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文檔簡介
1、技 術 文 件編號:GL-XW0703B-2008東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責任公司二期(2×350MW)機組#7鍋爐除灰、除渣調試報告內蒙電建一公司檢修調試公司2009年04月01日調試報告編號:GL-XW0703B-2008項目負責人: 試驗人員: 報告編寫: 報告校閱: 報告打?。?報告初審:報告審核:報告批準:批準日期: 目 錄1概述32調試人員及時間7 3調試條件74除灰、除渣系統(tǒng)調試75調試結果86調試過程出現(xiàn)的主要問題及處理9附頁:調試質量檢查分項簽證單10鍋爐除灰、除渣系統(tǒng)調試報告1概述1.1 除灰、除渣系統(tǒng)概況本工程擬采用正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)。每臺爐配2臺雙室四電場靜
2、電除塵器,共16個灰斗。每臺爐濃相氣力輸灰系統(tǒng)的輸送能力按鍋爐MCR工況下設計煤種排灰量的200%進行設計;除塵器灰斗設氣化風系統(tǒng),要求配置氣化風機、電加熱器及灰斗氣化板;兩臺爐共用灰?guī)?座,通過切換閥可任意切換。共設直徑為10m、容積為1200m3的鋼制平底粗灰?guī)?座、細灰?guī)?座。庫頂設壓力真空釋放閥,脈沖布袋除塵器。庫內設料位計、檢修人孔門。庫底設氣化裝置,氣化面積不小于庫底面積的15%。庫下設三個出口,一路經給料機、干灰散裝機后裝車外運,另二路經給料機、雙軸攪拌機加濕后裝車送往灰場。除渣系統(tǒng)采用水浸式刮板撈渣機連續(xù)除渣的機械輸送系統(tǒng),供水溫度33,水量調節(jié)閥采用手動。撈渣機運行出力:正常
3、4t/h,最大:30t/h,運行速度:不大于1m/min。 除灰設備參數(shù): 輸灰設備運行方式(多臺同時運行或單臺交錯運行):輸送系統(tǒng)設計出力: 84.42 t/h輸送壓力: 0.250.3 MPa輸送灰氣比: 36 kg/kg輸送起始速度: 3 m/s輸送末端速度: 11 m/s 脈沖布袋除塵器: 規(guī)格型號: CMC-86 數(shù)量: 3 臺 過濾面積: 86 m2 過濾風速: 0.8 m/min 濾袋數(shù)量: 88個 雙軸攪拌機: 規(guī)格型號: FJB150 出力: 150 t/h 數(shù)量: 6 臺 水量: 35 m3/h 水壓: 0.2 0.6 MPa 功率: 30 kw 灰?guī)鞖饣L系統(tǒng) 風機: 4
4、臺(采用臥式密集型,供貨包括進出口消音器、進口 空氣過濾器、安全閥、柔性連接等) 規(guī)格型號: SSR-125 數(shù)量: 4 臺 風量: 13 Nm3/min 風壓: 80Kpa 空氣電加熱器: 3臺 規(guī)格型號: DYK30 功率: 30 kw 除渣設備參數(shù):水浸式刮板撈渣機(SSC)序號項 目參 數(shù)1制造商青島四洲電力設備有限公司2型式液壓驅動水浸刮板式3輸送量5-30 th4刮板速度0.5 -3mmin5冷卻水量及壓力正常工況40 m3h、0.3 MPa最大工況 55 m3h、0.3 MPa(吹灰時)6密封水量及壓力40 m3h、0.3 MPa(參與冷卻)7溢流水溫度<60 8溢流水含灰
5、量500 mg/l9刮 板刮板材料和厚度Q235+ZG2565Mn,10mm刮板寬度1342 mm槽體材料和厚度10 mm液壓工作站序號項 目參 數(shù)1液壓工作站制造商青島四洲公司型式搖扇式液壓泵型號CB-FC20-FL出口油壓12MPa2電動機型號Y2-132S-4功率5.5KW電流11.8A渣倉序號項 目參 數(shù)1渣倉直徑6.5 m2有效容積:(存渣)110 m33渣倉總高度11 m4直筒體部分高度1.3m5錐體部分高度4.9m6濕渣堆積重度1.4 tm37數(shù)量2座爐8倉壁振動器型號FBS-10功率0.75 kW電壓380 V頻率1460次min數(shù)量(臺)12 9渣倉總重量86000 Kg1.
6、4 調試概況2009年02月10日至2009年03月25日,在#7鍋爐除灰、除渣設備安裝完畢后,進入調試階段。由調試、建設、監(jiān)理、生產等單位及廠家大力配合下,先后完成撈渣機、渣倉、沖渣水系統(tǒng)、氣力輸灰至灰?guī)煜到y(tǒng)分部試運等試驗調試工作,至機組整套啟動,各系統(tǒng)均順利投運,正常運行。2調試人員及時間參加人員:李 樂 侯長春 張 晶 馬雨龍 時 間:2009年02月10日至2009年03月25日3調試條件3.1 除灰系統(tǒng)各輔機單體試轉完畢3.2 除灰系統(tǒng)閥門及控制機構調試完畢3.3 撈渣機、碎渣機本體安裝完畢3.4 撈渣機、碎渣機單體試轉合格4除灰、除渣系統(tǒng)調試4.1 除灰系統(tǒng)調試4.1.1 除灰系統(tǒng)
7、靜態(tài)聯(lián)鎖保護試驗1)灰斗氣化風機聯(lián)鎖保護試驗;2)電加熱器溫度控制聯(lián)鎖保護試驗;3)系統(tǒng)內閥門傳動及聯(lián)鎖試驗。4.1.2 空壓機系統(tǒng)調試與調整4.1.3 氣力除灰系統(tǒng)整套啟動調試1)啟動灰斗氣化風機;2)啟動電加熱器;3)開啟壓縮空氣控制總門;4)程控控制一、二、三、四電場下部倉泵動作及吹掃時間,達到正常運行水平。4.1.4 倉泵吹掃時間待正常運行后,根據實際情況設定。4.2 除渣系統(tǒng)調試4.2.1撈渣機啟停聯(lián)鎖試驗4.2.2 檢查#7爐渣溝,通暢無大塊雜物,且沖渣水噴嘴間距合適。4.2.3 程控啟動#7爐除渣設備,調整撈渣機轉速,具備正常運行投運條件。過載、掉鏈、撕鏈、卡鏈保護與報警裝置,鏈條拉緊顯和停車自動報警裝置動作正確。脫水渣倉運行正常,倉壁振動器擊振效果良好,排渣渣門動作靈活。4.2.6 電三通、皮帶機試運合格,聯(lián)鎖保護動作正確,4.3空氣壓縮機調試4.3.1 檢查系統(tǒng)管道清潔無雜物、無滲漏 4.3.2 各項聯(lián)鎖及保護信號項目齊全、動作正確試驗合格 熱工儀表校驗準確、安裝正確 空壓機已試運、軸承溫度、振動正常,各項參數(shù)符合要求5調試結果除灰、除渣系統(tǒng)在調試組織、建設、生產、安裝、監(jiān)理及廠家的大力協(xié)助、積極配合下,經過近2月精心調試,調試結果合格,已經具備正常投運條件。6調試過程出現(xiàn)的主要
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