水泥廠執(zhí)行超低排放脫硝脫硫解決方案探究_第1頁
水泥廠執(zhí)行超低排放脫硝脫硫解決方案探究_第2頁
水泥廠執(zhí)行超低排放脫硝脫硫解決方案探究_第3頁
水泥廠執(zhí)行超低排放脫硝脫硫解決方案探究_第4頁
水泥廠執(zhí)行超低排放脫硝脫硫解決方案探究_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

究亞泥中國第一條生產(chǎn)線于1998年開工建設(shè),從1998年開始在大陸設(shè)廠,共建設(shè)了12條短窯生產(chǎn)線。公司秉持遠(yuǎn)一低"的大型現(xiàn)代化模范水泥廠,為企業(yè)永續(xù)發(fā)展奠定良好綜合能耗亦處于水泥企業(yè)能耗的先開展列,至于利用電廠、響應(yīng)政府號(hào)召"要綠水青山、更要藍(lán)天白云",積極開展探可以看出,某省SO2和NOX污染物排放控制值呈現(xiàn)50%的遞減趨勢(shì)。20**年將實(shí)行特別排放標(biāo)準(zhǔn),可以判斷若干年后將實(shí)行超低排放標(biāo)準(zhǔn)。表1.某省水泥企業(yè)污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表:準(zhǔn),分別要求小于100mg/Nm3、50mg/Nm3二、超低排放脫硝技術(shù):氮氧化物排放治理可謂當(dāng)前水泥行業(yè)大氣污染物減排面臨的最大難題。目前,國內(nèi)脫硝技術(shù)方案可以分為兩大類,一是過程控制(即:低氮燃燒,分級(jí)燃燒等改造方案),二是末端治理,主要包括SNCR和SCR,在實(shí)際應(yīng)用中部分企業(yè)也采用了過程控制加SNCR脫硝的模式,取得了良好的效果,但是要實(shí)現(xiàn)超低排放要求,SCR脫硝更具可行性也更具潛力。目前SCR脫硝技術(shù)在水泥行業(yè)應(yīng)用面臨兩大難題,一是粉塵濃度高,導(dǎo)致催化劑堵塞,嚴(yán)重影響使用壽命并帶來催化劑中毒風(fēng)險(xiǎn);二是對(duì)溫度要求較高,需要將催化復(fù)原溫度穩(wěn)定在280度以上才能發(fā)揮SCR技術(shù)優(yōu)勢(shì)。江西亞東利用低氮煤粉燃燒系統(tǒng)+SNCR低氨脫硝系統(tǒng)開展超低排放脫硝技術(shù)研究,在不增加設(shè)備投資的條件下實(shí)現(xiàn)了窯尾NOX小于100mg/Nm3的超低排放控制目標(biāo)。三、江西亞東低氮煤粉脫硝(無氨脫硝)技術(shù)介紹:江西亞東五六線預(yù)熱器采用洪堡雙系列六級(jí)旋風(fēng)筒,其設(shè)計(jì)采用了超低壓損旋風(fēng)筒、低氮分解爐、煤粉分級(jí)燃燒等多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),三次風(fēng)管分A、B系列,共用管道式分解爐。窯尾氣體含氧氣(以下簡稱02)量一般為2~3%,經(jīng)上升風(fēng)道的低氮燃燒噴煤點(diǎn)與五級(jí)旋風(fēng)筒下來的部分生料混合,此處煤粉在缺氧狀態(tài)下燃燒產(chǎn)生大量一氧化碳(以下簡稱CO),其為強(qiáng)復(fù)原劑可將窯尾氣體中NOX復(fù)原成氮?dú)?以下簡稱N2),CO則被氧化成二氧化碳(以下簡稱CO2)同時(shí)釋放出熱量,該脫硝反應(yīng)會(huì)持續(xù)開展至管道式分解爐中CO耗盡為止;三次風(fēng)(含02量19~20%)經(jīng)三次風(fēng)管的分解爐噴煤點(diǎn)與五級(jí)旋風(fēng)筒下來的部分生料混合,此處煤粉在正常有氧狀態(tài)下燃燒,會(huì)產(chǎn)生一定量的NOX;窯尾氣流經(jīng)上升風(fēng)道和三次風(fēng)管氣流集合經(jīng)過管道式分解爐上升后再下行進(jìn)入六級(jí)旋風(fēng)筒。