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文檔簡介

1、山西太原太化集團(tuán)公司化工廠清潔生產(chǎn)實(shí)例調(diào)查1. 概況化工廠建于 1958 年,目前生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有氯堿、苯酚、氯化苯、聚氯乙烯、環(huán) 己酮、己二酸等,其中氯化苯是該廠的主要產(chǎn)品,對整個(gè)氯堿生產(chǎn),平衡氯氣, 提高效益起有重要作用,直接關(guān)系到全廠整體生產(chǎn)能力的發(fā)揮。該廠四十年給社 會提供了大量的化學(xué)原料,對國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。但由于種種原因, 主要工藝基本上是五、六十年代的水平,工藝較落后,設(shè)備也告陳舊、技術(shù)呈現(xiàn) 老化,致使單位產(chǎn)品物耗、能耗居高不下,物耗、能耗未能物盡其用,以廢物的 形式排入環(huán)境,水體中的有機(jī)物( COD、空氣中的苯類有害物質(zhì)均超過國家或地 方的排放標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致社會公眾與企業(yè)

2、矛盾十分突出,環(huán)境糾紛也有發(fā)生,環(huán)境問 題已制約了企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。為了改變企業(yè)被動(dòng)狀態(tài),有兩種模式可選擇:一是采用先進(jìn)技術(shù)對現(xiàn)有工藝進(jìn)行 全面更新?lián)Q代,但根據(jù)目前企業(yè)經(jīng)營狀況,一時(shí)難以籌措巨額投資,二是對企業(yè) 現(xiàn)有傳統(tǒng)工藝進(jìn)行剖析,找出物耗、能耗高,污染嚴(yán)重的工序,結(jié)合技術(shù)改造, 分期分批解決。后一種選擇是符合企業(yè)實(shí)際,最現(xiàn)實(shí)有效的途徑。為此,該企業(yè) 在 1993 年派員參加了國家組織的清潔生產(chǎn)培訓(xùn),并在省、市有關(guān)部門的支持下, 前后對己二酸、氯化苯兩個(gè)產(chǎn)品作為示范開展了清潔生產(chǎn)審計(jì)。通過“審計(jì)”使 領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)工藝中存在著許多降耗、節(jié)能、減少污染,降低生產(chǎn)成本的機(jī)會, 增強(qiáng)了開展清潔生產(chǎn)信心

3、,同時(shí)培養(yǎng)了“審計(jì)”師資隊(duì)伍和積累了經(jīng)驗(yàn),為企業(yè) 持續(xù)清潔生產(chǎn)打下了良好的基礎(chǔ)。2實(shí)施 清潔生產(chǎn)效果 其效果包括兩方面,即通過清潔生產(chǎn)審計(jì)產(chǎn)生的替代方案及實(shí)施替代方案取得的 經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。己二酸產(chǎn)品“審計(jì)”及效果己二酸生產(chǎn)工藝分為兩個(gè)工段,即己二酸工段和尾氣工段12個(gè)工序。己二酸工段包括氧化、結(jié)晶、壓縮、壓濾、離心和干燥六個(gè)工序;尾氣工段包括供水、供料、配酸、風(fēng)機(jī)、吸收和濃縮六個(gè)工序。其生產(chǎn)工藝見流程圖(圖1)。圖1己二酸生產(chǎn)工藝流程該企業(yè)在1994年開展了己二酸產(chǎn)品清潔生產(chǎn)審計(jì),通過“審計(jì)”提出了12項(xiàng)替代方案,其中無費(fèi)方案 8項(xiàng),低費(fèi)方案2項(xiàng),中費(fèi)和高費(fèi)方案各 1項(xiàng)。不同替代方案名稱

4、及改進(jìn)措施(見表1)。表1己二酸工藝替代方案名稱及改進(jìn)措施類型序號方案名稱及冋題改進(jìn)措施無 費(fèi) 方 案氧化釜蓋不嚴(yán)、漏料更換氧化系統(tǒng)釜蓋密封F2氧化釜反應(yīng)溫度、時(shí)間難控制在加料塔上加孔板F3壓濾工序常跑料嚴(yán)格操作,加強(qiáng)員工培訓(xùn)F4離心設(shè)備局部跑料定期維修,嚴(yán)格控制加料速度F5干燥尾氣工序易跑料嚴(yán)格控制風(fēng)量、加料量F6產(chǎn)品包裝易跑料及時(shí)更換布袋F7氧化釜加料不合理調(diào)整加料量和時(shí)間F8壓濾監(jiān)控分析儀有加強(qiáng)儀器維修和人員故障培訓(xùn)低F9氧化終點(diǎn)控制不合調(diào)整氧化反應(yīng)溫度和費(fèi)理,影響轉(zhuǎn)化率濕度方案F10濃縮尾氣冷卻器損壞,影響回收檢修和更換冷卻器提咼回收回流液效率中F11尾氣系統(tǒng)改造,吸改塑料塔為不銹鋼塔

