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文檔簡介

1、小方坯連鑄機高效化探討曾興富摘要:介紹了三明煉鋼廠對1號小方坯連鑄機進(jìn)行高效化改造的情況,并對該廠今后另外3臺連鑄機高效化改造提出了一些建議。關(guān)鍵詞:小方坯連鑄機高效化改造探討Discussion on High-Efficiency Reform for Billet Continuous Caster Zeng Xingfu(Sanming Iron and Steel Co.)Abstract:This paper introduces the high-efficiency reform for 1# billet continuous caster by steelmaking pl

2、ant of Sanming iron and steel Co.It also putsforward some suggestious for high-efficiency reform at other 3billet continuous casters in the future.Keywords:billet continuous casterhigh-effciencyproduction study1前言1.1主要裝備狀況三明鋼鐵廠煉鋼廠裝備有3座15 t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐、4臺三流小方坯連鑄機,1998年產(chǎn)量為107萬t,以全連鑄方式組織生產(chǎn)。1.2連鑄機和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力匹配情況1

3、998年轉(zhuǎn)爐連鑄指標(biāo)見表1。根據(jù)三鋼“十五”規(guī)劃轉(zhuǎn)爐擴容要求連鑄機生產(chǎn)能力和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力匹配情況見表2。表11998年712月轉(zhuǎn)爐連鑄指標(biāo)指標(biāo)機號單座轉(zhuǎn)爐1號機2號機3號機4號機4臺機最高小時產(chǎn)量/t57.045.649.348.549.4192.8平均澆注(冶煉)周期/min26.0032.2629.9530.4429.8830.02合格率/%99.7199.9699.9499.5999.9799.92作業(yè)率/%75.3865.2462.8264.8266.0565.00平均拉速(按150mm150mm斷面算)/m.min-11.471.631.641.661.61連澆爐數(shù)/爐.組-111.

4、0612.6613.9413.7513.07從表1和表2可以看出1號、2號、3號、4號機現(xiàn)拉速均達(dá)不到轉(zhuǎn)爐擴容后的要求,尤以1號機狀況最為嚴(yán)重。事實 上1號機是國內(nèi)較早引進(jìn)的“七廠九臺”德馬克小方坯鑄機之一,服役超過16年,拉速慢,工效低,鑄坯質(zhì)量問題突出,1998年上半年軋鋼退貨兩批100多t,不能適應(yīng)三鋼目前的發(fā)展形勢,經(jīng)總廠論證決定1999年6月份1號連鑄機在保持流間距不變和土建基礎(chǔ)標(biāo)高不變的情況下率先實施高效化改造,此次改造主要由上海重礦負(fù)責(zé)設(shè)計,委托制作,歷時30 d。 表2轉(zhuǎn)爐擴容要求匹配的連鑄機拉速項目參數(shù)轉(zhuǎn)爐單爐出鋼量/t30轉(zhuǎn)爐供鋼水周期/min26135mm135mm斷機要

5、達(dá)平均拉速/m.min-12.75150mm150mm斷面要達(dá)平均拉速/m.min-12.25160mm200mm斷面要達(dá)平均拉速/m.min-11.54擴容后3座轉(zhuǎn)爐最高小時產(chǎn)量/t.h-1200(按年產(chǎn)量150萬t計算)4臺機按2.25m/min拉速澆150mm150mm斷機小時產(chǎn)量/t.h-127721號機主要改造內(nèi)容2.1結(jié)晶器、振動裝置、拉矯機、引錠及存放裝置、切割機的改造(1)結(jié)晶器銅管從700 mm增至812 mm,采用窄縫整體不銹鋼水套,水縫為3.5 mm,水流速從6 m/s增至12 m/s以上。(2)振動臺由原來的短臂四連桿振動臺改為全彈簧鋼板振動臺,振動電機從箱體內(nèi)移到二冷

