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文檔簡介
1、收集其它電廠調(diào)試運(yùn)行、運(yùn)營過程中典型問題及預(yù)防措施鑒于新建同類型機(jī)組在調(diào)試運(yùn)行、 運(yùn)營過程中各種問題和事故的發(fā)生, 嚴(yán)重威脅了新建機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行, 為充分 吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),舉一反三,避免同類型事件的發(fā)生,確保公司2017年機(jī)組雙投,并實(shí)現(xiàn)機(jī)組投產(chǎn)穩(wěn)定,投產(chǎn)即達(dá)標(biāo)的目標(biāo)。為此,生產(chǎn)準(zhǔn)備部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要,收集了大量當(dāng)前超臨界機(jī)組的生產(chǎn)調(diào)試和實(shí)際運(yùn)營的相關(guān)資料,認(rèn)真收集整 理了新建或投產(chǎn)超臨界機(jī)組在調(diào)試運(yùn)營中出現(xiàn)的問題,總結(jié)了國內(nèi)外同類型機(jī)組和設(shè)備在生產(chǎn)和調(diào)試運(yùn)營過程中的經(jīng)驗(yàn) 教訓(xùn),完成了火電機(jī)組事故匯編的編寫工作,確定了我公司的預(yù)防措施,為在理論上最大限度的避免同類型事故的發(fā)生 奠定了基礎(chǔ),也為
2、我公司兩臺 660MW機(jī)組順利接產(chǎn)投運(yùn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?,F(xiàn)按專業(yè)將其它電廠調(diào)試運(yùn)行、運(yùn)營過程 中典型問題及預(yù)防措施匯總?cè)缦拢浩麢C(jī)專業(yè)序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注1.某廠由于對除氧器就地水位監(jiān)視不到位且調(diào)試措 施危險(xiǎn)點(diǎn)分析不全,導(dǎo)致 #1機(jī)除氧器滿水超壓事 件。1)水位遠(yuǎn)控監(jiān)視沒有投入, 現(xiàn)場就地水位監(jiān)視人員不到 位;2)除氧器水位調(diào)節(jié)門和再循 環(huán)門不能可靠調(diào)節(jié);3)安裝單位的調(diào)試方案可操a. 高度重視各設(shè)備試運(yùn)工作,協(xié)助安裝、調(diào)試單 位做好試運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)評估,避免人身和設(shè)備異常事件。b. 加強(qiáng)現(xiàn)場安全技術(shù)檢查和風(fēng)險(xiǎn)評估及控制。c. 加強(qiáng)現(xiàn)場試運(yùn)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)
3、。工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部吹管前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注作性不咼,在控制、調(diào)整設(shè)備 未完善的情況下進(jìn)行設(shè)備試 運(yùn),人身和設(shè)備事故的風(fēng)險(xiǎn) 高。d. 加強(qiáng)運(yùn)行人員的監(jiān)盤力度,提高監(jiān)盤水平。e. 確保除氧器水位能夠可靠投入遠(yuǎn)控監(jiān)視,必 要時(shí)現(xiàn)場派人監(jiān)視水位,做好與集控室操作人員 的密切聯(lián)系2.凝結(jié)水補(bǔ)水泵葉輪偏大, 造成啟動后電流大, 后將 泵更換后正常。設(shè)計(jì)制造及設(shè)備選型不匹配加強(qiáng)對所有水泵單體調(diào)試的質(zhì)量監(jiān)督和試運(yùn)監(jiān) 視,發(fā)現(xiàn)問題盡早處理工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前3.凝結(jié)水泵出口門電動門開啟力矩過大,開啟困難。 造成換過電動頭后帶壓開關(guān)正常。凝結(jié)水泵P-
4、Q曲線陡,電動門 的電動頭選型及配置容量較 ?。ㄎ夜続凝泵已投運(yùn)不會 存在此冋題)加強(qiáng)對所有電動門單體調(diào)試的質(zhì)量監(jiān)督,認(rèn)真檢查電動門開啟情況,發(fā)現(xiàn)問題盡早處理工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前4.當(dāng)過熱器出口升至額定壓力時(shí),電泵轉(zhuǎn)速升至 5076rmin ,電泵自由端軸承振動增大至87Um 已超出了電泵振動的最大允許范圍。電泵轉(zhuǎn)速在大于520OrPm后,非驅(qū)動端振動咼于80 Um ,聯(lián)系廠家檢查確認(rèn)。設(shè)備質(zhì)量及安裝質(zhì)量問題1、在轉(zhuǎn)動設(shè)備安裝過程中抓好中心找正及設(shè) 備基礎(chǔ)安裝的各項(xiàng)指標(biāo), 加強(qiáng)對設(shè)備單體調(diào) 試的質(zhì)量監(jiān)督2、 在轉(zhuǎn)動設(shè)備單體調(diào)試過程中, 要加強(qiáng)對設(shè)備 振動、軸溫等重點(diǎn)參數(shù)的監(jiān)視工程設(shè)備
5、部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動時(shí)5.EH油質(zhì)濾油時(shí)間太長,油質(zhì)一直不合格。EH油的濾油工作已進(jìn)行了近三個(gè)月,從進(jìn)入EH油系統(tǒng)濾油也近50天,而油質(zhì)一直不合格,嚴(yán)重影響了機(jī) 組的啟動。a、系統(tǒng)女裝質(zhì)量差,系統(tǒng)內(nèi) 部雜質(zhì)太多。b濾油流量不夠,不能滿足 要求。長時(shí)間采用單泵單濾油 機(jī)運(yùn)行,系統(tǒng)中油流速降低, 攜帶雜質(zhì)能力差,濾油效果不1、和監(jiān)理一起加強(qiáng)現(xiàn)場油系統(tǒng)施工的質(zhì)量監(jiān)督,抓好管道及設(shè)備安裝質(zhì)量,控制好管道 清潔度, 管道在使用前用烝汽吹掃,在安 裝過程中及時(shí)封口且用氬弧焊;2、對油動機(jī)安裝前提前用濾油機(jī)沖洗;3、準(zhǔn)備大流量高效濾油;工程設(shè)備部啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任
6、 部門備注明顯。6.汽機(jī)潤滑油交、直流油泵聯(lián)鎖試驗(yàn),在交流油泵跳 閘,直流油泵聯(lián)啟后,電流只有40A (正常運(yùn)行為240A), 50S后,電流和壓力才能升至正常值。期 間潤滑油斷油,盤車跳閘。1)電機(jī)相序接反;2)控制回路和保護(hù)連鎖回 路設(shè)計(jì)存在漏洞;3)潤滑油系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在問 題,油壓建立緩慢1、電機(jī)試轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向正確;2、控制和保護(hù)回路、保護(hù)定值準(zhǔn)確;3、油系統(tǒng)無滲漏,系統(tǒng)無不合理分流,設(shè)計(jì)合 理;4、按照反措要求查找系統(tǒng)設(shè)計(jì)上的問題,確保故障情況下潤滑油系統(tǒng)壓力正常;5、加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視,做好事故預(yù)想,防止斷油事 故。工程設(shè)備部、 生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前7.在進(jìn)行DEH調(diào)試時(shí),發(fā)現(xiàn)空氣引導(dǎo)閥壓縮空氣管路
