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文檔簡介

1、 發(fā)電機定子壓圈冷卻水管故障處理及預(yù)防 1 前言 習水電廠4135MW機組發(fā)電機,是上海汽輪發(fā)電機有限公司生產(chǎn)的QFS50300MW系列雙水內(nèi)冷汽輪發(fā)電機,型號QFS1352,分別于2021年9月、2021年1月、2021年7月、2021年10月并網(wǎng)運行。4號機曾發(fā)生過發(fā)電機漏水故障停機大事,停機后檢查漏水緣由為定子壓圈冷卻水管因堵塞而過熱爆管所至。過后在機組的檢修中,發(fā)覺其他3臺機組的定子壓圈冷卻水管也存在不同程度的堵塞現(xiàn)象,準時進行疏通處理,避開了同類故障的重復(fù)發(fā)生。 2 4號發(fā)電機漏水故障現(xiàn)象及檢查處理 2021年7月21日14:30,4號發(fā)電機檢漏儀報警,就地檢查發(fā)覺發(fā)電機本體有水噴出

2、,調(diào)整降低發(fā)電機內(nèi)冷水壓力無效,申請故障停機檢查處理(停運前機組負荷80MW,功率因素0.95左右,發(fā)電機線圈溫度、鐵芯溫度及空冷、水冷系統(tǒng)各參數(shù)正常)。停機后揭開發(fā)電機端蓋檢查,漏水緣由為發(fā)電機勵端定子壓圈冷卻水管爆管所至。 檢查狀況如下: 冷卻水管的漏點在定子內(nèi)層壓圈的內(nèi)環(huán)處,距發(fā)電機頂部50600。 冷卻水管在漏點四周有多處稍微鼓包、漆皮脫落現(xiàn)象。 對冷卻水管通壓縮空氣檢查,從進水端接入壓縮空氣,漏點處有壓縮空氣漏出,而從出水端接入壓縮空氣,漏點處無壓縮空氣漏出。反映出冷卻水管出水端到漏點(下半圈)存在堵塞。 在泄漏冷卻水管的進出水端拐角處開口檢查,進水端管內(nèi)無雜物,銅管內(nèi)壁為本色,出水

3、端管內(nèi)有黑色松軟沉積物。 檢查壓圈各支路冷卻水管的進出水端口,均為規(guī)章的四方孔,未發(fā)覺異物堵塞。反映動身電機定子內(nèi)冷水系統(tǒng)上的濾網(wǎng)工作正常。 對壓圈的另7個支路的冷卻水管通壓縮空氣檢查,未發(fā)覺漏點和堵塞。 爆管緣由分析及處理: 依據(jù)上述檢查分析,爆管的緣由,應(yīng)為該支路的下半圈冷卻水管因沉積物堵塞致冷卻水中斷,而上半圈冷卻水管仍有水浸泡著,冷卻水管在堵塞與非堵塞的交匯段傳熱惡化,過熱而爆管。 因泄漏的冷卻水管鑲嵌在內(nèi)層壓圈上,抽轉(zhuǎn)子和拆開端部引出線及支架才能處理。詢問廠家,停用泄漏的這根冷卻水管對定子主絕緣影響不大,依據(jù)廠家看法,采納在漏管進出水端堵管的方法隔離漏點,并做水壓試驗合格。處理后,在

4、相同有、無功負荷下,全面檢查定子鐵芯、線圈溫度及冷卻系統(tǒng)參數(shù)均在平安限額內(nèi),與故障停機前比較無特別變化,135MW工況下,整個定子鐵芯溫度最高點H測點為85,靠勵端壓圈的定子鐵芯溫度最高點I測點為76,(從勵端至汽端方向,端部鐵芯溫度測點布置挨次為LKJIQW,H測點在中部)。從鐵芯溫度反映,鐵芯是平安的。 3 定子壓圈冷卻水管堵塞故障的檢查和疏通方法 針對4號發(fā)電機定子壓圈冷卻水管泄漏后檢查發(fā)覺的問題,在其他機組的檢修中,對發(fā)電機定子壓圈各支路冷卻水管逐一通入壓縮空氣進行檢查,發(fā)覺其他3臺發(fā)電機定子壓圈冷卻水管的個別支路也存在不同程度的堵塞現(xiàn)象。 受管路系統(tǒng)設(shè)計布置限制,檢查各支路冷卻水管的

