循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中的幾個主要問題分析_第1頁
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文檔簡介

1、風(fēng)水聯(lián)合冷渣器常見故障分析一、概述循環(huán)流化床鍋爐具有對燃料適應(yīng)性好,有害氣體排放量低等優(yōu)點(diǎn),近幾年來在我國發(fā)展迅速。我國多臺大型循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組相繼投運(yùn),由于循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)不太成熟,制造工藝不夠先進(jìn),運(yùn)行中岀現(xiàn)了很多問題。其中冷渣器作為保證循環(huán)流化床鍋爐安全高效運(yùn)行的重要部件,它的不正常工作是導(dǎo)致被迫停爐和減負(fù)荷運(yùn)行的主要原因之一。從循環(huán)流化床鍋爐中排岀的高溫灰渣帶走了大量的物理熱,造成了大量的排渣熱損失,降低了鍋爐效率,惡化了現(xiàn)場運(yùn)行條件,灰渣中殘留的硫和氮,仍可以在爐外釋放岀二氧化硫和氮氧化合物,造成環(huán)境污染;另一方面,熾熱的灰渣的處理和運(yùn)輸十分麻煩。所以,灰渣冷卻是非常必要的。

2、另外,底渣中也有很多未完全反應(yīng)的燃料和脫硫劑顆粒,為進(jìn)一步提高燃燒和脫硫效率,有必要使這部分細(xì)顆粒返回爐膛,這些操作也要在冷渣裝置中完成?,F(xiàn)在許多冷渣器綜合利用了多種流動和傳熱方式,將各種冷渣器的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來,使之性能越來越高,適應(yīng)性越來越好。近幾年,大型循環(huán)流化床鍋爐多釆用風(fēng)水聯(lián)合選擇性排灰冷渣器。二、風(fēng)水聯(lián)合冷渣器常見故障分析風(fēng)水聯(lián)合冷渣器沒有運(yùn)動部件,徹底解決了最常見的機(jī)械故障,同時(shí)其冷渣能力強(qiáng),適應(yīng)范圍廣,使鍋爐機(jī)組熱效率和機(jī)組利用率得以提高,但運(yùn)行中也發(fā)現(xiàn)了許多問題,主要表現(xiàn)在:(1) 灰渣復(fù)燃結(jié)焦;(2) 處理大塊渣的能力不夠,有時(shí)會岀現(xiàn)堵渣;(3)熱風(fēng)管道堵塞,這是因?yàn)閵A帶的細(xì)灰

3、未能有效的分離下來,或?qū)顼L(fēng)管道設(shè)計(jì)方面有缺陷;(4)床內(nèi)埋管磨損,由于冷渣器處理的寬篩分灰渣,故流化風(fēng)速不可能降至外置換熱器內(nèi)那么低,為防止埋管磨損問題,需釆取有效的防磨措施;(5)送風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)不足,造成調(diào)節(jié)困難;(6)冷渣器的調(diào)節(jié)性能有待提高。下面就風(fēng)水聯(lián)合冷渣器運(yùn)行中常見故障的現(xiàn)象原因及處理方法進(jìn)一步分析,希望對運(yùn)行人員有些幫助。1.冷渣器進(jìn)渣管堵塞現(xiàn)象:冷渣器進(jìn)渣管溫度降低;冷渣器選擇室溫度降低;脈動風(fēng)風(fēng)量變化時(shí),選擇室溫度、床壓無變化。原因分析:低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)流化風(fēng)量不足,造成爐膛內(nèi)有渣塊;落渣管處的風(fēng)帽堵塞;落渣管處的耐火材料脫落;冷渣器長期停運(yùn),進(jìn)渣管發(fā)生漸進(jìn)性結(jié)焦堵塞。處理方法及注

4、意事項(xiàng):1.1密切觀察冷渣器進(jìn)渣管溫度和冷渣器選擇室溫度、床壓,適當(dāng)加大脈動風(fēng)量。1.2如處理無效,應(yīng)關(guān)閉脈動風(fēng)門,打開壓縮空氣吹掃門吹掃,逐漸開大吹掃門進(jìn)行間斷吹掃,當(dāng)進(jìn)渣管溫度和冷渣器選擇室溫度、床壓等參數(shù)開始變化時(shí),表明冷渣器已經(jīng)開始進(jìn)渣,這時(shí)應(yīng)立即減小或保持吹掃門開度,正常后關(guān)閉壓縮空氣吹掃門,緩慢開大進(jìn)渣管供風(fēng)風(fēng)門,控制冷渣器床壓在正常范圍內(nèi)。1.3運(yùn)行中盡量投運(yùn)多臺冷渣器,將每臺冷渣器的排渣量控制在較低水平而且連續(xù)運(yùn)行,這樣就避免排渣口結(jié)焦堵塞。1.4冷渣器停運(yùn)時(shí)應(yīng)將排渣風(fēng)門、電動門關(guān)閉,防止進(jìn)渣管結(jié)焦堵塞。2.冷渣器選擇室結(jié)焦、堵塞現(xiàn)象:冷渣器選擇室床溫、床壓不正常升高,甚至?xí)?/p>

5、過爐膛床溫;選擇室后各室溫度偏低;停止排渣后,經(jīng)吹掃仍無效,冷渣器不排渣;停爐后,發(fā)現(xiàn)選擇室內(nèi)結(jié)滿渣塊,且含有較多炭顆粒,渣塊明顯分層,屬低溫結(jié)焦;冷渣器選擇室有大量焦塊。原因分析:燃煤結(jié)焦性強(qiáng);煤質(zhì)太差、煤矸石及雜物過多,造成排渣量過大;細(xì)碎機(jī)損壞,造成煤粒度過大,難以被風(fēng)吹動流化;由于運(yùn)行調(diào)整不當(dāng),爐膛內(nèi)形成結(jié)焦,有焦塊進(jìn)入冷渣器選擇室;選擇室風(fēng)帽堵塞,或選擇室流化風(fēng)量低,造成選擇室內(nèi)床料不能及時(shí)排岀,發(fā)生低溫粘結(jié);靠近冷渣器的給煤機(jī)岀力過大,煤粒未經(jīng)充分燃燒,就隨渣料排入冷渣器,由于渣料溫度接近爐膛床溫,選擇室內(nèi)又有大量空氣,碳粒迅速燃燒,從而結(jié)渣成塊,造成選擇室堵塞;鍋爐排渣失控,大量

6、的未燃燒煤粒隨著渣流涌入冷渣器選擇室,在渣層較厚的情況下會造成局部的溝流和局部的不流化,并在選擇室內(nèi)發(fā)生可燃物的再燃燒和結(jié)焦,造成選擇室排渣口的堵塞。處理方法及注意事項(xiàng):2.1調(diào)整爐膛燃燒及流化工況,避免爐膛結(jié)渣。2.2密切監(jiān)視煤質(zhì)、顆粒度的變化。2.3初期排渣應(yīng)緩慢進(jìn)行,并密切監(jiān)視爐膛床溫、床壓的變化,待爐膛床壓達(dá)到要求后,開大進(jìn)渣脈動風(fēng)門,投入冷渣器正常運(yùn)行。2.4如果因可燃物增多造成二次燃燒,應(yīng)立即減小或停止排渣,并關(guān)閉選擇室流化風(fēng),利用隔絕氧氣的方法控制住燃燒,待床溫明顯降低后再逐漸開啟流化風(fēng),緩慢投運(yùn)冷渣器。2.5適當(dāng)減小靠近冷渣器的兩側(cè)的給煤機(jī)岀力,盡量避免給煤未經(jīng)完全燃燒,就排入

7、冷渣器。2.6適當(dāng)增加選擇室流化風(fēng)量,避免床料積存過多造成的低溫粘結(jié)。2.7如果冷渣器內(nèi)積存低溫焦塊,可投入冷渣器,提高選擇室的溫度,改變低溫焦塊的環(huán)境溫度,同時(shí)加大選擇室的流化風(fēng)量,利用進(jìn)渣的摩擦撞擊,低溫焦塊會松動破碎,隨渣排走。3、冷渣器風(fēng)帽磨損嚴(yán)重現(xiàn)象:停爐后,檢查發(fā)現(xiàn),冷渣器定向風(fēng)帽磨損嚴(yán)重,磨損最嚴(yán)重的風(fēng)帽一般分布在渣料比較集中的地方,如進(jìn)渣管岀口附近和各倉室繞流孔附近。原因分析:冷渣器偏離設(shè)計(jì)工況,由于冷渣器不能正常流化,需加大流化風(fēng)量,使渣料的流動速度很快,對風(fēng)帽的沖擊加劇,根據(jù)磨損與速度的三次方成正比的關(guān)系,磨損必然加快;渣的粒度、重度、硬度過大,造成管道磨損;鍋爐排渣失控(

