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文檔簡介

1、如何提高化工轉(zhuǎn)化器產(chǎn)能唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡稱唐山氯堿) PVC 裝置于 2005 年 5 月一次開車成功,并陸續(xù)擴(kuò)建了二期、三期、四期工程,生產(chǎn)能力達(dá)40 萬t / a,裝置運(yùn)行平穩(wěn)。隨著 5 萬 t / a PVC 糊樹脂擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè),氯乙烯單體用量進(jìn)一步加大。該公司現(xiàn)有 42 萬 t/a 氯乙烯單體生產(chǎn)能力,不能滿足糊樹脂生產(chǎn)需要,因此針對如何提高轉(zhuǎn)化器產(chǎn)能做了大量的試驗(yàn)及改進(jìn)工作。1 優(yōu)化指標(biāo)控制 提高轉(zhuǎn)化率1. 1 降低混合氣水含量混合氣中若含水,水會與氯化氫反應(yīng)生成鹽酸,腐蝕管道、設(shè)備,產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物 FeCl3還會堵塞管道、設(shè)備,鹽酸霧滴與鐵反應(yīng)產(chǎn)生氫氣,將觸媒中的氯

2、化汞還原成金屬汞; 水分還會造成觸媒結(jié)塊,使轉(zhuǎn)化器阻力急劇增加,觸媒翻倒困難; 水還易與乙炔反應(yīng)生成乙醛。因此,混合氣含水是影響轉(zhuǎn)化率的一個(gè)重要因素。在混合氣脫水的過程中,溫度控制是關(guān)鍵,溫度越低,水蒸氣分壓越低,水含量就越低。另外,冷凝的鹽酸除少量以液膜狀從石墨冷卻器塊孔內(nèi)管壁流出外,大部分呈極細(xì)微的酸霧(直徑僅幾個(gè)微米以下) 懸浮于混合氣流中。因此,混合氣水含量除了受石墨冷卻器的冷卻溫度影響外,還取決于酸霧過濾器捕集酸霧的能力。為了有效降低混合氣水含量,唐山氯堿調(diào)整了石墨冷卻器的控制溫度,一級石墨冷卻器的控制溫度由原來的 -9 -6 調(diào)整為 -10 -8 ,二級石墨冷卻器的控制溫度由原來的

3、 - 12 - 10 調(diào)整為 -15 -14 ; 每組混合脫水裝置新增加了 2臺酸霧過濾器,并將酸霧過濾器濾芯由國產(chǎn)濾芯改為捕集酸霧能力更強(qiáng)的進(jìn)口濾芯。目前混合脫水系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),且混合氣水含量大大降低。如果生產(chǎn)場地受限或技術(shù)指標(biāo)要求更精細(xì),可以采取分子篩脫水技術(shù)進(jìn)行處理。1. 2 觸媒使用的精細(xì)化在氯乙烯合成過程中,觸媒活性對轉(zhuǎn)化率起著決定性的作用。觸媒的有效成分為氯化汞,流失的途徑主要有溶解、升華、還原和熱分解。混合氣含水或轉(zhuǎn)化器泄漏產(chǎn)生的鹽酸酸霧顆粒能將觸媒孔隙中附著的氯化汞溶解; 高溫會使汞升華或使氯化汞發(fā)生自身熱分解,升華速度隨溫度升高急劇增加,在生產(chǎn)中,若溫度大于 120 ,則氯化汞

4、升華速度加快,超過 160 180 以后,升華顯著1,并且隨著溫度上升,副反應(yīng)加??; 硫磷雜質(zhì)和過量的乙炔會使觸媒中毒,過量的乙炔可將氯化汞還原成氯化亞汞或金屬汞。由此可見,有效控制混合氣水含量,降低轉(zhuǎn)化器泄漏率,嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)化器反應(yīng)溫度和配比,可以提高轉(zhuǎn)化率。為此,唐山氯堿精細(xì)了轉(zhuǎn)化器溫度控制操作,規(guī)定了觸媒在活化期、中期、后期的溫度控制范圍和方法。以 10 為一個(gè)上升區(qū)段,前期和中期在每一溫度區(qū)間穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間不小于 8h,后期以單臺轉(zhuǎn)化器出氣中乙炔體積分?jǐn)?shù)不大于2. 5% 為標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制溫度。觸媒使用確定低汞150 h 以內(nèi)、高汞 100 h 以內(nèi)為活化期。在活化期低汞觸媒溫度控制≤

