版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、 國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施 國(guó)華公司發(fā)電營(yíng)運(yùn)部2002年12月目 錄第一部分 汽 機(jī)1、 主機(jī)、小機(jī)EH系統(tǒng)油管路布置不合理2、 主機(jī)軸瓦振動(dòng)超標(biāo)3、主機(jī)高調(diào)門漏油4、前置泵軸承室油檔漏油5、小機(jī)油箱排煙機(jī)軸封漏油6、小機(jī)低壓調(diào)門油動(dòng)機(jī)漏油7、高排逆止門無法拆開8、高壓主汽門關(guān)閉時(shí)間過長(zhǎng)9、小機(jī)軸承座油杯開裂造成漏油10、主機(jī)高壓調(diào)門法蘭漏氣11、低加疏水不暢12、高加疏水調(diào)門自動(dòng)關(guān)閉13、主機(jī)軸瓦溫度高停機(jī)處理14、主汽門閥桿活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)功率波動(dòng)15、主機(jī)、小機(jī)EH系統(tǒng)油管路布置不合理16、主機(jī)調(diào)汽閥運(yùn)行中渦流金屬聲17、
2、主機(jī)EH系統(tǒng)油泵振動(dòng)大、溫度高18、高排逆止門連桿斷裂19、主機(jī)潤(rùn)滑油中水分含量超標(biāo)20、主機(jī)上下缸溫差大造成機(jī)組降負(fù)荷21、主機(jī)軸瓦振動(dòng)測(cè)量誤差造成機(jī)組跳閘22、汽泵前置泵冷卻水泄漏23、主機(jī)潤(rùn)滑油濾網(wǎng)損壞造成軸瓦溫度升高24、電泵前置泵濾網(wǎng)堵塞造成電泵跳閘25、電泵工作油冷油器出口溫度高26、電泵入口壓力低跳閘27、高壓缸夾層設(shè)計(jì)不合理造成上下缸溫差大28、沖轉(zhuǎn)時(shí)冷再管道振動(dòng)29、主機(jī)頂軸油管泄漏30、小機(jī)主汽門誤關(guān)32、小機(jī)跳閘后密封水進(jìn)入潤(rùn)滑油中33、機(jī)組高負(fù)荷時(shí)汽泵跳閘34、高壓內(nèi)缸底部定位銷脫落35、主汽門做活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)打不開36、小機(jī)油箱中含水較多37、主汽閥關(guān)不到位38、高加事故
3、疏水門法蘭墊漏39、汽泵機(jī)械密封水溫度高41、綜合給水泵房的水泵打不出水42、機(jī)本體安裝過程中發(fā)現(xiàn)的制造缺陷43、機(jī)組高負(fù)荷時(shí)高壓軸封漏汽嚴(yán)重44、循環(huán)泵出口碟閥操作油站改建45、主汽壓力變送器泄漏吹壞壓力測(cè)點(diǎn)第二部分 電 氣1、 發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,機(jī)組跳閘2、 發(fā)電機(jī)線棒出水溫度高3、 發(fā)電機(jī)安裝期間發(fā)現(xiàn)問題第三部分 鍋 爐1、 啟動(dòng)爐水冷壁過熱泄露 2、 吳涇電廠過熱汽安全門漏汽3、磨煤機(jī)旁路風(fēng)擋板自開4、從機(jī)組總啟動(dòng)開始到168結(jié)束六臺(tái)磨煤機(jī)跳閘共28次5、密封風(fēng)機(jī)承力側(cè)軸承軸向振動(dòng)超標(biāo)6、啟停磨煤機(jī)對(duì)燃燒、水位、負(fù)荷沖擊較大7、磨煤機(jī)精碳密封環(huán)處漏風(fēng)大8、磨煤機(jī)啟停過程中易發(fā)生震動(dòng)9
4、、磨煤機(jī)出口風(fēng)壓、進(jìn)出口壓差、一次風(fēng)量等儀表管長(zhǎng)期運(yùn)行后易堵塞10、空預(yù)器冷端空氣側(cè)旁路密封片嚴(yán)重?fù)p壞11、一次風(fēng)機(jī)推力、支撐軸承振動(dòng)大12、密封風(fēng)機(jī)電機(jī)潤(rùn)滑油變質(zhì)13、爐短吹灰器B9、B19、B20長(zhǎng)時(shí)吹灰不停14、預(yù)熱器吹灰器無法正常運(yùn)行15、末級(jí)再熱器管排前后凹凸不齊16、盤電過熱器出口安全門內(nèi)漏17、密封風(fēng)機(jī)前后軸承運(yùn)行時(shí)聲音異常18、一次風(fēng)機(jī)推力、承力軸承振動(dòng)偶爾超標(biāo),風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)振動(dòng)較大19、磨煤機(jī)出口門問題20、在168試運(yùn)初期各磨煤機(jī)石子煤箱不同程度的出現(xiàn)了堵煤?jiǎn)栴}21、磨煤機(jī)出口節(jié)流元件脫落22、點(diǎn)火能量問題23、汽溫超溫及偏差24、磨煤機(jī)石子煤處理系統(tǒng)噴射器不能將石子煤斗中的水
5、抽出25、石子煤箱堵死,無法清理26、防凍問題27、連排安全門經(jīng)常起座28、密封風(fēng)機(jī)飛車事故29、北侖港電廠KPAV100磨煤機(jī)減速機(jī)齒輪損壞30、軸流風(fēng)機(jī)葉片損壞31、空壓機(jī)主機(jī)頭溫度高32、啟動(dòng)鍋爐一級(jí)空預(yù)器著火33、煤粉管道溫度高達(dá)28034、送風(fēng)機(jī)入口動(dòng)葉斷裂35、A/C/D/E磨煤機(jī)拉桿關(guān)節(jié)球軸承脫出36、火檢探頭問題37、火檢冷卻風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓低38、爐水循環(huán)泵殼與吸入集箱溫差大39、爐水循環(huán)泵體會(huì)發(fā)生劇烈振動(dòng)40、爐水循環(huán)泵電機(jī)未設(shè)計(jì)電加熱器41、爐水循環(huán)泵冷態(tài)運(yùn)行時(shí)電機(jī)超額定電流42、啟動(dòng)爐容量小問題43、爐前來油調(diào)節(jié)門、二減左調(diào)門及油區(qū)再循環(huán)基地調(diào)節(jié)閥經(jīng)常操作不動(dòng)44、氧量表盤
6、指示始終偏高45、關(guān)于空預(yù)器跳閘后的處理46、暖風(fēng)器投運(yùn)時(shí)存在撞管問題47、對(duì)于兩側(cè)暖風(fēng)器出口風(fēng)溫不同問題48、空預(yù)器入口煙溫、出口風(fēng)溫低問題49、送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉指令相同時(shí),電流及風(fēng)機(jī)出力相差較大50、送風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油站加熱器控制回路測(cè)溫元件無效51、爐水循環(huán)泵電機(jī)注水壓力低無法滿足連續(xù)注水需要52、吹灰器汽源電動(dòng)截止門在帶壓工況下無法正常打開53、系統(tǒng)正常的運(yùn)行時(shí)吹灰系統(tǒng)無法檢修54、磨煤機(jī)石子煤排渣門反饋開關(guān)可靠性差55、鍋爐引風(fēng)機(jī)跳閘導(dǎo)致鍋爐滅火56、鍋爐吹灰器燒損57、鍋爐一次風(fēng)機(jī)搶風(fēng)跳閘58、主汽壓力波動(dòng)59、磨煤機(jī)切換導(dǎo)致汽包水位高滅火停機(jī)60、邯峰電廠鍋爐掉焦導(dǎo)致爐膛負(fù)壓保護(hù)動(dòng)作61、邯
