焦化企業(yè)典型事故案例匯編分析_第1頁
焦化企業(yè)典型事故案例匯編分析_第2頁
焦化企業(yè)典型事故案例匯編分析_第3頁
焦化企業(yè)典型事故案例匯編分析_第4頁
焦化企業(yè)典型事故案例匯編分析_第5頁
已閱讀5頁,還剩65頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、焦化企業(yè)典型事故案例匯編分析案例一:凈化車間爆炸事故 2008年10月21日,山焦焦化焦化四廠凈化車間發(fā)生一起爆炸事故。經(jīng)查,該起事故是一起責任事故,造成該廠合成車間一名路過的員工受傷,直接經(jīng)濟損失52萬元。 凈化車間3#干式電除塵內(nèi)存在煤氣與空氣的爆炸性混合氣體,空試送電導致爆炸。事故直接原因1、工作人員在沒有進行設備內(nèi)可燃氣體及氧含量分析的情況下,擅自送電試投運。2、工藝管理不善,經(jīng)現(xiàn)場檢查分析確認是由于閥門內(nèi)漏造成的,煤氣經(jīng)對小閥門打壓確認是從2#焦爐煤氣管線進入,空氣經(jīng)設備頂部放空管線進入設備內(nèi)部,形成爆炸性混合氣體。3、協(xié)調(diào)組織不到位,管理存在疏漏,執(zhí)行安全管理制度要求不嚴,工作不細

2、,思想不夠重視。4、對職工培訓不到位,員工安全意識淡薄,對電除塵空試需滿足的條件沒有確認,對作業(yè)中存在的潛在危險沒有足夠的認識。事故間接原因1、在設備所有進出口管線上必須堵盲板后方可檢修、試車。2、試車、檢修前必須進行設備內(nèi)可燃氣體、氧含量化驗分析,合格后才能進行。3、嚴格執(zhí)行試車、檢修方案,方案必須按規(guī)定審批。4、全公司要針對本次事故“舉一反三”強化對員工的安全教育、培訓,以提高其安全意識和對危險源的辨識能力。5、做好危險源辨識工作,在全公司范圍內(nèi)組織地毯式安全檢查,徹底消除各種事故隱患。6、進一步強化各種安全制度的執(zhí)行情況檢查及各種票證的辦理,徹底杜絕各種違章行為。防范措施案例二:備煤車間

3、生產(chǎn)(工藝)事故 2009年1月21日,山焦焦化焦化二廠備煤車間發(fā)生一起生產(chǎn)(工藝)事故,該起事故是一起責任事故,造成直接經(jīng)濟損失9萬元。 1、操作工由于煤場貨位緊張,將懸臂角度由60度調(diào)為80度,并將懸臂上升至極限高度。2、在大車往西行走的同時,懸臂由南向西行走順時針回轉時斗輪與煤堆相碰撞。 1、操作者違規(guī)操作,同時在聽到異常響聲后,未立即停車,造成事故擴大化。 2、堆取料機懸臂上限位不完好。 事故直接原因事故間接原因1、嚴格按照堆取料機安全技術操作規(guī)程操作,量化規(guī)定懸臂上升的最高位置,并在鋼絲繩上標示。2、在運行中發(fā)現(xiàn)設備異常情況要立即停車向調(diào)度匯報處理。3、恢復堆取料機所有限位。 防范措

4、施案例三:回收車間人身傷害事故 2009年7月24日,建安公司對二回收車間硫胺崗位飽和器加酸管部分管線(,約30cm長)進行更換,在焊接好第一道立管焊口后,操作工在用電焊切割水平加酸管時,酸殘液瞬間噴出,致使其額頭、脖子局部酸灼傷。 設備交出安全措施沒有落實,管線中酸液處理不徹底交出檢修。 1、硫胺崗位操作工沒有對檢修酸管進行清掃處理,但還在“設備檢修(安全作業(yè)證)任務書”上盲目簽字。 2、個體防護不到位,沒有按規(guī)定佩帶防酸手套和頭部護具等。 事故直接原因事故間接原因1、嚴格執(zhí)行設備交出制度,落實檢修安全措施。2、真正落實“誰主管誰負責”,“誰簽字誰負責”的原則。3、吸取事故教訓,對相關人員進

5、行安全教育,提高安全意識和能力。 防范措施案例四:煤氣回收車間5#初冷器入口煤氣管道吸癟事故 2010年5月25日,山焦焦化焦化二廠第二煤氣回收車間在倒車過程中5#初冷器入口煤氣管線被吸癟,造成直接經(jīng)濟損失約萬元。 違反崗位操作規(guī)程,在未打開5#初冷器煤氣進出口閥門時,先開循環(huán)水,導致初冷器內(nèi)吹掃置換的蒸氣快速冷凝形成負壓,造成5#初冷器進口煤氣管線吸癟。事故直接原因1、思想不重視,未明確具體倒初冷器操作的現(xiàn)場組織領導。2、操作規(guī)程掌握不全面,操作過程協(xié)調(diào)配合有誤,對作業(yè)的先后程序沒進行確認。3、安全意識差,對倒初冷器操作危險源辨識不到位。4、操作技能不熟練,綜合素質(zhì)滿足不了工作需要。5、未吸