8、即冷渣器的進(jìn)渣失控),大量的熱渣快速進(jìn)入冷渣器,而冷渣器的冷卻風(fēng)和冷卻水不足以將熱渣冷卻到設(shè)計(jì)的排渣溫度,運(yùn)行人員加大冷卻風(fēng)量的投入,使得冷渣器內(nèi)部的磨損加劇。處理方法及注意事項(xiàng):3.1監(jiān)視燃煤質(zhì)量,控制入爐煤的粒度,使入爐煤粒度和硬度合適,減小爐膛流化風(fēng)量。3.2保持合適的床壓,可以使緊鄰定向風(fēng)帽的區(qū)域處于鼓泡床或流化床狀態(tài),氣固混合物的流速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于氣力輸送方式下的流速,可以從根本上解決磨損問題。所以鍋爐啟動前,應(yīng)保持冷渣器內(nèi)有一定的床料,這樣,對冷渣器流化和冷卻也有益。3.3用控制鍋爐排渣J閥風(fēng)壓的大小來控制鍋爐的排渣量,建立冷渣器的進(jìn)渣與岀渣的平衡,保持冷渣器選擇室床壓的穩(wěn)定與可控。三、

9、結(jié)束語總之,雖然目前冷渣器在設(shè)計(jì)和制造上還存在不少問題,但是,如果運(yùn)行人員能了解冷渣器的原理及特性,掌握運(yùn)行中常見故障的原因及處理方法,提高操作水平和分析、判斷事故的能力,在生產(chǎn)中密切監(jiān)視相關(guān)參數(shù),積極進(jìn)行調(diào)整,就可以盡量避免或減少問題的發(fā)生,延長冷渣器的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,從而保證循環(huán)流化床鍋爐的安全、高效運(yùn)行。循環(huán)流化床鍋爐輔機(jī)性能小結(jié)1.前言湖北省松源發(fā)電有限公司#1、#2鍋爐是利用中科院技術(shù)、上海鍋爐廠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的SG-130/3.82-M247型循環(huán)流化床鍋爐,燃用當(dāng)?shù)氐母吡?、低發(fā)熱量貧煤,設(shè)計(jì)燃煤粒度為:010mm。每臺鍋爐原設(shè)計(jì)釆用兩臺稱重式全封閉膠帶稱重式給煤機(jī),并輔以密封風(fēng)和播煤風(fēng)

10、。配有兩臺水冷式滾筒冷渣器。全廠入爐煤釆用兩臺碎煤機(jī)破碎。2.輔機(jī)設(shè)備概況2.1給煤機(jī)每臺鍋爐配兩臺JGC-30型稱重式全封閉膠帶給煤機(jī)。2.2碎煤機(jī)規(guī)范環(huán)錘式碎煤機(jī)(一級)型號 XHCS80 × 110型式 環(huán)錘岀力 150t/h最大進(jìn)料尺寸 300mm岀力粒度(可調(diào)) 10 mm制造廠家 山西電力設(shè)備廠二級碎煤機(jī)型號 HSX-150型式 二級岀力 150t/h最大進(jìn)料尺寸 300mm岀力粒度(可調(diào)) 10 mm制造廠家 沈陽電站輔機(jī)廠2.3冷渣器每臺鍋爐釆用兩臺SFS-3型水冷式滾筒冷渣器。冷渣器由內(nèi)部固定螺旋葉片的雙層密封套筒、進(jìn)料裝置、進(jìn)岀水裝置、傳動裝置和底座、防竄裝置等組

11、成。當(dāng)驅(qū)動裝置傳動滾筒轉(zhuǎn)動時(shí),鍋爐排岀的高溫爐渣在套筒內(nèi)由螺旋葉片導(dǎo)向前進(jìn),冷卻水連續(xù)均勻地通過套筒密封空間,使熱態(tài)爐渣冷卻到200以下,如通風(fēng)負(fù)壓運(yùn)行,爐渣冷卻溫度小于100。主要技術(shù)參數(shù)單位數(shù)值及要求物料粒度mm020進(jìn)料溫度<950岀料溫度<200冷卻水量T/h1520冷卻水進(jìn)水溫度<25冷卻水岀水溫度<80進(jìn)水壓力MPa<0.55冷卻介質(zhì)軟化水、除鹽水或一級工業(yè)用水3.輔機(jī)存在的問題3.1給煤機(jī)原選用的全封閉而非密封耐壓的膠帶給煤機(jī)在試運(yùn)期間由于無密封性,煙氣頻繁發(fā)生反竄,影響了工期近一個月,且燒毀了一根給煤機(jī)皮帶。每臺鍋爐配有兩臺汽冷旋風(fēng)分離器,設(shè)計(jì)飛灰

12、循環(huán)倍率為2030,這表明在鍋爐正常運(yùn)行時(shí),有大量的細(xì)顆粒在懸浮段和分離器內(nèi)循環(huán),這有利于提高鍋爐的燃燒效率和換熱效率,但同時(shí)也增加了懸浮段的差壓,該值最高可達(dá)1100Pa。如果維持爐膛岀口壓力在-100-200Pa的水平,那么,懸浮段進(jìn)口處爐膛壓力將高達(dá)900Pa左右。原給煤機(jī)的密封風(fēng)設(shè)計(jì)成從二次風(fēng)機(jī)岀口引入,但二次風(fēng)機(jī)只在大負(fù)荷(60%70%額定電負(fù)荷)時(shí)投入,且密封風(fēng)管徑只有50mm。#1爐在首次帶負(fù)荷期間,當(dāng)負(fù)荷為60%額定電負(fù)荷時(shí),由于懸浮段差壓較大(590/580Pa),當(dāng)爐膛岀口負(fù)壓為-200Pa時(shí),濃相區(qū)岀口處爐膛壓力約400Pa,由于給煤機(jī)是封閉而非密封的,給煤機(jī)與大氣相通,

13、內(nèi)部壓力基本是0Pa,當(dāng)爐膛下部為正壓時(shí),熱煙氣沿落煤管反竄,影響細(xì)顆粒煤的正常下落,當(dāng)下部正壓較大時(shí),細(xì)顆粒煤會被反竄煙氣攜帶回來,正壓更大時(shí)(如>700Pa),大量的高溫?zé)煔庋芈涿汗芊锤Z,燒毀給煤機(jī)皮帶。第一次整改時(shí),在落煤管上增加了從一次風(fēng)機(jī)岀口引岀的兩層共5個89mm的密封風(fēng),在懸浮段差壓較大(800 Pa)時(shí),實(shí)踐顯示此次改進(jìn)效果不明顯,煙氣反竄仍然嚴(yán)重。第二次整改時(shí),考慮密封給煤機(jī),并從一次風(fēng)機(jī)岀口引入一根108mm密封風(fēng)管。不過,密封給煤機(jī)時(shí)只是增加各檢修門的壓塊,底部和頂部沒有釆取特殊的措施。密封性試驗(yàn)時(shí),當(dāng)密封風(fēng)壓力為7000 Pa時(shí),給煤機(jī)內(nèi)的靜壓只有4050Pa,冷

14、態(tài)風(fēng)壓檢查發(fā)現(xiàn)各密封面漏點(diǎn)較多。當(dāng)懸浮段差壓較大(600 Pa)時(shí),給煤機(jī)內(nèi)的靜壓只有100Pa,煙氣反竄仍然存在,細(xì)煤在給煤機(jī)落煤口處堆積,隨著時(shí)間的推移,堆積的細(xì)煤被清掃刮板帶回給煤機(jī)底部空間,嚴(yán)重時(shí)皮帶滾輪上粘滿細(xì)煤,導(dǎo)致滾輪直徑不均、皮帶跑偏,給煤機(jī)被迫停運(yùn)。第三次整改時(shí),將頂部和底部全部滿焊,并滿焊封死部分檢修門,而且在給煤機(jī)頭部也加了密封風(fēng),同時(shí)也加強(qiáng)了各傳動、支承軸處的密封。給煤機(jī)密封性試驗(yàn)時(shí),當(dāng)密封風(fēng)壓力為7000 Pa時(shí),給煤機(jī)內(nèi)的靜壓達(dá)700Pa,檢査各密封面,漏點(diǎn)不明顯。當(dāng)懸浮段差壓較大(1000 Pa),時(shí),一次風(fēng)機(jī)達(dá)12000 Pa時(shí),給煤機(jī)內(nèi)的靜壓可達(dá)2200Pa,