5、費(fèi)收塔老化高F12生產(chǎn)系統(tǒng)改造改間斷為連續(xù)生產(chǎn)工費(fèi)藝,擴(kuò)大生產(chǎn)能力實(shí)施替代方案的效果1.實(shí)施無費(fèi)方案的經(jīng)濟(jì)效益(見表 2)表2實(shí)施無費(fèi)方案的經(jīng)濟(jì)效益序號經(jīng)濟(jì)效益F1通過嚴(yán)格生產(chǎn)管理,對設(shè)備維修、保養(yǎng),加強(qiáng)員工培訓(xùn),提高操作有效性,F(xiàn)2實(shí)施無費(fèi)方案取得的效果。F3原料己二醇轉(zhuǎn)化率由 92%提高到93%產(chǎn)品己二酸總收率由 83%提高到%每2. 實(shí)施低價(jià)、中費(fèi)方案生產(chǎn)工藝簡述及經(jīng)濟(jì)分析替代方案工藝簡述氧化終點(diǎn)控制(F9)硝酸氧化環(huán)己醇的轉(zhuǎn)化率偏低,工藝控制指標(biāo)不完善,在現(xiàn)有工藝條件下,通過改變工藝反應(yīng)控制指標(biāo),如:溫度、壓力、時(shí)間等來探討提高環(huán)己醇轉(zhuǎn)化率最佳參數(shù),控制低級酸產(chǎn)生。濃縮回流液回收(F1

6、0)因濃縮尾氣部分冷卻器損壞,濃縮蒸發(fā)氣體難以冷卻,影響回流液的回收。通過檢修和更新恢復(fù)使用冷卻器的效能。尾氣系統(tǒng)改造(F11)原氮氧化物(NOX尾氣吸收塔為塑料材質(zhì),易老化和泄漏,吸收率低,采取了改塑料材質(zhì)的塔為不銹鋼材質(zhì)。增加高效填料和冷卻器,提高 吸收效率。實(shí)施替代方案的經(jīng)濟(jì)性(見表3)表3 實(shí)施替代方案的經(jīng)濟(jì)性分析(萬元)方案類型序號投資收益運(yùn)行成本凈收益投資回收期(年)低費(fèi)F9低費(fèi)F10中費(fèi)F1155合計(jì)實(shí)施替代方案的環(huán)境效益(見表4)表4實(shí)施替代方案的環(huán)境分析替代方案非產(chǎn)品回收環(huán)境效益氧化終點(diǎn)控制年回收己二酸噸年減少COD排放4(F9)噸濃縮回流液回收年回收回流液1300m3硝酸年

7、減少COD排放(F10)56噸81噸硝酸尾氣回收年回收硝酸340噸年減少NOx排放(F11)240噸氯化苯產(chǎn)品“審計(jì)”及效果氯化苯生產(chǎn)工藝采用苯直接通氯氣,在氯化鐵催化下生成氯化苯的連續(xù)生產(chǎn)工藝。該裝置分為:收送料、苯干燥、氯化、水洗中和、粗餾、精餾、包裝、尾氣吸收、多氯化物工序。其生產(chǎn)工藝見流程圖2。圖2氯化苯生產(chǎn)重點(diǎn)工藝流程圖該企業(yè)在完成了己二酸生產(chǎn)工藝“審計(jì)”,基礎(chǔ)上于 1995年開展了對氯化苯生產(chǎn) 工藝的清潔生產(chǎn)審計(jì),通過“審計(jì)”提出了 12項(xiàng)替代方案。其中無費(fèi)方案 4項(xiàng), 低費(fèi)、中費(fèi)和高費(fèi)分別為 2項(xiàng)、3項(xiàng)和3項(xiàng)。不同替代方案的名稱及改進(jìn)措施(見表5)表5氯化苯生產(chǎn)工藝替代方案名稱及

