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文檔簡介

1、34、河北東明實業(yè)集團(tuán)有限公司兩化融合促進(jìn)節(jié)能減排的做法和經(jīng)驗以信息技術(shù)改造勇創(chuàng)節(jié)能減排攻堅路一、企業(yè)基本情況河北東明實業(yè)集團(tuán)公司, 屬中港合作民營企業(yè), 下轄東明皮革有限公司、 東 明牛皮制革有限公司等七個子公司和河北省皮革研究院一個專業(yè)研究機(jī)構(gòu), 就業(yè) 員工 3800 余人,是一個以制革、皮革服裝、化工、服務(wù)業(yè)和皮革類科研為主的 實業(yè)集團(tuán)。2009 年,集團(tuán)公司完成生產(chǎn)總值 10.06 億元,上繳稅金 8300 萬元;所生 產(chǎn)的皮革服裝以及綿羊皮服裝革、 鞋面革、 牛皮沙發(fā)革等產(chǎn)品, 暢銷歐美及全國 各地。已發(fā)展成為亞洲最大的綿羊皮加工生產(chǎn)基地和河北省最大的牛皮加工生產(chǎn) 基地,其產(chǎn)品先后獲

2、得真皮生態(tài)皮革、中國名牌、中國馳名商標(biāo)、中國最具市場 竟?fàn)幜ζ放频?80 多個獎項和榮譽(yù)稱號; 2008 年,集團(tuán)公司榮獲全國五一勞動獎 狀最高榮譽(yù)。被中國皮革協(xié)會和財貿(mào)輕紡煙草工委聯(lián)合評為中國首屆“節(jié)能減排 環(huán)保創(chuàng)新獎”一等獎。二、通過“兩化”融合,我們找到了制革行業(yè)節(jié)能減排的金鑰 匙東明集團(tuán)決策層高屋建瓴, 在看到行業(yè)發(fā)展帶來經(jīng)濟(jì)效益的同時, 用戰(zhàn)略眼 光看待制革業(yè)帶來的負(fù)面效果,認(rèn)為,制革業(yè)不解決高耗能、高排放問題,行業(yè) 不會也不可能走遠(yuǎn),因此決定,在下屬的東明牛皮子公司開展“兩化”融合,進(jìn)一 步降低能耗、 減少污水排放的嘗試工作, 經(jīng)過兩年多來的不間斷努力, 到目前為止,85%以上的生

3、產(chǎn)設(shè)備實現(xiàn)信息化管理和控制,通過“兩化”融合走技術(shù)革新和 技術(shù)改造的道路,打破了傳統(tǒng)制革業(yè)耗能高、廢水排放大的兩大技術(shù)難題。我們 的主要做法有六點(diǎn),首先,為節(jié)能節(jié)水轉(zhuǎn)鼓安裝了信息化控制系統(tǒng),解決了生產(chǎn)高排放問題淘汰落后產(chǎn)能是從根本上治理咼能耗、咼排放的有效辦法,因此,從2008年開始,東明牛皮制革公司先后淘汰落后水廠制革設(shè)備,投資720萬元,購置目前世界最先進(jìn)的節(jié)水節(jié)能轉(zhuǎn)鼓 20臺,為了進(jìn)一步加大節(jié)能減排的效果,公司 相繼投資289萬元,自主研發(fā)了生產(chǎn)操作信息控制系統(tǒng),實現(xiàn)了生產(chǎn)過程中的 自動上水、自動調(diào)溫、以及轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)動、加料時間得到程序控制,信息化與先進(jìn) 制革設(shè)備的有機(jī)結(jié)合,加快了生產(chǎn)節(jié)奏