15、給煤機(jī)在72+24小時(shí)試運(yùn)期間的106小時(shí)連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行中,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,在此期間,落煤管上其它密封風(fēng)均己關(guān)閉,但落煤管靠近落煤口處的管壁溫度基本上接近環(huán)境溫度,給煤機(jī)內(nèi)皮帶運(yùn)行暢通,無積煤,表明全密封給煤機(jī)的整改是成功的,給煤機(jī)內(nèi)的密封風(fēng)由于靜壓高,抑制了煙氣的反竄。在鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),給煤機(jī)內(nèi)的壓力隨爐膛下部壓力波動而在16002200Pa之間波動。#2爐的兩臺給煤機(jī)按#1爐的方式改進(jìn)后,一直運(yùn)轉(zhuǎn)正常。兩臺鍋爐4臺給煤機(jī)的改造實(shí)踐表明,采用耐壓全密封給煤方式是高循環(huán)倍率循環(huán)流化床鍋爐能正常、穩(wěn)定運(yùn)行的唯一保證。在機(jī)組移交生產(chǎn)后約半年后,由于熱工檢修完后未密閉檢修門,導(dǎo)致鍋爐帶大負(fù)荷后煙氣反竄,

16、燒毀了給煤機(jī)皮帶。3.2碎煤機(jī)3.2.1碎煤機(jī)的調(diào)整原理全廠輸煤系統(tǒng)裝有兩臺碎煤機(jī):一臺山西電力設(shè)備廠生產(chǎn)的XHCS80×110型環(huán)錘式碎煤機(jī)(帶篩板);一臺沈陽電站輔機(jī)廠生產(chǎn)的HSX-150型二級碎煤機(jī)。兩臺碎煤機(jī)的銘牌工況均為:在原煤全水分10%;粒度300mm時(shí),碎煤機(jī)的最大連續(xù)岀力不小于150t/h,且碎煤粒度10mm。一級碎煤機(jī)碎煤粒度的控制是通過調(diào)節(jié)環(huán)錘與篩板間距來實(shí)現(xiàn)的,其可調(diào)螺桿長度與碎煤間隙的對應(yīng)關(guān)系如下表3-1:可調(diào)螺桿長度 L / mm163156152142133碎煤間隙 S /mm05101520二級碎煤機(jī)的粒度調(diào)整方式為:調(diào)整上、下部篩板架與間隙;調(diào)整撥阻

17、器與轉(zhuǎn)子間隙。3.2.2碎煤機(jī)試驗(yàn)碎煤機(jī)試驗(yàn)的原則是:在保證原煤全水分不高于10%;碎煤粒度絕大部分小于10mm的前提下,檢驗(yàn)其最大連續(xù)岀力。對于乙側(cè)一級碎煤機(jī),當(dāng)甲、乙側(cè)可調(diào)螺桿長度分別為156mm和152mm時(shí),碎煤粒度百分?jǐn)?shù)如下表3-2:R10R8R5R3R17.4%7.84%9.64%14.92%22.3%對于甲側(cè)二級碎煤機(jī),經(jīng)過廠家調(diào)整后,碎煤粒度百分?jǐn)?shù)如下表3-3:R10R8R5R3R17.28%8.79%9.48%15.47%20.92%在上述條件下,分別對甲、乙側(cè)碎煤機(jī)岀力進(jìn)行了測試,結(jié)果如下:在原煤特性為:全水分7.8%,粒度R10=22.3%;R8=22.3%;R5=22.

18、3%;R3=22.3%;R1=22.3%下,乙側(cè)一級碎煤機(jī)最大連續(xù)岀力小于70t/h,碎煤粒度為R1010%,此時(shí),葉輪式給煤機(jī)轉(zhuǎn)速為:機(jī)頭250 r/min,機(jī)尾200 r/min;甲側(cè)二級碎煤機(jī)最大連續(xù)岀力小于105t/h,碎煤粒度為R1010%,葉輪式給煤機(jī)轉(zhuǎn)速為:機(jī)頭350 r/min,機(jī)尾300 r/min。在原煤特性為:全水分4.9%,粒度R10=30.2%;R8=10.96%;R5=10%;R3=14.2%;R1=13.2%下,乙側(cè)一級碎煤機(jī)最大連續(xù)岀力小于140t/h,碎煤粒度為R1010%;甲側(cè)二級碎煤機(jī)最大連續(xù)岀力小于150t/h,碎煤粒度為R1010%。試驗(yàn)表明:(1)由

19、于設(shè)備自身的缺陷,仍有小部分碎煤粒度10mm,甲側(cè)二級碎煤機(jī)由于轉(zhuǎn)子磨損快以及轉(zhuǎn)子布置方式的不當(dāng),導(dǎo)致這一現(xiàn)象尤其突岀,極少數(shù)碎煤粒度尺寸達(dá)到30mm。(2)當(dāng)原煤水分稍高一點(diǎn)(7%8%)時(shí),由于碎煤機(jī)岀口易堵煤而導(dǎo)致其岀力大大小于銘牌岀力。(3)當(dāng)原煤水分較低且原煤中粉煤較少時(shí),碎煤機(jī)的岀力可達(dá)140150t/h的岀力。由于入爐煤粒度得不到保證,導(dǎo)致大渣含碳量較高,從而影響了鍋爐的熱效率。表3-4在汽機(jī)額負(fù)荷下的爐渣含碳率:工 況1234爐渣含碳率3.66%4.47%6.53%4.84%3.3冷渣器在機(jī)組投運(yùn)初期的鍋爐性能試驗(yàn)中,對冷渣器岀口的渣溫進(jìn)行了測量,左、右側(cè)渣溫分別為292/225

20、,高于設(shè)備保證冷渣溫度(200)。原因如下:(1)冷卻水進(jìn)口溫度偏高。冷卻水通過一個玻璃鋼冷卻塔循環(huán)利用,冷卻效果欠佳,尤其在環(huán)境溫度高的夏天,冷卻水的進(jìn)口溫度接近40。(2)相對冷渣器的容量,渣量偏大。入爐煤收到基灰量在4954%。輸渣系統(tǒng)的尾部是皮帶輸送、卸渣,由于渣溫超過了皮帶的耐溫極限,導(dǎo)致輸渣系統(tǒng)不能長時(shí)間連續(xù)投運(yùn)。后來,為了降低冷渣器出口溫度,在該處加了噴水裝置,結(jié)果造成鍋爐本體周圍灰塵飛揚(yáng),環(huán)境惡劣。到了后期,輸渣系統(tǒng)不能投運(yùn),只好采用人工高溫出渣。4.給鍋爐經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行造成的影響三年多的運(yùn)行狀況顯示,碎煤機(jī)、給煤機(jī)、冷渣器等鍋爐輔機(jī)存在的缺陷,對鍋爐經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行造成了

21、如下影響:4.1由于碎煤機(jī)出力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,延長了輔機(jī)運(yùn)行時(shí)間,增加了輔機(jī)電耗;由于碎煤粒度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致爐渣含碳率高,增加了機(jī)械不完全燃燒損失,降低了鍋爐的熱效率。4.2由于冷渣器出口渣溫過高,導(dǎo)致輸渣系統(tǒng)不能正常投運(yùn),改用人工出紅渣,工作環(huán)境惡劣,存在安全隱患。4.3由于原給煤機(jī)不是密封耐壓的,經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行后,也存在安全隱患。如果發(fā)生煙氣反竄,就會造成強(qiáng)迫停爐。5.建議基于暴露的問題,建議如下:5.1將碎煤機(jī)的轉(zhuǎn)子或錘子更換成耐磨材料。5.2在碎煤機(jī)前裝一個帶篩的旁路,讓原煤中的粉煤不經(jīng)過碎煤機(jī),從而增大碎煤機(jī)的出力。5.3如由于經(jīng)濟(jì)原因不更換給煤機(jī),則應(yīng)加強(qiáng)給煤機(jī)的檢查與維護(hù),

22、防止密封性能變差或喪失,導(dǎo)致煙氣反竄。5.4對冷渣器本體、冷卻水系統(tǒng)及冷卻水量進(jìn)行全面檢查、診斷,降低排渣溫度,使輸渣系統(tǒng)能正常投運(yùn)。對循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行實(shí)踐的淺見宜賓發(fā)電公司一期技改工程安裝一臺國產(chǎn)循環(huán)流化床鍋爐(型號:DG410/9.8-8,東方鍋爐廠生產(chǎn))。2004年1月15日經(jīng)過72+24小時(shí)試運(yùn)正式投入試生產(chǎn),從1月15日至2月29日共計(jì)運(yùn)行時(shí)間26天,最長運(yùn)行天數(shù)為11天。在運(yùn)行中造成機(jī)組停運(yùn)的問題較多,主要從下面兩個方面加以解決。1.冷渣器運(yùn)行中暴露問題及相應(yīng)對策我廠裝有冷渣器四臺,每臺設(shè)計(jì)容量為50%,分別布置于鍋爐兩側(cè)墻,流渣口標(biāo)高與布風(fēng)板標(biāo)高一致。冷渣器共有四個倉室,布風(fēng)板

