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文檔簡介

清潔生產(chǎn)實例一、山西太原太化集團公司化工廠清潔生產(chǎn)

(一)企業(yè)簡介化工廠建于1958年,目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有氯堿、苯酚、氯化苯、聚氯乙烯、環(huán)己酮、己二酸等,其中氯化苯是該廠的主要產(chǎn)品,對整個氯堿生產(chǎn),平衡氯氣,提高效益起著重要作用,直接關(guān)系到全廠整體生產(chǎn)能力的發(fā)揮。由于種種原因,主要工藝基本上是五、六十年代的水平,工藝較落后,設(shè)備也告陳舊、技術(shù)呈現(xiàn)老化,致使單位產(chǎn)品物耗、能耗居高不下,物耗、能耗未能物盡其用,以廢物的形式排入環(huán)境,水體中的有機物(COD)、空氣中的苯類有害物質(zhì)均超過國家或地方的排放標準,導致社會公眾與企業(yè)矛盾十分突出,環(huán)境糾紛也有發(fā)生,環(huán)境問題已制約了企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。

為了改變企業(yè)被動狀態(tài),有兩種模式可選擇:一是采用先進技術(shù)對現(xiàn)有工藝進行全面更新?lián)Q代,但根據(jù)目前企業(yè)經(jīng)營狀況,一時難以籌措巨額投資,二是對企業(yè)現(xiàn)有傳統(tǒng)工藝進行剖析,找出物耗、能耗高,污染嚴重的工序,結(jié)合技術(shù)改造,分期分批解決。后一種選擇是符合企業(yè)實際,最現(xiàn)實有效的途徑。為此,該企業(yè)在1993年派員參加了國家組織的清潔生產(chǎn)培訓,并在省、市有關(guān)部門的支持下,前后對己二酸、氯化苯兩個產(chǎn)品作為示范開展了清潔生產(chǎn)審計。通過“審計”使領(lǐng)導發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)工藝中存在著許多降耗、節(jié)能、減少污染,降低生產(chǎn)成本的機會,增強了開展清潔生產(chǎn)信心,同時培養(yǎng)了“審計”師資隊伍和積累了經(jīng)驗,為企業(yè)持續(xù)清潔生產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。(二)實施清潔生產(chǎn)效果

1、己二酸產(chǎn)品“審計”及效果

(1)工藝流程己二酸生產(chǎn)工藝分為兩個工段,即己二酸工段和尾氣工段12個工序。己二酸工段包括氧化、結(jié)晶、壓縮、壓濾、離心和干燥六個工序;尾氣工段包括供水、供料、配酸、風機、吸收和濃縮六個工序。其生產(chǎn)工藝見流程圖(圖1)

(2)審計結(jié)果通過“審計”提出了12項替代方案,其中無費方案8項,低費方案2項,中費和高費方案各1項。

類型序號方案名稱及問題改進措施無費方案F1氧化釜蓋不嚴、漏料更換氧化系統(tǒng)釜蓋密封F2氧化釜反應溫度、時間難控制在加料塔上加孔板F3壓濾工序常跑料嚴格操作,加強員工培訓F4離心設(shè)備局部跑料定期維修,嚴格控制加料速度F5干燥尾氣工序易跑料嚴格控制風量、加料量F6產(chǎn)品包裝易跑料及時更換布袋F7氧化釜加料不合理調(diào)整加料量和時間F8壓濾監(jiān)控分析儀有故障加強儀器維修和人員培訓低費方案F9氧化終點控制不合理,影響轉(zhuǎn)化率調(diào)整氧化反應溫度和濕度F10濃縮尾氣冷卻器損壞,影響回收檢修和更換冷卻器提高回收回流液效率中費F11尾氣系統(tǒng)改造,吸收塔老化改塑料塔為不銹鋼塔高費F12生產(chǎn)系統(tǒng)改造改間斷為連續(xù)生產(chǎn)工藝,擴大生產(chǎn)能力(3)實施替代方案的效果

實施無費方案的經(jīng)濟效益原料己二醇轉(zhuǎn)化率由92%提高到93%。產(chǎn)品己二酸總收率由83%提高到84.5%。每噸己二酸消耗的環(huán)己醇定額下降了11.98公斤,相當年多生產(chǎn)己二酸產(chǎn)品21噸,以每噸己二酸產(chǎn)品售價6700元,年創(chuàng)經(jīng)濟效益14.07萬元。實施低價、中費方案生產(chǎn)工藝簡述及經(jīng)濟分析

