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我公司3?000t/d+6?000t/d熟料生產(chǎn)線配套建設(shè)有16MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),該余熱發(fā)電系統(tǒng)采用“四爐一機(jī)”布局,生產(chǎn)線窯尾鍋爐均是采用強(qiáng)制循環(huán)式余熱鍋爐,臥式布局,受熱面為蛇形光管,水平布置,煙氣依次流過兩組過熱器和四組蒸發(fā)器。鍋爐在受熱面底部裝有振打除灰系統(tǒng)。隨著鍋爐連續(xù)運(yùn)行時間的增長,且振打除灰系統(tǒng)經(jīng)常故障損壞,振打除灰系統(tǒng)有效運(yùn)行率逐步降低,鍋爐各受熱面管束上積灰嚴(yán)重,局部管道出現(xiàn)了結(jié)露現(xiàn)象,傳熱效率大大降低,造成鍋爐出力降低,發(fā)電量下降明顯。因此采取合理有效的方法解決該鍋爐受熱面管束上的積灰是當(dāng)前問題的關(guān)鍵,為此,公司決定對2#PH鍋爐除灰系統(tǒng)進(jìn)行改造,在鍋爐的過熱器側(cè)和蒸發(fā)器側(cè)加裝音頻清灰系統(tǒng)。系統(tǒng)改造后,音頻清灰系統(tǒng)可有效地去除2#PH鍋爐受熱面管束上的積灰,大大提高了鍋爐的換熱效率,降低鍋爐的排煙溫度,增加了鍋爐的出力,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。1、改造前系統(tǒng)運(yùn)行狀況我公司16MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)于2008年9月正式投入生產(chǎn)運(yùn)行,其中2#PH鍋爐采用鹽城鍋爐廠生產(chǎn)的臥式強(qiáng)制循環(huán)鍋爐,鍋爐的設(shè)計風(fēng)量為375?000Nm3/h,額定蒸發(fā)量為32.78t/h,鍋爐出口的廢氣溫度為200℃,主蒸汽溫度為308.5℃,除灰方式采用機(jī)械振打的方法。隨著鍋爐連續(xù)運(yùn)行時間的增長,以及振打除灰系統(tǒng)的故障損壞,振打除灰系統(tǒng)的有效運(yùn)行率逐步降低,在鍋爐內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn),鍋爐各受熱面管束上積灰嚴(yán)重,局部管道出現(xiàn)了結(jié)露現(xiàn)象,傳熱效率下降,鍋爐的排煙溫度由原來的平均198℃逐步升高至210℃,鍋爐的換熱效率也逐步降低。鍋爐受熱面管束積灰屬低溫區(qū)的松散型積灰,一般是由于分子引力和靜電引力的作用形成,在引力的作用下,逐步吸附在管束上,由振打錘的敲擊引起管束振動,使積灰脫落。但在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于摩擦阻力、系統(tǒng)故障、振打運(yùn)轉(zhuǎn)率不高等綜合因素的作用下,積灰厚度逐步增加,并且部分積灰由于長期清除不掉,松散型的積灰轉(zhuǎn)變?yōu)轲そY(jié)性積灰,積灰明顯呈現(xiàn)出層狀硬化,更難以清除。因此采取合理有效的方法解決該鍋爐受熱面管束上的積灰問題,提高鍋爐的換熱效率,降低鍋爐的排煙溫度,增加鍋爐的出力,是提高發(fā)電量、降低生產(chǎn)成本的主要途徑。為了減少鍋爐受熱面的積灰,增強(qiáng)鍋爐的熱效率,公司需要對2#PH鍋爐清灰系統(tǒng)進(jìn)行改造。