三分廠柴油精制裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及處理措施_第1頁
三分廠柴油精制裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及處理措施_第2頁
三分廠柴油精制裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及處理措施_第3頁
三分廠柴油精制裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及處理措施_第4頁
三分廠柴油精制裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及處理措施_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

三分廠柴油精制裝置生產(chǎn)中出現(xiàn)的故障及處理措施1、反應(yīng)器頂部儀表箱著火事故1996年4月10日1:10時,崗位的員巡檢發(fā)現(xiàn),反應(yīng)器頂部著火,高溫高壓油氣+H2自反應(yīng)器頂部儀表箱噴出,火勢十分迅猛。崗位人員立即采取了緊急泄壓,F(xiàn)-1熄火、新氫機卸荷、P-1停止進(jìn)料的緊急措施。在組織滅火無效的情況下,叫來消防車。在消防泡沫的掩護(hù)與關(guān)閉反應(yīng)器上、下引壓根部閥,火隨即熄滅。經(jīng)事后檢查,泄漏點為中、上壓差儀表箱內(nèi)三通閥泄漏引起著火。事故教訓(xùn):由于反應(yīng)器頂部有三套壓差儀表:1、上下壓差;2、中上壓差;3、中下壓差,合計密封點30余個,這就增大了泄漏的可能性。由于高溫油氣微漏后即著火,著火擴(kuò)大了泄漏,因而造成了上述的事故。經(jīng)事后整改,砍去中上、中下儀表,保留現(xiàn)場壓力指示,正常操作中關(guān)閉上、中、下引壓根部閥,定期通過現(xiàn)場壓力表投用引壓根部閥,以觀測壓差。對于本裝置來說,上下、上中壓差儀表系統(tǒng)為公用,但密封點相對其它位置仍較集中,因此柴油精制裝置出現(xiàn)的問題也應(yīng)引以為鑒。2、E-1/2殼程防沖板安反開焊后堵塞出口事故1996年在開工過程中,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)壓降逐步增大,由正常的1.2MPa,升至1.5~1.8MPa,且在這個范圍內(nèi)波動。通過檢查,反應(yīng)器壓降正常,加熱爐壓降正常,最終確定在E-1/2殼程出入口壓降增大。通過查閱圖紙,發(fā)現(xiàn)E-1/2殼程防沖板安置在出口,而正常應(yīng)在入口。經(jīng)停車拆開發(fā)現(xiàn),出口防沖板已開焊,防沖板距出口法蘭僅有幾厘米的距離,正是壓降增大的原因所在。在除去防沖板開工后,壓降恢復(fù)正常。經(jīng)驗教訓(xùn),在開工前審圖過程中,如果過分信任或依賴設(shè)計單位,而缺乏嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致檢查,則有可能出現(xiàn)始料不及的、嚴(yán)重而低級的錯誤。3、在引3.5MPa蒸汽,用倒淋排凝,出現(xiàn)倒淋管線甩鞭子的現(xiàn)象1994年,柴油精制裝置開工引3.5MPa蒸汽,在管帶末端有一個倒淋,排凝線由5米管帶直通地面,且無任何加固措施。在3.5MPa蒸汽界區(qū)閥打開的同時,用此倒淋排凝,剛打開倒淋時,排出物為冷凝水,見汽后人剛離開,倒淋線伴著中壓蒸汽排出時尖銳的鳴叫聲,開始在5米范圍內(nèi)大幅度甩動,幸虧操作人員及時離開,否則后果不堪設(shè)想。經(jīng)驗教訓(xùn),由于缺乏經(jīng)驗,特別是危險部位考慮不周,在細(xì)小問題也會犯至命的錯誤。