7、未接。1)空氣引導(dǎo)閥在薄膜閥的 后面,位置比較隱蔽,而 且設(shè)計(jì)院沒有給出壓縮 空氣的布置圖,廠家圖紙 也沒有畫出壓縮空氣管 道;2)暴露出工程協(xié)調(diào)及安裝 監(jiān)督不到位1、檢查個(gè)各氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和氣動門本體過濾 減壓閥、放大器、定位器。2、對氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和氣動門的氣源管路進(jìn)行 全面檢查試驗(yàn),確保供氣到位,了解閥門位置。熱控啟動前8.主汽門及中聯(lián)門關(guān)閉試驗(yàn)時(shí)間略超標(biāo)。主汽門及中聯(lián)門關(guān)閉試驗(yàn)時(shí)間分別為390毫秒和516毫秒,大于規(guī)程規(guī)定的 300毫秒。汽輪機(jī)代表經(jīng)與廠內(nèi)確 認(rèn),認(rèn)為該試驗(yàn)值可以滿足要求,并于30日傳真確認(rèn)。設(shè)備生產(chǎn)質(zhì)量問題1)加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)造和現(xiàn)場安裝質(zhì)量監(jiān)督;2) 加強(qiáng)調(diào)試過程中的質(zhì)量監(jiān)督
8、和驗(yàn)收工作,嚴(yán) 格各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),并根據(jù)情況做好防止超速 的事故預(yù)想。汽機(jī)、生產(chǎn)準(zhǔn) 備部啟動前9.除氧器上水調(diào)節(jié)門及管道振動太大,造成密圭寸圈破壞,調(diào)門損壞。從#2機(jī)拆過來更換,調(diào)整支吊架 后振動減小。但過了一段時(shí)間后,振動問題重新出此問題為典型的設(shè)計(jì)問題,管 道設(shè)計(jì)過長、彎道過多、支撐 設(shè)計(jì)不當(dāng)以及固定緊固不合1、工程設(shè)備部和生產(chǎn)準(zhǔn)備部盡早在除氧器上 水調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)問題, 有類似管道振動的現(xiàn)象 及時(shí)聯(lián)系設(shè)計(jì)院和相關(guān)部門解決;啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注現(xiàn),造成該調(diào)門壓縮空氣管道多次振脫落,調(diào)門突關(guān),閥門再次損壞,后將該調(diào)門壓縮空氣管路拆除, 改為就地
9、手動調(diào)節(jié),用除氧器溢放水配合調(diào)整除氧 器水位。凝結(jié)水系統(tǒng)中的再循環(huán)調(diào)節(jié)門處也存在振 動過大,發(fā)生振斷取樣管現(xiàn)象。格、共振等均可能導(dǎo)致管系振 動2、 生產(chǎn)準(zhǔn)備部做好事故預(yù)想,如果出現(xiàn)類似問 題,如何能完成系統(tǒng)上水,并保證在缺陷消 除前機(jī)組能夠安全運(yùn)行;3、加強(qiáng)設(shè)備單體調(diào)試和系統(tǒng)試運(yùn)時(shí)的質(zhì)量監(jiān) 督和驗(yàn)收,嚴(yán)格把關(guān)。10.氫氣泄露,氫純度降低較快。發(fā)電機(jī)氣體置換合格 后,將氫壓有繼續(xù)下降趨勢。由于零星消缺項(xiàng)目正在進(jìn)行,電、火焊不斷,造成了潛在的危險(xiǎn)。這個(gè) 問題一直沒有得到解決。1)施工質(zhì)量問題;2)在氣密性試驗(yàn)過程中把 關(guān)不嚴(yán)。1)嚴(yán)格施工質(zhì)量監(jiān)督,質(zhì)檢過程中注意安裝工 乙質(zhì)量 ;2)氣密性試驗(yàn)過程
10、中要嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真檢查漏點(diǎn)及時(shí)處理,監(jiān)督好氣密試驗(yàn)各項(xiàng)指標(biāo)。3)發(fā)電機(jī)充氫后,加強(qiáng)監(jiān)視,嚴(yán)格動火工作制 度,做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析和事故預(yù)想。工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前11.凝汽器真空低。汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前,凝汽器真空低(三臺 泵運(yùn)行,最高抽至 61kPa),影響了機(jī)組的啟動。 后檢查真空系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)真空低壓力測量管道及低旁 后處,多個(gè)未安裝真空表的二次門未關(guān)。后因消缺, 停真空系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)A側(cè)熱井放水門內(nèi)漏嚴(yán)重, 將該 門加堵板,再次啟動抽真空,真空基本正常。1)系統(tǒng)檢查不仔細(xì),閥門泄 漏嚴(yán)重;2)凝汽器注水檢漏不徹底, 查漏不細(xì)致。1)在凝汽器注水檢漏過程中要認(rèn)真檢查系統(tǒng),檢查所有真空系統(tǒng)表計(jì)及二次門,確保
11、狀態(tài)正確。2)對熱井放水門要著重檢查,防止內(nèi)漏生產(chǎn)準(zhǔn)備部凝汽器 注水檢 漏時(shí)12.高排通風(fēng)閥壓縮空氣管路未接。在進(jìn)行咼排通風(fēng)閥試驗(yàn)時(shí),不能開關(guān)。該閥壓縮空 氣未接,后接入臨時(shí)壓縮空氣管道,進(jìn)行手動開關(guān)合格(后來高排通風(fēng)閥的控制系統(tǒng)設(shè)備安裝完畢, 但考慮到臨時(shí)氣源切換為正式氣源時(shí),閥門調(diào)試時(shí)將造成跳機(jī),安排在停機(jī)時(shí)進(jìn)行切換)。1)未設(shè)計(jì)儀用氣管路,工程 協(xié)調(diào)及安裝監(jiān)督不到位;2)在單體調(diào)試和分系統(tǒng)調(diào) 試時(shí),把關(guān)不嚴(yán),到使用 時(shí),才發(fā)現(xiàn)問題,影響了 機(jī)組的啟動。1、在單體調(diào)試中嚴(yán)格把關(guān), 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào) 并監(jiān)督整改,工程完工后質(zhì)量驗(yàn)收后才能進(jìn) 入調(diào)試階段。2、在整個(gè)調(diào)試過程中,針對電動門、氣動門
12、未 接線、接錯(cuò)線、氣源未接、氣源接口錯(cuò)等事 件要專門督察,在單體調(diào)試和分系統(tǒng)調(diào)試 時(shí),嚴(yán)格跟蹤監(jiān)督把關(guān),落實(shí)到人,確保單 體調(diào)試正確工程設(shè)備部啟動前13.并網(wǎng)前發(fā)現(xiàn)調(diào)速級壓力P1和高排出口壓力P2之比小于1.7 ,說明高壓缸進(jìn)汽量不足,一旦并網(wǎng),機(jī)高排逆止門不嚴(yán),設(shè)備質(zhì)量問 題1)高排逆止門嚴(yán)密性是保證機(jī)組跳閘后不發(fā)生 工質(zhì)倒流、汽輪機(jī)超速的重要反措手段。必須抓生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注組邏輯將直接發(fā)出汽輪機(jī)跳閘指令。經(jīng)檢查懷疑高排逆止門不嚴(yán),聯(lián)系廠家確認(rèn)處理。好設(shè)備監(jiān)造,要求施工單位對安裝閥門嚴(yán)格作水 壓試驗(yàn)2)加強(qiáng)運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視,及
