石化裝置典型的開停工事故匯編_第1頁
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文檔簡介

1、石化裝置典型的開停工事故匯編、人身事故1、鎮(zhèn)海煉化煉油五部“9.24 ”硫化氫中毒事故,二名檢修工受傷2009 年 9 月 24 日,鎮(zhèn)海煉化煉油五部加氫裂化按照計劃拆除裝置界區(qū)及裝置內(nèi)所有盲板,準備開工,其中包括與低瓦線相連的放空罐頂 V1034 出口總管的盲板,盲板位于放空罐頂?shù)y閥前法蘭處。 9:00 左右,工藝技術(shù)員崔某在現(xiàn)場與建安公司施工人員進行了交底,施工人員開始拆除V1034至低壓瓦斯線盲板作業(yè)。 9:30 左右,松開法蘭大部分螺栓后,盲板與閥板間積聚的含烴液體濺出,鉚工張某、錢某吸入少量氣體后立即感到不適,經(jīng)醫(yī)院檢查治療,身體逐漸恢復(fù)正常。事故直接原因:放空管線上蝶閥內(nèi)漏, 低

2、壓瓦斯在閥與盲板間積聚并冷凝, 法蘭松開后液體濺出, 其中攜帶的硫化氫氣體也隨之釋放,作業(yè)人員吸入后中毒。事故間接原因:技術(shù)人員安全意識不強,工作考慮不周,未對低瓦線拆除盲板作業(yè)認真進行危害識別,對蝶閥內(nèi)漏,盲板與蝶閥間積聚含烴液體及內(nèi)含硫化氫估計不足,在安排拆盲板作業(yè)時,未要求施工作業(yè)人員采取防硫化氫中毒保護措施。2、中原石化承包商“9.22 ”窒息事故,昏迷2 人2011年9 月22 日,中原石化有限責(zé)任公司新建MTO裝置進入開車階段。下午16 時 30 分,車間安排第十建設(shè)公司的1 名分包商員工進入裝置急冷塔C-2101更換墊片, 在更換過程中窒息暈倒,監(jiān)護人隨之進入塔內(nèi)施救也窒息暈倒。

3、兩人隨即被塔外人員救出,1 人完全恢復(fù),另1 人也基本康復(fù)。事故直接原因:一是急冷塔C-2101 與分離工段K-3001系統(tǒng)連接管線沒加盲板,而是用兩道閥切斷隔離。在進入塔內(nèi)作業(yè)過程中,下游單元分離工段正在對K3001 系統(tǒng)進行氮氣置換。在升壓過程中,氮氣經(jīng)兩道隔離閥反竄到反應(yīng)再生單元的分離塔,然后進入與之相連的急冷塔。因塔內(nèi)氮氣逐步積聚,氧氣含量逐漸降低,致使兩人相繼因缺氧而暈倒。二是在開工物料已經(jīng)進入裝置后,車間管理人員在未辦理進入受限空間作業(yè)證的情況下,僅憑氧含量分析合格報告單就匆忙安排工人進入受限空間作業(yè)。事故間接原因:一是系統(tǒng)工藝處置方案不完善,在引入物料進行開工后,工藝管線未有效隔

4、離,進入受限空間安全防護措施不落實。二是作業(yè)人員和監(jiān)護人安全意識薄弱,在安全措施未落實到位的情況下,違章進入作業(yè)和冒險施救,險些造成死亡的事故。此類事故已發(fā)生多次,因救援不當(dāng)造成事故擴大,傷亡人數(shù)增加,務(wù)必引起高度重視。3、天津石化承包商“11.11 ”氮氣窒息事故,死亡2 人2009年11 月11 日,天津石化煉油部230 萬噸 /年焦化裝置正處于裝置開工前水聯(lián)運階段。11 日上午, 車間技術(shù)員李某找到施工單位第四建設(shè)公司天津石化項目部,要求安排人員將地下輕污油罐D(zhuǎn)-116 ( 2000mm7000mm,容積約24m3)內(nèi)存水抽出。項目部將此項任務(wù)分派給邳州眾力建筑公司承擔(dān)。上午10 時 3

