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新沭河太平莊閘底板裂縫成因分析及水下修補技術(shù)
一、工程效益分析太平莊門位于新沂河下游30.59公里處,距臨洪河入???5公里。是新沂河擴大項目的主要項目之一。自26年起,他在蓄水、蓄水、污泥收集、排水、輔助灌溉等方面發(fā)揮了重要作用,項目價值顯著。但由于該閘瀕臨沿海,工作環(huán)境惡劣,工程老化、損壞嚴重,特別是反拱底板形成垂直水流方向的貫通縫,已影響到閘身結(jié)構(gòu)安全和工程運行,為此,通過對底板的裂縫檢測、強度分析和裂縫成因分析,采用LW與HW水溶性聚氨酯混合液作為化學灌漿材料,用灌漿法對底板裂縫進行水下修補,取得了明顯效果。二、反拱底板斷裂分析裂縫檢測結(jié)果表明,11#、12#、13#孔閘底板已斷裂,4#、20#孔閘底板基本斷裂,閘墩材料分區(qū)處裂縫明顯增大,且絕大多數(shù)已貫穿整個閘墩高度。閘室正向擋水時,較大的水平推力將閘墩門槽向下游推移,閘底板表面出現(xiàn)較大的拉應(yīng)力,而反拱底板順水流方向上層配筋為14φ10/孔,配筋極少,底板裂縫會進一步發(fā)展,直至底板斷開。經(jīng)復(fù)核計算,閘底板表面的最大拉應(yīng)力在設(shè)計和校核情況下分別為2.64N/mm2、6.16N/mm2,遠大于混凝土的極限抗拉強度1.1N/mm2,強度嚴重不足;底板斷裂后,閘室抗滑穩(wěn)定安全系數(shù),在設(shè)計情況下為1.43,抗滑穩(wěn)定;在校核情況下為0.71,抗滑不穩(wěn)定,且閘室防滲長度不能滿足安全要求,因此,閘室安全存在嚴重隱患。三、反拱底板破壞閘室結(jié)構(gòu)型式不合理,整體剛度低,這是閘底板形成裂縫的主要原因。該閘建于1975~1977年,閘址南邊為粗砂夾層,N=15~30,閘址北邊為灰色細砂及灰色軟壤土夾砂層,N=8,由于當時的歷史條件,閘基未作處理,為填砂地基,地基承載力較低,上下游不均勻沉降大,設(shè)計時又過分考慮節(jié)省材料,采用混凝土反拱底板,且22孔閘底板整體相連,閘墩的上游墩頭和閘門槽及下游段為混凝土結(jié)構(gòu),中間公路橋段為漿砌塊石結(jié)構(gòu),造成閘室結(jié)構(gòu)整體性極差。反拱底板順水流方向配筋極少,混凝土質(zhì)量較差,導(dǎo)致閘底板強度嚴重不足。工程控制運用時,因下游受海潮影響,潮水位變幅較大,在-2.0~3.70m之間,枯潮時較大的水平推力將閘墩門槽段混凝土向下游推移,導(dǎo)致閘底板出現(xiàn)裂縫。閘底板為22孔整體相連的反拱底板,兩側(cè)岸墩向內(nèi)傾斜必然引起閘底板開裂。四、材料分區(qū)處裂縫加固根據(jù)閘底板裂縫檢測情況、強度分析和裂縫成因分析,采用灌漿法對閘底板裂縫及閘墩材料分區(qū)處裂縫進行補強加固,即水下沿裂縫鑿槽,SXM-Ⅱ水下快速密封劑嵌縫,再用LW與HW水溶性聚氨酯混合液灌漿來填充裂縫及底板下孔隙,從而達到堵漏防滲、提高閘底板及閘墩結(jié)構(gòu)整體性的目的。其材料性能和施工工藝如下:1、材料的性能(1)無定聚糖凝膠體這是一種防滲堵漏效能較好、固結(jié)效能較高的高分子化學灌漿材料。漿液粘度低,可灌性好,凝膠體不僅具有較好的密實性、防滲性和耐久性,而且具有一定的粘結(jié)強度和抗拉、抗壓強度。