大型化工事故案例分析_第1頁
大型化工事故案例分析_第2頁
大型化工事故案例分析_第3頁
大型化工事故案例分析_第4頁
大型化工事故案例分析_第5頁
已閱讀5頁,還剩55頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、化工廠事故案例分析化工廠事故案例分析事故案例目錄 第一章:火災(zāi)事故案例 一:淄博中軒生化有限公司6.16火災(zāi)事故 二:山東赫達(dá)股份有限公司9.12爆燃事故 三:濟(jì)南市某化工廠氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管雷擊著火事故 四:菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫11.23 爆燃事故 五:吉林化學(xué)工業(yè)公司化肥廠火災(zāi)事故 六:鍋爐長期高負(fù)荷運(yùn)行引發(fā)火災(zāi)事故 七;制度不全操作不當(dāng) 引發(fā)爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故 八:爆炸危險(xiǎn)區(qū)域使用非防爆電氣設(shè)備引發(fā)火災(zāi) 九:興化化工公司甲醇儲罐爆炸燃燒事故十: 十:某化工廠動火措施不完善 氣柜方箱著火事故 第二章:爆炸事故 一:山西某化工廠壓力容器爆炸事故案例 二:安

2、徽某化肥廠汽車槽車液氨儲罐爆炸 三:山東博豐大地工貿(mào)有限公司“7.27”爆炸事故 四:陜西省渭南某飼料添加劑廠環(huán)氧乙烷計(jì)量泵爆炸事故 五:河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲氣箱爆炸 六:某石化總廠化工一廠換熱器爆炸 七:山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7.11”爆炸事故 八:鍋爐爐膛煤氣爆炸事故案例 九:山東德齊龍化工集團(tuán)氮?dú)錃怏w泄漏爆炸事故 十: 動火前檢查欠詳 作業(yè)中爆炸傷人2008年6月16日16時(shí)30分左右,淄博中軒生化有限公司黃原膠技改項(xiàng)目提取崗位一臺離心機(jī)在由生產(chǎn)廠家浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司技術(shù)員李國奕進(jìn)行檢修完畢,試車過程中發(fā)生閃爆,并引起火災(zāi),造成7人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失12萬元。 1

3、事故經(jīng)過 淄博中軒生化有限公司位于臨淄區(qū)東外環(huán)路中段,法定代表人史正富,總經(jīng)理杜金鎖,現(xiàn)有職工人400人,主要產(chǎn)品黃原膠。該公司6000噸/年黃原膠技改項(xiàng)目于2007年7月5日取得設(shè)立和安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查手續(xù),2007年12月21日取得試生產(chǎn)方案備案告知書。事發(fā)時(shí)正處于試生產(chǎn)階段。 一:淄博中軒生化有限公司一:淄博中軒生化有限公司6.16火災(zāi)事故火災(zāi)事故 2事故原因 (1)據(jù)調(diào)查分析,浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司技術(shù)員李國奕,違反離心機(jī)操作規(guī)程,對檢修的離心機(jī)各進(jìn)出口沒有加裝盲板隔開,也沒有進(jìn)行二氧化碳置換,造成離心機(jī)內(nèi)的乙醇可燃?xì)怏w聚集,且對檢修的離心機(jī)攪龍與外包筒筒壁間隙沒有調(diào)整到位,違規(guī)開動離

4、心機(jī)進(jìn)行單機(jī)試車,致使離心機(jī)攪龍與外包筒筒壁摩擦起火,是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。 (2)淄博中軒生化有限公司未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專職安全管理人員;未落實(shí)設(shè)備檢修管理規(guī)定,未制定檢修方案,未執(zhí)行檢修操作規(guī)程;未落實(shí)對外來人員入廠安全培訓(xùn)教育;主要負(fù)責(zé)人杜金鎖未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé),未督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患,是導(dǎo)致事故發(fā)生的間接原因。 3防范措施 (1)進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目安全許可工作,重點(diǎn)抓好試生產(chǎn)環(huán)節(jié)安全監(jiān)管。企業(yè)嚴(yán)格按照山東省化工建設(shè)項(xiàng)目安全試車工作規(guī)范,規(guī)范試生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工作程序,落實(shí)試生產(chǎn)前和試生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)安全措施,確保試生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全。 (2)

5、促進(jìn)企業(yè)主體責(zé)任落實(shí),企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格開展培訓(xùn)教育。企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行化工安全生產(chǎn)41條禁令;認(rèn)真組織宣貫學(xué)習(xí)化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令和化工企業(yè)安全生產(chǎn)禁令教育讀本,提高員工的安全意識,減少和杜絕三違現(xiàn)象,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為,不斷提高安全管理水平。 (3)借鑒國外大公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),積極探索應(yīng)用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)等技術(shù),提高化工生產(chǎn)裝置潛在風(fēng)險(xiǎn)辨識能力。 (4)逐步拓展行業(yè)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。建立企業(yè)異?;顒訄?bào)告制度,突出異?;顒樱z、維修作業(yè)、停復(fù)產(chǎn)、開停車、試生產(chǎn)、廢棄物料處理和廢舊裝置拆除)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管。 2010年9月12日,山東赫達(dá)股份有限公司發(fā)生爆燃事故,造成2人重傷,2人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)

6、損失約230余萬元。 1事故經(jīng)過 山東赫達(dá)股份有限公司位于淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)王村,注冊資本19883340元,職工總數(shù)220人,主要從事纖維素醚系列產(chǎn)品、PAC精制棉、壓力容器制造等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,其中纖維素醚系列產(chǎn)品,產(chǎn)量為6000噸/年,纖維素醚項(xiàng)目始建于2000年。 2010年9月12日11時(shí)10分左右,山東赫達(dá)股份有限公司化工廠纖維素醚生產(chǎn)裝置一車間南廠房在脫絨作業(yè)開始約1小時(shí)后,脫絨釜罐體下部封頭焊縫處突然開裂(開裂長度120cm,寬度1cm),造成物料(含有易燃溶劑異丙醇、甲苯、環(huán)氧丙烷等)泄漏,車間人員聞到刺鼻異味后立即撤離并通過電話向生產(chǎn)廠長報(bào)告了事故情況,由于泄漏過程中產(chǎn)生

7、靜電,引起車間爆燃。南廠房爆燃物擊碎北廠房窗戶,落入北廠房東側(cè)可燃物(纖維素醚及其包裝物)上引發(fā)火災(zāi),北廠房員工迅速撤離并組織救援,10分鐘后火勢無法控制,救援人員全部撤離北廠房,北廠房東側(cè)發(fā)生火災(zāi)爆炸, 2小時(shí)后消防車趕到火災(zāi)被撲滅。事故造成2人重傷,2人輕傷。 二:山東赫達(dá)股份有限公司二:山東赫達(dá)股份有限公司9.12爆燃事故爆燃事故 2事故原因 (1)據(jù)調(diào)查分析,事故發(fā)生的直接原因是:纖維素醚生產(chǎn)裝置無正規(guī)設(shè)計(jì),脫溶釜罐體選用不銹鋼材質(zhì),在長期高溫環(huán)境、酸性條件和氯離子的作用下發(fā)生晶間腐蝕,造成罐體下部封頭焊縫強(qiáng)度降低,發(fā)生焊縫開裂,物料噴出,產(chǎn)生靜電,引起爆燃。 (2)事故發(fā)生的間接原因

8、是:企業(yè)未對脫絨釜罐體的檢驗(yàn)檢測做出明確規(guī)定,罐體外包有保溫材料,檢驗(yàn)檢測方法不當(dāng),未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)脫絨釜晶間腐蝕現(xiàn)象,也未能從工藝技術(shù)角度分析出不銹鋼材質(zhì)的脫絨釜發(fā)生晶間腐蝕的可能性;生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)圖紙不符合國家規(guī)定,圖紙載明的設(shè)計(jì)單位為淄博泰科工程設(shè)計(jì)有限公司,但無設(shè)計(jì)公司單位公章,無設(shè)計(jì)人員簽字,未載明脫絨釜材質(zhì)要求,存在設(shè)計(jì)缺陷;脫絨釜操作工在脫絨過程中升氣閥門開度不足,存在超過工藝規(guī)程允許范圍(0.05MP以下)的現(xiàn)象,致使釜內(nèi)壓力上升,加速了脫絨釜下部封頭焊縫的開裂。安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告中對脫絨工序危險(xiǎn)有害分析不到位,未提及脫絨釜存在晶間腐蝕的危險(xiǎn)因素。 3防范措施 (1)進(jìn)一步完善建設(shè)項(xiàng)目