5、140 ,高汞觸媒溫度控制≤150 .最終,低汞觸媒的最高溫度不超過 160 ,高汞觸媒的最高溫度不超過 180 ; 并且在溫度調(diào)整過程中,嚴(yán)禁出現(xiàn)大幅度波動現(xiàn)象,因?yàn)檗D(zhuǎn)化器溫度波動大,氣速會不穩(wěn),進(jìn)而影響轉(zhuǎn)化率。另外,還規(guī)定了二次利用的觸媒活化期為 24 h、停用 24 h 以上的觸媒活化期為 8 h,這樣大大延長了觸媒的使用壽命,同時(shí)提高了轉(zhuǎn)化率,增加了產(chǎn)能。1. 3 改善轉(zhuǎn)化器循環(huán)熱水水質(zhì)轉(zhuǎn)化器循環(huán)熱水水質(zhì)直接影響著轉(zhuǎn)化器合成反應(yīng)熱的移除,同時(shí)水質(zhì)對轉(zhuǎn)化器列管的腐蝕程度直接影響轉(zhuǎn)化器的泄漏率,轉(zhuǎn)化器泄漏時(shí)列管內(nèi)的觸媒損失達(dá)到 10% 60%,嚴(yán)重時(shí)甚至觸媒全部失效2.2014 年初

6、,唐山氯堿單體車間轉(zhuǎn)化器泄漏頻繁,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化器列管外壁出現(xiàn)深淺不一的斑坑,這是轉(zhuǎn)化器腐蝕泄漏的一個(gè)主要現(xiàn)象。轉(zhuǎn)化器外壁的斑坑是循環(huán)熱水水質(zhì)發(fā)生電化學(xué)腐蝕產(chǎn)生的。影響循環(huán)熱水水質(zhì)的因素主要有緩釋阻垢劑、pH 值、溶解氧和氯離子含量等。唐山氯堿技術(shù)人員針對現(xiàn)場用水經(jīng)過一個(gè)多月的試驗(yàn),篩選出了一種高溫阻垢劑,其投用效果顯著?,F(xiàn)在每周對循環(huán)熱水進(jìn)行 2 次分析檢測,嚴(yán)格控制水質(zhì)指標(biāo)。氯離子含量超標(biāo)時(shí),現(xiàn)場操作人員進(jìn)行換水操作。轉(zhuǎn)化器的上部都設(shè)有水相排氣口,定期排放出水管與上管箱之間的氣體,除去氧氣和不凝氣體,有效減少了腐蝕,提高了傳熱效率。2 多功能轉(zhuǎn)化器2. 1 轉(zhuǎn)化器在生產(chǎn)中的使用轉(zhuǎn)化器使用以

7、活性炭為載體的氯化汞觸媒,新裝填觸媒的后臺轉(zhuǎn)化器前期(觸媒使用時(shí)間在1 000h 以下時(shí)) 活性高,反應(yīng)集中在列管上端,熱點(diǎn)位于觸媒最上層,此時(shí)必須限制轉(zhuǎn)化器的通量,否則反應(yīng)過于激烈,容易出現(xiàn)轉(zhuǎn)化器超溫,甚至出現(xiàn) 250 300 的高溫,發(fā)生燒壞觸媒及轉(zhuǎn)化器的危險(xiǎn); 中期(1 000 3 000 h) 是觸媒最年富力強(qiáng)的時(shí)期,反應(yīng)帶很寬,此時(shí)的反應(yīng)溫度在一定程度上取決于轉(zhuǎn)化器通量; 后期(3 000 h 以后) 是觸媒的衰老期,反應(yīng)溫度較前兩個(gè)時(shí)期低,反應(yīng)溫度點(diǎn)分散,回水溫度偏高,催化劑活性大大下降,此時(shí)再提高轉(zhuǎn)化器通量也不能使反應(yīng)溫度回升,而轉(zhuǎn)化率卻逐漸下降。一般使用4 000 h 后,將觸

