國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病分析及改進(jìn)措施(共11頁)_第1頁
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病分析及改進(jìn)措施2011-4-13作者: 車蜀濤 概述:熟料冷卻機(jī)是預(yù)分解系統(tǒng)中的一個(gè)極其重要的設(shè)備,它是窯爐的熱源的助推器,其熱效率及可靠性直接影響到全生產(chǎn)線的工作性能及運(yùn)轉(zhuǎn)率,冷卻機(jī)的作用和重要性越來越受到重視,它是水泥企業(yè)發(fā)掘節(jié)能潛力和提高產(chǎn)質(zhì)量最受矚目的地方。從國(guó)產(chǎn)各種篦冷機(jī)的改造來看,國(guó)內(nèi)第三代冷卻技術(shù)還有很多不盡人意的地方,根據(jù)改造過程中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題,我們進(jìn)行了整理、分析、歸納,供使用單位與設(shè)計(jì)、制作篦冷機(jī)的單位參考。 一、國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病分析1、充氣梁技術(shù)的局限在借鑒國(guó)外充氣梁技術(shù)的基礎(chǔ)上,國(guó)內(nèi)的設(shè)計(jì)院與篦冷機(jī)的制作廠家紛紛效仿,

2、制造了國(guó)內(nèi)的第三代充氣梁,由于篦板與梁的配套設(shè)計(jì)上存在缺陷、制作、安裝上達(dá)不到要求的精度等因素的制約,使得第三代充氣梁篦式冷卻機(jī)運(yùn)行情況不盡人意。于是新建廠在了解國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)這一狀況后,在設(shè)備選型時(shí)就選擇比正常配套選型大許多,造成資金和資源的浪費(fèi)。第三代充氣梁技術(shù)的核心就是充氣梁與高阻力篦板。多數(shù)運(yùn)行中的篦板通風(fēng)孔容易返料,風(fēng)道布置不合理,漏風(fēng)漏料多。篦板之間或篦板與充氣梁之間的相互接觸面和關(guān)鍵部位都需要經(jīng)過精密的機(jī)加工,配合緊密,整體組裝。設(shè)計(jì)的篦板也應(yīng)具有不易返料的特點(diǎn),安裝時(shí),間隙大小、公差十分嚴(yán)格,并有專門的安裝與檢查工具。而實(shí)際情況是:篦板和梁的結(jié)構(gòu)上設(shè)計(jì)不合理,多數(shù)出于成本的限制,應(yīng)

3、該加工的面沒有加工,給長(zhǎng)效運(yùn)行埋下隱患。在改造中遇到最為嚴(yán)重的是充氣梁被一層一層熟料填滿之后形成了堅(jiān)硬的水泥石,用風(fēng)稿才能除。2、工藝方面的問題2.1 二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫低(在8501000,700800范圍內(nèi)),熟料溫度高(180),熱回收效果和冷卻效果差,“紅河”現(xiàn)象嚴(yán)重。篦冷機(jī)是窯爐的熱源的助推器,如果篦冷機(jī)在高溫段急冷效果好,熱交換充分,那么二、三次風(fēng)溫高,它對(duì)窯爐煤粉的助燃效果好,會(huì)大大提高窯爐對(duì)煤質(zhì)的適應(yīng)性,特別是在煤質(zhì)波動(dòng)時(shí),它對(duì)煤粉的燃燒速度、窯爐的操作不可小視。近年來,煤的供應(yīng)相對(duì)吃緊,種類復(fù)雜,雖然大部分廠有均化設(shè)施,但煤種的波動(dòng)太大,所以對(duì)窯爐的操作影響更大,如果二、三次