8、改進(jìn)措施萬案方案名稱及冋題改進(jìn)措施類型序號無 費(fèi) 方 案Fi氯化尾氣冷卻器,冷卻效果差改并聯(lián)噴淋為串聯(lián)噴淋F2尾氣捕集器,廢水直排由直排為回收利用F3苯干燥廢水直排由直排為回收利用F4粗餾冷卻器尾氣放空由放空為回收利用低 費(fèi) 方 案F5氯化冷卻器改造改臥式冷卻器為立式冷卻器F6堿洗下水改造增1臺氯化分離罐,改一級分離為二級分離中 費(fèi) 方 案F7水洗下水改造回收水洗下水用于氯化尾氣吸收,加水制鹽酸F8多氯化物改增加多氯化物分離塔的塔高和塔板數(shù)F9工藝改造更新粗餾、精餾加熱器高費(fèi)F10尾氣搬遷(含工藝改進(jìn))調(diào)整工序局部改尾氣兩級為三級吸收F11冷卻水循環(huán)利用新增一座小時(shí)400噸水冷卻塔方Fi2生產(chǎn)

9、改造擴(kuò)大生產(chǎn)能力案該企業(yè)對提出的12項(xiàng)替代方案,按照先易后難,邊審計(jì)邊改進(jìn)的原則,結(jié)合企業(yè) 資金、技術(shù)實(shí)際,通過嚴(yán)格生產(chǎn)管理,加強(qiáng)對設(shè)備維修、維護(hù),結(jié)合技術(shù)改造, 分批分期的實(shí)施了替代方案。實(shí)施替代方案的效果,包括經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。1.實(shí)施無費(fèi)方案的效果(見表 6)表6實(shí)施無 費(fèi) 方 案 的氯化尾氣冷卻器(Fi)尾氣捕集器(F2)實(shí)施無費(fèi)方案(F1?/F0NT>F4,噸氯化苯產(chǎn)品消耗苯定額降低公斤,以年產(chǎn) 15000噸氯化苯計(jì),年節(jié)約苯噸,按噸苯2000元計(jì),年節(jié)約苯價(jià)值為萬元苯干燥工序(F3) 粗餾冷卻器(F4)2.實(shí)施替代方案工藝簡述 藝要求,后利用原冷卻器改臥式為立式,改善了冷卻

10、效果,減少了氯化尾氣中苯 排放,提高了苯的轉(zhuǎn)化率。測試結(jié)果表明,使單位產(chǎn)品氯化苯的苯和氯化苯分別 減少了公斤和公斤。按 1998 年氯化苯產(chǎn)量 15000 噸計(jì)算,年節(jié)約苯噸,節(jié)約氯化 苯噸。按噸苯價(jià)值 2000 元,噸氯化苯 2700 元計(jì),年節(jié)約價(jià)值分別為萬元和萬元, 合計(jì)為萬元。堿洗下水工序改造 氯化液經(jīng)水洗除去部分氯化氫, 剩余氯化氫需用堿中和, 并經(jīng) 分離回收苯后的廢液排入下水。由于原有裝置為一級分離,加上設(shè)備、工藝落后, 操作等原因,使氯化液和堿洗分離不完全, 致使下水含苯達(dá) 68g/L ,氯化苯達(dá) 26g/L 。 為了降低苯的消耗,減輕對環(huán)境的污染,投資了萬元,改一級分離為兩級分

11、離, 提高了分離效果, 噸氯化苯產(chǎn)品苯消耗降低了 20 公斤, 以年生產(chǎn)氯化苯 15000 噸 計(jì),約節(jié)約苯 3000噸,按噸苯 2000 元計(jì),節(jié)約價(jià)值 60萬元,扣除年運(yùn)行成本萬 元,凈收益萬元。下水每升含苯由 68克降到克, 下降了 90%以上。水洗下水工序改造 水洗中和工序 加入一定量的水,將氯化液中的氯化氫洗去后排入下水,它是氯化苯生產(chǎn)中一股 主要酸性廢水。為了利用酸性水制取鹽酸,投資了萬元,對水洗下水工序進(jìn)行了 改造,采用了閉路循環(huán)工藝,將水洗下水(含810%HC)l 打入氯化氣吸收工序,用于副產(chǎn)鹽酸的吸收液,年制取 27%的副產(chǎn)鹽酸 2500 噸左右,按噸鹽酸 200 元, 計(jì)其

12、年經(jīng)濟(jì)效益為 50 萬元左右, 扣除年運(yùn)行成本約 10 萬元,凈收益 40 萬元左右。每年減少排入水環(huán)境中含酸廢水萬噸,減少排入大氣環(huán)境中氯化氫 900 多噸,減 輕了對環(huán)境的污染。多氯化物改造及真空泵下水回收 由于原有蒸餾是真空蒸餾, 靠水環(huán)真空泵提供真 空,蒸餾塔塔板較低,使塔的生產(chǎn)工藝無法按要求操作,影響了分離效果。為了提高分離效果,投資了萬元,增加了塔的高度和塔板數(shù)。實(shí)施該方案后,1998年與1994年相比,每天苯的排放量由公斤降到公斤,年節(jié)約噸,氯化苯由每天30公斤降到公斤,年節(jié)約氯化苯噸,以噸苯和氯化苯價(jià)值2000元和2700元計(jì),年節(jié)約價(jià)值分別為萬元和萬元,合計(jì)約4萬元。其環(huán)境效