13、時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并做 好防進(jìn)水和超速的事故預(yù)想。14.汽機(jī)掛閘后,中壓主汽門無法開啟,經(jīng)處理后打開。 后來# 1機(jī)掛閘時(shí)又發(fā)生# 1機(jī)左側(cè)中壓主汽門開 不到位缺陷。初步分析為電磁閥卡澀或熱 工信號問題1)安裝過程抓好EH油系統(tǒng)清潔度,油循環(huán)時(shí)抓 好油質(zhì)監(jiān)督、濾油效果和方式;2)單體調(diào)試中注意控制信號的輸入及反饋;3)加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視做好閥門卡澀和防超速的事故 預(yù)想。工程設(shè)備部啟動前15.低壓缸A側(cè)排汽溫達(dá)155 C ,打閘停機(jī),經(jīng)三次沖 轉(zhuǎn)均發(fā)現(xiàn)該排汽溫度均上升快,且采取多種措施均 沒有效果,經(jīng)停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)右側(cè)低壓缸噴水噴頭堵 塞。數(shù)天后,低壓缸1B所有噴水孔無水,重新進(jìn) 行檢查后,查出低壓缸 1B溫
14、度調(diào)節(jié)閥手動旁路閥 堵,取出幾塊焊渣。施工質(zhì)量問題1)在管道焊接過程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);2)設(shè)備投運(yùn)前對管道進(jìn)行沖洗,不留死角,關(guān) 鍵部位重點(diǎn)沖洗檢查。3)投運(yùn)前加強(qiáng)對低壓缸噴水的調(diào)試檢查。工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前16.# 1B小汽機(jī)沖轉(zhuǎn),按規(guī)定 800RPM暖機(jī)30分鐘, 繼續(xù)1B小汽機(jī)升速至3200轉(zhuǎn)/分,切至遙控模式, 發(fā)現(xiàn)1B給水泵中間抽頭泄漏,降# 1B小汽機(jī)轉(zhuǎn)速 至800RPM消缺,消缺結(jié)束后因# 1B汽泵前置泵前 軸承溫度升至87C ,離跳閘值90C較近,放棄啟 動1B汽泵。1)設(shè)備安裝質(zhì)量問題導(dǎo)致 1B 給水泵中間抽頭泄露;2)1B汽泵前置泵軸溫高的原 因?yàn)槔鋮s系統(tǒng)堵塞。1)在管
15、道焊接過程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做好焊接質(zhì) 量監(jiān)督驗(yàn)收工作;2)設(shè)備投運(yùn)前對管道進(jìn)行沖洗,不留死角;3)加強(qiáng)對運(yùn)行參數(shù)監(jiān)視和現(xiàn)場檢查,做好事故 預(yù)想。工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前17.真空低造成# 1機(jī)組跳閘原因?yàn)?A小汽機(jī)真空不嚴(yán) 密。在進(jìn)行1A小汽機(jī)抽真空 時(shí)造成# 1機(jī)真空急降跳機(jī)。1)在凝汽器注水檢漏過程中認(rèn)真檢查系統(tǒng)有無泄漏,在作真空嚴(yán)密性試驗(yàn)時(shí)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找漏點(diǎn) ;2)小機(jī)抽真空時(shí)操作要緩慢,并加強(qiáng)對大機(jī)真 空的監(jiān)視。工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部凝汽器 注水檢 漏時(shí)18.#1汽機(jī)沖轉(zhuǎn)至2850rpm,但高排溫度高達(dá) 428C汽高排逆止門不嚴(yán),設(shè)備質(zhì)量問1、抓好設(shè)備監(jiān)造,要求施工單位
16、對安裝閥門嚴(yán)、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注機(jī)跳閘。題格作水壓試驗(yàn);2、加強(qiáng)運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)視。19.#1機(jī)組負(fù)荷283MW #1機(jī)組跳閘,查為小機(jī) 1A后 軸承振動2由36UM竄至96UM而跳閘導(dǎo)致鍋爐負(fù)荷 大于40%無汽泵運(yùn)行而跳閘。1、小機(jī)安裝質(zhì)量問題導(dǎo)致 軸承振動超標(biāo)2、小機(jī)軸承振動探頭異常1、加強(qiáng)設(shè)備安裝質(zhì)量2、探頭安裝規(guī)氾,測量準(zhǔn)確穩(wěn)疋工程設(shè)備部啟動前20.由于控制給水流量的調(diào)門開太大、啟動分離器排放 門未及時(shí)開啟,且汽水分離器水位計(jì)未監(jiān)視到位, 調(diào)整不及時(shí)造成汽水分離器滿水導(dǎo)致#1爐過熱器進(jìn)水;1、給水調(diào)節(jié)門自動未投;2、汽水分離
17、器水位調(diào)節(jié)自動 未投;3、汽水分離器水位計(jì)未監(jiān)視 到位;4、調(diào)整不及。1、各調(diào)節(jié)閥必須動作靈敏、準(zhǔn)確、可靠;2、熱控測點(diǎn)準(zhǔn)確,調(diào)試期間汽水分離器水位控 制自動(給水自動)作為關(guān)鍵調(diào)試項(xiàng)目,點(diǎn) 火時(shí)自動必須投入;3、我廠未設(shè)計(jì)給水調(diào)節(jié)門, 運(yùn)行人員要加強(qiáng)對 汽水分離器水位的控制、調(diào)整和監(jiān)視。工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前21.機(jī)組負(fù)荷238MW ,小機(jī)1A的四抽電動門自動關(guān) 閉,轉(zhuǎn)速快速下降,給水流量最低降至550T/H,提高電泵轉(zhuǎn)速后給水流量恢復(fù)正常。查邏輯中有汽機(jī)負(fù)荷小于40%則自關(guān)小機(jī)四抽電動門的邏輯。設(shè)計(jì)邏輯問題檢查確認(rèn)各邏輯是否正確,符合現(xiàn)場要求工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前22.機(jī)組在升
18、速過程中, 振動正常,升速至2857轉(zhuǎn)時(shí), 機(jī)組振動瞬間突增至 400 m跳閘,而后多次沖轉(zhuǎn) 均振動攀升較快。#5軸承箱兩低壓缸之間 中間聯(lián)軸器螺栓檔板脫落。(轉(zhuǎn)子咼速轉(zhuǎn)動,檔板受離心 力作用,由于檔板未完全配合 在子口內(nèi),造成檔板固疋螺栓 受較大剪切力,致使螺栓被剪 切斷,檔板脫落。)1)加強(qiáng)設(shè)備安裝監(jiān)督質(zhì)量,嚴(yán)把技術(shù)指標(biāo)質(zhì)量關(guān);2) 運(yùn)行人員加強(qiáng)機(jī)組沖轉(zhuǎn)過程中的缸溫、差脹、 膨脹、振動、軸溫等重要參數(shù)的監(jiān)視。工程設(shè)備部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注23.調(diào)試所人員擅自在真空壓力保護(hù)表管上工作,造成低真空保護(hù)動作(汽機(jī)跳閘后,自動主汽門
