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文檔簡介

1、高瓦斯松軟煤層瓦斯抽采鉆孔清水鉆進施工新技術(shù) 試驗【摘 要】隨著煤炭開采的深入,越來越多的煤礦進入深部高瓦斯區(qū)域,瓦 斯治理就成為煤礦安全生產(chǎn)的重中之重。瓦斯抽采是治理瓦斯問題的最主要手 段和措施,2010年全國瓦斯抽放量達(dá)到100億立方米。但瓦斯抽放受煤層地質(zhì) 情況影響,特別是在松軟煤層高瓦斯區(qū)域,清水鉆進鉆孔不成孔的問題,嚴(yán)重 制約瓦斯抽放效率?!娟P(guān)鍵詞】高瓦斯;松軟煤層;清水鉆進;不成孔松軟煤層高瓦斯區(qū)域的鉆孔施工一直是煤礦瓦斯治理的重點和難點,主要 是因為松軟煤層鉆孔成型差,特別是高瓦斯區(qū)域,由于瓦斯噴孔影響,鉆孔成 孔率極低,多數(shù)鉆孔無法達(dá)到設(shè)計深度要求,即使鉆孔深度達(dá)到要求,鉆孔還

2、 會經(jīng)常出現(xiàn)塌孔、堵孔等情況,嚴(yán)重影響了鉆孔的抽放效率。一、項目介紹余吾煤業(yè)公司(屯留煤礦)位于山西省長治市屯留縣,屬潞安礦區(qū)。井田 面積162.2平方公里,地質(zhì)儲量15.45億噸,可采儲量6.81億噸,設(shè)計能力 600萬噸/年。屯留煤礦 N2202工作面,走向長度1360m 工作面長225m 煤層 傾角-615,平均傾角3.6。工作面開采煤層為6號煤,煤層厚度為6m 左右。開采層平均瓦斯含量為 7.9m3/t,開采層殘存瓦斯量2.5m3/t,回采面瓦 斯相對涌出量5.54m3/t,日產(chǎn)10000噸煤對應(yīng)絕對瓦斯涌出量為 38.47m3/min。為高瓦斯工作面,煤質(zhì)為軟煤層。二、鉆孔施工設(shè)計N

3、2202回風(fēng)順槽向工作面內(nèi)部布置工作面平行預(yù)抽鉆孔。鉆孔呈三花眼布 置,第一排鉆孔為垂直孔,鉆孔設(shè)計深度115m (可覆蓋工作面一半寬度),開口位置距底板1.2m ;第二排鉆孔為斜平行孔,鉆孔設(shè)計深度120m開口位置距底板1.5m,斜平行孔與垂直孔夾角為5,鉆孔間距為2.5m,鉆孔仰角為2- 3,鉆孔直徑為 94mm所有鉆孔均為順層煤孔,盡量保證鉆孔在煤層中成 孔。平行預(yù)抽鉆孔施工采用ZDY-1900S型鉆機,該鉆機適用鉆孔深度為100 350m鉆孔直徑94200mm主軸傾角0土 90,利用礦井靜壓水系統(tǒng)進行孔 內(nèi)排渣,靜壓水壓力2-3MPa三、常規(guī)光面鉆桿施工情況在屯留礦N2202工作面,從

4、2011年4月26日至5月10日,共有3臺鉆機 施工62個鉆孔,總鉆孔進尺3145米,平均鉆孔深度50.7米,平均每班施工進 尺49.9米,鉆孔施工詳細(xì)情況如表1、表2、表3。表1常規(guī)鉆桿瓦斯鉆孔施工情況統(tǒng)計施工地點N2202回風(fēng)巷時間鉆孔編號施工深度成孔深度情況5.3-5.10 155-168 63-84小計969有效施工班數(shù)16每班進尺60.5625施工鉆孔數(shù)量17平均孔深57表2常規(guī)鉆桿瓦斯鉆孔施工情況統(tǒng)計施工地點N2202回風(fēng)巷時間鉆孔編號施工深度成孔深度情況4.26. 5.6 B281 -257 18-100小計979有效施工班數(shù)16每班進尺61.1875施工鉆孔數(shù)量17平均孔深57

