鍋爐引風機改造與節(jié)能_第1頁
鍋爐引風機改造與節(jié)能_第2頁
鍋爐引風機改造與節(jié)能_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、熊愛生廣州員村熱電有限公司,廣東 廣州 510655摘要:廣州員村熱電有限公司員村電廠原引風機的效率偏低,引風電耗偏高,為此進行了兩種引風機節(jié)能改造:切割葉輪和加裝液力偶合器,使引風機的效率有所提高。本文對引風機效率低的原因進行分析,分析比較兩種改造的節(jié)能效果。關鍵詞:引風機;節(jié)能;葉輪切割;液力偶合器;效率廣州員村熱電有限公司(后稱“員電”)現(xiàn)有三臺由哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-220/9.8-YM10型煤粉鍋爐。每臺爐配置兩臺貴州鼓風機廠生產(chǎn)的Y4-73-14No20F型離心式引風機,葉輪直徑為2m。在標準狀態(tài)下,設計額定出力為204656m3/h,額定轉(zhuǎn)速為960r/min,額定全壓為313

2、9Pa,內(nèi)效率為80%,采用進口風門調(diào)節(jié)出力,配套電動機的額定轉(zhuǎn)速為988r/min,額定電壓為6kV,額定電流為36.9A,額定功率為315kW。1 引風機設備效率偏低的原因員電在1997年投產(chǎn)后,各引風機運行時進口風門的開度均只有20%30%,節(jié)流損失較大,引風機馬達的運行電流平均高達32A,引風電耗高達2.8kWh/t汽,嚴重偏高。按鍋爐廠家計算說明及引風機廠家提供的換算公式,員電鍋爐在額定運行工況下,每臺引風機煙氣流量約為180000m3/h,煙氣的溫度為137,密度為0.85kg/m3,引風機在實際工況下的額定性能為 額定出力Q1=Q0·n1/n0=210625m3/h額定

3、全壓P1=P0(n1/n0)1/0=3793Pa根據(jù)鍋爐廠家的空氣動力計算書,在設計額定運行工況下,鍋爐本體的煙氣側全壓降為1291Pa,煙囪高度為180m,煙囪自生通風60Pa,則引風機運行的有效全壓為1231Pa,計算引風機的設備效率約22%,嚴重偏低。從以上說明可以看出,在設計額定運行工況下,引風機的流量余量為30625m3/h,余17%;全壓余量為2563Pa,余208%。過大的全壓余量使引風機進口風門關得很小,產(chǎn)生較大的節(jié)流損失,造成引風機的設備效率嚴重偏低,引風電耗偏高。22 風機節(jié)能改造情況為降低引風電耗,提高員電生產(chǎn)的經(jīng)濟性,我們對引風機進行了節(jié)能改造。2.1 2、3號爐引風機

4、葉輪切割改造按照葉輪切割理論1,并保持引風機有10%的余量,計算最大葉輪切割量D:比轉(zhuǎn)速ns=n0·Q01/2/p203/4=12.06該風機為高比轉(zhuǎn)速風機,按風機葉輪切割理論,風機出力與葉輪直徑成正比,允許切割量為7%15%,可知D=D0-D0(1.1Q/Q1)=119mm按以上相似計算,引風機最大葉輪切割量為119mm。考慮到引風機是鍋爐重要輔機,直接影響鍋爐的正常運行,取葉輪切割量為60mm(3%)。2000年3月,將2、3號爐甲乙引風機葉輪徑向切割60mm,切割后,2、3號爐引風機葉輪直徑D為1940mm,馬達的運行電流平均降為28A,進口風門開度提高至30%40%,引風機電

5、耗降為2.45kWh/t汽,節(jié)能約12%。2.2 1號爐引風機加裝調(diào)速型液力偶合器在2、3號爐進行葉輪切割改造后,引風機進口風門的節(jié)流損失仍然較大,引風電耗仍偏高。為進一步了解引風機的實際性能,2001年9月委托廣東電力試驗研究院對2、3爐號的引風機進行性能測試。在鍋爐額定工況下,測試結果如下:在兩臺引風機并列運行時,各引風機有效全壓(進口風門前至出口的全壓升)為880920Pa,煙氣量為170000180000m3/h,風機的設備效率僅18%20%;在一臺引風機進口風門全開(關小另一臺進口風門)時,引風機有效全壓為14501500Pa,煙氣量為270000280000m3/h,設備效率為41