7、峰電廠鍋爐降負(fù)荷造成爐MFT動(dòng)作62、臺(tái)山#1機(jī)主機(jī)國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年7月5日事故現(xiàn)象:1#汽機(jī)主油箱內(nèi)注油器出口彎頭裂開,長(zhǎng)度約500mm左右,注油器與出口彎頭焊接處整圈裂開,造成停機(jī)搶修,經(jīng)補(bǔ)焊后裝復(fù)。原因分析: 分析注油器出口彎頭損壞的主要原因是該注油器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是采用30萬機(jī)組設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),在60萬機(jī)組不適用該類產(chǎn)品。另外注油箱內(nèi)管道振動(dòng)、焊接施工質(zhì)量也是一個(gè)主要原因。處理過程: 停機(jī)搶修,經(jīng)補(bǔ)焊后裝復(fù),小修時(shí)對(duì)主油箱管道進(jìn)行加固,釋放應(yīng)力,消除振動(dòng)對(duì)注油器的影響。讓上汽廠重新制作出口彎頭,并采用熱壓彎頭。防范措施:
8、設(shè)備安裝前,確認(rèn)注油器出口彎頭選材合適。設(shè)備安裝時(shí)考慮注油器出口管道在運(yùn)行中受力,對(duì)管道進(jìn)行加固。同時(shí)對(duì)注油器出口焊口進(jìn)行探傷。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年8月15日事故現(xiàn)象:#6、#7瓦振動(dòng)呈周期性波動(dòng),范圍在0.0420.061mm之間,且頂軸油壓在1Mpa4Mpa之間晃動(dòng),故小修中對(duì)6#瓦進(jìn)行揭蓋檢查,發(fā)現(xiàn)軸徑表面拉毛嚴(yán)重,下瓦烏金融化。原因分析: #6 、#7瓦振動(dòng)呈周期性波動(dòng),范圍在0.0420.061mm之間,且頂軸油壓在1Mpa4Mpa之間擺動(dòng),原因可能是油管路中有雜質(zhì)、金屬異物進(jìn)入,造成軸瓦磨損。安裝時(shí)可能
9、有異物趕進(jìn)入,軸系負(fù)荷分配不全理等造成軸瓦摩損。油膜不穩(wěn)也是其中的一個(gè)原因。處理過程: 對(duì)#6、#7號(hào)瓦軸徑磨損處進(jìn)行處理,#6軸瓦送上汽廠進(jìn)行烏金挖補(bǔ)、修復(fù)工作。防范措施:機(jī)組安裝后要對(duì)油系統(tǒng)進(jìn)行大流量沖洗。機(jī)組安裝后,在投盤車之前,確保油循環(huán)質(zhì)量,保證油質(zhì)合格。要保證軸瓦的安裝質(zhì)量和設(shè)計(jì)的中心預(yù)留量,頂軸油囔合格,軸管暢通。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年9月事故現(xiàn)象:主機(jī)高調(diào)門GV1、GV4油動(dòng)機(jī)漏油。處理過程: 9月4日在巡回檢查過程中,發(fā)現(xiàn)GV1油動(dòng)機(jī)漏油,9月5日油動(dòng)機(jī)滲油量增加,漏入保溫后引起冒煙。9月10日因機(jī)
10、組#2瓦振動(dòng)大引起保護(hù)停機(jī),解體GV1油動(dòng)機(jī)處理滲油。9月21日,在做汽機(jī)性能試驗(yàn)時(shí),因低真空保護(hù)動(dòng)作造成停機(jī),在機(jī)組再次啟動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)GV1油動(dòng)機(jī)漏油嚴(yán)重,經(jīng)解體發(fā)現(xiàn)Y型密封圈已經(jīng)磨損,密封件座與門杠也已部分磨損。10月1日節(jié)日檢修時(shí),解體GV4油動(dòng)機(jī),發(fā)現(xiàn)防塵圈磨損嚴(yán)重,Y型圈磨損上可,油動(dòng)機(jī)活塞桿表面拉痕嚴(yán)重,活塞缸也有拉毛現(xiàn)象,且發(fā)現(xiàn)活塞桿有彎曲現(xiàn)象,彎曲直達(dá)0.30mm。裝復(fù)時(shí)發(fā)現(xiàn)油動(dòng)機(jī)彈簧座平面與調(diào)門法蘭面存在不平行度,最多偏差達(dá)0.90mm經(jīng)商量決定修正GV1GV4油動(dòng)機(jī)彈簧座平面,以解決中心偏差。油動(dòng)機(jī)在裝復(fù)時(shí)更換GV1、GV2活塞干,油缸拉毛處用油石油光,更換GV1、GV2油動(dòng)
11、機(jī)活塞環(huán)、密封圈座及密封圈,找正GV1GV2油動(dòng)機(jī)活塞桿與調(diào)門門桿中心,并加裝錐銷定位。原因分析: 油動(dòng)機(jī)制造存在缺陷,膠圈緊力不合適,安裝時(shí)油動(dòng)機(jī)彈簧座與調(diào)門中心不正,造成油動(dòng)機(jī)活塞卡澀,造成活塞桿彎曲,引起活塞桿處防塵圈磨損嚴(yán)重、Y型圈磨損漏油。防范措施: 在油動(dòng)機(jī)制造和安裝過程中,要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),派專人監(jiān)造。確保各項(xiàng)指標(biāo)合格。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象:前置泵A、B軸承室漏油。前置泵A、B自投云以來,存在兩端軸承室油檔漏油,造成油室油位下降,檢修人員須在短時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充潤(rùn)滑油,才能保證前置泵正常運(yùn)行。原因
12、分析: 分析漏油的主要原因是:(1)檔油圈結(jié)構(gòu)不合理。(2)機(jī)械密封檔水盤在旋轉(zhuǎn)時(shí)有鼓風(fēng)、抽吸作用,造成泄漏。(3)油室油位偏高造成泄漏(油位調(diào)整過一次,效果不理想)。處理過程: 停機(jī)時(shí)安以下方案進(jìn)行改進(jìn):改變軸承室結(jié)構(gòu),去消檔水盤,加裝最新型的磁性密封檔油圈。(艾志機(jī)械技術(shù)有限公司生產(chǎn)的磁性檔油圈在線速度、適用油質(zhì)、溫度、使用壽命等綜合因素考慮,能滿足前置泵的使用要求)防范措施: 安以上方案實(shí)施。 在運(yùn)行中加強(qiáng)對(duì)磁性密封檔油圈進(jìn)行監(jiān)視,并做好記錄,同時(shí)與其他類型的油封進(jìn)行比較,如果此項(xiàng)技術(shù)可靠,則在其他設(shè)備上推廣。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電
13、廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象:小機(jī)A、B油箱排煙機(jī)漏油。小機(jī)A、B油箱排煙機(jī)采用臥式風(fēng)機(jī),自投運(yùn)以來存在排煙風(fēng)機(jī)軸封漏油。原因分析: 油箱中含煙量較大,排煙風(fēng)機(jī)軸封難以密封。 處理過程:1 在排煙封機(jī)軸封處加裝骨架油封,并在油封外檔加接疏油管。2 在排煙封機(jī)底部加接疏油管。 改造后效果并不理想,還是漏油。 大修時(shí)將排煙風(fēng)機(jī)改造為立式,消除了漏油。防范措施: 在進(jìn)行排煙封機(jī)設(shè)計(jì)、選型安裝時(shí),應(yīng)直接選用安裝立式排煙風(fēng)機(jī)。避免重復(fù)投資的資金浪費(fèi)。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: 小機(jī)A、B低壓調(diào)門油動(dòng)機(jī)漏