4、,嚴(yán)謹(jǐn)了生產(chǎn)工藝,節(jié)能減排效果非常明 顯,據(jù)統(tǒng)計,該系統(tǒng)配合自主研發(fā)的“浸灰廢液和鉻鞣廢液循環(huán)利用技術(shù)”工程, 與傳統(tǒng)工藝相比節(jié)水達(dá)47%以上,節(jié)省化料30%以上,年可節(jié)省水費(fèi)、化工材 料費(fèi)434萬元。如圖所示:采用變頻器電機(jī)(超載轉(zhuǎn)鼓)用水量對比設(shè)備名稱尊定弓水 (噸皮實際用水 (噸皮5加工毛 皮1噸)節(jié)水率年節(jié)木 (萬噸年節(jié)支 (萬元)說明浸水超獲轉(zhuǎn)鼓16. 2710. 27594710.6284.96i.按日加工戈冀屯毛皮復(fù)變顛詵備st吿農(nóng)水人按帝水排枚貶飩浸灰超載轉(zhuǎn)玻鉤軾超載轉(zhuǎn)竝采用變頻器電機(jī)(超載轉(zhuǎn)鼓)節(jié)省化料、減排情況統(tǒng)計設(shè)備名稱生石灰 (%)(%)硫化鈉(%)年節(jié)釣化料費(fèi) (萬元

5、)3誡排 (噸)SS減排 (噸)超載轉(zhuǎn)魏(灰鼓)6330S2350840551超裁轉(zhuǎn)鼓(蘇制鼓)36這些新設(shè)備和設(shè)施的應(yīng)用,大大減輕了制革廢水中硫離子和鉻離子對環(huán)境的污染,并實現(xiàn)能耗和污水排放的在線檢測。 該節(jié)能創(chuàng)新項目通過了河北省技術(shù)廳 的專家認(rèn)定,并于2008年獲得國家皮革協(xié)會和財貿(mào)輕紡煙草工委聯(lián)合頒發(fā)的中 國首屆“節(jié)能減排環(huán)保創(chuàng)新獎”一等獎。其次,為功率大耗能高的重點(diǎn)設(shè)備加裝變頻器, 解決了制革設(shè)備高能耗的問題公司投資245萬元,為20臺節(jié)能轉(zhuǎn)鼓、13臺染色轉(zhuǎn)鼓及生產(chǎn)中重要的26 臺單元設(shè)備配備了變頻器,將額定電機(jī)改作變頻電機(jī),新的生產(chǎn)設(shè)備在變頻電機(jī) 等設(shè)備的配合下,耗電量大幅降低,且生

6、產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,與傳統(tǒng)生 產(chǎn)設(shè)備相比,年節(jié)電273.96萬千瓦時,平均能耗下降 40% (重要設(shè)備),年可 節(jié)省電費(fèi)開支205.4萬元。如圖所示:采用變頻器電機(jī)前后用電髦對比量式功事劇M*価單丸節(jié)電螯亦計年節(jié)抽電fit (方年卩支 (石無)PLC225-22:274230.昶小時*全 年工作W0 天*電番 Q-T加千 瓦時計篦.J即工33. ill單片機(jī)Jm323,5弭2.刃1PLCn$5-3?2042PLCy3-y胡123.2PLC5h”53.占2PLC必$11-13町丁10. 84PLC?. ?0.15-2822. J3.2&伽2總片機(jī)11m64J. JJ. SI3通a丈壓花機(jī)3

7、PLTXi陽I1. J.42單片機(jī)J. 20.? 5-3.1665. 3取3. NS1單片機(jī)IE.彳】一埒冷41丁 dI彳,1RLC50. 5-L 56?:0. ?214砂;l24-340】0140】g 3nPLC7- 2:陽陽.B36PLCJ22-22?120120M 4警計W11X240.52TXS6305-47第三,自行設(shè)計安裝了自動化配料和加料系統(tǒng), 解決了手工操作誤差大、損 耗高的問題手工調(diào)兌化料失誤多損耗大已成為不爭的事實,一旦出現(xiàn)失誤,整批化料就 要作廢,為了解決這一問題,公司按照信息化、工業(yè)化融合的要求,根據(jù)自身生 產(chǎn)特點(diǎn),投資450多萬元,自行設(shè)計和安裝了 25套車間生產(chǎn)自動