6、取2008年8月25日4#電捕曾發(fā)生吸癟事故教訓。事故間接原因1、組織專題會議討論分析,按“五定”原則進行安排、落實操作規(guī)程。并在車間內(nèi)部就操作規(guī)程全員學習考試。2、冷鼓工段負壓區(qū)倒車操作升級管理,倒車時車間領導必須在現(xiàn)場。3、嚴格按照生產(chǎn)技術部制定下發(fā)的關于生產(chǎn)系統(tǒng)主要、重大設備開、停車升級管理的通知要求,制定規(guī)范,并將相關內(nèi)容納入崗位操作技術規(guī)程。4、二回收車間針對初冷器阻力大的問題,制定5#初冷器檢修期間正常生產(chǎn)系統(tǒng)運行方案。5、二回收車間針對性的開展現(xiàn)場操作模擬演練看,以提高員工操作技能。防范措施案例五:爐門起落架傷害事故 2010年12月9日,山焦焦化焦化二廠第一煉焦車間在修理爐門時

7、發(fā)生一起死亡事故,經(jīng)查,該起事故是一起責任事故。 爐門起落架上部立軸與箱體底部腹板連接處脫焊。 事故直接原因 管理人員檢查不到位,存在缺陷未及時發(fā)現(xiàn),操作人員站立位置不當,爐門起落架上部立軸與箱體底部腹板連接設計有缺陷。 1、對起落架設計缺陷處和上保險機構位置進行變動。 2、檢修前組織對危險源進行辨識,指定人員監(jiān)督落實,形成檢修前 記錄。 3、在每個車間安排一個專業(yè)設備維護檢修檢查組,建立設備設施管 理臺賬和維護記錄檔案。 4、組織培訓學習,模擬操作,對生產(chǎn)系統(tǒng)進行全面風險辨識和安全 評價。事故間接原因防范措施案例六:轉化爐焦爐煤氣入口管道煤氣泄漏著火事故 2012年11月23日,山焦焦化甲醇

8、廠凈化車間轉化爐焦爐煤氣入口管道焊縫開裂煤氣泄漏著火。經(jīng)查,該起事故是一起責任事故,造成直接經(jīng)濟損失萬元,甲醇廠系統(tǒng)停車。 甲醇廠當班指揮、操作人員在外電網(wǎng)波動引起甲醇廠合成氣壓縮機跳車、焦化廠3#鼓風機跳車的緊急情況下,存在僥幸心理,沒有牢固樹立“安全第一、生產(chǎn)第二”的思想。停車減量未先切除水煤氣,焦爐氣大幅減量與預熱爐加熱燃氣調(diào)節(jié)不匹配,發(fā)現(xiàn)溫度超標后未果斷采取緊急停車措施,導致系統(tǒng)超溫,事故發(fā)生。事故直接原因1、甲醇廠裝置聯(lián)鎖系統(tǒng)存在缺陷,預熱爐出口溫度沒有聯(lián)鎖自動保護裝置,不能實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。2、操作規(guī)程、應急預案可操作性不強,應急演練不到位。 3、公司總調(diào)、電氣調(diào)度對跳車原因查處不及時

9、,信息傳遞不到位,煤氣系統(tǒng)協(xié)調(diào)不力。1、在全公司范圍內(nèi)進行安全生產(chǎn)應急預案大檢查。2、完善操作規(guī)程及特殊工況下的應急處置措施,提升應急指揮能力。3、對工藝系統(tǒng)和關鍵設備的聯(lián)鎖裝置進行完善改造,提高裝置本質(zhì)安全度。事故間接原因防范措施案例七:輸焦車間機械傷害死亡一人事故 2013年4月16日,山焦焦化焦化廠輸焦車間乙班皮帶工黃某某,在焦208改向滾筒與皮帶之間夾傷,救出后送往醫(yī)院救治,搶救無效死亡。 皮帶崗位操作工從焦208皮帶運輸機布料小車觀察平臺上掉落到運行的皮帶上,被夾入改向滾筒與皮帶之間。 事故直接原因1、安全培訓不到位,包保培訓制度執(zhí)行不嚴格。2、隱患排查不徹底。皮帶運輸機機頭皮帶轉動

10、部位及布料小車觀察平臺安全防護設計存在缺陷;皮帶運輸機各項保護裝置和集控室聯(lián)鎖后,報警裝置存在缺陷(有光無聲)。 3、現(xiàn)場管理不嚴格,缺乏嚴密的走動管理要求,皮帶運輸崗位現(xiàn)場相互監(jiān)護職責不到位。事故間接原因1、建立走動管理制度并嚴格落實,全面加強現(xiàn)場管理。2、全面開展隱患排查治理工作。對焦208皮帶的防護設施缺陷與報警聯(lián)鎖問題。 3、嚴格落實公司與廠兩級跟班帶班制度,確保每個班次都有公司領導和部門負責人(廠級為廠領導和科室負責人)現(xiàn)場跟班帶班,協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程及檢修過程存在的問題,現(xiàn)場監(jiān)督落實走動管理制度。4、嚴格落實和執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程,重新合理核定各崗位定員,并完善其各崗位職責。防