施工配合比(重量比)為LW:HW=9:1。(2)sxm水下快速密封劑作為水下修補的嵌縫材料,由A、B兩組份組成,A組份為灰色粉末,B組份為透明液體,根據(jù)需要在現(xiàn)場配制。2、施工工藝沿底板裂縫走向用風鎬打成“V”型截面,上口寬50mm、深30mm,并用高壓水槍沖洗。(2)裂縫長:5.2孔深沿裂縫走向騎縫鉆灌漿孔,孔徑38mm,孔深250~350mm,孔距根據(jù)裂縫長度與寬度確定。在閘墩與底板相連處沿裂縫交叉鉆止?jié){孔,孔徑38mm,孔深450mm。(3)清潔用高壓水槍對“V”型槽面、灌漿孔及止?jié){孔進行沖洗,使表面干凈,并露出新鮮混凝土表面。(4)埋地管道選用φ12的PVC管,200~300mm/根,埋入鉆孔深100mm,管孔間嵌封牢固,注意不能將嵌封材料堵塞鉆孔和管道。(5)嵌入縫紉機采用SXM-Ⅱ水下快速密封劑嵌入鑿好的“V”型槽內(nèi),并擠壓密實。10分鐘后即可進行下道工序施工。(6)水下快速密封劑和清洗管首先對準備灌漿的區(qū)域進行壓氣試驗,看是否有漏氣現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)有漏氣的地方應(yīng)及時用SXM-Ⅱ水下快速密封劑封堵;其次對縫內(nèi)清洗,在埋好的灌漿管上套高壓水管,采用水和氣輪換沖洗的方法進行沖洗,水洗壓力控制在0.5MPa,氣洗壓力控制在0.3MPa。只有將縫內(nèi)的雜質(zhì)全部沖出,才能保證灌漿質(zhì)量。(7)lw與hw混合液配制底板裂縫的灌漿采用從左往右的順序進行,閘墩材料分區(qū)處裂縫的灌漿采用從下往上的順序進行。灌漿前先用2L丙酮充填管路,作趕水之用。LW與HW混合液可根據(jù)需要按施工配合比現(xiàn)場配制。在灌漿過程中及時掌握灌漿情況,并通過手壓灌漿泵控制灌漿壓力,一般為0.3~0.5MPa,若吸漿量少,就盡可能提高灌漿壓力。每孔灌至孔內(nèi)基本不吸漿或單孔吸漿率降至5ml/min,即達到灌漿結(jié)束標準,達到灌漿結(jié)束標準后,壓力并漿20min,結(jié)束該孔灌漿,再移至下一灌漿孔口。(8)表面抹光對表面活性劑的要求灌漿材料凝固后,割除灌漿管,回填SXM-Ⅱ水下快速密封劑,表面抹光。以上各施工工藝均由施工人員(潛水員)在水下完成,并進行水下攝像,及時傳送到公路橋上,監(jiān)理工程師可以根據(jù)錄像隨時了解和檢查施工情況,發(fā)現(xiàn)和解決問題,從而確保水下修補質(zhì)量。五、太平莊閘底板裂縫修補反拱底板裂縫的水下修補技術(shù),在涵閘正常運用情況下就能施工,不受季節(jié)影響,且施工過程中不改變原有結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài),施工工藝簡單,因此,大大減少了施工措施費用和不安全因素。2002年8月對太平莊閘底板裂縫進行了水下修補,經(jīng)過一年的控制運用,特別是經(jīng)受上游攔蓄淡水、水位較高,下游枯潮時水位較低的最不利水位組合的考驗,工程運用正常,2003年9月對該閘底板進行水下錄像檢查,發(fā)現(xiàn)已處理的底板裂縫面嵌填材料無起殼、開裂現(xiàn)象,縫面良好,
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