淺談生物發(fā)電廠調試中的問題及處理方案模板_第1頁
淺談生物發(fā)電廠調試中的問題及處理方案模板_第2頁
淺談生物發(fā)電廠調試中的問題及處理方案模板_第3頁
淺談生物發(fā)電廠調試中的問題及處理方案模板_第4頁
淺談生物發(fā)電廠調試中的問題及處理方案模板_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

淺談生物發(fā)電廠調試中的問題及處理方案資料內容僅供參考,如有不當或者侵權,請聯(lián)系本人改正或者刪除。淺談生物發(fā)電廠調試中的問題及處理方案摘要:國能單縣生物發(fā)電廠是中國國內第一個生物發(fā)電示范工程,引進丹麥BWE集團先進的發(fā)電技術,以生物秸稈代替煤炭作為發(fā)電新能源。本文針對調試運行過程中出現(xiàn)的各個問題進行了綜述,并給出了解決方案,為以后同類型機組的安裝、調試提供了大量有價值的材料。關鍵詞:生物發(fā)電廠調試問題解決方案前言:單縣生物發(fā)電廠鍋爐是采用丹麥BWE公司先進的生物燃料燃燒技術的130t/h振動爐排高溫高壓鍋爐。鍋爐為高溫、高壓參數(shù)自然循環(huán)爐,單鍋筒、單爐膛、平衡通風、室內布置、固態(tài)排渣、全鋼構架、底部支撐結構型鍋爐。本鍋爐設計燃料為棉花秸稈和樹皮,采用振動爐排的燃燒方式。鍋爐汽水系統(tǒng)采用自然循環(huán),爐膛外集中下降管結構。爐膛和過熱器通道采用全封閉的膜式壁結構,很好的保證了鍋爐的密封性能。過熱蒸汽采用四級加熱,兩級噴水減溫方式,使過熱蒸汽溫度有很大的調節(jié)裕量,以保證鍋爐蒸汽參數(shù)。尾部豎井內布置有兩級省煤器、一級高壓煙氣冷卻器和兩級低壓煙氣冷卻器??諝忸A熱器采用水冷加熱的方式,有效的避免了尾部煙道的低溫腐蝕。鍋爐室內布置。作為全國第一臺生物發(fā)電廠,由于引進的技術并不十分成熟,因此在運行中出現(xiàn)了大量的問題,對于各問題的處理方案匯總如下。2、調試過程中遇到的問題及解決方案2.1爐頂煙道(1)調試中出現(xiàn)的問題爐頂煙道在運行過程中出現(xiàn)塌陷,塌陷處最小處間隙只有約600mm間隙。(2)原因分析:1、爐頂連接煙道原設計外部使用角鋼45×45×3加固,內部沒有支撐結構。2、由于在運行過程中溫度過高、瞬間負壓過大。(3)解決方案由于爐頂連接煙道設計材質為不銹鋼,將現(xiàn)場保溫拆除后將塌陷嚴重、無法修復部位采用等離子切割機切除,然后將廠家供貨至現(xiàn)場的新煙道更換,為了避免煙道修復后的煙道運行過程中再次受損,內部增加了加固支撐、外部使用T型鋼進行加固。(4)效果:鍋爐運行過程中沒有出現(xiàn)原來煙道受損現(xiàn)象,保證了機組安全穩(wěn)定運行。2.2剛性梁(1)調試中出現(xiàn)的問題剛性梁滑動裝置同剛性梁焊接成整體不能自由膨脹,致使大部分剛性梁護板及個別水冷壁被撕裂。(2)原因分析:剛性梁兩端滑動裝置廠家出廠時直接與剛性梁焊接整體出廠,不能起到自由膨脹的作用,高溫運行狀態(tài)下水冷壁的膨脹不能被釋放出來,從而導致水冷壁被撕裂。(3)解決方案將剛性梁滑動裝置與剛性梁焊接處使用氣割割開,膨脹裝置前后預留出膨脹間隙,膨脹裝置與剛性梁間(水冷壁側)加裝一立板與剛性梁焊接,需保證膨脹裝置與剛性梁間能夠自由膨脹。(4)效果:再次啟動運行過程中沒有出現(xiàn)剛性梁護板及水冷壁被撕裂的現(xiàn)象,保證了機組安全穩(wěn)定運行。