風(fēng)電機組液壓系統(tǒng)蓄能器失效分析_第1頁
風(fēng)電機組液壓系統(tǒng)蓄能器失效分析_第2頁
風(fēng)電機組液壓系統(tǒng)蓄能器失效分析_第3頁
風(fēng)電機組液壓系統(tǒng)蓄能器失效分析_第4頁
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文檔簡介

摘要:液壓系統(tǒng)在風(fēng)電機組安全運行中具有重要作用,蓄能器是液壓系統(tǒng)的重要部件,在液壓系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行中發(fā)揮關(guān)鍵作用。本文通過對液壓系統(tǒng)的蓄能器失效原因進行分析,旨在通過對機組定期維護、運行控制與實際工況結(jié)合,減少失效,延長器件壽命提供解決方案。關(guān)鍵詞:液壓系統(tǒng);蓄能器;失效一、引言某風(fēng)電場項目容量45MW,安裝30臺東汽FD70B/1500型機風(fēng)力發(fā)電組,該項目于2008年10月份投產(chǎn),2009年9月通過240小時試運行,2014年10月份出質(zhì)保。該機組主軸制動器、偏航制動器及風(fēng)輪鎖定機構(gòu)采用液壓系統(tǒng)控制。二、事件經(jīng)過(一)事件現(xiàn)象自2013年10月,風(fēng)電場#12機組頻繁出現(xiàn)液壓系統(tǒng)壓力低故障,通過機組監(jiān)控后臺發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)的油泵及電機頻繁啟動,主軸制動器、偏航制動器電機非工作狀態(tài)下平均每20秒啟動一次。(二)處理過程1.檢查液壓系統(tǒng)泄漏點檢查液壓系統(tǒng)油管、油箱等,未發(fā)現(xiàn)泄漏點。2.排查油泵電機更換液壓系統(tǒng)油泵電機,并啟動油泵電機,觀察液壓系統(tǒng)壓力,并與更換前進行對比,發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)壓力達到設(shè)定值,電機問題排除。3.排查濾芯為了排除濾芯被堵,將濾芯取下,并用堵頭堵住,發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)壓力值相差無幾,濾芯問題排除。4.排查蓄能器將蓄能器更換為新的蓄能器,啟動油泵電機,壓力達到設(shè)定值且保持穩(wěn)定,鎖定蓄能器失效。三、原因分析(一)液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與原理1.液壓系統(tǒng)風(fēng)電機組機艙內(nèi)空間非常有限,各部件結(jié)構(gòu)緊湊。圖1為風(fēng)電機組典型液壓系統(tǒng)原理圖,由高速軸制動、偏航制動及風(fēng)輪鎖定機構(gòu)三種功能組成,各功能獨立控制、互不影響,由一臺液壓泵提供動力源。1.油箱