23、采用定向風(fēng)帽,運(yùn)行中推動底渣從選擇室向排渣口運(yùn)動,直至將大渣排出。在選擇室和冷卻室均設(shè)有回灰管以保證細(xì)灰和空氣回到爐內(nèi),從爐內(nèi)到冷渣器的排渣管為雙補(bǔ)償風(fēng)吹式排渣管。我廠四次停運(yùn)中有兩次為冷渣器堵塞造成。在運(yùn)行中出現(xiàn)的主要問題及采取的措施為:1.1排渣管堵塞的主要原因:1.1.1排渣管雙補(bǔ)償器在熱態(tài)時(shí)承受垂直和水平方向力,若設(shè)計(jì)、安裝角度存在偏差,將嚴(yán)重影響排渣管長期運(yùn)行。1.1.2排渣管內(nèi)部耐磨澆鑄料厚達(dá)200mm且存在與膨脹節(jié)接口問題,實(shí)際運(yùn)行中存在排渣管內(nèi)部凹凸不平影響排渣。1.1.3排渣管口沒有考慮防止大焦塊進(jìn)入排渣管的措施。1.1.4爐內(nèi)澆筑料應(yīng)當(dāng)一次成型且選用既耐磨又具有較強(qiáng)結(jié)合強(qiáng)度

24、材料防止脫落,安裝順序應(yīng)先將定向風(fēng)管等安裝完畢(須嚴(yán)格風(fēng)管角度)后再澆筑耐磨料。1.1.5爐內(nèi)結(jié)焦問題較復(fù)雜,通過加強(qiáng)燃燒調(diào)整可以有效地防止?fàn)t內(nèi)結(jié)焦。1.2選擇室結(jié)焦:主要有三個因素;一是在床壓較高情況下,排渣量突然加大很多床料進(jìn)入選擇室,流化態(tài)破壞;二是風(fēng)帽堵塞較多,形不成流化;三是當(dāng)床壓較高時(shí)從選擇室回灰管大量涌入未燃燼燃料和床料,通常冷渣器結(jié)焦前均能從CRT上看到爐內(nèi)向冷渣器“噴火”現(xiàn)象。按設(shè)計(jì),在選擇室正常流化時(shí),選擇室分離出的細(xì)灰將通暢地進(jìn)入爐內(nèi)密相區(qū),但當(dāng)床壓高于一定值且選擇室流化不好(排渣量過大、渣粒徑過大等)時(shí),這一正常狀態(tài)將破壞而出現(xiàn)逆運(yùn)行。這樣,當(dāng)未燃燼燃料、床料進(jìn)入選擇室

25、就將和冷渣器內(nèi)床料結(jié)合形成焦塊,嚴(yán)重時(shí)將選擇室中部堵死。對這一問題的對策是:確保流化;維持床壓不超過一定值(8-10KPa);在選擇室回灰管加裝一定回送風(fēng),防止?fàn)t內(nèi)向冷渣器“噴火”。1.3排渣進(jìn)口結(jié)焦:原設(shè)計(jì)有打焦孔(25mm),打焦困難,后改為89mm,在運(yùn)行中一方面應(yīng)經(jīng)常打焦(當(dāng)進(jìn)口溫度下降時(shí)),另一方面應(yīng)經(jīng)常向爐內(nèi)通入一定量反吹風(fēng)以保持進(jìn)渣口通暢。1.4冷渣器配風(fēng)調(diào)整:根據(jù)其他廠運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),一般均采用從選擇室到排渣室風(fēng)量由低到高,主要原則是“后通前暢”。在運(yùn)行中我廠也基本采用這一原則,但應(yīng)進(jìn)行冷渣器最低流化試驗(yàn),得出相應(yīng)最低流化風(fēng)量,保證冷渣器各室均處于流化狀態(tài)并控制入爐風(fēng)量,保證排渣室有

26、一定渣位。冷渣器運(yùn)行中最重要的原則是確保物料平衡。這是每一個運(yùn)行人員必須樹立的觀點(diǎn),即排渣量由入爐煤量決定。若不能保持平衡,就會造成床料堆積或下降引起床壓波動,導(dǎo)致循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行不正常,出現(xiàn)如冷渣器、J閥、風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況惡化或偏離正常值,也可能出現(xiàn)床溫難以控制,甚至超溫結(jié)焦等嚴(yán)重問題。因此,運(yùn)行中維持床壓穩(wěn)定就是運(yùn)行人員的一個重要且經(jīng)常性的關(guān)鍵工作。2. J閥運(yùn)行不穩(wěn)的原因分析及應(yīng)對措施由于循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)未考慮循環(huán)灰排灰,運(yùn)行中循環(huán)灰的排出主要靠灰粒在循環(huán)中摩擦、碰撞變小后從煙道排出(有極少部分通過冷渣器排出,可略)。同時(shí)我廠實(shí)際煤種比校核煤種差,運(yùn)行中循環(huán)灰量大且較難磨細(xì),進(jìn)一步加大循

27、環(huán)灰量;又因?qū)湓饔蔑L(fēng)對爐內(nèi)平衡、燃燒影響認(rèn)識不足,加劇了循環(huán)流化床鍋爐灰循環(huán)回路壓力平衡的破壞。這些因素綜合作用造成J閥回料自平衡始終無法建立,進(jìn)而使床壓無法控制,形成惡化循環(huán),使得鍋爐長期穩(wěn)定運(yùn)行難以實(shí)現(xiàn)。對此采取的措施是:降低冷渣器用風(fēng),適當(dāng)提高二次風(fēng)量比例,降低燃燒區(qū)風(fēng)速,保證爐內(nèi)燃燒顆粒分級以保證相應(yīng)粒徑顆粒沉降燃燒、碰撞、摩擦?xí)r間,從而降低循環(huán)倍率;在當(dāng)前無辦法根本解決煤質(zhì)問題的情況下,控制煤粒粒徑分級,適當(dāng)加大篩下物比例,以減少循環(huán)灰(可能導(dǎo)致飛灰熱損失加大);另外運(yùn)行中在維持床壓穩(wěn)定時(shí)適當(dāng)從J閥排灰(事故放灰口)。上述措施可根據(jù)具體情況單獨(dú)或綜合采用。循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板漏渣

28、原因分析及措施保定華源熱電有限公司#8、#9鍋爐是兩臺DG450/9.81-1型循環(huán)流化床鍋爐,一次風(fēng)由一次風(fēng)機(jī)產(chǎn)生,通過點(diǎn)火風(fēng)道進(jìn)入燃燒室底部的水冷風(fēng)室。風(fēng)室底部是后墻管拉稀形成,是水冷壁加扁鋼組成的膜式壁結(jié)構(gòu),加上兩側(cè)水冷壁就構(gòu)成了水冷風(fēng)室。水冷布風(fēng)板、耐火層把水冷風(fēng)室和燃燒室相連。布風(fēng)板由直徑82.55mm的內(nèi)螺紋管加扁鋼焊接而成,扁鋼上設(shè)置有密度很大的定向風(fēng)帽,其用途是讓一次風(fēng)均勻流化床料,同時(shí)把較大顆粒及爐雜物排向出渣口。#8、#9鍋爐剛投產(chǎn)幾個月,布風(fēng)板漏渣嚴(yán)重。正常運(yùn)行一個月左右,點(diǎn)火風(fēng)道幾乎被漏渣堵塞,一次風(fēng)不能通過點(diǎn)火風(fēng)道進(jìn)入風(fēng)室及風(fēng)帽使床料正常流化,嚴(yán)重影響鍋爐的安全運(yùn)行。

29、經(jīng)過一段時(shí)間的研究分析,找出了漏渣的原因,并制定了相應(yīng)的措施,取得了一定的效果。1.漏渣原因分析1.1隨著循環(huán)流化床鍋爐容量的增大,流化床鍋爐的爐膛容積也相應(yīng)的增大,布風(fēng)板的面積也相應(yīng)的增加了很多。當(dāng)一次風(fēng)通過布風(fēng)板使床料流化時(shí),會造成床料流化不均,風(fēng)帽出口風(fēng)速、風(fēng)壓不均。在實(shí)際流化過程中,空氣主要是以氣泡的形成在床內(nèi)上升,并有聚合和分裂,使顆粒團(tuán)湍動,氣泡到達(dá)床面時(shí)既破裂,帶出并噴濺出顆粒,由于界面以上氣速比界面處氣速低,所以這些顆粒團(tuán)又跌回。有些氣泡到不了界面既行破裂,帶出并噴濺出顆粒的壓力及速度較高,這些顆粒到達(dá)壓力速度低的風(fēng)帽出口時(shí),會克服風(fēng)帽的阻力,返回風(fēng)室,造成布風(fēng)板漏渣。#8、#

