新沭河太平莊閘底板裂縫成因分析及水下修補技術(shù)_第1頁
新沭河太平莊閘底板裂縫成因分析及水下修補技術(shù)_第2頁
新沭河太平莊閘底板裂縫成因分析及水下修補技術(shù)_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

新沭河太平莊閘底板裂縫成因分析及水下修補技術(shù)

一、工程效益分析太平莊門位于新沂河下游30.59公里處,距臨洪河入???5公里。是新沂河擴大項目的主要項目之一。自26年起,他在蓄水、蓄水、污泥收集、排水、輔助灌溉等方面發(fā)揮了重要作用,項目價值顯著。但由于該閘瀕臨沿海,工作環(huán)境惡劣,工程老化、損壞嚴重,特別是反拱底板形成垂直水流方向的貫通縫,已影響到閘身結(jié)構(gòu)安全和工程運行,為此,通過對底板的裂縫檢測、強度分析和裂縫成因分析,采用LW與HW水溶性聚氨酯混合液作為化學灌漿材料,用灌漿法對底板裂縫進行水下修補,取得了明顯效果。二、反拱底板斷裂分析裂縫檢測結(jié)果表明,11#、12#、13#孔閘底板已斷裂,4#、20#孔閘底板基本斷裂,閘墩材料分區(qū)處裂縫明顯增大,且絕大多數(shù)已貫穿整個閘墩高度。閘室正向擋水時,較大的水平推力將閘墩門槽向下游推移,閘底板表面出現(xiàn)較大的拉應(yīng)力,而反拱底板順水流方向上層配筋為14φ10/孔,配筋極少,底板裂縫會進一步發(fā)展,直至底板斷開。經(jīng)復(fù)核計算,閘底板表面的最大拉應(yīng)力在設(shè)計和校核情況下分別為2.64N/mm2、6.16N/mm2,遠大于混凝土的極限抗拉強度1.1N/mm2,強度嚴重不足;底板斷裂后,閘室抗滑穩(wěn)定安全系數(shù),在設(shè)計情況下為1.43,抗滑穩(wěn)定;在校核情況下為0.71,抗滑不穩(wěn)定,且閘室防滲長度不能滿足安全要求,因此,閘室安全存在嚴重隱患。三、反拱底板破壞閘室結(jié)構(gòu)型式不合理,整體剛度低,這是閘底板形成裂縫的主要原因。該閘建于1975~1977年,閘址南邊為粗砂夾層,N=15~30,閘址北邊為灰色細砂及灰色軟壤土夾砂層,N=8,由于當時的歷史條件,閘基未作處理,為填砂地基,地基承載力較低,上下游不均勻沉降大,設(shè)計時又過分考慮節(jié)省材料,采用混凝土反拱底板,且22孔閘底板整體相連,閘墩的上游墩頭和閘門槽及下游段為混凝土結(jié)構(gòu),中間公路橋段為漿砌塊石結(jié)構(gòu),造成閘室結(jié)構(gòu)整體性極差。反拱底板順水流方向配筋極少,混凝土質(zhì)量較差,導(dǎo)致閘底板強度嚴重不足。工程控制運用時,因下游受海潮影響,潮水位變幅較大,在-2.0~3.70m之間,枯潮時較大的水平推力將閘墩門槽段混凝土向下游推移,導(dǎo)致閘底板出現(xiàn)裂縫。閘底板為22孔整體相連的反拱底板,兩側(cè)岸墩向內(nèi)傾斜必然引起閘底板開裂。四、材料分區(qū)處裂縫加固根據(jù)閘底板裂縫檢測情況、強度分析和裂縫成因分析,采用灌漿法對閘底板裂縫及閘墩材料分區(qū)處裂縫進行補強加固,即水下沿裂縫鑿槽,SXM-Ⅱ水下快速密封劑嵌縫,再用LW與HW水溶性聚氨酯混合液灌漿來填充裂縫及底板下孔隙,從而達到堵漏防滲、提高閘底板及閘墩結(jié)構(gòu)整體性的目的。其材料性能和施工工藝如下:1、材料的性能(1)無定聚糖凝膠體這是一種防滲堵漏效能較好、固結(jié)效能較高的高分子化學灌漿材料。