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地基基礎(chǔ)的若干工程實(shí)錄同濟(jì)大學(xué)高大釗鉆2023凡年10月錫研究工程實(shí)漿錄的意義諒20廢世紀(jì)80年悠代初,黃文察熙教授說過愁:“總的說瘡來,巖土工梯程學(xué)猶如醫(yī)醒學(xué),并不是伴一門嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊锌茖W(xué)。針對衫每一個具體政問題,只有浮充分運(yùn)用這距門學(xué)科的理購論知識和實(shí)統(tǒng)踐經(jīng)驗,綜壽合地、辯證灑地加以分析倉研究,才有黑可能找到一加個合適的解她決問題的方夫案。?!鼻樽?0推年代初,俞挎調(diào)梅教授曾扇經(jīng)說過:“祥由于地層的江復(fù)雜性、不湖均勻性,巖舟土工程總是憲在不能預(yù)先啞百分之百地脹掌握所需要挑資料的條件暮下進(jìn)行的,墾總是要憑經(jīng)朽驗作出判斷謹(jǐn)(也就是猜誼測)的;但兄是巖土工程滿的安全系數(shù)舟要比結(jié)構(gòu)工介程低得多。竹這就說明了褲為什么要重揭視地區(qū)經(jīng)驗債,地質(zhì)條件洽以及工程事揪故的經(jīng)驗教墻訓(xùn);這也說洪明了為什么徐要重視觀察土法。幾十前銹,在基礎(chǔ)工壤程專書上總圣是有很多工撇程事例的報午道;但是后耀來就少了,員似乎是有了屢土力學(xué)理論疏就可以解決季一切問題了追。而且在雜搬志及刊物上園報道的多數(shù)姥是成功的事挎例。在我國啊,由于種種因社會歷史原屢因,在教本典上講的失敗播事例總是外茄國的,例如穿哥德堡的碼鑰頭、加拿大容的谷倉等。撫這一切,會售使人們盲目珍相信理論,慕而這正是導(dǎo)怨致失去信心止的原因。”歡庸目選錄蠻1.擁上海展覽館茂的過量沉降世2.的工業(yè)構(gòu)筑物端的過大傾斜查3.雪深基坑圍護(hù)券結(jié)構(gòu)失效事棍故臘的四個案例耽4.緒深開挖邊坡撤失穩(wěn)買的兩個案例岸5.纏凍結(jié)法施工白事故總6.該地下室的上眉浮好碰7.株抗浮設(shè)計分舊析與底板開敗裂的處理號攜8.優(yōu)高層建筑樁其基的失穩(wěn)櫻業(yè)9.頃上海窯13仿層在建住宅娛整體倒塌的保原因討論雜上海展覽館設(shè)的過量沉降嘆這是發(fā)生在障上一世紀(jì)五還十年代的故脂事累。當(dāng)年,建窩造了一幢沉左降值高達(dá)1哭600倍mm粥的大廈。吳這幢建筑物南總高九十六睡米,一九五戲四年五月開敞工,當(dāng)年年攤底平均沉降磚六十厘米。堅到喉一九五七年青六月實(shí)測,慢最大沉降一歐百四十六厘漂米,最小沉揉降一百二十輪二厘米。奮箱形基礎(chǔ)高挪度流7m堅;基礎(chǔ)平面柄尺寸集46.5m疑′具46.5m字m籠;埋置深度義:杠0.5m巾;基礎(chǔ)底面棉總壓力煉130kP墨a強(qiáng);念1953糖年的10賴m黎淺孔剖面嫂第1層填土康,0.24網(wǎng)~0.5榨m惜第2層黃褐閱色粉質(zhì)粘土往,堅硬至可柜塑,0.9透6~1.1寫6槽m故第3層棕黃饑色粘土,可悼塑,1.6爆0~2.6羨0因m滲第4層灰色孔粉質(zhì)粘土,枝可塑,2.攜2~6.3源m貸第5層灰色億粘土,可塑鞭,未鉆穿實(shí)測沉降山施工期間的堅沉降速率:揮5.4mm泡/d鍋-三3.4mm歐/d掌施工完成3鋤年以后的貌沉降速率:勤0.1mm啞/d掃為什么計沉降歉那么大?患1.稍基礎(chǔ)底面壓彼力大,土中盲應(yīng)力水平高轉(zhuǎn)2.群基礎(chǔ)面積大園,壓縮土層爹相對較薄,談應(yīng)力沿深度妄衰減比較慢攔3.軟弱下瓶臥層應(yīng)力水個平過高,可予能發(fā)生局部腥的水平擠出任沉降兆的估算:亮努根據(jù)上海的熊經(jīng)驗,當(dāng)基扒礎(chǔ)底面附加薯壓力大于1陷00斷kPa炕時,沉降經(jīng)饅驗修正系數(shù)管取1.3,銹則得最終計寫算沉降量為峰1892齒mm欲。貓工業(yè)構(gòu)筑物謝的過大傾斜球焦化廠配煤精房:蠻一座就30棄m熔高的筒倉交最大沉降速盈率達(dá)到每晝予夜?jié)L45禍mm償??!扔15拳天內(nèi)傾斜從嬸2.7‰濁童發(fā)展到嚷14.1‰飛2帶年傾斜達(dá)到格24‰罪會不會成為茫第二個加拿礎(chǔ)大谷倉??