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文檔簡介
1、本垃圾爐焚燒鍋爐尾部排出的含有酸性物質(zhì)的煙氣引入流化噴動床反應塔的底部,向上流動經(jīng)縮段后被加速的煙氣與水、石灰漿、反應性循環(huán)干燥劑副產(chǎn)品相結合,石灰漿被吹散附著流支的物料表面,與煙氣中酸性物質(zhì)接觸反應,在反應器干燥過程中被吸收中和。在焚燒各種廢物過程中產(chǎn)生的二口惡英、重金屬,通過反應塔后(布袋除塵器前)的煙道中,噴入活性炭來吸附除去。在反應塔內(nèi)消除酸性成分的化學反應如下:SO2+Ca(OH)2+H2O=CaSO3+H2O2HCL+ Ca(OH)2=CaCL2+H2O2HF+ Ca(OH)2=CaF2+2H2O去除了酸性物質(zhì)的煙氣,通過旋風分離器到布袋除塵器,清除粉塵和灰粒,凈化后,通過煙囪排入
2、大氣。脫硫副產(chǎn)品在旋風分離器下部的返料裝置中,通過螺旋輸灰機排出。項目單位運行條件最大允許條件進口煙氣流量Nm3/h2698031640/24080進口煙氣溫度210220煙氣成分H2OVOI%2224/25O2VOI%CO2VOI%N2VOI%煙塵g/Nm35510SO2mg/Nm3500500HCLmg/Nm312001200HFmg/Nm35050Hgmg/Nm311Camg/Nm344Pb 、Ca、As、Sb總量mg/Nm3100100二英ng/Nm3123.1煙氣凈化系統(tǒng)安裝完畢,場地已清理干凈。3.2所有水泵、電氣、機械、煙、氣管道安裝完畢,儀表,電氣控制等附屬裝置安裝完畢。3.3
3、煙氣反應塔系統(tǒng)主要部件及其附屬裝置安裝完畢。3.4石灰接收、儲存和石灰漿制備,儲存和供給裝置安裝完畢。3.5布袋除塵器及其部件附屬裝置安裝完畢。3.6煙氣凈化系統(tǒng)、除塵器的電源、水源、壓縮空氣等運行正常,投運可靠。3.7控制系統(tǒng),自動系統(tǒng),手動操作,試驗試驗正??捎?。4.1制造廠家人員到齊,確認煙氣凈化裝置及除塵器安裝符合設計及廠家的要求標準。4.2各轉動機械運轉轉正常,各插板閥,卸灰器開關靈活。4.3石灰石倉、緩沖水箱、儲漿罐、漿池、啟動料倉、活性炭倉、消化器、旋風分離器、空氣熗等容器內(nèi)部無雜物,清理干凈,檢查并封閉所有人孔門。4.4生石灰、石灰石粉、活性碳準備充足。由制造廠家來人進行調(diào)試啟
4、動,運行人員機組調(diào)試人員安裝人員等配合協(xié)助,測試其功能是否達到質(zhì)量標準。啟動及測試分以下步驟進行:5.1不加壓冷態(tài)試驗5.2加壓冷態(tài)試驗5.3介質(zhì)試驗5.4熱煙氣運行試驗5.5性能及消耗品試驗5.6保值試驗6.1粉塵含量:按三菱提供數(shù)據(jù)10g/Nm3,按Qmx=31640Nm3/h計算:10g/Nm3×31640Nm3/h=316Kg/h,按分離效率計算:分離器后的粉塵含量為:316×33/h6.2布袋除塵器出口煙氣中污染物的最大濃度:項目單位數(shù)值備注SOxmg/Nm3260HCLmg/Nm375煙塵mg/Nm350HFmg/Nm32二英類ng-測量值Hg+Cd+Ni+As
5、+Pb+Cr+Ca+Mnmg/Nm3日平均值6.3從倉頂過濾器和所有儲倉的排汽管,排出的氣體中最大灰塵濃度為:50 mg/Nm36.4從儲倉頂除塵器排出的污染物濃度為50 mg/Nm36.5消耗品:(三套裝置)生石灰(CaO純度90%)t/h壓縮空氣(儀用)m3/h800制漿用壓縮空氣m3/h360熟石灰(Ca(OH)290%)t/h水m3/h電KW480活性炭Kg/h116.6反應生成物:(CaO純度大于90%)1.生成量<1200 Kg/h組分:CaCI2, nH2O 13%CaSO3, CaSO4,nH2O 7%灰塵及其它 80%0±106.8最大噪音 85dB(A)7.