5、暢通狀況,需拆開進(出)水總管的連接法蘭,從進(出)水總管與各支路的連接端面逐一通入壓縮空氣檢查才能判定。因定子壓圈冷卻水管為方形內(nèi)孔,孔小且折轉(zhuǎn)彎頭較多,對堵塞的冷卻水管,如按常規(guī)用鋼絲疏通很困難,我們采納了以下的方法和步驟進行疏通: 拆開壓圈冷卻水出水總管的連接法蘭,使出口放開;拆開壓圈冷卻水進水總管的連接法蘭,用銅棒制作成凌錐形堵頭,將未堵塞支路的冷卻水管全部封堵。 在試壓泵出口接上與壓圈冷卻水進水總管法蘭配對的專用法蘭,將試壓泵通過該法蘭與壓圈冷卻水進水總管連接。 用試壓泵緩慢升壓,被堵塞冷卻水管內(nèi)的堵塞物在液壓作用下壓向出口端,從放開的出口端排出。 用試壓泵緩慢升壓過程中,留意掌握壓

6、力不得超過冷卻水管出廠時的水壓試驗壓力,防止超壓破壞;當試壓泵出口壓力突然下降、放開的出口端有水流出時,被堵塞的冷卻水管即被沖通。 用試壓泵沖通后,接入0.30.5MPa的壓縮空氣進行正、反向吹洗,再通入清潔的除鹽水沖洗。壓縮空氣吹洗和除鹽水沖洗反復(fù)交替進行,直到出水口流出的水清潔無雜質(zhì)。 拆除堵頭,恢復(fù)系統(tǒng)。 4 定子壓圈冷卻水管堵塞的緣由分析及預(yù)防 綜合各臺機組檢查發(fā)覺的堵塞現(xiàn)象,結(jié)合機組的歷史運行狀況,分析認為造成堵塞的緣由有以下: 直接緣由。2021年8月22日對3號發(fā)電機檢查時,發(fā)覺勵端內(nèi)層壓圈兩根冷卻水管存在堵塞,堵塞壓圈冷卻水管的絕緣漆有脫落、過熱現(xiàn)象,用試壓泵疏通后,對沖出的沉

7、積物取樣分析,其中:可燃物2.8%,氧化銅66.5%,三氧化二鐵23.19%。 從堵塞物的構(gòu)成分析,系統(tǒng)存在腐蝕現(xiàn)象。本廠發(fā)電機內(nèi)冷水箱補充水源為本機凝聚水或除鹽水,為掌握內(nèi)冷水導(dǎo)電率,發(fā)電機內(nèi)冷水箱補水或置換以往多用除鹽水進行,而除鹽水pH值較低,致使發(fā)電機內(nèi)冷水pH值處在較低限7.2左右運行。內(nèi)冷水pH值偏低、使系統(tǒng)產(chǎn)生腐蝕物沉積,應(yīng)為壓圈冷卻水管堵塞故障的直接緣由。 間接緣由。QFS1352型汽輪發(fā)電機定子壓圈冷卻水,勵端、汽端各有一根進水總管和回水總管,4個冷卻支路。每個支路設(shè)計通水流量1m3/h,分別由4根16164.5內(nèi)外方形的銅管鑲嵌在內(nèi)外層壓圈上組成,冷卻水銅管沿壓圈圓周布置,

8、每端有4個彎頭。壓圈各支路冷卻水管彎頭較多、阻力大,系統(tǒng)腐蝕物等雜質(zhì)易在下半圈沉積,是壓圈冷卻水管堵塞故障的間接緣由。 為預(yù)防再次發(fā)生堵塞故障,我們實行了以下措施: 針對發(fā)電機內(nèi)冷水箱補充水源(除鹽水)的pH值偏低,發(fā)電機內(nèi)冷水箱補水或置換,采納除鹽水和凝聚水共同補水的方式進行,以提高內(nèi)冷水的pH值,避開系統(tǒng)產(chǎn)生腐蝕物沉積。 該型機組因管路系統(tǒng)設(shè)計布置限制,兩端壓圈冷卻水管支路流量試驗難以進行,以往A/B級檢修時,只進行發(fā)電機定子線圈各支路的流量測量試驗,且發(fā)電機反沖洗均采納定子線圈和壓圈聯(lián)合公共反沖洗方式,壓圈各支路冷卻水管是否均處于暢通狀態(tài)無法確認。為確保壓圈各支路冷卻水管均處于暢通狀態(tài),我們將各支路逐一通入壓縮空氣檢查和進行單支路正反吹洗,作為D級以上檢修的必檢項目。實行以上措施后,至今未發(fā)生過定子壓圈冷卻水管堵塞故障。 5 結(jié)束語 發(fā)電機是電廠的重要設(shè)備,如存在定子壓圈冷卻水管堵塞這一缺陷,不僅會造成發(fā)電機端部的高溫,威逼定子主絕緣的平安,堵塞嚴峻會造成銅管過熱而爆管,使機組被迫停運。針對該型機組

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