14、油。 自#1機(jī)組投運(yùn)以來,小機(jī)A、B低壓調(diào)門油動(dòng)機(jī)密封圈經(jīng)常損壞漏油。原因分析:1 小機(jī)油動(dòng)機(jī)活塞桿晃動(dòng)頻繁,造成密封圈損壞。2 密封圈與活塞桿的配合緊力太大(0.90mm),造成密封圈損壞。處理過程:1 熱工方面改進(jìn)小機(jī)A、B調(diào)節(jié)邏輯,減少小機(jī)油動(dòng)機(jī)活塞桿晃動(dòng)頻繁,從而減少密封圈的磨損。2 密封圈與活塞桿的配合緊力放寬至0.100.15mm,以減少密封圈的磨損,延長(zhǎng)密封圈的使用壽命。3 重新加工活塞桿導(dǎo)向套,采用磷青銅材料,增加長(zhǎng)度,已增加活塞桿中心定位作用,從而減少密封圈的磨損。另外加接導(dǎo)向套疏油管,將泄露油直接疏至廢油桶防范措施:1 加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)造,確保設(shè)備制造質(zhì)量。2 加強(qiáng)設(shè)備到貨驗(yàn)收,
15、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,杜絕類似故障的重復(fù)發(fā)生。3 加強(qiáng)維護(hù),保證油封處無雜物。4 檢修中加強(qiáng)檢修質(zhì)量。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月12日事故現(xiàn)象: 高排逆止門門蓋無法打開原因分析: 由于設(shè)計(jì)失誤,高壓缸排汽逆止門門蓋上部有電纜橋架,無法打開門蓋,如遇到高排逆止門門芯脫落,或其他需要打開門蓋解體檢修工作時(shí),就無法進(jìn)行。處理過程: 在大修時(shí)將電纜橋架移位。防范措施: 在設(shè)備安裝時(shí),確保高排逆止門門蓋上部無其它東西影響門蓋拆卸。 加強(qiáng)設(shè)備安裝過程中管理,防止類似人為失誤造成的缺陷發(fā)生。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析
16、及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: 高壓主汽門關(guān)閉時(shí)間過長(zhǎng)。原因分析: 1、油動(dòng)機(jī)控制塊可能有問題。2、主汽門或操縱機(jī)構(gòu)卡。3、DP閥卡或回油不暢。處理過程: STC對(duì)主汽門油動(dòng)機(jī)控制塊進(jìn)行改進(jìn),關(guān)閉速度油較大變化。為0.3S。防范措施: 做好設(shè)備監(jiān)造,出廠前做好試驗(yàn),確保質(zhì)量。加強(qiáng)維護(hù),按要求做主汽門活動(dòng)試驗(yàn)。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: 小機(jī)前軸承座油杯(材質(zhì)為有機(jī)玻璃)裂開大量漏油。原因分析: 有機(jī)玻璃強(qiáng)度不夠,造成漏油。處理過程: 該油杯改為不銹鋼。防范措施:
17、 安裝時(shí)直接裝不銹鋼油杯,以免造成浪費(fèi)。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: 主機(jī)高壓調(diào)門法蘭漏氣。原因分析:1. 螺栓緊力不夠。2. 法蘭緊偏。3. 法蘭結(jié)合面變形、沖刷、劃痕。4. 法蘭墊放的不正和厚度不對(duì)。處理過程: 均勻緊正法蘭,螺栓緊力加大(3400牛噸/米) 修復(fù)主機(jī)高壓調(diào)門法蘭結(jié)合面防范措施: 確保安裝質(zhì)量,螺栓緊力要合適、均勻。 檢查主機(jī)高壓調(diào)門法蘭結(jié)合面是否符合,要求嚴(yán)把檢修質(zhì)量。對(duì)墊要認(rèn)真進(jìn)行檢查、厚度、不平度、有無損傷等。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳
18、徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: #8號(hào)低加疏水不暢。原因分析: #8號(hào)低加疏水管有廷伸向上彎,與設(shè)計(jì)不相符,造成加熱器疏水不暢。處理過程: 降低疏水管標(biāo)高。防范措施: 設(shè)備安裝嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求,不可隨意改變,減少彎頭數(shù)量。彎頭采用自制直角彎頭。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: #3高加疏水調(diào)整門在540MW以上時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。原因分析: 檢查發(fā)現(xiàn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)壓縮空氣系統(tǒng)缺少汽缸。處理過程: 外商將漏供的兩只氣缸從日本發(fā)往上海,并安裝。問題解決,防范措施: 設(shè)備安裝后要進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,防止以上事情發(fā)
19、生。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象:在首次沖至3000r/min時(shí),#2瓦溫達(dá)110(規(guī)定112跳機(jī)),停機(jī)處理。 原因分析: 軸瓦進(jìn)油節(jié)流孔徑偏小,造成潤(rùn)滑油量小,進(jìn)油槽太淺,軸瓦間隙太小,使軸瓦溫度偏高。處理過程: STC修改圖紙,節(jié)流孔從13mm放大到15mm,標(biāo)高不變。油隙取上公差,由STC測(cè)量。三塊瓦枕各車磨去T10.02mm、T200.07mm、T30.04mm;T1進(jìn)油槽由0.08mm加深至0.12mm;T2進(jìn)油槽由0.05mm加深至0.15mm。防范措施: 在設(shè)備安裝之前,應(yīng)確認(rèn)潤(rùn)滑油節(jié)流孔設(shè)
20、計(jì)合理。設(shè)備運(yùn)行時(shí)嚴(yán)格監(jiān)視軸瓦溫度,觀察潤(rùn)滑油量的變化,軸瓦溫度如果升高過快,應(yīng)及時(shí)處理。國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: #8號(hào)軸承外殼(盤車齒輪處)溫度偏高。原因分析:1 潤(rùn)滑油量不足。2 潤(rùn)滑油孔不合適。處理過程:1 增加冷卻管噴油孔。2 軸承座法蘭面油孔外圈銑槽,加O型圈。3 上下蓋油孔錯(cuò)位,加工貫通。4 盤車齒輪罩殼封堵。改進(jìn)后溫度由106降至95防范措施: 安裝時(shí)加裝冷卻管噴油管,檢查上下蓋油孔是否對(duì)正,如果錯(cuò)位,應(yīng)及時(shí)處理。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠
21、1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: 主汽門閥桿活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),功率有波動(dòng)。原因分析:閥門特性不好或調(diào)節(jié)系統(tǒng)有問題。 處理過程: STC根據(jù)閥門特性曲線重新校核計(jì)算,運(yùn)行中投入功率回路,由自控中心負(fù)責(zé)處理。防范措施: 按以上措施進(jìn)行防范,根據(jù)我廠閥門特性曲線進(jìn)行計(jì)算。 返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: 大機(jī)、小機(jī)EH系統(tǒng)油管路布置問題。原因分析: 安裝時(shí)未考慮油管走向,造成油管走向不合理。處理過程: 成立雙方專門小組(設(shè)計(jì)所、自控、籌建處),到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查#1機(jī)組安裝情況,根據(jù)具體情況來考慮管路布置,并落實(shí)到圖紙。
22、防范措施: 油管安裝時(shí)應(yīng)讓廠家、設(shè)計(jì)院、電建三方共同考慮油管的布置和走向,確保EH系統(tǒng)油管路布置合理,以免造成人力和物力的浪費(fèi)。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: 大機(jī)#3、#4調(diào)節(jié)汽門渦流金屬聲。原因分析: 調(diào)節(jié)汽閥設(shè)計(jì)有問題。處理過程: 西屋公司已對(duì)圖紙做了修改,取消了整流罩,因此由STC設(shè)研所修改圖紙,對(duì)#1、#2機(jī)組的#3、#4調(diào)節(jié)氣閥由STC負(fù)責(zé)車去整流罩。 停機(jī)時(shí)已有制造廠處理,投運(yùn)后仍有異聲,但有好轉(zhuǎn)。防范措施: 由廠家進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),確保調(diào)節(jié)汽閥運(yùn)行穩(wěn)定可靠。 返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見
23、問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月11日事故現(xiàn)象: EH油泵振動(dòng)大,溫度偏高。原因分析: 油泵基礎(chǔ)不牢,造成振動(dòng)。 中心不正。動(dòng)靜磨擦。處理過程: EH油泵增加底部支撐,并重新灌漿。 處理后缺陷消除。防范措施: 安裝時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,確保安裝質(zhì)量,保證油泵基礎(chǔ)牢固。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月5日事故現(xiàn)象: 高排逆止門重錘連桿斷裂脫落停機(jī)。原因分析: 高排逆止門因重錘的來回沖擊造成重錘連桿斷裂。處理過程:拆卸舊連桿時(shí)發(fā)現(xiàn)逆止門重錘裝反。更換合格的高排逆止門重錘連桿,并對(duì)重錘的安裝位置作了糾正
24、防范措施: 高排逆止門安裝時(shí)確保質(zhì)量,要進(jìn)行逐級(jí)驗(yàn)收。 監(jiān)造人員仔細(xì)閱讀設(shè)備安裝說明書,確保設(shè)備正確安裝返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2000年月8日事故現(xiàn)象: 主機(jī)潤(rùn)滑油中水分含量高(油中含水量108mg/l)原因分析: 其主要原因是當(dāng)時(shí)為了提高凝汽器真空,將主機(jī)軸封壓力提高,使軸封漏汽進(jìn)入軸瓦中,使得潤(rùn)滑油中水分增多。處理過程: 在機(jī)組運(yùn)行中,應(yīng)調(diào)節(jié)主機(jī)軸封壓力,使軸封及不向外冒汽,也不向內(nèi)漏氣。防范措施: 運(yùn)行中嚴(yán)格監(jiān)視軸封壓力,使蒸汽不向潤(rùn)滑油中漏。 確保軸封安裝符合設(shè)計(jì)要求。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)
25、防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2002年月8日事故現(xiàn)象: 上下缸溫差大造成開疏水影響負(fù)荷。2002年8月25日21:26分,機(jī)組負(fù)荷由600MW降至520MW,凝汽器真空由91.4降至89.53Kpa,檢查下列疏水開啟:主蒸汽低點(diǎn)疏水和預(yù)暖疏水、高旁電動(dòng)門前疏水、高排逆止門前后及冷段管道疏水、熱再管道疏水、中壓自動(dòng)主汽門前疏水、低旁前后疏水開啟,造成真空下降,負(fù)荷降低。原因分析: 其主要原因是公司人員處理中壓缸上下缸溫差大缺陷造成。處理過程: 運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)中壓缸中間端疏水溫度上部242,下部溫度438,懷疑上缸溫度點(diǎn)壞。工作人員在處理時(shí)卻處理了下部測(cè)溫元件,造成下部測(cè)溫元件無輸出上部溫
26、度減去下部溫度值超過55,即觸發(fā)疏水開邏輯。后更換上部溫度測(cè)點(diǎn)。防范措施: 檢修人員在工作時(shí)一定要認(rèn)真負(fù)責(zé),對(duì)工作精益求精,確認(rèn)工作地點(diǎn)無誤后方可開始工作。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)吳徑第二電廠1#機(jī)時(shí)間2002年月3日事故現(xiàn)象: #2瓦振動(dòng)大跳機(jī)。原因分析: 是由于#2瓦X向項(xiàng)對(duì)測(cè)量不準(zhǔn)引起。汽主要原因,是由于大機(jī)#2瓦X向相對(duì)振動(dòng)探頭處環(huán)境溫度較高,由于探頭長(zhǎng)期在高溫環(huán)境下工作,使渦流式探頭的特性變化引起測(cè)量異常,測(cè)量振動(dòng)致突變,引起機(jī)組跳閘。目前#2瓦X向相對(duì)探頭已損壞。處理過程: 更換#2瓦X向相對(duì)探頭。防范措施:1 適當(dāng)增加#2瓦周邊保溫厚度
27、,以改善探頭工作環(huán)境。2 向生產(chǎn)廠家詢問,是否由比目前使用的振動(dòng)探頭適應(yīng)更高環(huán)境溫度的振動(dòng)探頭可替換。3 對(duì)軸封系統(tǒng)進(jìn)行了改造,增加了一路回汽管。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2002年10月13日事故現(xiàn)象:B汽泵前置泵冷卻水進(jìn)水門閥桿脫落,大量漏水原因分析: 屬產(chǎn)品質(zhì)量問題處理過程: 缺陷處現(xiàn)時(shí)正值汽機(jī)沖轉(zhuǎn)前的鍋爐點(diǎn)火狀態(tài),電泵運(yùn)行,汽機(jī)在跳閘狀態(tài)。為了不使整個(gè)機(jī)組停運(yùn),保證閉式水停運(yùn)的設(shè)備安全,采取以下措施進(jìn)行了處理:1. 撤油槍,保持6支運(yùn)行(采取措施前為16支運(yùn)行)。2. 將火焰監(jiān)視鏡頭從爐膛內(nèi)撤出3. 停除氧器再循環(huán)泵4. 重點(diǎn)監(jiān)視風(fēng)