4、風(fēng)溫不高(小于1100、850),則燒成溫度難以提高,操作員不得不加大喂煤量,造成長(zhǎng)焰燃燒,燒成帶后移,高溫區(qū)不集中,熟料難以燒成,粉料多,f-CaO高,熟料質(zhì)量差,甚至在分解爐與C5級(jí)之間長(zhǎng)期出現(xiàn)溫度“倒掛”現(xiàn)象,在還原氣氛下,加大SO2的揮發(fā)和循環(huán)量,構(gòu)成預(yù)熱器錐部和窯尾煙室結(jié)皮,使整個(gè)窯爐系統(tǒng)均衡穩(wěn)定的燒成制度無法得到落實(shí)。目前相當(dāng)多的廠為了適應(yīng)煤質(zhì)的波動(dòng),進(jìn)行了分解爐的改造,其宗旨是擴(kuò)大分解爐的有效容積,延長(zhǎng)生料粉的停留時(shí)間,加強(qiáng)預(yù)燒能力,這些措施毋庸置疑。但不能偏執(zhí)于分解爐本身,也要考慮到三次風(fēng)溫的因素。分解爐內(nèi)的燃燒特點(diǎn)是低溫、低氧、無焰,處處伴隨有高濃度粉料使燃料“劣質(zhì)化”,甚至

5、粉料結(jié)團(tuán)將焦炭包裹其中。如果分解爐規(guī)格設(shè)計(jì)時(shí)只考慮碳酸鈣的分解反應(yīng),不能顧及到如何提高煤粉的燃燒速率和縮短燃燼時(shí)間,那么將談不上分解爐的優(yōu)化設(shè)計(jì)。許多實(shí)驗(yàn)資料指出:爐溫每升高70,殘余焦炭的燃燒速率就提高一倍。顯然,較高的三次風(fēng)溫可提高煤粉的燃燒速率和縮短燃燼時(shí)間,是生料預(yù)分解的一個(gè)強(qiáng)有力的助推器。分解爐的功能就會(huì)得到大大改善,為窯的穩(wěn)產(chǎn)與高產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ),建議廠家在投入大量時(shí)間與資金進(jìn)行窯尾系統(tǒng)的改造之前,檢查篦冷機(jī)的運(yùn)行是否達(dá)到了正常的熱效率,二次風(fēng)溫是否超過了1100,三次風(fēng)溫是否超過了850。如果偏離太遠(yuǎn),即使是進(jìn)行了窯尾系統(tǒng)改造,所取得的效果也不可能達(dá)理想效果,所以挖潛工作還是要從

6、篦冷機(jī)做起。采用圣達(dá)瀚冷卻技術(shù)改造過的廠家二、三次風(fēng)溫比改造前均提高100200;出篦冷機(jī)熟料溫度可以達(dá)到小于環(huán)境溫度65;熟料三天強(qiáng)度和二十八天強(qiáng)度提高了24MPa;熟料易磨性因急冷可以得到明顯的改善,水泥磨產(chǎn)量有大幅度提高。2.2 篦板燒蝕嚴(yán)重如上所述,充氣梁和高阻力篦板容易出問題,起不了驟冷作用,熟料的冷卻效能降低,反而會(huì)加大篦板直接面對(duì)高溫熟料的侵襲和磨損,其壽命大大縮短,增加篦冷機(jī)的維修工作量和維修成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)在水泥廠篦板的使用壽命一般可以達(dá)到一年至三年,但活動(dòng)床篦板和邊護(hù)板每年大修都要全部更換,使用效果差一些的廠家,局部篦板頻繁燒損,壽命一般不會(huì)超過一個(gè)月。2.3 篦冷機(jī)內(nèi)外部漏

7、風(fēng)竄風(fēng)嚴(yán)重系統(tǒng)密封差,漏風(fēng)竄風(fēng)嚴(yán)重,這是一個(gè)通病,主要原因是國(guó)內(nèi)尚沒有開發(fā)出適合于篦冷機(jī)風(fēng)室內(nèi)部密封的材料和設(shè)備,國(guó)內(nèi)篦冷機(jī)通常采用的密封材料是石棉板或耐溫橡膠,但運(yùn)行不久就全部損壞,風(fēng)室與風(fēng)室之間基本是相通的,內(nèi)部密封差,漏風(fēng)竄風(fēng)嚴(yán)重,不能保證各供風(fēng)單元獨(dú)立的通風(fēng),各風(fēng)機(jī)鼓入的不同風(fēng)壓的冷卻風(fēng)在各風(fēng)室之間相互擾亂,內(nèi)耗大,有效的穿透熟料層的冷卻風(fēng)少,無法實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的配風(fēng)理念。嚴(yán)重時(shí)前面的高壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后,后面的中低壓風(fēng)室的風(fēng)機(jī)不能正常啟動(dòng),被吹著倒轉(zhuǎn)。篦冷機(jī)技術(shù)水平發(fā)展到現(xiàn)在的第三代,單位篦床面積產(chǎn)量越來越高,料層厚度不斷增加,風(fēng)室壓力也要求增加,如果風(fēng)室密封不好,所有風(fēng)室相互串風(fēng),分室功能大大