19、未完全 關(guān)閉約有10%的開度,造成發(fā)電機(jī)逆功率未動作 (發(fā)電機(jī)逆功率I已動作),但調(diào)速汽門動作正常, 機(jī)組負(fù)荷已至-12MW ,經(jīng)緊急停用EH油泵后,自 動主汽門關(guān)閉,手動拉開41MK開關(guān)解列發(fā)電機(jī))。1)操作不當(dāng);2)主汽門關(guān)不嚴(yán)。1)各單位要協(xié)調(diào)好工作,嚴(yán)格執(zhí)行好機(jī)組調(diào)試 運(yùn)行中的各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)禁擅自操作;2)嚴(yán)格調(diào)試過程中的質(zhì)量把關(guān)工作,如:汽門 關(guān)閉嚴(yán)密性試驗(yàn)等。生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前24.試運(yùn)中閉式水泵跳閘經(jīng)檢查確認(rèn)為外部指令 導(dǎo)致停止指令發(fā)出。外部指令包括:DCS停指令和事故 按鈕停指令。經(jīng)檢查,DCS 系統(tǒng)未發(fā)出停止閉式水泵指 令。因此可以斷定就地有人按 了事故按鈕。經(jīng)了解,公司和 電廠
20、當(dāng)時(shí)均未安排操作事故 按鈕,懷疑有人誤碰了事故按 鈕。1、 檢查完善就地事故按鈕防護(hù)措施,防止 誤碰;2、 加強(qiáng)巡檢和治安保衛(wèi)工作,防止人為因 素造成系統(tǒng)或設(shè)備運(yùn)行異常。工程設(shè)備部、 生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前25.汽機(jī)跳閘后有三次發(fā)電機(jī)跳閘首出原因?yàn)椤鞍l(fā)電機(jī)逆功率保護(hù)”動作,在大連鎖投入的情況下汽機(jī)跳 閘應(yīng)是發(fā)電機(jī)跳閘的首出原因。檢查發(fā)現(xiàn)兩個(gè)主汽門關(guān)閉行 程開關(guān)拐臂未緊住,導(dǎo)致主汽 門關(guān)閉信號未有效發(fā)出,汽機(jī) 跳閘信號未送出。1、公司嚴(yán)格安裝工藝,確保關(guān)鍵部件緊固可 靠。2、熱控加強(qiáng)監(jiān)督,利用合適時(shí)間將保護(hù)系統(tǒng) 端子和緊固部件全部緊一遍,防止松動。工程設(shè)備部啟動前26.小機(jī)沖轉(zhuǎn),在升速至1800轉(zhuǎn)左右
21、,3B小機(jī)振動迅 速升高導(dǎo)致小機(jī)跳閘。從歷史曲線看小機(jī)在升速前 各振動值正處在下降狀態(tài), 機(jī) 組還未穩(wěn)定,說明暖機(jī)還不充 分。1)小機(jī)在啟動過程中,需充分暖機(jī),一般在1800 轉(zhuǎn)左右振動較大,在升速前需觀祭各軸承的振動,當(dāng)各軸承振動趨勢穩(wěn)疋后再升速。2)加強(qiáng)監(jiān)視,嚴(yán)格執(zhí)行好各項(xiàng)運(yùn)行規(guī)定。生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注27.機(jī)組正常開機(jī)停交流潤滑油泵時(shí),潤滑油壓力迅速下降,交流潤滑油泵無法停運(yùn)。主油泵的出口逆止閥的設(shè)備 原因?qū)е缕溟_度不足,潤滑油 壓建立不起來。1 更換了主油泵的出口逆止閥;2 更換了主油泵進(jìn)口法蘭墊片;3、加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視做好事
22、故預(yù)想。28.#6機(jī)在首次沖轉(zhuǎn)過程中,當(dāng)轉(zhuǎn)速提升至600轉(zhuǎn)/分鐘做摩擦試驗(yàn)后,再次升速至300轉(zhuǎn)/分鐘左右時(shí), #3瓦金屬溫度突然瞬間升至130C,強(qiáng)行打閘停機(jī),經(jīng)揭瓦處理后再次沖轉(zhuǎn)至2937轉(zhuǎn)/分時(shí),#4瓦金屬溫度升至118 C,打閘停機(jī)揭瓦檢查并處理。1、安裝時(shí)工藝較差,下軸瓦 頂軸油孔和頂軸油管沖洗不 干凈,導(dǎo)致雜物進(jìn)入瓦內(nèi);2、#3、4瓦軸系標(biāo)咼偏咼。1、嚴(yán)格安裝工藝,加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督;2、加強(qiáng)機(jī)組啟動過程中的運(yùn)行監(jiān)視,做好事故 預(yù)想。工程設(shè)備部、 生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前29.小機(jī)5170rmin暖機(jī)準(zhǔn)備進(jìn)行超速試驗(yàn),廠用電突然全部中斷,B小機(jī)交流潤滑油泵失電停止,直流 事故油泵聯(lián)動成功,就地立
23、盤檢查B小機(jī)直流事故 油泵出口壓力 0.43MPa正常,但潤滑油壓力指示的 零,檢查各軸承回油中斷,16: 06B小機(jī)停止,從記錄分析B小機(jī)#1、#2軸承溫度最高達(dá) 458 C。后 揭瓦檢查#1、#2軸瓦鎢金完全熔化,軸承也有不 同程度的損壞。1、直流油泵出口可調(diào)式逆止 閥裝反, 造成潤滑油中斷 軸。2、進(jìn)行了 B小機(jī)潤滑油系 統(tǒng)的聯(lián)鎖試驗(yàn),也進(jìn)行了 B小 機(jī)的ETS保護(hù)試驗(yàn),但試驗(yàn) 時(shí),試驗(yàn)人員粗心大意,只檢 查油泵聯(lián)啟正常,沒有檢查發(fā) 現(xiàn)事故油泵聯(lián)動后潤滑油壓 和軸承回油是否正常是這次 事故的主要原因。1、在進(jìn)行有關(guān)油系統(tǒng)的聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)時(shí),一定要進(jìn)行設(shè)備的實(shí)際聯(lián)動試驗(yàn), 不能只進(jìn)行信號接
24、點(diǎn)的模擬試驗(yàn),并且一定要就地檢查設(shè)備各軸承 回油是否正常,油泵出口壓力和潤滑油壓力是否 正常,也要對照就地與 DCS上指示是否對應(yīng) 。2、思想上高度重視調(diào)試中的各項(xiàng)工作,不得馬虎大意;各項(xiàng)調(diào)試工作要檢查、 監(jiān)督到位,不能 只做在表面;生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前30.凝汽器真空突然下降,導(dǎo)致跳機(jī)凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)進(jìn)行清理 工作,凝結(jié)泵密封水門關(guān)閉、1、嚴(yán)格兩票三制,特別是與真空系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān) 的系統(tǒng)或閥門進(jìn)行工作時(shí),一定要按規(guī)定做好安生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注凝結(jié)泵吸入罐空氣門沒有關(guān) 閉,造成凝汽器真空下降。全措施。2、做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析和事故預(yù)想。31.
25、給水泵汽輪機(jī)汽源切換時(shí)轉(zhuǎn)速擺動大(小機(jī)高、低壓進(jìn)汽采用新汽內(nèi)切換方式, 高壓調(diào)節(jié)閥和低壓 調(diào)節(jié)閥共用一個(gè)油動機(jī)。MEH設(shè)計(jì)上當(dāng)小機(jī)的調(diào)節(jié)閥開度大于75%寸低壓調(diào)節(jié)閥全開,再逐漸開啟 高壓調(diào)節(jié)閥。低壓汽源從汽缸的上半通過五個(gè)噴咀 進(jìn)入,高壓汽源從汽缸的下半通過二個(gè)噴咀進(jìn)入, 高壓進(jìn)汽和低壓進(jìn)汽是相互獨(dú)立的。這樣開啟高壓汽源時(shí)不會引起低壓進(jìn)汽壓力的變化。經(jīng)檢查為高壓高汽調(diào)節(jié)閥的 彈簧沒有加預(yù)緊力,主汽門一 開,高壓汽就直接進(jìn)入汽缸內(nèi) 造成給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速擺動 大。1、加強(qiáng)我廠小機(jī)汽源切換時(shí)的檢查和監(jiān)視;2、加強(qiáng)對設(shè)備的學(xué)習(xí)和理解,做好事故預(yù)想。生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前32.發(fā)電機(jī)進(jìn)行氫氣置換后, 在線漏氫