28、機(jī)軸承溫度5. 停止電動(dòng)給水泵運(yùn)行6. 停止閉式水泵,關(guān)閉其出水門7. 檢修更換B汽泵前置泵冷卻密封水進(jìn)水門,10分鐘換好。風(fēng)機(jī)軸承溫度上升2度。防范措施: 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督力度,盡量避免劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入主設(shè)備系統(tǒng)。閥門要采取防掉門柄措施。加強(qiáng)維護(hù),每次啟動(dòng)前對(duì)主要閥門進(jìn)行檢查。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2002年9月事故現(xiàn)象: 主機(jī)軸承溫度高,同時(shí)主機(jī)潤(rùn)滑油壓下降,潤(rùn)滑油濾網(wǎng)壓差大于標(biāo)準(zhǔn)值;切換濾網(wǎng)后壓差有所降低。檢查結(jié)果及原因分析: 油中雜質(zhì)較多并且進(jìn)入瓦中,使瓦與雜質(zhì)直接摩擦造成溫度升高。9月17 日停機(jī)后,揭瓦檢查。發(fā)現(xiàn)7#、11#瓦
29、軸頸有輕度劃痕,6#瓦及軸頸有嚴(yán)重的劃痕。檢查潤(rùn)滑油濾網(wǎng),發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)存在孔洞,分析為濾網(wǎng)破損后雜質(zhì)進(jìn)入油內(nèi),使油質(zhì)惡化,從而磨損軸瓦使得軸瓦的溫度升高。濾網(wǎng)破損原因有:濾網(wǎng)本身的質(zhì)量問題以及運(yùn)行方面(長(zhǎng)期使濾網(wǎng)運(yùn)行)導(dǎo)致濾網(wǎng)承受油壓過大而破損。處理過程: 停及后翻出下瓦,清理瓦中的雜質(zhì),更換潤(rùn)滑油濾網(wǎng)。防范措施:1. 加強(qiáng)濾網(wǎng)的承受壓力的能力,如加強(qiáng)濾網(wǎng)的材質(zhì)、在濾網(wǎng)上加裝約40%的不銹鋼皮。2. 加強(qiáng)運(yùn)行方方面的操作3. 增設(shè)潤(rùn)滑油濾網(wǎng)壓差報(bào)警信號(hào)。4. 啟動(dòng)前油質(zhì)不合格不能沖轉(zhuǎn),安裝后對(duì)油系統(tǒng)要進(jìn)行大流量沖洗或酸洗。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城
30、時(shí)間2000年6月事故現(xiàn)象:電泵前置泵入口濾網(wǎng)堵塞。原因分析:除氧器水質(zhì)較臟堵塞濾網(wǎng)檢修雜物未清理堵塞濾網(wǎng)熱工信號(hào)誤發(fā)處理過程: 2000年6月21日12點(diǎn)21分,電泵前置泵濾網(wǎng)堵塞,停電泵清理濾網(wǎng),鍋爐打閘,2000年6月22日1點(diǎn)38分,又因電泵前置泵入口濾網(wǎng)堵塞電泵跳閘一次,8月2日7:10電泵跳閘,沖投后7:14再次跳閘,汽包水位低,爐MFT,汽機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。電泵壓力低開關(guān)也誤動(dòng)多次。現(xiàn)將電泵入口壓力低跳閘邏輯改為:入口壓力低至0.8Mpa(開關(guān)量)與模擬量同時(shí)滿足跳閘電泵。防范措施: 讓熱工人員確定電泵入口壓力低跳閘邏輯。 由熱工專業(yè)加裝電泵入口壓力低報(bào)警值返回目錄國(guó)產(chǎn)600M
31、W機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2000年6月27日事故現(xiàn)象:電泵工作油冷油器出口溫度高。原因分析: 2000年6月27日9:05,電泵工作油冷油器出口溫度最高至89,大家一致認(rèn)為,冷油器工作面積不夠(36m2)。處理過程: 經(jīng)過改造,更換了一組大的冷油器,效果較好。防范措施: 在安裝冷油器時(shí),一定要專業(yè)人員(設(shè)計(jì)院),計(jì)算好冷油器的冷卻面積。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2000年7月4日事故現(xiàn)象:電泵入口壓力低跳閘。2000年7月4日16:52,電泵入口壓力低跳閘,20:45又跳閘一次。原因分析: 在除氧器沒有壓
32、力的情況下,電泵突然大量上水容易造成入口壓力低的情況發(fā)生。處理過程: 現(xiàn)將電泵入口壓力低跳閘邏輯改為:入口壓力低至0.8Mpa(開關(guān)量)與模擬量同時(shí)滿足跳閘電泵。防范措施: 讓熱工人員確定電泵入口壓力低跳閘邏輯。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2000年8月2日事故現(xiàn)象:汽輪機(jī)高壓缸上下缸溫差大。原因分析: 廠家解釋:由于高壓缸夾層內(nèi)氣流分配不均,造成高壓缸上下缸溫差大,并且下缸溫度高與上缸。處理過程: 我廠汽輪機(jī)出廠前,上汽廠在吳徑汽輪機(jī)的基礎(chǔ)上對(duì)夾層通流部分作了一些改進(jìn),以解決上述問題。從理論上講,低負(fù)荷時(shí)由于氣流偏小,所作的改進(jìn)起不到相應(yīng)的
33、作用,在高加投入,負(fù)荷提高后上下缸的溫差應(yīng)得到改善。運(yùn)行指揮部決定:63以下可正常運(yùn)行,超過63匯報(bào)指揮部,采取措施?,F(xiàn)在正常運(yùn)行中,高壓缸上下缸溫差在50左右。防范措施: 聯(lián)系上汽廠對(duì)高壓缸進(jìn)行改造。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2000年7月29日事故現(xiàn)象:沖轉(zhuǎn)時(shí)高排逆止門不能全開使冷再管道劇烈振動(dòng)。7月29日,機(jī)組沖轉(zhuǎn)至2900r/min,閥切換后,冷再管道振動(dòng)劇烈,經(jīng)查由高排逆止門忽開忽關(guān)引起,手動(dòng)打閘;8月1日,機(jī)組沖轉(zhuǎn)后又發(fā)生同樣現(xiàn)象,手動(dòng)脫扣汽機(jī)。原因分析: 汽機(jī)一旦掛閘,OPC母管建立油壓,壓縮空氣便送至高排逆止門氣缸,使其處于
34、自由狀態(tài),汽機(jī)沖轉(zhuǎn)后由蒸汽將其頂開,如果此時(shí)汽量不足,此門便不能全開,致使冷再管道劇烈振動(dòng)。處理過程: 現(xiàn)在機(jī)組沖轉(zhuǎn)時(shí)手動(dòng)將高排通風(fēng)閥打開,高排逆止門關(guān)閉,等到3000r/min后再開高排逆止門,關(guān)閉高排通風(fēng)閥,解決了冷再管道振動(dòng)的問題。防范措施:組織運(yùn)行和檢修人員學(xué)習(xí)600WM機(jī)組知識(shí),熟悉有關(guān)設(shè)備系統(tǒng)。將這一操作措施編入運(yùn)行規(guī)程。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2002年8月事故現(xiàn)象:主機(jī)#7軸承頂軸油壓低。主機(jī)開始啟動(dòng),投盤車運(yùn)行時(shí)#7軸承頂軸油壓9Mpa,但啟動(dòng)后油壓呈下降趨勢(shì),雖開四臺(tái)頂軸油泵(原先運(yùn)行三臺(tái)),收效甚微,油壓最低降到4.