8、消弱,其技術(shù)水平充其量也是處于第一代與第二代,發(fā)揮不到第三代的效果。在風(fēng)室灰斗與拉鏈機(jī)或熟料輸送機(jī)之間采用電動(dòng)弧形閥卸料鎖風(fēng),但由于其閥板和底部容易磨穿,也容易被大塊料卡住不能運(yùn)行,鎖風(fēng)效果差,所以在篦冷機(jī)下部的拉鏈機(jī)總是有正壓和“返風(fēng)”現(xiàn)象,冒灰大,環(huán)境污染大。最后不得不停用電動(dòng)弧形閥,采用人工定時(shí)放灰,工作量大,揚(yáng)塵大,環(huán)境安全存在很大的隱患?,F(xiàn)在相當(dāng)多的工廠償試對(duì)電動(dòng)弧形閥進(jìn)行改造,在近期的雜志上也看到了多篇改造的心得,但由于自身結(jié)構(gòu)上的缺陷,通過簡(jiǎn)單的改進(jìn),還達(dá)不到根治毛病的程度,成功范例不多,總之這個(gè)部位成了生產(chǎn)線上難治理的地方。2.4 冷卻風(fēng)機(jī)選型不當(dāng),配置的風(fēng)量和風(fēng)壓不合理篦冷機(jī)

9、配置合適的風(fēng)量、風(fēng)壓是保證其冷卻性能的關(guān)鍵。但國(guó)內(nèi)篦冷機(jī)配置的冷卻風(fēng)機(jī)還存在問題,尤其是在高溫段,風(fēng)量和風(fēng)壓明顯不足,這也導(dǎo)致篦冷機(jī)高溫端熱回收效果與急冷效果差的原因。如果在高溫段熟料因風(fēng)量風(fēng)壓不足沒得到驟冷,到了中低溫段要想通過加大風(fēng)量強(qiáng)化冷卻至正常的熟料溫度基本是不可能的。造成配風(fēng)失衡有兩個(gè)方面的因素,一是本身配風(fēng)設(shè)計(jì)計(jì)算上的問題,選擇風(fēng)量與風(fēng)壓均偏低,相比而言風(fēng)壓偏低更嚴(yán)重?,F(xiàn)在國(guó)際先進(jìn)的篦冷機(jī)技術(shù),使用風(fēng)量在1.92.2Nm3/kgcl之間,配置風(fēng)量在2.52.7Nm3/kgcl之間。國(guó)內(nèi)的配風(fēng)因設(shè)計(jì)單位不同,差異較大,一般在2.2Nm3/kgcl以上,有的2.5Nm3/kgcl左右,

10、也有超過3Nm3/kgcl的。關(guān)于風(fēng)壓的選擇,隨著大部分窯的增產(chǎn)、余熱發(fā)電技術(shù)的運(yùn)用以及精細(xì)化操作的需要,客觀上要求篦冷機(jī)必須采用厚料層操作,高溫端料層厚度不能低于800mm,活動(dòng)床頭端不能低于600mm,尾端不能低于400mm,實(shí)際上由于窯產(chǎn)量的大幅提高,大部分廠篦床上的料層厚度也基本處于這個(gè)水平上,但配置風(fēng)壓卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于相應(yīng)的料層,按以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn):風(fēng)室風(fēng)壓的水柱值近似于篦床上料層厚度值。如果配置風(fēng)壓在200mm水柱,意謂著篦床上料層的厚度不能超過200mm,但事實(shí)上都達(dá)到400mm,所以說現(xiàn)在普遍的問題是風(fēng)壓失衡超過風(fēng)量失衡,相當(dāng)多的廠是因?yàn)轱L(fēng)壓不足引起冷卻風(fēng)無法穿透熟料層,導(dǎo)致供風(fēng)量的嚴(yán)