5、0 分左右,邳州眾力建筑公司員工張某某(男, 44 歲)等人來到現(xiàn)場,用繩索將潛水泵放到罐底進行抽水作業(yè)。與此同時,車間正在對吸收穩(wěn)定、火炬系統(tǒng)及泵區(qū)進行氮氣氣密。氣密過程中發(fā)現(xiàn)保壓困難,初步判斷系統(tǒng)存在漏點。下午,張某某、閆某某(男,33 歲)等 4 人來到現(xiàn)場繼續(xù)作業(yè)。 13 時 30 分左右,因潛水泵抽不出水,張某某自罐頂人孔沿斜梯進入罐內(nèi)檢查,下到罐底后摔倒在罐底。閆某某隨即進入罐內(nèi)搶救,也倒在罐底。 現(xiàn)場其他人員迅速呼救。救援人員趕到現(xiàn)場后將2 人救出,經(jīng)醫(yī)生檢查已死亡。事故直接原因是氮氣窒息。事故后分析,罐內(nèi)氣體中氧含量僅 3.81%(v)。作業(yè)人員沒有辦理相關(guān)作業(yè)票,沒有采取相應(yīng)

6、防范措施,貿(mào)然進罐導(dǎo)致窒息事故;搶救人員缺乏應(yīng)急救援知識,盲目施救,導(dǎo)致事故擴大。初步判定,是正處于氣密過程的系統(tǒng)至污油罐管線上的閥門內(nèi)漏,氮氣進入污油罐內(nèi),形成窒息性環(huán)境。4、石家莊煉化公司“5.29 ”人身傷亡事故, 2 人死亡、 1人重傷2005 年 5 月 29 日,石煉化公司化纖公司硫酸裝置開工,在投用三氧化硫蒸發(fā)器和冷卻器后,由視鏡未觀察到三氧化硫進入儲罐,系統(tǒng)壓力升高,懷疑冷卻器至儲罐之間的管線堵,操作人員擅自用低壓蒸汽對局部堵塞的三氧化硫管線外壁進行加熱,三氧化硫急劇汽化,壓力急劇上升,造成視鏡破裂,三氧化硫噴出,導(dǎo)致2 人死亡, 1 人重傷, 2 人輕傷。事故直接原因是懷疑液

7、態(tài)三氧化硫結(jié)晶、堵塞管線的情況下,擅自用蒸汽加熱管線, 導(dǎo)致管線內(nèi)三氧化硫迅速氣化、局部憋壓,造成視鏡超壓破裂,三氧化硫大量噴出?;w公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)管理人員長期對孟山都公司硫酸生產(chǎn)工藝沒有很好地消化吸收,對三氧化硫的物性和特點缺乏足夠的認識,以致操作人員違規(guī)使用蒸汽膠皮管加熱管線而沒有得到及時制止,形成習(xí)慣性違章,這是造成事故發(fā)生的深層原因。5、聚丙烯“ 9.5 ”窒息事故聚丙烯事業(yè)部三聚車間按檢修進度要求,8月 5日全裝置停車檢修, 8 月 8 日上午 9: 00 維修中心維修人員將H303A封頭拆開,繼續(xù)通風(fēng)置換。8 日下午 13:50 左右維修中心檢修人員彭京川、李廣義、李聯(lián)合到現(xiàn)場

8、后,彭京川開始拆H-303B 內(nèi)部的濾芯支撐板上的螺栓,李廣義在旁邊。 隨后張學(xué)興到現(xiàn)場后取扳手,李聯(lián)合見張學(xué)興開始拆H-301A 內(nèi)部的濾芯支撐板上的螺栓后,隨后去取檢修用的工具。李聯(lián)合回到現(xiàn)場后,發(fā)現(xiàn)張學(xué)興頭里腳外休克在H-303A 內(nèi),立刻叫彭京川一同將張學(xué)興拖出H-301A,彭京川立即就地進行搶救,后送燕化醫(yī)院進行急救。事故原因: 1. 認識上有誤區(qū)。安全管理制度學(xué)習(xí)不細,沒有把H-303 過濾器理解成容器。認識上有誤區(qū),沒有把H-303 的清理工作當(dāng)作進入受限空間作業(yè),沒有辦理相關(guān)票證,違反相關(guān)制度。2. 習(xí)慣性操作,麻痹大意。 H-303 系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生堵塞,影響粉料的輸送。有時一天