9、安全許可工作,嚴(yán)格按照三同時(shí)要求,落實(shí)各項(xiàng)規(guī)范要求,設(shè)計(jì)、施工、試生產(chǎn)等各個(gè)階段應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行。 (2)嚴(yán)格按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求開展日常設(shè)備的監(jiān)督檢驗(yàn)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備腐蝕等隱患。 (3)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作,嚴(yán)禁超過工藝規(guī)程允許范圍運(yùn)行。 (4)進(jìn)一步規(guī)范評價(jià)單位的評價(jià)工作,提高安全評價(jià)報(bào)告質(zhì)量,切實(shí)為企業(yè)提供安全保障。三:濟(jì)南市某化工廠氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管雷擊著火三:濟(jì)南市某化工廠氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管雷擊著火事故事故 1事故經(jīng)過 2004年8月26日,濟(jì)南市某化工廠一臺4M20-75/320型壓縮機(jī)放空管因遭雷擊發(fā)生著火事故。 2004年8月26日9時(shí),正值雷雨天氣,廠內(nèi)設(shè)備運(yùn)行正常。忽然

10、一聲雷鳴過后,廠內(nèi)巡視檢查工人發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)8號氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)放空管著火。在通知廠領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí),立即向廠消防救援隊(duì)報(bào)警。廠消防救援隊(duì)在最短的時(shí)間內(nèi)趕到著火現(xiàn)場,在消防救援隊(duì)和聞訊趕來的廠干部及職工的共同努力下,撲滅了著火,沒有釀成重大火災(zāi),避免了更大的損失。 2事故原因 (1)氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級放空用截止閥,在長期的使用過程中磨損嚴(yán)重,沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行維修和更換,造成個(gè)別放空截止閥內(nèi)漏嚴(yán)重,使氮?dú)錃馔ㄟ^放空管進(jìn)入大氣遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。 (2)氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級油水分離器在排放油水時(shí),所排出的油水都進(jìn)入到集油器內(nèi),而集油器放空管連接到放空總管上。操作工人在進(jìn)行排放油水的過程中,沒能按照操作規(guī)程進(jìn)行操作

11、,使氮?dú)錃膺M(jìn)入集油器后隨放空管進(jìn)入大氣。在排放過程中遭遇雷擊而發(fā)生著火事故。 (3)由于放空管沒有單獨(dú)的避雷設(shè)施而遭受雷擊也是此次著火事故的重要原因。由于該廠采取的避雷措施是在壓縮機(jī)廠房上安裝避雷帶,而放空管的高度超過了避雷帶,其它的避雷針又不能覆蓋放空管,因此引發(fā)此次著火事故。 3防范措施 上述分析肯定了這次事故的主要原因是大量的可燃?xì)怏w - -氮?dú)錃膺M(jìn)入大氣,以及防雷措施不合理造成的,因此針對這次著火事故提出了如下具體的防治措施: (1)對氮?dú)錃鈮嚎s機(jī)各級放空用截止閥進(jìn)行定期檢驗(yàn),磨損嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或者更換新的截止閥。從而避免因閥門內(nèi)漏使氮?dú)錃膺M(jìn)入大氣造成事故。 (2)加強(qiáng)巡回檢查,

12、確保油水分離器的排放操作按規(guī)定進(jìn)行,嚴(yán)格規(guī)定其排放操作時(shí)間。 (3)按標(biāo)準(zhǔn)正確設(shè)置避雷裝置。這次事故發(fā)生后,廠內(nèi)技術(shù)人員按防雷的基本措施對全廠內(nèi)的避雷裝置進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查。對防雷的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了改造,增設(shè)了高性能的避雷器,并進(jìn)行了合理布置,確保同類事故不再發(fā)生。 四:菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫四:菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫11.23 爆燃事故爆燃事故 1事故經(jīng)過 2009年11月23日13時(shí)17分,菏澤海潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫發(fā)生粗苯運(yùn)輸車輛燃燒事故,造成1人死亡,1人受傷。 菏澤海潤化工有限公司位于東明縣開發(fā)區(qū),2009年7月16日取得經(jīng)營許可證,主要負(fù)責(zé)人范

13、新增,危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位,經(jīng)營產(chǎn)品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、環(huán)己酮、環(huán)己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(閃點(diǎn)60)、溶劑苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重質(zhì)苯、硫磺等。該公司儲存罐區(qū)設(shè)有100m臥式儲罐5臺,用于儲存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、環(huán)己酮、苯乙烯等。粗苯運(yùn)輸車輛是張金星和穆勇敢合伙購買,罐容量是46.3立方,于2009年4月1日掛靠在東明縣第二運(yùn)輸公司。 2009年11月23日8時(shí)左右,菏澤海潤化工有限公司劉喜林給安全員郭鳳田打電話說找到了運(yùn)輸粗苯的車輛,10時(shí)30分左右劉喜林、郭鳳田、穆勇敢三人在東明縣石油公司油庫集合后,由穆勇敢駕駛運(yùn)輸粗苯的車(魯R82660)一起去菏澤海

14、潤化工有限公司小井鄉(xiāng)黃莊儲備庫。11時(shí)30分左右到達(dá)。他們到達(dá)1個(gè)多小時(shí)以后,運(yùn)輸車輛司機(jī)就把車停到了存儲罐前,連接好泵開始從儲存罐往罐車?yán)锍溲b粗苯,裝有十五分鐘的時(shí)候,穆勇敢上到罐車上查看前面的罐口(罐的前后各有一個(gè)開啟口),看裝滿沒有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前面的罐口附近對劉喜林說裝的太慢了,也就是在他們說話的同時(shí),大概13時(shí)17分時(shí)左右 發(fā)生了爆燃。然后罐車冒出濃煙。劉喜林從開始裝車一直在罐車上(后罐口附近),郭鳳田在控制電泵的閘刀前,看閘刀。郭鳳田見此情況,就立即拉下閘刀,然后跑到儲罐前關(guān)掉儲罐的閥門。郭鳳田立即撥打119、120急救電話,消防隊(duì)來后把火撲滅。此次事故造

15、成穆勇敢死亡,劉喜林受傷。 2事故原因 (1)據(jù)調(diào)查分析,駕駛員穆勇敢違反危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛的相關(guān)規(guī)定,單獨(dú)開車運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品未配帶必須的勞保用品及服裝,而是穿戴不防靜電的普通服裝,在罐車上來回走動,衣服上的靜電點(diǎn)燃了揮發(fā)的苯混合氣體,是造成事故的直接原因。 (2)公司的安全員在裝車現(xiàn)場自己沒有按規(guī)定穿著勞保服裝,發(fā)現(xiàn)穆勇敢和劉喜林未穿戴勞保服裝未加制止;主要負(fù)責(zé)人沒有擔(dān)負(fù)起企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任,在發(fā)生爆燃事故后沒有及時(shí)采取有效措施組織搶救,并上報(bào)安全事故,且逃匿;現(xiàn)場工作人員普遍安全意識差,違章操作,安全生產(chǎn)管理較亂;東明縣二運(yùn)公司對所掛靠車輛的從業(yè)人員培訓(xùn)教育不夠,監(jiān)管不力,是

16、造成這次事故的間接原因。 3防范措施 (1)完善預(yù)案。根據(jù)本單位所涉及危險(xiǎn)物品的性質(zhì)和危險(xiǎn)特性,對每一項(xiàng)危險(xiǎn)物品都要制定專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。同時(shí),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變動情況和應(yīng)急預(yù)案演練情況,以及企業(yè)作業(yè)條件、設(shè)備狀況、人員、技術(shù)、外部環(huán)境等不斷變化的實(shí)際情況,及時(shí)補(bǔ)充修訂完善預(yù)案。 (2)加強(qiáng)教育培訓(xùn)。加強(qiáng)對作業(yè)人員和救援人員安全生產(chǎn)和應(yīng)急知識的培訓(xùn),使其了解作業(yè)場所危險(xiǎn)源分布情況和可能造成人身傷亡的危險(xiǎn)因素,提高自救互救能力。 (3)組織應(yīng)急演練。企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn),開展應(yīng)急演練,使作業(yè)和施救人員掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相關(guān)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容,提高企業(yè)和應(yīng)急救援隊(duì)伍的應(yīng)急處置能力,做

