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文檔簡介
1、淺談自動化系統(tǒng)在祁南煤礦選煤廠的應(yīng)用 摘要:安徽淮北礦業(yè)集團祁南煤礦選煤廠通過自動化控制改造,實現(xiàn)了對生產(chǎn)系統(tǒng)的有效集中控制,配煤系統(tǒng)的精確配料,確保了精煤質(zhì)量,提高了生產(chǎn)率。同時強化了調(diào)度指揮系統(tǒng),利用集控起停機,減少了電力消耗,延長了實際開機時間,有效提高了處理量和入洗能力。系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定可靠,收到較好的效果,為全廠優(yōu)質(zhì)高效的管理和生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞:自動控制 生產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)運行 提高效益。祁南煤礦選煤廠隸屬淮北礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司,位于祁南煤礦工業(yè)廣場內(nèi)。祁南煤礦地面生產(chǎn)系統(tǒng)建有斜輪
2、排矸車間,主要是對 13mm以上原煤塊進行重介斜輪排矸,大塊精煤破碎后和-13mm末煤一起作為動力煤由帶式輸送機運至裝車倉。近年來,隨著祁南煤礦技術(shù)改造的進行,礦井生產(chǎn)能力由每年180萬噸/年,提高到240萬噸/年,而且隨著井下采場的延伸,原煤灰分逐年增高,現(xiàn)有的選煤廠各個系統(tǒng)。如塊煤斜輪排矸對煤質(zhì)適應(yīng)性差, 13mm篩分效率低,分選效果差,不能有效降低商品煤灰分,而且煤泥水處理煤泥回收能力低;原有集控系統(tǒng)不能滿足生產(chǎn)需要,必須進行技術(shù)改造。根據(jù)淮北礦業(yè)集團對祁南煤礦選煤廠技術(shù)改造的設(shè)想,重點通過對生產(chǎn)集控系統(tǒng)的改造,形成網(wǎng)絡(luò)化管理,進一步增加入洗能力,提高現(xiàn)代化水平,生產(chǎn)市場需要的動力電煤和
3、煉焦配煤產(chǎn)品。祁南煤礦選煤廠從2008年開始陸續(xù)對集控系統(tǒng)、壓濾車間、濃縮池等進行自動化改造,增設(shè)了生產(chǎn)集中控制系統(tǒng),工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng),計算機信息管理系統(tǒng),調(diào)度通訊系統(tǒng)等全廠形成了網(wǎng)絡(luò)化管理。經(jīng)過近兩年來的運行,效果顯著。1 全廠系統(tǒng)控制的組成1.1 全廠集中控制系統(tǒng)選煤廠集中控制系統(tǒng)由PLC集中控制系統(tǒng)和計算機調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)組成。PLC集中控制系統(tǒng)實現(xiàn)選煤廠的全廠設(shè)備的集中控制和自動化參數(shù)的調(diào)節(jié)過程。PLC系統(tǒng)采用GE Fanuc PLC,PLC主站采用GE最新產(chǎn)品PAC7i,CPU選用IC698CPE010。分站選用GE90-30分站。主分站之間通過以太網(wǎng)光纖環(huán)網(wǎng)相連接。與原有的Fieldc
4、ontrol分站采用Genius總線連接。計算機調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)則以各種圖形、數(shù)字、報表實時顯示選煤廠的生產(chǎn)過程及重要的工藝參數(shù)過程。并作為人機接口實現(xiàn)對全廠的控制過程的操作。計算機調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)和PLC之間通過TCP/IP工業(yè)以太網(wǎng)通信,交換機采用MOXA工業(yè)型以太網(wǎng)交換機。1.2 工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)及大屏幕投影系統(tǒng)工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng),通過控制室的大屏幕投以直觀的可視圖像實現(xiàn)對全廠的工況的實時監(jiān)視,并且其圖像信號通過視頻服務(wù)器接入礦務(wù)局域網(wǎng)從而實現(xiàn)信息共享。使相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在辦公室即可觀察現(xiàn)場的實際工況。電視視頻信號通過光纖傳輸?shù)姆桨?。控制室采?5”彩色監(jiān)視器實現(xiàn)對現(xiàn)場電視信號監(jiān)視。1.3 計算機信息管理