8、媒翻倒入前臺轉(zhuǎn)化器使用,前臺轉(zhuǎn)化器將觸媒使用至廢觸媒標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將廢觸媒倒出、回收。前后臺轉(zhuǎn)化器翻倒觸媒勞動強(qiáng)度大,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,污染環(huán)境,損害人身健康。當(dāng)轉(zhuǎn)化器需要翻倒觸媒時(shí),需要對轉(zhuǎn)化器進(jìn)行停車、置換、加盲板、拆除熱電偶等操作。前臺轉(zhuǎn)化器倒出的廢觸媒回收,后臺轉(zhuǎn)化器倒出的觸媒運(yùn)至需翻倒觸媒的前臺轉(zhuǎn)化器。將轉(zhuǎn)化器內(nèi)觸媒裝填完成后,須進(jìn)行熱電偶安裝、觸媒干燥、氣密性檢測、置換、抽盲板等操作。一般情況下,每臺轉(zhuǎn)化器每年需要翻倒觸媒 2 次,每次需要6 7 天才能完成操作。2. 2 技術(shù)方案及內(nèi)容在原有管道上開孔、接管、增加閥門(前臺轉(zhuǎn)化器增加 3 個(gè)閥門、后臺轉(zhuǎn)化器增加 2 個(gè)閥門) ,就可以達(dá)到每臺轉(zhuǎn)

9、化器既可以作為前臺也可以作為后臺使用的多功能轉(zhuǎn)化器。改造前后氯乙烯轉(zhuǎn)化器工藝流程示意圖分別見圖 1、圖 2.2. 3 多功能轉(zhuǎn)化器的優(yōu)點(diǎn)多功能轉(zhuǎn)化器在生產(chǎn)中可根據(jù)轉(zhuǎn)化器實(shí)際情況,靈活調(diào)配前后臺數(shù)量,匹配生產(chǎn)需要; 改造后的多功能轉(zhuǎn)化器每臺每年只需要倒換 1 次,即只需將廢觸媒倒出、新觸媒裝填就可以; 后臺轉(zhuǎn)化器使用 4000 h 后,只需要通過倒換閥門就能直接從后臺轉(zhuǎn)化器變換為前臺轉(zhuǎn)化器,并將切除的管線加盲板處理,每次倒換操作 8 h 內(nèi)就能完成,大大增加了轉(zhuǎn)化器在線時(shí)間。若每年生產(chǎn)時(shí)間按8 000 h 計(jì)算,則每臺轉(zhuǎn)化器每年增加在線時(shí)間 6 天(即 144 h) ,從而可使每臺轉(zhuǎn)化器增加單體

10、產(chǎn)量 1. 8%,產(chǎn)能將提高1. 8% ; 同時(shí)節(jié)省了人力、物力,改善了現(xiàn)場環(huán)境,減少了汞的流失和對人體的傷害。3 轉(zhuǎn)化器更新改造3. 1 轉(zhuǎn)化器規(guī)格轉(zhuǎn)化器主要由筒體、管板、上管箱、下管箱、列管、耳座、接管等部分組成。主要設(shè)備參數(shù)為:一期轉(zhuǎn)化器規(guī)格 Φ 2 400 × 4 810,列管數(shù)量847 根; 二期轉(zhuǎn)化器規(guī)格 Φ 2 800 × 4 810,列管數(shù)量927 根; 三期轉(zhuǎn)化器規(guī)格 Φ 3 200 × 4 938,列管數(shù)量2 431 根; 四期轉(zhuǎn)化器規(guī)格 Φ 3 200 × 4 940,列管數(shù)量 1921 根。

11、主要材質(zhì)為 16MnR Q235 - B 10.轉(zhuǎn)化器在生產(chǎn)中既是反應(yīng)器,又是列管式換熱器,其列管一般采用 Φ 57 ×3. 5(一、二期) 、Φ 45 ×3. 5(三期) 、Φ 51 × 3. 5(四期) 無縫鋼管與管板焊接或脹接而成,由于生產(chǎn)中只要焊接縫處稍有滲漏就會使管外的熱水進(jìn)入管內(nèi)與氣相中的氯化氫接觸生成濃鹽酸,并進(jìn)一步腐蝕直到大量鹽酸從底部放酸口放出而釀成停產(chǎn)事故,因此其焊接技術(shù)要求更為嚴(yán)格。3. 2 轉(zhuǎn)化過程合成反應(yīng)是在列管內(nèi)以活性炭為載體的氯化汞觸媒的表面進(jìn)行的,管外的傳熱介質(zhì)為循環(huán)熱水,除保持反應(yīng)溫度之外,還將反應(yīng)熱

