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文檔簡介
1、第1頁共 16 頁煉鐵廠降本增效總結(jié)煉鐵廠降本增效總結(jié)(20XX20XX 下半年至 20XX20XX 年終)自 20XX20XX 下半年以來,煉鐵廠眼睛向內(nèi),不斷自我加壓, 以高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行為核心,以降本增效為手段,以實現(xiàn)效 益最大化為目標(biāo),不斷提升技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),努力開創(chuàng)生產(chǎn)經(jīng) 營新局面?,F(xiàn)將本階段主要工作完成情況和下一步工作計劃 匯報如下:、降本增效取得的成果1 1、生產(chǎn)工藝方面竭誠為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),優(yōu)質(zhì)的文檔,謝謝閱讀/雙擊去除第2頁共 16 頁(1)(1) 百日攻關(guān)取得成效20XX20XX 年 6 6 月份,全公司開展“百日攻關(guān)”活動,在此期 間完成生鐵產(chǎn)量 295002295002
2、 噸,超出計劃產(chǎn)量 29022902 噸,生鐵合 格率 100%,100%,保證為煉鋼提供了優(yōu)質(zhì)鐵水;同時深入挖掘自身潛力,牢固樹立以成本管控為中心,采取多種措施并取得了 突出的成績,6 6、7 7、8 8 月份生鐵考核成本為 2150.352150.35 元/ /噸鐵, 比計劃成本下降了 11.6211.62 元/ /噸鐵,降低成本總額 342.69342.69 萬 元;綜合焦比 534kg/t534kg/t,比計劃降低了 6kg/t6kg/t ;爐溫內(nèi)控率 達到 83%83%高于公司內(nèi)控標(biāo)準 1313 個百分點。(2)(2) 實施焦炭分級入爐由于公司內(nèi)部沒有焦化,高爐用焦炭全部外購,因焦炭
3、 廠家多,成分、粒級、強度不穩(wěn)定,含粉率高,影響高爐順 行,造成成本壓力大。第3頁共 16 頁為此,將焦炭中 1010 25mm25mm 勺篩分出來作為焦丁配吃, 并根據(jù)爐況調(diào)整配吃量,一方面保證了入爐焦炭的質(zhì)量,同 時,由于焦丁跟燒結(jié)礦一起入爐,軟熔層變薄,降低了料柱 阻損,改善了透氣性,礦石的還原過程得到改善,取得了降 低焦比、保證爐況順行的效果。(3)(3) 配吃塊礦 因塊礦其品位與球團品位相近,但塊礦單價比球團礦單價低,為此,煉鐵廠制定了配吃塊礦方案,在保證高爐順行的前提下,加大對塊礦的配吃比例,20XX20XX 年 1 1 1010 月 份塊礦比為 1.8%1.8%,最高達 4.5%
4、4.5%,配吃期間保持了爐況順行, 同時有效降低了生鐵成本。(4)(4) 配吃次焦第4頁共 16 頁20XX20XX 年焦碳價格大幅上漲,為降低采購成本,8 8 9 9月份煉鐵廠根據(jù)采購及庫存情況, 制訂了詳細 焦炭低價料 配吃方案 ,合理配吃小批量焦炭, 加大對石焦的配吃比例, 在保證爐況順行的情況下,8 8 月 7 7 日 1#1#爐開始配吃 30%30%天成焦炭(低價低質(zhì)焦炭),1515 日將其配比上調(diào)至 50%;50%;同時 3#3# 爐增加石家莊焦炭配吃比例到 37.5%37.5%,亞太焦配吃 12.5%12.5%, 主焦比例降到 12.5%12.5%;到 9 9 月 2727 日次
5、焦炭均配吃完畢, 有效 的降低了成本。第5頁共 16 頁(5)(5) 配吃釩鈦粉為降低生產(chǎn)成本,20XX20XX 年 1 1 1010 月份球團中配加一定 數(shù)量的釩鈦粉,1 1 7 7 月份配吃比例在 2020 40%40%之間,8 8 月配吃比例增至 100%100%(6(6)配吃 FmgFmg 粉、印度粉煉鐵廠于 20XX20XX 年8月 2727 日開始配吃 1010% FmgFmg 粉的燒結(jié) 礦,2828 日后逐步上調(diào)比例至 4040%,至9月 2020 日配比上提到 50%50%配吃期間燒結(jié)礦質(zhì)量變差(9月份燒結(jié)礦強度僅為 70.83%70.83%,小粒級含量增加,槽下測量 5 5