13、益表 7。表7真空泵排水污染物變化年份苯氯化苯流量Mg/LKg/dMg/LKg/dM/hr199413002000199850350減少率(%20由此看出,實(shí)施該項(xiàng)替代方案,重要是環(huán)境效益,而經(jīng)濟(jì)效益不太明顯。尾氣搬遷(含工藝改進(jìn))尾氣系統(tǒng)指氯化反應(yīng)的氣相經(jīng)冷卻,噴淋吸收后的部分,直到產(chǎn)生合格的副產(chǎn)鹽酸。由于氣相主要成分是氯化氫,屬強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),原該 工序與氯化苯生產(chǎn)系統(tǒng)在同一廠房內(nèi),它不僅對員工操作崗位帶來影響,而且對 設(shè)備產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕。為了使尾氣與氯化苯分開,1997年投資了萬元,對尾氣工序進(jìn)行了搬遷,異地改造,將尾氣系統(tǒng)搬到合成鹽酸廠房,同時(shí)改進(jìn)了工藝,改兩 級吸收為三級吸收。實(shí)施替代方

14、案后不僅節(jié)約了原料,而且污染物大幅度下降, 見表8。表8副產(chǎn)鹽酸尾氣污染物變化項(xiàng)目1994 年1998 年增減(土)%環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)流量(NmVhr)3060+ 100氯化氫3Mg/Nm32000140150Kg/hr氯氣3Mg/Nm150005085Kg/hr苯3Mg/Nm17000004500017Kg/hr氯化苯3Mg/Nm12000075085Kg/hr由表看出,1998年與1994年相比氯化氫、氯氣、苯、氯化苯四項(xiàng)有害物,均減少90%以上,除苯和氯化苯外(尚無國家標(biāo)準(zhǔn)),均符合國家現(xiàn)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。以年運(yùn)行330天計(jì),年減少苯排放為噸,年減少氯化苯排放量噸,按噸苯和氯化苯價(jià)值分別為2000元

15、和2700元計(jì),年節(jié)約價(jià)值萬元和萬元,合計(jì)萬元。冷卻水循環(huán)利用為了節(jié)約用水,降低生產(chǎn)成本,投資了萬元。新建了一座小時(shí)400 立方米冷卻水系統(tǒng),循環(huán)水用于各種換熱器及其它工藝上,以減少新鮮水用量,使新鮮水用量由1994年的噸產(chǎn)品噸下降到 1998年的噸,噸產(chǎn)品節(jié)約新鮮水噸,按年生產(chǎn)氯化苯產(chǎn)品15000噸計(jì),年節(jié)約新鮮水噸,按噸新鮮水元計(jì),年節(jié)約水價(jià)值為萬元,扣除年運(yùn)行成本萬元,年凈效益為元。工藝改造 為了擴(kuò)大生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本需對生產(chǎn)工藝關(guān)鍵設(shè)備即更新粗餾,精餾加熱器。為此,1997年投資萬元,進(jìn)行了工藝改造。實(shí)施該替代方案后,不 僅提高了生產(chǎn)能力,而且噸氯化苯生產(chǎn)成本由3380元降到333

16、0元,噸產(chǎn)品節(jié)約蒸汽200公斤,其污染物排放維持在原水平上,按噸氯化苯2700元和噸蒸汽按47元計(jì),年節(jié)約生產(chǎn)成本為 75萬元,年節(jié)約蒸汽價(jià)值 14萬元,合計(jì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值 89萬 丿元。生產(chǎn)改造 為了進(jìn)一步提高產(chǎn)量,在前期工藝改造基礎(chǔ)上,1998年投資334萬元,通過增加設(shè)備,提高設(shè)備利用率來提高產(chǎn)量,該方案實(shí)施后,在不增加污染物排 放量的情況下,氯化苯產(chǎn)量由原來不足10000噸增加到目前的15000噸。3. 實(shí)施替代方案的效果氯化苯生產(chǎn)工藝,通過實(shí)施清潔生產(chǎn)審計(jì)提出的替代方案(F5?/FONT>F1)取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,見表9?/FONT>10。表9 實(shí)施不同替代方案經(jīng)濟(jì)