5、系統(tǒng)計算機信息管理系統(tǒng)完成全廠綜合信息管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過和自動化系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)可以實時觀察選煤廠的生產(chǎn)過程信息,如每天的產(chǎn)量、當(dāng)前煤質(zhì)灰分、設(shè)備運轉(zhuǎn)情況等。并可隨時了解安全、生產(chǎn)、物質(zhì)運銷、效益等各種信息,實現(xiàn)全廠區(qū)統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。并且可實現(xiàn)遠程辦公,即使出差在外通過互聯(lián)網(wǎng)也可以了解工程信息。1.4 調(diào)度通訊系統(tǒng)新上數(shù)字程控調(diào)度交換機(120門)1套取代原有通訊系統(tǒng)。調(diào)度電話通訊系統(tǒng)采用蘇州山友通信公司的CR-95D 1024型數(shù)字交換機。調(diào)度通訊系統(tǒng)CPU及供電系統(tǒng)均采用雙套熱備份工作,在系統(tǒng)自動倒換時不會影響。2 各系統(tǒng)的主要功能我們在該選煤廠的控制系統(tǒng)中,采用三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),控制網(wǎng)、監(jiān)控網(wǎng)
6、、信息管理網(wǎng)。控制網(wǎng)采用了遠程RIO網(wǎng)。控制網(wǎng)完成對全礦設(shè)備運行狀態(tài)、工藝參數(shù)等的數(shù)據(jù)采集以及設(shè)備控制和相關(guān)的調(diào)節(jié)過程。監(jiān)控網(wǎng)采用以太網(wǎng)和PLC控制主機相連接,完成生產(chǎn)系統(tǒng)的監(jiān)控管理功能。 與重介系統(tǒng)之間的接口:全廠集中控制系統(tǒng)與重介系統(tǒng)之間采用以太網(wǎng)相連接,在中央控制室實現(xiàn)重介密度參數(shù)的監(jiān)控。對于原來的重介密度調(diào)節(jié)系統(tǒng)納入到新的控制系統(tǒng)中,通過監(jiān)控計算機實現(xiàn)關(guān)于密度調(diào)節(jié)系統(tǒng)的監(jiān)控操作。2.1 PLC控制系統(tǒng)在程序設(shè)計上,主控CPU能自動診斷所選系統(tǒng)的運行條件、各設(shè)備的輸入狀態(tài)及保護接點是否滿足起車
7、條件,若出現(xiàn)異常情況PLC向上位機給出相應(yīng)的報警信息。按工藝流程特點,控制系統(tǒng)分為原煤系統(tǒng)、跳汰系統(tǒng)、三產(chǎn)品重介旋流器系統(tǒng)、濃縮壓濾系統(tǒng)、產(chǎn)品運輸系統(tǒng)及產(chǎn)品煤裝車系統(tǒng)等。系統(tǒng)在正常情況下均由控制操作員實現(xiàn)按程序自動停起車,所有集控設(shè)備均設(shè)有集控/就地/零位三種控制方式,“集中”用于正常生產(chǎn),“就地”用于單機調(diào)試,“零位”用于設(shè)備檢修和故障處理。濃縮和壓濾設(shè)就地控制系統(tǒng)。2.2 視頻功能工業(yè)電視系統(tǒng)主要有視頻服務(wù)器,攝像機(18個攝像頭)、云臺、解碼器、視頻分配器、監(jiān)視器等組成,用于監(jiān)視各設(shè)備的運行情況。來自現(xiàn)場的視頻信號經(jīng)視頻分配器分成兩路,一路送至視頻頻矩陣控制器,一路送至視頻服務(wù)器,視頻服
