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突出煤層群穿層鉆孔施工工藝改進(jìn)報(bào)送單位:皖北煤電集團(tuán)恒源股份有限公司

安徽省煤炭學(xué)會(huì)2011年通風(fēng)安全專業(yè)學(xué)術(shù)研討會(huì)報(bào)告材料突出煤層群穿層鉆孔施工工藝改進(jìn)程軍1,劉延俊1,孫玉峰1,梁坤柱1,梁磊1,汪宏偉11.安徽臥龍湖煤礦有限責(zé)任公司,安徽淮北,中國(guó),235100E-mail:wlhmk@163.com摘要:臥龍湖煤礦屬煤與瓦斯突出礦井,地質(zhì)條件復(fù)雜,構(gòu)造較發(fā)育,煤層瓦斯壓力大、含量高,穿層鉆孔穿透多層煤層時(shí)施工困難,施工工期長(zhǎng),嚴(yán)重影響了石門揭煤時(shí)間和煤巷進(jìn)入作業(yè)時(shí)間,給礦井生產(chǎn)接替帶來不利影響。本文論述了突出煤層群條件下穿層鉆孔施工工藝改進(jìn)方式,提高了鉆探效率,為突出礦井瓦斯治理工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。安徽臥龍湖煤礦屬煤與瓦斯突出礦井,建井至今已發(fā)生3次突出。礦井可采煤層10煤層、8煤層、7煤層、6煤層均為突出煤層。各主采煤層均受火成巖侵蝕,侵蝕區(qū)域內(nèi)煤層瓦斯賦存不規(guī)律,地質(zhì)條件復(fù)雜。礦井各主采煤層賦存情況如下表所示:1、引言臥龍湖煤礦各主采煤層瓦斯賦存表煤層層間距(m)煤厚(m)破壞類型最大瓦斯含量(m3/t)最大瓦斯壓力(MPa)堅(jiān)固性系數(shù)f透氣性系數(shù)(m2/(Mpa2.d))備注61312751.1Ⅲ~Ⅳ類15.72.5(含水壓)0.56——北翼采區(qū)聯(lián)合開采南翼采區(qū)單獨(dú)開采71.3Ⅲ~Ⅳ類19.72.3(含水壓)0.514.1482.6Ⅲ~V類24.61.850.54.29102.5Ⅲ~Ⅳ類26.34.5(含水壓)0.940.02礦井煤層綜合柱狀示意圖

礦井北翼采區(qū)為多煤層聯(lián)合開采,主采6、7、8煤層,三層煤層間距在10m左右,為解決煤層瓦斯突出問題,在8煤底板20m左右施工底板抽放巷道,采用圓鉆桿施工穿層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯。2、突出煤層群穿層鉆孔施工情況采用3200S型全液壓鉆機(jī),使用圓鉆桿水力排查鉆進(jìn)方式施工穿層鉆孔,穿透8煤層時(shí)相對(duì)簡(jiǎn)單,即使不返水仍然可以強(qiáng)行穿透。由于8煤層瓦斯含量大,透氣性系數(shù)高,瓦斯解吸速度快,煤層松軟(f<0.5),繼續(xù)向上穿透7、6煤層群時(shí),出現(xiàn)煤體跨落堵塞鉆孔后路,造成瓦斯積聚,鉆孔不返水,孔內(nèi)瓦斯壓力和水壓升高,當(dāng)壓力達(dá)到一定值時(shí),后路堵塞物突破,出現(xiàn)噴孔。在處理不返水時(shí)需要反復(fù)提鉆、穿鉆,容易造成孔內(nèi)事故。鉆探效率低下,鉆孔提鉆后還會(huì)發(fā)生憋孔噴孔現(xiàn)象,致使瓦斯管理工作困難,帶來安全隱患,抑制了施工進(jìn)度。

