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文檔簡介
1、第 46 頁 共 46 頁一起液態(tài)排渣爐爐膛爆炸事故的分析侯明生 (四川省電力公司 成都 610061) 摘 要 介紹了一起由爐膛底部水冷壁管過熱爆管引發(fā)爐膛滅火繼而發(fā)生爐膛爆炸的事故過程和原因分析,提出了相應(yīng)的防范措施。 關(guān)鍵詞 鍋爐 爆管 爐膛爆炸 2000年1月某電廠發(fā)生了一起液態(tài)排渣爐爐膛爆炸事故。事故的情況比較特殊,有必要對事故的原因作深入的分析,找出防范措施,以防止類似事故的發(fā)生。事故發(fā)生在2號爐,該爐1977年9月投入運行,運行參數(shù)為:主蒸汽流量230 t/h,主蒸汽壓力9.8 MPa ,主蒸汽溫度530。 1 事故前的情況 事故前2號爐基本是滿負荷運行,當班渣口值班員10:20
2、看到爐底靠后墻側(cè)流出一股象流渣一樣的液體,落在地面上濺開,象電焊火花一樣耀眼。約10:50又看到撈渣機上方爐底側(cè)流出一股象流渣一樣的液體,落地同樣濺發(fā)出耀眼的火花。隨后聽到一聲巨響。 10:53,一個正在2號爐8 m層爐水取樣槽旁邊工作的焊工突然發(fā)現(xiàn)乙側(cè)觀測孔噴出火星,隨后又噴出兩股帶火星的煙灰,他頓時感到爐膛壓力反正要出事,隨即轉(zhuǎn)身順著旁邊的樓梯往下跑,快跑下樓梯時,聽到一聲巨響。 10:54,鍋爐監(jiān)控人員聽到一聲巨響(應(yīng)為焊工聽到的同一聲響),鍋爐房有大量汽浪和煙灰噴出,控制屏上2號爐爐膛負壓沖至+200Pa隨后降至-200Pa,汽包水位降至-320mm,一次風(fēng)水柱大量噴出,滅火保護火焰光
3、柱全部熄滅。據(jù)此判斷2號爐已熄滅,運行人員立即拉開2號爐給粉電源開關(guān),作緊急停爐操作。 2 設(shè)備損壞情況 (1) 爐本體在4號角8 22.5 m高度爆裂開,縫寬最大約400 mm;3號角后墻折焰處過熱器連箱爆開一條長約500 mm的縫;尾部煙道過熱器后墻向后爆開最寬處有500 mm的縫;整個后墻外移突出,最大位移達420 mm;乙側(cè)水冷壁管向外位移,最大達150 mm。 (2) 爐本體前墻、側(cè)墻10.95,13.7 m層各有一根圈梁被爐墻外擠,在拐角處圈梁連接螺栓M20被折斷,掉落在8 m平臺上。后墻16.05,18.75 m層尾部煙道樓梯平臺處外圈梁被擠斷,支撐梁(槽鋼140×5)
4、被擠彎。其余除5.6,23.85 m層圈梁比較完整外均被爐墻體擠變形,擠彎連接螺栓,甚至脫出孔眼。 (3) 空預(yù)器上部煙道整個側(cè)面被爆開,最大縫隙560 m;爐墻保溫面脫落約1/3。 (4) 爐底水冷壁爆管40根,有49個爆口,爆口最大為190 mm×60 mm,最小*5 mm。爆口分布在約9 m2的面積內(nèi),爆口面積約占爐底總面積的3/5。爆口附近結(jié)焦均已崩開。結(jié)焦厚220380 mm,爐底析鐵厚2050 mm。 3 事故原因分析 由于該機組沒有計算機事故追憶系統(tǒng),事故瞬間的變化過程只有通過事故發(fā)生后的其它取證進行分析。從爐膛損壞情況看,爐膛的中部損傷最嚴重,可以斷定完全是爐膛爆炸所
5、產(chǎn)生的后果。所以事故的分析,首先要從爐膛爆炸的起因分析起。 3.1 爐底水冷壁爆管 (1) 事故之初發(fā)生爐底水冷壁爆管。事后查看,爆管有49個口,破口處管徑明顯變粗,管壁明顯減薄,均呈喇叭狀,屬內(nèi)爆特征。除此外爐底水冷壁管沒有出現(xiàn)爆炸沖擊損傷、變形、撕裂的情況。這說明爐底水冷壁爆管在爐膛爆炸之前。反過來說,如果爐膛先爆炸,水冷壁被爆炸撕裂,水冷壁里的水隨之泄壓,爐底水冷壁不可能再產(chǎn)生那么多爆口。另外事故時在鍋爐旁工作的電焊工,先看到觀測孔噴出幾股帶火星的煙灰(當屬爐膛爆管瞬間引起爐膛壓力反正),數(shù)秒鐘后才聽到爆炸聲,也說明爐底水冷壁爆管在爐膛爆炸之前。 (2) 從爐底水冷壁爆管爆口處管徑變粗、