8、務(wù)器的輸出信號一路通過視頻同軸電纜送至監(jiān)視器,一路通過廠礦信息管理網(wǎng)傳至礦調(diào)度中心,廠礦領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能辦公室,實現(xiàn)圖像資源共享。集控室和各辦公室可同時任選觀看各監(jiān)視點的現(xiàn)場生產(chǎn)情況。集控室設(shè)置一套120大屏幕投影系統(tǒng),通過視頻主機的設(shè)置,能夠自由靈活的在上位系統(tǒng)畫面和工業(yè)電視監(jiān)視畫面之間切換。在大屏幕左右兩側(cè),各設(shè)置三塊尺寸為34寸液晶顯示屏,每塊顯示屏均可以切換同時顯示四路信號畫面。2.3 計算機監(jiān)控系統(tǒng)功能通過調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)完成全廠工藝設(shè)備的監(jiān)控,實時顯示工藝設(shè)備的工作狀態(tài)以及所采集的工藝過程參數(shù)(如貯存?zhèn)}的料位和主要液位,入選原煤的煤量、灰分等)。通過以上信息,指導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)備的開、停關(guān)及時調(diào)
9、整生產(chǎn)過程;同時,通過工藝參數(shù)的采集處理,為逐步建立以工藝參數(shù)檢測和人工實踐知識為基礎(chǔ)的智能監(jiān)控系統(tǒng)創(chuàng)造條件。2.4 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集處理對采集的生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)進行處理分析、科學(xué)地指揮調(diào)度生產(chǎn),使選煤廠做到節(jié)能、降耗。并逐步建立起人工智能監(jiān)控系統(tǒng)。2.5 工藝流程圖形顯示功能系統(tǒng)采用立體動畫圖形對工藝設(shè)備進行描述,當(dāng)設(shè)備處于停止?fàn)顟B(tài)時,代表該設(shè)備的圖形是靜態(tài)的,當(dāng)設(shè)備處于運行狀態(tài)時,系統(tǒng)會以動畫的形式模擬設(shè)備運行;所有的流程線均采用不同顏色的線條進行描述等。系統(tǒng)采用不同顏色來表示設(shè)備的各種運行狀態(tài)。紅色表示設(shè)備處于帶電狀態(tài);綠色表示設(shè)備正在運行;黃色表示設(shè)備處于故障狀態(tài),所有的流程線均采用不同顏色
10、的線條進行描述:煤流用黑色、煤泥水用灰色、循環(huán)水用藍色等。系統(tǒng)集中顯示全廠工藝流程系統(tǒng)圖,也可以分系統(tǒng)顯示各獨立的工藝流程。也可以采用循環(huán)分頁顯示、定格及調(diào)出顯示等方式。不論在任何顯示方式下,一旦設(shè)備發(fā)生故障,計算機自動調(diào)處故障設(shè)備發(fā)生故障的類型、時間等。2.6 數(shù)據(jù)顯示功能數(shù)據(jù)顯示功能主要以各種方式顯示數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)所采集的各種參數(shù):如煤量、灰分、壓力、倉位、水位等。煤量顯示按流程顯示原煤煤量、精煤煤量和其它產(chǎn)品煤的煤量,以圖表方式顯示瞬時值及累加值?;曳诛@示以餡餅圖、棒狀圖、圖表方式顯示精煤灰分;倉位以直方圖動態(tài)顯示原煤倉、中煤倉、精煤倉倉位的連續(xù)變化,以煤倉的固有幾何尺寸自動換算出為煤倉儲
11、煤量,并在直方圖上實時顯示,倉位設(shè)高低位超限報警; 水位以直方圖動態(tài)顯示合格介質(zhì)桶、稀介質(zhì)桶等液位的連續(xù)變化,以水池(桶)的固有幾何尺寸自動換算出水池出水量,并直方圖上顯示:水位設(shè)高低位超限報警; 電流/電壓以傳統(tǒng)的電壓/電流表的方式或數(shù)字直觀顯示設(shè)備的電壓/電