例如:我礦北一采區(qū)四區(qū)段8煤底抽巷在2011年1月-6月期間,共安排5臺(tái)鉆機(jī)施工,該巷道配風(fēng)2500m3/min,2月11日4#鉆機(jī)提鉆后出現(xiàn)噴孔,鉆機(jī)瓦斯傳感器瞬間達(dá)到4%(低濃瓦斯傳感器),通過北翼總回風(fēng)巷風(fēng)量及瓦斯?jié)舛扔?jì)算噴出瓦斯量達(dá)270m3,噴出煤量1.1t。3、突出煤層群穿層鉆孔施工工藝改進(jìn)3.1傳統(tǒng)打鉆工藝(1)73mm圓鉆桿、108mm鉆頭,水力排渣方式;(2)采用增大孔徑比的方式:先用¢127mm鉆頭打到8煤,立即停止鉆進(jìn),退出鉆桿,改用¢94mm復(fù)合片鉆頭水力(風(fēng)力)排渣鉆進(jìn)。通過對(duì)幾種打鉆工藝進(jìn)行分析比較,存在問題主要有:(1)鉆機(jī)效率低,單臺(tái)工效基本在30m/天;(2)不能解決“塌孔—堵孔—噴孔”瓦斯問題,有時(shí)為了解決瓦斯問題,四臺(tái)機(jī)組不能同時(shí)作業(yè);(3)工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,需要反復(fù)提鉆、穿鉆;(4)鉆頭磨損嚴(yán)重,抱鉆、埋鉆、丟鉆具現(xiàn)象普遍。針對(duì)傳統(tǒng)施工方法所存在的問題,決定對(duì)鉆機(jī)快速高效穿透多層煤層技術(shù)進(jìn)行研究,解決鉆探效率低下,“塌孔—堵孔—噴孔”瓦斯問題。3.2突出煤層群鉆探工藝改進(jìn)方式探索(1)三角鉆桿試驗(yàn):引進(jìn)三角鉆桿,理論上三角鉆桿比圓鉆桿釋放的空間大,通過相應(yīng)增加孔徑比更利于排渣。由于3200型鉆機(jī)卡瓦抱不住鉆桿,無法自卸,同時(shí)卡瓦與鉆桿接觸面小,對(duì)鉆桿損壞嚴(yán)重,故試驗(yàn)失敗。

三角鉆桿(2)在圓鉆桿上纏繞盤圓進(jìn)行試驗(yàn):

在第一節(jié)鉆桿上焊接2個(gè)鐵片,同時(shí)使用螺絲帽用來固定盤圓,鉆孔見8煤層后,立即退出鉆桿,利用鉆機(jī)旋轉(zhuǎn)向前輸送盤圓,通過人為創(chuàng)造摩擦力給煤巖粉一個(gè)向下排渣的通道。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)鉆桿在進(jìn)入8煤后可以改善煤粉排渣,堵孔現(xiàn)象有所緩解,由于是人工控制纏繞進(jìn)度,其纏繞密度無法精確控制,導(dǎo)致后期試驗(yàn)失敗。但受此啟發(fā),決定定制淺螺紋鉆具。

圓鉆桿纏繞盤圓

(3)改造鉆具(雙螺旋自接式麻花鉆桿)主要技術(shù)參數(shù):在¢63.5mm圓鉆桿外焊接鋼帶,外徑¢73.5mm,鋼帶寬200mm,螺紋間距25mm,每根鉆桿約20圈螺紋,鉆桿長(zhǎng)1000mm。使用淺螺紋鉆桿(雙螺旋自接式麻花鉆桿),配套108mm鉆頭,水力排渣鉆進(jìn)方式施工。淺螺紋鉆桿

淺螺紋鉆桿工作原理

鉆頭進(jìn)入煤層后,通過外接螺紋旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)使煤巖粉直接向孔外排出,因螺紋攪動(dòng)作用,使煤巖鉆屑會(huì)持續(xù)向孔外排出,保證了孔內(nèi)暢通,杜絕了煤巖粉積聚堵塞鉆孔,瓦斯連續(xù)排出孔外,解決了因鉆孔施工造成的噴孔、瓦斯超限等難題,保證了鉆孔施工安全。4、改進(jìn)效果與存在問題4.1改進(jìn)效果分析:⑴2011年1月—2月圓鉆桿施工單機(jī)平均進(jìn)尺30米/天,3月-5月使用淺螺紋鉆桿工藝施工單機(jī)平均進(jìn)尺135米/天,單機(jī)日進(jìn)尺最高達(dá)到316.5米,平均單機(jī)效率提高4~5倍,月度單機(jī)最高達(dá)3760米/月且鉆孔成孔好;四區(qū)段8煤底抽巷瓦斯治理工程提前13.3個(gè)月完工,為瓦斯抽采贏得了時(shí)間,保證了礦井生產(chǎn)接替;⑵淺螺紋鉆桿工藝施工過程中杜絕了抱鉆、埋鉆、丟鉆等事故。此項(xiàng)施工工藝的改進(jìn)每年可以節(jié)約人工工資135萬元,節(jié)約材料費(fèi)用258萬元,年累計(jì)節(jié)約393萬元;⑶通過改進(jìn)施工工藝緩解了鉆孔噴孔強(qiáng)度,由高強(qiáng)度噴孔狀態(tài)轉(zhuǎn)變到孔內(nèi)瓦斯氣體持續(xù)釋放狀態(tài),減少了因噴孔而導(dǎo)致的煤巖粉噴出傷人事故。4.2存在問題:⑴淺螺紋鉆桿和卡瓦接觸面較小,螺紋磨損較快,卡瓦也易損壞;

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