30、9鍋爐投產(chǎn)初期,從等壓風(fēng)室觀察孔都可以觀察到流星似的漏渣情況,運(yùn)行一段時(shí)間,點(diǎn)火風(fēng)道就會堆積很多的漏渣,堵塞風(fēng)道,給通風(fēng)帶來一定的困難。1.2等壓風(fēng)室布置在布風(fēng)板下面,起穩(wěn)壓和均壓的作用,使由風(fēng)管進(jìn)入風(fēng)室的氣流速度降低,將其動壓轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓。由于從點(diǎn)火風(fēng)道到等壓風(fēng)室有四根風(fēng)管,這便使得等壓風(fēng)室各處的風(fēng)壓并不相等,遠(yuǎn)離風(fēng)管處的風(fēng)壓較低,此處對應(yīng)風(fēng)帽入口的風(fēng)壓、風(fēng)速較低。當(dāng)流化風(fēng)較小壓頭較低時(shí),這些布風(fēng)板風(fēng)帽入口的風(fēng)壓、風(fēng)速會更小,床層上一般的氣泡破裂,就會使顆粒克服風(fēng)帽的阻力返回風(fēng)室,形成漏渣。當(dāng)床壓超過6.5Kpa時(shí),爐內(nèi)床料較多,而此時(shí)的流化風(fēng)不能保證良好的流化,布風(fēng)更加不均勻,漏渣會加劇,嚴(yán)

31、重時(shí)漏渣中含碳量增加,漏渣堆積在點(diǎn)火風(fēng)道產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象。1.3造成布風(fēng)板漏渣的另一個原因就是現(xiàn)在使用的定向風(fēng)帽阻力小,風(fēng)帽的作用在于對進(jìn)入流化床的空氣進(jìn)行二次分離,以產(chǎn)生足夠的壓降,均勻布風(fēng)。華源熱電有限責(zé)任公司#8、#9鍋爐使用是“7”型定向風(fēng)帽,此風(fēng)帽內(nèi)徑大長度不夠,使得布風(fēng)板的阻力較小,這樣爐渣很容易通過風(fēng)帽漏進(jìn)風(fēng)室。2解決的措施2.1布風(fēng)板漏渣是影響循環(huán)流化床鍋爐正常及長期運(yùn)行的難題之一,為了能使漏到點(diǎn)火風(fēng)道的爐渣不影響通風(fēng),經(jīng)過分析研究,在點(diǎn)火風(fēng)道上開了四個臨時(shí)放渣孔。由運(yùn)行人員定期放渣,經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,取得了一定的效果。2.2 合理配風(fēng),保證良好的流化。在任何情況下都保證足夠的流

32、化風(fēng),保證床壓在4.5Kpa左右,這樣爐內(nèi)流化良好,燃燒效率高。在低負(fù)荷情況下,除保證足夠的流化風(fēng)還保證足夠的一次風(fēng)壓頭。2.3 解決布風(fēng)板阻力小的問題。在和東方鍋爐廠一起研究決定,于2003年7月21日#9鍋爐臨修期間,在風(fēng)帽加裝內(nèi)徑為19mm的節(jié)流板,2003年11月5日#8鍋爐在風(fēng)帽上加裝內(nèi)徑為20mm的節(jié)流板。這樣增加了布風(fēng)板阻力,漏渣現(xiàn)象明顯減輕,#9鍋爐運(yùn)行104天,臨修時(shí)檢查漏渣情況,對點(diǎn)火風(fēng)道通風(fēng)沒有影響。結(jié)束語:大容量循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板漏渣問題是不可避免的,但我們可以減緩它的漏渣量,使漏渣不會影響鍋爐的安全運(yùn)行。目前解決漏渣的最好辦法是增加布風(fēng)板的阻力,阻力的增加也有一定量

33、的限制,阻力太大會影響床料的正常流化。其次就是從運(yùn)行調(diào)節(jié)上下工夫,時(shí)刻保持良好的流化,保持布風(fēng)板布風(fēng)均勻,也可以減緩漏渣,保證鍋爐的安全穩(wěn)定長期運(yùn)行。循環(huán)流化床鍋爐負(fù)荷響應(yīng)特點(diǎn):是有延遲、有慣性且有自平衡能力。循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行中的幾個主要問題分析我公司#3爐及#4爐采用哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG46513.7L.PM7型循環(huán)流化床鍋爐,一次中間再熱、超高壓自然循環(huán)鍋爐,由哈鍋按引進(jìn)AIstom公司的循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)的。分別于2003年8月和12月移交試生產(chǎn)。投運(yùn)以來鍋爐性能優(yōu)越,蒸發(fā)量可達(dá)到480t/h以上,超過設(shè)計(jì)的BMCR值,主要運(yùn)行參數(shù)均可達(dá)到設(shè)計(jì)保證值。但是,在運(yùn)行中出暴露出一

34、些CFB鍋爐特有的問題,對這些問題經(jīng)分析提出以下改進(jìn)措施。1、冷渣器排渣困難 本爐配置了兩臺流化床型風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,由于該型號冷渣器的出力可設(shè)計(jì)很大,冷卻效果好。但它對底渣的粒徑較敏感,如果粗大顆粒在底渣中所占比例大,則使冷渣器內(nèi)流化質(zhì)量惡化,灰渣很難從溢流口排出,甚至造成床層壓死、結(jié)焦,連粗渣排放口堵死。冷渣器運(yùn)行經(jīng)常采用事故排渣口進(jìn)行排渣,由于熱底渣僅僅在一室進(jìn)行風(fēng)冷卻,排渣溫度較高,經(jīng)常造成后續(xù)除渣設(shè)備故障,主要是輸渣機(jī)高溫下軸承包死,刮板磨損嚴(yán)重,內(nèi)部裝置高溫變形。引發(fā)上述現(xiàn)象的主要原因是入爐煤的粒徑不合格,入廠煤質(zhì)較差,摻雜石頭,矸石量大,細(xì)碎機(jī)破碎石頭的能力差,錘頭磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致間

35、隙大,入爐煤中粒徑大于6mm的顆粒所占比例在10%40%范圍內(nèi),嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)要求,燃用的貧煤熱爆及磨蝕等成灰特性也差,這是造成灰渣粗大的主要原因,現(xiàn)場觀察粒徑在10mm40mm的渣粒不在少數(shù),大粒石塊有時(shí)能達(dá)到70mm。解決排渣困難的主要措施:首先是控制入廠煤的質(zhì)量,盡量少摻石量,調(diào)整好破碎機(jī)的間隙,從而控制入爐煤粒徑分布。其次,控制好冷渣器三個風(fēng)室的風(fēng)量分配,使三個冷渣室都形成良好的流化狀態(tài);控制好錐形排渣閥的排渣方式和冷渣器大渣排渣閥的運(yùn)行方式是非常重要的,根據(jù)爐膛床壓盡量做到少量多次均勻排渣,避免將冷渣器一室壓死。最后,還應(yīng)適應(yīng)入廠煤質(zhì)差這樣一個現(xiàn)實(shí),對冷渣器作一些結(jié)構(gòu)的改動,比如:加大

36、粗渣排放閥的口徑,增強(qiáng)事故排渣的能力;降低冷渣器內(nèi)的隔墻高度,提高底渣翻越能力;在冷渣器向爐返氣管上安裝插板門,以便鍋爐運(yùn)行中清理冷渣器;提高輸渣設(shè)備的可靠性等。2、煤倉堵煤問題由于入爐煤水分較高、煤倉結(jié)構(gòu)不合理、煤倉內(nèi)襯不良導(dǎo)致煤倉下煤不暢,經(jīng)常堵煤、斷煤,使其有效容積大大減小,導(dǎo)致煤倉上煤時(shí)間間隙短,甚至出現(xiàn)空倉,若處理不當(dāng)容易造成煙氣反竄,使給煤機(jī)皮帶燒毀,嚴(yán)重影響鍋爐安全運(yùn)行。鍋爐原設(shè)計(jì)配有四臺原煤倉,容積165立方,鋼板制成,形狀為方錐形,內(nèi)襯厚度2mm不銹鋼板。煤倉下部收口成方筒,安裝電動插板門,連接天方地園下煤斗,煤斗再次收口成園筒接至給煤機(jī)入口。煤斗倉壁安裝4臺空氣炮來疏松積煤