基本數(shù)據(jù):潤47.5m壤′挎10.8m妨筏形基礎(chǔ)粉5唱個直徑庫8抓m版、高仆31箱m莊的儲煤斗差基礎(chǔ)埋置深煤度嗓1.5杜m礙構(gòu)筑物自重群壓力齒76簡kPa塊抗剪強(qiáng)度指側(cè)標(biāo):雞三軸不排水封強(qiáng)度屢20淹kPa豪十字板強(qiáng)度否22診kPa奇焦化廠配煤銅房傾斜事故飽:贈結(jié)構(gòu)完工后心3劫個月羊平均沉降馬47慢mm壺,玉沉降速率尊0.5朋mm/d簡傾斜式2.7悠‰,還比較箱正常爺完工后越6首個月投產(chǎn)掠5袍天裝煤艷215予噸雹煤停止時沉赤降速率豈8梯~電10敘mm/d根;蠶第4天,2腔7~45撓mm/d,幅加速沉降,諸危險!名荷載與該地基極限承販載力:釋按固結(jié)快剪萍指標(biāo)計算為獅202慎kPa低按不固結(jié)不講排水剪指標(biāo)粥計算為膛135摟kPa闊建筑物恒載鑒38000扔kN爛,產(chǎn)生基底朝壓力險76領(lǐng)kPa藝,捧裝煤蘿21500醬kN眉,產(chǎn)生基底疲壓力悔44從kPa飯活載與恒載躍之比疏0.57密基底總壓力則120死kPa清地基極限承折載力:害按固結(jié)快剪榆指標(biāo)計算為腎202牽kPa粗按不固結(jié)不偷排水剪指標(biāo)解計算為剪135牧kPa廊建筑物恒載頁38000付kN朗,產(chǎn)生基底弦壓力展76懲kPa武,勺裝煤射21500辜kN野,產(chǎn)生基底親壓力爆44載kPa鏡活載與恒載亡之比街0.57脂基底總壓力萌120打kPa袍固結(jié)不排水妹強(qiáng)度202四kPa顛,恒載76鄙kPa擴(kuò),安全系數(shù)挪2.66;亂叉石醫(yī)滿總壓滴力120網(wǎng)嘆kPa俊,安全系數(shù)沿1.68塌不排水強(qiáng)度獵135教kPa公,膠總壓力12師0旬響kPa至,安全倒系數(shù)1.1閉3靜如果不快速正加煤,安全攔系數(shù)1.6皆8;實(shí)際快窄速加煤,故恐安全系數(shù)低茶于1.68踐;不考慮施檢工期的排水礙固結(jié),安全出系數(shù)1.1友3;而實(shí)際就安全系數(shù)介款于1.13果~1.68割之間越變形分析:物\晴加煤隨2蜓年后,平均歉沉降肺630錦mm等堆放鋼錠糾桶傾以后沉降卷達(dá)鍬846時mm激,飲推算最終沉同降量為屋1150拼mm踏按壓縮層厚峰度帽16.7坑m質(zhì),委平均模量廚2碧MPa垃計算,得最者終沉降量吸689捕mm杏兩者之比為討1.67傳,為什么相弱差那么大?升估計發(fā)生了榨側(cè)向擠出,奔但沒有實(shí)測幅水平位移的這數(shù)據(jù)驗證你。燕資料對比分桌析:膝堆載面積多22首m架′銀30m辱,艘不排水強(qiáng)度思31舍kPa慚在150眾kPa糠荷載作用下跟,離堆載邊拜緣外0.7守m,瞞地面下7蓮m壘處的實(shí)測水尸平位移81用0攤mm,斤水平位移與索豎直位移之歌比為1.3屠4流。腎深基坑圍護(hù)眠結(jié)構(gòu)失效事旅故辨的四個案例爛上海的一個意案例、基本數(shù)據(jù)騾基底面積叔4471眉平方米飲高層建筑地讀上諸29朝層,地下釋3線層也基坑面積鞭2600艱平方米瓶基坑周邊長興260刻m距開挖深度刷12.35孝m蹄地下連續(xù)墻蚊厚腥600棋mm競,柿深固24其m鳥醫(yī)釣四道支撐,花第一道鋼筋頸混凝土支撐秤,其余三道撿f矮609mm換′躺12mm詳?shù)匿撝为q圍護(hù)結(jié)構(gòu)失限效的后果蓬約40保m婚長的圍護(hù)結(jié)繼構(gòu)后傾,墻蔽底向內(nèi)翻,廉基坑底土體求隆起糕支撐結(jié)構(gòu)體辱系失穩(wěn)破壞撈鄰近道路塌纏陷,塌陷面本積約500洲平方米,最元深處6~7騰m,墳滑動體后座緒切口豎直平頭整絮煤氣管破裂闊,煤氣大量六外溢雪切斷兩根光咐纜干線每破壞電力電爬纜、電車電鼓纜、自來水備管與下水管丘道動大面積停氣沿、停水、停舒電,交通中旬?dāng)嗍鹿视蓄A(yù)兆飾監(jiān)測數(shù)據(jù)顯無示,事故發(fā)僻生前二周,扁鄰近道路沉面降速率最大用已達(dá)貫15耀cm/d逗事故前一天推的半夜,發(fā)案現(xiàn)基坑底部答出現(xiàn)土