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文檔簡介

1、萊鋼高爐操作經驗交流張吉剛個人簡介 張吉剛,97年畢業(yè)于昆明理工大學,06年取得北京科技大學工程碩士學位,09年獲取高級工程師資格,06年參加第三屆“萊鋼杯”職業(yè)技能大賽,先后在萊鋼750m3高爐、2# 1880m3高爐工作,目前在萊鋼型鋼煉鐵廠2# 1880 m3高爐任副主任,分管生產、工藝技術、安全等工作。高爐簡介 萊鋼2號1880m3高爐于2005年2月28日13:58順利投產。高爐爐型為矮胖型,高徑比Hu/D=2.34,設28個風口,2個鐵口,高爐采用了串罐無料鐘爐頂,主皮帶上料,炭磚陶瓷杯爐底爐缸結構,全干法布袋除塵,爐體全冷卻,薄壁爐襯,銅冷卻壁,軟水密閉循環(huán)冷卻,圖拉法?;に?/p>

2、,卡魯金頂燃式熱風爐,爐內料面監(jiān)測裝置等裝備,如今已經運行7.5年,進入爐役后期。 開爐初期,由于外部條件的波動,對噴吹粒煤和布料制度等認識不夠,高爐無法進行高效生產,加之原燃料質量波動較大,操作技術不成熟、設備故障率高等造成高爐頻繁減風、休風處理,給高爐生產帶來嚴重影響,制約了高爐正常生產、高產的能力,嚴重影響了高爐的穩(wěn)定順行,燃料比等消耗較高,高爐生產處于亞穩(wěn)定狀態(tài)。前期影響高爐高效生產的因素可以歸結為四個方面:1、原燃料條件的波動2、高爐操作技術的不成熟3、操作參數的粗放型管理4、爐前管理制度的不完善原燃料條件 煉鐵界有人用“七分原料,三分操作”或“四分原料,三分設備,三分操作”來說明精

3、料對高爐生產的決定性影響,可見原燃料條件對高爐生產的重要性。萊鋼高爐原燃料特點:1、低品位、高渣比; 2、0607年間燒結礦Al2O3和TiO2含量偏高,波動大; 3、焦炭的冷熱強度指標波動大,焦化檢修頻繁,干熄焦和水熄焦倒換頻繁。表1 2011年1-8月份燒結礦主要指標改善原燃料的管理,提高精料水平 1、對燒結的原料實行料堆管理 2、加強槽下篩分管理 3、特殊原料條件的操作應對4、配吃生礦,實現雜礦、焦丁平鋪 5、配加焦丁,自產自消操作制度的逐步改善 1 、布料制度 為了達到高產、穩(wěn)產,隨著噴煤量的增加,逐漸對料制進行演變,以適應煤氣流的變化。進入2007年以來,對料制進行了進一步調整優(yōu)化,

4、優(yōu)化后料制的特點為中心氣流強勁,煤氣利用也很好,頂溫帶窄,探尺工作好,十字測溫中心溫度達到500600,高爐產量等各項指標逐步提升。在以后提煤比至130kg/t過程中,此料制作為基礎,進行微調一直到提煤比至160170kg/t的過程中,也取得了很好的效果。 2 、下部調劑 對送風面積的合理性進行了進一步優(yōu)化。逐步縮小進風面積,爐缸的活躍性得到明顯改善。進入2012年,根據限產和爐役后期的需要,送風面積進一步縮小,取得了較好的指標。適宜造渣制度 采用銅冷卻壁等薄爐襯結構的高爐,依靠在冷卻壁熱面上形成渣皮,來隔熱和保護冷卻壁。爐渣成分選擇不合理,且經常波動,熱制度不穩(wěn)定,則生產中經常出現渣皮脫落,