A、替代方案工藝簡述氧化終點控制(F9)硝酸氧化環(huán)己醇的轉(zhuǎn)化率偏低,工藝控制指標不完善,在現(xiàn)有工藝條件下,通過改變工藝反應控制指標,如:溫度、壓力、時間等來探討提高環(huán)己醇轉(zhuǎn)化率最佳參數(shù),控制低級酸產(chǎn)生。濃縮回流液回收(F10)因濃縮尾氣部分冷卻器損壞,濃縮蒸發(fā)氣體難以冷卻,影響回流液的回收。通過檢修和更新恢復使用冷卻器的效能。尾氣系統(tǒng)改造(F11)原氮氧化物(NOx)尾氣吸收塔為塑料材質(zhì),易老化和泄漏,吸收率低,采取了改塑料材質(zhì)的塔為不銹鋼材質(zhì)。增加高效填料和冷卻器,提高吸收效率。B、實施替代方案的經(jīng)濟性(萬元)

方案類型序號投資收益運行成本凈收益投資回收期(年)低費F92.652.920.0252.90.05低費F1020.849.914.875.044.13中費F115547.7725.0422.732.42合計78.44110.629.9380.671.37

C、實施替代方案的環(huán)境效益

替代方案非產(chǎn)品回收環(huán)境效益氧化終點控制(F9)年回收己二酸3.25噸年減少COD排放4噸濃縮回流液回收(F10)年回收回流液1300m3,硝酸56噸年減少COD排放81噸硝酸尾氣回收(F11)年回收硝酸340噸年減少NOx排放240噸2、氯化苯產(chǎn)品“審計”及效果

(1)工藝流程氯化苯生產(chǎn)工藝采用苯直接通氯氣,在氯化鐵催化下生成氯化苯的連續(xù)生產(chǎn)工藝。該裝置分為:收送料、苯干燥、氯化、水洗中和、粗餾、精餾、包裝、尾氣吸收、多氯化物工序。其生產(chǎn)工藝見流程圖2(2)審計結(jié)果

通過“審計”提出了12項替代方案。其中無費方案4項,低費、中費和高費分別為2項、3項和3項方案方案名稱及問題改進措施類型序號無費方案F1氯化尾氣冷卻器,冷卻效果差改并聯(lián)噴淋為串聯(lián)噴淋F2尾氣捕集器,廢水直排由直排為回收利用F3苯干燥廢水直排由直排為回收利用F4粗餾冷卻器尾氣放空由放空為回收利用低費方案F5氯化冷卻器改造改臥式冷卻器為立式冷卻器F6堿洗下水改造增1臺氯化分離罐,改一級分離為二級分離中費方案F7水洗下水改造回收水洗下水用于氯化尾氣吸收,加水制鹽酸F8多氯化物改增加多氯化物分離塔的塔高和塔板數(shù)F9工藝改造更新粗餾、精餾加熱器高費方案F10尾氣搬遷(含工藝改進)調(diào)整工序局部改尾氣兩級為三級吸收F11冷卻水循環(huán)利用新增一座小時400噸水冷卻塔F12生產(chǎn)改造擴大生產(chǎn)能力(3)實施替代方案的效果

A、經(jīng)濟效益

實施無費方案的效果

實施無費方案(F1-F4),噸氯化苯產(chǎn)品消耗苯定額降低28.3公斤,以年產(chǎn)15000噸氯化苯計,年節(jié)約苯424.5噸,按噸苯2000元計,年節(jié)約苯價值為84.90萬元

實施低費方案的效果

1.氯化冷卻器改造原氯化冷卻器采用的臥式冷卻器其冷卻效果差,難以滿足生產(chǎn)工藝要求,后利用原冷卻器改臥式為立式,改善了冷卻效果,減少了氯化尾氣中苯排放,提高了苯的轉(zhuǎn)化率。測試結(jié)果表明,使單位產(chǎn)品氯化苯的苯和氯化苯分別減少了8.36公斤和0.39公斤。按1998年氯化苯產(chǎn)量15000噸計算,年節(jié)約苯125.4噸,節(jié)約氯化苯5.85噸。按噸苯價值2000元,噸氯化苯2700元計,年節(jié)約價值分別為25.08萬元和1.58萬元,合計為26.66萬元。

