油水井分析書_第1頁
油水井分析書_第2頁
油水井分析書_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、動態(tài)分析實(shí)例一某油井開采曲線如圖3-21所示,并且結(jié)蠟點(diǎn)下移,試分析生產(chǎn)過程中油井生產(chǎn)參數(shù)變化的原因。1997年1月2月3月4月5月100806040205.61.21081614121080604020壓力,MPa日產(chǎn)油量,t油嘴油管壓力套管壓力氣油比日產(chǎn)油量流動壓力圖3-21 某井采油曲線流動壓力,MPa氣油比,m3/t該井流壓、油壓、套壓、日產(chǎn)油量同時(shí)下降,氣油比波動上升,結(jié)晶蠟點(diǎn)下移,分析造成這些生產(chǎn)參數(shù)變化的原因是油嘴過大,井下脫氣嚴(yán)重,應(yīng)通過系統(tǒng)試井選擇合理的油嘴。動態(tài)分析實(shí)例二某井沒有系統(tǒng)試井資料,但已知周圍同層的幾口生產(chǎn)井的合理壓差都為靜壓的60%左右,試求該井的合理壓差為多少

2、?因?yàn)橹車瑢拥膸卓谏a(chǎn)井的合理壓差都為靜壓的60%左右,該井合理壓差也選定為靜壓的60%。如該井靜壓為2.5MPa,則合理壓差應(yīng)為1.5MPa。動態(tài)分析實(shí)例三某井通過改變抽油參數(shù),進(jìn)行系統(tǒng)試井后得到了在不同采油壓差下的產(chǎn)油量、含水、氣油比、出砂變化資料(詳見表3-13),試分析合理壓差是多少?表3-13某井產(chǎn)油量、含水、氣油比、出砂變化資料壓差MPa產(chǎn)油量t/d含水%氣油比m3/t出砂情況13.82030含砂微量,不砂卡1.54.52035含砂0.1%,不砂卡2.55.3254010天內(nèi)砂面上升30m,油井不能正常生產(chǎn)根據(jù)表3-13進(jìn)行綜合分析后,認(rèn)為合理壓差取1.5MPa為宜。因?yàn)?,?dāng)壓差

3、小于1.5MPa時(shí),雖然含水低、氣油比低、出砂少,產(chǎn)量低。而當(dāng)壓差大于1.5MPa時(shí),雖然產(chǎn)量較高,但出砂非常嚴(yán)重,尤其當(dāng)壓差大于2.5MPa時(shí),砂面升高很快,10天之內(nèi)上升30m,這顯然是不合理的,所以,合理壓差取1.5MPa較好。動態(tài)分析實(shí)例四某抽油井動液面較高,產(chǎn)量較高,生產(chǎn)正常經(jīng)過檢泵壓井作業(yè)后,生產(chǎn)不正常,產(chǎn)量下降,經(jīng)測試動液面很低,示功圖反映供液不足,應(yīng)采取何種挖潛措施?根據(jù)提供的資料分析,可能是壓井作業(yè)后造成油層堵塞,引起供液不足,產(chǎn)量下降,應(yīng)進(jìn)行油層解堵。動態(tài)分析實(shí)例五某油井連通圖,采油曲線如圖所示,注水井1井和2井分層注水,1井配注60m3/d,實(shí)注41 m3/d,其中4層配

4、注40 m3/d,實(shí)注20 m3/d;2井配注50 m3/d,實(shí)注119 m3/d,其中3-4層配注30 m3/d,實(shí)注100 m3/d。試分析:(1)曲線所反映的該井生產(chǎn)特點(diǎn)是什么?(2)分析變化的原因。(3)應(yīng)采取什么措施?生產(chǎn)特點(diǎn):該井見水前流壓上升,油套壓上升,同時(shí)產(chǎn)量上升,明顯已見到注水效果;油井見水后,流壓、油壓、套壓繼續(xù)上升,產(chǎn)油量隨含水上升迅速下降,導(dǎo)致油井水淹。變化原因:該井3-4層為高滲透層,對應(yīng)的注水井也是高滲透層,1井4層配注40m3/d,實(shí)注20m3/d,2井3-4層滲透率與有效厚度分別為1井4層的2倍能上以上,日配注30m3,實(shí)注100m3,注入水向油井單向突進(jìn),是

5、造成油井水淹的主要原因。油井5、6兩層為低滲透層,對應(yīng)的2井和1井分別為低滲透層,注水量低,所以層間矛盾突出。應(yīng)采取的措施:1井和2井分層注水,油井分層采油。1井4層加在注水量,日注40m3左右,同時(shí)2井3-4層控制注水,油井在3-4層上控制采油,以減少見水層對其它層的干擾,1井6層與2井5層繼續(xù)加強(qiáng)注水,使采油井在這兩個(gè)層上發(fā)揮作用。動態(tài)分析實(shí)例六某井95年投產(chǎn),二類油井,油層有1類層11m,油層孔隙度26%,滲透率2000×10-3µm2,2類油層5m,孔隙度15.8%,滲透率1200×10-3µm2。95年8月第一周期注汽,地層壓力8MPa,注汽壓