6、破口呈喇叭口狀看屬過熱鼓包爆管。事后對爆管進行金相分析和機械性試驗,結(jié)論是爆管為短時過熱爆管。 (3) 查看爐底水冷壁爆管所有爆口的分布,發(fā)現(xiàn)都集中在出渣口附近熔渣集存區(qū)域,且爆口處幾乎都有析鐵。由此可以判斷,由于爐底所筑耐火層的破損或裂紋(事故前渣口值班員兩次看到爐底漏出流渣,說明是爐底局部有損壞),流渣從破損的耐火層下漏,流渣里的析鐵熔化了爐底,析鐵接觸到爐底水冷壁管,使水冷壁管短時過熱爆破。另外爐底水冷壁制造為平管,在下漏的析鐵加熱上部外管壁時,管內(nèi)汽水分離,造成局部水循環(huán)變壞,也會加劇管壁過熱爆破。 3.2 爐膛爆炸 事故后調(diào)查,排除了爐膛熄火后人為點火的可能性。鍋爐裝設(shè)有GAZ-滅火
7、保護,在事故前是投入運行的。由于該產(chǎn)品設(shè)計上的缺陷,沒有事故前后的爐膛負壓追憶功能,給事故分析帶來了難度。而從其具有的首次跳閘記憶及事故狀態(tài)記錄中,記錄了首次跳閘時間為10:55:00,原因為滅火,但同時記錄有給粉中斷,接點閉合,滅火保護投入開關(guān)接點未閉合,保護出口MFT接點閉合的邏輯錯誤。事故后立即對滅火保護進行試驗,試驗證明保護完好正常。經(jīng)過反復(fù)論證,滅火保護可能在事故中正確動作,也可能在保護動作時運行人員同時拉開了2號爐給粉電源開關(guān)。 既然鍋爐底部水冷壁爆管,爐膛滅火后又即刻切斷了給粉,爐膛為什么會爆炸? 要發(fā)生爐膛爆炸必須具備3個條件:有燃料和助燃空氣的積存;燃料在空氣中混合的濃度在爆
8、炸極限內(nèi);有足夠的點火能源。 第一個條件:該爐的滅火保護,廠家整定為檢測到滅火后延時3 s動作,如果再考慮到保護動作后到給粉機停轉(zhuǎn)約需1 s的時間,這樣,至少大約4 s時間,運行系統(tǒng)仍然依照事故前鍋爐帶高負荷的狀況不間斷地向鍋爐送粉和送風(fēng)。再有,從水冷壁爆管到滅火保護檢不到火的這段短暫的時間內(nèi),鍋爐燃燒不完全,爐膛內(nèi)已積存有未燃燒的煤粉。綜合以上兩個因素,可以說該條件是滿足的。 第二個條件:由于爐底存在有液態(tài)爐渣和析鐵,熱容量很大,爐底水冷壁爆管噴出的水,立刻變成較高溫度的水蒸氣,和爐膛里的煤粉混合。高溫水蒸氣和煤粉可發(fā)生水煤氣反應(yīng): 產(chǎn)生的H2和CO都是可燃氣體。根據(jù)資料介紹,煤粉中只要摻入
9、少量的可燃氣體,就可以改變原來煤粉的爆炸特性,致使混合物的爆炸極限下限下降。在上述第一個條件中所述的進入爐膛的煤粉量,經(jīng)計算已基本達到爆炸極限下限濃度。由于H2和CO可燃氣體的產(chǎn)生,可燃物的濃度肯定超過爆炸極限下限。第二個條件也滿足。 第三個條件:由于爐底有熔化的析鐵存在,隨著水冷壁爆管鐵水上揚,鐵水具有足夠的點火能量。 從以上分析,可以得出這樣的結(jié)論:即使該爐的滅火保護能正確動作,鍋爐帶高負荷的情況下,在爐底存在一定數(shù)量熔化的析鐵時,爐底水冷壁爆管,此時完全具備爐膛爆炸的條件,發(fā)生爐膛爆炸。 3.3 管理上存在的問題 (1) 煤粉細度較長時間超標。2號爐屬平底鍋爐,為防止爐底積存液態(tài)析鐵,控