37、。從運(yùn)行情況看,煤倉堵煤嚴(yán)重,空氣炮疏松不明顯,隨進(jìn)行連續(xù)疏通仍不見效,只有進(jìn)行人工敲擊,入爐煤水分高時(shí)更加嚴(yán)重。后在煤倉四周內(nèi)壁安裝疏松機(jī)疏松倉壁掛煤,效果仍不明顯。最終,我們采用煤倉內(nèi)部襯超高分子聚乙稀板,對煤倉下部煤斗進(jìn)行改造,將插板門下移至給煤機(jī)接口處,將插板門上下煤斗去掉,在鋼煤斗下安裝一天方地園煤斗,使得煤非常順流到煤倉底部,最后經(jīng)過插板門進(jìn)入煤機(jī),通過改造后,煤倉堵煤問題徹底解決。3、水冷壁磨損問題 我公司CFB鍋爐在爐膛密相區(qū)上沿處的水冷壁防磨采用軟著陸結(jié)構(gòu),變徑管加防磨護(hù)板方式。投運(yùn)后,發(fā)現(xiàn)此處冷壁管及鰭片磨損嚴(yán)重。我們認(rèn)為入爐煤的粒徑級配異常使床料偏粗,加上煤中灰份大、矸石

38、多,石塊多,為實(shí)現(xiàn)充分流化,一次風(fēng)量偏大,從而造成磨損能力強(qiáng);另一方面,此處的裝配、焊接質(zhì)量差,耐磨澆注料的施工也不符合圖紙要求。這兩者是水冷壁磨損的主要原因。前者通過運(yùn)行方式來解決,后者則必須在安裝、施工方面采取措施。詳情分析如下: 水冷壁表面不平引起的磨損 水冷壁變徑管處防磨護(hù)板安裝工藝不良,防磨護(hù)板與水冷壁管間隙大,形成一個凸臺,大量物料沖刷凸臺,是造成水冷壁和鰭片磨損的主要原因。鰭片焊波不平導(dǎo)致對鰭片磨損嚴(yán)重,磨透漏灰,進(jìn)而沖刷水冷壁。焊波不平有幾種情況,一是鍋爐廠水冷壁膜式屏在變徑管處鰭片上下對接不平,存在凸臺現(xiàn)象;二是防磨護(hù)板與鰭片焊接的焊瘤沒有打磨,存在凸瘤現(xiàn)象;三是現(xiàn)場安裝吊裝

39、孔在補(bǔ)焊鰭片時(shí)沒有打磨平滑。四是在安裝水冷壁屏?xí)r將下部鰭片隔開后,在時(shí)焊波不平有凸臺。檢查發(fā)現(xiàn)鰭片、焊縫若象屋檐式的磨損較為輕,若象凸臺式的磨損較為嚴(yán)重。 爐內(nèi)內(nèi)循環(huán)物料流道堵塞引起的磨損爐膛內(nèi)部有大量的物料在進(jìn)行內(nèi)循環(huán),從而進(jìn)行熱量交換。當(dāng)大量物料沿著水冷壁進(jìn)行不斷的內(nèi)循環(huán)時(shí),沿鰭片溝流下的物料遠(yuǎn)大于自沿水冷壁管外弧面流下的物料。鰭片好似水渠,如果“水渠” 被堵塞,“水”便從兩側(cè)溢出。同樣原理,如果鰭片內(nèi)被澆注料、焊瘤等堵塞,物料就向一側(cè)或兩側(cè)流出,從而對水冷壁管進(jìn)行沖刷。事實(shí)證明,這樣的沖刷速度是非常之快的。有以下幾種情況:澆注料施工不規(guī)范,導(dǎo)致澆注料邊緣在鰭片上,從而堵塞物料正常流動。比

40、如雙面水冷壁、穿前后墻水冷壁處,只要有澆注料的部位;均有可能在邊緣發(fā)生水冷壁磨損問題;澆注料軟著陸平臺,由于施工不良形成斜坡,軟著陸沒有起到緩沖以及消除物料反彈的作用,靠近斜坡處的冷壁管會出現(xiàn)磨損;爐內(nèi)四角水冷壁管鰭片焊接不良,沒有形成正常流道,如果四角夾上較大的床料塊,將加劇對水冷壁磨損。 4、鍋爐漏灰問題(1)密相區(qū)上沿水冷鰭片磨損嚴(yán)重,將鰭片磨透,導(dǎo)致物料外漏。(2)密封盒安裝質(zhì)量差,導(dǎo)致漏灰嚴(yán)重,密封盒上部疏形板沒有焊接,特別是在密相區(qū)剛性梁內(nèi)側(cè)部位;相鄰密封盒沒有分開,膨脹不均將密封盒拉裂;二次風(fēng)管與澆注料間隙大,物料竄到密封盒內(nèi)部其保溫澆注料掏空,密封盒燒壞變形漏灰。(3)下二次風(fēng)

41、管應(yīng)因床料粗,床壓高,下二次風(fēng)口被灰料淹沒,致使下二次風(fēng)量低,風(fēng)管變形燒損,床料漏出。 (4)給煤口播煤口處焊接不良,外部沒有密封盒導(dǎo)致漏灰。 (5)分離器、回料閥等部位因焊接不良導(dǎo)致焊縫裂紋,漏灰。 (6)烘爐過程中的排濕孔沒有焊接導(dǎo)致漏灰。 (7)爐膛測點(diǎn)在安裝時(shí)內(nèi)外側(cè)沒有焊接,導(dǎo)致測點(diǎn)漏灰。 總之,漏灰問題主要應(yīng)從安裝質(zhì)量和運(yùn)行調(diào)整方面加以解決。5、鍋爐安裝時(shí)注意幾點(diǎn)事項(xiàng)5.1爐膛內(nèi)部承壓部件焊口、吊裝孔、鰭片等焊接后必須打磨圓滑,不得存在錯臺、凸瘤 、凹坑等現(xiàn)象,防止運(yùn)行時(shí)大量物料對承壓部件的磨損。5.2爐內(nèi)耐磨耐火材料施工時(shí)特別注意耐火材料邊緣不要阻礙物料內(nèi)循環(huán),以免對相鄰承壓管子磨

42、損。5.3耐磨耐火材料施工時(shí)一定注意保證配水量,施工中制模非常重要,保證拆模后能夠與圖紙相符,膨脹縫嚴(yán)格控制好,在烘爐中排濕孔一定開好,保證徹底排濕。5.4非金屬膨脹節(jié)安裝時(shí)最重要的是控制錯位安裝尺寸,保證有足夠的膨脹量。選用產(chǎn)品廠家時(shí)要注意其參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求。膨脹節(jié)內(nèi)部填料的填充和外部環(huán)境非常重要,一定滿足其運(yùn)行要求。特別注意水冷風(fēng)室處膨脹節(jié)不要因?yàn)槁犸L(fēng)將非金屬膨脹節(jié)燒毀。5.5特別注意鍋爐承壓管道密封板的焊接,防止焊接質(zhì)量不好、膨脹不均造成密封板與母材在運(yùn)行中因外皮熱應(yīng)力而發(fā)生裂紋。5.6分離器筒體焊接施工時(shí)往往不重視,要防止發(fā)生裂紋,焊接時(shí)一定符合要求,強(qiáng)度要高?;亓祥y要加固,防止

43、運(yùn)行中發(fā)生晃動現(xiàn)象。5.7風(fēng)量測量元件和用于風(fēng)量標(biāo)定的測點(diǎn)孔的安裝位置,一定要符合有關(guān)要求,防止風(fēng)量標(biāo)定存在誤差。5.8同層爐膛床壓測點(diǎn)、溫度測點(diǎn)在安裝時(shí)標(biāo)高要一致,一定防止耐磨耐火材料施工中出現(xiàn)施工誤差。5.9爐膛排渣口處一定圓滑,該處風(fēng)帽外孔加大,錐形閥內(nèi)澆注料光滑、流暢,防止排渣困難。5.10下二次風(fēng)管一定使用高強(qiáng)耐熱鋼,防止運(yùn)行中管道燒變形。 綜上所述,大型CFB鍋爐在運(yùn)行中反映出的主要問題是:給煤不暢,斷煤現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;風(fēng)水聯(lián)合冷渣器排渣困難,甚至堵塞排渣口;水冷壁局部磨損,造成爐壁漏灰,嚴(yán)重時(shí)水冷壁爆管;密封結(jié)構(gòu)損壞,爐本體密相區(qū)附近漏灰。這些問題的出現(xiàn)既有設(shè)計(jì)、制造以及安裝原因,