17、到有序、有力、有效、科學(xué)、安全施救。 (4)加強(qiáng)裝備建設(shè)。為專兼職救援隊(duì)伍配備必要、先進(jìn)的救援裝備,從而提高防護(hù)和施救能力及效果。 五:吉林化學(xué)工業(yè)公司化肥廠火災(zāi)事故五:吉林化學(xué)工業(yè)公司化肥廠火災(zāi)事故 1事故經(jīng)過 某年9月11日16時(shí),吉林省吉林化學(xué)工業(yè)公司化肥廠空分車間682氧氣裝瓶站休息室,因違章吸煙致3人被燒死,重傷1人,輕傷2人。 11日16時(shí)許,因該廠空分車間的氧氣不合格,不能裝瓶,682氧氣裝瓶站的6名工人將室內(nèi)的壓縮機(jī)空氣吹洗出口閥打開放空后,便集中在休息室內(nèi)學(xué)習(xí)。18時(shí)50分,1名工人在點(diǎn)香煙時(shí),火柴在富氧中劇烈燃燒,該工人隨即將火柴扔在地上用腳踩,火焰即由褲腳向上蔓延,另1名

18、工人見狀急忙協(xié)助其進(jìn)行撲救,不料自己身上也著起火來,傾刻之間室內(nèi)煙火彌漫,有2名工人破窗逃出。班長、點(diǎn)煙的工人和1名工人奪門而出,協(xié)助滅火的那名工人因驚慌失措未將門拉開而燒死在休息室內(nèi),班長和點(diǎn)煙的工人因燒傷過重,經(jīng)搶救無效而死亡,1名工人因驚恐過度精神失常,其它2人輕傷。 2事故原因 (1)空分車間是第一個(gè)五年計(jì)劃期間委托蘇聯(lián)設(shè)計(jì)的,原設(shè)計(jì)中氧氣裝瓶站壓縮機(jī)崗位沒有室外放空管線,而是利用室內(nèi)壓縮機(jī)一段入口的空氣吹洗的出口閥做放空閥,只能將氧氣排在室內(nèi),事故當(dāng)時(shí)氧氣放空達(dá)3小時(shí),室內(nèi)氧氣濃度高。 (2)操作人員違反該廠有關(guān)安全的規(guī)定,在非吸煙點(diǎn)的空分車間682氧氣裝瓶站休息室內(nèi)吸煙,加之職工缺

19、乏安全防火知識,對富氧燃燒認(rèn)識不足,以致擴(kuò)大了災(zāi)情。 (3)氧氣裝瓶站休息室的門不符合有關(guān)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的規(guī)定,門向內(nèi)開,致在緊急情況下,不便撤離。 3防范措施 (1)增設(shè)室外氧氣放空管,將室內(nèi)壓縮機(jī)一段入口原放空處加盲板。 (2)組織檢查廠內(nèi)所有危險(xiǎn)崗位的門窗,將方向不符者均改成疏散方向。 (3)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,禁止在非吸煙區(qū)吸煙,并加強(qiáng)對職工的安全教育,使廣大職工了解本廠、本崗位易燃易爆、助燃、有毒有害物質(zhì)的特性及防護(hù)措施。六六:鍋爐長期高負(fù)荷運(yùn)行引發(fā)火災(zāi)事故鍋爐長期高負(fù)荷運(yùn)行引發(fā)火災(zāi)事故 1事故經(jīng)過 2002年4月28日9時(shí)左右,熱電下部崗位操作工常某及郭某在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn),3#鍋爐

20、冷灰斗南側(cè)入孔門突然外溢燃燒的灰渣,3#鼓風(fēng)機(jī)地面油污被引燃。他們當(dāng)即報(bào)告車間。車間副主任吳某派操作工穆某帶領(lǐng)民工滅火、清理現(xiàn)場并疏通冷灰斗積渣。10時(shí)左右捅北側(cè)出灰口時(shí),赤熱的細(xì)灰大量涌流,點(diǎn)燃地面油污,飛灰和黑煙頓時(shí)彌漫了現(xiàn)場,不斷排出的熱灰及爐渣噴向來#、4#球磨機(jī),引起儀表控制及動力電纜著火。在緊急情況下(球磨機(jī)高位油箱面鏡系有機(jī)玻璃,遇火易爆裂,潤滑油會大量溢泄),下部司機(jī)立即關(guān)停了輸油泵,球磨機(jī)跳車(儀表聯(lián)鎖保護(hù)裝置啟動)。 灰渣引燃油污及電纜,大量煙氣由電纜溝竄入場#、3#、4#爐控制室。球磨機(jī)跳車后,10時(shí)7分38秒熱電報(bào)告調(diào)度室:控制室全黑了,要求停爐。調(diào)席根據(jù)蒸汽壓力減量時(shí)

21、,接到火警的消防車已趕來撲救。 10時(shí)11分13秒一系統(tǒng)負(fù)荷由4.1萬m3減至3.6m3。30秒后,調(diào)度員周某向調(diào)度室據(jù)此信息于10時(shí)12分18秒再次要求減量至2.5萬m3;10時(shí)15分10秒又通知壓縮開3臺“3回1”閥減量。10時(shí)19分46秒調(diào)度通知壓縮減至2機(jī)最低量,即1.2萬m3,3臺機(jī)停車。5分鐘后要求減至1機(jī)最低量。10時(shí)26分40秒調(diào)度員余某從壓縮現(xiàn)場報(bào)告調(diào)度室:一系統(tǒng)已停3臺剩2臺,一入煤氣管壓力偏高(16KPa),要求降壓至5-6KPa。10時(shí)30分調(diào)度長鐘某通知煤鼓崗位停運(yùn)1臺煤氣鼓風(fēng)機(jī)。 壓縮崗位遵照調(diào)度指令,連續(xù)實(shí)施操作。在執(zhí)行停止3機(jī)供氣指令,將1#機(jī)切除過程中,調(diào)度再

22、次指令停止4臺機(jī)供氣,保留1機(jī)最低量運(yùn)行。2#機(jī)切氣停運(yùn)后,操作工趕往3#、4#機(jī)關(guān)閥門時(shí),1#機(jī)操作工任某返回,停1#輔機(jī)。在按動循環(huán)油泵停車按鈕時(shí),西配電柜內(nèi)發(fā)生火花,隨即聽到一樓爆鳴,火焰從1#機(jī)回中小學(xué)管縫隙竄至二樓平臺。操作人員在用滅火器撲救的同時(shí)報(bào)告調(diào)度報(bào)火警。隨后,1#機(jī)自動啟動(初步判斷系開車回路控制電纜燒結(jié)短路所所致)。該機(jī)操作工任某及工長段某見裝 立即趕往總變要求拉閘停車,另一操作工魏某報(bào)告調(diào)度。拉閘停車后,一樓大火熊熊,濃煙滾滾。車間技術(shù)潘某及操作工魏某發(fā)現(xiàn)煤氣從倒“U”型出水管外泄燃燒,判斷1#機(jī)水封被沖破。在報(bào)告調(diào)度室要求停止一入總管供氣的同時(shí),在消防水槍的掩護(hù)下,打

23、開了1#機(jī)水封上水閥,煤氣火焰很快熄滅。一樓頂部電纜橋架上的火勢仍然很猛,并不時(shí)伴有爆鳴。報(bào)告調(diào)度完全斷電后,經(jīng)消防隊(duì)員和其他員工的全力撲救,11時(shí)50分火勢被徹底熄滅。 2事故原因 (1)熱電火災(zāi)事故原因 直接原因:3#鍋爐長期高負(fù)荷運(yùn)行,燃煤灰粉高達(dá)40%,爐膛正壓大,無法燃盡的煤粉被帶至爐膛上部燃燒,致使水冷管壁表面大量結(jié)渣。近期煤質(zhì)的進(jìn)一步惡化,使冷灰斗積存了大量灰渣。而爐子在運(yùn)行狀態(tài)下無法徹底徹底清理,加之爐膛上部大渣塊掉落,引發(fā)大量積渣傾泄。 管理原因:、車間工藝管理滯后,對煤質(zhì)變化沒有確定防范措施,排渣管理不嚴(yán)、排渣不及時(shí)。、工作安排不周密,只強(qiáng)調(diào)積渣的疏通,忽視了工作過程的安全