10、制煤粉細度防止析鐵產(chǎn)生是最重要、最有效的一項措施。經(jīng)查證發(fā)生事故之前幾個月,特別是在高負荷情況下,煤粉細度超標,造成爐底積存了一定數(shù)量的析鐵。 (2) 運行人員調(diào)整風(fēng)量不及時,煤粉燃燒不充分也是產(chǎn)生析鐵的原因。 (3) 爐底耐火層維護、更換失控。根據(jù)現(xiàn)場規(guī)程規(guī)定,1999年5月小修時,就應(yīng)更換爐底;后經(jīng)有關(guān)人員檢查、研究,認為可以不更換,但沒有提出和執(zhí)行相應(yīng)的檢查、監(jiān)控的一系列防范措施,造成爐底在運行中破損。 (4) 在爆管前,通知2號爐排污,當時2號爐的負荷為240 t/h,違反了只能在額定負荷的80%時才能排污的規(guī)定。排污造成鍋爐水循環(huán)的惡化,加重了鍋爐水冷壁過熱的可能性。 3.4 設(shè)備存
11、在的問題 (1) 這次事故暴露出所裝滅火保護存在設(shè)計功能不完善,制造質(zhì)量不高,抗干擾能力差等問題。 (2) 鍋爐是70年代產(chǎn)品,鍋爐設(shè)計結(jié)構(gòu)抗爆能力差。另外,爐底水冷壁設(shè)計比較平坦,爐渣流動不暢,容易造成析鐵在爐底的積存。 4 主要結(jié)論及防范措施 通過對這次事故的分析,可以得出:對于液態(tài)排渣爐,爐底存在析鐵時,爐底水冷壁爆管有引發(fā)爐膛爆炸的可能性。特別是在鍋爐帶高負荷時這種危險性更大。要防止這種事故的發(fā)生,主要應(yīng)做好以下幾方面的工作: (1) 確保運行中爐底耐火層的完好,防止爐底水冷壁過熱爆管。 (2) 采取保證煤粉細度,運行中正確調(diào)整鍋爐的給風(fēng)量等措施,確保爐底不留存大量析鐵。 (3) 采用
12、質(zhì)量更好的滅火保護裝置,縮短爐膛滅火到保護動作的整定時間。 (收稿日期:2001-03-03)制粉系統(tǒng)爆炸與粉倉溫度高的防范對策 尹民權(quán) 王富樓 柳 朝 (山東鄒縣發(fā)電廠 鄒城 273522) 摘 要 鄒縣發(fā)電廠自投產(chǎn)以來,經(jīng)常發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸和煤粉倉粉溫高,還發(fā)生粉倉爆炸事故,多次造成重大設(shè)備損壞和嚴重經(jīng)濟損失。通過分析研究,找出制粉系統(tǒng)爆炸、粉倉粉溫高的原因,提出制粉系統(tǒng)運行技術(shù)和設(shè)備改進的措施。 關(guān)鍵詞 燃煤電廠 制粉系統(tǒng) 爆炸原因 預(yù)防及改造 山東鄒縣發(fā)電廠、期工程共4臺300 MW機組。鍋爐均為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG1000/170-1型亞臨界壓力中間再熱自然循環(huán)燃煤汽包爐。每臺鍋爐配
13、置4套倉儲式制粉系統(tǒng),乏氣送粉,均采用DTM350/700低速滾筒式球磨機。每臺鍋爐設(shè)有2個煤粉倉,每個粉倉的容積為440 m3。煤粉倉上部設(shè)一臺型號為GX-500的螺旋可逆式輸粉機(絞龍),可保證4套制粉系統(tǒng)相互輸送煤粉,在絞龍和煤粉倉上裝有4根吸潮管。 自鍋爐投產(chǎn)以來,制粉系統(tǒng)多次發(fā)生爆炸和粉倉溫度高等情況,既造成設(shè)備嚴重損壞,又嚴重威脅人身及電廠生產(chǎn)的安全,還對生產(chǎn)環(huán)境造成嚴重污染。至今,因制粉系統(tǒng)爆炸構(gòu)成的考核事故就有3次,障礙達幾十次之多。 1 制粉系統(tǒng)爆炸及煤粉倉粉溫高的危害 1.1 制粉系統(tǒng)爆炸的危害 制粉系統(tǒng)爆炸會引起設(shè)備損壞、少發(fā)電、降低經(jīng)濟效益,甚至造成人身傷亡事故。 如1