6、室外新制作的平臺上,振幅由原來的12 mm改為8 mm。(3)拉矯機由原來的單點矯直五輥拉矯機改為STEL-TEK漸進(jìn)矯直拉矯機并在切割機前設(shè)置一臺重拉坯裝置。(4)引錠桿由原來的節(jié)鏈?zhǔn)饺嵝砸V桿改為STEL-TEK型剛性引錠桿,引錠桿存放方式改為高架存放方式,原二冷伸縮導(dǎo)向架氣缸氣源及引錠存放裝置橫移氣缸氣源,用于火切機同步夾臂氣缸和新建引錠存放裝置的懸掛氣缸上。(5)切割機由原來的300 t擺式飛剪改為STEL-TEK快速窄縫切割機,土建基礎(chǔ)重建,為適應(yīng)高拉速需要避開帶液芯切割,鑄機基準(zhǔn)線到切割機起始切割點距離從11 250 mm增至15 330 mm。(6)各潤滑點由原來的用干油泵逐點加

7、油方式改為各受油點集中在一塊板上進(jìn)行集中加油潤滑。2.2二冷導(dǎo)向架和冷卻裝置的改造(1)將原來的固定導(dǎo)向架改為3個托輥和3個導(dǎo)向壓輥并帶有導(dǎo)向側(cè)板,簡化導(dǎo)向架結(jié)構(gòu),新建土建基礎(chǔ)底座。(2)二冷區(qū)由零段、段、段構(gòu)成,零段為整體結(jié)構(gòu)固定在振動臺下部,段、段分別由四根不銹鋼方管組成,噴嘴從原來的每流71個增至103個(原設(shè)計108個,段在現(xiàn)場安裝時改為上部增加3個,下部堵8個)。2.3二冷水改為自動配水二冷水進(jìn)水管在P3平臺下用水點增設(shè)一個揚程為58 m的增壓泵,水壓由泵前0.8 MPa增至泵后的1.4 MPa,在、流二冷進(jìn)水管設(shè)“開”“關(guān)”兩功能的電動調(diào)節(jié)閥,各流零段、段、段設(shè)電動調(diào)節(jié)閥(可以根據(jù)

8、拉速變化開啟閥門的大小,進(jìn)行自動配水)。2.4電氣自動化系統(tǒng)改造(1)振動、拉矯供電裝置采用數(shù)字變頻調(diào)速,由PLC控制。(2)方坯生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)可在P1操作臺上的一個17英寸高清晰度監(jiān)視器顯示。(3)拉矯脈沖計數(shù)器控制火切機夾坯、切頭或定尺切割,另一方式為采用接觸式碰球自動定尺,精確可靠。3高效化改造的效果1號機自改造后到順利通過高拉速考核可分為以下幾個階段:(1)采用15.5水口低拉速以便操作工對設(shè)備與新操作工藝的熟悉階段,時間為7月6日7月17日。(2)采用18 mm水口提速下的摸索階段,時間為7月26日7月29日,這一階段暴露出拉坯阻力大,振動不平穩(wěn)拉斷事故多。(3)9月25日1號

9、機振動臺偏心軸套偏心距由4.9 mm增加到6.1 mm,即振幅由8 mm提高到10 mm,各流振動臺振動杠桿加上彈簧牽制有利于振動平穩(wěn)。(4)9月26日9月29日和10月9日10月12日采用保護澆注進(jìn)行18 mm水口提速考核 由于操作人員對保護澆注操作技能不熟練,心理壓力沒有達(dá)到連澆100爐的目標(biāo)。(5)10月下旬、流二段頭導(dǎo)向側(cè)板加寬,解決漏鋼卡坯拉不動的毛病,減少處理時間,提高作業(yè)率,并首次具備了漏鋼后重上引錠進(jìn)行二次開澆能力。(6)11月3日11月5日采用敝開澆注,、流采用多錐度銅管,流采用單錐度銅管,澆注鋼種HRB335、斷面150 mm150 mm順利通過考核,情況如表3、表4:表3