9、清理十幾次。為了不影響生產(chǎn),檢維修人員常常是拆開封頭后用儀表風(fēng)吹掃粉塵,而后拆過濾器更換,均沒有發(fā)生窒息事故。由此,以上工作程序成了拆卸 H-303 的習(xí)慣性操作。這是發(fā)生事故的主要原因。、火災(zāi)、爆炸事故1 、鎮(zhèn)海煉化煉油三部“ 5.3 ”火災(zāi)事故, 1 人嚴重灼傷2011 年 5 月 3 日,裂化系列按停工網(wǎng)絡(luò)安排開始降溫降量,為確保裝置沖洗油正常,班組按方案引外來低氮油(柴油組份)到?jīng)_洗油罐 V320 做沖洗油。 14:07 ,外主操俞某指揮徒弟打開低氮油至 V320 的前二道切斷閥, 徒弟打開第一道閥至 50%,在開第二道閥過程中,低氮油從第二道與第三道閥間的放空閥噴出,遇附近 3.5M

10、Pa 高溫蒸汽管線著火,造成正在流程的另一端著手打開第三道閥門的班長王某 45%淺燒傷。直接原因:外主操在負責(zé)打通系統(tǒng)低氮油至 V320 流程的變更作業(yè)時,違反操作規(guī)程,未對流程上放空閥門的開關(guān)情況進行檢查確認,就安排徒弟打開低氮油切斷閥引油,因閥間放空閥處于開啟狀態(tài),致使低氮油噴出,遇附近 3.5MPa 蒸汽“ 8”字盲板、熱電偶及安全閥等高溫裸露部位著火。間接原因:鎮(zhèn)海煉化煉油三部對生產(chǎn)操作及變更作業(yè)管理不到位,操作人員對流程相關(guān)閥門開關(guān)操作行為不規(guī)范。作業(yè)前沒有進行風(fēng)險識別并落實相關(guān)措施,新員工缺乏操作經(jīng)驗,在發(fā)現(xiàn)有低氮油噴出時,應(yīng)急處置不到位,沒有迅速及時關(guān)閉切斷閥。2、鎮(zhèn)海煉化煉油五

11、部“3.19 ”火災(zāi)事故,蠟油罐前法蘭泄漏著火2007 年 3 月 19 日,加氫裂化裝置處于開工狀態(tài),13:50 引低氮油, 16:20部分低氮油從尾油918#線外甩罐區(qū),16:44蠟油罐G931 閥組 918#線的閥前法蘭泄漏著火。 催化外操發(fā)現(xiàn)蠟油罐區(qū)冒大量黑煙后報火警,經(jīng)消防人員撲救,16:55火勢減小, 查明是尾油918#線閥前法蘭泄漏著火后,煉油五部切斷尾油出裝置流程、儲運部關(guān)G931罐根閥, 16:56 火被撲滅。事故原因:煉油五部在未與儲運部相關(guān)崗位聯(lián)系的情況下,直接操作將部分低氮油從尾油918#線外甩罐區(qū), 發(fā)現(xiàn)外排量不暢時,誤認為泵入口過濾器有雜物堵塞,繼續(xù)開泵退油,最終造

12、成尾油918#線罐區(qū)閥組閥前法蘭泄漏,低氮油遇伴熱線著火。3、鎮(zhèn)海煉化煉油四部“3.28 ”爆炸事故, 1 人受傷2003 年3月28日8:44 ,煉油四部3#CO鍋爐開工點火過程中,操作人員未按規(guī)定對流程進行三級確認, 沒有檢查發(fā)現(xiàn)液態(tài)烴進爐前的兩個截止閥均未處于全關(guān)狀態(tài),致使液化氣在總閥打開后就提前進入爐膛,并達到爆炸范圍,遇點火時的明火引發(fā)爐膛爆炸。事故造成鍋爐部分損壞,震落的鋼梁砸傷爐旁外副操甘某左腿,致使其脛骨骨折。事故原因:操作人員違反安全操作規(guī)程,在開工點火前沒有對液態(tài)烴流程進行三級確認,未發(fā)現(xiàn)入爐前兩個液態(tài)烴截止閥處于開啟狀態(tài)。4、廣州石化“ 5.10 ”閃爆事故,死亡1 人,