5、.58823529表3常規(guī)鉆桿瓦斯鉆孔施工情況統(tǒng)計施工地點N2202回風(fēng)巷時間鉆孔編號施工深度成孔深度情況4.26 5.10 B215 -235 14-82 噴孔,頂鉆,卡鉆小計1197有效施工班數(shù)31每班進尺38.61290323施工鉆孔數(shù)量28平均孔深42.75通過以上數(shù)據(jù)可知,常規(guī)光面鉆桿的成孔深度、成孔率和排渣效果如表4所示。表4屯留礦常規(guī)光面鉆桿鉆進效果工作面鉆機鉆桿類型設(shè)計深度平均成孔深度成孔率排渣量屯留礦 N2202 ZDY-1900S 光面鉆桿 120m 50.7m 22.5% 正常四、常規(guī)光面鉆桿施工存在的問題1、瓦斯動力現(xiàn)象嚴(yán)重。在鉆孔施工過程中,瓦斯動力現(xiàn)象表現(xiàn)特別頻繁,

6、 瓦斯噴出不均勻,噴出量和噴出持續(xù)時間不穩(wěn)定,攜帶大量煤塊,給安全施工 帶來極大的隱患,而且嚴(yán)重影響鉆孔進尺。為確保施工安全,在孔口安設(shè)防噴 孔裝置。2、鉆孔塌孔嚴(yán)重。鉆孔塌孔體現(xiàn)在兩個階段,第一階段是鉆孔施工過程 中,孔內(nèi)壁由于水侵蝕和鉆動影響,在鉆孔施工過程中出現(xiàn)塌孔,塌孔量大 時,導(dǎo)致鉆孔無法順利排渣,出現(xiàn)堵孔現(xiàn)象,塌孔嚴(yán)重時,將導(dǎo)致夾鉆,在 N2202回風(fēng)巷施工過程中,因為鉆孔塌孔出現(xiàn)兩次掉鉆頭鉆桿現(xiàn)象。第二階段 是鉆孔施工完成后容易出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,導(dǎo)致鉆孔堵塞,影響瓦斯抽放效率。3、鉆孔頂鉆現(xiàn)象突出。鉆孔頂鉆的出現(xiàn)主要是由于瓦斯涌出不均勻,加上 水力排渣不均勻共同形成的結(jié)果,頂鉆嚴(yán)重時

7、可將鉆機連同鉆桿推出,嚴(yán)重影 響鉆孔施工效率。4、鉆孔深度無法保證。因鉆孔塌孔、堵孔、頂鉆等多因素綜合,導(dǎo)致鉆孔施工過程中不出水、卡鉆等情況,無法保證鉆孔施工深度,特別是再18 30米的應(yīng)力集中區(qū)域表現(xiàn)突出。五、設(shè)備及鉆桿改造1、鉆桿改造1)改造目的:在不影響鉆孔施工效率的前提下,使鉆孔在施工過程中能對瓦斯釋放進行有序引導(dǎo),解決瓦斯釋放的不均衡問題,同時加速對煤渣的排放 效果。2)改造方法:在鉆桿表層加工一層螺旋狀耐磨層,螺旋角度45度左右,螺旋高度3mm螺旋寬度10mm如圖1所示。2、設(shè)備改造1)鉆機回轉(zhuǎn)器鉆機回轉(zhuǎn)器,是鉆桿的動力來源,是夾住鉆桿推動、倒退以及旋轉(zhuǎn)的部 件?;剞D(zhuǎn)器內(nèi)部夾住鉆桿

8、的是四片小卡瓦,通過外圍膠筒擠壓夾住鉆桿,當(dāng)鉆 桿直徑較大時,四片小卡瓦的閉合完全能提供足夠的緊握力,推動鉆桿旋轉(zhuǎn)或 進退;但當(dāng)鉆桿直徑偏小時,四片小卡瓦完全閉合后對鉆桿的緊握力不夠甚至 完全不能夾住鉆桿,導(dǎo)致在在推進、倒退以及旋轉(zhuǎn)時不能對鉆桿提供足夠動力 而影響施工效率。改造辦法:將每片小卡瓦兩側(cè)分別切削 0.8 1m(通過計算是小卡瓦側(cè)邊 分別切削0.98mm,通過改造后,四片卡瓦吻合后,卡瓦圍合內(nèi)徑將減少 2mm就能完全緊握直徑在60-62mm之間的鉆桿,改造內(nèi)容如圖二所示。2)鉆機夾持器鉆機夾持器,是在倒退鉆桿過程中使用極其頻繁的部件,主要用于緊握鉆 桿進行反轉(zhuǎn)拆卸鉆桿。當(dāng)鉆桿直徑較大