2、改造方案針對2#PH鍋爐受熱面管束積灰嚴(yán)重的實(shí)際情況,認(rèn)真梳理了廢氣的特性和積灰機(jī)理,并對現(xiàn)有的除灰方式進(jìn)行分析討論,公司決定清灰系統(tǒng)采用高效音頻脈沖清灰方式。高效音頻清灰疏堵裝置是將壓縮空氣流經(jīng)音頻發(fā)聲裝置,經(jīng)由喉結(jié)式共振腔使聲波產(chǎn)生很強(qiáng)的音頻波動,再由擴(kuò)音器放大音頻聲波進(jìn)入使用區(qū)。音頻聲波在煙道、爐膛及筒倉內(nèi)傳播,牽動空氣或煙氣中的灰粒同步振動,在聲波振動及反復(fù)累計作用下,使微小的灰粒難以靠近積灰面。高效音頻也可以使沉積在受熱面上的灰塵破壞剝離,從而達(dá)到清灰的目的。高效音頻清灰器能量足,清灰無死角,有效范圍大,清灰效果好。高效音頻清灰疏堵裝置的技術(shù)參數(shù)見表1。表1高效音頻清灰疏堵裝置技術(shù)參數(shù)所有清灰設(shè)備與全自動微電腦控制系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)共同組成一套高效音頻在線清灰系統(tǒng)。每套音頻清灰系統(tǒng)采用一臺全自動微電腦控制柜控制,可以自動、手動任意切換,在每一次循環(huán)中可以實(shí)現(xiàn)單臺清灰器的自動運(yùn)行和手動運(yùn)行。2#PH鍋爐的高效音頻清灰系統(tǒng)改造以后,經(jīng)過一年的使用,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠,達(dá)到了較好的除灰效果,鍋爐的出口風(fēng)溫由改造前的平均210℃降為現(xiàn)在的平均193℃,主蒸汽溫度提高了6℃,鍋爐的蒸發(fā)量提高2t/h,鍋爐管束上的積灰明顯減少,同等情況下發(fā)電負(fù)荷提高了325kW。高效音頻清灰裝置的單體設(shè)備以及開孔各吹灰點(diǎn)連接管路的現(xiàn)場情況見圖1,安裝于鍋爐過熱器側(cè)及鍋爐蒸發(fā)器側(cè)的音頻清灰裝置的現(xiàn)場情況見圖2和圖3。圖1高效音頻清灰裝置單體設(shè)備及各吹灰點(diǎn)連接管路圖2鍋爐過熱器側(cè)的音頻清灰裝置圖3鍋爐蒸發(fā)器側(cè)的音頻清灰裝置3、改造效果(1)將原來機(jī)械振打連續(xù)清灰變更為高效音頻清灰后,大大改善了鍋爐的清灰效果,故障率低,設(shè)備損耗小。(2)利用系統(tǒng)富余的壓縮空氣產(chǎn)生音頻的清灰方式,運(yùn)行成本低,安全性好(激波周期清灰是采用乙炔爆燃產(chǎn)生氣流的清灰方式,具有一定的安全隱患)。(3)全程自動化控制,清灰無死角,清灰徹底且免維護(hù),大大減少了設(shè)備損耗,降低了運(yùn)行費(fèi)用,提高了鍋爐的換熱效率,增加了鍋爐的出力,既達(dá)到節(jié)能減排的目的,又提高了經(jīng)濟(jì)效益。(4)音頻清灰產(chǎn)生的音頻和聲壓可控可調(diào),不會對換熱器管道產(chǎn)生損害,大大延長了換熱管道的使用壽命。(5)通過改造有效降低電站自用電率,減少了設(shè)備損耗。在同等情況下有效地去除了2#PH鍋爐受熱面管束上的積灰,提高了鍋爐的換熱效率。增加鍋爐蒸發(fā)量約2.0t/h,提高發(fā)電負(fù)荷約325kW,主蒸汽溫度提高6℃,降低鍋爐排煙溫度17℃,噸熟料發(fā)電量提高1.3kWh/t。4、結(jié)論我公司通過對2#PH鍋爐采用音頻清灰系統(tǒng)的改造,該臺余熱鍋爐的換熱效率有了明顯的提高。在節(jié)能方面,進(jìn)一步提高了余熱回收利用效率,降低了余熱電站的自用電,并減少
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