26、檢查儀檢查發(fā)電 機(jī)定子冷卻水箱內(nèi)氫氣濃度逐漸增大,就地實(shí)測其內(nèi)氫氣濃度也在增加。定子線圈冷卻管接頭滲漏或 氫氣通過冷卻水絕緣管滲透 至冷卻水中。1、運(yùn)行中加強(qiáng)對定子冷卻水箱內(nèi)氫純度的監(jiān)視,觀察其變化速度,并做好記錄。2、機(jī)組運(yùn)行或停止時(shí)調(diào)整發(fā)電機(jī)定子冷卻水進(jìn)水溫度高于冷氫溫度至少25 C,以避免在事故狀態(tài)下機(jī)內(nèi)氫氣濕度嚴(yán)重超標(biāo)時(shí),水蒸汽在具有高電壓的定子繞組及定子冷卻 水流過的部件上結(jié)露。3、機(jī)組運(yùn)行或停止時(shí)都要保證定子水壓力,氫 氣冷卻器冷卻水壓力都應(yīng)低于氫氣壓力至少 0.04MPa,防止發(fā)生泄漏時(shí),發(fā)電機(jī)進(jìn)水,絕 緣受潮或事故的發(fā)生。生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動前序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公
27、司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注33.某廠汽機(jī)轉(zhuǎn)速升至3000rmin時(shí),# 1軸振動大(250um),遙控打閘。高壓汽封摩擦,間隙不合理。1、盤車狀態(tài)下加強(qiáng)對各動靜部分摩擦檢查,確保正常。2、沖轉(zhuǎn)時(shí),檢查大軸偏心、軸向位移、差脹、 上下缸溫差正常,符合啟動條件。3、沖轉(zhuǎn)過程中,加強(qiáng)對各軸承振動的監(jiān)視,發(fā) 現(xiàn)不正常時(shí),及時(shí)處理。生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動時(shí)34.機(jī)組啟動過程中低壓缸安全膜破。送汽封后軸加風(fēng)機(jī)啟動晚; 除氧器滿水,大量熱水放至凝 汽器造成。1、汽輪機(jī)送汽封、抽真空前必須先啟動軸加風(fēng) 機(jī),保持一定的軸加負(fù)壓。2、嚴(yán)密監(jiān)視除氧器水位,防止高水位,溢流閥 動作,大量熱水排入凝汽器,引起安全膜鼓破。生產(chǎn)
28、準(zhǔn)備部啟動時(shí)35.#1機(jī)初次帶負(fù)荷,#7、8低加因水位高一直處于解 列狀態(tài)。投#7、8低加時(shí),汽輪機(jī)真空由90.65 KPa 下降至81 KPa ,低真空保護(hù)動作汽機(jī)跳閘。投#7、#8低加時(shí)誤開汽側(cè)放 水門。(對系統(tǒng)不熟悉,操作 時(shí)上下聯(lián)系脫節(jié),發(fā)生異常不 能及時(shí)聯(lián)系和消除。)1、加強(qiáng)現(xiàn)場培訓(xùn),做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控; 嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度,上下聯(lián)系好,密切注意真空 變化。2、操作真空系統(tǒng)的任何閥門時(shí),要估計(jì)到對真 空的影響,上下聯(lián)系好,影響真空時(shí)應(yīng)立即停止 操作,恢復(fù)原運(yùn)行方式,查找原因。生產(chǎn)準(zhǔn)備部啟動時(shí)36.#1機(jī)汽輪機(jī)高排壓力高信號管路凍結(jié),保護(hù)動作,機(jī)組跳閘冋排壓力冋信號呂路未加保 溫,氣
29、溫低,信號管路凍結(jié), 高排壓力高信號管路及壓力 開關(guān)處水變成冰膨脹,壓力升 高,汽機(jī)跳閘。1、對于信號管路、變送器等增加保溫或伴熱裝 置,切實(shí)做好冬季防凍措施, 防止測量信號不準(zhǔn) 或開關(guān)誤動作;2、做好機(jī)組冬季防凍的其他安全防護(hù)措施生產(chǎn)準(zhǔn)備部序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注37.誤關(guān)#2機(jī)汽機(jī)潤滑油壓 ETS試驗(yàn)塊進(jìn)油門,造成 保護(hù)動作跳機(jī)。(現(xiàn)場對接有保護(hù)的重要閥門、壓 力開關(guān)、變送器、熱工表計(jì)等,沒有明顯的標(biāo)記; 操作人員對系統(tǒng)不熟悉, 工作時(shí)沒有考慮后果, 運(yùn) 行與維護(hù)在工作中聯(lián)系脫節(jié)。)#2機(jī)就地因潤滑油壓 ETS試 驗(yàn)塊壓力表活節(jié)漏油,在處理 過程
30、中誤將該試驗(yàn)塊進(jìn)油門 關(guān)閉,造成“汽機(jī)潤滑油壓低” 保護(hù)兩個(gè)通道同時(shí)接通,ETS動作,汽機(jī)跳閘。1、現(xiàn)場對接有保護(hù)的重要閥門、壓力開關(guān)、變 送器、熱工表計(jì)等,要有明顯的標(biāo)記。2、 操作人員對系統(tǒng)要熟悉,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視。工程設(shè)備部、 生產(chǎn)準(zhǔn)備部38.某廠#1機(jī)組沖轉(zhuǎn)至 2900rmin ,閥切換后, 冷再管道振動劇烈,經(jīng)查由高排逆止門忽開忽關(guān)引 起,手動打閘(措施:機(jī)組沖轉(zhuǎn)時(shí)手動將高排通風(fēng)閥打開,高排逆止門關(guān)閉,等到3000rmin后再 開啟高排逆止門,關(guān)閉咼排通風(fēng)閥,基本解決了冷 再管道振動的問題。)汽機(jī)一旦掛閘,OPC母管建立 油壓,壓縮空氣便送至高排逆 止門氣缸,使其處于自由狀 態(tài),汽機(jī)沖轉(zhuǎn)
31、后由蒸汽將其頂 開,如果此時(shí)汽量不足,此門 便不能全開,致使冷再管道劇 烈振動。1、加強(qiáng)機(jī)組啟動調(diào)試中的檢查和監(jiān)視,做好事 故預(yù)想;2、機(jī)組啟動過程中加強(qiáng)對高排逆止門的檢查監(jiān) 視。39.某廠#1機(jī)組負(fù)荷由600MW筆至520MVy凝汽器真空由 91.4KPa 降至 89.53kPa。檢查有部分疏水開啟,造成 負(fù)荷降低、真空下降。提高對系統(tǒng)疏水認(rèn)識, 在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),開關(guān) 疏水或進(jìn)行相關(guān)操作時(shí)做好事故預(yù)想和防范措 施。40.工作票未終結(jié)即啟系統(tǒng),造成凝水系統(tǒng)跑水(1) 運(yùn)行人員對機(jī)組工作票 審核不嚴(yán),把關(guān)不嚴(yán),對本機(jī) 組檢修工作了解不全面;(2) 系統(tǒng)啟動前檢查不細(xì)致, 對設(shè)備檢修情況不了解。
32、(1) 值班人員應(yīng)全面了解本機(jī)組的運(yùn)行檢修情況,嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)定, 對系統(tǒng)操作要檢查、 監(jiān) 護(hù)到位,否則嚴(yán)禁啟動。(2) 加強(qiáng)對“兩票”執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理,把安全責(zé)任、技術(shù)要求落實(shí)到實(shí)際工作之中,做到各項(xiàng)工作均在“受控”狀態(tài),杜絕粗放式管理。序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注41.公用系統(tǒng)隔離不完全,造成串水1、安全措施不完善;2、對公用、交叉系統(tǒng)不熟悉。1、加強(qiáng)對公用系統(tǒng)的查找和學(xué)習(xí);2、機(jī)組調(diào)試期間關(guān)于工作票安全措施要更加細(xì) 致嚴(yán)密,嚴(yán)格執(zhí)行好各項(xiàng)安全規(guī)定;3、工作許可人要做好把關(guān)工作。42.滇東電廠凝結(jié)器投運(yùn)后多次泄露,凝結(jié)水超標(biāo)#1機(jī)組凝汽器鋼管因?yàn)?/p>
