S7-200驅(qū)動步進電機心得_第1頁
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1、S7-200驅(qū)動步進電機心得1 項目簡介某公司有多臺薄膜卷繞機需要進行自動化控制改造。原設(shè)備采用機械式計數(shù), 卷繞動力采用離合器傳動, 元件卷繞的起動、停止、圈數(shù)控制等均由人工操作控制,因此存在產(chǎn)品參數(shù)離散性大、產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率因人而異等不足之處。工藝要求簡述:由于卷制材料是 10 幾微米的薄膜,要求卷軸平穩(wěn)起動,均勻加速,以使用張力平穩(wěn);中間在某些位置需要停頓,作一些必要的處理,再繼續(xù)卷繞;和起動一樣,停頓或停止時,必須均勻減速,保持張力平穩(wěn);要求最后圈數(shù)準確。2 控制系統(tǒng)構(gòu)成很自然地想到 S7-200PLC應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)項目要求的控制功能。S7-200CPU本體已含有高速脈沖輸出功能,普通

2、型號的CPU 脈沖輸出頻率達 20KHz,而 224XP(CN)更是高達 100kHz,可以用來驅(qū)動步進電機或伺服電機,再由電機直接驅(qū)動卷繞主軸旋轉(zhuǎn),完成工藝所要求的動作。步進電機在成本上具有優(yōu)勢,但是步進電機的運轉(zhuǎn)平穩(wěn)性不如伺服電機,而兩者的定位精度 (圈數(shù))的控制,在本工藝里都可以達到要求。我們考慮先試用步進電機的方案。步進電機的驅(qū)動,實際上是由相應(yīng)的步進電機驅(qū)動器負責的,所以步進電機的相數(shù)齒數(shù)等等問題由相應(yīng)的驅(qū)動器解決,選擇步進電機要考慮的主要是體積、轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速等,不是本文的重點;PLC向驅(qū)動器送的僅為代表速度與位置的脈沖,這里要考慮的是步進電機在規(guī)定的轉(zhuǎn)速下是否足夠平穩(wěn),是否適合作為薄

3、膜卷繞的動力。我們作了一個模型機進行試驗,采用細分型的驅(qū)動器,在50 齒的電機上達到 10000 步/ 轉(zhuǎn),經(jīng) 17:25 齒的同步帶減速傳動(同時電機的振動也可衰減),結(jié)果運轉(zhuǎn)很平穩(wěn),粗步確定可以達到工藝要求。于是正式試制一臺,也獲得成功,性能達到工藝要求,目前已經(jīng)按此方案批量進行改造。CPU選擇 224XPCNDC/DC/DC,系統(tǒng)構(gòu)成如下:224XP*1、步進電機 *2 、細分型驅(qū)動器 *2 、TD200*1、LED 顯示屏 *1 、編碼器 *1 。2.1PTO0(Q0.0)輸出一路高速脈沖,負責驅(qū)動卷繞主軸的旋轉(zhuǎn);2.2PTO1(Q0.1)輸出一路高速脈沖,負責驅(qū)動主軸的水平直線移動;

4、2.3 一個正交增量型編碼器裝在主軸上,作為卷繞圈數(shù)的反饋;2.4TD200作為人機界面,用于設(shè)定參數(shù)2.5 一個 LED顯示屏用于顯示實時的卷繞圈數(shù)。在實際生產(chǎn)中,工人需要時時參考卷繞的進度, LED顯示比 LCD醒目,所以這里放置了一個自制的 LED顯示屏。 LED屏和 PLC的連接方式,可參考本人在2003 年的專家論文集中的文章。3 控制系統(tǒng)完成的功能3.1 控制系統(tǒng)首先要實現(xiàn)的功能,是卷繞的平穩(wěn)起動、加速、減速、平穩(wěn)停止。在新版的S7-200 中,支持高速輸出口PTO0/PTO1的線性加 /減速,通過 MicroWin 的向?qū)С绦?,非常容易實現(xiàn)。實際上,以目前的情況,線性加減速只能使

5、用向?qū)傻某绦?,Siemens沒有公開獨立可使用的指令。3.2 使用位置控制向?qū)梢韵滤膫€子程序(僅限CPU內(nèi)的 PTO,不包括專用模塊的情況),以 PTO0為例:每周期調(diào)用一次,可以控制PTO0的行為;:可以控制 PTO0以某一頻率輸出脈沖,并且可以通過程序隨時中止(減速或立即中止) ;:運行 (在向?qū)е猩?)包絡(luò),以預(yù)定的速度輸出確定個數(shù)的脈沖,也可以通過程序隨時時中止(減速或立即中止)。:裝載位置用,本例使用相對位置,所以不必裝載。本例的工藝要求,輸出脈沖數(shù)可變(圈數(shù)可設(shè)定),又要在工藝允許的情況下盡可能地按指定的速度運行,也要隨時能夠減速停止,包括人工手動的停車要求。直接使用PT

6、O0_MAN和 PTO0_RUN都無法直接滿足要求,以下來研究配合輔助手段如何實現(xiàn)。3.3 精確的位置(圈數(shù))控制中斷卷繞定位與圈數(shù)控制,達到0.1 圈以內(nèi)的精度即可,以10000 步/ 轉(zhuǎn)的細分驅(qū)動器, 0.1 圈相當于 1000 脈沖。假使 PTO正以最高 100kHz速度輸出脈沖, 以 1ms 的時間響應(yīng)中斷, 脈沖的誤差約為100 個,所以從理論上說,中斷方式把脈沖誤差控制在1000 個以下完全可以。如何實現(xiàn)?我們來看下面一個PTO0_MAN指令執(zhí)行的示意圖:有恒速階段無恒速階段當 PTO0_MAN指令 RUN=1允許脈沖輸出時,脈沖序列從最低速(起始速度,本例設(shè)為 100p/s,很小,可以認為 0)線性加速,加到指定速度speed 后保持勻速,當收到減速停止RUN=0 命令時,線性減速,至最低速后停止。所以,我們只要在脈沖輸出前計算出停止指令執(zhí)行的位置,并在此位置設(shè)置中斷以便執(zhí)行減速停止指令,就可保證輸出的序列脈沖個數(shù)在要求的誤差范圍內(nèi)。計算過程:本例加速和減速的斜率是相同的,比較簡單,如果兩個斜率不同,計算稍麻煩一點,原理差不多。用向?qū)梢粋€最高速單速包絡(luò),從生成的 PTO0_DATA中找出加速和減速脈沖數(shù)(可以參考節(jié)的描述),如果加減速斜率相同,這兩個數(shù)應(yīng)

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