6、煙氣處理設備的保證值(在O2為11%時)7.1在煙氣處理設備進口處SOx濃度超過891 mg/Nm3。保證氣體的去除率大于85%。在煙氣凈化處理設備進口處SOx濃度小于891 mg/Nm3,保證SOx氣體小于260 mg/Nm37.2在煙氣處理設備進口處HCI濃度超過1039 mg/Nm3。保證HCI氣體的去除率大于97%,HCI濃度小于或等于1039 mg/Nm3情況下,保證HCI氣體小于75 mg/Nm37.3 100%負荷各主要設備的壓力降:布袋除塵器<1800Pa反應塔系統(tǒng)3500 Pa煙氣凈化裝置(總)5800 Pa7.4在正常運行條件下每套設備,每年累計運行時間不少于7000
7、小時。8.4氣力輸送系統(tǒng),羅茨風機試轉8.8石灰漿配制:配制成20%濃度的Ca(OH)2水溶液存于制備槽內(nèi),粉狀Ca(OH)2輸送系統(tǒng)調(diào)試及上水系統(tǒng)進水控制調(diào)試。石灰漿泵用清水試轉及流量控制裝置試驗。8.9煙氣補充冷卻系統(tǒng)調(diào)試,布袋除塵器入口煙溫控制140160。8.10布袋除塵器煙道旁路運行試驗。8.13螺旋輸送機調(diào)試(反應塔副產(chǎn)品排出)8.14下料機調(diào)試(副產(chǎn)品儲存?zhèn)})8.17旋風除塵器及布袋除塵器的無塵時試驗(配合鍋爐風機試轉時進行)。8.18旋風除塵器及布袋除塵器,灰塵收集系統(tǒng)冷態(tài)試驗及排灰、輸灰系統(tǒng)試驗。9控制系統(tǒng)測試項目9.4消化器/石灰漿罐的料位控制和濃度控制。10控制系統(tǒng)的技術
8、性能和要求10.1第一控制回路是根據(jù)進口煙氣量的變化,控制進入反應塔的再循環(huán)量,防止灰漿粘在反應器的內(nèi)壁。10.2第二回路是通過對煙氣溫度的測量來控制給水量,以達到煙氣冷卻的適當溫度,提高石灰石的化學反應。10.3第三回路是控制石灰石的添加量,通過監(jiān)控入口煙氣量出口氣體的酸性氣體含量,計算石灰石的配比。10.4活性炭的加入量是根據(jù)煙氣量以一固定的比例加入的,粉末活性炭由給料機經(jīng)壓縮空氣噴入旋風分離器的出口,布袋除塵器的進口煙道中,經(jīng)文丘里混合器加強與粉塵的混合,以吸附煙氣中的Hg及二英毒物,達到排放標準。11啟動功能的技術性能和要求11.1.1.當滿足功能所必要的條件后,干燥物的循環(huán)從循環(huán)箱開
9、始,控制系統(tǒng)能計算出相應的氣流量足夠數(shù)量的循環(huán)物。11.1.2.當循環(huán)物要反應塔內(nèi)達到一定平衡后(溫度、壓力)就開始噴水進行溫度控制(噴嘴應有足夠的空氣壓力)。11.1.3.在控制系統(tǒng)已穩(wěn)定在旋風分離器出口溫度時,第三控制回路開始添加石灰漿控制出口煙氣的溫度。11.1.4.自動操作:在啟動功能已完成后,設備通過第三回路開始進行操作,達到其控制性能。11.1.5.自動停止:能使反應塔和旋風分離器的操作以最適合的方式盡快結束,以保證隨后的操作順利,在停止噴石灰漿后應噴一定的風量,以保內(nèi)壁干凈,空氣壓力處于運行狀態(tài),以防噴嘴阻塞,循環(huán)物仍能得到干燥,以防粘結。11.2強迫停機:要操作過度的情況下,控
10、制系統(tǒng)應能自動停止某功能:11.2.1.反應塔的氣體溫度太低,自動停止加石灰11.2.2.進入反應器的氣流流量下降到最小值以下,物料的循環(huán)會自動停止。11.2.3.當啟動要求滿足后,這些功能按啟動程序重新啟動。11.3手動操作:除通過控制系統(tǒng)自動操作外,每種功能都能通過控制盤的啟動,停止按鈕調(diào)節(jié)成手動控制達到其功能。11.4主要設備的遠程控制:煙氣處理系統(tǒng)的配電在配電箱內(nèi)實現(xiàn),控制系統(tǒng)的配電在MCC盤內(nèi)實現(xiàn)。12.1測試前應組織運行人員,制造廠家,安裝單位監(jiān)測人員進行技術交底,此項工作由廠家進行,指揮部組織實施。12.2試驗時應做到統(tǒng)一指揮,專人操作,分步投運,定崗定位,試驗人員不得隨意離開現(xiàn)
11、場,注意設備的運行情況,無關人員不得進入調(diào)試現(xiàn)場,現(xiàn)場應設立警戒線。12.3嚴格實施停送電制度,實行工作票制度。12.4熱態(tài)煙氣試驗時,鍋爐發(fā)生事故等異常情況,暫停測試,待事故排除后再繼續(xù)試驗。12.5試驗結束后,應及時拉掉所有電源。13.試驗組織:總負責人:現(xiàn)場指揮:技術負責人:質(zhì)量負責人:安全負責人:設備負責人:電報負責人:儀表負責人:14.試驗計劃:14.1.不加壓試驗及準備工作:3天14.2.加壓試驗:2天14.3.介質(zhì)試驗:2天14.4.熱態(tài)性能試驗:隨機組整套啟動同步14.5.性能及消耗品測試:隨機級整套啟動同步14.6.保質(zhì)試驗:隨機組整套啟動同步 15.試驗材料,機具計劃:15.1生石灰(CaO)原始生石灰化學成分按以下要求:分析標準采用ASTM-C110(生石灰、熟石灰、石灰石的化學分析方法)CaO純度90%MgO0.95%SiO21.2%Fe2O30.21%CaCO32.5%石灰石的粒度44um(200且95%通過)2/g密度:7001100Kg/m3活性度:(用150gCaO與600g水,要求:5分鐘,CaO在水中的溶化 內(nèi)溫度升70,10分鐘內(nèi)溫升73)15.2熟石灰(Ca(OH)2)原始熟石灰粉的化學成分按以下要求:(分析標準按ASTM-C25化學分析方法)Ca(OH)2純度90%粒度5 um比表面積(BEF)1
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