4、E-2/4管程氨鹽堵塞的問題柴油精制裝置的兩個注水點分別設(shè)置在E-2/4管程出入口,1997年,E-2/4管程束出現(xiàn)泄點,經(jīng)停工打開發(fā)現(xiàn)管束出現(xiàn)泄點達(dá)30%,因暫時無法更換管束,采取了堵管措施。經(jīng)分析,管束泄可能與注水有關(guān),水溶解硫化物后形成了酸性腐蝕。因而開工后,注水由兩個注水點改為僅由E-2/4出口注水。在下半年檢修過程中拆開發(fā)現(xiàn),E-2/4管程有氨鹽大量的沉積,如果檢修推遲可能會造成被迫停工的問題。經(jīng)驗教訓(xùn):氨鹽在低溫下即可析出,E-2/4溫度為200℃以下,已達(dá)到氨鹽析出的溫度,但同時解決酸性腐蝕及氨鹽堵塞的雙重問題還值得進(jìn)一步探討。5、新氫機出口超壓現(xiàn)象1994年開工切換機組過程中,此時系統(tǒng)壓力已達(dá)到6.0MPa,新氫機由意大利機切換至沈陽機。按規(guī)程,先開三回一線機組自身循環(huán),在未關(guān)小三回一閥的情況下,開啟出口閥,此時系統(tǒng)壓力經(jīng)三回一反串至入口,入口壓力超高,經(jīng)機壓縮后,出口壓力猛增至12.0MPa,出口震動極大,經(jīng)緊急停機后,幸未發(fā)生事故。吸取本次經(jīng)驗后,在開出口閥前,先開出口放空閥開機,在開啟出口閥同時,關(guān)閉出口放空,避免了上述問題。6、循氫機調(diào)速過快,造成循氫帶液1995年,檢修后的開工,進(jìn)油后,循氫機手動提速,轉(zhuǎn)速由7000轉(zhuǎn)/分向9000轉(zhuǎn)/分提,由于提速過快,造成循氫大量帶液,瞬時,高分液面滿,循氫罐液面達(dá)到高位報警線,經(jīng)迅速降低轉(zhuǎn)速、降量,及時脫液后,避免了一次可能發(fā)生的嚴(yán)重事故。經(jīng)驗教訓(xùn),在循氫機提速過程中,首先應(yīng)通知反應(yīng)崗位,并按規(guī)程提速,以免發(fā)生循氫帶液,甚至帶入循氫機,造成毀機的重大問題。7、加熱爐在點火過程中出現(xiàn)正壓回火1994年,反應(yīng)加熱爐在點火升溫過程中,頻繁出現(xiàn)正壓回火的問題,操作人員有被燒掉眉毛、頭發(fā)等現(xiàn)象。經(jīng)事后分析,由于燃料氣線無N2吹掃置換,在蒸汽吹掃后,瓦斯放空不夠,瓦斯線中含氧量不合格,因而在開工點火初期,加熱爐頻繁正壓回火。8、摻煉污油,污染催化劑的事故1996年,車間在未得到通知的情況下,原料中摻入污油,此部分污油干點、膠質(zhì)、堿氮、機雜等項指標(biāo)都嚴(yán)重超標(biāo),而精制催化劑對于干點、膠質(zhì)堿氮等指標(biāo)都有較為苛該的要求,否則產(chǎn)品難以合格,甚至?xí)斐纱呋瘎┑膿p傷。摻煉污油的結(jié)果是,基本上原料進(jìn)裝置前與出裝置后差別不大,即無精制效果,且在切換成合格原料后,柴油產(chǎn)品由原來的0#升至1?!?.5#,催化劑的活性下降10℃,并相繼出現(xiàn)了反應(yīng)弱堿的問題。經(jīng)驗教訓(xùn):加氫精制及中壓加氫改質(zhì),由于反應(yīng)條件相對緩和,因而對原料的要求是較為苛刻的,把好原料關(guān),即是保證產(chǎn)品質(zhì)量及保護(hù)催化劑的必要措施。9、原料帶水事故1999年,柴油精制裝置原料突然帶水,加熱爐、反應(yīng)器溫度驟降,系統(tǒng)壓力升高。操作人員立即采取了緊急泄壓,加熱爐熄火,降量至最低流量的措施,聯(lián)系調(diào)度立即切換原料,并立即組織人員脫水,由于裝置內(nèi)只有原料緩沖罐,無脫水沉降罐,因而原料緩沖罐無法脫出明水(為乳化物),因此在高分、低分處大量脫水,由于脫水量較大,塔進(jìn)料量較小,在塔液面下降的情況下,分餾按停工處理。在原料更換,脫水完畢后,采樣觀察原料中幾乎不含明水,則按正常開工步驟開工。本次事故的經(jīng)驗教訓(xùn)在于,在突發(fā)的各類事故中,崗位人員如果措施及時得當(dāng),就可以把損失降到最低,而由于措施不利,發(fā)生連鎖事故的情況也屢見不鮮。