11、重不足。2.5 漏料嚴(yán)重由于主梁和篦板梁受高溫變形,尤其是在2500噸以上的篦冷機(jī)細(xì)料側(cè)篦板和側(cè)板被燒損、磨損,導(dǎo)致篦板與篦板間、篦板與側(cè)板間間隙增大,漏料嚴(yán)重,影響了其安全運(yùn)轉(zhuǎn)。3、機(jī)械方面的問題3.1 傳動(dòng)方面3.1.1、主、從動(dòng)軸容易竄軸、偏擺,運(yùn)行不平衡,抖鏈現(xiàn)象嚴(yán)重。3.1.2、從動(dòng)軸上加強(qiáng)槽鋼受力負(fù)載大,固定螺栓容易斷裂,有的廠也發(fā)生斷軸的現(xiàn)象,新安裝的篦冷機(jī)運(yùn)行不到二年,從動(dòng)軸斷裂四五次。3.1.3、從動(dòng)軸上的動(dòng)密封裝置失效,起不到密封作用。3.1.4、導(dǎo)軌、自由輪與導(dǎo)向輪磨損嚴(yán)重,由于高溫熟料的沖刷,支承梁也被燒變形。3.2 篦板梁變形、活動(dòng)框架梁變形甚至斷裂由于冷卻效果不好,

12、整個(gè)床體經(jīng)受著高溫,所以現(xiàn)在篦板梁、活動(dòng)框架梁變形較多,嚴(yán)重的活動(dòng)框架梁甚至斷裂?;顒?dòng)框架梁(也簡(jiǎn)稱大梁)的加工工藝是在焊接后,經(jīng)過退火消除內(nèi)應(yīng)力之后,再在機(jī)床上進(jìn)行精加工處理,要求精度相當(dāng)高,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是:(1)活動(dòng)框架梁頂面對(duì)框架梁基準(zhǔn)平面的平行度為2mm。(2)活動(dòng)框架裝配后兩對(duì)角長(zhǎng)度之差不大于4mm。(3)活動(dòng)框架同一橫斷面上的橫向連線與篦冷機(jī)中心線的垂直度為0.5mm。如果發(fā)現(xiàn)斷裂,在現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單的焊接處理,反而加速了其下次的斷裂事故的發(fā)生;至于為什么大梁會(huì)變形斷裂,這與安裝精度、設(shè)計(jì)選用的材料有關(guān),國(guó)內(nèi)的制造廠家在大梁的設(shè)計(jì)強(qiáng)度上選擇偏小,富余量不足,小型篦冷機(jī)框架梁主材一般選用槽鋼型

13、材,實(shí)際上它的彈性變形較大,剛度不足。特別是現(xiàn)在窯操作技術(shù)的進(jìn)步,窯產(chǎn)量的大幅提高,這一不可忽視問題嚴(yán)重困擾和制約著廠家的生產(chǎn)安全。篦板梁變形,一方面冷卻機(jī)負(fù)荷加重后,冷卻機(jī)內(nèi)部的活動(dòng)框架梁變形更嚴(yán)重,有的廠出現(xiàn)整體篦床下沉,尤其是以前設(shè)計(jì)的1000噸的篦冷機(jī),在篦床尾端沒有設(shè)計(jì)專門的支承梁,而通過從動(dòng)軸起支承作用,往往造成從動(dòng)軸頻繁的偏擺甚至斷裂。3.3 熟料溫度高給后續(xù)工序造成了很大的安全隱患和資源浪費(fèi)熟料溫度高不僅會(huì)造成篦板被燒穿,梁變形,同時(shí)它也會(huì)對(duì)熟料輸送設(shè)備、配料皮帶稱,膠帶、以及水泥磨軸瓦均會(huì)造成了很大的安全隱患,有廠家的篦冷機(jī)前因熟料溫度高,水泥磨軸瓦溫度太而不能連續(xù)運(yùn)行,甚至