12、流,并對重要設(shè)備的電流形成歷史趨勢曲線。2.7 歷史趨勢功能根據(jù)采集到的各參數(shù)性質(zhì),按類別形成多幅歷史趨勢曲線圖,如煤量、灰分歷史趨勢圖等,一些重要參數(shù)可記錄在硬盤,隨時可調(diào)盤顯示,從而科學(xué)地指導(dǎo)生產(chǎn)。2.8 聲光報警系統(tǒng)聲光報警系統(tǒng)是由多媒體工業(yè)計算機完成的。全廠控制系統(tǒng)的各種預(yù)告方式、設(shè)備故障、以及各種計算結(jié)果、參數(shù)超限等狀態(tài)均可由聲音播放系統(tǒng)完成,且可方便的更改及增減。所有的報警記錄和報警狀態(tài)在報警狀態(tài)表中都有詳細的記錄。2.9 報表打印功能調(diào)度監(jiān)控系統(tǒng)能夠根據(jù)采集到的過程工藝參數(shù),根據(jù)要求定時打印班、日、月生產(chǎn)報表或事故報警狀態(tài)表,并且也可由人工隨時打印。2.10 控制系統(tǒng)操作功能通過
13、人機接口計算機、鍵盤或鼠標(biāo)設(shè)備對控制系統(tǒng)實施操作,下發(fā)工作指令,選擇合適的工藝流程走向,設(shè)定工藝調(diào)節(jié)過程調(diào)節(jié)參數(shù)設(shè)定值和手動值。3 系統(tǒng)運行效果3.1 集中控制系統(tǒng)運行效果集中控制系統(tǒng)的投入運行,使選煤廠生產(chǎn)過程的起停機時間大大縮短,減少了電力消耗,增加了生產(chǎn)時間,提高了處理量;工作人員在集控室通過模擬屏、即可隨時掌握全廠的所有設(shè)備的運行情況,發(fā)現(xiàn)并及時與生產(chǎn)班隊聯(lián)系處理,生產(chǎn)效率大幅度提高。3.2 配煤自動化控制系統(tǒng)運行效果及效益選煤廠自動化控制系統(tǒng)實施以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,精煤硫分達到了規(guī)定要求。硫分合格率達到100%,產(chǎn)生了巨大的社會效益。調(diào)高了精煤質(zhì)量,滿足了用戶要求,提高了產(chǎn)品的競爭力
14、;精煤硫分穩(wěn)定,可避免用戶對超硫煤價或索賠等質(zhì)量糾紛,杜絕了不合格品的發(fā)生,經(jīng)濟效益顯著;精煤硫分在1.0%以下,為減少使用地區(qū)的環(huán)境污染提高居民的生活質(zhì)量起到了良好的作用。3.3 生產(chǎn)和信息管理系統(tǒng)運行效果選煤廠設(shè)生產(chǎn)電話及廣播系統(tǒng)一套,在各值班室設(shè)有普通電話分機,生產(chǎn)管理快捷,實現(xiàn)了有效調(diào)度和指揮。建立健全了信息管理網(wǎng)絡(luò),并開發(fā)了相應(yīng)的系統(tǒng)管理軟件,使全廠生產(chǎn)、安全、經(jīng)營等各種事務(wù)管理實現(xiàn)了計算機化,非常便于生產(chǎn)經(jīng)營管理人員以科學(xué)的手段組織合理的生產(chǎn),并為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了科學(xué)依據(jù)。該系統(tǒng)可根據(jù)生產(chǎn)原煤的質(zhì)量變化及用戶需求,優(yōu)化產(chǎn)品方案,制定合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝流程,最大限度的提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。還可使生產(chǎn)統(tǒng)計,運銷管理和技術(shù)管理中的各種報表及曲線由計算機自動完成,自動打印,從而減輕了勞動強度。健全的選煤廠信息管理系統(tǒng)局域網(wǎng)與礦信息網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后,實現(xiàn)了全礦信息資源共享。4 結(jié)束語淮北礦業(yè)集團祁南煤礦選煤廠通過自動化系統(tǒng)控制改造后,關(guān)鍵生產(chǎn)過程均實現(xiàn)了自動化控制,這些控制系統(tǒng)是相互獨立的,每個控制系統(tǒng)都能單獨完成他的控制目標(biāo),同時他們之間又是相互聯(lián)系的,小系統(tǒng)的控制及單機控制也可以通過集中控制系統(tǒng)達到集中控制,與集中控制之間進行數(shù)據(jù)交換。這些控制系統(tǒng)的使用,不僅使選煤廠的自動化水平明顯提高,同時由于多種控制方式共存,使選煤廠的生產(chǎn)過程更具靈活性,精煤產(chǎn)品的質(zhì)量顯
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