的局幕部上涌,鋼垮支撐發(fā)出吱念吱聲音剪查但沒有采取傳任何的工程扭措施歇第承2緊天上午7時兇,事故突然調(diào)發(fā)生猴對事故原因設(shè)的分析扭支撐與連續(xù)涼墻之間直接梅連接,沒有優(yōu)設(shè)置圍檁,房由于支撐與哭圍護(hù)結(jié)構(gòu)不式正交,無足謹(jǐn)夠承受剪力汽的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)姜支撐連系桿丙節(jié)點(diǎn)設(shè)置不貌當(dāng),連系桿棟形同虛設(shè)家插入深度不襖足和圍護(hù)結(jié)慧構(gòu)強(qiáng)度不足磁施工超挖,厚未做注漿加嘆固卵監(jiān)測未及時窩報警止管理混亂,暫對事故預(yù)兆傘不重視,沒夠有及時處理右發(fā)生在杭州蓋的基坑工程凱事故子案例坐鏈位于風(fēng)情大蛛道東側(cè)的杭蛇州地鐵擠1猴號線湘湖站撈主體為地下瞎兩層三跨鋼暑筋混凝土框鬧架結(jié)構(gòu)?;犊娱L度為擇106m痕,寬度怠20.5m眉。車站主體虎結(jié)構(gòu)頂板覆暴土稿1.8m狡,底板埋深肺16m鞏。主體開挖貿(mào)深度約腦15.7m肉~寬16.2m花,采用項800mm負(fù)厚地下連續(xù)偽墻,連續(xù)墻這嵌固深度為毅17.28邪m條。豎向設(shè)置絲4絹道偷ф609龜鋼管支撐,投支撐中部設(shè)久置立柱。凈撕從現(xiàn)象上看貪,事故似乎動是突然發(fā)生殺的,發(fā)生事酸故那天,基近坑旁邊道路氏上的汽車在舅正常地行駛探中,剎那間債,杭州市風(fēng)肆情大道一下膚子沉陷了深鑼7m再、形成了寬凳40m懷、長近百米包的大坑,很??炻?;此疲時百余名在便基坑中工作播的現(xiàn)場施工脹人員也紛紛限逃離。結(jié)爛但事實(shí)上,交事故發(fā)生前仿,通自復(fù)10點(diǎn)月年9膀號至事發(fā)前迫的一個多月赴間,臨近北仍二基坑西側(cè)吃的風(fēng)情大道脊就曾經(jīng)不斷錫出現(xiàn)了一些拴不正常的跡郊象。例如,漫位于污水管錫附枕近上方的車翠道路面結(jié)構(gòu)己層開裂嚴(yán)重探、路面下沉收明顯;曾多暫次采取架鋼谷筋、澆灌混草凝土、對路娛面的裂縫進(jìn)現(xiàn)行了勾縫等耐措施來補(bǔ)救耗。除基坑外蠢地面開裂現(xiàn)梳象外,基坑曠內(nèi)側(cè)地下連猴續(xù)墻也曾出些現(xiàn)過較大的櫻裂縫。實(shí)際朝上,一個特秩大事故正在峰悄悄地向人進(jìn)們撲來,但貼大家似乎都素沒有覺察到趕。重策位于風(fēng)情大笑道東側(cè)的杭諷州地鐵視1析號線湘湖站標(biāo)主體為地下乓兩層三跨鋼刃筋混凝土框愛架結(jié)構(gòu)?;娱L度為影106m馳,寬度仰20.5m洽。車站主體江結(jié)構(gòu)頂板覆勇土浩1.8m冊,底板埋深忙16m省。主體開挖盆深度約采15.7m通~斜16.2m霧,采用穿800mm費(fèi)厚地下連續(xù)鍵墻,連續(xù)墻婆嵌固深度為烈17.28肆m第。豎向設(shè)置呆4聰?shù)劳┃?09擁鋼管支撐,掘支撐中部設(shè)需置立柱。錢潔基坑全長分巷為弄6用個作業(yè)段(欲每段猜20膛米左右),但事故發(fā)生前緒第一段已澆毛筑完底板結(jié)惑構(gòu),第二段月澆完墊層,奪第三段已在協(xié)輔砂石,第希四段還在清脈底,兩臺挖侍機(jī)正在第五隊段和第六段劇段開挖最后落一層土方。三事故前基坑搜已見底而未曉作結(jié)構(gòu)的區(qū)特段至少往3科段(即械60革~初70需米長)以上座。黨事故發(fā)生后躍的搜救工作替中,5名蛙螞人進(jìn)行潛水雙作業(yè)搜救。剛在抽干積水裝之后,還派央出了搜救犬外幫助確定失壟蹤者方位。隙救援人員還原采取每隔米50賊厘米分區(qū)挖除溝的方式下偉探。但均未菊能有所發(fā)現(xiàn)想。當(dāng)時確定買17喂個施工人員坐死亡,濕4廣人失蹤。這捕是一個特大隊工程事故。哪水地下連續(xù)墻延的破壞形態(tài)寨步根據(jù)事故后嶼的鉆探資料炒,連續(xù)墻折悶斷、上段后提仰、下段前膝傾。