14、每一個(gè)半月要燒一條庫底膠帶,系統(tǒng)設(shè)備的長(zhǎng)期安全運(yùn)行受到了制約。以上機(jī)械問題是國(guó)產(chǎn)篦冷機(jī)的通病,嚴(yán)重困擾著維修人員,維修人員不得不重點(diǎn)防犯,每一停窯必須檢查。這種篦冷機(jī)不僅運(yùn)行質(zhì)量不高,資源浪費(fèi)嚴(yán)重,還影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,成倍地增加了工人的維修量,也增加了設(shè)備與人員的安全隱患。 二、對(duì)策措施針對(duì)上述“通病”我們結(jié)合法國(guó)圣達(dá)瀚技術(shù)對(duì)篦冷機(jī)改進(jìn)和升級(jí)國(guó)產(chǎn)冷卻機(jī),均取得了顯著的收效。其技術(shù)措施如下:1、注重對(duì)出窯高溫熟料的急冷急冷床是采用第四代技術(shù)的特點(diǎn),專門為國(guó)產(chǎn)第三代充氣梁技術(shù)進(jìn)行升級(jí)改造設(shè)計(jì)的,它是一個(gè)模塊化的床體,不是充氣梁,設(shè)計(jì)獨(dú)特,無漏灰滲灰,也不會(huì)漏風(fēng)竄風(fēng),能確保高壓風(fēng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)與實(shí)際

15、需要去供風(fēng),使熟料在最大溫差下進(jìn)行良好的的熱交換,冷卻效率高,急冷效果好,機(jī)械可靠性高,它既兼顧了第四代篦冷機(jī)精確供風(fēng),模塊化的優(yōu)點(diǎn),但又適合第三代篦冷機(jī)的改造,不用改變篦冷機(jī)的主體結(jié)構(gòu),被國(guó)內(nèi)的專家稱其冷卻技術(shù)為三代半,處于第四代與第三代之間的技術(shù)層面,是提升國(guó)產(chǎn)第二、三代篦冷機(jī)技術(shù)檔次的最佳途徑。 應(yīng)用該技術(shù)進(jìn)行技改后,二、三次風(fēng)溫高,熱回收量較國(guó)內(nèi)第三代充氣梁篦冷機(jī)可增加300500kJ/kgcl,冷卻機(jī)熱回收效率達(dá)78%,節(jié)能降耗顯著;有五、六年之內(nèi)不需要維護(hù),五六年之后只需按要求更換篦板,床體不會(huì)有損傷的記錄。 2、篦板結(jié)構(gòu)獨(dú)特使用壽命超長(zhǎng)篦板是“充氣篦床”的核心部件,篦板內(nèi)部氣道和

16、氣流出口設(shè)計(jì)力求良好的氣動(dòng)性能,氣流順著料流的方向噴射并向上方滲透,強(qiáng)化冷卻效果。篦孔不同于目前流行的高阻力篦板的篦孔,篦板的壓降低于高阻力篦板,有利于節(jié)能。外形結(jié)構(gòu)上,篦板表面分布著凹槽,冷卻風(fēng)是通過接近水平的篦縫進(jìn)入充滿熟料的凹槽,然后通過滯留在槽內(nèi)的熟料間隙朝著熟料的前進(jìn)方向噴吹,不易堵料,不會(huì)出現(xiàn)被“吹穿”和風(fēng)“短路”的現(xiàn)象,篦面通風(fēng)冷卻均勻,磨損小,且不易堆雪人,漏料很少,加之篦板經(jīng)特殊熱處理,其壽命:高溫段長(zhǎng)達(dá)五年以上,中低溫段長(zhǎng)達(dá)四年,全面地提高了整機(jī)乃至窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率。3、冷卻機(jī)的配風(fēng)理念 在篦床的高溫區(qū)配置合適風(fēng)量風(fēng)壓的冷卻風(fēng)是保證對(duì)熟料急冷的關(guān)鍵。風(fēng)量取決于料量、料溫;壓力

17、取決于管路系統(tǒng)阻力,篦板阻力、料層阻力以及來料的波動(dòng)。按其技術(shù)配風(fēng)后的效果是在高溫熟料離開前端固定床后,熟料的顏色已經(jīng)由白色變成了暗紅色和黑色,再經(jīng)過二十多分鐘活動(dòng)床上的慢冷過程后,最終達(dá)到出冷卻機(jī)熟料溫度小于65+環(huán)境溫度。4、優(yōu)良的密封和鎖風(fēng)從篦冷機(jī)問世以來,不管是第三代,還是現(xiàn)在的第四代,基本思路是以最少的冷卻風(fēng)在最短的時(shí)間里驟冷高溫熟料,內(nèi)部的密封是非常重要的,密封和鎖風(fēng)是冷卻風(fēng)有效利用的根本保證,不能控制和分布好冷卻風(fēng),再好的技術(shù)也只能是空談。為了保證各冷卻風(fēng)室的氣密性,目前將“氣動(dòng)雙重鎖風(fēng)閥”技術(shù)用于風(fēng)室與拉鏈機(jī)之間的密封,可以徹底解決漏風(fēng)問題;同時(shí)還有優(yōu)質(zhì)進(jìn)口的“金屬絲柔性密封材