8、配料和加料系 統(tǒng)。減少了生產(chǎn)中手工操作帶來的損耗高、色差大、易燒傷(強(qiáng)酸強(qiáng)堿)等不利 因素。利用信息技術(shù)研制的自動化配料系統(tǒng), 可將工藝配方輸入計算機(jī),配料設(shè)備在信息程序的控制下,各種化料的配方配比自動完成,配料準(zhǔn)確率達(dá)100% , 在化料的自動調(diào)兌過程中,損耗絕對控制在 5g/次以內(nèi),與手工操作相比,化料 的自然損耗下降了 4.5個百分點(diǎn),按年使用化料1億元的費(fèi)用計算,年可節(jié)省化 料開支450多萬元。且安全可靠無危險,克服了強(qiáng)酸強(qiáng)堿意外傷害的可能性。如圖所示:自動化配斜設(shè)備節(jié)約化工材料情況統(tǒng)計設(shè)備名稱設(shè)備數(shù)量 (蹇)手工配料損耗 (%)自動配料損耗 (%)節(jié)能率 (%)年節(jié)省化料費(fèi) (頁元)

9、說明自動配料設(shè)備2550.55450按牟用絆總的.比計算第四,完成了生產(chǎn)設(shè)備的工業(yè)化化改造,解決了生產(chǎn)效率低、成本高的問題新設(shè)備是一個獨(dú)立的群體,只有通過合理的優(yōu)化、組合,才能發(fā)揮其應(yīng)有的 效率。近年來,公司累計投資150多萬元,通過技術(shù)革新和技術(shù)改造,完成了 生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)備之間的自動化鏈接,使車間生產(chǎn)設(shè)備自動化和半自動化程度大幅 提高,新設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)更趨合理,生產(chǎn)節(jié)奏明顯加快,大大降低了員工勞動強(qiáng)度, 減少了生產(chǎn)人員用量,消除了不必要的浪費(fèi),公司生產(chǎn)實現(xiàn)了由人員密集型向技 術(shù)密集型的轉(zhuǎn)變,使這個傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。第五,安裝了 ERP ”信息管理系統(tǒng),解決了生產(chǎn)流程復(fù)雜、數(shù)據(jù)不易統(tǒng)計等

10、 問題公司投資30萬元,安裝了金蝶K/3生產(chǎn)信息管理系統(tǒng),K/3系統(tǒng)已成為我 公司完善內(nèi)部管理,提高工作效率,減少數(shù)據(jù)誤差的一個“高級參謀”,開創(chuàng)了制 革業(yè)成功運(yùn)行金蝶K/3信息管理系統(tǒng)的先河,實質(zhì)上也是一次創(chuàng)舉。制革業(yè)具有 工藝復(fù)雜、流程多變、返工率高、工序繁多、數(shù)據(jù)不易準(zhǔn)確統(tǒng)計等特點(diǎn),運(yùn)用起 來有非常大的難度,我們大膽摸索,借助 ERP豐富的管理功能,嚴(yán)格管理,嚴(yán) 格要求,嚴(yán)格遵守規(guī)范的業(yè)務(wù)流程,確保了實際和帳務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。截至目前,也是全國僅有的少數(shù)幾家成功使用金蝶 K/3 信息系統(tǒng)進(jìn)行制革管理的 企業(yè)之一。憑借 ERP 管理系統(tǒng),能及時準(zhǔn)確地為決策者提供諸如生產(chǎn)、盈虧、 利潤

11、、消耗、成本等各項數(shù)據(jù),用準(zhǔn)確數(shù)據(jù)服務(wù)于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門,指導(dǎo)企業(yè) 生產(chǎn)正常進(jìn)行 ,為企業(yè)生產(chǎn)起到了保駕護(hù)航的作用。第六,安裝了 DCS ”生產(chǎn)管理系統(tǒng),解決了生產(chǎn)調(diào)度遲緩、不易管控等問題2008 年,為了使公司生產(chǎn)管理再上新臺階, 投資 20 多萬元,大膽引進(jìn)了現(xiàn) 代化的管理模手段,開發(fā)了適合自身制革業(yè)特點(diǎn)的“ DCS”生產(chǎn)管理系統(tǒng),將公司 生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)流程、配料加料、生產(chǎn)工藝等數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,通過傳輸系統(tǒng)一并 匯總到生產(chǎn)調(diào)度指揮中心、通過“中心”顯示系統(tǒng),使公司生產(chǎn)狀況一目了然,極 大地方便了公司決策者適時進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度,及時發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)中存在的問題。 對生產(chǎn)做到有據(jù)可查、有據(jù)可依,在“