睡根據(jù)事故以蜘后鉆探所得煤到的地下連偶續(xù)墻的位置款,連續(xù)墻折禮斷的斷口大更約在頂面以附下黑7.6m莫處,斷口以點(diǎn)上的部分墻靈體向坑內(nèi)位所移,斷口處凡的位移大于愛頂部,即呈爸微微后仰的幼狀態(tài);斷口祥以下部分呈換前傾狀態(tài)。駛路面下沉極李其迅速,過觸往汽車突然括下陷,說明谷由于地下連刊續(xù)墻折斷,距從基坑側(cè)面頭往坑內(nèi)涌土卻為主,底部悔涌土情況不壇明。睡水這一次重大掌的基坑事故失,究其主要式技術(shù)原因,辨仍不外乎超睡挖和沒有坑探底加固這兩準(zhǔn)項頑癥,在澇十多年來就縮已經(jīng)發(fā)生過棟多次。帆河關(guān)于被動區(qū)鳴沒有加固的揪影響,設(shè)計騙要求在被動天區(qū)進(jìn)行加固刪,但據(jù)說有此些專家建議桂取消被動區(qū)圖加工,認(rèn)為乖可以用降水桐固結(jié)來取代行被動區(qū)加固啞。敲關(guān)于超挖的竊影響,事故通發(fā)生時,正壇在對第五段傭和第六段段巨開挖最后一禍層土方,為梢了趕進(jìn)度,罵采用了大型已的挖土機(jī)挖腦土,由于大贈型挖土機(jī)對央凈空的要求豐比較高,在疫第季3廁層支撐完成譜后就一下子耀挖到底了,燥沒有撐第四旺道支撐。冒這是一個四牌道支撐的深甩基坑,開挖疲深度為續(xù)16時m肢,催由于施工超稠挖,第四道虜支撐沒有及飄時支撐。經(jīng)軍驗算,由于昏沒有第四道魂支撐的作用獎,致使第三屆道支撐的軸淹力增加了沖43避%~錘47茄%,地下連克續(xù)墻的彎矩完增加了負(fù)37賄%~芒5黨1植%,剪力增武加了尚38底%~差40甘%。尊查乖鋼支撐與連踩續(xù)墻之間沒肅有圍檁,只商能承受壓力訂,不能受拉燥,一旦發(fā)生襖連續(xù)墻后仰眨轉(zhuǎn)角,鋼支顆撐作用失效閥。撓連續(xù)墻的破甲壞暴露了鋼不筋混凝土的崗嚴(yán)重質(zhì)量問鴉題,碎石表兄面沒有水泥乏膠結(jié),鋼筋鄙與混凝土剝呢離,連續(xù)墻吧被剪斷欲。獅稻施工過程中鵝監(jiān)測的報告謎稱基坑的變顯形不大,但歸與發(fā)生破壞毅的結(jié)果不符圖。后經(jīng)過公昌安部門的偵府查,證明監(jiān)妹測隱瞞了事點(diǎn)實(shí)真相,報反告了假的數(shù)捎據(jù)。跟拿重為什么要隱釋瞞數(shù)據(jù)?對織誰有好處?參局外人只能敬猜測,可能垂是掩耳盜鈴宿罷了。腦號施工單位缺變乏軟土地區(qū)裂的工程經(jīng)驗褲,對軟土地雜區(qū)基坑工程難的主要問題迅理解不深刻怨,僥幸心理送的支配,釀留成大事故?;驶訉ο噜徬罔F隧道的爪影響擊工程場地下臥有地下鐵道翁兩條隧道通音過榮塔樓洲境地上眉36段層別,爬地下鄭3夏層游群房誠占地上憶6乞?qū)訚?困地下愁1梨層量北區(qū)深坑開著挖深度份15.1~矮16.0溪m脫南區(qū)淺坑開岸挖深度推7.0束m窩地下鐵道位敗于南區(qū)基坑掛下,距深著淺坑之間的杠中隔墻的距臣離僅2.8氧~5.0榴m先挖深坑分5次開挖蝶第查3殼次開挖,從悟-1.3曉m~-4.蹄7m列,憑挖至深度圣8.3建m汪下行隧道毯D08蟲和響D09拘兩個測點(diǎn)向管坑內(nèi)方向位耀移達(dá)脾10.7而mm撈和光10.1賊mm溜,慎超過了警報相值臉10掠mm只,腔兩天內(nèi)增加辮了布2.5淋mm~3.宮5mm稼決定采取注戀漿糾偏措施全先挖深坑糾偏步驟:盾1.悶在上、下行算隧道之間打戚56幣只卸壓孔僚2.涂在下行隧道倒與中隔墻之貞間用畝13槍只復(fù)位孔注殃漿糾偏漏3.威糕在下行隧道丸與中隔墻之祖間,全范圍今注漿加固,棚繼續(xù)復(fù)位薪珠海的基坑答工程事故源濱海堆積地餡貌,地貌高喚程:豈3.04m才-3.71鎖m;障地層情況:相海積、海陸湊交互相沉積筐、殘積器層;瞧地下水:上仆層滯水,潛想水,計基巖具裂隙水,貫潛水主要含刻水層:⑥、負(fù)⑨礫砂層,喝由北向南貞流向大海;甘勘察期間測眾得混合水位彎埋深限1.05m礙-1.55妥m.魯無嵌固深度童的逆作鋼筋存混凝土熄擋墻+鋼構(gòu)狀內(nèi)支撐;裁四周為攪拌捧樁+旋噴樁期,攪拌深度檢18m豆,用糟旋噴加深至奧22m芹;絨鋼筋混凝土丈擋墻分六層蜻,鋼支撐四捆層,婆(傷-3m,-注6.5m,耐-10m,帖-13.5頑m)派每層鋼筋混糕凝土擋墻分鐘35彼段,鋼支撐它13神道,成律45°勸角對撐,東銹西面水平支撫撐一道。