5、造成高爐中下部爐墻熱負荷頻繁波動,給爐襯帶來強烈的熱震損害,渣皮突然大面積脫落,還給爐缸帶來熱量透支,爐溫急劇下降,不但生鐵質量不合格,處理不及時還會造成爐子失常。 操作參數的規(guī)范 三大溫度規(guī)范:1、火焰溫度使用的規(guī)范2、鐵水溫度的規(guī)范3、十字測溫中心和邊緣溫度的規(guī)范粒煤燃燒率 粒煤燃燒率,燃燒不充分,將會惡化料柱的透氣透液性,還會增加爐渣的黏度。隨著煤比和產量的提高,必然使高爐渣量增大,而爐缸死料柱焦碳層中的爐渣的積聚量增大,會影響高爐下部的煤氣流分布和風口氣流向中心區(qū)的穿透。另外,噴煤量增大后,由于未燃煤粉的絕對量必然增加,有可能導致爐渣流動性變差,尤其是噴粒煤。所以,在操作上應重視現在風

6、溫和氧量的使用,提高粒煤燃燒率。保證良好的爐缸工作狀況 良好的爐缸工作狀況是實現高產、穩(wěn)產的重要保證,除了調整合理的煤氣流分布,保證爐缸活躍以外,還應控制兩個指標:一是保證充沛的鐵水溫度。通過上下部綜合調劑,降低軟融帶的位置,降低直接還原度,確保爐缸熱量充足,鐵水溫度控制在1500左右。再就是通過下部調劑,吹透中心,活躍爐缸。 高爐活躍爐缸十分重要,也就是說,高爐中心死料堆的透氣性和透液性對高爐爐缸侵蝕的發(fā)展至關重要。死料堆透氣性和透液性差,鐵水積聚在爐缸邊緣,在出鐵時容易形成環(huán)流,將導致出鐵口下面約1m處,爐缸內襯局部呈象腳侵蝕。完善爐前鐵口操作1、維護鐵口泥套完整,避免燒鐵口、撞炮、悶炮對

7、鐵口泥套泥套和通道造成破壞。2、保證鐵口深度,避免跑泥。3、改進炮泥質量,避免難鉆、滲鐵、硬殼厚等現象。4、考核鐵間隔時間和開口時間。5、見渣時間,從上一爐堵口到下一爐見渣時間控制在60分鐘內。6、鐵口難開或見渣時間太長,可考慮重疊出鐵。7、控制出渣、出鐵時間穩(wěn)定,保證合適的鐵次。工長操作管理 高爐值班室是整個高爐的核心崗位,工長起的作用非常關鍵,工長的核心職責是平衡好爐溫、堿度,確保爐況順行。爐溫的平衡 1、直接目測法 2、經驗法 3、預測法工長操作管理 工長日常調劑原則:抓好爐溫調劑和堿度調劑。做到涼中防熱,熱中防涼。 1、綜合負荷:根據當時爐料結構、料速、噴吹量,計算每小時的綜合負荷。正

8、常情況下,綜合負荷是穩(wěn)定的,連續(xù)兩個小時超過0.05,預示爐溫向涼趨勢,將根據綜合負荷及時調整煤量。 2、當前實際煤比:綜合負荷穩(wěn)定,煤比也相對應。計算方法為,根據某一時間段實際產量與實際噴吹量的關系,計算實際煤比,如煤比低,爐溫向涼;煤比高,爐溫向熱。提爐溫時應考慮提爐溫幅度所需增加的煤比;提爐溫時,往往伴隨著實際出鐵量比理論出鐵量多。因此,這兩方面原因,實際上提爐溫所需噴煤量比正常時要高20-30Kg/tFe煤比。 3、料速:料速要求穩(wěn)定,連續(xù)料速快,預示著爐溫向涼,料速應與綜合負荷相結合起來。 4、慢風:短時間慢風有提爐溫效果,長時間慢風,煤氣利用變差,爐溫向涼,應考慮退負荷或加凈焦,風