24、防范。、油污未清除 (2)壓縮崗位火災(zāi)事故原因 直接原因:、1#機(jī)操作工任某在現(xiàn)場煤氣外泄時(shí),未發(fā)現(xiàn)異常,仍按常規(guī)操作程序停運(yùn)輔機(jī),導(dǎo)致電火花引燃配電柜內(nèi)積聚的煤氣。、煤鼓操作工劉某、付某對設(shè)備運(yùn)行過程中的壓力變化監(jiān)測、調(diào)整不及時(shí)。、系統(tǒng)大幅度減量時(shí),調(diào)度室未給煤鼓、壓縮崗位監(jiān)視一入壓力的明確指令,使一入壓力超標(biāo),沖破水封。 管理原因:壓縮崗位配員不足,系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)大幅度減量時(shí),操作工忙于現(xiàn)場處理,忽視了對一入水柱壓力的觀察。、調(diào)度室在處理突發(fā)事故時(shí),忙于事故崗位的聯(lián)絡(luò)指揮,忽視而不見了其它崗位的防范措施。、煤鼓崗位設(shè)在電除塵崗位,無法發(fā)現(xiàn)煤氣壓力的波動和異常。、壓縮崗位對系統(tǒng)減量后,對一入

25、壓力超標(biāo),水封可能被沖破無預(yù)見性。 3防范措施 (1)熱電火災(zāi)事故防范措施 冷灰斗排渣口改變方位,避開球磨機(jī)等重要設(shè)備。 出渣口蓋板限定開度,避免大量熱灰渣涌出。 及時(shí)清除現(xiàn)場油污等易燃物。 加強(qiáng)管理,提高巡檢質(zhì)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清理灰渣。 及時(shí)清理爐膛結(jié)渣,避免冷灰斗堵塞。 加強(qiáng)安全教育,真正做到安全生產(chǎn)“五同時(shí)”。 (2)壓縮崗位火災(zāi)事故防范措施 分別給一、二系統(tǒng)增設(shè)煤鼓上下限壓力報(bào)警裝置,并將監(jiān)視信號移至電除塵操作室內(nèi),以便監(jiān)控。 對現(xiàn)行壓縮崗位操作法進(jìn)行修改。 編寫事故案例,組織員工學(xué)習(xí)討論,杜約類似事故再次發(fā)生。 加強(qiáng)調(diào)度及有關(guān)操作崗位人員的專業(yè)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí),規(guī)范調(diào)度指揮和崗位處理程序。

26、 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候完成對壓縮水封的技術(shù)改造。七七;制度不全操作不當(dāng)制度不全操作不當(dāng) 引發(fā)爆燃事故引發(fā)爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故燃爆事故 1. 事故經(jīng)過 2005年9月28日凌晨6時(shí)39分,開發(fā)區(qū)某公司的板材工廠,在做投產(chǎn)各項(xiàng)準(zhǔn)備,對2樓的漿液貯槽進(jìn)行了MMA清洗,洗滌后發(fā)現(xiàn)槽底有塊狀固體異物,操作工王某在打開人孔蓋后發(fā)現(xiàn)在槽內(nèi)壁上部有一圈薄膜狀固體聚合塊付著,立刻向班長匯報(bào),班長指令王某用MMA沖洗后發(fā)現(xiàn)無效果。劉某在木棒(3m長)前端纏上白布,斜著從人孔伸進(jìn)去捅搗內(nèi)壁上薄膜,王某在人孔的上方觀察內(nèi)部脫落狀況。在捅搗下第一塊薄膜后開始第二塊的時(shí)候,槽內(nèi)發(fā)生燃爆,在事故中有兩位員工發(fā)生了

27、燒傷。 2. 事故原因 (1)直接原因:設(shè)備清洗中,使用木棒捅搗薄膜狀固化物時(shí)因摩擦產(chǎn)生了靜電。當(dāng)固化塊被捅下掉落時(shí),靜電在膜與槽內(nèi)壁之間產(chǎn)生空隙,發(fā)生了放電。此時(shí)槽內(nèi)雖然沒有MMA液體,但MMA氣體濃度正好處于爆炸極限濃度內(nèi),于是造成了瞬間起火爆燃。 (2)間接原因 操作人員安全意識不強(qiáng),明知漿液貯槽內(nèi)存在MMA蒸氣,且此種操作無操作標(biāo)準(zhǔn)書屬于非正常操作行為,在未進(jìn)行可燃?xì)怏w測試、未向課長匯報(bào)的情況下擅自實(shí)施異物去除作業(yè)而發(fā)生事故。 安全管理制度不健全。制造課對于可能存在的非正常作業(yè)未制定管理規(guī)定和聯(lián)絡(luò)途徑,關(guān)鍵設(shè)備的人孔蓋沒有采取防止隨意打開的措施。 安全教育培訓(xùn)不夠。雖然受傷人員在上崗前

28、都接受過公司的三級安全教育、危險(xiǎn)化學(xué)品知識教育及靜電方面的安全教育,但是從該起事故看出,兩受傷人員對MMA蒸氣的危害性及有關(guān)靜電方面的知識掌握程度不牢。 3. 防范措施 (1)規(guī)范設(shè)備清洗作業(yè),在火災(zāi)爆炸空間作業(yè)嚴(yán)格按照規(guī)范使用防靜電工具。 (2)加強(qiáng)操作人員安全培訓(xùn),增強(qiáng)安全意識,提高非正常操作行為防范事故的能力。 (3)健全安全管理制度。制造科對于可能存在的非正常作業(yè)制定管理規(guī)定和聯(lián)絡(luò)途徑,關(guān)鍵設(shè)備的人孔蓋采取防止隨意打開的措施。 (4)嚴(yán)格開展三級安全教育及日常安全教育培訓(xùn)。切實(shí)提高人員對MMA蒸氣的危害性及有關(guān)靜電方面的知識和事故處理能力。 八:爆炸危險(xiǎn)區(qū)域使用非防爆電氣設(shè)備引發(fā)火災(zāi)八

29、:爆炸危險(xiǎn)區(qū)域使用非防爆電氣設(shè)備引發(fā)火災(zāi) 1事故經(jīng)過 2000年2月11日15時(shí)40分左右,江西樟樹市一個(gè)體加油站發(fā)生火災(zāi),死亡6人,炸塌小樓一座。 加油站為磚混結(jié)構(gòu)三層樓房,地下一層,地上二層。地下一層建筑面積108平方米,有兩個(gè)10立方米柴油罐,一個(gè)6立方米汽油罐,3立方米空罐一個(gè),及10余個(gè)油桶。地上一層建筑面積為57.26平方米,有一個(gè)5立方米柴油罐,兩臺加油機(jī)和臥室;地上二層為兩間住房,面積與地上一層相同。油罐設(shè)在密閉地下室內(nèi),室內(nèi)燈管不防爆,卸油泵也是用不防爆的水泵,且采用敞口噴濺式卸油,卸油時(shí)罐室內(nèi)油氣濃度較大,遇電器打火,引發(fā)爆炸。 2事故原因 本案油罐設(shè)在室內(nèi),爆炸危險(xiǎn)區(qū)域使

30、用非防爆電氣設(shè)備,且采用危險(xiǎn)的操作方式,是嚴(yán)重的違規(guī)建設(shè),導(dǎo)致事故的發(fā)生。 3防范措施 (1)加大執(zhí)法檢查力度,杜絕違規(guī)建設(shè),防止類似事故的發(fā)生。 (2)加油站的爆炸危險(xiǎn)區(qū)域嚴(yán)禁使用非防爆電氣設(shè)備。九:興化化工公司甲醇儲罐爆炸燃燒事故九:興化化工公司甲醇儲罐爆炸燃燒事故1事故經(jīng)過2008年8月2日,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲罐發(fā)生爆炸燃燒事故,事故造成在現(xiàn)場的施工人員3人死亡,2人受傷(其中1人嚴(yán)重?zé)齻?個(gè)儲罐被摧毀。事故發(fā)生后,省安監(jiān)局分管負(fù)責(zé)人立即率有關(guān)有關(guān)處室人員和專家組成的工作組趕赴事故現(xiàn)場,指導(dǎo)事故救援和調(diào)查處理。初步調(diào)查分析,此次事故是一起因嚴(yán)重違規(guī)違章施工作業(yè)引發(fā)的責(zé)任事

