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百度文庫-百度文庫-好好學(xué)習(xí),天天向上--#-真吹管與彎頭連接一起,處理此事故休風(fēng)長達(dá)10小時34分鐘,破壞了調(diào)劑的連續(xù)性,促使?fàn)t況的進(jìn)一步惡化。9月27日8:44分復(fù)風(fēng)后,繼續(xù)按洗爐方案進(jìn)行調(diào)劑。11:47分發(fā)現(xiàn)7#小套漏水,休風(fēng)進(jìn)行處理,導(dǎo)致6#、8#風(fēng)口灌渣。(從燒損小套觀察,漏水部位在小套上沿,判斷為爐料大量融化下降后堆積風(fēng)口上部所致)從燒損的小套觀察,爐墻結(jié)厚部位已有大部分脫落,爐況向好的方向發(fā)展。到9月27日晚班爐況逐漸好轉(zhuǎn),鐵量增多,鐵口好開。并根據(jù)爐況好轉(zhuǎn)情況,從27日開始逐漸打開風(fēng)口(開風(fēng)口時間詳見附表6),提高入爐風(fēng)量。9月28日早班,鐵口出鐵順暢,當(dāng)班出鐵8次,風(fēng)口明亮耀眼,工作活躍,爐缸溫度上升,此次調(diào)劑已初見成效。附表6:堵/開風(fēng)口時間表9月25日9月27日9月28日9月29日9月30日堵風(fēng)口1#、2#、3#、12#、13#、14#開風(fēng)口1#、2#3#、12#14#13#4、專家組對裝料制度的調(diào)整(上部調(diào)劑措施)附表7:變料表 單位:噸日期原燃料焦炭負(fù)荷變料時間燒結(jié)礦球團(tuán)礦焦批螢石礦批重9/26109/271015:32

1018:181022:209/28106:51105:08118:401110:001111:501113:001218:351220:109/29122:20136:33137:4513附表8:表料角度調(diào)整表日期布料角度節(jié)流閥角度變動時間a礦a焦B礦礦葭9/2619°19°17°23°9/2717°18°17°23°15:3218°18°17°23°15:449/2817°17°17°23°5:0818°18°17°23°5:22°°17°23°6:2616°16°17°23°7:4517°17°17°23°19:23

°°17°23°23:539/2918°18°17°23°0:2117°17°17°23°4:5918°18°17°23°5:35°°17°23°10:3217°17°17°23°11:40°°17°23°12:1116°16°17°23°15:4517°17°17°23°1)9月26日裝料制度由PPJKKJ調(diào)整為PJKJPJKJ,采取單車放料的調(diào)劑手段,一礦一焦布料,減少礦層厚度,增加軟融帶的透氣性,改善煤氣的利用。對當(dāng)時下料速度慢、透氣性指數(shù)低、經(jīng)常性懸料起到一定的效果,并且隨著爐況的逐步好轉(zhuǎn),9月27日19:53分又調(diào)回KKJPPJ裝料制度。2)在上部調(diào)劑上主要采取依靠布料角度控制煤氣流的分布,隨著高爐順行情況的逐步好轉(zhuǎn),逐步擴(kuò)大布料角度,進(jìn)一步控制煤氣流的過分發(fā)展,實現(xiàn)“上悶下活”的操作理念,讓煤氣流在爐缸區(qū)橫向發(fā)展,穿透中心死料柱,重新分布煤氣通道,從而活躍爐缸,促進(jìn)煤氣的熱能和化學(xué)能的利用,高爐內(nèi)部間接還原反應(yīng)增多。同時,采用同角布料。3)逐步增加礦批重。隨著爐況的逐步好轉(zhuǎn),高爐接受風(fēng)量的增加,相應(yīng)增加礦批。9月26日和9月27日保持礦批10噸,9月28日8:40分增加到11噸,當(dāng)天18:35分又增加到12噸,到9月29

日7:45分上調(diào)到13噸。隨著礦批重的增加,焦炭負(fù)荷相應(yīng)增加,由增加到,焦比降低,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐漸好轉(zhuǎn)。五、總結(jié)專家組高爐操作理念通過5天來與罕王專家組成員們的接觸,感觸很深,對他們的操作方法和理念深有體會,學(xué)習(xí)到了許多寶貴經(jīng)驗,使烏鋼高爐操作人員少走了不少彎路,豐富了視野,增長了學(xué)識,促進(jìn)個人技術(shù)水平的提升,分析專們的操作理念如下:1標(biāo)清晰:對難行爐況的掌握和分析比較透徹,能夠找到問題的根源、問題產(chǎn)生的原因及爐況惡化的程度,制定出科學(xué)合理的解決方案。如堵風(fēng)口時,把渣口兩側(cè)的1#、2#、3#、12#、13#、14#風(fēng)口堵死,增加鐵口區(qū)爐缸的活躍程度,待順行后逐步打開風(fēng)口,增加風(fēng)量。操作手法細(xì)膩:每次調(diào)整布料角度。,進(jìn)行微調(diào),從不過大的調(diào)整,并且從9月26日至9月28日對布料角度多達(dá)17次調(diào)整,細(xì)膩而穩(wěn)妥;對熱風(fēng)爐均壓閥要求充壓時間延長,保證每次的換爐時的波動控制在10KPa之內(nèi)。技術(shù)精湛:專家組成員們在操作方面與我們有著很大的區(qū)別,主要體現(xiàn)在:加風(fēng)快、引煤氣快、恢復(fù)頂壓快。只要能夠接受風(fēng)量,在最短的時間內(nèi)把風(fēng)量加到目標(biāo)值。防止煤氣流過分發(fā)展形成管道;把料線確定在1.2m。根據(jù)當(dāng)時料線1.7m推算從溜槽上沿到到料面最少有3.9m的空料區(qū),屬于嚴(yán)重的虧料線作業(yè),指出我們操作上的不合理是導(dǎo)致爐況失常的一個原因。并指導(dǎo)我們?yōu)榱吮WC煤氣分布的有序,每當(dāng)料面下降500mm的時候,布料角度進(jìn)行調(diào)整,縮小1°,隨

著料面的下降深度,進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但是最大不超過3°。當(dāng)料面恢復(fù)正常時,布料角度逐步恢復(fù)到正常。系統(tǒng)全面:在機(jī)械傳動角度與計算機(jī)程控角度不符的情況下,認(rèn)真核對每一角度的角差,找出其中是否存在線性關(guān)系。并利用休風(fēng)機(jī)會親自到爐頂觀察料面堆角,從料面堆角判斷溜槽布料角度,從而為裝料制度的調(diào)整找到合理依據(jù);在螢石入爐時,布料角度調(diào)整在10?13°把螢石布在中心,防止對爐墻的侵蝕及燒壞冷卻壁和水套。六、結(jié)語在高爐不正常時期一些外圍因素的影響也加劇了爐況的惡化,否則1#高爐的爐況惡化也不會如此的嚴(yán)重,給爐況恢復(fù)造成很大難度;其次,長期的出鐵延時,出鐵不凈,人為的造成高爐憋風(fēng),慢風(fēng),導(dǎo)致中心更加吹不透,不利于爐況的恢復(fù);布料角度的誤差也是導(dǎo)致爐況難行的重要因素,所有的調(diào)劑措施、處理手段已經(jīng)失去意義,甚至出現(xiàn)反作用;尤其爐頂成像設(shè)備出現(xiàn)故障長達(dá)1個多月,在這段時間里高爐操作人員“摸黑作業(yè)”,看不到爐頂煤氣流的發(fā)展,

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