11、范措施案例八:回收車間有害氣體中毒事故 2014年7月31日,山焦焦化焦化廠第一回收車間在檢修氨硫系統(tǒng)克勞斯爐時,發(fā)生一起有害氣體中毒事故。經(jīng)查,該事故是一起責任事故,事故造成2人死亡。 1、檢修人員更換酸氣快切閥時,致使酸氣管道上的盲板脫落, 有毒有害氣體進入爐內(nèi)。 2、現(xiàn)場工作人員未按照規(guī)定順序進行施工(先封堵了克勞斯爐 的底部和頂部人孔,再吊裝短節(jié)、進入爐內(nèi)黏粘硅酸鋁纖維氈)。 3、建安公司現(xiàn)場工作人員未辦理受限空間安全作業(yè)證,違 章進入爐內(nèi)作業(yè)。 4、焦化廠做為檢修施工主體責任單位對以上三個方面缺乏監(jiān)督、 缺乏管理。事故直接原因1、現(xiàn)場管理混亂。山焦焦化集團公司未明確部門或專人具體負責

12、檢修管理,焦化廠、德力信公司、建安公司三個單位同一地點作業(yè) ,各自為陣、職責不明,導致現(xiàn)場管理混亂。 2、方案措施不細。氨硫系統(tǒng)大修方案施工單位(部門)分工不明確、任務目標不明確,現(xiàn)場安全措施不明確。氨硫系統(tǒng)檢修分段進行,每道工序沒有嚴格的交接、驗收制度。施工任務書審核把關不嚴,代簽名審核現(xiàn)象較多。3、培訓教育缺失。干部轉崗未進行針對性的培訓,職工作業(yè)前不進行施工方案、安全措施的培訓。4、防護意識滯后。爐內(nèi)作業(yè)未按規(guī)定配備、佩帶防護設施,未按規(guī)定檢測氣體。日常防護教育培訓工作開展不力。5、干部作風不實。焦化集團各級干部對“三必須、四熟悉、帶班值班、走動管理、包片管理”等制度落實不到位,考核不嚴

13、格。從檢修開始到事故發(fā)生期間只有個別干部到現(xiàn)場進行了檢查。酸氣管道盲板脫落、施工程序不符、沒辦理作業(yè)證等情況沒有被發(fā)現(xiàn)和查處; 6、安全監(jiān)督不力。焦化集團各級安全監(jiān)督部門安全責任履行不嚴肅、隱患排查不認真、全程監(jiān)管不到。焦化一回收車間、建安公司、德力信公司施工時現(xiàn)場安全監(jiān)護缺失。事故間接原因1、認真貫徹落實 關于開展“查隱患、堵漏洞、抓落實”安全反思活動的通知 (山西焦煤發(fā)2014675號)文件精神。2、加強各類檢修管理(1)嚴格檢修項目審批管理。(2)加強檢修作業(yè)票證管理。(3)加強檢修現(xiàn)場安全管理。(4)加強檢修過程安全監(jiān)管。(5)加強委外檢修隊伍管理。3、強化安全動態(tài)檢查,開展安全專項整

14、治。4、提升干部職工素質(zhì),切實轉變干部作風。防范措施案例九:清理熄焦回水渠被燙傷事故 2006年6月29日,五麟煤焦煉焦車間發(fā)生一起熄焦回水渠燙傷事故。該起事故是一起責任事故,事故造成一名員工輕微燙傷。事故直接原因檢修期間啟動熄焦泵開關 1、檢修前停電確認不到位,未做好停電監(jiān)護工作 2、車間檢修期間未執(zhí)行停電掛牌制度。 事故間接原因1、檢修時嚴格執(zhí)行停電掛牌制度。2、熱力和危險化學品介質(zhì)的管道檢修時,在動力開關處設專人監(jiān)護。3、加強教育培訓和交接班管理,開展安全確認。4、檢修前明確相應的應急處置措施,明確作業(yè)人員緊急避險路線。防范措施案例十:皮帶絞傷手臂事故 2006年8月18日,五麟煤焦儲煤

15、篩焦車間焦皮帶操作工在清理機尾滾筒上的焦粉時,手被轉動的機尾滾筒絞入,導致皮肉撕裂、手筋拉斷一根。事故直接原因 操作工在保持焦五皮帶運行的情況下,未使用其它清理工具,俯身用手清理機尾滾筒上的焦粉。 1、安全自保意識差,違章在皮帶運轉中清理皮帶滾筒清理;2、職工安全教育培訓效果差,職工安全意識淡?。?、現(xiàn)場管理不力。事故間接原因1、嚴禁在運行過程中進行檢修維護、清理衛(wèi)生等作業(yè)。2、結合崗位危險因素開展安全教育培訓,并在基層日常培訓中深入剖析,提高職工安全意識和安全作業(yè)能力。3、加強職工日常操作管理和監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違章和不安全作業(yè)行為及時予以糾正,使職工養(yǎng)成良好的安全行為習慣。防范措施案例十一:煤氣鼓