35、4Mpa。 原因分析:#7軸承頂軸油管溫度明顯高于其它軸承,推測(cè)#7軸承頂軸油流量大,可能有漏油的地方,導(dǎo)致壓力低溫度高。處理過程: 8月18日,停止盤車,頂軸油,潤(rùn)滑油系統(tǒng)的運(yùn)行,二公司揭開軸承蓋進(jìn)行詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)頂軸油管至軸瓦油孔彎頭出油管開裂,導(dǎo)致頂軸油從此噴出從而泄油,建立不起足夠的壓力。將斷裂處焊牢后該問題得到解決,#7軸承頂軸油壓升至8.5Mpa(三臺(tái)頂軸油泵運(yùn)行)。防范措施: 油管安裝后要進(jìn)行認(rèn)真檢查。 油管路的安裝嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2002年10月事故現(xiàn)象:做A小機(jī)低壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),主汽門誤
36、關(guān)。2002年10月22日15:00,機(jī)組負(fù)荷600MW,做A小機(jī)低壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),低壓主汽門不動(dòng)作,做B小機(jī)低壓主氣門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),低壓主汽門全關(guān),轉(zhuǎn)速急劇下降,立即手啟電泵,手跳A、F磨,投A3、C1、B4油槍,負(fù)荷最低將至380MW,汽包水位最低降至303mm,B小機(jī)手動(dòng)打閘,低壓調(diào)門不關(guān)。原因分析: 經(jīng)熱工人員進(jìn)行檢查,B小機(jī)低壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)行程開關(guān)位置不合適(偏外),導(dǎo)致主汽門關(guān)至75%位置時(shí)接觸不上,75%試驗(yàn)行程開關(guān)未發(fā)信號(hào)至DEH,造成低壓主汽門全關(guān)。處理過程: 熱工人員利用停機(jī)機(jī)會(huì),對(duì)小機(jī)主汽門、調(diào)門行程開關(guān)重新定位,并經(jīng)過試驗(yàn)正常后,寫出檢修結(jié)果,提供給運(yùn)行部門。防范措
37、施: 熱工人員對(duì)小機(jī)主汽門、調(diào)門行程開關(guān)認(rèn)真檢查。 避免高負(fù)荷時(shí)進(jìn)行主汽門活動(dòng)試驗(yàn)。 進(jìn)行此項(xiàng)定期工作前做好事故預(yù)想,防止降負(fù)荷和事故的擴(kuò)大。 建議電動(dòng)給水泵投聯(lián)動(dòng),全程負(fù)荷跟蹤,避免大幅度降負(fù)荷返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2002年10月事故現(xiàn)象: 小機(jī)跳閘后油中進(jìn)水。 10月30日由于“火檢風(fēng)壓低”導(dǎo)致鍋爐MFT,小機(jī)跳閘,小機(jī)潤(rùn)滑油水分嚴(yán)重超標(biāo):A小機(jī)油中含水量為1340mg/l;B小機(jī)油中含水量為2750mg/l,大大超過了100 mg/l的標(biāo)準(zhǔn)。在機(jī)組168時(shí)運(yùn)期間,也曾發(fā)生過這種情況。原因分析:氣泵的迷宮式密封裝置采用螺旋型,密封
38、水采用凝結(jié)水泵出口母關(guān)來水,其回水分為兩路:一路經(jīng)過密封水回水母管至地溝或凝汽器,另一路為至汽泵前置泵入口門前的卸荷水。由于密封結(jié)構(gòu)的原因,當(dāng)汽泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),水會(huì)沿著螺旋槽向汽泵內(nèi)部流動(dòng)。當(dāng)汽泵停運(yùn)以后,汽泵內(nèi)的水及密封水失去此動(dòng)力,因此會(huì)全部向外部流出,此時(shí)只依靠U型水封回凝汽器已不能滿足排水需要,從而導(dǎo)致水進(jìn)入小機(jī)潤(rùn)滑油。處理過程: 重新整定密封水自動(dòng)調(diào)整門的自調(diào)性能,滿足汽動(dòng)給水泵軸封在任一工況下,密封水不得大量外泄。防范措施: 1.小機(jī)正常運(yùn)行時(shí)采用以下措施防止小機(jī)油中進(jìn)水:(1) 密封水調(diào)閥投入“自動(dòng)”,調(diào)節(jié)正常水位,保持壓差在80100Kpa范圍內(nèi),密封水回水溫度在5070左右(與凝結(jié)
39、水溫度一致說明密封水壓力偏大;接近卸荷水溫度說明密封水壓力偏小),否則聯(lián)系熱工處理調(diào)門。(2) 投運(yùn)密封水時(shí)嚴(yán)格按操作票執(zhí)行,投運(yùn)密封水時(shí)應(yīng)首先開啟密封水回水至地溝門。(3) 發(fā)現(xiàn)汽泵密封水漏水,應(yīng)立即結(jié)合回水溫度與漏水情況調(diào)節(jié)密封水差壓;調(diào)整后如仍漏水嚴(yán)重應(yīng)部分開啟密封水回水至地溝門。(4) 汽泵密封水回水至凝汽器水封正常后水封放氣門應(yīng)開啟,以便回水暢通,注意放氣門開啟后應(yīng)不影響真空(5) 調(diào)節(jié)小機(jī)軸封壓力適當(dāng),不向外冒汽。(6) 正常運(yùn)行后凝泵出口壓力應(yīng)保持穩(wěn)定,防止大幅波動(dòng)使密封水壓不穩(wěn)。2. 當(dāng)小機(jī)跳閘后,應(yīng)立即進(jìn)行以下操作,防止小機(jī)油中進(jìn)水。(1) 迅速派人到就地將氣泵密封水由凝汽器
40、切至地溝。(2) DCS畫面檢查氣泵密封水調(diào)節(jié)門動(dòng)作正常,壓差正常,否則切至手動(dòng)并調(diào)整密封水壓力正常。(3) 運(yùn)行中汽泵正常停運(yùn)時(shí),應(yīng)提前開啟密封水回水門至地溝門。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)山東聊城時(shí)間2002年8月事故現(xiàn)象:機(jī)組高負(fù)荷時(shí)汽泵跳閘。8月21日9:50機(jī)組負(fù)荷609MW,A、B汽泵并列運(yùn)行,A、B、C、D、F五臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,電泵3000r/min運(yùn)行熱備用,(非正常方式),B泵因振動(dòng)大保護(hù)誤動(dòng)跳閘。手動(dòng)跳掉A、F磨,負(fù)荷降至369MW。8月22日汽泵廠家來函說明汽泵泵體振動(dòng)大可以不投跳閘保護(hù),因此將汽泵振動(dòng)跳閘保護(hù)解除。8月23日10:0