6、%44%。根據(jù)引風機性能測試結果,其實際性能與設計性能有較大的差異,實際出力余量較大,采用調(diào)速的方法調(diào)節(jié)風機出力可取得更好的節(jié)能效果??紤]到采用6kV調(diào)頻調(diào)速設備投資較大,維護費用較高,員電在2002年3月,將1號爐兩臺引風機均加裝YOTGCD750/1000型調(diào)速型液力偶合器:額定輸入轉(zhuǎn)速1000r/min,傳遞功率范圍150440kW,額定轉(zhuǎn)差率為3%。3 兩種引風機改造方法后節(jié)能效果比較員電進行的兩種引風機改造方法所取得的節(jié)能效果并不一樣,進行葉輪切割改造后的引風機,只節(jié)能約12%,而加裝液力偶合器后的引風機,節(jié)能近40%。3.1 引風機加裝液力偶合器改造的性能在進行1號爐引風機加裝液力

7、偶合器的改造后,兩臺引風機并列運行,進口風門全開,在鍋爐額定工況下,平均轉(zhuǎn)速為610r/min,馬達運行電流為20A,引風電耗降為1.6kWh/t汽。按風機的相似理論1,取風機的內(nèi)效率內(nèi)仍為80%,機械效率機為95%,電動機效率電為90%,有效全壓P有效為920 Pa,進行計算,則加裝液力偶合器改造后的引風機在轉(zhuǎn)速為610r/min時性能為:出力Q11=180000m/h;全壓P11=P1(n11/n1)=1446Pa,全壓損失約450Pa;馬達的輸入功率N總2=170 kW(cos為0.82);液力偶合器的輸入功率N偶入=N總電=153 kW;液力偶合器的輸出功率N偶出=P11Q11/(36

8、000×1000×機×內(nèi)=95kW;液力偶合器效率偶=N偶出/N偶入×100%=62%;風機設備效率11=P有效Q11/(3600×1000×N總)=27%;額定轉(zhuǎn)速下實際出力Q10=Q11n1/n11=291540m3/h 3.2 引風機進行葉輪切割改造的性能在員電進行2、3號爐葉輪切割的改造中,葉輪切割量60mm,馬達運行電流為29A,按風機葉輪切割理論1,則葉輪切割改造后的引風機性能為:出力Q21=Q10D/D0=282800m3/h,出力余量仍達102800m3/h;全壓P21=P1(D/D0)2=3569Pa,全壓損失達25

9、77Pa;馬達的輸入功率N總=總=247kW;風機設備效率21=P有效Q21/(3600×1000×N)=19%4 引風機的進一步改造在進行兩種引風機節(jié)能改造、節(jié)能比較后,加裝液力偶合器的改造方法所取得的節(jié)能效果較好,為此在進行葉輪切割改造后再加裝液力偶合器。2003年初,2、3號爐引風機均進行加裝YOTGCD750/1000型調(diào)速型液力偶合器改造。2、3號爐引風機加裝液力偶合器后,馬達的運行電流平均降為18A,進口風門全開,引風機的運行轉(zhuǎn)速平均為620r/min,引風電耗降為1.45kWh/噸汽,在風機進行葉輪切割改造的基礎上再節(jié)能近40%,較未進行改造前節(jié)能近48%。在鍋爐額定工況下,兩臺引風機并列運行,按風機的相似理論1,則加裝液力偶合器改造后的引風機在轉(zhuǎn)速為620r/min時性能為:出力Q31=180000m3/h;全壓P31=P21(n21/n1)2=1405Pa 全壓損失約413Pa;馬達的輸入功率N總=153kW;液力偶合器的輸入功率N偶入=N總電=138kW;液力偶合器的輸出功率N偶出=P31·Q31/(36000×1000×機×內(nèi))=92kW;液力偶合器效率=偶(N偶出/N偶入)×100%=66%;風機設備效率s1=P有效Q31/(3600×1000×N

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論