種木5完月鏈6鄙日上午,坑染外地面已經(jīng)球累積下沉逢176mm譽(yù),基坑南側(cè)繼工棚向南傾毛斜臭200mm配;王蠟下午迫2猶時,基坑南均側(cè)鋼支撐突段然發(fā)出連續(xù)錄爆裂聲,鋼具支撐端部多也處開裂、脫鬧落、失穩(wěn),殿坑底隆起碌200mm爹;環(huán)下午州4妥時,人員全奸面撤離,附勿近居民疏散牛;扔4:30煉左右,坑內(nèi)敘頻繁發(fā)生爆惑裂聲,基坑勢東南角首先慧坍塌(該處羊缺打蟲6晴根進(jìn)φ400搖的預(yù)應(yīng)力管矮樁),支撐角墻呈后仰(銜踢腳)滑入綢坑內(nèi);狡稱基坑西南角真(該處缺打蠅兩根拴φ400頃的預(yù)應(yīng)力管桿樁)也支撐田墻呈后仰滑蕉入坑內(nèi);糟4:30住,坑外踏3霧棟樓房整體鍵滑入坑內(nèi),謎滑距約為宴20到余米;和氣晚上絨8有時左右,基帖坑北眼側(cè)相繼相坑唐內(nèi)滑入,整準(zhǔn)個基坑全部紹倒塌;石由于人員撤眾離及時,未柏造成人員傷尚亡-不幸中然之大幸。啦珠?;邮伦骞实闹饕套h訓(xùn)較筑不成熟的方寫案不能用大更型工程做試軋驗,香劉更不能用之逢于政治性的另重大項目。抬丑一種新的技銀術(shù)方案能否燥用于工程,摩首先是在力瞞學(xué)概念上是汗否滿足平衡員的原理,在辦構(gòu)造上是否斯符合施工穩(wěn)出定性的要求悅,這是判斷射是否可行的牙基本前提宰。魂拱圈逆作法儀的主要問題除1.大面積言的建筑基坑婦平面受力狀荷態(tài)不同于圓紀(jì)拱的受力條勁件;堅2.從上而壤下修筑的欄山墻沒有插入柄深度,對于程敞開開挖的臟施工條件,督會發(fā)生從底舉部涌入坑內(nèi)沖的塑性流動飛;像3.止水措桂施不足以阻酸止地下水從擇坑外向坑內(nèi)臟流動。堆深開挖邊坡時失穩(wěn)行的兩個案例脾泵站進(jìn)水渠永道滑坡例杰泵站進(jìn)水渠粘全長椅487.7蠟m欲蝶為梯形明渠劉,渠底寬敞70串m吐,旱渠底高程式-2.50擠m亡,尼渠道邊坡揀1:3積,在高程類3.20友m趨處設(shè)寬站5四m損的馬道乏堤防頂高程趙7.00載n,短渠道邊坡采勺用分段襯砌也,高程-2犁.50~2摩.10來m筒采用漿砌塊斜石,高程2戶.10~3順.20羽m珍采用干砌塊求石加水生植脂物生態(tài)護(hù)坡荒,高程3.仙20慈m僵至堤頂采用至生態(tài)護(hù)坡,篇渠底根據(jù)流勝速的分布,邪部分采用漿貧砌塊石護(hù)底咐。蒸在導(dǎo)流墩附恢近南堤發(fā)生虧滑坡之滑坡范圍猾52漸m巨左右罵感堤腳向外滑聞移脆30正m拿左右,順頂球堤軸線方向恭在坡面上出經(jīng)現(xiàn)寬度和深穗淺不一的較膨多縱向裂縫淋堤腳的滑動榜面是自然坡勺狀態(tài),未出董現(xiàn)隆起現(xiàn)象美試驗結(jié)果分禾析匠(1)
吐淤泥質(zhì)粉質(zhì)倦粘土②勉3扭的原狀土錄p注s愁平均值為錄518嚴(yán)kPa固。箱滑坡體內(nèi)曾乎受很大擾動疤的土體現(xiàn)時漂p若s憑值只有原狀賣土的凡43%鞭和演33雕%勾滑坡體邊緣析受局部擾動薦的土體兵p臣s織值是原狀土悲的坡85%當(dāng)、重77%另和濫45租%桿(2)
軟嫂弱土層剖面鍛基本與原地儀勘資料接近幸,但②3土裙層底面下還徑有一個很軟殃弱的土層(極-5.3~菠-8.5m哥高程),其刮p致s拴平均值只有良1084肝kPa頭,明顯弱于測鄰近孔位值伏。初步判斷資滑動面經(jīng)過頭J3積和高J4寸的-2.0濕5和-2.鋪44高程。亮(3)
煎淤泥質(zhì)粉質(zhì)哥粘土視②3撿的原狀土不旦排水強(qiáng)度為稈26kPa觸?;麦w內(nèi)纏受很大擾動晨的土體現(xiàn)時僵不排水強(qiáng)度失只有原狀土團(tuán)樣強(qiáng)度的才63%廈(4)
歸天然土層中清淤泥質(zhì)粉質(zhì)蟻粘土強(qiáng)度隨遠(yuǎn)深度而增加踢。避②3扎土層從上部玻的謙15kPa隸(猛高程襲-3.2)她逐漸增加到箏下部的噴41且kPa(鏡高程盾-6.2)亭(5)現(xiàn)時平軟土層②3鄭的靈敏度。詠滑坡體上T閘6載處為3.1術(shù),滑坡體外重T7主處為2.1斧。它引水渠道基企坑開挖邊坡賞失穩(wěn)助斜4猶孔箱涵,單洪孔尺寸為益3.25m訊′補(bǔ)3.60m男,碎總長跪75鞋m板。夜脈地面標(biāo)高+群4.2~4川.7定m餃,蛛設(shè)計基坑底或面標(biāo)高-渣5.33晃m任,歉開挖深度近舞10理m類。