31、故。為防范類似事故發(fā)生,現(xiàn)將事故情況和下一步工作要求通報(bào)如下:2008年8月2日上午10時(shí)2分,貴州興化化工有限責(zé)任公司甲醇儲罐區(qū)一精甲醇儲罐發(fā)生爆炸燃燒,引發(fā)該罐區(qū)內(nèi)其他5個(gè)儲罐相繼發(fā)生爆炸燃燒。該儲罐區(qū)共有8個(gè)儲罐,其中粗甲醇儲罐2個(gè)(各為1000立方米)、精甲醇儲罐5個(gè)(3個(gè)為1000立方米、2個(gè)為250立方米)、雜醇油儲罐1個(gè)250立方米,事故造成5個(gè)精甲醇儲罐和雜醇油儲罐爆炸燃燒(爆炸燃燒的精甲醇約240噸、雜醇油約30噸)。2個(gè)粗甲醇儲罐未發(fā)生爆炸、泄漏。事故發(fā)生后,黔西南州、興義市政府及相關(guān)部門立即開展事故應(yīng)急救援工作,控制了事故的進(jìn)一步蔓延。據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測,事故未對環(huán)境造成

32、影響,但該事故發(fā)生在奧運(yùn)前夕,影響十分惡劣。2事故原因貴州興化化工有限責(zé)任公司因進(jìn)行甲醇罐惰性氣體保護(hù)設(shè)施建設(shè),委托湖北省宜都市昌業(yè)鍋爐設(shè)備安裝有限公司進(jìn)行儲罐的二氧化碳管道安裝工作(據(jù)調(diào)查該施工單位施工資質(zhì)已過期)。2008年7月30日,該安裝公司在處于生產(chǎn)狀況下的甲醇罐區(qū)違規(guī)將精甲醇c儲罐頂部備用短接打開,與二氧化碳管道進(jìn)行連接配管,管道另一端則延伸至罐外下部,造成罐體內(nèi)部通過管道與大氣直接連通,致使空氣進(jìn)入罐內(nèi),與甲醇蒸汽形成爆炸性混合氣體。8月2日上午,因氣溫較高,罐內(nèi)爆炸性混合氣體通過配管外泄,使罐內(nèi)、管道及管口區(qū)域充斥爆炸性混合氣體,由于精甲醇c罐旁邊又在違規(guī)進(jìn)行電焊等動火作業(yè)(據(jù)

33、初步調(diào)查,動火作業(yè)未辦理動火證),引起管口區(qū)域爆炸性混合氣體燃燒,并通過連通管道引發(fā)罐內(nèi)爆炸性混合氣體爆炸,罐底部被沖開,大量甲醇外泄、燃燒,使附近地勢較底處儲罐先后被烈火加熱,罐內(nèi)甲醇劇烈汽化,又使5個(gè)儲罐(4個(gè)精甲醇儲罐,1個(gè)雜醇油儲罐)相繼發(fā)生爆炸燃燒。此次事故是一起因嚴(yán)重違規(guī)違章施工作業(yè)引發(fā)的責(zé)任事故,而且發(fā)生在奧運(yùn)會前期,教訓(xùn)十分深刻,暴露出危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全管理和安全監(jiān)管上存在的一些突出問題。 (1)施工單位缺乏化工安全的基本知識,施工中嚴(yán)重違規(guī)違章作業(yè)。施工人員在未對儲罐進(jìn)行必要的安全處置的情況下,違規(guī)將精甲醇c罐頂部備用短接打開與二氧化碳管道進(jìn)行連接配管,造成罐體內(nèi)部通過管

34、道與大氣直接連通。同時(shí)又嚴(yán)重違規(guī)違章在罐旁進(jìn)行電焊等動火作業(yè),沒有嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程和動火作業(yè)審批程序,最終引發(fā)事故。(2)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)。對施工作業(yè)管理不到位,在施工單位資質(zhì)已過期的情況下,企業(yè)仍委托其進(jìn)行施工作業(yè);對外來施工單位的管理、監(jiān)督不到位,現(xiàn)場管理混亂,生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)沒有統(tǒng)一的指揮、協(xié)調(diào),危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的施工作業(yè)現(xiàn)場無任何安全措施,管理人員和操作人員對施工單位的違規(guī)違章行為熟視無睹,未及時(shí)制止、糾正;對外來施工單位的培訓(xùn)教育不到位,施工人員不清楚作業(yè)場所危害的基本安全知識。(3)地方安全生產(chǎn)監(jiān)管部門的監(jiān)管工作有待加強(qiáng)。雖然經(jīng)過百日安全督查,安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對企業(yè)存在的

35、管理混亂、嚴(yán)重違規(guī)違章等行為未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理。地方安監(jiān)部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管,將各項(xiàng)監(jiān)管措施落實(shí)到位。3防范措施(1)、切實(shí)加強(qiáng)對危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲存場所施工作業(yè)的安全監(jiān)管,對施工單位資質(zhì)不符合要求、作業(yè)現(xiàn)場安全措施不到位、作業(yè)人員不清楚作業(yè)現(xiàn)場危害以及存在嚴(yán)重違規(guī)違章行為的施工作業(yè)要立即責(zé)令立即停工整頓并進(jìn)行處罰。(2)、督促、監(jiān)督企業(yè)加強(qiáng)對外來施工單位的管理,確保企業(yè)對外來施工單位的教育培訓(xùn)到位;危險(xiǎn)區(qū)域施工現(xiàn)場的管理、監(jiān)督到位;交叉作業(yè)的統(tǒng)一管理到位;動火、入罐、進(jìn)入受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)的票證管理制度落實(shí)到位;危險(xiǎn)區(qū)域施工作業(yè)的各項(xiàng)安全措施落實(shí)到位。對管理措施不到位的企業(yè),要責(zé)令停止建設(shè),并

36、給予處罰。(3)、各地要立即將本通報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位和各級監(jiān)管部門,督促企業(yè)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),組織企業(yè)立即開展全面的自查自糾,對自查自糾工作不落實(shí)、走過場的企業(yè),要加大處罰力度,切實(shí)消除安全隱患。(4)、各級安監(jiān)部門要切實(shí)加強(qiáng)對危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的監(jiān)管,確保安全生產(chǎn)隱患排查治理專項(xiàng)行動和百日督查專項(xiàng)行動的各項(xiàng)要求落實(shí)到位,確保安全監(jiān)管主體責(zé)任落實(shí)到位。 (5)、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對從業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作,增強(qiáng)員工安全意識,安全知識,以及應(yīng)急能力。 (6)、加強(qiáng)對外來施工人員的培訓(xùn)教育工作,選擇有資質(zhì)的施工單位來進(jìn)行施工工作,嚴(yán)格外來施工單位資質(zhì)審查。十:某化工廠動火措施不完善十:某化工廠動火措

37、施不完善 氣柜方箱著火事故氣柜方箱著火事故1事故經(jīng)過廠3#氣柜于1985午8月建成,1987年2月投用,1992年5月8門停用大修。在施工作業(yè)前已對氣柜內(nèi)可燃介質(zhì)作了氮?dú)庵脫Q十天(兼換水槽水二次),8月6日,拆開Dg500進(jìn)口閥,從該處給蒸汽吹掃(并用水墊油流出),三天后停蒸汽,交檢修進(jìn)行防腐和其他項(xiàng)目施工作業(yè)。8月25同上午又拆開Dg600閥門,并清掃干凈積存物,16:30時(shí)用蒸汽從Dg500法蘭處再吹掃,同時(shí)用水墊油流出。8月26日上午8:30時(shí),會同檢修公司、油廠安全處、車間有關(guān)人員到現(xiàn)場研究進(jìn)出口方箱打開清掃動火措施,根據(jù)現(xiàn)場情況研究決定:墊出來的少量油及聚丙烯粉末要清掃干凈;動火時(shí)繼

38、續(xù)用水沖洗,并加蒸汽掩護(hù)。措施落實(shí)后,l4:30時(shí)施工人員邊入現(xiàn)場,15:30時(shí)正式動火,先存方箱南邊用火焊割開一個(gè)200的孔,沒有發(fā)現(xiàn)任何異常情況。15:38時(shí),當(dāng)用火焊在方箱北邊開孔時(shí),箱內(nèi)著火,看火人和存現(xiàn)場的車間安全員用蒸汽及滅火器滅火,未能撲滅,即通知消防隊(duì),消防人員于16:20時(shí)將火撲滅?;馂?zāi)燒壞導(dǎo)氣管、方箱防腐層及氣柜壁、氣柜頂部分防腐層。2事故原因(1)事故直接原因:方箱內(nèi)仍有凝縮油:在沒有確認(rèn)方箱內(nèi)是否存在可燃物的情況下未做氣體分析)違章動火。(2)事故間接原因:方箱設(shè)計(jì)、制造不合理,沒有任何開口可以清箱內(nèi)積存物;對氣柜防腐層、方箱內(nèi)積存物分析不夠;在上特殊容器特殊條件下動火