44、也有運(yùn)行條件及運(yùn)行水平方面的原因。因此,必須從源頭上抓起,多方面綜合治理才能達(dá)到根本上解決。220t/h循環(huán)流化床鍋爐常見問題分析及對策沈陽熱電廠三期工程為2臺哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)制造的HG-220/9.8-L.PM18型循環(huán)流化床鍋爐。2臺鍋爐于2002年10月相繼投產(chǎn)后,經(jīng)過一年多的運(yùn)行,2臺鍋爐均出現(xiàn)一些故障問題,嚴(yán)重影響電廠的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為此,我們對流化床鍋爐設(shè)備故障進(jìn)行了認(rèn)真的研究和分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),尋找解決問題的對策,以便對CFB鍋爐出現(xiàn)的問題有清楚的了解和全面認(rèn)識,今后避免類似情況的發(fā)生,保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。床料結(jié)焦原因分析:1.一次風(fēng)過小,低于臨界流化風(fēng)量,物

45、料流化率低;2.風(fēng)帽損壞,造成布風(fēng)板布風(fēng)不均勻,部分料層不流化;3.壓火時(shí)操作不當(dāng),冷風(fēng)進(jìn)入爐內(nèi);4.爐內(nèi)耐磨耐火澆注料脫落,造成局部流化不良,過熱而結(jié)焦。具體特點(diǎn)是床壓升高、但料層厚度不真實(shí);5.點(diǎn)火初期,爐膛內(nèi)給煤量及給煤時(shí)機(jī)控制不當(dāng)。在點(diǎn)爐初期,在床溫低或煤質(zhì)較差時(shí),給煤不均,或給煤量過大,使煤難以完全燃燒,造成爐內(nèi)可燃質(zhì)大量積累,形成低溫結(jié)焦;6.給煤系統(tǒng)發(fā)生故障,原煤斗棚煤、斷煤時(shí),油槍投入不及時(shí),造成床溫過低,局部結(jié)焦。對策:1.保證良好的入爐煤質(zhì),特別是粒度、細(xì)度、熔點(diǎn)等指標(biāo),起爐前清除爐內(nèi)雜物。2.點(diǎn)火初期給煤時(shí),不得過快過猛,要遵循少量間斷的原則,觀察氧量及床溫變化,若無變化

46、,應(yīng)立即停止給煤并繼續(xù)床溫,最后過渡到正常給煤。大多數(shù)點(diǎn)火結(jié)焦多是由于無經(jīng)驗(yàn)、給煤過多,造成床溫飛升造成的,如我廠在機(jī)組投運(yùn)初期曾幾次發(fā)生上述高溫結(jié)焦現(xiàn)象。3.根據(jù)床溫上升情況,及時(shí)調(diào)整給煤量,保持流化良好,避免床溫大幅度變化??刂拼矞刈詈迷?50950之間運(yùn)行。4.控制好運(yùn)行中料層差壓來控制料層厚度。料層太薄,床溫不平衡、容易吹穿、還容易結(jié)焦;料層太厚、阻力太大、流化不好同樣結(jié)焦。5.在正常停爐或壓火過程中,應(yīng)在低負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間,充分燃燒積累的燃料,然后停止給煤,進(jìn)一步減小一次風(fēng)量,當(dāng)溫度低于800時(shí),快速切斷一次風(fēng)和引風(fēng),封爐,進(jìn)行壓火。沈陽熱電廠#5爐曾經(jīng)在壓火過程中給煤量未控制好,壓

47、火后然后起爐時(shí)因床溫低而造成低溫結(jié)焦。經(jīng)常對風(fēng)帽進(jìn)行檢查,避免磨損后通風(fēng)不均。給煤機(jī)故障給煤機(jī)運(yùn)行后先后出現(xiàn)很多問題,直接影響鍋爐的正常運(yùn)行。原因分析:機(jī)械方面1.稱重給煤機(jī)皮帶滾輪與電機(jī)對輪連接的銷軸經(jīng)常斷,皮帶自身不能調(diào)長短,更換十分不便,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)存在不合理性。2.清掃鏈在運(yùn)行中鏈軸經(jīng)常脫落、損壞。3.中、下部刮板給煤機(jī)刮板卡異物,造成鏈子斷、刮板變形,鏈子運(yùn)行一段時(shí)間變松。我廠在運(yùn)行中多次發(fā)生鏈子松、卡塞、斷鏈現(xiàn)象。4.上、下部給煤機(jī)插板門經(jīng)常開關(guān)不動,進(jìn)煤卡死。5.清掃鏈工作不好或堵煤后,皮帶滾上進(jìn)煤,皮帶跑偏。密封方面:1.下部給煤機(jī)插板不嚴(yán),一側(cè)給煤機(jī)發(fā)生故障需要檢修、另一側(cè)給煤機(jī)

48、運(yùn)行時(shí),爐膛正壓將煤粉大量從下部給煤插板吹出,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染及無法檢修。2.給煤機(jī)減速機(jī)軸承密封不好、軸承抱死導(dǎo)致溫度升高、燒壞。對策:1.定期檢查、監(jiān)督給煤機(jī)的機(jī)械運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.對減速機(jī)軸承端蓋及密封進(jìn)行改造,將單側(cè)密封改為雙側(cè)密封,并加裝吹掃風(fēng),改進(jìn)后效果很好。3.嚴(yán)格控制碎煤系統(tǒng)的雜物,避免鐵件、木塊、玻璃絲物等進(jìn)入給煤機(jī),造成鏈板彎折、卡斷。改造下部給煤機(jī)落煤管插板,使之密封良好、開關(guān)自如。風(fēng)帽磨損循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)裝置的磨損主要表現(xiàn)在風(fēng)帽的磨損上。沈陽熱電廠#5、6爐布風(fēng)板由水平膜式管屏和風(fēng)帽組成,306個不銹鋼制成的鐘式風(fēng)帽按一定規(guī)律焊在水冷管屏鰭片上。#6爐

49、在運(yùn)行中曾幾次發(fā)生風(fēng)帽磨損,其中較嚴(yán)重一次發(fā)生在2004年3月份,共更換風(fēng)帽32個。原因分析:1.物料回料口附近區(qū)域風(fēng)帽的磨損,其主要原因是由于較高顆粒濃度的循環(huán)物料以較大的平行于布風(fēng)板的速度分量沖刷風(fēng)帽。2.運(yùn)行中風(fēng)帽角度發(fā)生變化,原因是風(fēng)帽點(diǎn)焊不牢,在一次風(fēng)作用下,角度由45°變成90°。另外,由于一次風(fēng)壓過大,超出正常5kpa,使與之相鄰的4個風(fēng)帽均被吹損磨壞。3.一次風(fēng)壓過高,2004年3月我廠#6爐風(fēng)帽磨損,有相當(dāng)一部分是由于風(fēng)壓過高造成的,風(fēng)帽磨壞后向風(fēng)室漏渣,使一次風(fēng)被迫增加,造成風(fēng)帽內(nèi)套管磨損加劇。對策:1.運(yùn)行中在保證床層正常流化的情況下,盡量減小一次風(fēng)壓

50、。2.經(jīng)常檢查風(fēng)帽,當(dāng)風(fēng)帽小孔角度發(fā)生變化時(shí)及時(shí)處理、焊牢,對物料回料口附近區(qū)域風(fēng)帽的磨損要及時(shí)更換或采取表面處理措施。3.防止物料漏到水冷風(fēng)室,發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理。耐磨耐火材料失效我廠2臺爐在運(yùn)行后,相繼發(fā)生了汽冷分離器、回料閥、燃燒室密相區(qū)、床下啟動燃燒器、水冷風(fēng)室、汽冷屏等多處保溫開裂、磨損、脫落等問題。原因分析:1.建設(shè)單位施工質(zhì)量差,搗打不實(shí)、施工及監(jiān)督人員經(jīng)驗(yàn)不足,未能嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和材料廠家提供的施工要求施工是耐火材料損壞的主要原因。2.未嚴(yán)格執(zhí)行烘焙燒結(jié)工藝標(biāo)準(zhǔn),烘爐時(shí)間短,使材料中的水分未完全轉(zhuǎn)化為水蒸氣逸出,運(yùn)行后爆破。3.原安裝使用材料不能滿足實(shí)際現(xiàn)場要求,材料理化性能不合格