瑞畢按三級放坡懂,從上至下挖依次為桿1:1.5棗旦、少1:2據(jù)蘋和通1:3脂,變坡處留扯1.0般m蛙寬的馬道胡。斤就二級輕型井插點(diǎn)降水闊。洞舒采用水沖法妙施工,泥漿善沉淀池設(shè)置稻在基坑頂部榴南北兩側(cè),聚距基坑外緣面12春m~15m停。塘腹滑坡發(fā)生在鞭挖到基坑底盡面,澆筑墊匪層后,正在用綁扎箱涵的巴鋼筋時群沒有進(jìn)行任隙何的位移觀浴測,因此沒濾有發(fā)現(xiàn)滑坡望的預(yù)兆,突稼發(fā)性的事故碗。嶄枝入基坑中的習(xí)土方娛5000耍立方米,泥舊面涌高否6哥m請,害第一級井點(diǎn)委向基坑中移肺動13稈m傍。事故分析信1.10感m五的高差形成粥的壓力差超調(diào)過了軟土的詞承載能力;撕2.窮由于坡面非武常平緩,滑誘動的形式是秒深層滑動,所以中點(diǎn)圓的壞形式破壞;撕3.休卸載引起負(fù)拳的孔隙水壓柳力,產(chǎn)生強(qiáng)都度較高的假祝象,隨著負(fù)印壓的消散,鉆土的抗剪強(qiáng)語度降低,滑猜坡并不發(fā)生嫂的開挖的同但時,而滯后能一定的時間喜;角4.沒有矮進(jìn)行監(jiān)測的胸教訓(xùn)。高加載與卸載把的比較那凍結(jié)法施工貿(mào)事故戶愧上海地鐵施跪工中成功采型用凍結(jié)法施羞工技術(shù),現(xiàn)魚在已經(jīng)成為場成熟的施工眾方法,用以假區(qū)間隧道的陜修筑旁通道續(xù)。濃聽根據(jù)上海的億經(jīng)驗,凍土惕平均溫度達(dá)朝到-繼10拆°投C貸時,抗壓強(qiáng)框度可達(dá)怒3.5躍MPa彼,抗折強(qiáng)度股可達(dá)令1.8惕MPa笑,抗剪強(qiáng)度脖可達(dá)啞1.5撕MPa值??筛鶕?jù)性傍能指標(biāo)對應(yīng)駱的安全系數(shù)集來核算凍土悠的安全厚度制。喚曾經(jīng)發(fā)生的繼一次事故庫卷主要用于旁鹿通道的開挖談施工,是局悟部的降溫凍篇結(jié)后開挖。丟苗久事故的原因恥是凍結(jié)的溫棚度不夠低,價致使凍結(jié)的應(yīng)土部分出現(xiàn)流軟化,應(yīng)該未加用備用的扒冷凍機(jī)降溫芝。項漫但是,現(xiàn)場序只有一臺冷驢凍機(jī),于是銳,采取了冒遵險的行為,樣繼續(xù)開挖,迫致使凍土壁獎潰決。造成浸一次大事故寨,黃浦江下幻的地鐵隧道滑全部淤塞,襯西岸的建筑裂物傾斜、破茅壞。抽地下室的上棗浮藏地下水的浮典力作用是基甲礎(chǔ)設(shè)計時需蝶要考慮的重斑要問題餅地下水的浮姐力大小可能含是一個有爭主議的問題雜但對基礎(chǔ)底瓣板的內(nèi)力計亭算和對地下幣室上浮的平泰衡都是無法織回避的問題基1996斬年融9膊月,??谑懈┙?jīng)受豐12窗級颶風(fēng)襲擊漆,拌有大暴符雨,一座??霉ぶ械恼嫉刂e面積達(dá)坦3000削m萄2藝的均2門層地下室突敏然竄出地面濫5~6押m州,躲整體傾斜,買猶如平地出歌現(xiàn)一艘水泥魔船。概于雖然經(jīng)過降傳水、牽引、勿歸位等工程業(yè)措施處理,享但因地下室鵝兩端高差仍噴有礎(chǔ)90cm蓬無法扶正,顯且頂板和外白墻均已開裂勝,不能繼續(xù)誘利用而報廢河。嶼劃抗浮設(shè)計分扒析與底板開步裂的處理廈某工程由譯2虎層的大底盤冷車庫上建筑股裙組成,大濕底盤車庫的楚長度約徑200m偉,寬度約窩100m辜,在祥3啦幢建筑物設(shè)呼置了下沉式脈廣場,面積通約主1000m血2漁,亦即在下顆沉式廣場以違下的地下室虜只有境1水層,地下室婦柱距擺8.4m慧,底板厚度甘500mm眉,頂板厚度蹄200mm通,在下沉式寧廣場上覆土嫂1.2m煩。地下水的頸最高水位距議地下室底板喊的距離沿8.5m黎。嚇巨發(fā)現(xiàn)地下室獄因抗浮問題生而產(chǎn)生結(jié)構(gòu)寺開裂的時間緞是在地下室殼結(jié)構(gòu)已基本革完成,但下粒沉式廣場上里的覆土還沒借有填筑,但米降水已經(jīng)停乖止,后澆帶縣也已經(jīng)封閉幕。焦此時,在地溫下二層的頂勢板處,局部產(chǎn)框架梁柱的譜節(jié)點(diǎn)區(qū)域都育出現(xiàn)了裂縫眠,在地下室考的底板出現(xiàn)雞了連通的噴T變字形裂縫。細(xì)咳裂縫分布區(qū)辨域主要集中的在下沉廣場繡處。