9、時,夾持器加緊后,回轉(zhuǎn)器反向旋轉(zhuǎn), 使夾持器與回轉(zhuǎn)器直徑的鉆桿絲扣松動進行拆卸鉆桿;當(dāng)鉆桿直徑偏小時,夾 持器完全閉合后對鉆桿的緊握力不夠甚至完全不能夾住鉆桿,回轉(zhuǎn)器反向旋轉(zhuǎn) 時,導(dǎo)致孔內(nèi)鉆桿一起反向旋轉(zhuǎn),當(dāng)孔內(nèi)鉆桿某個接頭處絲扣緊合力稍弱時, 鉆桿就會脫落,形成掉鉆桿、鉆頭事故。改造辦法:將夾持器兩大夾合組件結(jié)合內(nèi)側(cè)分別切削 1-1.5mm,使夾持器 內(nèi)部卡瓦夾合直徑縮小2 3mm就能完全緊握直徑在60-62mm之間的鉆桿了, 改造內(nèi)容如圖三所示。六、改造后低螺旋耐磨鉆桿施工情況鉆桿和設(shè)備改造后,在屯留礦 N2202工作面,從2011年5月30日至6月 21日,1臺鉆機施工17個鉆孔,總鉆孔

10、進尺1755米,平均鉆孔深度103.2 米,平均每班施工進尺45米,鉆孔施工情況如表5所示。表5低螺旋耐磨鉆桿瓦斯鉆孔施工情況統(tǒng)計施工地點N2202回風(fēng)巷時間鉆孔編號施工深度成孔深度情況5.30 6. 21 B48-152 27-105小計1755有效施工班數(shù)39每班進尺45施工鉆孔數(shù)量17平均孔深103.2352941通過以上數(shù)據(jù)可知,低螺旋耐磨鉆桿的成孔深度、成孔率和排渣效果如表 6所示。表6屯留、高河礦低螺旋耐磨鉆桿鉆進效果工作面鉆機鉆桿類型設(shè)計深度平均成孔深度成孔率排渣量屯留礦 N2202 ZDY-1900S 螺旋鉆桿 120m 103.2m 94.1% 較多七、結(jié)論通過對N2202回

11、風(fēng)巷鉆孔施工情況的分析,可以得出如下結(jié)論:(1 )低螺旋耐磨鉆桿鉆孔深度得到大幅度提高。 N2202回風(fēng)巷從原來 50.7m提高到103.2m,基本上能滿足工作面鉆孔的覆蓋寬度要求,可有效解決 工作面內(nèi)部區(qū)域的瓦斯突出問題;(2) 低螺旋耐磨鉆桿鉆孔成孔率大幅度提高,成孔率超過90%(3)瓦斯噴孔現(xiàn)象得到明顯緩解。鉆桿改造后進行施工時,鉆桿的螺旋葉 片能夠有效地引導(dǎo)瓦斯釋放,防止瓦斯在孔內(nèi)聚集噴發(fā);(4)鉆孔施工的穩(wěn)定性得到保障。改造后鉆孔施工過程比較穩(wěn)定,單班鉆 孔進尺比較均衡,鉆孔施工的連續(xù)性得到了更好的保證;(5)鉆孔見巖情況得到一定控制。熔覆的耐磨螺旋對鉆桿有一定的扶穩(wěn)作 用,能夠使鉆桿偏向得到一定控制,鉆孔不容易見巖;(6)鉆孔塌孔現(xiàn)象得到明顯改善。改造后鉆桿螺旋耐磨層對孔內(nèi)壁進行擠壓,將孔內(nèi)壁特別酥軟煤層刮出,擴大了孔內(nèi)半徑(孔經(jīng)從原來的94mn提高到最大的220mm,增加孔內(nèi)瓦斯釋放面,提高瓦斯抽放效率。同時由于螺 旋葉片能夠均勻排渣,防止煤渣聚集堵孔,有效保證了鉆孔的成型;(7)改造后單班施工效率有所下降,主要原因有兩個:新工藝的使用還需 要一段時間進行熟練;排渣量的提高,成孔直徑增大一定程度上影響了鉆進效 率。通過對試驗的分析和總結(jié),這套施工技術(shù)完全能夠在屯留礦3#煤層進行大規(guī)模使用,將有助于

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