41、0又是B汽泵突然跳閘,手動(dòng)跳掉A、F磨煤機(jī),負(fù)荷由600MW降至440MW。原因分析: 跳閘原因不明。處理過程:保護(hù)解除。 防范措施: 機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,汽泵跳閘嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運(yùn)行,而且跳閘原因不明給生產(chǎn)帶來了隱患,制定以下措施:1. 汽泵跳閘后電泵應(yīng)聯(lián)動(dòng)開啟,否則應(yīng)迅速手動(dòng)開啟,維持汽包水位。2. 正常運(yùn)行時(shí),兩臺(tái)汽泵運(yùn)行,電泵做備用,應(yīng)將電泵勺管位置放至50%位置,當(dāng)汽泵跳閘,電泵聯(lián)動(dòng)快速給汽包上水。3. 如滿負(fù)荷一臺(tái)汽泵跳閘后,應(yīng)立即解除另一臺(tái)汽泵轉(zhuǎn)速自動(dòng),防止其瞬間超速導(dǎo)致跳機(jī)。5. 巡檢人員應(yīng)安時(shí)檢查設(shè)備,保證巡檢質(zhì)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見
42、問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)天津大唐盤電時(shí)間2002年12月10-13日事故現(xiàn)象:4#機(jī)高壓內(nèi)缸底部定位立銷脫落。原因分析: 屬安裝部門焊接質(zhì)量問題處理過程: 停機(jī)后重新焊接高壓內(nèi)缸底部定位立銷防范措施: 加強(qiáng)金屬監(jiān)督尤其是焊口的監(jiān)督力度,避免主設(shè)備主管道的嚴(yán)重缺陷的存在發(fā)生。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)天津大唐盤電時(shí)間2002年10月事故現(xiàn)象:中壓主汽門做活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)打不開。原因分析: 平衡管上截止閥沒有完全打開及節(jié)流孔過小造成閥門前后壓差過大(約240噸力),而油動(dòng)機(jī)開啟力只有11噸;另外,左、右閥門打開的負(fù)荷不同,左側(cè)為70MW,再熱壓力為0.2
43、4Mpa,右側(cè)為240MW,再熱壓力為1.37Mpa,說明左側(cè)主汽閥還有門軸卡澀現(xiàn)象。處理過程: 哈汽廠建議暫不做中壓主汽閥的活動(dòng)試驗(yàn)。防范措施: 聯(lián)系設(shè)備廠家,檢查是否存在上述缺陷,如有請(qǐng)廠家給予解決返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)大唐天津盤電時(shí)間2002年1月事故現(xiàn)象:小機(jī)油箱油中含水較多。原因分析:1 軸封送汽、抽汽壓力調(diào)節(jié)不當(dāng),軸封送汽壓力表精度低; 2 軸封送汽溫度過高,最高時(shí)達(dá)到300,對(duì)轉(zhuǎn)子的壽命影響很大,且蒸汽很容易進(jìn)入軸承箱內(nèi);3 濾油機(jī)取油口過高,距油箱最低點(diǎn)約150mm,濾水效果不好;4 油箱排煙風(fēng)機(jī)出力大,軸承箱和油箱內(nèi)負(fù)壓太大,由于
44、擋油環(huán)存在間隙,很容易將蒸汽和灰塵抽進(jìn)軸承箱內(nèi)。5 濾油機(jī)回油口在取油口同一側(cè)的上部,濾油形成死循環(huán);6 離心濾油機(jī)效果不理想;7 濾油時(shí)間短,對(duì)濾油工作不夠重視。處理過程: 采取濾油管改造,調(diào)整軸封壓力的方法,油中含水問題已明顯改善,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)將濾油機(jī)回油口改造后會(huì)起到更好的效果。但最重要的還是要增加濾油時(shí)間,調(diào)整好軸封送、抽汽參數(shù)。防范措施:1 將濾油機(jī)取油口改到油箱最底部,即將事故放油口之一改為濾油機(jī)取油口,原濾油機(jī)取油口改為事故放油口;2 在兩臺(tái)小機(jī)油箱間濾油機(jī)取、排油口連通管上各增加截止門一件,以實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)小機(jī)同時(shí)濾油;3 在兩臺(tái)小機(jī)油箱間濾油機(jī)取、排油口連通管上增加B小機(jī)側(cè)濾油機(jī)的
45、取、排油口,并各安裝截止門一件,以備安裝一臺(tái)濾水效果好的濾油機(jī);4 軸封風(fēng)機(jī)出口管加80節(jié)流孔板;5 更換軸封送汽管壓力表,調(diào)整小機(jī)軸封送、抽汽量及送汽溫度至最佳;6 在機(jī)組停運(yùn)時(shí)排凈油箱中的油,將濾油機(jī)排油口改到油箱的另一側(cè)。7 軸封送汽管加基地調(diào)節(jié)門,實(shí)現(xiàn)軸封送汽自動(dòng)調(diào)節(jié);8 加一臺(tái)濾油機(jī),保證每臺(tái)小機(jī)有一臺(tái)濾油機(jī)長(zhǎng)期濾油;9 將軸承箱擋油環(huán)改為密封環(huán)。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)大唐天津盤電時(shí)間2002年月2日事故現(xiàn)象:右側(cè)主汽閥差50mm關(guān)不到位。2002年2月18日機(jī)組按計(jì)劃停機(jī),當(dāng)負(fù)荷降至200MW時(shí)打閘停機(jī),右側(cè)主汽閥差50mm關(guān)不到位,再
46、次升至3000rpm打閘,還是關(guān)不到位。后將右側(cè)高調(diào)門打開,主汽閥才得以關(guān)閉。 原因分析: 閥桿與套筒間隙偏小;閥桿可能彎曲;操縱座殼體與彈簧有相互摩擦痕跡;操縱座各鉸鏈銷子間隙可能偏小。處理過程: 為保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,根據(jù)右側(cè)主汽門的現(xiàn)象,對(duì)左、右側(cè)兩件主汽門進(jìn)行解體檢查工作。解體檢查發(fā)現(xiàn),閥碟襯套內(nèi)孔在兩端和中間部位有嚴(yán)重拉毛現(xiàn)象,測(cè)量尺寸,內(nèi)孔已變形,最小處只有203.10mm(要求203.20-203.25), 經(jīng)陡電項(xiàng)目部、哈汽廠及電廠有關(guān)人員的努力下,對(duì)襯套變形處進(jìn)行了修刮處理,處理后閥碟與襯套間隙約0.40mm(要求0.280.38mm)。經(jīng)機(jī)組啟動(dòng)后打閘,可以保證主汽門正
47、常關(guān)閉。防范措施: 設(shè)備安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格測(cè)量主汽門及調(diào)節(jié)汽門閥桿與閥桿套的間隙,保證在合格范圍內(nèi)。 返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)大唐天津盤電時(shí)間2002年月3日事故現(xiàn)象:#1高加事故疏水調(diào)節(jié)門前手動(dòng)門墊片共發(fā)生了三次漏汽現(xiàn)象。原因分析: 認(rèn)為管道存在應(yīng)力,由于該管所處的位置較狹窄,施工較難,增加了維護(hù)量,3號(hào)高加正常疏水至除氧器調(diào)節(jié)門前手動(dòng)門閥門體有漏點(diǎn)。處理過程: 經(jīng)討論及請(qǐng)示,決定將高加疏水系統(tǒng)建議由法蘭聯(lián)接改為焊接。防范措施: 我廠情況如和上述情況相近,也應(yīng)將高加疏水系統(tǒng)由法蘭聯(lián)接改為焊接。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(