在框架非梁柱的節(jié)點(diǎn)泰附近,框架透柱在接近梁授底處出現(xiàn)了愿水平裂縫,輕框架梁在接民近柱處出現(xiàn)壽了垂直或斜肌裂縫。窯發(fā)現(xiàn)地下室家出現(xiàn)開裂以焦后立即采取咳了如下的應(yīng)墻急處理措施提:項`第1軟安排變形及閱裂縫觀測:幻榨對相關(guān)區(qū)域朋地下二層底票板及頂板標(biāo)克高測定,并薄觀測其變化破情況;也鴉在地下二層描相關(guān)區(qū)域內(nèi)撐設(shè)置穩(wěn)定的眨觀測點(diǎn),進(jìn)春行二等水準(zhǔn)膜測量,每逮24述小時應(yīng)觀測活兩次,并做厲好詳細(xì)記錄跑及對比數(shù)值叔,及時提供反各方單位;展每拜24舒小時對已出負(fù)現(xiàn)的裂縫進(jìn)甲行觀測一次案,密切注意帖裂縫寬度及柳長度變化,拜并詳細(xì)記錄道,如有突變勒應(yīng)立即通知脾各有關(guān)單位傲。舉因2.欺采取底板開隸孔排水卸荷聽措施,在底調(diào)板相應(yīng)位置救開孔,并取序得底板水壓把力數(shù)據(jù)??级銘]實(shí)施條件脫,開鑿捏500mm楊×固500mm教的孔坑,局脂部以小孔穿英透底板,并筆設(shè)置濾網(wǎng)防終止土體流失莊,測定水壓榴,并記錄涌故水量,及時撞排出涌出的暗水。般肝3.在舍此區(qū)域地下襲二層頂板上柳按設(shè)計的要煤求盡快進(jìn)行碰覆土加載。連年根據(jù)實(shí)測數(shù)畏據(jù),計算的遺整體撓曲矢封高比(上浮顯變形量與平猛均跨距之比歌)約為柴6‰茂左右,已超邪過鋼筋混凝江土板所能承教受的撓曲變肆形。地下室男底板各測點(diǎn)揭間的局部撓架度如以平均澡斜率計算,糕平均斜率從錯2.4‰被~反16.0‰吹。嘴采取底板開療孔排水卸荷氏措施以后,摔效果非常明遺顯,底板的冬上抬變形量員迅速回沉。棋產(chǎn)生裂縫的誠原因既有設(shè)黑計方面的,冊也有施工方嶼面的。設(shè)計豎時,浮力的譜分項系數(shù)采芽用了脫1.05辨,結(jié)構(gòu)自重腸的系數(shù)取違1.0億,單樁抗浮配承載力的分族項系數(shù)取郊1.6詳。顯然這里鼻取用鴿1.05吳的系數(shù)是偏疊小了,與單隔樁抗浮承載謹(jǐn)力的系數(shù)字1.6必相匹配的應(yīng)隊取忠1.2櫻的浮力分項暮系數(shù)。躲億以某號柱為基例,作用在呀柱下底板計即算面積上的董浮力值晨5425.暫0kN勉(乘以狡1.05裕系數(shù))和結(jié)減構(gòu)及覆土自誦重平2487.異7kN班(乘以矮1.0亡系數(shù)),單沾樁承載力采護(hù)用目700kN蠻(分項系數(shù)麻取用熄1.6條),則計算看的樁為食4.2去根。妄顏如果按上海榆地基基礎(chǔ)設(shè)蹈計規(guī)范規(guī)定膊,浮力應(yīng)乘繩以大1.20咸系數(shù),則為吊6210.毒0kN扮,相應(yīng)的單各樁承載力也領(lǐng)采用擊700kN鈔,則計算的膚樁數(shù)為凡5.3璃根。漫盒如果浮力值男用太5425.軍0kN夠,相應(yīng)的單凱樁承載力采狐用狂560kN辟(安全系數(shù)箱取販2.0晃)則計算的廟樁數(shù)也是液5.3家根。謙冷比較上述三找種方法計算動的結(jié)果,第噸2缸和第鵝3枝種方法的系敞數(shù)是按照上獲海地基基礎(chǔ)刷設(shè)計規(guī)范的瓶規(guī)定匹配取納值,其計算香的結(jié)果是一位致的,而第區(qū)1券種方法由于英系數(shù)不匹配慕,計算的結(jié)第果比按規(guī)范蒙方法的結(jié)果婆少了一根樁盆。也就是說金,由于系數(shù)桃的不匹配,民使有些承臺塘下的樁數(shù)少開了,使每根割抗浮樁大約傍超載了送10井%~技15眾%。威均施工在澆筑航地下室底板藍(lán)時就停止了策降水,這不兼符合驗算抗?fàn)€浮穩(wěn)定性時美計入了結(jié)構(gòu)放和覆土自重荷的設(shè)計狀況朝。此外,采拜用預(yù)應(yīng)力管恰樁作為抗浮盒樁,樁長取御33m五,致使樁的撓接頭比較多裕。這兩個因期素都對抗浮嬸穩(wěn)定性是不脾利的。霉恢對底板開裂形的修復(fù)加固佩處理,比較腹了設(shè)置抗浮厲錨桿和壓重察兩種方案。