數(shù)控維修--FANUC伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障維修四-4_第1頁
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1、數(shù)控維修-FANUC伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障維修四第六課第一課 FANUC 伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障維修 60例 例217系統(tǒng)主板不良引起的跟隨誤差報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6ME的加工中心,在加工過程中,突然停機(jī),CRT顯示401、410、420報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC 6M系統(tǒng)CRT上顯示401報(bào)警的含義與可能的原因同上。報(bào)警410、420的含義是“X軸和Y軸停止時(shí)的位置偏差過大”,其可能的原因有: 1)位置偏差值設(shè)定錯(cuò)誤。2)輸入電源電壓太低。 3)伺服電動(dòng)機(jī)不良。 4)電動(dòng)機(jī)的動(dòng)力線和反饋線連接故障。 5)速度控制單元故障以及系統(tǒng)主板的位置控制部分故障,等等。 考慮到本機(jī)

2、床X、Y軸速度控制單元同時(shí)存在報(bào)警,因此,故障一般都與速度控制單元的公共部分有關(guān)。 通過檢查伺服驅(qū)動(dòng)器電源、速度控制單元輔助電源、速度控制單元與CNC的連接等公共部分,未發(fā)現(xiàn)不良:初步判定可能是系統(tǒng)主板的位置控制部分不良引起的??紤]到現(xiàn)場(chǎng)有同類機(jī)床,為維修提供了便利。通過替換主板,確認(rèn)了故障是由于系統(tǒng)主板不良引起的,直接更換主板后,排除故障,機(jī)床恢復(fù)正常。 例218編碼器不良引起的跟隨誤差報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套FANUC 3MA系統(tǒng)的數(shù)控銑,在運(yùn)行過程中系統(tǒng)顯示ALM31報(bào)警。 分析及處理過程:FANUC 3MA系統(tǒng)顯示ALM 31報(bào)警的含義是“坐標(biāo)軸的位置跟隨誤差大于規(guī)定值”。 通

3、過系統(tǒng)的診斷參數(shù)DGN 800、801、802檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)床停止時(shí)DGN 800(X軸的位置跟隨誤差)在1與2之間變化;DGN801 (Y軸的位置跟隨誤差)在1與1之間變化;但DGN802 (Z軸的位置跟隨誤差)值始終為“0”。由于伺服系統(tǒng)的停止是閉環(huán)動(dòng)態(tài)調(diào)整過程,其位置跟隨誤差不可以始終為“0”,現(xiàn)象表明Z軸位置測(cè)量回路可能存在故障。 為進(jìn)一步判定故障部位,采用交換法,將Z軸和X軸驅(qū)動(dòng)器與反饋信號(hào)互換,即:利用系統(tǒng)的X軸輸出控制Z軸伺服,此時(shí),診斷參數(shù)DGN 800數(shù)值變?yōu)?,但DGN 802開始有了變化,這說明系統(tǒng)的Z軸輸出以及位置測(cè)量輸入接口無故障。故障最大的可能是Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的內(nèi)裝式

4、編碼器或編碼器的連接電纜存在不良。 通過示波器檢查Z軸的編碼器,發(fā)現(xiàn)該編碼器輸出信號(hào)不良;更換新的編碼器,機(jī)床即恢復(fù)正常。 例219例220機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)引起的跟隨誤差報(bào)警的故障維修 例219故障現(xiàn)象:一臺(tái)采用FANUC 6M系統(tǒng)的臥式加工中心,在B軸旋轉(zhuǎn)時(shí)(不論手動(dòng)或回參考點(diǎn)),出現(xiàn)ALM403、ALM441報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC 6M系統(tǒng)出現(xiàn)ALM403、441報(bào)警的含義同前。檢查該機(jī)床的實(shí)際情況,發(fā)現(xiàn)機(jī)床配用的是齒牙盤回轉(zhuǎn)工作臺(tái),工作臺(tái)的回轉(zhuǎn)應(yīng)首先抬起轉(zhuǎn)臺(tái)后,才能進(jìn)行。 檢查機(jī)床的實(shí)際動(dòng)作,當(dāng)按下B軸方向鍵后,轉(zhuǎn)臺(tái)有“抬起”動(dòng)作,但回轉(zhuǎn)動(dòng)作一開始即出現(xiàn)以上報(bào)警。 現(xiàn)場(chǎng)分析,估計(jì)

5、報(bào)警的原因是由于工作臺(tái)抬起不到位引起的。進(jìn)一步檢查,確認(rèn)以上原因;重新調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)臺(tái)抬起行程,確保抬起到位后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。 例220故障現(xiàn)象:一臺(tái)采用FANUC 6M系統(tǒng)的進(jìn)口立式加工中心,在A軸回轉(zhuǎn)時(shí),出現(xiàn)ALM403、ALM441報(bào)警。 分析與處理過程:機(jī)床故障的分析過程同前例,但現(xiàn)場(chǎng)分析試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)本機(jī)床故障與上面幾例的區(qū)別是,在本例中,當(dāng)取下工件后,A軸運(yùn)動(dòng)立即恢復(fù)正常,報(bào)警消除。 為了分析比較,維修時(shí)測(cè)量了有工件與無工件時(shí)的電動(dòng)機(jī)負(fù)載情況,測(cè)量發(fā)現(xiàn),當(dāng)裝上工件尾架頂尖伸出后,A軸伺服電動(dòng)機(jī)電流立即上升,直到超過額定電流。 根據(jù)以上現(xiàn)象,可以初步判定A軸過載的原因是尾架干涉引起的;