10、流與整臺機澆注情況項目指標(biāo)澆注時間/min拉坯長度/m溢漏次數(shù)/次平均拉速/m.min-1連澆爐數(shù)/爐流2544646812.564119流2747674402.46123流2741666902.43123整臺機80331988112.47123表4澆鑄目標(biāo)值與實際值的對比項目平均拉速/m.min-1連澆爐數(shù)/爐溢漏率/%最高拉速/m.min-1目標(biāo)2.501000.53.00實際2.471230.273.60(2.94m/min拉坯92min)(7)1999年8月份1號、2號、3號、4號機采用16 mm水口生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)對比。 表51號4號機16mm水口的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)對比機號產(chǎn)量/t合格率/%

11、作業(yè)率/%溢漏率/%1號26652.68799.9471.920.162號25639.59899.9664.630.623號32907.23399.9786.700.794號20938.17199.8955.730.50從表5可知1號機溢漏率確實低于其它機。連鑄坯取樣做低倍組織觀察質(zhì)量良好符合YB2011-83標(biāo)準(zhǔn)。因此我們認(rèn)為1號機高效化改造達(dá)到預(yù)期具備高拉速、高連澆率、高質(zhì)量鑄坯無缺陷率、低溢漏率能力的效果。 4幾點建議三明鋼鐵廠作為一個區(qū)域性地方企業(yè),面向全省并向四周鄰近地區(qū)輻射,“十五”規(guī)劃轉(zhuǎn)爐擴容至30 t,鋼產(chǎn)量要達(dá)150 萬t/a。3座轉(zhuǎn)爐最高小時產(chǎn)量為200 t。4臺連鑄機平均

12、拉速150 mm150 mm斷面按2.5 m/min,最高小時產(chǎn)量為304 t,4臺全改為高效連鑄機時連鑄生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力。因此,果技改資金緊張可以考慮先改3臺,1臺不改,以這種匹配方式連鑄小時生產(chǎn)能力為283 t,根據(jù)1號機改造的經(jīng)驗,主要有以下幾點體會:(1)可以對2號、3號機進(jìn)行高效化改造,4號機消耗備件,部分設(shè)備可以委賣給其它單位。(2)強化一冷,可以采用窄縫水套,寬度為3.5 mm,水流速達(dá)15 m/s每流水量達(dá)140 t/h,使用多錐度銅管,鑄坯表面與角部冷卻更均勻。(3)優(yōu)化二冷,2號、3號機現(xiàn)二冷水每流不足40 t/h,根據(jù)1號機高效連澆123爐二冷水零段、段、段總

13、循環(huán)水量分別為2 532.96 t,3 745.94 t和1 243.94 t的經(jīng)驗,2號、3號機二冷水各段比例可為2639 13,每流達(dá)78 t/h,二冷比給水量為2.55 L/kg,可達(dá)更佳的霧化效果。(4)不必刻意追求高頻低幅,9月中旬前1號機振幅8 mm,V=2 m/min時,f=168 c/min,V=2.5 m/min時,f=211 c/min,V=3 m/min時,f=253 c/min澆注時,拉斷事故多,占斷流事故的39 %。后改為10 mm振幅,V=2 m/min時,f=130 c/min,V=2.5 m/min時,f=163 c/min,V=3 m/min時,f=195 c

14、/min拉斷事故大大減少。(5)STELTEK拉矯機采用鏈?zhǔn)絺鲃?。運行一段時間后拉坯時有需動現(xiàn)象,建議采用三環(huán)減速機。(6)火焰切割機以氫氧氣作為燃?xì)?,?jīng)過煉鋼廠自己攻關(guān),切割成功率逐月提高,滿足生產(chǎn)需要不成問題。表61號機火切機切割情況表月份切不斷根數(shù)/根拉坯根數(shù)/根切成率/%7月301245787.658月11101120490.099月9062131795.7510月3842259198.30盡管我廠對剪機有十分成熟的使用與維護經(jīng)驗,但以氫氧源火切機無污染,噸坯成本比剪機降低1.16元,3臺機可節(jié)約100 萬元/a。建議用氫氧源火切機代替剪機。(7)改造后的鑄機135 mm135 mm斷