2.液壓泵

3.電機

4、17.溢流閥

5.過濾器

6、9、12、18、28.單向閥

7、13.兩位兩通電磁換向閥

8、15、16、33.兩位兩通電磁換向閥

10、29.節(jié)流閥

11.主軸制動器

14.偏航制動器

19.兩位三通電磁換向閥

20.風(fēng)輪鎖

21.手動泵

22.減壓閥

23.壓力表

24、26.壓力繼電器

25、27、30.蓄能器

31.壓力傳感器

32.測壓點

34.液控單向閥

35.空氣濾清器

36.液位液溫繼電器

37.加熱器

38.液位計

39.放油閥圖1:液壓系統(tǒng)原理圖2.隔膜式蓄能器隔膜式蓄能器有兩個半球形殼體,兩個半球之間夾著一個橡膠薄膜,將液壓油和氮氣分開,如圖2。圖2:隔膜式蓄能器(二)測試與分析1.測試液壓系統(tǒng)中蓄能器沒有信號監(jiān)測點,蓄能器失效主要體現(xiàn)在液壓系統(tǒng)補充壓力時間過長、充壓時無法達到壓力設(shè)定值,尤其是執(zhí)行偏航動作時,系統(tǒng)壓力由140bar降至20bar,偏航結(jié)束,液壓泵工作,再將系統(tǒng)壓力補充至140bar。對于失效的蓄能器,多次測試偏航,所得補壓時系統(tǒng)壓力值1分鐘內(nèi)的數(shù)據(jù)變化如圖3所示。圖3可見,盡管液壓泵一直工作,但系統(tǒng)壓力上升緩慢,無法滿足在設(shè)定時間達到設(shè)定值的要求。更換蓄能器再次進行偏航測試,液壓系統(tǒng)1分鐘內(nèi)壓力值變化見圖4。圖4圖4表明,正常的蓄能器壓力建立時間縮短,滿足液壓系統(tǒng)的設(shè)定要求。對多臺機組進行試驗,對比失效、正常的蓄能器充壓時系統(tǒng)壓力上升情況,正常蓄能器系統(tǒng)壓力達到設(shè)定值大約6-7秒,失效的蓄能器系統(tǒng)壓力達到設(shè)定值在15秒以上。2.分析理想狀態(tài)方程p1V1=p2V2設(shè)定值:P1=120bar,V1=0.75L;如將壓力補充至150bar,即p2=150bar,根據(jù)理想狀態(tài)方程則蓄能器內(nèi)部氮氣體積被壓縮為V2=0.6L。所以液壓泵工作時需要注入0.15L的液壓油,注油量速度1.68L/min、每秒注油量0.028L,理論上將系統(tǒng)壓力補充至150bar時間為5.3秒。案例中從液壓泵開始工作至風(fēng)電機組因15秒內(nèi)系統(tǒng)壓力沒有補充至設(shè)定值而報出故障,注油量已達0.42L,同比理論情況下打壓到150bar的壓力所需油量已經(jīng)增加了兩倍多,可見蓄能器內(nèi)部氮氣壓力已經(jīng)超過設(shè)定值。故判斷蓄能器已失效。(三)失效原因本案中蓄能器接口處有漏氣現(xiàn)象,甚至可以明顯聽到滋滋滋的漏氣聲,由此可以判斷這些蓄能器的橡膠薄膜有破損情況。蓄能器隔膜破損的影響因素有很多,如隔膜橡膠材質(zhì)彈性差,不適應(yīng)蓄能器的頻繁動作,疲勞性損傷;隔膜制造工藝不達標(biāo),存在壁厚不均勻情況;長時間運行后,橡膠薄膜出現(xiàn)老化現(xiàn)象;液壓油在長期運行中可能出現(xiàn)雜質(zhì)油污,會對橡膠薄膜產(chǎn)生嚴重影響;液壓油溫未在控制范圍內(nèi),造成橡膠隔膜的損壞。由于蓄能器頻繁處于補壓力和釋壓力的過程,產(chǎn)生沖擊振動;蓄能器內(nèi)部密封件出現(xiàn)問題導(dǎo)致輕微漏氣,伴隨使用時間及使用頻次情況,其內(nèi)部壓力越來越低,以致蓄能器處于欠壓狀態(tài),無法起到保壓作用,此種狀態(tài)下運行時間過長,也將導(dǎo)致橡膠隔膜損壞。四、措施及效果根據(jù)蓄能器失效可能原因,結(jié)合風(fēng)電機組實際運行工況,制定如下措施:(一)檢查蓄能器充氮壓力是否正常。利用蓄能器上的截止閥,以及截止閥前的壓力表,或在油路中利用各測壓接頭外接截止閥和壓力表,組成圖5所示回路,關(guān)閉截止閥,利用手動泵手動打壓,同時觀察壓力表示數(shù),打壓初期比較輕松,當(dāng)感覺壓不下手動泵扳手時,壓力表讀數(shù)即近似為充氮壓力值,用此方法定期對蓄能器充氮壓力進行檢測。圖5(二)適當(dāng)調(diào)整參數(shù),減少蓄能器補充壓力和釋放壓力的工作頻率;減少偏航對風(fēng)動作次數(shù),低于切入風(fēng)速時,不進行偏航動作。(三)維護工作中對蓄能器接口及充氣口處螺栓進行緊固。(四)每年對液壓站油品進行取樣檢測,清潔度等指標(biāo)符合要求;定期更換空氣濾清器,高壓濾器,回油濾器,保證整個油液清潔度。(五)監(jiān)測液壓油的溫度狀態(tài)。定期測試液壓油加熱器工作是否正常,將油溫控制在20℃-70℃之間,防止油

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