39、,采取的措施不夠完善。3防范措施(1)氣柜、方箱要置換合格,沉積物要清掃干凈,動火前必須采樣氣體分析合格。(2)導(dǎo)氣管口要用石棉布蓋住,減少導(dǎo)氣管抽力。(3)動火前先往方箱內(nèi)灌一層泡沫或通入蒸汽掩護(hù)。(4)動火時(shí),氣杠內(nèi)和氣柜頂不能站人。(5)要有專人監(jiān)控看火。(6)在特殊容器特殊條件下動火,要申請消防中心派消防車監(jiān)護(hù)。一:山西某化工廠壓力容器爆炸事故案例一:山西某化工廠壓力容器爆炸事故案例 1事故經(jīng)過 2003年2月5日凌晨1時(shí)55分,山西某化工廠三車間I系列冷凝水閃蒸器Nt112(以下簡稱Nt112)發(fā)生爆炸事故,樓上當(dāng)班職工柴某因操作室坍塌墜落至零米平面死亡。 2事故原因 (1)該設(shè)備在

40、停運(yùn)期間,排水閥F6被關(guān)閉,進(jìn)水閥嚴(yán)重泄漏,當(dāng)壓力為5.6MPa的冷凝水不斷流入 Nt112時(shí),壓力逐漸升高,又不能排水卸壓,致使其超壓破裂,發(fā)生爆炸。 (2) 冷凝水閃蒸器Nt112,在停用關(guān)閉閥門F1的狀態(tài)下與安全閥不相通,安全閥不能起到泄壓作用,沒能有效地防止事故發(fā)生。 (3)管理不嚴(yán),職工違章關(guān)閉排水閥F6,巡檢不到位,交接班無記錄,也未口頭交接說明。 3防范措施 (1)對安全閥設(shè)置不合理問題進(jìn)行完善,并對其他工藝系統(tǒng)展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。 (2)備用設(shè)備隔離措施要嚴(yán)密,針對備用設(shè)備隔離不嚴(yán)問題,必須加強(qiáng)設(shè)備檢查和維護(hù)管理,對于生產(chǎn)過程中設(shè)備狀態(tài),要全面掌握,尤其是關(guān)鍵閥門的開關(guān)

41、狀態(tài)必須明確制度,必要時(shí)對開關(guān)閥門采取上鎖措施。 (3)進(jìn)一步完善監(jiān)控儀表、儀器和設(shè)備。 進(jìn)一步研究深化、細(xì)化壓力容器安全檢查的辦法,通過技術(shù)手段查找和處理事故隱患。二:安徽某化肥廠汽車槽車液氨儲罐爆炸二:安徽某化肥廠汽車槽車液氨儲罐爆炸 1事故經(jīng)過 1987年6月22日14時(shí)05分,安徽省阜陽地區(qū)毫州市化肥廠,派往太和化肥廠裝運(yùn)液氨21臺儲罐車在返廠途中,行駛到仉邱區(qū)港集鄉(xiāng)時(shí),液氨儲罐尾部已向外冒白色氨霧,接著“轟”的一聲巨響,液氨儲罐發(fā)生爆炸。爆炸后重77.4公斤的儲罐后封頭飛出64.4米遠(yuǎn),直徑0.8米、長3米重達(dá)770公斤的罐體掙斷四根由8號鋼絲制成的固定繩,向前沖去,先摧毀駕駛室,

42、擠死一名駕駛員,沖出95.7米遠(yuǎn)時(shí)又撞死3人。從罐內(nèi)泄出的液氨和氨氣使87名趕集的農(nóng)民灼傷、中毒,先后66人住院治療。液氨和氨氣擴(kuò)散后覆蓋約200棵樹和約7000平方米的農(nóng)田作物均被毀。這起爆炸事故共造成10人死亡,49人重傷。 2事故原因 (1)液氨儲罐制造質(zhì)量低劣。該儲罐的縱、環(huán)焊縫均未開坡口,所有的焊縫均未焊透,10毫米厚的鋼板,熔合深度乎均為4毫米,X光拍片檢查,全部不合格,該罐原是一臺固定式容器,由毫州市化肥廠自行改制為汽車儲罐。但因無整體底座,無法與汽車車廂連接,而且只裝了壓力表和安全閥,其他附件均未安裝。 (2)壓力容器使用管理混亂。該罐投入使用后從未進(jìn)行過檢查,廠方對罐體質(zhì)量情

43、況一無所知。爆炸前,罐體上已出現(xiàn)多處裂紋,有的裂紋距外表面僅1毫米。 (3)充裝違反規(guī)定。充裝前未進(jìn)行檢查,充裝時(shí)也沒有進(jìn)行稱重,充裝沒有記錄,計(jì)量僅憑估計(jì),不能保證充裝量小于規(guī)定值。 (4)違反危險(xiǎn)品運(yùn)輸規(guī)定。未到當(dāng)?shù)毓膊块T辦理危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證,也未遵守嚴(yán)禁危險(xiǎn)品運(yùn)輸通過人口稠密地區(qū)的規(guī)定。 3防范措施 (1)對壓力容器開展深入地安全大檢查。對制造質(zhì)量低劣的存有安全隱患的壓力容器,要采取嚴(yán)格措施進(jìn)行處理,缺陷嚴(yán)重的要堅(jiān)決停用。對超期未檢驗(yàn)的壓力容器要進(jìn)行檢驗(yàn),對自行改造的壓力容器不符合要求的要進(jìn)行更新。新壓力容器必須有出廠合格證,必須由具有壓力容器制造許可證的單位制造,以杜絕質(zhì)量低劣的壓力

44、容器投入使用。 (2)嚴(yán)格危險(xiǎn)品的運(yùn)輸。運(yùn)輸危險(xiǎn)品必須到當(dāng)?shù)毓膊块T辦理手續(xù),并應(yīng)按指定的時(shí)間和行駛路線運(yùn)輸,以避免發(fā)生事故和擴(kuò)大事故的危害程度。 (3)嚴(yán)格液化氣體的充裝管理。充裝前必須對儲存容器進(jìn)行檢查,不合格的不能充裝。充裝時(shí)要認(rèn)真計(jì)量,防止過量充裝。三:山東博豐大地工貿(mào)有限公司三:山東博豐大地工貿(mào)有限公司“7.27”爆炸事故爆炸事故 1事故經(jīng)過 2007年7月27日8時(shí)55分左右,山東博豐大地工貿(mào)有限公司發(fā)生爆炸事故,造成2人死亡。 山東博豐大地工貿(mào)有限公司位于敬仲鎮(zhèn)工業(yè)區(qū),職工人數(shù)100人,主要產(chǎn)品為甲醛、乙醛、季戊四醇,副產(chǎn)甲酸鈉、甲酸鈣。2007年7月23日,公司生產(chǎn)經(jīng)理齊建軍聯(lián)

45、系無資質(zhì)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人許金年為本公司一新建的季戊四醇母液沉降罐進(jìn)行除銹防腐。雙方簽定安全合同后,7月25日下午許金年帶領(lǐng)操作工陳光亮、陳長軍開始除銹作業(yè)。7月27日早上,許金年安排陳光亮、陳長軍輪流進(jìn)罐作業(yè),二人在未啟用罐底部空氣壓縮機(jī)的情況下進(jìn)行防腐作業(yè)。8時(shí)55分左右,該罐突然發(fā)生爆炸,造成2人受傷,后經(jīng)搶救無效死亡。 2事故原因 山東博豐大地工貿(mào)有限公司在防腐施工前及防腐作業(yè)過程中,未按規(guī)定對罐內(nèi)前期涂刷的防腐涂料揮發(fā)的可燃?xì)怏w進(jìn)行檢測分析,且施工人員違規(guī)使用非防爆照明燈具、抽風(fēng)機(jī)等電器,致使罐內(nèi)達(dá)到爆炸極限的可燃?xì)怏w遇電火花發(fā)生爆炸。 3防范措施 (1)進(jìn)入受限空間作業(yè)前,應(yīng)按規(guī)定對受限