13、重傷3 人2011 年 5 月 3 日,廣州分公司1#催化裂化裝置大修改造結(jié)束,轉(zhuǎn)入開工階段。5 月 9 日 16 時 48 分,反應(yīng)提升管噴油。 17 時 30 分,裝置開始產(chǎn)出粗汽油。因吸收穩(wěn)定系統(tǒng)正在調(diào)整,粗汽油自分餾塔頂回流罐(V301)經(jīng)不合格線進污油罐 G307。18 時 50 分,改進污油罐G304,隨后發(fā)現(xiàn)機械呼吸閥聲響很大,罐頂多處撕裂、罐底翹起。20 時 30 分,粗汽油開始進中間原料罐G203。5 月 10 日 13 時 10 分,儲運部罐區(qū)操作人員發(fā)現(xiàn)罐G203( 5000 立方米,內(nèi)浮頂罐)附近可燃氣體報警器報警,同時液位顯示在 6.9 7.1 米之間波動,在操作室西

14、側(cè)二層平臺看到罐 G203 透氣窗冒出大量油氣。正在準備向調(diào)度匯報時現(xiàn)場發(fā)生閃爆,罐 G203頂部通氣管、罐壁透氣窗處起火。操作人員迅速開啟罐組消防噴淋并報火警,經(jīng)消防隊奮力撲救, 13 時 25 分將火撲滅。事故造成在 2#罐區(qū)防火堤外下風(fēng)向路邊休息、等待施工的深圳建安公司 4 名員工,以及路過的華穗工程公司(改制單位) 3 名員工不同程度燒傷。其中深圳建安公司 1 名員工經(jīng)搶救無效于 5 月 11 日死亡, 2 人重傷, 1 人輕傷。華穗工程公司 1 人重傷, 2 人輕傷。這是一起典型的違章指揮、違章操作造成的責(zé)任事故。事故暴露出在裝置改造設(shè)計、施工、開車、生產(chǎn)運行和現(xiàn)場安全管理等方面存在

15、漏洞。事故的直接原因是催化裂化裝置開工過程中,由于系統(tǒng)脫水不及時,分餾塔一中回流在長達 18 個小時里一直建立不起來,吸收穩(wěn)定系統(tǒng)因缺乏熱源而無法正常運行,粗汽油中的液態(tài)烴組分無法分離。為避免放火炬,富氣壓縮機維持運行,期間產(chǎn)生的輕烴被間歇壓送至粗汽油罐。由于持續(xù)時間長,粗汽油中含有的液態(tài)烴等輕組分從 G203 罐頂通氣管、罐壁透氣窗溢出并擴散,遇位于下風(fēng)向防火堤外施工板房內(nèi)的非防爆電器而引發(fā)閃燃。事故間接原因:一是倉促開車,準備不足,開車方案、應(yīng)急預(yù)案不完善。 廣州分公司 1#催化裂化按計劃檢修 2 個月,進行多產(chǎn)丙烯的 MIP CGP改造,包括增設(shè)外取熱器、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)四塔更換等工作。檢修

16、過程中主要設(shè)備不能如期到貨、水壓試驗不合格,現(xiàn)場臨時設(shè)計修改多,同時施工質(zhì)量不高,特別是分餾系統(tǒng)漏點較多,至 5 月 4 日裝置開主風(fēng)機時仍有動火項目,最終裝置檢修時間達到 78 天。裝置邊施工邊開工,為事故發(fā)生埋下了隱患。二是設(shè)計存在缺陷。粗汽油至吸收塔管線與不合格粗汽油外送管線間缺少隔斷閥(改造前粗汽油至吸收塔管線設(shè)置有塔壁閥門,本次改造時取消,但沒有設(shè)計替代措施) ,存在吸收塔內(nèi)氣體倒串至粗汽油不合格線的隱患。三是操作人員操作不當(dāng)。變更設(shè)計后對流程檢查不到位。當(dāng)粗汽油調(diào)節(jié)閥失靈、改副線閥控制時,沒有意識到吸收塔氣體會倒串,導(dǎo)致吸收塔氣體倒串至污油罐 G304,造成罐頂部多處撕裂、底部翹起