12、帶走,在生產(chǎn)中,為有效控制床層溫度,在列管內(nèi)分為若干區(qū)段,借多點(diǎn)式熱電偶測量其各區(qū)段的溫度。氯乙烯合成反應(yīng)機(jī)制為: 乙炔首先與觸媒上的氯化汞生成 π 絡(luò)合物(氯乙烯氯汞) .C2H2+ HgC l →2C lC HC H-HgC l2.此種化合物很不穩(wěn)定,遇到氯化氫立即分解為氯乙烯:C lC HC H-HgC l2+ HCl →CH2C HC l +HgC l2.上述反應(yīng)分為以下 5 個(gè)步驟進(jìn)行。(1) 外擴(kuò)散: 乙炔、氯化氫向活性炭外表面擴(kuò)散。(2) 內(nèi)擴(kuò)散: 乙炔、氯化氫通過活性炭的微孔向內(nèi)表面擴(kuò)散。(3) 表面反應(yīng): 乙炔、氯化氫加成反應(yīng)。(4) 內(nèi)擴(kuò)散: 氯乙

13、烯通過活性炭的微孔向外表面擴(kuò)散。(5) 外擴(kuò)散: 氯乙烯自活性炭外表面向氣流擴(kuò)散。轉(zhuǎn)化器列管內(nèi)觸媒的表面積與轉(zhuǎn)化器產(chǎn)能成正比。在觸媒規(guī)格及裝填密度相同的情況下,裝填觸媒的量越大,產(chǎn)能越大,也可以說單臺轉(zhuǎn)化器列管內(nèi)體積越大,產(chǎn)量越大。3. 3 二期轉(zhuǎn)化器改造技術(shù)方案二期轉(zhuǎn)化器改造只更新轉(zhuǎn)化器筒體部分,上下封頭利舊,在二期轉(zhuǎn)化裝置區(qū),拆除 1 臺舊轉(zhuǎn)化器,安裝 1 臺新轉(zhuǎn)化器,不需要重新占地和框架改動。在新轉(zhuǎn)化器的管板上開孔排布列管,列管與管板的連接采用純脹接技術(shù),不采用焊接的形式。脹接轉(zhuǎn)化器可基本解決轉(zhuǎn)化器列管泄漏問題?,F(xiàn)在二期轉(zhuǎn)化器采用的列管是規(guī)格為 Φ 57 ×3. 5

14、× 3 000 的無縫鋼管,列管數(shù)量為 927 根。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,發(fā)現(xiàn)列管規(guī)格為 Φ 57 ×3. 5 ×3 000 的轉(zhuǎn)化器由于列管內(nèi)徑大,反應(yīng)熱不能及時(shí)移出,列管中心溫度較高,在一定程度上限制了轉(zhuǎn)化器生產(chǎn)能力的發(fā)揮; 列管規(guī)格為 Φ 45 ×3. 5 ×3 000 的小列管轉(zhuǎn)化器轉(zhuǎn)化率略高,生產(chǎn)能力較大2,但由于列管內(nèi)徑小,觸媒翻倒困難,尤其轉(zhuǎn)化器泄漏時(shí)觸媒結(jié)塊更為明顯。所以,唐山氯堿選用了規(guī)格為 Φ 51 ×3. 5 ×3 000 的無縫鋼管作為轉(zhuǎn)化器改造的列管型號。改造后的轉(zhuǎn)化器列管數(shù)量可增至 1 300 根。3. 4 改造后轉(zhuǎn)化器的特點(diǎn)改造后的轉(zhuǎn)化器通量增大,產(chǎn)量增加。原來轉(zhuǎn)化器列管內(nèi)體積為 5. 458 m3,改造后的轉(zhuǎn)化器列管內(nèi)體積為 5. 927 m3,每臺轉(zhuǎn)化器增加產(chǎn)能 8. 6%.4 新型轉(zhuǎn)化器目前行業(yè)里有一種新型轉(zhuǎn)化器,其列管內(nèi)設(shè)置了傳熱組件,克服了傳統(tǒng)合成轉(zhuǎn)化器反應(yīng)列管內(nèi)的徑向溫度分布不均、列管中心區(qū)熱量不能迅速移出形成局部過熱而導(dǎo)致觸媒高溫升華損耗的缺點(diǎn),延長了觸媒的使用壽命,提高了原料氣的通量及轉(zhuǎn)化率,進(jìn)而提高了產(chǎn)能。5 結(jié)語轉(zhuǎn)化器生產(chǎn)能力的提高,直接提升了 PVC 樹

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