2.堿洗下水工序改造氯化液經(jīng)水洗除去部分氯化氫,剩余氯化氫需用堿中和,并經(jīng)分離回收苯后的廢液排入下水。由于原有裝置為一級分離,加上設(shè)備、工藝落后,操作等原因,使氯化液和堿洗分離不完全,致使下水含苯達68g/L,氯化苯達26g/L。為了降低苯的消耗,減輕對環(huán)境的污染,投資了6.3萬元,改一級分離為兩級分離,提高了分離效果,噸氯化苯產(chǎn)品苯消耗降低了20公斤,以年生產(chǎn)氯化苯15000噸計,約節(jié)約苯3000噸,按噸苯2000元計,節(jié)約價值60萬元,扣除年運行成本1.75萬元,凈收益58.25萬元。實施中費方案的效果

1.水洗下水改造下水每升含苯由68克降到0.78克,下降了90%以上。水洗下水工序改造水洗中和工序加入一定量的水,將氯化液中的氯化氫洗去后排入下水,它是氯化苯生產(chǎn)中一股主要酸性廢水。為了利用酸性水制取鹽酸,投資了14.7萬元,對水洗下水工序進行了改造,采用了閉路循環(huán)工藝,將水洗下水(含8~10%HCl)打入氯化氣吸收工序,用于副產(chǎn)鹽酸的吸收液,年制取27%的副產(chǎn)鹽酸2500噸左右,按噸鹽酸200元,計其年經(jīng)濟效益為50萬元左右,扣除年運行成本約10萬元,凈收益40萬元左右。

2.多氯化物改造及真空泵下水回收

由于原有蒸餾是真空蒸餾,靠水環(huán)真空泵提供真空,蒸餾塔塔板較低,使塔的生產(chǎn)工藝無法按要求操作,影響了分離效果。為了提高分離效果,投資了30.7萬元,增加了塔的高度和塔板數(shù)。實施該方案后,1998年與1994年相比,每天苯的排放量由19.5公斤降到0.6公斤,年節(jié)約7.2噸,氯化苯由每天30公斤降到4.2公斤,年節(jié)約氯化苯9.29噸,以噸苯和氯化苯價值2000元和2700元計,年節(jié)約價值分別為1.44萬元和2.51萬元,合計約4萬元。

實施中費方案的效果

1.尾氣搬遷(含工藝改進)尾氣系統(tǒng)指氯化反應的氣相經(jīng)冷卻,噴淋吸收后的部分,直到產(chǎn)生合格的副產(chǎn)鹽酸。由于氣相主要成分是氯化氫,屬強腐蝕性介質(zhì),原該工序與氯化苯生產(chǎn)系統(tǒng)在同一廠房內(nèi),它不僅對員工操作崗位帶來影響,而且對設(shè)備產(chǎn)生嚴重腐蝕。為了使尾氣與氯化苯分開,1997年投資了87.96萬元,對尾氣工序進行了搬遷,異地改造,將尾氣系統(tǒng)搬到合成鹽酸廠房,同時改進了工藝,改兩級吸收為三級吸收。以年運行330天計,年減少苯排放為382.54噸,年減少氯化苯排放量28.16噸,按噸苯和氯化苯價值分別為2000元和2700元計,年節(jié)約價值76.51萬元和7.6萬元,合計84.11萬元。

2.冷卻水循環(huán)利用為了節(jié)約用水,降低生產(chǎn)成本,投資了87.7萬元。新建了一座小時400立方米冷卻水系統(tǒng),循環(huán)水用于各種換熱器及其它工藝上,以減少新鮮水用量,使新鮮水用量由1994年的噸產(chǎn)品73.3噸下降到1998年的5.5噸,噸產(chǎn)品節(jié)約新鮮水67.8噸,按年生產(chǎn)氯化苯產(chǎn)品15000噸計,年節(jié)約新鮮水101.7噸,按噸新鮮水1.6元計,年節(jié)約水價值為162.72萬元,扣除年運行成本32.3萬元,年凈效益為130.42元。

3.工藝改造

為了擴大生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本需對生產(chǎn)工藝關(guān)鍵設(shè)備即更新粗餾,精餾加熱器。為此,1997年投資22.13萬元,進行了工藝改造。實施該替代方案后,不僅提高了生產(chǎn)能力,而且噸氯化苯生產(chǎn)成本由3380元降到3330元,噸產(chǎn)品節(jié)約蒸汽200公斤,其污染物排放維持在原水平上,按噸氯化苯2700元和噸蒸汽按47元計,年節(jié)約生產(chǎn)成本為75萬元,年節(jié)約蒸汽價值14萬元,合計經(jīng)濟價值89萬元。B、環(huán)境效益廢物類型有害物質(zhì)名稱減少排放量(噸)廢水減少排放量其中:

349000氯化氫900苯47.94氯化苯43.41尾氣減少排放其中:

氯化氫6.85氯氣3.22苯347.76氯化苯25.6二、珠江啤酒集團公司清潔生產(chǎn)

(一)背景

1.基本概況廣州珠江啤酒集團公司于1985年建成投產(chǎn),是我國首家全面引進國外先進工藝和設(shè)備建成的現(xiàn)代化大型國有企業(yè)。企業(yè)占地面積25萬平方米,總資產(chǎn)達45億元,是全國520家重點企業(yè)及省、市大型企業(yè)集團之一,多次被評為國家、省、市環(huán)保先進單位。2000年生產(chǎn)啤酒64萬噸,現(xiàn)價產(chǎn)值16.8億元,利稅總額5.4億元,利潤2.2億元。2001年啤酒產(chǎn)銷達70多萬噸,利稅總額超過6億元,利潤2.5億元。

2.針對解決問題啤酒生產(chǎn)是耗水大戶。1998年以前,珠江啤酒集團公司每生產(chǎn)一噸啤酒耗水需15噸左右,最高時達到20噸,與國內(nèi)外同行水平相比差別距很大,不但造成水資源嚴重浪費,而且增加了污水處理負擔。為將污染降到最小程度,節(jié)約水資源,做到增產(chǎn)不增污,甚至從根本上減少污染,節(jié)約能耗,公司以節(jié)約用水、開展水的循環(huán)利用、一水多用等為重點,開展了“清潔生產(chǎn)”工作。

(二)清潔生產(chǎn)實施

1、實施過程珠江啤酒集團公司于1998年在廣州市計委、環(huán)保局等上級有關(guān)部門的大力支持下,成立了由市經(jīng)委、市計委、市環(huán)保局等單位領(lǐng)導組成的清潔生產(chǎn)委員會,協(xié)調(diào)指導“清潔生產(chǎn)”工作。為將“清潔生產(chǎn)”工作落到實處,珠江啤酒集團公司在職工代表大會上提出了將酒損從10%以上降至6%以下的目標,并將酒損目標分解到分廠、車間、班組,制訂了嚴格的考核標準,成立了以主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為組長的降酒損攻關(guān)小組,按照企業(yè)的生產(chǎn)實際,從生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備及管理等方面制訂了有效攻關(guān)方案。主要開展了以下兩個方面的工作:

(1)節(jié)水工作經(jīng)過近幾年的努力,珠江啤酒集團公司的噸啤酒耗水由1997年的13.91噸降到2001年的6.17噸,與1997年相比,啤酒產(chǎn)量增加近35噸,而用水總量卻減少了55.59萬噸(表一)。表一:1997-2001年用水情況對比表

1997年1998年1999年2000年2001年總用水量(萬噸)487.45498.90489.87459.38431.86啤酒產(chǎn)量(萬噸)35.0446.1656.9166.0170.00噸啤酒用水量(噸)13.9110.808.616.966.17與1997年相比增減(%)0.00-22.36-38.10-49.96-55.64

實施節(jié)水的主要措施抓好用水管理制訂水耗指標,分解到各分廠,并進行嚴格考核,節(jié)約給予獎勵,超過指標進行扣罰。通過經(jīng)濟杠桿,充分調(diào)動了各生產(chǎn)部門的節(jié)水積極性,消除了“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。車間清潔將過去以水沖為主的清潔方式改變?yōu)橄葤吆笸系姆绞剑⑹怪贫然?,明確規(guī)定車間哪些地方可以水洗,哪些地方只能用拖把拖,哪些地方多長周期可以用水洗一次,并落實責任人,加大檢查與考核力度。例如麥糟罐下方的麥糟,在開展清潔生產(chǎn)工作之前,一直采取用水直接沖洗方式進行清潔,不但要消耗大量的自來水,而且將麥糟沖入排污管,增加了污水處理的負擔。經(jīng)過清潔生產(chǎn)工作之后,現(xiàn)改為先將麥糟清掃后收集,再用少量的水沖洗,既節(jié)約了用水,又減輕了污染。實施技改項目,加強水的循環(huán)利用公司對生產(chǎn)過程中排放的廢水進行了調(diào)查與研究,對于可以回收利用的廢水通過技術(shù)改造進行了回收利用,減少水資源的浪費與環(huán)境污染。例如空壓水、CO2站冷卻水、二期糖化蒸汽冷凝水、糖化熱水等在技改實施前直接排放掉,通過技改將這幾部分水全部回收利用,每年不但回收水量達百萬噸,而且盡最大限度地利用了水中的熱能,取得了良好的環(huán)境效益與經(jīng)濟效益。類似的技改還有洗瓶機自動噴淋、殺菌機溫度PLC控制、熱電廠泵的冷卻水的回收利用等。