6、力14MPa,注汽量2000t,而周期只采油310t,采水250m3,下層初期只生產(chǎn)幾天,而后就供液不足。1996年8月份,第二次注汽,選注1類層11m的厚油層,注汽壓力高達(dá)16.5MPa,而當(dāng)時(shí)地層壓力已下降到2.1MPa,而且下泵后周期只采油105t,下泵初期生產(chǎn)情況與上周期一樣,分析一下為何出油效果差,怎樣解決?分析原因是油層污染造成了地層堵塞。因?yàn)橛蛯影l(fā)育較好,而注汽壓力卻很高(達(dá)16.5MPa),說明注汽困難,油層吸汽效果差,從下泵后生產(chǎn)情況看,周期間產(chǎn)液量低,地層壓力下降快,說明油井蒸汽加熱半徑小,因此供液效果差,只生產(chǎn)幾天就不正常,應(yīng)采取對油層解堵措施。動態(tài)分析實(shí)例七某油田28井

7、產(chǎn)液量穩(wěn)定,但產(chǎn)油量下降,地層壓力有下降趨勢,油壓有所下降,目前生產(chǎn)情況見表。本井與鄰井連通情況見圖。注水井30井管柱完好,注水正常,1層是限制層,用2個(gè)2.8mm水嘴日配注47m3,實(shí)注量為80 m3/d;2層是加強(qiáng)層,日配注54 m3,實(shí)注量25 m3。31井方案設(shè)計(jì)為注水井,目前排液量300t/d,27井已見到注水效果,日產(chǎn)量30t。在本井用73型找水儀測小層產(chǎn)量及找水:第一層產(chǎn)量占全井的71%,其它層產(chǎn)量占全井的29%;第一層是見水層。(1)試分析該井存在的主要問題。(2)試分析該井生產(chǎn)情況變化原因。(3)提出相應(yīng)油水井措施。存在問題:對比各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),28井總壓差0.39MPa,地層

8、壓力較接近原始壓力。10mm油嘴生產(chǎn),產(chǎn)液141t/d,采油指數(shù)可達(dá)76t/(d·MPa),表明生產(chǎn)能力仍然旺盛,目前生產(chǎn)壓差1.35Mpa,流飽壓差0.2MPa,說明油井仍有放大壓差生產(chǎn)的余地,但該井月含水上升速度達(dá)2.7%,含水上升較快,引起產(chǎn)油量下降,壓力也有下降趨勢。分析變化原因:根據(jù)油層連通情況分析,28井主力層層有效厚度6.3m,滲透率0.5µm2,是高滲透層,對應(yīng)注水井30井層滲透率最高0.8µm2,日配注47m3,實(shí)注80m3,日超注達(dá)33m3,且它向31井和27井方向滲透性變差,因此,該層注入水主要沿28井方向突進(jìn),造成28井該層為見水層,全井含

9、水很快上升,28井其它層均為低滲透層,產(chǎn)量只占全井產(chǎn)量的29%,體現(xiàn)出層間矛盾較大,層含水上升,流動壓力上升,生產(chǎn)壓差就減小了,這不但影響層的產(chǎn)油量,而且因高滲透層出水后,對中、低滲透層的干擾,更影響全油井的產(chǎn)量,使之下降。油水井措施:考慮到28井的層發(fā)揮作用差,在30井這個(gè)層配注54m3/d,實(shí)注25m3,每天欠注29m3,如果降低30井注水量,雖然可以把28井含水上升控制住,但不僅會影響28井的產(chǎn)量,而且其它幾口井的產(chǎn)量、壓力也會下降,因此,提出以下措施:(1) 控制30井第一層注水量在47m3/ d左右。(2) 對30井第二層采取增注措施,進(jìn)行壓裂,使這一層在28井更好地受效和發(fā)揮作用。

10、(3) 將31井轉(zhuǎn)注,加強(qiáng)低滲透帶的注水。(4) 在28井進(jìn)行分層配產(chǎn),把第一層單卡出來,減少見水層對其它層的干擾,解放其它層的生產(chǎn)能力。(5) 30井改下偏心配水管柱,及時(shí)調(diào)整注水量。動態(tài)分析實(shí)例八A井為一稠油區(qū)塊蒸汽吞吐生產(chǎn)井,生產(chǎn)情況見圖3-24,問該井存在什么問題?應(yīng)采取何措施?60時(shí)間(月)注汽1500t HQ0QLQLQoHfw圖3-24 A井生產(chǎn)曲線圖2004006008001000403020100060204020400動液面m602040含水%日產(chǎn)油t/d日產(chǎn)液t/dfw根據(jù)上一注汽周期各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行對比分析,該井地層壓力變化不大,還沒有到注汽周期,產(chǎn)量突然下降不是因地層因素造成的。憋泵不起壓,可能存在深井泵或油管漏失,井下斷脫等問題,應(yīng)進(jìn)行測試分析,查管柱及深井泵情況,然后采取檢泵等具體措施,以恢復(fù)該井產(chǎn)量。動態(tài)分析實(shí)例九某1井和2井油層發(fā)育情況相似,而且連通較好,井距較近只有100m,油層連通情況及采油曲線如圖,問2井反映的主要是什么矛盾?1井下泵生產(chǎn)液量為何下降很快?2井反映的是層間矛盾,因?yàn)?井和2井油層發(fā)育相似

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論