淺談660MW超臨界鍋爐吹灰汽源改造獲獎(jiǎng)科研報(bào)告_第1頁(yè)
淺談660MW超臨界鍋爐吹灰汽源改造獲獎(jiǎng)科研報(bào)告_第2頁(yè)
淺談660MW超臨界鍋爐吹灰汽源改造獲獎(jiǎng)科研報(bào)告_第3頁(yè)
淺談660MW超臨界鍋爐吹灰汽源改造獲獎(jiǎng)科研報(bào)告_第4頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

淺談660MW超臨界鍋爐吹灰汽源改造獲獎(jiǎng)科研報(bào)告摘

要:針對(duì)某發(fā)電公司2臺(tái)660MW機(jī)組鍋爐原蒸汽吹灰系統(tǒng)存在的問(wèn)題,采取了鍋爐蒸汽吹灰系統(tǒng)汽源改造方案,并對(duì)吹灰汽源改造后的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析。結(jié)果表明:吹灰氣源供汽系統(tǒng)合理化改造,供汽系統(tǒng)的改變,有效提高了吹灰系統(tǒng)安全性和經(jīng)濟(jì)型。

關(guān)鍵詞:鍋爐;經(jīng)濟(jì)性;吹灰氣源;節(jié)能

引言

該發(fā)電公司鍋爐吹灰汽源現(xiàn)取自分隔屏出口與高溫過(guò)熱器入口連接管道上,高品質(zhì)的過(guò)熱蒸汽通過(guò)減壓站直接變成吹灰蒸汽,過(guò)熱蒸汽在減壓站形成的節(jié)流損失非常巨大,對(duì)整個(gè)熱力系統(tǒng)而言其造成的損耗占外部損耗較大,約40%左右。另外減壓站調(diào)節(jié)門調(diào)節(jié)性能變差時(shí),調(diào)節(jié)門前、后高壓差會(huì)對(duì)調(diào)門后的吹灰系統(tǒng)造成極大的安全隱患。

現(xiàn)從爐右低溫再熱器出口與高溫再熱器入口連接管道上水平段開孔接一趟吹灰汽源管路,原采用的取自分隔屏出口管道的吹灰蒸汽汽源管座加堵隔斷。調(diào)節(jié)閥前、后蒸汽壓力變化不大,這樣就減少了整個(gè)熱力系統(tǒng)的外部損失也降低了吹灰減壓站的節(jié)流損失,從而提高了吹灰系統(tǒng)安全性和經(jīng)濟(jì)型。

一、鍋爐主要參數(shù)

某發(fā)電廠2×660MW超臨界鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱哈鍋)自主開發(fā)研制的660MW煙煤超臨界鍋爐。該鍋爐為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行大氣擴(kuò)容式啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、緊身封閉布置的π型鍋爐。2臺(tái)機(jī)組鍋爐蒸汽吹灰系統(tǒng)汽源取自分隔屏過(guò)熱器出口集箱連接管,蒸汽壓力約為26MPa,蒸汽溫度約為560℃,由于蒸汽從分隔屏出口取出時(shí)壓力過(guò)高,需經(jīng)過(guò)減壓閥減壓至1.5~2MPa的低壓蒸汽后方可供吹灰器使用,這樣不但大量高品質(zhì)蒸汽被浪費(fèi),而且減壓閥前后壓差大,易對(duì)閥門造成損壞,增加了設(shè)備運(yùn)行維修成本。針對(duì)這一問(wèn)題,提出了用鍋爐低溫再熱器出口蒸汽作為鍋爐吹灰器汽源的改造方案,通過(guò)對(duì)改造前后的經(jīng)濟(jì)性分析表明,此方案可以在確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的前提下達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

二、鍋爐吹灰系統(tǒng)汽源存在的問(wèn)題及改造方案

1.蒸汽吹灰系統(tǒng)汽源存在的問(wèn)題

(1)改造前蒸汽吹灰系統(tǒng)汽源為取自分隔屏過(guò)熱器出口的高溫高壓過(guò)熱蒸汽,經(jīng)減壓裝置節(jié)流后使蒸汽壓力降低后進(jìn)入吹灰器吹灰。高品質(zhì)過(guò)熱蒸汽未做功而經(jīng)過(guò)節(jié)流后變?yōu)檩^低品質(zhì)的蒸汽進(jìn)行吹灰,影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

(2)由于分隔屏過(guò)熱器出口蒸汽的壓力溫度較高,為了保證設(shè)備的安全可靠性,要求蒸汽流通管道和減壓調(diào)節(jié)裝置必須采用耐高溫高壓的材質(zhì),這無(wú)形中增加了設(shè)備的成本和初投資。

(3)由于分隔屏過(guò)熱器出口蒸汽壓力較高(約26MPa),而蒸汽吹灰器需要的工作壓力參數(shù)較低(約2MPa),因此減壓裝置前后壓差過(guò)大使得減壓調(diào)節(jié)閥門沖刷磨損較快,容易發(fā)生調(diào)節(jié)閥泄漏、閥門磨損等故障,維修成本相應(yīng)增加。