6、10mm10mm 為 38.7738.77 %, 含粉為 5.885.88 %),導(dǎo)致煤氣流不穩(wěn)。針對這一特點,為確保 3#3#爐爐況穩(wěn)定順行,煉鐵廠制訂了配吃FmgFmg 粉操作方針)docdoc,為 FmgFmg 粉配吃比例上調(diào)提供了保障,配吃期間 高爐雖操作難度明顯增大,但保持了高爐的穩(wěn)定順行,且技 術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)也未出現(xiàn)大的波動(8 8、9 9 月份綜合第 6 頁共 16 頁焦比平均為 522.81kg/t522.81kg/t ,較 1-71-7 月份僅上升了 0.69kg/t0.69kg/t ),達到了降本 增效的目的。自 20XX20XX 年 1212 月 4 4 日開始,燒結(jié)配吃印度
7、粉(1212 月 4 4 日 3030%, 1212 月 5 5 日提到5050%),分廠組織召開專題會, 制定配 吃印度粉生產(chǎn)組織方案,保證了高爐的穩(wěn)定順行。(7 7)降低綜合焦比20XX20XX 年煉鐵廠為降低焦比,采取措施如下:制定、實施爐溫激勵方案、風(fēng)溫考核方案,對爐溫、風(fēng)溫進行激勵,加大噴煤比及焦丁的配吃量,優(yōu)化高爐操作,杜絕大的爐況失常,穩(wěn)定偏差,實現(xiàn)低硅冶煉,制定煉鐵廠降焦比攻關(guān)方案,通過以上措施 20XX20XX 年綜合焦比比計劃下降了8.52Kg/t8.52Kg/t,大大降低了鐵前成本。第7頁共 16 頁(8(8) 了解市場動態(tài),適時調(diào)整原燃料結(jié)構(gòu)結(jié)合供應(yīng)處,及時掌握原燃料采
8、購價格, 對噴煤、焦炭、 鐵粉配比、生礦等進行核算,根據(jù)煙煤價格,混噴沒有優(yōu)勢, 經(jīng)請示公司自 1111 月 2222 日起高爐全噴無煙煤。2 2、技改方面(1)(1) 實施噴煤改造,提高煤比,提高煙煤混噴比為降低焦比,針對氮氣壓力不足、煤粉臺時產(chǎn)量低使噴煤受限等問題,20XX20XX 年 8 8 月,煉鐵廠及時協(xié)調(diào)能源中心提高 氮氣壓力,并對噴煤進行了改造,提高臺時產(chǎn)量2 2 噸左右,使 3#3#爐噴煤比有了一定的提高,由5 5 月份的 94.8kg/t94.8kg/t ,提高到 8 8 月份 109.4kg/t109.4kg/t ,實現(xiàn)噸鐵效益 8.738.73 元,富氧率也由 1.2%1
9、.2%提高到 1.7%1.7%左右。第8頁共 16 頁20XX20XX 年 1111 月份組織噴煤系統(tǒng)改造,1111 月 2727 日實現(xiàn) 1#1#、3#3#高爐同時噴煤。20XX20XX 年 3 3 月 1919 日將原煙煤給煤機皮帶秤更換成速比為4848 的減速機,提高稱重量,使煙煤配比提到4040 %,為提高煤比提供了保證。(2)(2) 對高爐布袋除塵系統(tǒng)改造、優(yōu)化20XX20XX 年 1010 月份利用 2#2#爐停爐期間,使用 2#2#爐 3 3 個箱體, 解決了高爐布袋箱體不足的問題,使 1#1#爐布袋的壽命延長了2 2 3 3 倍,降低成本 2020 萬元以上。同月改造 1#1#
10、爐布袋卸灰 球閥密封,節(jié)約成本 1 10 0萬元。(3)(3) 改造高爐供料系統(tǒng),減少高爐返礦率第9頁共 16 頁受場地限制,高爐上料系統(tǒng)皮帶多,中轉(zhuǎn)此次多,燒結(jié) 礦經(jīng)多次中轉(zhuǎn)后返礦率升高,小粒級增多,制約高爐生產(chǎn), 同時成本升高。為此,20XX20XX 年 1 1 月 2 2 日,對 3#3#高爐供料系 統(tǒng)進行改造,并于 1 1 月 1616 日投入使用。該改造項目實施后, 使燒結(jié)礦不經(jīng)過中轉(zhuǎn)倉,直接經(jīng)過皮帶進入槽上料倉,降低 了燒結(jié)礦的返礦率,改善了入爐燒結(jié)礦粒級。(4 4)20XX20XX 年下半年,通過對 3#3#爐槽下壓系統(tǒng)改造、冷 卻水過濾器改造、凈環(huán)更換網(wǎng)格式濾料,以及 1#1#