9、量為全風的7080%時,可增加噴吹量。 5、實際鐵量比理論出鐵量連續(xù)幾爐多時,根據當時爐溫水平,應果斷采取大幅度提爐溫措施,同時檢查稱量是否準確,風口是否漏水,、角是否正常。 6、煤比與富氧的關系:原燃料差時,富氧量控制在正常值是下限,原料條件好時、煤比高時,根據火焰溫度平衡富氧量,可使用上限值。 7、勤觀察焦炭料流長度和下料閘開度,及時掌握焦炭水分的波動,作出調整。 8、做好勤計算工作:要有勤計算意識,養(yǎng)成勤計算習慣,通過計算能夠杜絕出現一些不正確或滯后的調劑行為。 9、日常操作參數調劑:正常時各操作參數在一定范圍內波動,超過平衡范圍,要加強分析研究,及時調整,避免調劑滯后,引起爐況波動。主

10、要有風壓、風量、透氣性指數、風溫、噴吹量、混合煤氣成份在線分析。工長要時刻關注各操作參數是否在正常范圍,出現不正常的參數,及時分析原因,及時處理,避免失誤。 做好信息溝通和傳遞 1、車間及工長要及時掌握外部原燃料條件變化,生產環(huán)節(jié)變化,根據爐況情況,采取相應措施,及時進行調整。如落地料、燒結礦成分變化和焦炭變化,對焦炭負荷、配料堿度進行調整。 2、加強交接班制度,做到三班統一操作。要切實做好分析好上班,操作好本班,照顧好下班,車間組織好交接班會議,對上班爐況操作進行系統分析,找出優(yōu)點,指出不足,指導下一班操作,并對工長的操作做出評價,記在交接本上,促進和提高工長分析問題、解決問題的能力。 3、

11、每周召開工長專業(yè)例會,對爐況進行分析評價,制定出操作制度。2#爐采用的技術1、無計劃長期休風快速恢復技術2、全干法除塵高爐停爐降料面技術3、提高粒煤噴吹比技術4、高效穩(wěn)定生產技術5、煤氣在線分析對生產的指導作用6、干熄焦和水熄焦的轉換7、大礦批技術(正常礦批為日產量的1%左右)8、低冶強冶煉技術9、高渣比冶煉技術效果表2 2號1880m3高爐0607年的各項指標表3 2011年2#1880高爐主要的經濟技術指標表4 2012年2#1880高爐主要的經濟技術指標對標臺表5 2012年一季度萊鋼型鋼煉鐵廠2#高爐與國內同類型高爐指標對標(44座)表6 2012年一季度萊鋼型鋼煉鐵廠2#高爐與國內同

12、類型高爐指標對標需探討的幾個問題1、引起冷卻壁溫度波動的原因及解決措施2、風口頻繁損壞的原因分析3、護爐問題探討4、料制中心加焦型和中心漏斗型的比較含鈦礦加入方法及其用量 (1)在燒結生產中配入3%左右的鈦鐵精礦,高爐加入量一般每噸生鐵TiO2入爐量為6-8kg/t,生產時間較長。 (2)從風口噴人釩鈦精礦。這種方式適用于高爐局部區(qū)域出現水溫差高等危險情況。與高爐噴吹煤粉一樣,將釩欽鐵精礦從高爐風口噴入。這種方法反應迅速,對高爐順行不帶來影響,但每個風口噴吹量應控制在200-300kg。 (3)釩鐵塊礦直接入爐。一般為每噸生鐵TiO2入爐量為5-7kg/t ,可連續(xù)數批或連續(xù)一段時間。其中釩鈦渣因含鈦和鐵都低,對高爐冶煉影響要大一些。有些企業(yè)采用的另一種做法是使爐缸水溫差急劇升高,又正值計劃休風數小時,計算好冶煉周期,將釩鈦礦(渣)連續(xù)集中幾批料加入高爐,當釩鈦礦批集中到達爐缸時,進行休風。使集中加入的TiO2還原后,正好留在死鐵層中。利用休風后爐缸溫度有所降低,在爐底、爐缸形成保護層,達到護爐效果,其后維持一段時間的用量。4)喂線方法。東北大學與鞍鋼煉鐵總廠共同開發(fā)。其方法與煉鋼調質喂線的原理相同,將鈦精粉用薄鋼帶加工成包芯線,用自動喂線機將包芯線從高爐風口的噴煤管或窺

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