6、重新調(diào)整尾架伸出行程與壓力,并監(jiān)視A軸電流,保證尾架伸出后電動(dòng)機(jī)電流在額定的30左右,故障消失,機(jī)床恢復(fù)正常。 例221連接不良引起跟隨誤差報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6M系統(tǒng)的數(shù)控銑(二手設(shè)備),開機(jī)后移動(dòng)X軸,CNC顯示ALM411、ALM401報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC 6M系統(tǒng)ALM401報(bào)警的內(nèi)容同前,ALM411報(bào)警的含義是“運(yùn)動(dòng)時(shí)X軸跟隨誤差超過”。進(jìn)一步分析、試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)全部參數(shù)設(shè)置正確,開機(jī)時(shí)驅(qū)動(dòng)器無報(bào)警,且利用增量方式或手輪方式少量移動(dòng)X軸(0.2mm),機(jī)床仍無報(bào)警,且顯示變化,但電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn)。通過診斷參數(shù)檢查X軸跟隨誤差DGN800的值,發(fā)現(xiàn)在

7、X軸運(yùn)動(dòng)時(shí),其值不斷增加,當(dāng)超過200時(shí),即出現(xiàn)報(bào)警,這一點(diǎn)與系統(tǒng)的“停止時(shí)允差”監(jiān)控參數(shù)一致。 由于機(jī)床開機(jī)時(shí)速度控制單元均無報(bào)警,且CNC跟隨誤差能變化,初步判定機(jī)床的CNC與速度控制單元均無故障。利用萬用表測(cè)量驅(qū)動(dòng)器的VCMD(速度給定電壓)輸入,發(fā)現(xiàn)此值始終為“0”,即:故障原因?yàn)镃NC的速度給定電壓未輸入到驅(qū)動(dòng)器。 在故障確定后,檢查CNC至速度控制單元的連線,發(fā)現(xiàn)X軸速度給定輸出線中間已斷裂;重新連接后,故障排除,X軸即可正常工作。 例222速度控制單元不良引起跟隨誤差報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6M系統(tǒng)的立式加工中心,在自動(dòng)加工過程中突然出現(xiàn)ALM401、ALM

8、431報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC 6M系統(tǒng)ALM 401、ALM 431的含義同前述。故障的分析與測(cè)量過程同上例。 經(jīng)測(cè)量速度控制單元的測(cè)量端CHl8上的VCMD輸入有電壓,但測(cè)量端CH8上的電流給定值始終為0V,判定故障應(yīng)與速度調(diào)節(jié)器回路有關(guān)。 對(duì)照FANUC直流伺服單元原理圖分析、檢查速度調(diào)節(jié)器各組成元器件,經(jīng)測(cè)量發(fā)現(xiàn)速度調(diào)節(jié)器的集成運(yùn)算放大器Q1的反向輸入端(Q1的2腳)輸入有電壓,但Q1的輸出端(Q1的1腳)始終為0V,由此確認(rèn)Q1損壞。更換同規(guī)格的集成運(yùn)算放大器后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。 例223系統(tǒng)參數(shù)錯(cuò)誤引起跟隨誤差報(bào)警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 6ME的

9、加工中心,在開機(jī)后CRT顯示401、410、411、420、421、430、431號(hào)報(bào)警。 分析與處理過程:FANUC 6M系統(tǒng)CRT上顯示以上報(bào)警的含義及分析過程同前。初步判定故障發(fā)生在速度控制單元的公共部分。 檢查伺服驅(qū)動(dòng)器電源、速度控制單元輔助電源等公共部分,未發(fā)現(xiàn)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)存在不良。考慮到在一般情況下,同時(shí)發(fā)生X軸、Y軸、Z軸伺服驅(qū)動(dòng)器損壞的可能性較小,因此維修時(shí)檢查了伺服系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)床的部分參數(shù)存在不同程度上的錯(cuò)誤。在故障原因不明的情況下,根據(jù)機(jī)床原出廠數(shù)據(jù),首先對(duì)參數(shù)進(jìn)行了恢復(fù),重新開機(jī)后,故障清除,機(jī)床恢復(fù)正常工作。 為了保證加工精度,又對(duì)機(jī)床的間隙、螺距等

10、參數(shù)進(jìn)行了重新測(cè)量與補(bǔ)償,機(jī)床的精度得到了恢復(fù),機(jī)床工作完全正常。 本故障的真正原因不明,初步判斷屬于偶然性干擾引發(fā)的存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)混亂。 例224例229運(yùn)動(dòng)不平穩(wěn)故障維修 例224故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 7M系統(tǒng)的加工中心,進(jìn)給加工過程中,發(fā)現(xiàn)Y軸有振動(dòng)現(xiàn)象。 分析與處理過程:加工過程中坐標(biāo)軸出現(xiàn)振動(dòng)、爬行現(xiàn)象與多種原因有關(guān),故障可能是機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的原因,亦可能是伺服進(jìn)給系統(tǒng)的調(diào)整與設(shè)定不當(dāng)?shù)鹊取?為了判定故障原因,將機(jī)床操作方式置于手動(dòng)方式,用手搖脈沖發(fā)生器控制Y軸進(jìn)給,發(fā)現(xiàn)Y軸仍有振動(dòng)現(xiàn)象。在此方式下,通過較長(zhǎng)時(shí)間的移動(dòng)后,Y軸速度單元上OVC報(bào)警燈亮。證明Y軸伺服驅(qū)動(dòng)器發(fā)生了過電流報(bào)警,根據(jù)以上現(xiàn)象,分析可能的原因如下: 1)電動(dòng)機(jī)負(fù)載過重。 2)機(jī)械傳

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