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文檔簡介

1、中鐵XX局XXX高速公路第XX合同段項(xiàng)目經(jīng)理部提高鋼筋籠制作效率xxx二Oxx年十月提高鋼筋籠制作效率一、工程概況我項(xiàng)目承建的XX高速公路第x合同段,位于距府谷縣城西南20km的山區(qū)內(nèi), 路線全長1.3km。本項(xiàng)目地處陜北毛烏素沙漠與黃土高原的過渡地帶的東南部, 區(qū)域地貌分為沙漠、黃土梁崗區(qū)、黃土梁峁溝塹區(qū)、河谷階地區(qū)四種地貌。XXXX大橋地形一角本項(xiàng)目橋梁樁基大部分位于黃土梁峁溝塹區(qū),由于地勢原因,無法滿足將鋼 筋籠制作好后使用吊車吊裝對接,只能選擇在孔口加工制作鋼筋籠的施工方法。 二、選題理由1、樁基鋼筋施工難度大,且大部分工人屬于第一次在孔口加工制作鋼筋籠, 技術(shù)不嫻熟;2、現(xiàn)場鋼筋焊接

2、組織工序存在問題,影響到施工進(jìn)度;3、陜北冬季來臨較早,冬期較長,工期緊張,因此務(wù)必在今年11月底完成所 有的樁基混凝土施工;4、通過優(yōu)化提高鋼筋籠制作效率,加快施工進(jìn)度。三、小組概況XX溝樁基孔口加工鋼筋籠現(xiàn)場序號樁孔編號樁長總耗時人數(shù)電焊機(jī)1左 1-7-121m43h8人l臺2 左 1-9-121們42118人1臺3 :左 1-13-121m41h8 A1含均耗42 h8 A1臺序號樁孔編號1左 1-7-1序號樁:2 左 1-9-11士-iHE-ri四、現(xiàn)狀調(diào)查小組名稱XX高速公路第X合同段項(xiàng)目經(jīng)理部QC小組1.鋼筋籠加工統(tǒng)計情況如下:鋼筋籠生產(chǎn)情況統(tǒng)計表及時澆筑混凝土,影響后續(xù)施工進(jìn)度。

3、五、課題目標(biāo)1.目標(biāo)設(shè)定鋼筋籠加工效率由活動前的42h減少到32h。2.目標(biāo)可行性分析序號樁孔編號樁長人數(shù)電焊機(jī)1左 1-7-12 Im43h8 A1臺2左 1-9-121m42h8 A1臺%3左 1-13-12 Im41h8人1臺均耗42 h8 A1臺 U標(biāo)日時通過實(shí)際驗(yàn)證,在孔口加工鋼筋籠,在技術(shù)方面是完全可行的。據(jù)熟練工講,他們在以前的工地上三天可在孔口完成一個鋼筋籠。根據(jù)工期安排,必須在冬季施工開始前完成樁基混凝土施工。經(jīng)實(shí)際現(xiàn)場工序統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),目前的鋼筋籠加工工序銜接不緊湊,安排不是很合理,存在窩工現(xiàn)象,通過調(diào)整可以消除不合理作業(yè)浪費(fèi)時間。結(jié)論:實(shí)現(xiàn)36小時完成一個鋼筋籠的目標(biāo)可行。六

4、、原因分析小組各成員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)際觀察統(tǒng)計,繪制因果分析圖如下:鑰筋籠制作效率低的原因根據(jù)因果分析圖,分析鋼筋籠制作效率低的原因如下:慢之一:人員不熟練,責(zé)任心不強(qiáng)樁基施工地形復(fù)雜,坡度大,施工人員在孔口進(jìn)行鋼筋籠加工難度大,人員不 熟練孔口操作;施工人員責(zé)任心不強(qiáng)。慢之二:電焊機(jī)數(shù)量不足每孔只有一臺電焊機(jī),豎直搭接焊接速度慢,致使一些可以平行作業(yè)的工序迫 不得已變成流水作業(yè)。慢之三:材料、半成品不能及時運(yùn)送到孔口地勢陡峭,鋼筋材料人工搬運(yùn)難度大,不能保證材料及半成品的供應(yīng)。慢之四:地勢陡峭、地貌復(fù)雜由于地勢陡峭,無法修建平順便道,人工搬運(yùn)難度大。慢之五:施工工藝不 合理主筋焊接對位困難、速度慢

5、,柱加強(qiáng)筋焊接間距不好掌握,誤差大,技術(shù)指導(dǎo) 監(jiān)督力度不夠,導(dǎo)致焊接的籠子不規(guī)則。慢之六:柱加強(qiáng)筋彎制較慢。利用鋼筋彎折機(jī)和“胎具”彎曲柱加強(qiáng)筋,彎成之后點(diǎn)焊,取下切割,割好之后 重新放在邊上進(jìn)行滿焊。其他人繼續(xù)彎制,每次生產(chǎn)一個,占用三人,焊機(jī)和彎折 機(jī)各一臺。慢之七:箍筋纏繞較慢孔口纏繞箍筋難度較大,且一次切下數(shù)量過大,運(yùn)送困難,勞動力占用多,工 效低。七、要因確認(rèn)在分析了上述7條原因的基礎(chǔ)上,小組成員根據(jù)現(xiàn)場施工實(shí)際情況,采用投票 進(jìn)行主要原因確認(rèn),限定每人只能投4票,共8人,投票總數(shù)為32票,規(guī)定大于 32 (票)/7 (項(xiàng))=4.6票的因素確定為要因,并用“”符號表示,投票結(jié)果見下:

6、要因確認(rèn)統(tǒng)計表序號評價因素小組成員投票情況小計要因123456781人員不粉殊,責(zé)任心 不強(qiáng)/v76A2電焊機(jī)數(shù)量不是V4材料,半成品不能及 時保障VV54地勢陡峭、地貌復(fù)雜35施工工藝不合理%/6A6柱加強(qiáng)筋萼制較慢5A1箍筋鋰?yán)@較慢3序號評價因素小組成員投票情況小計要因12345678I人員不熟練,責(zé)任心 不強(qiáng)VV62.電焊機(jī)數(shù)量不足.4耕料.羋由倪不如符八、制定對策共確認(rèn)要因4條,根據(jù)要因,制定對策如下表:對策表九、實(shí)施對策實(shí)施一:提高熟練度,加強(qiáng)責(zé)任心在鋼筋工班中選擇身體健康,動作麻利的人員進(jìn)行孔口加工鋼筋籠作業(yè),人員 保持相對固定,技術(shù)員組織進(jìn)行培訓(xùn),熟練掌握孔口加工鋼筋籠的技術(shù),要

7、在保證 安全的提前下加快作業(yè)速度。加強(qiáng)工作責(zé)任心教育,實(shí)行獎優(yōu)罰劣制度,提高質(zhì)量控制力度,確保質(zhì)量受 控。實(shí)施二:合理安排,及時保障半成品制作對于加工鋼筋籠所用的鋼材提前進(jìn)行下料、彎制,并運(yùn)至孔口邊緣,以免作業(yè) 中由于地勢原因人工搬運(yùn)速度慢,影響鋼筋籠彎制速度。實(shí)施三:加強(qiáng)施工管理,優(yōu)化施工工藝不能及時保障材料;L提前下料,分類存赦做好 準(zhǔn)備工作.3葩工工藝不合 理1、進(jìn)行施工技術(shù)交底優(yōu)化;堡縱技術(shù)交底學(xué)習(xí),加強(qiáng) 對施工人員的教育和培訓(xùn);跟班作業(yè),檢查交底落實(shí) 情況.XXXS. 281 4柱加強(qiáng)筋彎 制、焊接較慢柱加強(qiáng)筋提前彎制,不耽 誤加工時間;在柱加強(qiáng)筋上使用石筆劃 橫標(biāo)記輝接點(diǎn),加快焊接

8、我 點(diǎn)準(zhǔn)確度和速度;在豎直的主筋上刻畫水平 a,保設(shè)柱加強(qiáng)超水平.網(wǎng)盅29實(shí)行過程管理,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況及時檢驗(yàn)和調(diào)整技術(shù)交底,優(yōu)化交底方案, 要切實(shí)達(dá)到交底指導(dǎo)施工的要求;根據(jù)實(shí)際情況合理督促檢查,消除工人故意怠 工、誤工現(xiàn)象。實(shí)施四:控制柱加強(qiáng)筋的加工、焊接及定位柱加強(qiáng)筋提前安排彎制,首先焊制“胎具”,由鋼筋彎曲機(jī)運(yùn)載胎具進(jìn)行彎制柱 加強(qiáng)筋,2人進(jìn)行彎制操作,另外1人進(jìn)行接頭點(diǎn)焊,然后切割開后分段滿焊。為了加快柱加強(qiáng)筋焊接的精度和速度,在柱加強(qiáng)筋上劃豎線,在主筋上劃橫 線,定位焊接點(diǎn),速度又快又準(zhǔn),加工成的鋼筋籠鋼筋間距誤差小,符合規(guī)范要 求。十、檢查階段對策實(shí)施后,小組成員對實(shí)施后連續(xù)加

9、工的6個鋼筋籠進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如 下:對實(shí)施措施后的鋼筋籠生產(chǎn)情況統(tǒng)計表序號樁孔編號樁長總耗時人數(shù)電焊機(jī)1左 1-16-122m3 Oh8 A1臺2左 115-122m28h8人1臺3在6-121m26h8人1臺4右 2-7-12 Om26h8 A.1含5在 2-7-22 Dffi24hg人1臺6左 1T - 222m25h8 A1臺均耗25 h8 A1臺十一、處理階段從上表可以看出,經(jīng)過QC小組活動,孔口加工鋼筋籠時間平均耗時降低到 25小時,小組研究問題得到了徹底解決,達(dá)到了 QC小組預(yù)期的活動目的。十二、取得成果1.技術(shù)效益通過活動,我們掌握了科學(xué)的鋼筋籠制作工藝。更重要的是,難道較大的

10、加工鋼筋籠現(xiàn)場之一提高了小組成員動手解決問題的能力,使大家感覺到現(xiàn)場的問題只要我們勤于 調(diào)查,對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行動作分析,充分發(fā)揮小組成員的主觀能動性,改進(jìn)工具、工 藝,就能取得期望的效果。經(jīng)濟(jì)效益通過活動,將鋼筋籠的工費(fèi)成本降低了 0.45倍。即活動前,單個鋼筋籠耗工 時為:8人,共需要42h完成一個;活動后,單個鋼筋籠耗工時為:8人,共需要 25h完成一個。每個工時按照10元計算,每個鋼筋籠節(jié)約的工費(fèi)為(42-25) x8=136元人民幣。難道較大的加工鋼筋籠現(xiàn)場之一尚未計算夜間作業(yè)所耗的照明費(fèi)用。社會影響解決了孔口加工鋼筋籠效率低的瓶頸,提高了生產(chǎn)力,保證了鋼筋籠產(chǎn)量,從 而保證了我標(biāo)段節(jié)點(diǎn)工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。十三、鞏固措施及今后打算1、對本次活動形成的施工工藝和工序安排以

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