16、風機油泵停軸瓦燒毀事故 2011年3月18日,五麟煤焦冷鼓工段發(fā)生一起煤氣鼓風機油泵停軸瓦燒毀事故。經(jīng)查,此次事故造成900KW鼓風機連軸器軸瓦及增速器徹底損壞、鼓風機軸損傷,更換和維修造成的直接經(jīng)濟損失約16萬余元。事故直接原因 更換冷鼓工段DCS系統(tǒng),在倒線的過程中,儀表工拖動油泵控制電纜時,誤使油泵控制回路的控制線和屏蔽線短接,導致油泵控制回路保險熔斷、控制回路失電、油泵停止工作;化產(chǎn)車間冷鼓工段操作工巡檢不到位,風機在缺油的情況下運行近40分鐘。 1、制定的施工方案不完善 2、在倒線過程中儀表車間對電腦畫面長時間不正常的數(shù)據(jù)沒有 發(fā)現(xiàn)、處理、匯報。 3、工作人員未查看油泵油壓等數(shù)據(jù),安

17、全意識淡薄。 事故間接原因1、主要部位聯(lián)鎖、相關設備及監(jiān)控儀表必須保持完好。2、加強巡檢、杜絕偷停和聯(lián)鎖失控現(xiàn)象。3、各聯(lián)鎖設備在檢修和故障情況聯(lián)鎖摘除時,必須有相應的人工監(jiān)督確認措施。4、各單位組織對本單位有關聯(lián)鎖的機械和電氣設備、儀表進行一次100%覆蓋的大檢查、大排查,不完好的聯(lián)鎖盡快組織修復。防范措施案例十二:膠桶爆炸著火事故 2007年4月26日,五麟煤焦機電維修車間操作工在機修廠房內(nèi)粘貼溜槽鑄石板,所用的呋喃膠泥膠桶發(fā)生爆炸,致使一名操作工后頭部受傷部分窗房玻璃被炸爛,1米電源線被燒毀。 操作工在滾動膠桶時,使得揮發(fā)物質(zhì)散發(fā),與裝膠前殘留空氣混合形成爆炸性氣體,同時操作工在密閉容器

18、上動火。 1、違章作業(yè)。 2、安全意識淡薄、安全知識不足,車間再教育培訓不夠。事故直接原因事故間接原因1、嚴格執(zhí)行焊工作業(yè)安全規(guī)定,嚴禁在未解除密閉狀態(tài)的容器上從事動火作業(yè)。2、存放易燃易爆介質(zhì)的容器,在移動時宜用平板車、叉車等運輸工具,不得采用滾動方式移動,避免易燃氣體介質(zhì)加快擴散速度、損壞容器或產(chǎn)生火星引發(fā)著火爆炸。3、加強作業(yè)人員的安全培訓教育力度,提高安全意識和作業(yè)技能。4、深入開展作業(yè)前的危險因素辨識,采取針對性措施。防范措施案例十三:泄壓檢修硫酸泵灼傷事故 2012年6月9日,五麟煤焦化產(chǎn)車間在搶修罐區(qū)硫酸B泵過程中,維修工被機封處噴出的濃硫酸所灼傷。 維修工在未確認硫酸泵是否泄壓

19、的情況下開始作業(yè);維修工檢查硫酸泵作業(yè)時,既未提前穿防酸服、也未佩戴防酸手套和防護面罩等勞動防護用品。 車間、工段班組安全生產(chǎn)管理不到位,安全規(guī)程執(zhí)行不力,現(xiàn)場安全監(jiān)督和聯(lián)?;ケ2坏轿?。事故直接原因事故間接原因1、凡涉及酸堿、蒸汽、毒性介質(zhì)、高溫或高壓的氣體液體的設備管線等有毒有害的檢修,在檢修前必須停止設備運轉、徹底泄壓并排凈內(nèi)部殘留有害物,同時正確穿戴好相關勞動保護用品,保護好面部、身體及四肢,方可進行操作或檢修。2、使用高濃度酸堿的單位,必須在相應介質(zhì)的閥門法蘭處安設防護罩,以防化學灼傷事故的再次發(fā)生。防范措施案例十四:熄焦泵電機燒毀事故 2011年1月17日,西山煤氣化發(fā)生一起熄焦泵電

20、機燒毀事故。 在投運、試生產(chǎn)期間,熄焦系統(tǒng)發(fā)生故障,熄焦管道閥門漏水,噴射出的熄焦水經(jīng)未封閉的電機接線盒線孔,灌入電機內(nèi)腔,電機在進水的情況下運行發(fā)生短路燒毀。 事故原因1、加強設備入廠質(zhì)量關的管理,嚴格執(zhí)行相關管理制度。2、維修車間加強設備巡檢及使用狀況檢查,做到及時發(fā)現(xiàn)及時處理。3、煉焦車間加強設備監(jiān)管,對發(fā)現(xiàn)的問題要及時反映并采取有效措施遏制事故發(fā)生。 防范措施案例十五:煉焦車間爐門斷裂事故 2011年2月4日,西山煤氣化煉焦車間攔焦車司機在對位49#爐門時發(fā)現(xiàn)焦側44#爐門下橫鐵上部約30厘米處斷裂,爐門底部襯磚有破損現(xiàn)象 托煤板限位過位,減速機抱閘松,在模擬平臺校驗時,用二檔送托煤板