10、高壓臨氫管線的氫脆腐蝕的現(xiàn)象2000年,裝置檢修過程中,檢測高壓焊口時發(fā)現(xiàn)E-1、E-2管程出入口管就有七個出現(xiàn)了縱向裂紋,如不能及時發(fā)現(xiàn)就可能釀成重大事故。本次問題的暴露表明,臨氫管線氫脆腐蝕問題,在裝置運行4~年后,就會成為裝置的主要問題之一,因此不僅要對高壓臨氫管線焊口進(jìn)行檢測,而且對彎頭、管線也要進(jìn)行全面檢測。問題很可能會出現(xiàn)在氫脆腐蝕較嚴(yán)重的或材質(zhì)略差的部位。11、循氫機封油中斷1997年,柴油精制裝置循氫機主封油泵在修理過程中,輔助油泵聯(lián)軸節(jié)突然斷裂,造成了封油中斷。操作人員立即按下緊急停機按鈕,并迅速來到機前關(guān)機入口閥,此時大量氫氣已由入口經(jīng)機體密封處外泄,聲音令人悚然,1分鐘左右機入口閥被奮力關(guān)閉,氫氣停止外泄。本次事故的經(jīng)驗在于,在主封油泵修理過程中,技術(shù)人員已做好了事故預(yù)案,并對崗位人員進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo),因而崗位人員在事故突發(fā)時能夠較從容地處理。12、循氫機封油高位油箱液控閥失靈1997年,柴油精制裝置循氫機封油高位油箱液控閥卡,高位油箱液面為0,密封氣體串入潤滑油箱,高壓氫氣攜帶著滑油自油箱頂部放空,大量噴出,趕往現(xiàn)場處理事故的操作人員相繼滑倒,滑油噴濺至3.5MPa蒸汽倒淋的裸露管線上,隨即起火,操作人員一邊滅火,一邊關(guān)閉液控閥前閥,待液位恢復(fù)正常后,用副線控制,聯(lián)系儀表處理。在處理本次事故中,一名操作人員在使用泡沫滅火器中不慎輕度碰傷眼部。經(jīng)驗教訓(xùn):由于事故突發(fā)后,高壓氫氣攜帶著滑油四處噴濺,并導(dǎo)致了著火,操作人員救急心切,相繼滑倒,并有一人受傷,現(xiàn)場較為混亂。因此,在事故突發(fā)后能沉著果斷地處理問題尤為可貴,否則會造成欲速則不達(dá)的效果,甚至造成人員的傷亡。13、循氫機參考?xì)饩€凍凝1997年,柴油精制循氫機潤滑油箱液位低位報警,崗位人員立即組織人力加油,并查事故原因,在此過程中估計已有2~3噸潤滑油進(jìn)入系統(tǒng)。經(jīng)查明,由于本年冬季較為寒冷,封油的參考?xì)饩€低點存液凍凝,凍凝時,系統(tǒng)壓力為6.0MPa,因此參考?xì)鈮毫σ騼瞿愣ú蛔?,恰在此期間,新氫不足,系統(tǒng)壓力降至5.0MPa維持生產(chǎn),因而封油壓力就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于循氫機體內(nèi)氣體壓力,導(dǎo)致了封油串入系統(tǒng)的事故。經(jīng)驗教訓(xùn):在防凍防凝工作中,對于氣相帶液量較少的管線,但不流動或流量較小,在一般寒冷的天氣里不會冷凝,而在特別寒冷的天氣也會出現(xiàn)問題,因而防凍防凝工作就做最寒冷的準(zhǔn)備,才能保證不出問題或少出問題。14、新氫機中冷器泄漏1998年,柴油精制裝置崗位人員巡檢時發(fā)現(xiàn),備用新氫機(沈陽機)二級分液罐中有液面,隨即脫液中發(fā)現(xiàn)水量較大,在檢查二級冷卻器時發(fā)現(xiàn)管束出現(xiàn)泄漏,導(dǎo)致循環(huán)水串入氫氣系統(tǒng)。事故分析:本次中冷器管束泄漏是在新氫機的備用狀態(tài),如果是正常工作,則新氫就會串入低壓的循環(huán)水系統(tǒng),如泄量過大就會導(dǎo)致超壓破裂或爆炸,因此根據(jù)鎮(zhèn)海經(jīng)驗,可在循環(huán)水線上加上安全閥,防止因泄漏串壓引起的事故。15、原料過濾器效果不佳,焦粉堵塞換熱器1999年,柴油精制裝置原料——柴油產(chǎn)品換熱

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論