15、面平均拉速應(yīng)在3 m/min以上,160 mm200 mm斷面平均拉速應(yīng)在1.8 m/min以上。(8)目前改造的1號機二冷豎管固定方式復(fù)雜,在拉速快,尤其是拉速進(jìn)一步提高的情況下,漏鋼事故在所難免,甚至?xí)粫r發(fā)生,因此采用結(jié)構(gòu)簡單,在線更換方便的固定方式,可以有效減少濺鋼處理時間提高作業(yè)率。(9)1號機STEL-TEK剛性引錠桿易向外弧變形,建議每旬定期較正一次。(10)從幾次1號機提速情況看,高效連鑄決不是單純的連鑄機問題主要還涉及以下幾個問題:結(jié)晶器液面的穩(wěn)定:高拉速時,中間包注流粗大,中包夾雜易被卷入結(jié)晶中,因此應(yīng)采用高液面澆注,減少鑄坯夾雜;另一方面因拉速高,結(jié)晶器鋼液波動加劇,對P

16、9工控制中包液位穩(wěn)定要求更高和對P3操作工調(diào)拉速水平要求更高以保證結(jié)晶器鋼液面的穩(wěn)定性,同時要求中包定徑水口質(zhì)量要保證,幾次提速考核因水口質(zhì)量不穩(wěn)定突然擴徑被迫提前對接次數(shù)在3次以上直接影響生產(chǎn)。鋼水的溫度:要求鋼水溫度波動不大,低合金鋼轉(zhuǎn)爐出鋼溫度在1 660 1 670 占90 %以上,吹A(chǔ)r(有時加切頭)調(diào)溫后的小平臺溫度在1 600 1 620 占90 %。中間包澆注溫度在1 510 1 525 占90 %,實踐表明采用低過熱度澆注有利于減少漏鋼。結(jié)晶器潤滑方式:由于高拉速要求保護渣粘度低、熔點低、熔化速度快,因此高效連鑄保護渣品種的選擇有待進(jìn)一步探索,目前采用菜仔油潤滑方式雖然導(dǎo)熱性

17、較差,產(chǎn)生的氧化鐵皮較厚但仍可滿足要求。生產(chǎn)調(diào)度方式:轉(zhuǎn)爐擴容后最高單爐小時產(chǎn)量為67 t鋼,連鑄機高效改造后單機小時產(chǎn)量為76 t鋼坯,如果技改資金充足,再上一座轉(zhuǎn)爐,4臺機全改為高效連鑄機,以這種匹配方式組織生產(chǎn)較為有利可以避免鋼水調(diào)度的緊張局面。(目前3座轉(zhuǎn)爐月作業(yè)率已達(dá)88%以上,4臺連鑄機月作業(yè)率可達(dá)85 %以上,因此4爐對4機是最佳方式)為保證高效連鑄生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,轉(zhuǎn)爐與連鑄應(yīng)以準(zhǔn)確冶煉周期工作保證供連鑄鋼水的正點率。人員的素質(zhì):高效連鑄機是集機械、電氣、儀表、自動化控制等技術(shù)于一體的設(shè)備。目前我煉鋼廠在一些設(shè)備故障上只有個別技術(shù)人員會處理,因此必須抓緊技術(shù)培訓(xùn),否則不能保證高強度生產(chǎn)需要,同時由于拉速快,事故發(fā)生更突然要求操作工必須具備更快的事故反應(yīng)能力,及時確切判斷角裂、渣漏、拉斷等各種生產(chǎn)事故的跡象和采取補救措施,減

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