46、空間的可燃?xì)怏w進(jìn)行檢測分析。 (2)施工人員在爆炸性作業(yè)場所必須使用防爆電氣設(shè)備和照明燈具。 (3)加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn),增強(qiáng)安全意識,提高安全技能。四:陜西省渭南某飼料添加劑廠環(huán)氧乙烷計(jì)量泵爆四:陜西省渭南某飼料添加劑廠環(huán)氧乙烷計(jì)量泵爆炸事故炸事故2000年7月10日12時(shí)20分,陜西省渭南某飼料添加劑廠環(huán)氧乙烷計(jì)量槽突然開裂,致使液態(tài)環(huán)氧乙烷噴出汽化發(fā)生大爆炸,造成2人死亡,4人重傷,11人輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失640萬元,其他損失178萬元。一、事故經(jīng)過2000年7月7日16時(shí),渭南某飼料添加劑廠因環(huán)氧乙烷原料短缺而全廠停車待料。7月9日晚,由遼寧省遼陽市華興有限責(zé)任公司運(yùn)送的35頓環(huán)氧乙烷

47、到貨,運(yùn)輸工具為汽車槽車。7月10日11時(shí)許,汽車槽車進(jìn)入飼料添加劑廠儲罐區(qū)即開始卸料。12時(shí)20分,合成車間二樓環(huán)氧乙烷,計(jì)量槽突然從下封頭和筒體連接環(huán)縫處撕裂150mm長的焊縫,液態(tài)環(huán)氧乙烷在計(jì)量槽內(nèi)(196.3-294.2kpa壓力下)高速噴出后急劇汽化,使周圍空間迅速達(dá)到爆炸極限,噴出的高流速物料與裂縫處的摩擦產(chǎn)生大量靜電,加之合成車間的設(shè)備管理無靜電跨接裝置,隨即發(fā)生了第一次爆炸并引發(fā)大火。第一次爆炸使合成車間二層部分建筑倒塌,兩名操作工被埋在廢墟中。12時(shí)30分,大火蔓延烘烤引起了距車間僅4.5出的50立方米環(huán)氧乙烷儲槽內(nèi)約90噸物料大量吸收汽化罐內(nèi)壓力急劇上升,儲罐終因超壓而爆炸

48、。接到報(bào)警后消防人員此時(shí)已趕到現(xiàn)場,立即投入滅火戰(zhàn)斗。13時(shí)20分,汽車槽罐發(fā)生爆炸,周圍群眾及消防兵30人受傷,廠內(nèi)及周圍建筑物不同程度受損,爆炸飛濺物同時(shí)引起廠區(qū)內(nèi)多處起火二、事故分析直接原因: 1、環(huán)氧乙烷計(jì)量槽屬非法自制容器制造質(zhì)量低劣,焊縫、鋼板存在著嚴(yán)重不允許的缺陷埋下發(fā)生事故的禍根,是造成此次事故的主要原因。 2、生產(chǎn)車間屬于四類易燃易爆生產(chǎn)作業(yè)場所,沒有按規(guī)范設(shè)計(jì)、沒有安裝靜電接地裝置,環(huán)氧乙烷泄露汽化后集聚電荷無法排除,釀成事故。 3、裝有環(huán)氧乙烷的液化氣槽車間沒有及時(shí)脫離事故現(xiàn)場,導(dǎo)致事故擴(kuò)大。 4、該廠的壓力容器,壓力管道的安全管理,沒有執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),非法設(shè)計(jì)

49、、制造、使用,造成各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)重失控。2、間接原因該廠擅自在技改項(xiàng)目中增添氧化膽堿合成車間,對安全生產(chǎn)的重要性認(rèn)識不夠,對環(huán)氧乙烷的危險(xiǎn)性認(rèn)識不足,安全管理機(jī)構(gòu),規(guī)章制度,操作規(guī)程不健全。人員培訓(xùn)不到位,特種作業(yè)人員沒有經(jīng)過法定部門培訓(xùn)考核,無證上崗作業(yè),安全意識淡薄,廠內(nèi)安全管理無專業(yè)人員,責(zé)任沒有落實(shí)。渭南市臨渭區(qū)招商區(qū)管委會在建設(shè)項(xiàng)目中沒有認(rèn)真履行職責(zé),部門主管和經(jīng)辦人員未盡職盡責(zé),使生產(chǎn)儲存化學(xué)危險(xiǎn)品的工廠處于市區(qū),居民區(qū)中,管委會領(lǐng)導(dǎo)亦未嚴(yán)格把關(guān),使此次事故的損失進(jìn)一步擴(kuò)大。渭南市臨渭區(qū)計(jì)劃局作為項(xiàng)目主管單位,沒有嚴(yán)格遵照國家關(guān)于技術(shù)改造項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定,對渭南飼料添加劑廠飼料添加劑擴(kuò)建

50、項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理,監(jiān)督不力,沒有及時(shí)對項(xiàng)目進(jìn)行全面竣工驗(yàn)收,使可能發(fā)生的事故的不安全因素沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)。政府有關(guān)部門對民營企業(yè)疏于管理,在各自的職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督檢查不力,對查出問題的落實(shí)整改沒有跟蹤管理到位。 三、事故的預(yù)防 未了有效杜絕類似事故再次發(fā)生,必須采取有力的防范措施。 這次事故的發(fā)生主要是該廠的建設(shè)項(xiàng)目未按國家和省的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)劃,審批、管理和驗(yàn)收、工廠壓力容器、壓力管道等設(shè)備未進(jìn)行安裝驗(yàn)收、登記、檢驗(yàn)、發(fā)證。生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備,必須按照國家有關(guān)規(guī)定,由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn),并獲得專業(yè)資質(zhì)的檢測,檢驗(yàn)合格取得安全使用證。 生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改造、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全實(shí)施

51、,必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。渭南飲料添加劑廠在恢復(fù)生產(chǎn)之前應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查驗(yàn)收,補(bǔ)辦手續(xù)。 生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n進(jìn)行能夠定期檢測、評估、監(jiān)控、并制定應(yīng)急預(yù)案、告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。五:河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲氣箱爆炸五:河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲氣箱爆炸1事故經(jīng)過1990年12月28日9時(shí)50分,河北省某銀礦空氣壓縮機(jī)油氣分離儲氣箱發(fā)生爆炸,死亡4人,重傷2人,直接經(jīng)濟(jì)損失296800元,間接經(jīng)濟(jì)損失28000元。由于調(diào)試現(xiàn)場在野外,除空氣壓縮機(jī)損壞外,沒有其它損壞。 該儲氣箱是由湖南某壓縮機(jī)廠制造

52、的,1989年8月出廠。出廠時(shí)材質(zhì)方面無資料,也沒有進(jìn)行必要的出廠檢驗(yàn),如:射線檢測、水壓試驗(yàn)和氣密試驗(yàn)。該儲氣箱直徑為750毫米,長為1500毫米,厚為6毫米。所有焊縫均為手工電孤焊,環(huán)向焊縫為單面無墊板對接焊。1990年10月28日區(qū)長組織空壓機(jī)手對空壓機(jī)進(jìn)行檢查調(diào)試,確認(rèn)無問題后進(jìn)行啟動空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),未發(fā)現(xiàn)異常,即將進(jìn)氣手柄撥至負(fù)荷位置,運(yùn)轉(zhuǎn)一分鐘后,儲氣箱就發(fā)生爆炸。爆炸后,靠近操作側(cè)一端裝有濾油裝置的封頭環(huán)焊縫全部斷開,封頭飛出100多米遠(yuǎn),筒體向另一側(cè)飛出56米遠(yuǎn),撞到石頭上致使嚴(yán)重變形破裂。檢查焊縫時(shí)發(fā)現(xiàn)在丁字焊縫處損壞,周長2250毫米的環(huán)焊縫上只有兩處焊透,分別為180毫米和5