17、。四是沒有認真吸取教訓(xùn)。污油罐 G304 損壞后,相關(guān)部門、單位沒有引起足夠重視,沒有深入查找事故原因并采取相應(yīng)防范措施,進而發(fā)生了更大事故。 五是現(xiàn)場管理存在漏洞。 在裝置已經(jīng)開車、儲罐正在進油,特別是粗汽油中含有大量液態(tài)烴等輕組分情況下,沒有及時停止現(xiàn)場施工,沒有采取區(qū)域警戒、隔離等防護措施,仍然安排在臨近罐區(qū)進行施工,導(dǎo)致多人受到意外傷害。5、荊門分公司“3.26 ”閃爆事故。荊門分公司柴油加氫精制裝置2008年 2月 25日-3 月 12日進行檢修,開工后,發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器上床層壓降增大,決定進行催化劑撇頭, 3 月 26 日打開反應(yīng)器大蓋, 在車間人員進入反應(yīng)器準備取出積垢欄時, 反應(yīng)器發(fā)

18、生閃爆, 造成 3 人輕傷。事故直接原因是由于施工安全措施不到位,反應(yīng)器置換不徹底,少量油氣和焦粉塵形成了爆炸性混合物,因靜電引起閃爆。本次事故也反映出,裝置停工檢修時,工藝吹掃方案存在缺陷。由于沒有安排對反應(yīng)器前的設(shè)備管線、加熱爐爐管進行吹掃,造成開工后鐵銹、焦粉等雜物被吹入反應(yīng)器,導(dǎo)致反應(yīng)器壓降升高。6、資產(chǎn)公司洛陽分公司“10.14 ”火災(zāi)事故, 2 人死亡2008 年 10 月 14 日,資產(chǎn)公司洛陽分公司下屬集體企業(yè)宏達實業(yè)總公司宏力化工廠動力車間循環(huán)水場發(fā)生火災(zāi)事故,造成2 人死亡, 2 人重傷, 3 人輕傷。2008 年 8 月 13 日,宏力化工廠聚丙烯裝置 (含氣分單元)停工

19、保壓。停工后關(guān)閉了脫丙烷塔冷凝器E105A/B、精丙烯塔冷凝器 E111A/B/C/D 、丙烷冷卻器E110 的循環(huán)水出口調(diào)節(jié)閥。 9 月 25 日,因動力車間發(fā)現(xiàn)循環(huán)水濁度增大,要求各裝置查找泄漏情況。聚丙烯車間檢查確認精丙烯塔塔頂冷凝器E-111A/B/C/D 內(nèi)漏(從回水線排出氣體) ,隨即關(guān)閉了 E-111A/B/C/D 的物料及循環(huán)水進出口閥門。10 月 14 日,按照宏力化工廠調(diào)度安排,聚丙烯裝置對E-111 進行退料、排放、泄壓處理。10時30分,打開E-111A/B/C/D 停車排空線,通過泵回收E-111A/B/C/D 內(nèi)液相料。11 時開始回收 E-111A/B/C/D內(nèi)的

20、氣相料, 通過 P104b回收線串到低壓管線,進入火炬系統(tǒng)。17 時左右,聚丙烯裝置操作人員在處理過程中,打開了E-111A/B/C/D循環(huán)水的回水手動閥和調(diào)節(jié)閥,導(dǎo)致積聚在E-111A/B/C/D管程和回水管中的丙烯液化氣物料大量串入循環(huán)水中,在循環(huán)水場涼水塔泄放出來,并隨風(fēng)沿地面向西、向北方向擴散。17 時 7 分左右,泄漏出的丙烯擴散到循環(huán)水場北側(cè)約50米的新建氣柜處,被氣焊火焰點燃,并迅速回燃到?jīng)鏊?,引起涼水塔填料起火?造成 7 名現(xiàn)場作業(yè)人員不同程度燒傷。其中 2 人死亡, 2 人重傷, 3 人輕傷。事故直接原因是違章操作。在已知換熱器內(nèi)漏的情況下,未做任何處理,違章打開循環(huán)水回