18、料”用于風(fēng)室與風(fēng)室之間的密封,徹底解決了冷卻機(jī)里面竄風(fēng)、漏風(fēng)等致命問題。使風(fēng)室的分隔效果與高壓風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理相匹配,而且每個(gè)風(fēng)室可以靈便獨(dú)立調(diào)節(jié)風(fēng)壓和風(fēng)量。完全不同于國(guó)產(chǎn)冷卻機(jī)目前因找不到合適的密封設(shè)備和材料,采取簡(jiǎn)單的石棉板或耐熱橡膠密封和鎖風(fēng),使用壽命短,往往破損后不了了之,冷卻機(jī)內(nèi)的分室只是一個(gè)形式和擺設(shè),基本都串聯(lián)在一起,成了一個(gè)互通大風(fēng)室,而且各風(fēng)室的風(fēng)機(jī)因壓力不同相互之間產(chǎn)生制約和內(nèi)耗,控制和調(diào)節(jié)各風(fēng)室的風(fēng)量和風(fēng)壓已經(jīng)沒有實(shí)際意義,甚至給操作員反饋誤導(dǎo)參數(shù)造成設(shè)備事故。5、可在保持冷卻機(jī)的主體框架結(jié)構(gòu)不變的前提下,對(duì)篦冷機(jī)內(nèi)部實(shí)施大幅度改造。提高冷卻機(jī)的單位面積負(fù)荷和冷卻效率,協(xié)助

19、窯的提產(chǎn),解決冷卻效能的瓶頸問題,改造成本低,性價(jià)比高6、在固定床周圍加裝檢查門和空氣炮 在固定床兩側(cè)加裝檢修平臺(tái)和根據(jù)平時(shí)操作中篦床上積料的情況加裝四臺(tái)空氣炮,以解決堆大料和堆雪人等異常狀況。 三、改造后的效果對(duì)比改造后所取得了顯著效果。主要體現(xiàn)在節(jié)能降耗、提高產(chǎn)、質(zhì)量、提高機(jī)械的可靠性、提高設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率、降低設(shè)備維護(hù)費(fèi)用等方面:1、節(jié)能由于二、三次風(fēng)溫的大幅度提高,熟料熱耗將有大幅度下降,節(jié)煤達(dá)到5kg標(biāo)煤/噸熟料以上。 實(shí)例:北屯南崗公司在篦冷機(jī)改造后年度統(tǒng)計(jì)了實(shí)物煤耗與標(biāo)準(zhǔn)煤耗,其指標(biāo)在南崗集團(tuán)內(nèi)的7條生產(chǎn)線的評(píng)比中煤耗指標(biāo)最優(yōu),節(jié)能降耗十分顯著。2、節(jié)電:改造后一方面熟料經(jīng)過急冷,使熟料顆粒產(chǎn)生大量裂紋,可以大大改善熟料的易磨性,并大大降低粉磨電耗和提高產(chǎn)量。實(shí)例:上海聯(lián)合水泥有限公司篦冷機(jī)改造后用小磨進(jìn)行易磨性對(duì)比試驗(yàn),粉磨至同樣的細(xì)度,改造后的熟料粉磨時(shí)間由原來的36分鐘節(jié)省到34分鐘,縮短粉磨時(shí)間2分鐘,同樣的時(shí)間內(nèi),因易磨性提高,產(chǎn)量提高5以上。山西潞州水泥制造有限公司篦冷機(jī)改造后,311m磨機(jī)產(chǎn)量提高10%以上。3、增加發(fā)電量中材天山(云浮)水泥有限公司在篦冷機(jī)改造后發(fā)電量同比增加0.5mW以上,發(fā)電量月月超設(shè)計(jì)發(fā)電量。4、提

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