低氮噴煤點(diǎn)至六級(jí)旋風(fēng)筒進(jìn)口的分解爐管道總長155米,生料在分解爐內(nèi)熱交換時(shí)間長,同時(shí)低氮燃燒產(chǎn)生的CO與煙氣中NOX有充分的反應(yīng)時(shí)間,保障了低氮燃燒的脫硝效果。圖1.最新式低氮分解爐與雙系列六級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器。低氮燃燒產(chǎn)生CO與窯尾及分解爐氣流中NOX反應(yīng)生成高溫促進(jìn)和生料催化會(huì)快速完成。從圖1可以看出,洪堡短窯系統(tǒng)總共有五個(gè)噴煤點(diǎn):窯管分解爐噴煤點(diǎn),以上煤粉均采用單獨(dú)計(jì)量稱。其噴入煤粉量的比例如下表2及圖2所示。五段旋風(fēng)筒下料有兩條路徑,一條路徑進(jìn)入上升風(fēng)道,另外一條路徑進(jìn)入三次風(fēng)管,兩條路徑下料量的分配比例根據(jù)窯內(nèi)及三次風(fēng)管通風(fēng)和溫度狀況開展靈活調(diào)整。低氮燃燒噴煤點(diǎn)的煤粉與五段旋風(fēng)筒部分生料粉混合后一路上升進(jìn)入分解爐,防止在噴煤點(diǎn)形成局部高溫,同時(shí)提高煤粉和生料粉混合的均勻性,促進(jìn)生料脫酸效果。五段旋風(fēng)筒下料分料及煤粉與生料粉混合技術(shù)系洪堡創(chuàng)新技術(shù),為提高低氮燃燒噴煤點(diǎn)煤粉噴入量創(chuàng)造了有利條低氮煤粉采用單獨(dú)煤粉稱開展計(jì)量控制,可以根據(jù)高溫風(fēng)機(jī)出口CO及窯尾NOX開展快速準(zhǔn)確調(diào)整低氮煤粉用量。國內(nèi)設(shè)計(jì)分解爐煤粉共用一臺(tái)煤粉稱,煤粉分多個(gè)支路噴入分解爐,對(duì)于噴入低氮燃燒點(diǎn)的煤粉無法開展穩(wěn)定準(zhǔn)確控制,難以提高低氮煤粉脫硝效率。低氮煤粉噴入點(diǎn)距離三次集合點(diǎn)有25米高度差,當(dāng)大應(yīng)時(shí)間長,脫硝效率高。國內(nèi)傳統(tǒng)設(shè)計(jì)分解爐低氮煤粉噴入點(diǎn)與三次風(fēng)管集合點(diǎn)只有2-3米,脫硝反應(yīng)時(shí)間太短造成低氮煤粉脫硝效率低。目前國內(nèi)部分水泥企業(yè)開展脫硝改造將三次風(fēng)管集合點(diǎn)抬高,增加脫硝反應(yīng)時(shí)間,對(duì)于提高脫硝效率具有明顯效果。分解爐通風(fēng)面積與三次風(fēng)管通風(fēng)面積的比例將影響低氮燃燒噴煤點(diǎn)與三次風(fēng)管分解爐噴煤點(diǎn)的煤粉用量、及生料預(yù)分解脫酸效果。洪堡最新式低氮分解爐通風(fēng)面積經(jīng)適當(dāng)加大,分解爐通風(fēng)面積與三次風(fēng)管通風(fēng)面積之比由原設(shè)計(jì)的0.78提高到0.86。將分解爐加大加高,除了有利于增加低氮燃燒煤粉用量來進(jìn)一步降低NOX排放,還可降低窯頭煤粉用量減少熱力型NOX生成量,同時(shí)確保入窯生料脫酸度高且穩(wěn)定,為旋窯熟料燒成穩(wěn)定奠定了根底。表2.短窯系統(tǒng)噴煤點(diǎn)及噴煤量比例(%,質(zhì)量百分比)。圖2.江西亞東#6窯各噴煤點(diǎn)煤粉用量比例變化趨勢(shì)圖。