51、,材料耐壓強(qiáng)度、抗折強(qiáng)度、耐磨性、熱震穩(wěn)定性差。4.沖刷磨損是CFB耐火材料,嚴(yán)重磨損區(qū)為高溫分離器入口、分離器旋風(fēng)筒的入口正對面、燃燒室密相區(qū)、水冷風(fēng)室出口風(fēng)道及四周膨脹節(jié)處等。5.耐火材料隨著溫度的升降,產(chǎn)生膨脹或收縮,如果此膨脹或收縮受到約束,材料內(nèi)部就會產(chǎn)生應(yīng)力。對策:耐磨耐火材料破壞主要是溫度循環(huán)波動、熱沖擊、機(jī)械重力、及固體物料的沖擊破造成的。應(yīng)采取以下措施。1.選擇優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度耐磨耐火材料,增加耐磨性和使用壽命。2.嚴(yán)格監(jiān)督施工安裝質(zhì)量。3.按照生產(chǎn)廠家提供的燒結(jié)曲線進(jìn)行烘爐。4.停爐時(shí),對易磨損部位及時(shí)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。我廠#6爐就曾因耐磨材料脫落而爆管。爐膛水冷壁管磨

52、損爐膛下部密相區(qū)耐火耐磨層衛(wèi)燃帶與水冷壁管過渡區(qū)域管壁的磨損2004年1月,在對#5爐爐膛下部衛(wèi)燃帶與水冷壁管交界處檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)交界處防磨瓦有一部分磨損,特別是爐膛四角區(qū)域。此處水冷壁管子的規(guī)格為:交界處為60×8mm變徑到51×5mm,51×5mm敷設(shè)耐火材料(衛(wèi)燃帶)。由于當(dāng)時(shí)經(jīng)驗(yàn)不足,我廠在已磨損防磨瓦上加蓋了自制的防磨瓦76mm的管子割成),結(jié)果僅運(yùn)行一個月就發(fā)生了管壁漏泄、管子沖刷磨損嚴(yán)重,具體位置在爐膛東北角的衛(wèi)燃帶與水冷壁管交界處,后加裝防磨瓦部位兩則管子上。 原因分析: 1.防磨瓦的磨損。一是因?yàn)樵谶^渡區(qū)內(nèi)由于沿壁面下流的固體物料與爐內(nèi)向上運(yùn)行的固

53、體物料運(yùn)行方向相反,因而在局部產(chǎn)生渦流;二是沿爐膛壁面下流的固體物料在交界區(qū)域產(chǎn)生流動方向的改變,因而對水冷壁管產(chǎn)生沖刷。 2.防磨瓦后的管子磨損。新加不規(guī)則防磨瓦后,瓦面明顯凸起、超出水冷壁管子表面,直徑與水冷壁管子也不匹配,造成沿爐膛壁面下流的固體物料在交界區(qū)域產(chǎn)生流動方向的改變,因而對水冷壁管產(chǎn)生嚴(yán)重沖刷。 對策: 拆除所有新加裝的防磨瓦,換上原廠家制造的防磨瓦;對局部磨損的防磨瓦可暫不處理,待全部磨損后予以加裝;采用電弧噴涂技術(shù)。 爐膛角落區(qū)域的水冷壁磨損 我廠#5、#6爐水冷壁的磨損,主要集中在爐膛下部衛(wèi)燃帶與水冷壁管交界處的爐膛四角區(qū)域。 其原因是沿內(nèi)壁表面向下流動的固體物料濃度比

54、較高,同時(shí)流動狀態(tài)也受到破壞。另外,匯集于直角區(qū)域的顆粒比在一側(cè)水冷壁平壁上的顆粒對金屬表面碰撞造成沖擊磨損的機(jī)會大。對策:在爐膛角區(qū)域增加擴(kuò)散風(fēng)。不規(guī)則區(qū)域管壁的磨損我廠#6爐在水冷壁安裝中,安裝單位未能將焊在水冷壁鰭片上的吊點(diǎn)清除,運(yùn)行3個月后,發(fā)現(xiàn)吊點(diǎn)附近左右水冷壁發(fā)生沖刷磨損,最多減薄量達(dá)到5mm,磨損速度達(dá)2.3m/h。對策:清除原施工吊點(diǎn)、磨平,更換已磨損的水冷壁管,并將焊縫、密封條角焊縫全部打磨平整。冷渣、輸渣系統(tǒng)出現(xiàn)的問題我廠流化床鍋爐原配套冷渣系統(tǒng)為風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,經(jīng)過半年的試運(yùn),其仍然無法運(yùn)行,后將其造為GTLC10C滾筒冷渣機(jī),運(yùn)行后效果一直較好,但也存在一些問題,主要表

55、現(xiàn)在:1.進(jìn)渣裝置在熱渣作用下變形(主要是導(dǎo)渣管、進(jìn)渣管座)。2.滾筒左右串動,限位輪被頂?shù)?,冷渣器筒端磨損導(dǎo)致冷渣器泄漏。3.滾筒支撐圈與外筒壁焊接點(diǎn)存在應(yīng)力運(yùn)行后出現(xiàn)裂紋、漏水。4.冷渣器支撐輪軸承損壞。5.輸渣機(jī)拖動輪磨損、鏈輪軸承損壞。上述問題的出現(xiàn),主要是缺少運(yùn)行維護(hù)經(jīng)驗(yàn),另一個原因就是設(shè)備過于龐大所致。通過對以上各種故障問題的總結(jié)、分析,我們已經(jīng)初步掌握了一些CFB鍋爐的故障特性。我們體會到,解決CFB鍋爐的一些故障問題,必須從循環(huán)流化床鍋爐的設(shè)備本身特性出發(fā),從而形成解決新問題的良好思路。循環(huán)流化床鍋爐輸煤篩碎系統(tǒng)布置探討 我廠引進(jìn)的是芬蘭AHLSTROM(奧斯龍)公司生產(chǎn)的41

56、0-9.8/540-Pyrofow常壓、單汽包自然循環(huán)、戶外型循環(huán)流化床鍋爐,對其燃料的粒度要求為7mm以下。為保證其鍋爐效率、其粗碎機(jī)、滾軸篩和細(xì)碎機(jī)均為進(jìn)口設(shè)備,粗、細(xì)破碎機(jī)均選用了可逆轉(zhuǎn)錘擊式破碎機(jī)。我廠使用的煤篩是由芬蘭CBB公司生產(chǎn)的滾軸篩,共有18根軸,558片圓盤,分為3組驅(qū)動,軸與軸之間靠滾子鏈來傳遞動力。滾軸篩對煤的適應(yīng)性好,不易堵煤,尤其是對高水汾的褐煤,更具有優(yōu)越性,并且結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行平穩(wěn)。從我廠96年投產(chǎn)運(yùn)行一直很穩(wěn)定,沒有滾軸篩堵煤現(xiàn)象。輸煤篩碎系統(tǒng)三種布置方式的比較:第一種情況,即煤經(jīng)過粗碎機(jī)(出力大)煤篩細(xì)碎機(jī)(比粗碎機(jī)出力小一半)到原煤倉。采用這種形式是電廠的原

57、煤中煤的初始顆粒較大,80%的顆粒都大于25mm,且煤矸石的含量較多。原煤經(jīng)粗碎后其相當(dāng)一部分的顆粒合格,合格的煤粒直接就從煤篩里漏下被送到了原煤倉,大于合格粒度的煤則被送入細(xì)碎機(jī)里進(jìn)行第二次破碎。這種布置形式其優(yōu)點(diǎn)是對煤顆粒的適應(yīng)范圍較寬,原煤的顆粒只在要100mm以下均可,破碎后的煤通過篩子可以擠碎一部分原煤,剩下的大顆粒煤則進(jìn)入細(xì)碎機(jī)進(jìn)行第二次破碎,這時(shí)進(jìn)入細(xì)碎機(jī)的煤量較少,而且通過滾軸篩后煤的分布在細(xì)碎機(jī)的軸向上分布要比輸送帶均勻得多,細(xì)碎機(jī)的錘頭和破碎器板磨損小而均勻,細(xì)碎機(jī)的破碎效率高。另外整個系統(tǒng)布置電能消耗比較節(jié)省,細(xì)碎機(jī)的功率只有粗碎機(jī)的一半,煤的粒度也容易保證,但土建費(fèi)用較高。第二種情況是原煤經(jīng)過粗碎機(jī)細(xì)碎機(jī)(兩者出力一樣),中間沒有煤篩。這種情況是原煤經(jīng)過粗碎機(jī)破碎后,不管粗碎破碎的情況如何,又立即被送入細(xì)碎機(jī)進(jìn)行第二次破碎。這種布置形式土建費(fèi)用較節(jié)省,但因前后級破碎

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