14、992年5月26日,1號爐丁制粉系統(tǒng)爆炸,引燃給水電動門電纜、制粉系統(tǒng)控制電纜,被迫停爐,少發(fā)電399萬kWh。 再如1993年5月10日,1號爐乙粉倉內(nèi)煤粉燒結(jié),影響給粉機出粉。在給粉間處理13號給粉機時,煤粉突然噴出爆燃,燒壞部分熱控電纜,導(dǎo)致緊急停爐保護動作停爐。迫使電網(wǎng)對外拉路限電672萬kWh,系統(tǒng)周波由49.95 Hz降至49.45 Hz,少發(fā)電1 440萬kWh。3號爐試運過程中發(fā)生2次煤粉倉爆炸,后1次將煤粉倉的頂棚掀起、11號皮帶燒壞,一名現(xiàn)場施工人員燒傷致死。 1.2 煤粉倉粉溫高的危害 4臺鍋爐煤粉倉普遍存在粉溫高的現(xiàn)象,造成以下后果:為了防止因粉倉頂棚溫度太高而烤壞輸煤
15、皮帶,只好使皮帶連續(xù)運行不停車;有時粉倉冒正壓向外噴火,燒壞上部皮帶等設(shè)備;3號爐投產(chǎn)初期因粉溫高影響正常運行,只好加裝一套氮氣滅火系統(tǒng),靠經(jīng)常充氮維持運行;由于粉倉溫度有時超過400,使粉倉頂棚預(yù)制件燒壞,大面積脫皮,局部塌陷,頂部4架鋼筋砼梁均有燒壞現(xiàn)象。 2 制粉系統(tǒng)爆炸原因及防范措施 2.1 制粉系統(tǒng)爆炸原因分析 從多次爆炸后的現(xiàn)場情況看,引爆點主要在容易長期積煤或積粉的位置。引爆的熱源主要是磨煤機與排粉機入口熱風(fēng)門不嚴形成的。根據(jù)制粉系統(tǒng)的運行工況和爆炸情況分析,制粉系統(tǒng)爆炸的主要原因如下。 2.1.1 與煤粉細度、風(fēng)粉濃度及燃煤成份有關(guān) 煤粉爆炸的前期往往是自燃。一定濃度的風(fēng)粉氣流
16、吹向自燃點時,不僅加劇自燃,還會引起燃燒,而接觸到明火的風(fēng)粉氣流隨時會產(chǎn)生爆炸。造成流動煤粉爆炸的主要因素是風(fēng)粉氣流中的含氧量、煤粉細度、風(fēng)粉混合物的濃度和溫度。 煤粉愈細,爆炸的危險性就愈大。粗煤粉爆炸的可能性就小些,當煤粉粒度大于0.1 mm時幾乎不會爆炸。當煤粉濃度大于34 kg(煤粉)/m3(空氣)或小于0.320.47 kg(煤粉)/m3(空氣)時不易引起爆炸。 因為煤粉濃度太高,氧濃度小;煤粉濃度太低,缺少可燃物。只有煤粉濃度為1.22 kg/m3時最易產(chǎn)生爆炸。而鄒縣電廠制粉系統(tǒng)煤粉濃度在0.30.6 kg/m3范圍內(nèi)變動,因此存在爆炸的危險。 一般揮發(fā)份Vdaf大于25%,發(fā)熱
17、量高的煤,爆炸的可能性就大,鄒縣電廠設(shè)計燃用煤發(fā)熱量Qy23 525 kj/kg,揮發(fā)份Vdaf42.07%,也是容易產(chǎn)生爆炸的原因之一。 2.1.2 磨煤機入口積煤自燃 磨煤機處積煤主要發(fā)生在入口上部6.5 m的管道上。在此處開有4個孔洞,分別與回粉管、再循環(huán)管,和2個防爆門連接。從一側(cè)過來的熱風(fēng)與對應(yīng)過來的風(fēng)粉形成渦流,從給煤機落下來的濕煤就被沖擊粘在開孔上方管道的內(nèi)壁上(見圖1)。在運行中人工無法清除此處的積煤,同時從預(yù)熱器來的一次風(fēng)溫達300以上。在制粉系統(tǒng)停運后,由于磨煤機入口風(fēng)門不嚴,漏過的熱風(fēng)使磨煤機入口處溫度達100以上,容易將入口處積煤引燃,燃燒的煤進入磨煤機就會引起爆炸。