33、運(yùn)輸 損傷和安裝問題、焊接質(zhì)量問 題,出現(xiàn)了大量的泄漏現(xiàn)象, 嚴(yán)重地影響了機(jī)組的運(yùn)行。1)機(jī)組穿管前嚴(yán)格檢查鋼管質(zhì)量;2)穿管時(shí)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行;3)嚴(yán)格焊接等工藝質(zhì)量監(jiān)督。43.#1機(jī)盤車銅套損壞,嚴(yán)重影響機(jī)組安全:開始沖轉(zhuǎn)時(shí),盤車嚙合電磁閥 帶電,盤車不能及時(shí)脫開, 機(jī) 組第二次沖轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)速到 1296rpm,盤車脫開信號才返 回,有可能造成盤車損壞。1. 首先應(yīng)全面檢查盤車控制箱接線和邏輯的正 確性,包括自動投盤車的邏輯。2. 將盤車電流信號送入 DCS以便運(yùn)行監(jiān)視;3. 盤車現(xiàn)有信號必須校驗(yàn)正確,可靠送入DCS以便運(yùn)行人員能有效監(jiān)視。4. 運(yùn)行人員加強(qiáng)盤車系統(tǒng)的檢查、監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異 常
34、應(yīng)及時(shí)停運(yùn)、聯(lián)系有關(guān)人員檢查。44.在#1機(jī)組的試運(yùn)過程中,發(fā)現(xiàn)B汽動給水泵、電動給水泵潤滑油中含有大量水分1)停泵隔離過程中,系統(tǒng)閥 門不嚴(yán)密,長時(shí)間沒及時(shí)投 入密封水,致使蒸汽串進(jìn)軸 承,隨潤滑油進(jìn)入油箱內(nèi)。2)運(yùn)行過程中,密封水系統(tǒng) 調(diào)整不當(dāng)所致。1)加強(qiáng)對汽泵和電泵油質(zhì)的監(jiān)視,防止進(jìn)水;2)設(shè)備停運(yùn)和運(yùn)行中要加強(qiáng)對泵體密封水的調(diào) 整和監(jiān)視符合規(guī)定;序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注45.某機(jī)組負(fù)何300MW主汽壓超壓,咼旁減壓閥快開, 咼旁減溫水開啟,咼旁管路發(fā)生劇烈振動,部分支 吊架變形,管道損壞。由于咼旁疏水布置不合理,當(dāng)咼旁快開時(shí),大量的咼溫、咼
35、 壓蒸汽瞬間進(jìn)入高旁引起管 道的振動。1)明確我廠旁路開關(guān)相關(guān)邏輯;2)加強(qiáng)對旁路投停的監(jiān)視和調(diào)整;3)如旁路在備用應(yīng)暖管充分。46.工業(yè)水壓力低,空壓機(jī)跳閘,造成機(jī)組跳閘。運(yùn)行人員對系統(tǒng)了解不清,操 作錯(cuò)誤,導(dǎo)致工業(yè)水中斷,引 起空壓機(jī)跳閘。1)加強(qiáng)對運(yùn)行人員的培訓(xùn),并制定了工業(yè)水系統(tǒng)倒換技術(shù)措施;2)加強(qiáng)對公用系統(tǒng)的學(xué)習(xí),防止誤操作。47.某機(jī)在首次沖轉(zhuǎn)過程中, #3瓦金屬溫度突然瞬間 升至130 C,強(qiáng)行打閘停機(jī),經(jīng)揭瓦處理后再次沖 轉(zhuǎn)至2937轉(zhuǎn)/分時(shí),#4瓦金屬溫度升至 118 C, 打閘停機(jī)揭瓦檢查并處理。安裝時(shí)工藝較差,下軸瓦頂軸 油孔和頂軸油管沖洗不干凈,導(dǎo)致雜物進(jìn)入瓦內(nèi),#3
36、、4瓦 軸系標(biāo)咼偏咼。1)加強(qiáng)機(jī)組安裝工藝質(zhì)量監(jiān)督;2) 加強(qiáng)機(jī)組啟動時(shí)的運(yùn)行監(jiān)視,防止設(shè)備損壞。序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注池州#2機(jī)在開機(jī)掛閘時(shí)隔膜閥上部油壓低,無法1、制造工藝不良,焊接質(zhì)量1)加強(qiáng)安裝、焊接工藝質(zhì)量監(jiān)督,必要的重要 部位進(jìn)行探傷;建立安全油壓,ETS裝置不能正常投入。(停機(jī)后差;2、在安裝時(shí)沒有進(jìn)行全2)加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視,做好事故預(yù)想。48.主油箱放油檢查發(fā)現(xiàn)高壓密封備用油泵出口逆止面檢查,造成油管道承壓后焊閥法蘭焊口多處斷裂, 重新對法蘭焊口進(jìn)行焊接。)口開焊斷裂、泄露,安全油壓低。汽輪機(jī)#3、4軸振大,最大15絲,超過合格值。1、
37、軸承安裝間隙原安裝說明工程技術(shù)人員和監(jiān)理密切配合,加強(qiáng)對設(shè)備重點(diǎn) 部位安裝時(shí)的工藝質(zhì)量監(jiān)督;(如軸承、軸瓦等)(1、調(diào)整軸承間隙;2、轉(zhuǎn)子加平衡塊進(jìn)行動平衡書有誤,在安裝時(shí)是按照廠家處理。)說明書要求進(jìn)行安裝的, 間隙49.保留過大;2、#3、4軸瓦軸頸磨損較嚴(yán)重,軸承過橋工藝孔中鐵銷雜物未清理干凈所致。序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注50.某廠#4機(jī)在帶負(fù)荷過程中四號軸振逐步增大至跳 機(jī)值,保護(hù)動作跳機(jī)(停機(jī)后對#4瓦解瓦檢查, 瓦面、間隙進(jìn)行必要的調(diào)整;2、調(diào)整中低壓連通管冷拉值長度,取上限值;3、調(diào)整低壓缸后軸封間隙。)造成軸振增大的原因是在機(jī) 組帶負(fù)
38、荷過程中由于連通管 冷拉值不足造成汽缸膨脹受 阻,高壓缸臺板抬起,引起軸 振增大。設(shè)計(jì)安裝問題,加強(qiáng)設(shè)備安裝的質(zhì)量監(jiān)督。51.汽機(jī)停運(yùn)后盤車投不上 (盤車裝置在自動位置自啟 動不成功,立即就地將其打?yàn)槭謩樱?按“盤車投入” 按扭啟動不成功,直接按“電機(jī)啟動”按扭也不成 功,盤車嚙合到位后,按“點(diǎn)動”按扭,盤車電機(jī), 可以啟動,但必須直按著。)電機(jī)正常啟動回路有問題。1 )、停機(jī)前必須試轉(zhuǎn)交直流油泵、 頂軸油泵、盤 車電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,確保停機(jī)后盤車裝置能正常投入,并做好停機(jī)后盤車不能投入的事故預(yù)想。2)如果汽機(jī)停機(jī)后電動盤車不能投入,應(yīng)盡快聯(lián)系檢修處理,并拆掉盤車電機(jī)固定端端蓋,采用手動盤車,防止
39、轉(zhuǎn)子冷卻不均而彎曲。3)、每次汽機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)做好盤車不能脫扣的事故預(yù)想,否則立即手打停機(jī), 手動脫開,防止設(shè)備 損壞。52.主給水切換中導(dǎo)致鍋爐 MFT (鍋爐主給水由旁路 切為主路時(shí),主給水電動門“黃閃”就地檢查判斷 可能沒有開啟,后來盤上顯示全開狀態(tài)(紅色),該門實(shí)際就地并沒有開啟, 主給水旁路調(diào)門檢測到 主給水調(diào)門全開后即自動全關(guān)到零位,鍋爐給水流量低低MFT。)主給水電動門狀態(tài)不對, 就地實(shí)際未開,檢查不到位。我廠給水系統(tǒng)沒有給水旁路調(diào)整門,不存在切換 問題,但對設(shè)備有故障時(shí)的現(xiàn)場檢查監(jiān)視和確認(rèn) 問題應(yīng)引起重視,確保現(xiàn)場檢查到位, 防止斷水 事故的發(fā)生序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析