21、將過位20厘米。過位的托煤板擠壓焦側塌下的煤料,煤料中摻雜部分尾焦,在送煤餅的過程中將焦側爐門擠斷。 1、煉焦車間對操作人員教育不到位,操作人員未完全了解設備性能。 2、維修電工對新設備限位調(diào)整水平未達到要求。事故直接原因事故間接原因1、加強尾焦清理工作,嚴禁將尾焦清理到炭化室內(nèi)。 2、在送煤過程中,到達減速區(qū)域時,及時將送煤檔位降到一檔,不能只靠限位信號來減速,避免限位不起作用,發(fā)生過位現(xiàn)象。3、加強鉗工與電工的協(xié)調(diào)配合,定期對托煤板限位信號進行檢查。4、在炭化室運行托煤板,測量托煤板與爐門的安全間距,明確運行的數(shù)據(jù),操作工在操作過程中要嚴格控制運行位置和控制電流,杜絕類似事故的發(fā)生。5、加

22、強維修電工和崗位操作工的技能培訓,盡快熟悉掌握設備性能,提高發(fā)現(xiàn)隱患、排除隱患的能力。6、修改裝煤車安全生產(chǎn)操作規(guī)程,在特殊操作中制定送煤過程中焦側煤餅塌下后的應急操作規(guī)程。7、煉焦車間、維修車間對操作規(guī)程重新貫徹學習、考試。防范措施案例十六:攔焦車導煙系統(tǒng)事故 2011年5月1日,西山煤氣化煉焦車間發(fā)生一起攔焦車導煙系統(tǒng)事故。 攔焦車在正常操作除塵系統(tǒng)時,電液油缸限位不到位,沒有完全收回除塵套筒的情況下,按正常行車,使得除塵套筒卡在集塵管道中,在受力的情況下,導致油缸頭斷裂。 1、責任心不強,安全意識淡薄,對規(guī)程貫徹不細。 2、未全面掌握設備的功能。 3、攔焦車聯(lián)鎖裝置當時處于解鎖狀態(tài)。 事

23、故直接原因事故間接原因1、加強崗位操作規(guī)程的學習。2、建議電工對攔焦車除塵系統(tǒng)限位和電液油缸行程進行聯(lián)鎖整改。解鎖運行必須由指定領導審批。3、調(diào)整攔焦車的聯(lián)鎖裝置。 防范措施案例十七:紅焦上涼焦臺事故 2011年6月7日,西山煤氣化發(fā)生一起紅焦上涼焦臺事故。 1、熄焦車在準備行車時空壓機自動跳閘,導致熄焦車門打開,紅 焦落向涼焦臺。 2、熄焦門沒有關閉限位和指示。 1、崗位司機對熄焦車操作不熟練、性能不了解。 2、對可能發(fā)生的事故無預防措施。 3、對機電部分的巡檢制度落實不到位。 事故直接原因事故間接原因1、涼焦臺必須保證要留2米左右的底焦。2、涼焦臺操作工應在放焦過程中加強對紅焦飛濺的監(jiān)護,

24、人員要保證監(jiān)護距離。3、車間制定紅焦上涼焦臺的突發(fā)處置措施,并組織班組人員進行學習和熟練掌握。4、要求電工對關鍵部位重點進行日查、日檢,以保證關鍵部位在處理后能正常、穩(wěn)定運行,保證安全生產(chǎn)。5、要求增加限位開關,由維修車間負責安裝。6、完善操作規(guī)程,加強管理,提高操作技能,將崗位 “四懂四會”落到實處。完善交接班制度,操作中要堅持“手指口述”安全確認法,避免類似的事故再次發(fā)生。防范措施案例十八:機側4#爐門框掛鉤斷裂事故 2011年6月7日,西山煤氣化發(fā)生一起機側4#爐門框掛鉤斷裂事故。 推焦車移門臺車提門下限位不到位,在操作時提門下限位已達到提門上限位高出5公分的位置。 1、爐門與爐門掛鉤的

25、公差為10mm左右,左右間距為5mm左右,且上橫鐵處沒有監(jiān)控設施,僅依靠爐門工目測來保證摘門及上門操作,而爐門工距上橫鐵觀察位置有6m左右,目測無法觀察到5mm位置的偏差(尤其是夜間光線不好,更看不清楚),存在指揮操作盲區(qū)。 2、軌道標高在1#16#左右提高有5mm左右,導致爐門在上門過程中難度增加。 3、4#與16#炭化室對應軌道接頭處,高低不平,摘門與上門時有溜車現(xiàn)象。 事故直接原因事故間接原因1、在發(fā)生無限位或其它故障時,待問題處理后再進行作業(yè),禁止問題未處理強行作業(yè)。2、爐門工在摘門與上門的過程中要與推焦車司機密切配合好,保證對橫鐵的觀察和爐門掛鉤的確認。加強爐門工對爐門掛鉤的多觀察與