江西亞東五六線設(shè)計(jì)時(shí)加大了分解爐通風(fēng)面積,低氮燃燒煤粉比例可以開展優(yōu)化上調(diào),通過不斷嘗試調(diào)整降低窯頭煤粉用量,適當(dāng)增加低氮燃燒煤粉比例到63.9%,在不噴氨水的條件下基本達(dá)成窯尾NOX小于400mg/Nm3目標(biāo)。四、低氮煤粉燃燒系統(tǒng)+低氨脫硝復(fù)合技術(shù)達(dá)成超低排江西亞東五六線將預(yù)熱器的煤粉全部噴入低氮燃燒點(diǎn)開展脫硝,在不噴入氨水的條件下窯尾NOX排放約在350m/Nm3,將SNCR系統(tǒng)氨水用量逐漸加大,窯尾NOX呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。當(dāng)SNCR氨水噴量在600-700L/H時(shí),窯尾NOX穩(wěn)定在80-95mg/Nm3。系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,經(jīng)測(cè)試對(duì)熟料產(chǎn)量和品質(zhì)沒有負(fù)面影響。在不需改造設(shè)備的條件下,達(dá)成超低排放折算控制目標(biāo),噸熟料脫硝氨水費(fèi)用約1.6元/噸。圖3.超低排放NOX控制測(cè)試曲線江西亞東其他生產(chǎn)線也是采用KHD低氮煤粉燃燒系統(tǒng),但與五六線存在差異。主要是低氮煤粉燃燒系統(tǒng)沒有單獨(dú)計(jì)量稱,需開展改造。擬計(jì)劃每條生產(chǎn)線投資368萬元開展煤粉單獨(dú)計(jì)量系統(tǒng)改造,改造完成后開展優(yōu)化操作,通過提高低氮煤粉脫硝效率,少量噴入SNCR系統(tǒng)氨水,達(dá)成超低排放NOX小于100mg/Nm3目標(biāo)。江西亞東石灰石SO3含量在0.40~0.50%,窯尾SO2排放濃度約1100mg/Nm3,目前采用氨水+熟石灰脫硫,勉強(qiáng)控制200mg/Nm3),采用氨水脫硫受限于氨逃逸指標(biāo)氨水用量小,需用大量熟石灰開展脫硫。熟石灰參加后引起熟料KH值變化,對(duì)于熟料燒成及穩(wěn)定有負(fù)面影響。同時(shí)每年購買熟石灰費(fèi)用高,隨著環(huán)保日趨嚴(yán)格,生產(chǎn)熟石灰的廠家面臨停產(chǎn)整頓,熟石灰供給也日趨緊張。20**年某省實(shí)行特別排放政策,要求窯尾S02排放小于100mg/Nm3,未來可能實(shí)行超低排放標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)有氨水+熟石灰脫硫技術(shù)難以滿足超低排放要求。針對(duì)國內(nèi)出現(xiàn)的多中脫硫技術(shù)江西亞東組織技術(shù)人員開展比照分析,具體見下表:1.方案一和方案三原理一樣,均存在成本高及脫硫劑保供問題。2.方案二屬于成熟的脫硫工藝,可以達(dá)成超低排放目標(biāo),運(yùn)行成本比較低,但一次性投資費(fèi)用大。3.方案四運(yùn)行成本最低,屬于最新的脫硫技術(shù),目前在國內(nèi)尚無成熟業(yè)績,但隨著技術(shù)進(jìn)步,此項(xiàng)技術(shù)可能會(huì)在水泥業(yè)廣泛應(yīng)用。4.江西亞東石灰石硫含量高,窯尾SO2排放濃度在1000-1300mg/Nm3,要達(dá)成超低排放標(biāo)準(zhǔn)需采用石灰石-石膏法開展脫硫。5.對(duì)于窯尾SO2排放本體值不高的企業(yè)可以采用方案一、二、四開展脫硫,或者可以開展組合式脫硫方式

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論