40、公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注53.汽機(jī)啟動轉(zhuǎn)速升至300OrPm 時(shí),在2900-31OorPm之間擺動,導(dǎo)致機(jī)組不能并網(wǎng),耽誤很長時(shí)間,后來處理后沖3000 rpm時(shí),轉(zhuǎn)速升至將近 3100rpm。1)、DEH系統(tǒng)有問題,或有 些系系數(shù)設(shè)置仍有問題;2)、汽機(jī)調(diào)門伺服閥有問題;3)、汽機(jī)調(diào)門線性傳感器有問 題;1)、機(jī)組啟動沖轉(zhuǎn)時(shí)注意監(jiān)視轉(zhuǎn)速,若超速應(yīng)果斷打閘停機(jī);2)、甩負(fù)荷停機(jī)時(shí)特別注意汽機(jī)轉(zhuǎn) 速,出現(xiàn)超速果斷處理,必要時(shí)緊急破壞真空。3 )、熱工修改邏輯應(yīng)有一定程序。54.#1爐爐管爆破泄漏。異物堵塞,造成管內(nèi)介質(zhì)(蒸 汽)流動阻力增大,流速減小 使管道超溫爆破,1 )、運(yùn)行中加強(qiáng)爐
41、受熱面溫度控制,發(fā)現(xiàn)超溫, 及時(shí)分析原因,采取措施,嚴(yán)禁爐受熱面長期超 溫運(yùn)行。2)、加強(qiáng)汽水品質(zhì)監(jiān)視和監(jiān)督3)、停機(jī)時(shí)間較長時(shí),安排對爐受熱面易損部位 進(jìn)行探傷檢查。55.#1爐啟動時(shí)溫度控制不?。_轉(zhuǎn)前主蒸汽溫度太咼與沖轉(zhuǎn)壓力不匹配)(1)燃燒方面;(2)給水流 量太大;(3)給水溫度低(4)高低旁開度太??;(5) 減溫水與主蒸汽壓差太??;本 廠過熱器一二減溫水取自省 煤器出口,從而使得主蒸汽溫度難以控制。1、我廠爐型和該廠相近;2、我廠減溫水設(shè)置與該廠相近,在試運(yùn)中要加 強(qiáng)對過熱器減溫水的監(jiān)視和控制,提前做好預(yù)防 措施。3、該廠由于高低旁的開度太小,再熱蒸汽壓 力太高,限制了流過過熱器的
42、蒸汽流量,使 得主蒸汽溫度上升, 我廠旁路設(shè)置與該廠相近, 在試運(yùn)中要加強(qiáng)對旁路的控制。適當(dāng)提高給水 溫度。序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注56.當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷300MW鍋爐給水由B汽動給水泵帶, 調(diào)試人員正在做汽機(jī)左側(cè)中壓主汽門和調(diào)門聯(lián)合 松動試驗(yàn),試驗(yàn)過程中,機(jī)組的負(fù)荷下降速度較快, 造成省煤器入口給水流量低低MFT保護(hù)動作。做中壓主汽門和調(diào)門聯(lián)合松 動試驗(yàn)時(shí),由于中壓調(diào)門關(guān)閉 速度太快,引起四段抽汽壓力 與四抽至除氧器壓力的差值 降低,從而使得四抽# 1&# 2 逆止門關(guān)閉,小機(jī)低壓汽源失 去,而咼壓備用汽源切換不及 時(shí),致使小機(jī)B轉(zhuǎn)速迅速下降,
43、 給水流量迅速降到240th以下(237.85th ) ,MFT保護(hù)動 作。(1) 注意中壓主汽門和調(diào)門聯(lián)合松動試驗(yàn)時(shí)閥門 關(guān)閉的速度。(2) 對小機(jī)的低壓汽源和高壓汽源的切換配合 進(jìn)行調(diào)試,確保切換正常。(3) 在高低壓汽源切換配合調(diào)整好之前,將小機(jī)的工作汽源預(yù)先切至咼壓冷端再熱汽源或輔汽。 只有當(dāng)松動試驗(yàn)做到中壓主汽門、調(diào)門關(guān)閉,四抽# 1&2逆止門不關(guān)后,才能進(jìn)行四抽帶小機(jī)運(yùn) 行做閥門松動試驗(yàn),以保證在做中壓主汽門和調(diào) 門的聯(lián)合松動試驗(yàn)時(shí)小機(jī)的可靠工作。4)做好事故預(yù)想,加強(qiáng)對相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)的監(jiān)視。57.給水流量低低MFT機(jī)組并網(wǎng)后進(jìn)行暖機(jī)過程中, 電動給水泵突然跳閘(無汽泵運(yùn)行)
44、電泵跳閘原因?yàn)樯坠芄ぷ饔?溫度咼,而CRT顯小并不咼。 CRT顯示的電泵工作油溫度模 擬量信號當(dāng)時(shí)出現(xiàn)瞬間突然 由29 C升到547 C, 6秒后又 回到29C,造成冷油器的冷 卻水調(diào)門先開啟到 78% ,然 后突然關(guān)閉到零,最后卡在關(guān) 閉位置。1、熱控人員加強(qiáng)信號的維護(hù),保證信號的可靠 性。2、運(yùn)行人員加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)視,熟悉各種工況下的 運(yùn)行參數(shù),發(fā)現(xiàn)異常,及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理。序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注58.負(fù)荷300MV,主汽壓力 15MPa主汽溫度 500C, 再熱器壓力1.8MPa,再熱器溫度 480 C,小汽機(jī) 1B汽源導(dǎo)至輔汽供汽,進(jìn)行汽機(jī)左側(cè)中壓主
45、汽門和調(diào)門活動試驗(yàn),汽機(jī)調(diào)門關(guān)閉后,機(jī)組功率下降 到89MW汽機(jī)高壓缸排汽壓力升高,四抽和三抽 壓力到零,鍋爐再熱器壓力升高到5.2 MPa ,熱段安全門動作。1)機(jī)組負(fù)荷急劇下降;2)汽機(jī)中壓調(diào)節(jié)門后監(jiān)視段 壓力降到零,從現(xiàn)象分析是左 側(cè)中壓主汽門和調(diào)門關(guān)閉后 中壓缸進(jìn)汽量極小。1)做閥門松動試驗(yàn)時(shí)加強(qiáng)對負(fù)荷和各監(jiān)視段壓力的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)問題和異常及時(shí)處理;2)一側(cè)試驗(yàn)時(shí)要檢查確認(rèn)另一側(cè)中壓主汽門和調(diào)門是否止常;3)與廠家確認(rèn)進(jìn)行汽機(jī)閥門活動試驗(yàn)的負(fù)荷、方法,確認(rèn)是閥門部分行程還是全行程試驗(yàn),做好事故預(yù)想。59.機(jī)組負(fù)荷640MV,磨煤機(jī)1A、1B、1C、1D及汽泵1A、1B運(yùn)行,電泵備用,機(jī)組
46、運(yùn)行正常。兩臺汽 泵相繼跳閘造成省煤器入口流量低,鍋爐MF"。(汽機(jī)跳閘后轉(zhuǎn)子惰走時(shí)間為 80min,而設(shè)計(jì)惰走時(shí)間 為58min ,反映出汽輪機(jī)主汽閥及調(diào)節(jié)汽閥嚴(yán)密性 不夠,發(fā)電機(jī)逆功率未能及時(shí)動作;惰化蒸汽不 能及時(shí)投入,分離器的CO濃度上漲至500PPM汽 泵潤滑油中進(jìn)水。RB保護(hù)不能投靠手動切鍋爐負(fù) 荷)汽泵前置泵1A、1B都因 為電機(jī)線圈溫度超過 90 C跳 閘,造成汽泵跳閘。最終導(dǎo)致 鍋爐MFT機(jī)組停運(yùn)。(汽泵1A 跳后電泵聯(lián)啟正常,但因再循環(huán)閥自動投不上關(guān)閉時(shí)間 較長,電泵并沒有接帶負(fù)荷。)1、 檢查確認(rèn)各測點(diǎn)保護(hù)定值正確無誤,嚴(yán)格調(diào) 試把關(guān);2、嚴(yán)格調(diào)試質(zhì)量把關(guān),確保