17、性分析(萬元)方案類型及名稱投資收益運(yùn)行成本凈收益投資償還期(年)低 費(fèi) 方 案氯化冷卻器改造(F5)堿洗下水改造(F6)60中 費(fèi) 方 案水洗下水改造(F7)多氯化物改造(F8)工藝改造(F9)高 費(fèi) 方 案尾氣搬遷(F10)冷卻水循環(huán)(Fii)合計(jì)由表看出:實(shí)施7項(xiàng)替代方案的項(xiàng)目工程投資為萬元,年凈收益為萬元,投資回 收期不到一年。表10實(shí)施替代方案的環(huán)境效益廢物類型有害物質(zhì)名稱排放量(噸)廢水排放量其中:349000氯化氫900苯氯化苯尾氣排放其中:氯化氫氯氣苯氯化苯由此可見,實(shí)施替代方案后年減少廢水萬噸,廢水和尾氣中氯化氫噸,噸,氯化 噸,氯氣噸。4. 實(shí)施清潔生產(chǎn)成功經(jīng)驗(yàn) 太原太化集

18、團(tuán)公司化工廠自參加國家首批清潔生產(chǎn)培訓(xùn)以來,進(jìn)行了不間斷地清 潔生產(chǎn),各級領(lǐng)導(dǎo)清潔生產(chǎn)意識不斷得到增強(qiáng),克服了資金和技術(shù)方面的困難, 分批分期實(shí)施了己二酸和氯化苯生產(chǎn)工藝審計(jì)提出的替代方案,取得了明顯的經(jīng) 濟(jì)效益和環(huán)境效益,積累了進(jìn)行清潔生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn),增強(qiáng)了持續(xù)深入開展清潔生產(chǎn) 的信心,其成功經(jīng)驗(yàn)表現(xiàn)在:1. 培育了清潔生產(chǎn)意識 該企業(yè) 1994 年 7 月首次開展對己二酸生產(chǎn)工藝清潔生產(chǎn) 審計(jì),年底完成了“審計(jì)”報(bào)告,通過“審計(jì)”及實(shí)施無費(fèi)、低費(fèi)方案取得的效 果,使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識到:生產(chǎn)工藝中存在很多“降耗,節(jié)能,減污”的機(jī)會,實(shí) 施清潔生產(chǎn)對降低消耗,增加收益,減輕污染有著重要的意義,樹立了開

19、展清潔 生產(chǎn)的信心,在完成己二酸產(chǎn)品“審計(jì)”后, 1995 年初相繼對氯化苯生產(chǎn)工藝進(jìn) 行了“審計(jì)”,當(dāng)年提出了“審計(jì)”報(bào)告,目前已起步對燒堿,乙烯兩個(gè)產(chǎn)品進(jìn) 行清潔生產(chǎn)審計(jì),做到“審計(jì)”工作不間斷的進(jìn)行。2. 克服了資金技術(shù)障礙 就全國企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)情況來看,資金和技術(shù)尤其資 金短缺,是影響實(shí)施清潔生產(chǎn)普遍存在的關(guān)鍵障礙,該企業(yè)不消極地等待外部條 件,而著眼自身努力,尋求多種途徑克服資金和技術(shù)的困難:按照先易后難的原則,優(yōu)先實(shí)施無費(fèi)、低費(fèi)或中費(fèi)方案獲取的收益,來彌補(bǔ)實(shí)施 高費(fèi)方案的資金短缺;依靠企業(yè)技術(shù)人員和員工的努力,完成替代方案中設(shè)備改進(jìn)或制造及安裝任務(wù), 節(jié)省工程投資; 把清潔生產(chǎn)替代方案,納入到企業(yè)設(shè)備檢修或生產(chǎn)工藝技術(shù)改造中一并解決; 帶著實(shí)施清潔生產(chǎn)中的技術(shù)難點(diǎn),到同行業(yè)中調(diào)查和收集先進(jìn)技術(shù)、信息,克服 實(shí)施清潔生產(chǎn)中的技術(shù)障礙。截止 1998 年,分期分批完成了己二酸和氯化苯兩個(gè)產(chǎn)品清潔生產(chǎn)審計(jì)提出的24項(xiàng)替代方案。3. 鞏固清潔生產(chǎn)成果為了鞏固清潔生產(chǎn)成果,該企業(yè)針對清潔生產(chǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)管理中存在的缺陷, 調(diào)整了環(huán)保機(jī)構(gòu),完善健全了環(huán)保、生產(chǎn)管理制度。調(diào)整環(huán)保機(jī)構(gòu) 在傳統(tǒng)的尾端治理污染的模式下, 該企業(yè)設(shè)了獨(dú)立環(huán)保處, 主要負(fù) 責(zé)企

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