漿液粘度低,可灌性好,凝膠體不僅具有較好的密實性、防滲性和耐久性,而且具有一定的粘結(jié)強度和抗拉、抗壓強度。施工配合比(重量比)為LW:HW=9:1。(2)sxm水下快速密封劑作為水下修補的嵌縫材料,由A、B兩組份組成,A組份為灰色粉末,B組份為透明液體,根據(jù)需要在現(xiàn)場配制。2、施工工藝沿底板裂縫走向用風鎬打成“V”型截面,上口寬50mm、深30mm,并用高壓水槍沖洗。(2)裂縫長:5.2孔深沿裂縫走向騎縫鉆灌漿孔,孔徑38mm,孔深250~350mm,孔距根據(jù)裂縫長度與寬度確定。在閘墩與底板相連處沿裂縫交叉鉆止?jié){孔,孔徑38mm,孔深450mm。(3)清潔用高壓水槍對“V”型槽面、灌漿孔及止?jié){孔進行沖洗,使表面干凈,并露出新鮮混凝土表面。(4)埋地管道選用φ12的PVC管,200~300mm/根,埋入鉆孔深100mm,管孔間嵌封牢固,注意不能將嵌封材料堵塞鉆孔和管道。(5)嵌入縫紉機采用SXM-Ⅱ水下快速密封劑嵌入鑿好的“V”型槽內(nèi),并擠壓密實。10分鐘后即可進行下道工序施工。(6)水下快速密封劑和清洗管首先對準備灌漿的區(qū)域進行壓氣試驗,看是否有漏氣現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)有漏氣的地方應(yīng)及時用SXM-Ⅱ水下快速密封劑封堵;其次對縫內(nèi)清洗,在埋好的灌漿管上套高壓水管,采用水和氣輪換沖洗的方法進行沖洗,水洗壓力控制在0.5MPa,氣洗壓力控制在0.3MPa。只有將縫內(nèi)的雜質(zhì)全部沖出,才能保證灌漿質(zhì)量。(7)lw與hw混合液配制底板裂縫的灌漿采用從左往右的順序進行,閘墩材料分區(qū)處裂縫的灌漿采用從下往上的順序進行。灌漿前先用2L丙酮充填管路,作趕水之用。LW與HW混合液可根據(jù)需要按施工配合比現(xiàn)場配制。在灌漿過程中及時掌握灌漿情況,并通過手壓灌漿泵控制灌漿壓力,一般為0.3~0.5MPa,若吸漿量少,就盡可能提高灌漿壓力。每孔灌至孔內(nèi)基本不吸漿或單孔吸漿率降至5ml/min,即達到灌漿結(jié)束標準,達到灌漿結(jié)束標準后,壓力并漿20min,結(jié)束該孔灌漿,再移至下一灌漿孔口。(8)表面抹光對表面活性劑的要求灌漿材料凝固后,割除灌漿管,回填SXM-Ⅱ水下快速密封劑,表面抹光。以上各施工工藝均由施工人員(潛水員)在水下完成,并進行水下攝像,及時傳送到公路橋上,監(jiān)理工程師可以根據(jù)錄像隨時了解和檢查施工情況,發(fā)現(xiàn)和解決問題,從而確保水下修補質(zhì)量。五、太平莊閘底板裂縫修補反拱底板裂縫的水下修補技術(shù),在涵閘正常運用情況下就能施工,不受季節(jié)影響,且施工過程中不改變原有結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài),施工工藝簡單,因此,大大減少了施工措施費用和不安全因素。2002年8月對太平莊閘底板裂縫進行了水下修補,經(jīng)過一年的控制運用,特別是經(jīng)受上游攔蓄淡水、水位較高,下游枯潮時水位較低的最不利水位組合的考驗,工程運用正常,2003年9月對該閘底板進行水下錄像檢查,發(fā)現(xiàn)已處理的底板裂縫面嵌填材料無起殼、開裂現(xiàn)象,縫面良好,

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論