26、再確認。 3、建議廠里安排對推焦車軌道標高進行重新測量,接口處進行調(diào)節(jié)。防范措施案例十九:導煙車爆炸事故 2011年11月11日,西山煤氣化發(fā)生一起導煙車爆炸事故。 導煙車司機在蓋爐蓋時,未對正位置,且地面除塵站風機未按規(guī)程繼續(xù)運行20-30s后,再斷開與地面除塵站的連接,導致大量荒煤氣進入導煙車內(nèi),形成爆炸性混合氣體,遇明火發(fā)生爆炸。 1、煉焦車間對崗位操作規(guī)程的培訓不到位,造成職工對煤氣安全危害性認識不清,作業(yè)過程未按規(guī)程操作。 2、煉焦車間日常管理不到位,個別職工操作過程有違章操作現(xiàn)象。 事故直接原因事故間接原因1、完善操作規(guī)程,組織崗位工人進行學習考試。2、嚴格貫徹執(zhí)行操作規(guī)程,裝完煤

27、后,蓋好爐蓋,風機繼續(xù)運行30s。3、對防爆口進行改造,同時加強日常檢查,保證防爆口開啟靈活。4、爐頂操作人員定員要做到一人操作一人監(jiān)護。5、裝完煤后,在車行走過程中進行強制通風,排出導煙車爐膛內(nèi)的氣體。6、裝煤或出焦過程中,嚴禁其他人員靠近,嚴禁人員上導煙車,嚴禁人員站在防爆口對面。7、出完焦后,整個系統(tǒng)運行3-5分鐘后,方可停止風機運轉。8、煉焦車間對地面除塵系統(tǒng)和導煙車進行全面檢查。防范措施案例二十:煤氣泄漏事故 2013年4月20日,西山煤氣化發(fā)生一起中壓煤氣管線七佛溝橋段煤氣泄漏事故。 管道嚴重腐蝕 1、巡線工責任心不強,巡線不到位,檢查不認真。 2、管理不嚴,對巡線人員的日常工作考

28、核不細。 3、業(yè)務科室日常監(jiān)管不嚴,考核不到位。 事故直接原因事故間接原因1、吸取事故教訓,加強對巡線人員的管理和考核力度,提高巡線效率和巡線質(zhì)量,做到問題早發(fā)現(xiàn),隱患早處理。2、加強煤氣安全宣傳工作,提高用戶和管線周邊群眾的安全防范意識和安全常識。3、加強作業(yè)搶修物資的配備和管理,加強搶修作業(yè)培訓和教育,提升搶修作業(yè)效率和質(zhì)量。4、相關職能部門加強日常考核,加強巡線及抽水作業(yè)監(jiān)管及抽查力度。5、各單位要吸取事故教訓,加強對煤氣設施的安全管理,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,確保煤氣設施安全運行。防范措施案例二十一:省安庫房著火事故 2013年4月26日 ,為盡快開始改擴建工程項目綜合罐區(qū)的施工,

29、省安裝公司需對其位于加工場地的庫房進行騰庫,在騰庫過程中發(fā)生一起著火事故。 1、省安裝公司作業(yè)人員倒庫前未斷電,在搬運庫房物資過程中,電源 線脫落短路產(chǎn)生火花,引燃地面碎紙、板房泡沫塑料,導致剩余甲 苯和空油漆桶發(fā)生著火,產(chǎn)生大量濃煙。 2、省安裝公司物資管理不嚴格。 1、消防檢查不到位,監(jiān)管不到位。 2、改擴建施工現(xiàn)場管理不嚴格,未及時發(fā)現(xiàn)事故現(xiàn)場存在的消防安 全隱患。 事故直接原因事故間接原因1、開展全面的消防安全檢查工作。2、加強物資管理,制定防范措施,防止事故發(fā)生。3、嚴格執(zhí)行廠區(qū)禁煙制度。4、加強動火作業(yè)的管理。5、加強廠內(nèi)消防設施、器材管理,所有庫房必須配備滅火器。6、加快消防系統(tǒng)

30、的施工進度。7、加大力度開展應急救援演練活動。防范措施案例二十二:新脫硫系統(tǒng)出口爆炸著火事故 2013年8月19日,省安裝公司對西山煤氣化新脫硫綜合塔內(nèi)的施工缺陷進行清除和施工漏項補充完善過程中,脫硫進口處加裝排空管作業(yè)發(fā)生爆炸著火事故。 1、置換完成后,脫硫出口管道盲端存在置換盲點,造成出口管道 處殘存部分煤氣,且距離動火作業(yè)較近,在切割作業(yè)時遇明火 發(fā)生爆炸。 2、管內(nèi)爆炸沖擊波對出口盲板產(chǎn)生影響,造成盲板松動,出現(xiàn)煤 氣滲漏現(xiàn)象,爆炸時明火引燃泄漏煤氣發(fā)生著火。 事故原因1、在脫硫出口管道盲端法蘭處加裝甩頭。2、煤氣管線、設施的動火作業(yè),清洗、置換合格后,需降級動火的作業(yè),必須經(jīng)安全廠長