48、電廠)大唐天津盤電時(shí)間2002年月3日事故現(xiàn)象:本月,#2汽泵機(jī)械密封連續(xù)兩次出現(xiàn)水溫高,最高一次達(dá)89。原因分析: 工業(yè)水的水質(zhì)太差,造成管路淤積。處理過程: 經(jīng)檢查清掃,降至36。防范措施: 建議加快循環(huán)水處理的建設(shè)進(jìn)度,防止水庫的水直接進(jìn)入水塔。為作好平安過夏,應(yīng)加大地下抽水量,并增加幾臺(tái)深井泵。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)大唐天津盤電時(shí)間2002年月7日事故現(xiàn)象:綜合給水泵房#1、#2生活水泵,#2、#3生產(chǎn)水泵經(jīng)常發(fā)生不打水現(xiàn)象。原因分析: 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查及核對(duì)圖紙后發(fā)現(xiàn):該設(shè)計(jì)中上述四臺(tái)水泵的入口在一條母管上,且沒有設(shè)置放氣門。由于上述原因,導(dǎo)致
49、在入口水箱空罐后再重新注水時(shí)在管路的端部的氣體放不出去,泵處于氣蝕狀態(tài),入口供水不足,且出口設(shè)有一高位水箱,如果泵出口壓力不足,則出口逆止門打不開,泵處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),隨泵空轉(zhuǎn)時(shí)間加長(zhǎng),泵內(nèi)水溫度升高,入口汽化現(xiàn)象加重,泵出口壓力再次下降。處理過程: 針對(duì)上述現(xiàn)象,經(jīng)核對(duì)圖紙后,將入口母管的兩端部加裝放氣閥門。再次啟動(dòng)后,缺陷消除。防范措施: 我廠綜合給水泵房系統(tǒng)如果和大唐盤山綜合給水泵房系統(tǒng)一樣,應(yīng)在施工時(shí)將入口母管的兩個(gè)端部加裝放氣閥門,確保設(shè)備以后運(yùn)行穩(wěn)定。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)大唐天津盤電時(shí)間2002年月7日事故現(xiàn)象:#4機(jī)本體安裝主要缺陷:1
50、. 大部分墊鐵出廠前沒有經(jīng)過刮研。2. 有9組墊鐵的調(diào)整螺桿存在嚴(yán)重缺陷,必須進(jìn)行機(jī)加工。3. 各組墊鐵厚度偏差太大:67.874,而墊鐵調(diào)整范圍僅3。原因分析: 設(shè)備制造問題。處理過程: 再安裝和檢修時(shí)進(jìn)行處理。防范措施: 設(shè)備交貨前加強(qiáng)監(jiān)造,嚴(yán)格檢驗(yàn),確保質(zhì)量。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)大唐天津盤電時(shí)間2001年月12日事故現(xiàn)象: #3汽輪發(fā)電機(jī)組試運(yùn)期間出現(xiàn)大負(fù)荷下高壓軸封處漏汽嚴(yán)重。原因分析: 經(jīng)分析,為高壓軸封母管節(jié)流孔偏小。處理過程: 將軸封母管節(jié)流孔板內(nèi)徑由113擴(kuò)至125。防范措施: 檢查我廠高壓軸封母管節(jié)流孔板內(nèi)徑是否合適。返回目錄國(guó)
51、產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)大唐天津盤電時(shí)間2002年月10日事故現(xiàn)象: #4機(jī)循環(huán)泵出口蝶閥操作油站改建。原因分析: #4機(jī)循環(huán)泵出口蝶閥操作油站布置太緊湊,沒有檢修空間和通道。處理過程: 今后有條件停機(jī)時(shí)將油站放到比較合適的位置。防范措施: 我廠循環(huán)泵出口蝶閥操作油站布置時(shí)應(yīng)考慮以后的檢修空間和通道。避免安裝后再改造。返回目錄國(guó)產(chǎn)600MW機(jī)組運(yùn)行中常見問題的分析及預(yù)防措施地點(diǎn)(電廠)邯峰電廠時(shí)間2001年1月6日事故現(xiàn)象:#2主汽壓力變送器鎖母漏汽,吹壞#1主汽管壓力測(cè)點(diǎn)原因分析:主汽壓力測(cè)點(diǎn)壞的原因?yàn)?2主汽壓力變送器鎖母漏汽,吹壞#1主汽管壓力測(cè)點(diǎn)(爐側(cè))處理過程:1月13日13:01#1機(jī)負(fù)荷500MW,主汽壓力測(cè)點(diǎn)10LBA10CP103、10LBA20CP103突然同時(shí)失去指示,1A、1
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 工藝基礎(chǔ)培訓(xùn)課件
- 《陳列無聲的語言》課件
- 培訓(xùn)專員課件
- 小學(xué)生語文作文冬天課件
- 人教版七年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)有理數(shù)計(jì)算題分類及混合運(yùn)算練習(xí)題(200題)
- 裝飾電氣培訓(xùn)課件
- 2023年度江西省政府采購評(píng)審專家資格測(cè)試卷含答案
- 《考試情況分析》課件
- 《物理課程與教學(xué)論》課件
- 2025年高二化學(xué)寒假銜接講練 (人教版)寒假提升練-專題13 原子結(jié)構(gòu)(教師版)
- 2024-2025學(xué)年冀人版科學(xué)四年級(jí)上冊(cè)期末測(cè)試卷(含答案)
- 2024年危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全生產(chǎn)管理人員證考試題庫及答案
- 江蘇省宿遷市沭陽縣2023-2024學(xué)年八年級(jí)上學(xué)期期末英語試題
- 【8物(科)期末】合肥市廬陽區(qū)2023-2024學(xué)年八年級(jí)上學(xué)期期末質(zhì)量檢測(cè)物理試卷
- 國(guó)家安全知識(shí)教育
- 安全隱患大排查大整治專項(xiàng)行動(dòng)方案
- 2024-2030年中國(guó)停車場(chǎng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)投資策略研究報(bào)告
- 藍(lán)軍戰(zhàn)略課件
- 物業(yè)管理重難點(diǎn)分析及解決措施
- 北京郵電大學(xué)《數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)》2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 科學(xué)計(jì)算語言Julia及MWORKS實(shí)踐 課件8 - 基本數(shù)據(jù)類型
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論