11、爐卷揚料車 做溜車保護裝置等一系列技術(shù)創(chuàng)新活動,非計劃檢修率為零 的最佳指標(biāo)。其中 20XX20XX 年 6 6 1111 月份設(shè)備慢風(fēng)率為零。3 3、輔助支撐方面(1 1)3#3#高爐單爐生產(chǎn)期間,利用磨煤能力較大,在非 用電高峰時間將煤粉提前磨好,減少用電高峰磨煤時間,節(jié) 約電費 6.56.5 萬元/ /月左右(2 2)對除塵風(fēng)機及沖渣水泵進行控制,在不出鐵時將 風(fēng)機轉(zhuǎn)速調(diào)至最低,降第10頁共 16 頁低負荷,同時停用沖渣泵,有效的降 低了電耗。(3) 配吃 FmgFmg 粉期間,協(xié)調(diào)倒運焦炭車輛,使倒運時 間由原來的 1515 分鐘/ /車,降到現(xiàn)在的 9 9 分鐘/ /車,既保證了 倉
12、位,又減少了皮帶運轉(zhuǎn)時間,降低了電耗;同時焦炭直接 入倉,減少焦炭倒運次數(shù),避免了車輛的碾軋減少入爐粉末。(4) 為減少入爐料的摔打, 保證槽上料位在兩米以下; 槽下每個班做兩次檢測, 發(fā)現(xiàn)燒結(jié)礦含粉在 3 3 測上的,及時 控制振篩振幅和下料速度;以上兩項分廠派專人負責(zé)抽查, 實施后效果良好,入爐含粉量得到有效的控制。4 4、自主管理和提案制度20XX20XX 年榮獲公司“自主管理”和“提案制度”績優(yōu)先進單位稱號20XX20XX 年,煉鐵廠圓滿組織完成了第六、七、八屆三屆自 主管理活動,針對成本、生產(chǎn)、能源、維護、環(huán)保、其它等 六方面開展活動,有效解決了生產(chǎn)過程中存在的第11頁共 16 頁實
13、際問題。 截止到 1111 月份,共發(fā)布自主管理活動成果 3232 項,創(chuàng)經(jīng)濟效益 11461146 萬余元。20XX20XX 年煉鐵廠積極組織并大力宣傳提案制度,1 1 1010月份,煉鐵廠共受理提案 206206 件,超出計劃 2626 件,預(yù)估年 創(chuàng)效益達 500500 多萬元,另外對環(huán)保、減少安全隱患和降低員 工勞動強度方面起到很大的作用。5 5、清倉查庫20XX20XX 年 1111 月份,根據(jù)公司計劃,對閑置、報廢物資退庫,并建立臺帳,進行定置管理。20XX20XX 年 1 1 1111 月份完成生鐵產(chǎn)量 76.3776.37 萬噸,質(zhì)量合 格率 100100%,爐溫內(nèi)控率 87.
14、1687.16 %; 1 1 1 11 1 月份平均生鐵考 核成本為 2787.32787.38 8 元/t/t, 比計劃成本節(jié)約 11.511.51 1元/t/t。由于 降本增效效果明顯,20XX20XX 年中被公司評為最佳效益團隊。第12頁共 16 頁、降本增效工作計劃在過去的一年多時間里,煉鐵廠在降本增效方面取得了 一定成績,但受具體工藝配置和原燃料條件等制約,生鐵成 本仍偏高,需進一步挖潛。1 1、繼續(xù)在降低電耗方面挖潛目前電耗仍較高,其原因如下:(1 1)由于 9 9 月份只有 3#3#爐生產(chǎn)加之配吃低價料(清倉 底料和次焦炭)、FmFmg g粉后爐缸工作不均,生鐵產(chǎn)量較低,另 外適當(dāng)限制產(chǎn)能,導(dǎo)致電單耗升高。(2 2)1#1#爐與 2#2#爐已停產(chǎn),但兩臺冷卻泵正常運轉(zhuǎn),導(dǎo) 致電耗升高。第13頁共 16 頁(3 3)3#3#爐風(fēng)機正常工作時放風(fēng)閥處于打開狀態(tài),且開 度1515 度,電耗損失較大
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