31、或總工程師書面批準,方可按降級后動火級別辦理許可手續(xù),實施動火。3、進入容器作業(yè)、動火等特殊作業(yè),必須進行氣體分析化驗,確認安全后方可作業(yè),監(jiān)護人員必須堅守崗位。4、容器上動火作業(yè)時,容器內(nèi)不得有人同時進行作業(yè)。5、置換后管道動火前,盡量帶蒸汽作業(yè),并打開附近人孔釋放壓力。6、一級動火、特殊動火,按照技術規(guī)范和相關要求必須制定專項方案,方可辦理動火證。7、外委檢修,屬地單位必須進行安全確認和安全監(jiān)護。 防范措施案例二十三:推焦事故 2013年10月5日,西山煤氣化煉焦廠發(fā)生一起推焦事故,整爐紅焦落在焦側平臺與攔焦車之間,燒壞攔焦車接焦盤液壓系統(tǒng)、電氣線路,導致攔焦車電源跳閘斷電,車輛無法啟動。

32、 1、熄焦車司機郭敏靖在未接到攔焦車司機徐斌的對位完成指令前,回復熄焦車已到 位,造成推焦車司機劉瑞軍進行推焦作業(yè)。 2、推焦車司機劉瑞軍在發(fā)出推焦指令后,未接到熄焦車確認回復,直接進行了推焦 操作。 3、攔焦車司機徐斌應隨時與熄焦車、推焦車司機保持聯(lián)系,在攔焦車未就位的情況 下,熄焦車司機發(fā)出熄焦車到位指令時,未及時制止。 1、五車對位聯(lián)鎖系統(tǒng)不完好,未達到本質(zhì)安全的要求。 2、車載對講系統(tǒng)故障一直未修復,車間對講機使用管理不到位,導致在緊急情況時 推焦車司機未能及時收到停止推焦指令。 事故直接原因事故間接原因1、加強崗位操作過程的學習。2、加強職工勞動紀律的管理和責任心教育,提升所有職工的

33、責任意識和責任心。3、加強對講機的管理,保持電量充足。加強對講機頻道的管理,所有無關單位和人員嚴禁隨意通話和更換頻道。4、完善安全設施。5、加強消防“四懂四會”培訓和區(qū)域內(nèi)消防設施的管理。 防范措施案例二十四:電捕焦油器防爆口防爆板撕裂煤氣逸出著火事故 2014年9月4日,西山煤氣化焦化一廠化產(chǎn)車間冷鼓工段操作工在巡檢時發(fā)現(xiàn)2#電捕焦油器頂部冒煙,匯報車間及調(diào)度后切斷2#電捕焦油器電源,此時2#電捕焦油器防爆口發(fā)現(xiàn)明火。 在煤氣壓力波動的情況下,因防爆板強度不足,使得防爆板撕裂,導致空氣從防爆口吸入發(fā)生著火。在事件過程前后,在線監(jiān)測到煤氣中的氧含量為0.6%,未達到報警值1%,所以未超標。初步

34、判斷屬設備自身在內(nèi)部煤氣波動情況下的泄壓裝置的表現(xiàn)。 電捕焦油器防爆口的防爆板為厚度的鋁板,其作用是煤氣壓力波動時泄壓性質(zhì)的安全閥。自電捕焦油器2012年投入運行后因對此工藝不了解、設備廠家沒告知、其說明書中沒注明因此一直未進行更換。事故直接原因事故間接原因1、定期對電捕焦油器防爆口防爆板進行更換。2、加強煤氣含氧量的在線分析與監(jiān)控。3、定期對電捕焦油器進行清掃;定期對電捕焦油器的絕緣子進行檢驗測試。4、加強崗位的巡回檢查力度。5、組織人員對廠內(nèi)所有防爆、防火設施進行全面檢查。6、加強崗位的應急處置能力。7、保障足夠的蒸汽量和消防設施完好。8、聯(lián)系設備廠家,對電捕焦油器進行全面檢查。防范措施案

35、例二十五:攔焦車火災事故 2014年8月22日,山焦焦炭益隆煉焦車間2#攔焦車發(fā)生一起火災事故。事故造成煉焦車間2#攔焦車內(nèi)配電柜及電氣線路損壞,直接經(jīng)濟損失元。 攔焦車電源進線線路長期處于高溫狀態(tài)造成電纜絕緣等級下降、線路老化。由于火災現(xiàn)場破壞嚴重,經(jīng)分析引起火災的原因可能有兩個:(1)電氣線路短路造成電氣火災事故(2)落地紅焦高溫燒烤造成的火災事故。 事故直接原因1、電儀、煉焦車間缺乏對工況環(huán)境差的設備、電器設施的重點巡檢、重點監(jiān)控,缺乏有效的對設備的防護措施。2、煉焦車間因出焦時多次出現(xiàn)紅焦塌落現(xiàn)象,造成電氣設施處于高溫狀態(tài),給事故產(chǎn)生埋下隱患。3、電氣、煉焦車間相關人員對攔焦車電氣設施

