旋殼泵軸承損壞原因分析及處理_第1頁
旋殼泵軸承損壞原因分析及處理_第2頁
旋殼泵軸承損壞原因分析及處理_第3頁
旋殼泵軸承損壞原因分析及處理_第4頁
旋殼泵軸承損壞原因分析及處理_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

旋殼泵,又稱旋轉(zhuǎn)噴射泵、皮托管泵,是一種結(jié)構(gòu)和工作原理都很獨(dú)特的小流量高壓泵,屬極低比轉(zhuǎn)數(shù)泵。旋殼泵的主要特點(diǎn)有:適合于小流量、高揚(yáng)程輸送;結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單體積小,維修量小,使用壽命長(zhǎng);密封可靠性強(qiáng);適應(yīng)性強(qiáng),在石油、化工、冶金以及造紙等行業(yè)均有廣泛應(yīng)用。加氫精制旋殼泵型號(hào)HXK400-S1。其性能參數(shù)見表1。表1加氫精制旋殼泵性能參數(shù)故障現(xiàn)象加氫精制裝置除鹽水泵定位軸承型號(hào)FAG7313-B-XL-TVP-UA。運(yùn)行時(shí)測(cè)量軸承溫度72℃,泵體振動(dòng)7.2mm/s,并伴有異響。軸承累計(jì)運(yùn)行9768h。拆解檢查發(fā)現(xiàn)軸承的保持架以碳化變形(保持架尼龍材質(zhì)),軸承滾珠非均勻分布。軸承內(nèi)套與軸承外套表面有高溫摩擦印跡,如圖1。圖1損壞的軸承保持架檢測(cè)與分析根據(jù)旋殼泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn),造成軸承損壞的原因可能有以下幾點(diǎn):軸承箱檢測(cè)1.測(cè)量計(jì)算法檢測(cè)軸承外徑與軸承箱內(nèi)徑配合公差;檢測(cè)方法:使用內(nèi)徑量表和外徑千分尺分別測(cè)量軸承箱內(nèi)徑和軸承外徑幾何尺寸。定位軸承7313側(cè)軸承箱內(nèi)徑尺寸:D1=140.07mm定位軸承7313軸承外徑d1=140mm定位側(cè)軸承箱內(nèi)徑與軸承外徑配合間隙:δ1=D1-d1δ1=140.07-140=0.07mm支撐軸承6217軸承箱內(nèi)徑尺寸D2=150.01mm支撐軸承6217軸承外徑d2=150mm定位側(cè)軸承箱內(nèi)徑與軸承外徑配合間隙:δ2=D2-d2δ2=D2-d2=0.01mm滾動(dòng)軸承外徑與軸承箱內(nèi)徑配合公差Js7/h6。標(biāo)準(zhǔn)值:-0.0125~+0.0375mm。由此定位軸承側(cè)軸承箱內(nèi)徑尺寸超差0.07-0.035=0.035mm。2.軸承箱前后軸承里孔同心度檢測(cè)。檢測(cè)方法:借助鏜床檢測(cè)軸承箱前后里孔同軸度;打百分表測(cè)得支持軸承里孔與定位軸承里孔同軸度偏差0.18mm,如圖2。圖2軸承箱前后里孔同軸度檢測(cè)定位軸承游隙檢測(cè)檢測(cè)方法:自制軸承游隙檢測(cè)工裝。軸頭位置打百分表。抬軸法測(cè)定軸承定位后軸承游隙0.03mm,如圖3。圖3自制軸承游隙檢測(cè)工裝定位軸承軸向力分析根據(jù)旋噴泵結(jié)構(gòu)可以分析得出,其軸向力主要由以下兩部分組成:A.轉(zhuǎn)子腔內(nèi)產(chǎn)生軸向力P腔P腔=P1×π×P管2/2(N)P1—集流管A—A斷面區(qū)域壓力平均值(Pa)d管—集流管A—A斷面直徑(m)B.進(jìn)口處產(chǎn)生的軸向力P進(jìn)P進(jìn)=P2×π×(D2-d管2)/4(N)P2—葉輪進(jìn)口處壓力(Pa)D—葉輪進(jìn)口直徑(m)現(xiàn)分析P腔、P進(jìn),由于轉(zhuǎn)子腔隨主軸高速旋轉(zhuǎn),其中心位置液體壓力很低,即P1很小,且d管不大,因此可以判定P腔很小。再來分析P進(jìn),由于葉輪進(jìn)口處壓力P2不大,實(shí)際值0.1Mpa。加之(D2-d管2)/4值不大(旋殼泵屬于小流量泵,D較?。?所以P進(jìn)也不會(huì)大。通過以上分析得出,旋殼泵軸向力較小,對(duì)軸承運(yùn)行狀態(tài)影響很小。潤(rùn)滑狀態(tài)故障發(fā)生時(shí)觀察軸承箱油位在軸承箱1/2~2/3之間,屬于正常工作油位。潤(rùn)滑油油質(zhì)清澈無機(jī)雜和乳化現(xiàn)象。非潤(rùn)滑不良導(dǎo)致軸承損壞。通過以上檢測(cè)發(fā)現(xiàn)軸承箱存在兩點(diǎn)問題。問題1:軸承外徑與軸承箱內(nèi)徑配合超差;問題2:軸承箱里孔同軸度偏差。承外徑與軸承箱內(nèi)徑配合超差,造成軸承與軸承箱配合間隙增大,軸承外套與軸承箱內(nèi)壁發(fā)生滑動(dòng),增大機(jī)泵振動(dòng)。軸承箱里孔同軸度偏差,使前后軸承不同心,軸承運(yùn)行時(shí)受額外摩擦力,造成軸承溫度高。這些問題最終導(dǎo)致軸承損壞。處理方法第一步,修正軸承箱里孔。借助鏜床對(duì)軸承箱前后里孔進(jìn)行擴(kuò)孔。修正后保證:1.軸承箱前后里孔圓柱度不大于0.01mm;2.軸承箱前后里孔同軸度“零對(duì)零”。擴(kuò)孔后定位軸承側(cè)里孔值D1'=140.26mm,支撐軸承側(cè)里孔D2'=150.15mm,如圖4。圖4軸承箱擴(kuò)孔后效果第二步,對(duì)擴(kuò)孔后的軸承箱前后里孔刷鍍修復(fù)。軸承箱里孔尺寸需滿足軸承外套與軸承箱里孔配合公差Js7/h6。修復(fù)后軸承箱里孔與軸承外套配合預(yù)留配合值0.01mm。刷鍍后推力軸承側(cè)里孔值D1'=140.01mm。支撐軸承側(cè)里孔D2'=150.01mm。如圖5。圖5軸承箱刷鍍修復(fù)后效果圖第三步,轉(zhuǎn)子回裝前做動(dòng)平衡檢測(cè)。平衡精度等級(jí)G2.5,修正后不平衡量32.3g?mm。運(yùn)行效果檢修后機(jī)泵振動(dòng)值下降到2.1mm/s,軸承運(yùn)行溫度42℃。機(jī)泵性能參數(shù)正常。檢修取得良好效果。結(jié)語本文對(duì)可能造成機(jī)泵軸承損壞的原因進(jìn)行分析,找出引起本次軸承損壞的根本

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論