2.3過熱器系統(tǒng)支吊架(1)調試中出現(xiàn)的問題過熱器連接管道沒有設計支吊架。(2)原因分析:過熱器連接管道沒有設計支架,在管道安裝完畢后如果將臨時支架割除,會造成管道下垂,在承重狀態(tài)下可能會造成管道墜落事故的發(fā)生。(3)解決方案安裝過程中發(fā)現(xiàn)問題后,及時與設計單位進行了溝通和聯(lián)系,安裝過程中采用臨時支架,重新設計后的支架到達施工現(xiàn)場,安裝完畢后割除臨時支架。(4)效果鍋爐水壓及運行過程中沒有出現(xiàn)過熱器連接管道下垂及變形現(xiàn)象,保證了機組安全穩(wěn)定運行。2.4爐頂?shù)鯍煅b置(1)調試中出現(xiàn)的問題爐頂?shù)鯍煸O計為剛性吊架,在運行過程中出現(xiàn)剛性吊架變形現(xiàn)象。(2)原因分析:鍋爐過熱器系統(tǒng)吊掛設計為剛性吊架,生根于鍋爐頂部的鋼架上,鍋爐點火吹管過程中,在高溫、高壓作用下爐頂鋼架的膨脹梁與水冷壁的膨脹量不同,致使爐頂剛性吊架發(fā)生受力彎曲變形現(xiàn)象。(3)解決方案經(jīng)過設計單位重新校核設計,將爐頂原有的15根鋼性吊架全部更換成彈簧吊架。(4)效果鍋爐運行過程中沒有出現(xiàn)吊架彎曲變形現(xiàn)象的發(fā)生,保證了機組安全穩(wěn)定運行。2.5排氣管道支吊架(1)調試中出現(xiàn)的問題對空排氣、安全閥排氣、排污擴容器排氣管道原設計沒有支架,管道安裝完畢后重新進行了設計,增加了導向支架。(2)原因分析:因主要設備是引進國外技術,由國內鍋爐廠生產及設計,設計相對于國外還不夠成熟,排氣管道沒有設計支架,鍋爐在高溫高壓運行過程中會產生重大安全隱患。(3)解決方案:設備安裝過程中及時與設計院、鍋爐廠溝通及聯(lián)系,設計院及鍋爐廠根據(jù)施工現(xiàn)場情況,對空排氣、安全閥排氣在屋頂增加導向支架,擴容器排氣管道在屋頂和中間各增加一套導向支架,由于鍋爐房已安裝完畢。為了方便安裝及保證施工安全,將鍋爐房屋頂臨時拆除,待導向支架安裝完畢后進行屋頂恢復。(4)效果鍋爐高溫高壓運行過程中沒有發(fā)現(xiàn)排氣管道振動現(xiàn)象的發(fā)生,保證了機組安全穩(wěn)定運行。2.6爐頂煙道與水冷壁連接梳形板材質問題(1)調試中出現(xiàn)的問題鍋爐爐頂連接煙道與水冷壁連接的梳形板設計為不銹鋼材質,經(jīng)過計算并根據(jù)以往的施工經(jīng)驗,變更成15CrMn材質。(2)原因分析:由于水冷壁材質為15CrMnG的,梳形板為不銹鋼材質,15CrMnG和不銹鋼材質在高溫狀態(tài)下的膨脹量不同,會造成水冷壁撕裂現(xiàn)象的發(fā)生。這樣給鍋爐安全穩(wěn)定運行造成重大隱患。(3)解決方案:鍋爐廠變更為:將原來與水冷壁焊接完畢的不銹鋼梳形板更換成15CrMnG材質的梳形板,然后與煙道經(jīng)過螺栓連接。由于不銹鋼煙道及梳形板已安裝完畢,煙道和水冷壁間的間隙較小,同時梳形板為不銹鋼材質,現(xiàn)場很難割除及安裝,經(jīng)過多次和設計院、鍋爐廠及業(yè)主協(xié)商制定了將原焊接完畢的梳形板每隔500mm使用等離子切割機割出一條縫,從而滿足水冷壁高溫狀態(tài)下的膨脹不受不銹鋼梳形板的影響,將15CrMnG梳形板焊接在原梳形板下方約150mm處,原有煙道在下方使用不銹鋼加長后與帶有螺栓孔的不銹鋼角鋼焊接,然后不銹鋼角鋼和帶有螺栓孔的15CrMnG梳形板螺栓連接,中間使用石棉繩密封。