12、DCS”生產(chǎn)管理系統(tǒng)的幫助下,生產(chǎn)失誤明 顯降低,生產(chǎn)效率明顯提高,生產(chǎn)管控明顯加強(qiáng)。三、“兩化”融合促進(jìn)節(jié)能減排工作中的一點(diǎn)體會 通過東明公司兩年多來的實踐和運(yùn)行, 信息化和工業(yè)化在促進(jìn)生產(chǎn)管理和生 產(chǎn)經(jīng)營方面都起到了良好的效果, 信息化技術(shù)和設(shè)備的運(yùn)用, 不但提高了生產(chǎn)效 率和產(chǎn)品質(zhì)量, 而且大大降低了生產(chǎn)能耗和污水排放, 在節(jié)能減排的同時, 還可 為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。因此我們認(rèn)為: “兩化”融合促進(jìn)節(jié)能減排,是企業(yè) 現(xiàn)代化建設(shè)的有效途徑, 是制革企業(yè)降低能耗、 減少排放的唯一出路, 同時也是 制革業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展的必由之路。目前,河北東明牛皮制革有限公司“兩化”融合建設(shè)初具規(guī)

13、模,節(jié)能減排項目 累計總投資已達(dá) 1904 萬元,占到了企業(yè)總投資的 10%以上。如圖所示:東明牛皮公司兩化”建設(shè)投資情況統(tǒng)計表序號4#安裝數(shù)董(合/套)總投資(斤元)1更新浸灰轉(zhuǎn)哉147202更新賽制轉(zhuǎn)戴6廢水回用設(shè)施2894寶裳變頻器592455自動配料系統(tǒng)14506自動加料系統(tǒng)201自動化毬接設(shè)施9150&ER卩愴息管理柔統(tǒng)130!血$生產(chǎn)管理來統(tǒng)12010合計1904回望走過來的路,我們看到了明顯的改觀:與傳統(tǒng)生產(chǎn)相比,加工一張牛皮 由原來的耗電12.5千瓦時,下降到7.5千瓦時,能耗降低了 40% ;化料消耗由 原來的210元/張,下降到175元/張,綜合料耗降低17% ;加工1噸牛

14、皮廢水 排放由65噸,下降到35噸,減排近50% ;至此,通過我們自身實踐,現(xiàn)在可 以對全國制革業(yè)同行講,利用“兩化”融合促進(jìn)制革業(yè)節(jié)能減排項目投資無風(fēng)險, 對內(nèi),可減少浪費(fèi)節(jié)省開支,對外,可節(jié)約能源為國分憂,絕對是一件利己、利 民、利國的大好事。四、東明集團(tuán)公司的下一步節(jié)能減排計劃東明集團(tuán)的節(jié)能減排工作取得了一些成效,可以說在制革業(yè)先行了一步,帶了個好頭,承擔(dān)了一個民營企業(yè)應(yīng)盡的社會責(zé)任, 成功經(jīng)驗愿與全國制革業(yè)同行 共同分享。東明集團(tuán)公司,作為一個民營性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)實體,決策層高屋建瓴,用 黨的十七大提出的“促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合,走新型工業(yè)化道路”的方針指導(dǎo)企 業(yè)實踐,決策層認(rèn)為,要使企業(yè)立于不敗之林,就要向信息化要管理,向工業(yè)化 要效益,除此之外沒有捷徑可走。我們通過“兩化”融合破解了行業(yè)兩大難題,打 開了適合自身生存的大門,用實踐驗證了一切。按照集團(tuán)公司近期的節(jié)能減排構(gòu)想,下一步的工作大體分三步走:第一步, 要把東明牛皮公司節(jié)能減排的成功經(jīng)驗, 推廣到集團(tuán)下屬的另一個制革子公司 東明皮革有限公司, 使本集團(tuán)的節(jié)能減排工作不留死角, 這項工作正在進(jìn)行之 中,可望

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