47、各項(xiàng)試驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn),保護(hù)試驗(yàn)動作正常;(如調(diào)門嚴(yán)密性、RB、逆功率等)3、 制粉系統(tǒng)惰化系統(tǒng)要咼度重視,防止制粉系 統(tǒng)事故發(fā)生;4、 做好防汽泵油中進(jìn)水措施。(汽泵密封水冋 題)序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注60.2號機(jī)組低過進(jìn)水嚴(yán)重,致使汽溫低不得不手動 打閘停機(jī)事故。(鍋爐MFT后,磨機(jī)內(nèi)大量存煤, 在機(jī)組沖轉(zhuǎn)前啟動磨煤機(jī),由于磨機(jī)的旁路風(fēng)量 增加較快,使大量煤粉瞬間進(jìn)入爐膛,造成虛假水位。另外,水位控制未能充分認(rèn)識起磨加風(fēng)瞬 間對水位的影響,造成低過進(jìn)水嚴(yán)重, 致使汽溫 低不得不手動打閘停機(jī)。)1、鍋爐MFT后,磨機(jī)內(nèi)大量存煤,啟磨時(shí)未能充分認(rèn)知到 旁
48、路風(fēng)帶粉的危害性;2、給 水控制未能充分預(yù)見啟磨瞬 間的虛假水位,在水位高時(shí), 未能及時(shí)有效地控制水位。3、 給水燃料控制協(xié)調(diào)不好。1、 操作過程不可過快,應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。2、加強(qiáng)自身培訓(xùn)工作,努力提高相關(guān)知識,做 好事故預(yù)想,切不可盲目操作。3、加強(qiáng)機(jī)組啟動、停止等大型操作的統(tǒng)一協(xié)調(diào) 工作,做好制粉系統(tǒng)和水位控制的調(diào)整。4、做好防止分離器滿水,造成過熱器進(jìn)水 的預(yù)防措施,防止設(shè)備損壞。61.偏心測點(diǎn)不準(zhǔn)確。因汽輪機(jī)無大軸彎曲測量點(diǎn), 要求偏心測點(diǎn)應(yīng)確保正確,但 該電廠的女裝質(zhì)量存在冋題。加強(qiáng)TSI探頭兀件的安裝質(zhì)量監(jiān)督, 確保測點(diǎn)準(zhǔn) 確??貎x隊(duì)TSI系統(tǒng)安裝 時(shí)鍋爐部分62.某廠在吹管過
49、程中,因螺旋管壁溫超溫發(fā)MFT,鍋爐滅火。容量風(fēng)增加較快,給水流量 沒有及時(shí)供給,煤水比失調(diào);1)加強(qiáng)水煤比調(diào)整,運(yùn)行根據(jù)水煤比及時(shí)調(diào)整燃 燒和給水;2)加強(qiáng)對螺旋水冷壁管壁溫監(jiān)測;序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相關(guān)責(zé)任 部門備注63.吹管過程中多次發(fā)現(xiàn)鍋爐熄火后爐內(nèi)仍有火苗情 況,公司和電廠對個(gè)別閥拆管后試驗(yàn)油閥無漏油。油角閥平臺位于油槍上部, 系 統(tǒng)油管路均低于角閥平臺且 角閥至油槍管路較長,導(dǎo)致油 搶停用后寸油流入爐內(nèi)著火。1)針對此問題加強(qiáng)對我廠油槍油管路的安裝質(zhì)量 監(jiān)督,杜絕此類問題發(fā)生,防止燃油漏入爐內(nèi);2)嚴(yán)格油系統(tǒng)泄漏試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),確保試驗(yàn)合格;3)要有防止燃油
50、泄漏如爐膛的安全預(yù)防措施。64.# 3爐霧化蒸汽壓力低多次導(dǎo)致OFT動作投入空預(yù)器吹灰導(dǎo)致輔助蒸 汽壓力迅速下降,運(yùn)行來不及 調(diào)整致使霧化蒸汽壓力最低達(dá) 0.36Mpa,OFT 動作。1、修改空預(yù)器吹灰邏輯,將四只空預(yù)器吹灰器同 時(shí)投入改為每側(cè)只有一只吹灰器工作;(根據(jù)我廠情況可借鑒)當(dāng)霧化蒸汽壓力低于 07 MPa時(shí),閉鎖投入空 預(yù)器吹灰;3、修改OFT保護(hù)邏輯,當(dāng)霧化蒸汽壓力低時(shí)延時(shí)1分鐘,(可借鑒)4、運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)視和調(diào)整霧化蒸汽壓力。65.9月23日早化學(xué)化驗(yàn)報(bào)告#3爐D、E磨煤機(jī)油質(zhì) 發(fā)生乳化。E磨油箱9月22日下午剛換新油,23 中午化學(xué)化驗(yàn)油質(zhì) D、E、F磨油質(zhì)全部發(fā)生乳化。油
51、中進(jìn)水1)機(jī)組調(diào)試運(yùn)行期間加強(qiáng)設(shè)備用油的化驗(yàn)和監(jiān)督, 防止造成設(shè)備損壞;2)加強(qiáng)運(yùn)行檢查和監(jiān)視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并處理;3)做好各設(shè)備防止油中進(jìn)水的預(yù)防措施,并做好 事故預(yù)想。(如磨、風(fēng)機(jī)、電泵、凝泵等)66.某機(jī)組試運(yùn)時(shí),3A、3B磨油站進(jìn)水被淹。(油 質(zhì)乳化被迫換油,油站內(nèi)所有電機(jī)、變送器、壓力 開關(guān)等設(shè)備被淹需更換或烘烤處理。)公司人員在更換冷卻水閥門 時(shí)未辦工作票和通知運(yùn)行人 員,運(yùn)行查系統(tǒng)后投入開式 水,水從拆卸下的管口進(jìn)入油 站內(nèi),直接導(dǎo)致3A磨油站被 水淹沒。1)機(jī)組調(diào)試運(yùn)行期間必須嚴(yán)格兩票三制,堅(jiān)決杜 絕無票操作和工作;2)嚴(yán)格考核監(jiān)督制度;3)機(jī)組調(diào)試運(yùn)行期間,應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備、系統(tǒng)投
52、入前 的檢查力度,要全面細(xì)致到位,嚴(yán)格系統(tǒng)檢查卡。4)位置較低設(shè)備根據(jù)我廠情況增加排污設(shè)備和防 進(jìn)水設(shè)備。67.序號兄弟電廠典型事件及經(jīng)驗(yàn)簡介原因簡析公司預(yù)防措施相部責(zé)任部門備注68.#1爐點(diǎn)火相繼投入三只油槍后,就地油槍油壓低 于0.7MPa,即關(guān)閉回油快關(guān)閥后,爐前調(diào)閥后油壓由0.9MPa升至1.6MPa,爐膛壓力保護(hù)動作 MFT關(guān)閉回油快關(guān)閥后,鍋爐進(jìn)油 量驟增,鍋爐冒正壓,送風(fēng)機(jī) 在手動狀態(tài),引風(fēng)機(jī)投自動導(dǎo) 葉開大,自動控制超限退出, 在爐膛燃燒驟變時(shí)爐膛負(fù)壓 調(diào)整不及時(shí),致使 MFT動作。1、應(yīng)緩慢關(guān)閉回油截止閥與調(diào)節(jié)閥冋時(shí)控制進(jìn)油 壓力,最后關(guān)閉回油快關(guān)閥。2、燃油調(diào)節(jié)閥控制自動、
53、送風(fēng)自動和引風(fēng)自動作 為調(diào)試的重點(diǎn)系統(tǒng),點(diǎn)火時(shí)必須投入自動。3、點(diǎn)火前完成火檢調(diào)試,確??煽?、靈敏,邏輯 正確。69.吹管運(yùn)行中給水流量失靈顯示2678th,當(dāng)汽壓達(dá)5.5MPa開啟臨沖門吹管,給水流量突然從2678變?yōu)?80th,MFT動作,后來給水流量計(jì)處理好, 升壓過程中開大給水調(diào)節(jié)閥時(shí)給水流量暫時(shí)上升, 但很快又下降,經(jīng)分析為給水調(diào)節(jié)閥閥芯脫落,#1爐停爐。給水流量低 MFT原因經(jīng)事后 查證給水調(diào)節(jié)閥正常,系給水 流量變送器故障所致。1、運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)給水流量異常,立即 聯(lián)系切換第二組流量變送信號。2、 對重要的變送器進(jìn)行校驗(yàn)報(bào)告檢查,確保校驗(yàn) 合格。定期對機(jī)組測點(diǎn)進(jìn)行全面對比檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理3、嚴(yán)格安裝工藝,確保接線準(zhǔn)確、牢固生產(chǎn)準(zhǔn)備 部熱控啟動前70.鍋爐MFT動作,首出為給水流量低低。原因是瞬間 開啟
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