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文檔簡介

1、陜西恒源煤電集團(tuán)發(fā)電有限公司#1、2、5、6鍋爐出渣系統(tǒng)改造項目建議書陜西恒源煤電集團(tuán)發(fā)電有限公司二一五年二月九日目 錄1 改造原因12 改造方案13 費用預(yù)算24 預(yù)期效果分析35 總結(jié)4#1、2、5、6鍋爐出渣系統(tǒng)改造項目建議書 為了公司能夠長久生存、穩(wěn)步經(jīng)營和不斷發(fā)展壯大,同時提高企業(yè)的社會影響力,我公司積極響應(yīng)環(huán)保要求,嚴(yán)格貫徹落實新環(huán)保法,已全面建成脫硫、脫硝、除塵等先進(jìn)的環(huán)保系統(tǒng),各項指標(biāo)均能達(dá)標(biāo),但是因煤泥摻燒,渣量較大,四輪車倒渣出渣存在安全隱患。1 改造原因1) 950高溫爐渣熱量不能有效利用,鍋爐熱效率低,煤耗增大;2) 人工用四輪車放渣過程中存在安全隱患;3) 高溫爐渣倒

2、渣過程中污染嚴(yán)重;4) 人工倒渣工作量大、費用高;5) 、期渣場占地大,渣場周圍污染嚴(yán)重。6) 倒渣經(jīng)常出現(xiàn)放炮現(xiàn)象。7) 出現(xiàn)四輪車掉入渣池現(xiàn)象。8) 鍋爐車間環(huán)境衛(wèi)生差,影響設(shè)備安全運行。9) 950高溫爐渣需要用水來澆滅,汽車往園區(qū)倒渣時,道路衛(wèi)生差。2 改造方案1) #1、2爐出渣系統(tǒng)改造方案#1、2爐各新配置一臺冷渣器,爐渣經(jīng)過冷卻水冷卻后進(jìn)入刮板機,刮板機安裝方式下圖所示:從#1/2爐冷渣器至、期鍋爐廠房隔墻輸煤皮帶位置處設(shè)置一臺一級刮板輸送機,然后通過一臺二級刮板輸送機、一臺斗式提升機將爐渣輸送至渣倉,#1/2爐渣倉設(shè)置在期鍋爐零米#0皮帶旁。2) #5、6爐出渣系統(tǒng)改造方案#5

3、、6爐將原多管式冷渣器更換為模式壁水冷滾筒冷渣器(多管式冷渣器易堵),爐渣經(jīng)過冷卻水冷卻后進(jìn)入刮板機,刮板機安裝方式下圖所示:分別從#5/6爐冷渣器至一次風(fēng)機基礎(chǔ)位置處設(shè)置一臺一級刮板輸送機,然后通過一臺二級刮板輸送機、一臺斗式提升機將爐渣輸送至渣倉,#5、6爐渣倉利用原有渣倉。3 費用預(yù)算#1、2、5、6鍋爐出渣系統(tǒng)改造投資費用預(yù)算如下表所示:采用刮板機預(yù)計總投資費用220.0萬元,采用鏈斗機預(yù)計總投資費用260.0萬元.名稱數(shù)量費用/萬元備注冷渣機6臺100刮板機5臺60采用鏈斗機100斗提機2套20土建及安裝費10#1、2爐渣倉1座30總計/2202604 預(yù)期效果分析1) 經(jīng)濟(jì)效益分析

4、如下表所示,增加出渣系統(tǒng)后熱力計算及經(jīng)濟(jì)效益分析:冷渣器入口爐渣溫度/冷渣器出口爐渣溫度/排渣量 kg/h有效利用熱量kJ/h省煤t/h4臺爐合計節(jié)省/萬元/年#1/2爐950100450032512500.1182.1#5/6爐950100500036125000.121 #1、2爐排渣量4.5t/h,#5、6爐排渣量5.0t/h,冷渣器入出口爐渣溫度分別為950/100,爐渣比熱容為1.0kJ/kg/,爐渣釋放熱量有效利用率為85%。2 高溫爐渣經(jīng)過冷渣器回收熱量后,按照標(biāo)準(zhǔn)煤發(fā)熱量計算,可節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤4104.2噸/年;3 標(biāo)準(zhǔn)煤價格按照200元/噸計算,4臺循環(huán)流化床鍋爐經(jīng)過出渣系統(tǒng)改造

5、后年可節(jié)省82.1萬元/年。4 冷卻水經(jīng)過冷渣機交換熱量后水溫一般可達(dá)70,可減少加熱器的投用,直接進(jìn)入除氧器,為電廠的熱量回收利用創(chuàng)造了非常有利的條件;5 設(shè)計冷渣機出入口水溫分別為70/20,每小時可將約15噸20除鹽水加熱到70。2) 改造前后費用收支情況分析#1、2、5、6爐出渣系統(tǒng)改造前、后費用收支情況改造前(萬元/年)改造后(萬元/年)備注(一)年費用人工費28.20裝載機費30運行費用026.4主要是電耗費合計31.226.4(二)年收入省煤082.1折合標(biāo)準(zhǔn)煤4104.2噸(三)凈支出31.2-55.7節(jié)省86.9萬元/年綜上,#1、2、5、6爐出渣系統(tǒng)經(jīng)過改造后人工和裝載機費

6、用可節(jié)省31.2萬元/年;運行成本增加26.4萬元/年;每年可節(jié)省4104.2噸發(fā)熱量為29300kJ/kg的標(biāo)準(zhǔn)煤,約合人民幣82.1萬元/年,合計每年可節(jié)省86.9萬元/年。3) 安全環(huán)保效益分析1 排渣可控,連續(xù)穩(wěn)定,避免了集中大量排渣對鍋爐運行負(fù)荷造成的沖擊;2 控制排渣,使床層厚度適中處于最佳狀態(tài),并能排放沉積在床下的大顆粒,避免床層局部結(jié)焦,改善了流化質(zhì)量,提高了鍋爐經(jīng)濟(jì)工況;3 鍋爐出渣溫度一般在950左右,含熱量高,車輛運輸不安全、不經(jīng)濟(jì),也不符合國家的環(huán)保要求,而且給工人作業(yè)帶來了安全隱患。經(jīng)過冷渣機冷卻的爐渣可以降低至100以下。按照勞動安全要求:人體可直接接觸的溫度:60。戴防護(hù)手套可接觸的溫度:80。因此,采用冷渣機冷卻爐渣,既保證了排渣工人的安全,避免了燒燙事故的出現(xiàn),同時也避免了因安全事故給企業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失;4 爐渣冷卻后集中排放,不會引起放渣過程中的二次污染。5 總結(jié)通過出渣系統(tǒng)改造后,不但能夠提高經(jīng)濟(jì)效益,同時可杜絕設(shè)備和人身事故

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