(2)降低酒損

1997年,珠江啤酒集團公司酒損為10.9%,在全國同行業(yè)中處于較落后的水平。為解決酒損較高問題,公司結(jié)合清潔生產(chǎn)工作,進行了大量的工作,取得顯著成效,2001年降低為4.62%(表二)。表二:1997-2001年酒損情況對比表

1997年1998年1999年2000年2001年酒損(%)10.96.885.224.204.62與1997年相比增減(%)1-31.81-48.27-58.37-57.61降低酒損的具體措施提高認識,明確目標,制訂針對性的攻關(guān)方案,為降低酒損奠定基礎(chǔ)

1999年初,珠江啤酒集團公司在職代會上提出了將酒損降到6%以下的目標,并成立了降酒損攻關(guān)小組。從生產(chǎn)工藝技術(shù)、設(shè)備及管理等方面制訂有效的攻關(guān)方案,明確各項措施的責任人,每周召開專題例會,總結(jié)上周酒損情況,檢查落實各項措施執(zhí)行情況。同時將酒損目標分解到分廠、車間、班組,制訂嚴格的考核標準,層層考核,做到人人有責任,個個有指標。加強生產(chǎn)過程各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理,將酒損降到最低程度按照生產(chǎn)實際情況,不斷將加強工藝管理,提高產(chǎn)成品一次合格率和生產(chǎn)效率,以降低酒損。將釀造廠糖化麥汁濁汁的回收、發(fā)酵冷凝固物排放、發(fā)酵溫度控制、過濾酒頭酒尾濃度控制、清酒下包裝線空罐控制、輸酒管道內(nèi)酒液排放、清酒CO2含量、灌裝一次合格率、灌裝液位高低、殺菌機溫度控制,、矮次酒回收等作為降低酒損的關(guān)鍵控制點。各控制點制訂嚴格的工藝標準,每天由專人檢查執(zhí)行情況,確保工藝質(zhì)量的穩(wěn)定。采用新技術(shù),引進先進設(shè)備

珠江啤酒集團公司采用快速發(fā)酵工藝進行生產(chǎn),且發(fā)酵罐容積大,產(chǎn)生的酵母多,。由于廢酵母中含大量的酒液,有機物濃度很高,若不進行回收利用既浪費酒液,又對環(huán)境造成較大污染。為此公司購置兩套酵母壓榨機和離心機,將發(fā)酵產(chǎn)生的酵母進行回收,并加工制成干酵母粉出售,不但起到回收酒液的作用,而且減少了公司污水處理站的負擔與污染物排放量。通過技改,降低酒損

因啤酒生產(chǎn)過程中,每次開機前或收機后靠無菌水將酒管中大量的酒液頂出來,以往這部分酒頭酒尾全排入水溝,據(jù)統(tǒng)計每天平均排30噸左右,。針對這一狀況,公司果斷地采取了技改措施,建立回收槽及相關(guān)設(shè)備、管道,將這部分酒頭酒尾進行回收,每年減少損失1000多萬元。此外,珠江啤酒集團公司還不斷提高啤酒過濾設(shè)備性能,更換先進的稀釋設(shè)備,改造灌裝機液位控制系統(tǒng)和擊泡裝置,這些技術(shù)改革在很大程度上提高了啤酒生產(chǎn)效率,降低了酒損和污染。

2.主要成效

(1)明顯減少了污水排放量通過采用新技術(shù)和加強管理,珠江啤酒集團公司的酒損逐年下降。1999年酒損為5.22%,按年產(chǎn)55萬噸啤酒計算,比1998年減少啤酒損失2.4萬噸,取得經(jīng)濟效益約6000萬元。同時減少排放COD300多噸,大大降低了廢水中的有機物濃度,對保護

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