(4)由于分隔屏過(guò)熱器出口蒸汽參數(shù)值較高,如果減壓裝置發(fā)生故障,會(huì)對(duì)受熱面的安全性造成嚴(yán)重威脅。

2.蒸汽吹灰系統(tǒng)汽源改造方案

根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),機(jī)組在400MW~660MW不同工況運(yùn)行時(shí),高溫再熱器入口管道的運(yùn)行溫度在450~500℃,運(yùn)行壓力在2.8~4.3MPa,通過(guò)減溫減壓閥后可以滿足蒸汽母管壓力(2.5~2.00MPa)和溫度(300℃以上)要求,可以滿足爐膛吹灰器和長(zhǎng)伸縮式吹灰器及其脫硝區(qū)域吹灰器的運(yùn)行要求,其過(guò)熱度也滿足空氣預(yù)熱器的吹灰要求。

a、原采用的取自末過(guò)入口管道上的吹灰蒸汽汽源管座隔斷加堵,原來(lái)接至吹灰汽源減溫減壓站的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥前的管路全部拆除。

b、從爐左高、低溫再熱器連接管減溫器前管道水平段上(管子規(guī)格:φ697×35,材質(zhì):15CrMoG)開孔接一趟φ159×8管道與氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥接通,更換原來(lái)的手動(dòng)截止閥、電動(dòng)截止閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥。

c、新加管路的3套彈簧吊架安裝。

d、新改的吹灰蒸汽管路加裝疏水管路一趟(管子規(guī)格:φ32×5,材質(zhì):20G)接至+24m爐右再熱蒸汽疏水管路電動(dòng)截止閥后,裝兩道電動(dòng)截止閥(DN25,PN6.5)。

e、蒸汽減壓后送往吹灰器,通過(guò)程序控制吹灰器。吹灰管路系統(tǒng)由吹灰汽源減壓站、流量檢測(cè)報(bào)警裝置、疏水裝置、管道及彎頭、儀表、管道和彎頭支吊架及導(dǎo)向裝置、吹灰器固定件及密封件等組成。

三、鍋爐蒸汽吹灰系統(tǒng)汽源改造經(jīng)濟(jì)性分析

某公司鍋爐采用80只爐膛吹灰器(行程T=267mm),布置在爐膛水冷壁的四面墻;采用50只長(zhǎng)伸縮式吹灰器(行程T=~9.5m),安裝水平布置的過(guò)熱器、再熱器區(qū)域,可伸入鍋爐寬度的一半距離;每臺(tái)鍋爐安裝2個(gè)空預(yù)器(進(jìn)口、出口各1個(gè)),每個(gè)空氣預(yù)熱器布置2只伸縮式吹灰器。

1.吹灰汽源改造后的優(yōu)點(diǎn)

(1)采用在汽輪機(jī)高壓缸做功后的低溫再熱器出口蒸汽作為汽源,由于其壓力較低(約4.7MPa),使得減壓裝置前后壓差較小,減小了閥門節(jié)流損失,解決了焓降過(guò)大、經(jīng)濟(jì)性差的弊端。

(2)由于減壓裝置前后壓差降低,調(diào)節(jié)閥工作條件得到顯著改善,閥門發(fā)生故障的幾率大為減少,降低了維修成本,提高了運(yùn)行的安全可靠性。

(3)吹灰汽源改造后,由于吹灰閥門發(fā)生泄漏的概率減小,鍋爐受熱面吹損的故障率降低,鍋爐運(yùn)行的安全性提高。

(4)吹灰汽源改造后,經(jīng)減壓裝置后的蒸汽溫度遠(yuǎn)高于減壓后2MPa對(duì)應(yīng)的飽和溫度212℃,能夠完全滿足吹灰汽源對(duì)過(guò)熱度的要求。

2.汽源改造后存在的不足

(1)吹灰汽源改造為低溫再熱器出口蒸汽后,由于減壓閥后蒸汽溫度較高,超過(guò)原有吹灰器管材的許用溫度,危及到設(shè)備安全,故在減壓的同時(shí),須增設(shè)噴水減溫裝置,以降低蒸汽溫度,導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)雜。

(2)增設(shè)噴水減溫裝置后,如果減溫裝置故障失靈,就會(huì)發(fā)生吹灰管道進(jìn)水的情況,故需加裝疏水系統(tǒng)對(duì)減溫水系統(tǒng)的故障進(jìn)行防范。

(3)當(dāng)機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷低于340MW時(shí),低溫再熱器出口蒸汽壓力不能滿足吹灰器的要求,故需將吹灰汽源從常用汽源切換至后屏過(guò)熱器出口的輔助汽源

3.吹灰汽源改造后的效益預(yù)估值

在改造前,吹灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作流量為20t/h,約占整個(gè)鍋爐的額定蒸發(fā)量的1/100,末級(jí)過(guò)熱器入口產(chǎn)生的高品質(zhì)過(guò)熱蒸汽未經(jīng)過(guò)汽輪機(jī)做工,直接減壓為吹灰蒸汽;并且過(guò)熱蒸汽在減壓站形成的節(jié)流損失非常巨大,對(duì)整個(gè)熱力系統(tǒng)而言其造成的損耗占外部損耗的40%左右。在本方案中,不采用新蒸汽而采用高溫再熱器和低溫再熱器連接管蒸汽,鍋爐產(chǎn)生的新蒸汽全部進(jìn)入高壓缸做功,既減少了整個(gè)熱力系統(tǒng)的外部損失也降低了吹灰減壓站的節(jié)流損失。

根據(jù)ASME標(biāo)準(zhǔn),以80%鍋爐負(fù)荷條件下比照優(yōu)化前、后:

其汽輪機(jī)焓降差值為。

減壓站節(jié)流等效焓降。

總的焓降為:,其中不包含抽汽排擠因素、散熱損耗的潛在影響因素。全年按吹灰210天,每天吹灰時(shí)間8小時(shí),年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤2393.5噸(約合人民幣100萬(wàn)元)。尤其在機(jī)組60%-70%

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論