市加固設(shè)計時蜘,考慮到底花板的上抬變合形量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)耍超過了樁的賴抗拔承載力垂所對應(yīng)的變壞形量,判斷很抗浮樁均已木失效,因此慧浮力扣除結(jié)監(jiān)構(gòu)自重以后班,全部由錨蓄桿或者壓重墊來平衡。始晃加固錨桿的雜數(shù)量比較多澤,因此采用武錨桿加固方艦案時對底板朵整體性的損貿(mào)傷比較嚴(yán)重現(xiàn);采用壓重三方案的便施工比較方呆便,但對地違下室使用面源積的影響比欣較大。經(jīng)過儲方案比較的警結(jié)果,最終秋采用壓重方股案加強(qiáng)地下通室的抗浮能華力,在壓重鑄滿足抗浮設(shè)妥計要求以后妄再封堵排水褲孔,并修補(bǔ)酬混凝土結(jié)構(gòu)奧的裂縫。斷高層建筑樁野基的失穩(wěn)夕(吩夯擴(kuò)樁方案毅使用不當(dāng))館戲在祖20泊世紀(jì)名90薯年代初,巖貴土工程界開萄始推廣夯擴(kuò)欠樁,由于造襲價低廉而受彈到青睞,發(fā)綿展到后來,禍不管地質(zhì)條雪件是否適用片,盲目地大選量采用。蜻課90勺年代中,便線發(fā)生了一幢晝18那層樓的高層棋建筑,因采支用夯擴(kuò)樁,騰樁基發(fā)生整佩體失穩(wěn)而被享爆破拆除的痛事故。摔嘴某棟新建的芹18憶層住宅樓,綠在結(jié)構(gòu)封頂勵以后由于建碼筑物樁基整吃體失穩(wěn),導(dǎo)思致該樓發(fā)生磚嚴(yán)重傾斜,笑其頂端傾斜助的水平位移麻達(dá)卸2884胖mm藍(lán)。毀為根除工程數(shù)質(zhì)量隱患,澡在采取工程里補(bǔ)救措施無該效后,對該瘦樓實(shí)施整體枯定向爆破拆佩除。扛成為樁基嚴(yán)歇重事故的第埋一例。廣冰建筑物體型露為十字形的禁點(diǎn)式樓,基刮礎(chǔ)底面積約絮800鄉(xiāng)m嘩2因,地上積18呀層,地下農(nóng)1弄層,總高度分56.6際m統(tǒng),飲鋼筋混凝土厭剪力墻結(jié)構(gòu)宴,基礎(chǔ)采用述夯擴(kuò)樁基礎(chǔ)殼,設(shè)計樁徑賣480悅mm狠,農(nóng)施工樁長臉16認(rèn)~隆20烈m抱,仗樁端持力層寄粉細(xì)砂,樁垃端進(jìn)入持力歲層約粥0.8唱m煎。嘉工程于19哲95年1月慘進(jìn)行樁基施稠工,共完成夜336根夯吼擴(kuò)樁。19父95年4月笑初開始開挖們基坑土方,停9月中旬完霧成主體工程宏結(jié)構(gòu)封頂,先11月底完糖成室外裝修自和部分室內(nèi)固裝修。惡營地貌屬長江戴一級階地,膨地勢平坦,描表層填土,名其下為榆9.4~1苦4.4咱m狠的若厚層淤泥典及遠(yuǎn)2.2旋~出2.4壯m趴的淤泥質(zhì)粘逃土,有機(jī)質(zhì)厭含量達(dá)翠30遺%,再下為沾直稍密~中密謠的粉細(xì)砂獸。熄在這樣的地墊質(zhì)條件下,貓能否采用夯身擴(kuò)樁呢?當(dāng)折年,正是夯蹲擴(kuò)樁風(fēng)行的同年代,這個礎(chǔ)案例給了最影好的說明。事故概況:著1995年移12月3日每,突然發(fā)現(xiàn)錘建筑物向東壁北方向明顯隨傾斜。建筑孕物頂端的水桑平位移47啞0mm,比在東北方向宗的沉降量5找5喜mm,袍而西南方向飛僅沉5爹mm。金誓采取搶救措但施,在沉降狠量小的一側(cè)鞠加載些500裙噸,在沉降猾量大的一側(cè)疲挖土卸載,幕還進(jìn)行了粉綠噴樁和注漿克加固,并打閘了催7姥根錨桿靜壓摘樁。啦介建筑物在裕12唱月阿21我日突然轉(zhuǎn)向駛西北方向傾茅斜,至龍12緊月歉25霧日,建筑物局頂端的水平弄位移已達(dá)塵2884揮mm矛,圈整棟建筑物強(qiáng)的重心偏移驢了餡1442猶mm究。太決定于12伍月26日爆槐破拆除。末和事故原因分慧析:單1.送樁型用錯了缺,在厚層淤萌泥中不能采依用夯擴(kuò)樁,歡把土層的結(jié)襯構(gòu)都破壞了稼,將工程樁兇擠歪了。估2.垮基坑開挖時毒未分層挖土媽,樁發(fā)生偏痰移。私3.17院2也根樁的偏位博超過允許偏花差,最大偏堂位達(dá)燥1700m磚m無。越4.傍底板的標(biāo)高丟抬高碌2m班,男在傾斜的樁恰上接長,形歡成偏心的樁瞎軸力。印5.形成受了不穩(wěn)定的
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