(4)效果鍋爐運行過程中沒有出現(xiàn)因膨脹系數(shù)不同造成的水冷壁被撕裂、煙道漏煙的現(xiàn)象,又保證了施工質量及進度,同時保證了鍋爐安全穩(wěn)定運行。2.7關于爐頂支吊架生根問題(1)運行中出現(xiàn)的問題:鍋爐部分支架的生根點圖紙要求根據(jù)現(xiàn)場情況選擇合適的位置,由于鍋爐廠房鋼屋架大部分位置不能承載太大的載荷,根據(jù)現(xiàn)場情況將此部分支架具體生根點及支架形式進行了變更。(2)原因分析:1、鍋爐采用底部支撐結構型鍋爐,和以往的懸掛式鍋爐不同,鋼架上方無生根點。2、屋頂鋼屋架大部分位置不能承載太大的載荷。3、不經(jīng)過計算,根據(jù)現(xiàn)場情況選擇合適的位置生根會造成重大安全隱患。(3)解決方案:鍋爐圖紙會審過程中發(fā)現(xiàn)問題及時發(fā)聯(lián)系單給設計院,要求將此部分的支架荷載進行計算并給出支架具體的生根方式,后經(jīng)鍋爐廠和設計院重新核算后,變更為在兩相鄰鋼屋架的節(jié)點位置焊接工字鋼,然后將支架生根在此工字鋼上。(4)效果保證了機組安全穩(wěn)定運行,避免了重大安全隱患的發(fā)生。2.8燃料的堵塞(1)運行中出現(xiàn)的問題:在鍋爐試運行期間,出現(xiàn)多次堵料問題,其中有幾次比較嚴重,造成機組停運,進行燃料系統(tǒng)改造。(2)原因分析:1、設計原因:爐前筒倉設計高度不夠,另外筒倉入口的落料管口沒有設計在筒倉頂部中間位置,造成落入筒倉的燃料分布不均,筒倉料位無法正確監(jiān)視,致使筒倉進口直線螺旋輸送機的落料管堵塞;上料系統(tǒng)保護有的沒有設計連鎖,前面的設備堵料后,后面的設備不能自動停運,造成斗式提升機的提升斗拉掉4個,斗式提升機下部的拉緊裝置損壞。2、提供的燃料和設計的燃料不相符:設計燃料的規(guī)格是長度不大于10cm的植物秸稈(玉米稈、棉花稈、小麥稈以及樹枝等)或鋸末,燃料進入上料系統(tǒng)前應進行切碎。而實際提供的是經(jīng)絞碎的燃料,其中含有很多沒有切斷的纖維狀的東西,另外還有鐵絲、磚頭、石塊、泥土以及大塊的樹根、木塊等,而且有許多燃料已經(jīng)變質,這些燃料的燃燒值比設計低得多。這些燃料的流動性差,而且極容易卡住螺旋給料機。在運行期間出現(xiàn)多次螺旋給料機的落料管堵料和螺旋給料機被卡住的現(xiàn)象(其中爐前筒倉進口的兩臺螺旋給料機經(jīng)多次卡住后變形嚴重無法工作,已更換)。3、設備制造工藝粗糙:爐前三級給料機的落料管的內表面制造時沒有打磨光滑,有許多地方不能平滑過渡,造成堵料。4、施工經(jīng)驗不足:在施工#1斗式提升機落料管時,擅自變更了落料管的傾斜角,造成燃料降落不暢。(3)解決方案:1、在爐前筒倉頂部增加均料機,進入筒倉的燃料經(jīng)均料機后盡可能地分布均勻,保證料位監(jiān)視正確。調整上料速度,防止系統(tǒng)過載。2、在燃料進入螺旋給料機前增加除鐵器(共增加了兩臺),而且在運行期間加強系統(tǒng)監(jiān)護,清理不合格的東西,確保進入系統(tǒng)的燃料盡可能地合格。3、對影響燃料下落的因素逐個清除,切割、打磨并對設

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論