36、運行的工作環(huán)境及高溫運行條件認識不足,對于可能出現(xiàn)隱患的死角的位置沒能做到重點監(jiān)控、提前預防。1、加強現(xiàn)場操作管理。2、加強對職工的突發(fā)情況應急處置的培訓力度。3、吸取本次事故教訓,落實相應的管理制度、采取必要措施、加強對惡劣工況狀況下設備的巡檢、檢修工作。4、開展全方位的隱患排查,進行“五定”落實,限期整改。5、出臺惡劣工況狀況下設備的維護、巡檢管理辦法。事故間接原因防范措施案例二十六:1#進線失電事故 2014年8月23日,山焦焦炭益興焦化雙回路運行中的1#電源外線突然遭到雷擊,造成益興公司全廠停電,發(fā)生檢修費用計20000元。 雷電直接擊到1#進線線路11#桿處,造成兩電源線間拉弧放電導

37、致電纜線熔斷 事故直接原因1、在處于空曠地帶的10kv輸電高壓線上加裝防雷接地環(huán)。2、在10kv輸電線路轉角處鋼桿上加裝避雷器,同時做好接地設施。3、著手建立外線輸電線路的巡檢制度,確定外線巡檢人員,加強外線巡檢及維護工作。防范措施案例二十七:高空墜落事故 2012年2月15日四川同慶南風元明粉二車間發(fā)生一起人員傷亡事故。維修工李某維修振動篩時,不慎從高空墜落,造成其后腦皮層開裂。 維修人員在高處作業(yè)時未戴安全帽、系安全繩。 1、設備檢修場所安全防護設施不完善。 2、違章作業(yè)。 3、安全意識不強,檢修操作時不注意方式方法。 事故直接原因事故間接原因1、加強對作業(yè)人員安全教育,提高安全防范意識,

38、杜絕習慣性違章行業(yè)。2、及時對循環(huán)流化床管道進行拆除,加寬振動篩南端的檢修平臺并安裝上防護欄桿。3、進行安全自查自糾,重點對安全防護設施進行檢查。防范措施案例二十八:叉車傷人事故 2011年7月16日,淮安元明粉精硝車間發(fā)生一起叉車致人傷害事故。該事故是一起違章作業(yè)導致特種車輛傷害事故,事故造成1名員工腿部骨折。 叉車工楊某未將車鑰匙拔掉就去休息;放料工周某不懂叉車駕駛,也從未駕駛過叉車,就啟動叉車。啟動后的叉車在叉好裝料的板子后不是按常規(guī)先后退再掉頭往前進,而是直接往前沖去,正好把正在抬空托盤的包裝工劉某擠壓到托盤和包裝機之間,致使劉左腿骨折。 1、包裝工周某擅自動用不屬于自己分管的設備(叉

39、車),違章操作特 種設備而造成的。 2、精硝車間對包裝人員亂開叉車管理不到位。 3、倉儲對特種設備管理不到位。 事故直接原因事故間接原因 1、加強對特種設備和特種設備操作人員的管理,完善規(guī)章制度。 2、公司所有員工做出書面承諾,絕不違章作業(yè),不是自己分管 的設備不動,自己分管的設備不許別人動。 3、對事故進行反思,對違反勞動紀律、違章指揮、違章作業(yè)的 現(xiàn)象進行深刻剖析,總結教訓。防范措施案例二十九:鐵路運輸部“2.4”事故 2009年2月4日,山焦鹽化鐵路運輸部自備機車在專用鐵路中心站進行調(diào)車作業(yè),當作業(yè)至第1鉤2+4(2道停留車2組,第一組1輛,第2組3輛)推進至牽出線時,調(diào)車列前部1-3位

40、車輛溜逸撞上牽出線車檔,構成嚴重安全問題。 調(diào)車人員未確認車輛連掛狀態(tài)、且推進前也未對車輛進行試拉。 1、業(yè)務培訓不到位,職工責任意識淡薄、業(yè)務素質(zhì)低,對當前 國鐵要求認識不準,對安全形勢認識不清。 2、安全檢查執(zhí)行不力。 事故直接原因事故間接原因1、組織安全教育、業(yè)務培訓和作業(yè)標準演練。2、加強安全管理,全面進行檢查;強化作業(yè)標準,對存在的嚴重安全隱患,從嚴追查責任,限期整改;對在作業(yè)中簡化作業(yè)程序,降低作業(yè)標準的人員,從嚴處理,堅決防止類似事情的發(fā)生。使管理人員和作業(yè)人員的工作態(tài)度發(fā)生根本性的改變。3、企業(yè)負責人及職能部門加強現(xiàn)場卡控,及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,確保作業(yè)的絕對安全。對線路設施進行一次全面檢查,對短缺和需要進一步增設的安全硬件設施進行補缺和增設。防范措施案例三十:硫化鋇車間機械傷害事故 2013年1月5日,山焦鹽化鋇業(yè)分公司硫化鋇車間發(fā)生一起機械傷害事故,該事故是一起責任事故。 操作人員在翻越運轉的大傾角皮帶機時,外衣被轉向壓棍纏

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論