21、水線閥門,導(dǎo)致液化氣沿循環(huán)水線串入循環(huán)水場,導(dǎo)致事故發(fā)生。事故暴露出公司安全管理存在漏洞。首先是裝置的開停車管理有漏洞。 8 月 13 日裝置停工時沒有制定停工處置方案。對帶壓帶料停工裝置的風(fēng)險認識不足,沒有針對裝置帶料、帶壓的現(xiàn)狀制定相應(yīng)的停工維護方案。對裝置工藝參數(shù)變化、異常情況所采取的措施沒有做出明確規(guī)定。其次是設(shè)備管理存在漏洞。車間在得知 E111 內(nèi)漏時,沒有引起高度重視,沒有制定泄漏處置方案,只是采取了暫時性的隔離措施,設(shè)備在較長時間內(nèi)得不到徹底處理,造成內(nèi)漏加劇,物料積聚,為事故發(fā)生埋下了隱患。7、塔河分公司“11.1 ”火災(zāi)事故。2004 年 10 月 31 日,塔河分公司常壓

22、焦化聯(lián)合裝置正在進行開工試車。 31 日 24 時,焦炭塔進行切換,將焦化進料切至 B 塔。 1 日 12 點 40 分左右,除焦班操作人員將焦炭塔A 底蓋的短節(jié)拆開后,開始有油從法蘭縫隙流出,沿著溜槽流入貯焦池,且油量逐漸增大,直至噴到運行的B 塔裸露入口高溫短節(jié)上,自燃起火,并將貯焦池水面浮油引燃。裝置緊急停工。 14 時 30 分火勢得到控制,15 時 10 分徹底撲滅。事故直接原因是焦炭塔切換操作中,未關(guān)嚴A 塔急冷油管線,急冷油繼續(xù)進入塔內(nèi);焦炭塔放水不徹底,導(dǎo)致大量油品殘留塔內(nèi)。拆卸短節(jié)前沒有根據(jù)焦炭塔底壓力表進一步確認水是否放凈。短節(jié)拆開后,大量急冷油噴出。操作工盯表不認真,因急

23、冷油沒有切換而造成B 塔出口超溫近10 個小時而沒有引起重視,沒有檢查流程,失去了避免事故的時機;同時在A 塔冷焦過程中,急冷油經(jīng)接觸冷卻塔后,隨冷凝水排入貯焦池,導(dǎo)致火災(zāi)擴大。8、金陵石化公司烷基苯廠“9.17 ”事故2003 年烷基苯廠一車間安排9 月 3 日起進行為期60 天的停工檢修,計劃在檢修中更換烷基化裝置脫烷烴精餾塔C-405 (高 50.95 米,直徑5.2 米)的塔內(nèi)件和填料。按照操作規(guī)程和開停車方案完成退料,13 日至 16 日進行蒸汽連續(xù)吹掃, 16 日夜間因附近居民反映噪音大,停止吹掃,17日 8 時至 15 時恢復(fù)吹掃, 15 時 30 分至 17 時打開人孔通風(fēng),待塔冷卻后交出檢修。當(dāng)夜 22 時 40 分左右,該車間職工曹燕青發(fā)現(xiàn)C-405 塔體中部發(fā)紅,隨即向車間領(lǐng)導(dǎo)報告,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員趕到現(xiàn)場后確認塔內(nèi)著火,立即報警。公司消防支隊22 時51 分接警后趕到現(xiàn)場撲救。在撲救過程中,約23 時塔體中部斷裂,上部向西南方向折倒在裝置區(qū)空地上,斷裂塔體繼續(xù)燃燒, 9 月 18 日 4 時 40 分火被撲滅。事故未造成人員傷亡,其它設(shè)備和管線未受損。事故原因分析:1脫烷烴塔( C-405 )自 1980 年建成投產(chǎn)以來已運行23 年。 1993 年因擴容改造,將原來的浮閥塔

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