消耗量由去年的0.95t/t降低至現(xiàn)在的0.46t/t,大幅減少了吹氧管、氧氣的使用量,有效的降低了電石生產(chǎn)成本。2、 濫用吹氧管行力得到了遏制,出爐人員操作水平有較大提升。3、 減少了吹氧操作,有效的降低了電石爐事故率,確保了電石爐安全穩(wěn)定運行,促進(jìn)了電石產(chǎn)質(zhì)量的提高。案例6:提高石灰窯產(chǎn)能,降低石灰生燒一、背景 石灰是電
23、石爐主要原材料之一,每臺電石爐每天用石灰約200噸左右,石灰質(zhì)量的好壞嚴(yán)重影響著電石爐安全穩(wěn)定生產(chǎn),確保充足、優(yōu)質(zhì)的石灰供應(yīng)是實現(xiàn)電石爐安、穩(wěn)、常、滿、優(yōu)先決條件。但由于受進(jìn)廠石灰石質(zhì)量影響,石灰窯石灰質(zhì)量及產(chǎn)量均未達(dá)到設(shè)計要求,為降低石灰生過燒,公司及電石廠上下高度重視,特組織人員進(jìn)行全方面對標(biāo)學(xué)習(xí),攻克難關(guān)。二、發(fā)現(xiàn)問題1、 石灰窯設(shè)計產(chǎn)量600噸/天,但目前石灰窯生產(chǎn)能力達(dá)不到設(shè)計產(chǎn)能。2、 進(jìn)廠石灰石質(zhì)量差,距石灰窯工藝要求40mm-100mm差距很大,要求低于40mm以下粒徑不得超過5%,但目前粉料量一直處于16%左右。高于100mm以上粒徑比例最高達(dá)30%左右。3、 入爐石灰工藝要
24、求生燒8%,通過石灰檢測數(shù)據(jù)來看,入爐石灰生燒常態(tài)化都在15%-20%左右。4、 石灰窯與電石爐生產(chǎn)環(huán)環(huán)相扣,入爐原材料質(zhì)量較差導(dǎo)致電石爐生產(chǎn)事故頻發(fā),電石爐作業(yè)率較低,致使煤氣供應(yīng)不足,造成石灰窯經(jīng)常停窯,形成惡性循環(huán)。三、如何解決這些問題?1、 嚴(yán)把入廠石灰石質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格控制石灰石粒度及粉料量,積極提高石灰石煅燒質(zhì)量。2、 增加窯前篩分裝置,減少入窯石灰石粉料量,增加石灰窯內(nèi)物料的透氣性,提高石灰產(chǎn)量。3、 優(yōu)化工藝操作,設(shè)定合理參數(shù)控制。4、 優(yōu)化輸送裝置,減少石灰破損率。采用30-70mm粒徑石灰石煅燒,解除石灰輸送B線單層篩、破碎機,將雙層篩上層篩板拆除僅保留8mm篩板,減少二次破碎
25、產(chǎn)生的石灰粉料量,增加了石灰的可利用率。5、 提高煤氣熱值,確保煤氣供應(yīng)充足后,為石灰窯穩(wěn)步提產(chǎn)提供保障。 四、改善效果自3#石灰窯于2015年4月開始采用30-70mm小顆粒石灰石進(jìn)行煅燒實驗,經(jīng)過一系列的工藝調(diào)整后,于13日成功產(chǎn)出5%生燒率的石灰,并將該生燒率保持直至4月19日小顆粒石灰石完全消耗。說明通過上述各項措施的落實,在保證石灰石質(zhì)量的前提下,石灰窯石灰質(zhì)量是能達(dá)到5%的生過燒率指標(biāo)要求的。案例7:降低供電標(biāo)煤耗一、背景華塑熱電廠工程規(guī)模為2×1025t/h亞臨界參數(shù)的煤粉爐和2×300MW亞臨界抽凝式汽輪發(fā)電機組,1、#2機組分別于2012年7、8月入商業(yè)運
26、行,受環(huán)境、設(shè)計因素的影響自投產(chǎn)以來各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一直居高不 ,調(diào)試期間供電標(biāo)煤耗高達(dá)358g/kwh,綜合廠用電率5.2%。二、選樹標(biāo)桿 熱電廠煤耗因華塑熱電廠是自備電廠,電、熱負(fù)荷受園區(qū)生產(chǎn)影響較大,缺少同類可比標(biāo)桿值。依據(jù)2014年實際指標(biāo)325g/kwh進(jìn)行測算,同時考慮季節(jié)因素,根據(jù)公司下達(dá)指標(biāo)任務(wù)確定平均目標(biāo)值:320g/kwh。序號項目單位2015年一季度完成先進(jìn)標(biāo)桿對標(biāo)實施計劃目標(biāo)值2015年12月底計劃完成值達(dá)標(biāo)時間(年月)1供電標(biāo)煤耗g/kwh3223203202015.12三、差異分析1、廠用電的影響廠用電率每升高1%,供電標(biāo)煤耗增加3.445g/kwh:園區(qū)揚塵污染造成輔
27、機濾網(wǎng)積灰堵塞導(dǎo)致電機負(fù)載增加;長期雙循泵、雙真空泵運行,新型節(jié)能新技術(shù)在我廠應(yīng)用較少,尤其變頻器的應(yīng)用率低,廠用電一直偏高。煤含硫量偏高,增加吸收塔循環(huán)泵的出力,相應(yīng)也增加了脫硫低壓變的電量。2、受循環(huán)水量、循環(huán)水補水水質(zhì)、園區(qū)粉塵污染的影響,循環(huán)水氯離子、濁度嚴(yán)重超標(biāo),15年1-4月份報表統(tǒng)計氯離子含量平均250mg/L、濁度16NTU,凝汽器及其它冷卻器的腐蝕、通流部分結(jié)垢嚴(yán)重,熱交換能力減弱,機組熱效率降低是影響供電煤耗主要原因。3、機組效率的影響:鍋爐用高壓閥門質(zhì)量不達(dá)標(biāo),連續(xù)排污、定期排污、蒸汽吹灰、鍋爐本體疏水閥門存在不同程度的內(nèi)漏,甚至部分高壓閥門(定排)新更換機組啟動后就發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏,降低鍋爐效率(發(fā)電標(biāo)煤耗bs 0.123/cp )汽機效率的影響:汽機疏水系統(tǒng)存在內(nèi)漏,汽機凝結(jié)水系統(tǒng)從精處理設(shè)備進(jìn)出口流量差值分析,凝結(jié)水用戶調(diào)節(jié)閥有泄露,凝汽器補水偏高。4、凝汽器真空的影響:#1機真空系統(tǒng)漏風(fēng),真空嚴(yán)密性試驗結(jié)果都超過1.kPa/min,凝結(jié)水化驗結(jié)果含氧量偏高;園區(qū)粉塵污染的影響冷水塔填料腐蝕嚴(yán)重,冷卻效果較差。四、達(dá)標(biāo)措施1、有計劃有條不紊的做好停機消缺工作,根據(jù)停機時間,合理安排做足準(zhǔn)備及時更換冷卻塔填料、清理塔內(nèi)沉積
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