53、0毫米,其余焊縫均為未焊透,焊接金屬熔深厚度僅為34毫米,且存在氣孔、夾渣等缺陷。此外,在壓縮機(jī)調(diào)試時(shí)操作人員對安全閥、壓力表等安全附件進(jìn)行了檢查,均齊全、靈敏,操作人員的操作程序也符合說明書的要求。2事故原因(1)造成這起爆炸事故之直接原因是該壓縮機(jī)廠制造的油氣分離儲氣箱產(chǎn)品質(zhì)量低劣,不符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此,在設(shè)備調(diào)試時(shí)即發(fā)生設(shè)備爆炸事故。(2)壓力容器設(shè)備在投入使用前,應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定,辦理使用登記手續(xù)。在技術(shù)資料不全的情況下,應(yīng)先核實(shí)設(shè)備質(zhì)量狀況,在情況不明時(shí),盲目進(jìn)行調(diào)試,使存在的事故隱患沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。(3)設(shè)備調(diào)試現(xiàn)場沒有依據(jù)有關(guān)規(guī)定做好安全防護(hù)工作,設(shè)備周圍工人太多,導(dǎo)致較

54、大的傷亡。3防范措施(1)壓力容器制造廠,必須遵守國家的有關(guān)規(guī)定,注重產(chǎn)品安全質(zhì)量,特別是對機(jī)械設(shè)備附屬的壓力容器,其產(chǎn)品質(zhì)量也應(yīng)滿足相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,以保證使用的安全。(2)壓力容器使用單位,在壓力容器投入使用前,應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定,到勞動部門辦理注冊登記手續(xù),在領(lǐng)取了壓力容器使用證之后,再投入使用,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患,采取措施避免事故發(fā)生。(3)使用單位應(yīng)建立健全各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度,對壓力容器在資料不全,情況不明時(shí),決不盲目調(diào)試使用。六:某石化總廠化工一廠換熱器爆炸六:某石化總廠化工一廠換熱器爆炸 1事故經(jīng)過 受某石油化工總廠化工一廠的委托,核工業(yè)部第五安裝公司,于1986年3月15日

55、對化工一廠的換熱器進(jìn)行氣密性試驗(yàn)。16時(shí)35分時(shí),氣壓達(dá)到3.5兆帕?xí)r突然發(fā)生爆炸,試壓環(huán)緊固螺栓被拉斷,螺母脫落,換熱器管束與殼體分離,重量達(dá)四噸的管束在向前方?jīng)_出8米后,撞到載有空氣壓縮機(jī)的黃河牌載重卡車上,卡車被推移2.3米,管束從原地沖出8米,重量達(dá)2噸的殼體向相反方向飛出38.5米,撞到地樁上。兩臺換熱器重疊,連接支座螺栓被剪斷,連接法蘭短管被拉斷,兩臺設(shè)備脫開。重6噸的未爆炸換熱器受反作用力,整個(gè)向東南方向移位8米左右,并轉(zhuǎn)向170度。在現(xiàn)場工作的四人因爆炸死亡。爆炸造成直接經(jīng)濟(jì)損失56000元,間接經(jīng)濟(jì)損失25000元。2事故原因(1)操作人員違反操作。爆炸的換熱器共有40個(gè)緊固

56、螺栓,但操作人員只裝13只螺栓就進(jìn)行氣密性試驗(yàn),且因試壓環(huán)厚度比原連接法蘭厚4.7厘米,原螺栓長度不夠,但操作工仍湊合用原螺栓,在承載螺栓數(shù)量減少一大半的情況下,每只螺栓所能承受的載荷又有明顯下降,由于實(shí)際每只螺栓承載量大大超過設(shè)計(jì)規(guī)定的承載能力,致使螺栓被拉斷后,換熱器發(fā)生爆炸。這是一起典型的因違章操作導(dǎo)致爆炸的事故。(2)現(xiàn)場管理混亂,分工不明確,職責(zé)不清。直接參加現(xiàn)場工作的主要人員在試驗(yàn)前請假回家,將工作委托他人。試驗(yàn)前沒有人對安全防護(hù)措施和準(zhǔn)備工作進(jìn)行全面檢查。3防范措施(1)對職工進(jìn)行安全教育,提高職工的安全意識。(2)職工應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程操作,杜絕違章作業(yè)現(xiàn)象。(3)加強(qiáng)對現(xiàn)場安全

57、工作的監(jiān)督和檢查,現(xiàn)場工作一定要分工明確,職責(zé)清楚,各司其職,嚴(yán)格安全防護(hù)措施的落實(shí)。七:山東德齊龍化工集團(tuán)有限公司“7.11”爆炸事故1事故經(jīng)過2007年7月11日23時(shí)50分,山東省德州市平原縣德齊龍化工集團(tuán)有限公司一分廠16萬噸/年氨醇、25萬噸/年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目試車過程中發(fā)生爆炸事故,造成9人死亡、1人受傷。事故發(fā)生在一分廠16萬噸/年氨醇改擴(kuò)建生產(chǎn)線試車過程中,該生產(chǎn)線由造氣、脫硫、脫碳、凈化、壓縮、合成等工藝單元組成,發(fā)生爆炸的是壓縮工序2號壓縮機(jī)七段出口管線。該公司一分廠16萬噸/年氨醇、25萬噸/年尿素生產(chǎn)線,于2007年6月開始單機(jī)試車,7月5日單機(jī)調(diào)試完畢,由企業(yè)內(nèi)部組織項(xiàng)

58、目驗(yàn)收。7月10日2號壓縮機(jī)單機(jī)調(diào)試、空氣試壓(試壓至18MPa)、二氧化碳置換完畢。7月11日15時(shí)30分,開始正式投料試車,先開2號壓縮機(jī)組,引入工藝氣體(N2、H2混合氣體),逐級向2號壓縮機(jī)七段(工作壓力24MPa)送氣試車。23時(shí)50分,2號壓縮機(jī)七段出口管線突然發(fā)生爆炸,氣體泄漏引發(fā)大火,造成8人當(dāng)場死亡,一人因大面積燒傷搶救無效于14日凌晨0時(shí)10分死亡,一人輕傷。事故還造成部分廠房頂棚坍塌和儀表盤燒毀。經(jīng)調(diào)查,事故發(fā)生時(shí)先后發(fā)生兩次爆炸。經(jīng)對事故現(xiàn)場進(jìn)行勘查和分析,一處爆炸點(diǎn)是在2號壓縮機(jī)七段出口油水分離器之后、第一角閥前1米處的管線,另一處爆炸點(diǎn)是在2號壓縮機(jī)七段出口兩個(gè)角閥

59、之間的管線(第一角閥處于關(guān)閉狀態(tài),第二角閥處于開啟狀態(tài))。 2事故原因 (1)事故發(fā)生的直接原因 事故發(fā)生后,山東省德州市人民政府組成事故調(diào)查組對事故有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)初步分析判斷,排除了化學(xué)爆炸和壓縮機(jī)出口超壓的可能,爆炸為物理爆炸。事故發(fā)生的直接原因是2號壓縮機(jī)七段出口管線存在強(qiáng)度不夠、焊接質(zhì)量差、管線使用前沒有試壓等嚴(yán)重問題,導(dǎo)致事故的發(fā)生。 (2)管理上存在的主要問題 建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)設(shè)立安全審查。該公司將16萬噸/年氨醇、25萬噸/年尿素改擴(kuò)建項(xiàng)目(總投資9724萬元),拆分為“化肥一廠造氣、壓縮工序技術(shù)改造項(xiàng)目(投資4868萬元)”和“化肥一廠合成氨及尿素生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目(投資485

60、6萬元)”兩個(gè)項(xiàng)目,分別于2006年4月26日和5月30日向山東省德州市經(jīng)濟(jì)委員會備案后即開工建設(shè),未向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門申請建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全審查,屬違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目。 建設(shè)項(xiàng)目工程管理混亂。該項(xiàng)目無統(tǒng)一設(shè)計(jì),僅根據(jù)可行性研究報(bào)告就組織項(xiàng)目建設(shè),有的單元采取設(shè)計(jì)、制造、安裝整體招標(biāo),有的單元采取企業(yè)自行設(shè)計(jì)、市場采購、委托施工方式,有的直接按舊圖紙組織施工。與事故有關(guān)的2號壓縮機(jī)由沈陽金博氣體壓縮機(jī)制造有限公司制造,并負(fù)責(zé)壓縮機(jī)出口閥前的輔助管線設(shè)計(jì)。項(xiàng)目沒有按照建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例有關(guān)規(guī)定選擇具有資質(zhì)的施工、安裝單位進(jìn)行施工和安裝。試車前沒有制定周密的試車方案,高壓管線投用前沒有經(jīng)過水壓試驗(yàn)。 拒

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論