18、2.1.3 細粉分離器處積粉自燃 細粉分離器處積粉自燃主要發(fā)生在細粉分離器入口方形管道下部的較平緩段上。因為此水平段正上方開有一個方形防爆門,因而使該處的通流面積增大,風(fēng)粉氣流的流速下降,增加了積粉的可能性。 2.1.4 熱風(fēng)門內(nèi)漏 通過分析可知,1995年4號爐丙制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸的主要原因就是丙排粉機近路熱風(fēng)門不嚴。特別是丙排粉機熱風(fēng)調(diào)門只能關(guān)至70%,以致大量的熱風(fēng)內(nèi)漏造成該制粉系統(tǒng)半年內(nèi)9次爆炸。 2.1.5 再循環(huán)風(fēng)門處積粉自燃 乏氣中較細的煤粉,容易積存在排粉機出口的再循環(huán)風(fēng)門處。由于此系統(tǒng)不常使用,在制粉系統(tǒng)停運時,從磨煤機熱風(fēng)門漏過的熱風(fēng),在系統(tǒng)負壓下經(jīng)再循環(huán)流向排粉機,會引起該
19、處積粉自燃。燃燒的焦塊掉入排粉機或磨煤機內(nèi),就會引起爆炸。 2.2 制粉系統(tǒng)爆炸的防范措施 2.2.1 防止磨煤機入口積煤 磨煤機入口6.5 m處積煤,主要是濕煤在氣流沖擊下粘上去的。不論制粉系統(tǒng)在運行中還是在停運時,都有可能將積煤引燃。如果將回粉管向上移到落煤管入口(見圖1),將粉與煤的預(yù)混階段提前,就減少了積煤的可能性。如果在磨煤機入口上方的管道內(nèi)加一個混合器(見圖1),可使粉、煤、風(fēng)得到良好的混合,既可防止在6.5 m處積煤,又能緩解下部料斗斜坡積煤,還解決了添加鋼球時鋼球掉入熱風(fēng)門卡澀風(fēng)門的問題。 圖1 磨煤機入口上部管道圖 2.2.2 對細粉分離器進行改造 對細粉分離器入口切向處積粉
20、,可通過在風(fēng)道內(nèi)加裝導(dǎo)流板,增加局部擾動,提高該處的流速,增強氣流對下部積粉的沖刷,予以解決。同時,在加裝導(dǎo)流板后,因風(fēng)粉氣流均勻,還可提高分離效率。 2.2.3 改進粗粉分離器 原粗粉分離器內(nèi)錐體下方回粉檔板(百葉窗),經(jīng)常堆積雜物或煤粉,不但造成風(fēng)粉氣流短路,影響回粉,也經(jīng)常自燃引起爆炸。把3、4號爐粗粉分離器的內(nèi)錐體由倒錐形改為階梯(撞擊)式之后,消除了隱患,取得了經(jīng)驗。 將1、2號爐的粗粉分離器,更換為新型的SD-CB軸向型撞擊式粗粉分離器。阻力由原來的240×9.8 Pa降至80×9.8 Pa,出力可提高14%,總電耗可下降21%。 通過對4臺鍋爐粗粉分離器的改造
21、,不但解決了內(nèi)部積粉問題,還提高了鍋爐的效率。 2.2.4 消除熱風(fēng)門內(nèi)漏 制粉系統(tǒng)設(shè)計有啟、停程序,熱風(fēng)總門操作采用電動執(zhí)行機構(gòu)。但自投產(chǎn)以來從未使用過該程序,且此電動風(fēng)門不嚴,造成漏風(fēng)??梢詫⒛ッ簷C入口熱風(fēng)總門改裝成(或增加)一只手動總門以減少漏風(fēng)。還可將自然冷風(fēng)門位置從熱風(fēng)調(diào)門前改至熱風(fēng)調(diào)門后,使其處于負壓區(qū),這不但可以解決漏入熱風(fēng)造成磨煤機入口溫度高的問題,還可以解決運行中熱風(fēng)從自然冷風(fēng)門外漏污染環(huán)境問題。 2.2.5 加強運行管理 鍋爐正常運行中,應(yīng)對制粉系統(tǒng)的近路風(fēng)風(fēng)門,特別是容易積粉的磨煤機再循環(huán)風(fēng)門等,堅持定期吹掃工作制度。隨著自動化程度的提高和全能值班制度的實行,應(yīng)進一步加強
22、對新值班人員的培訓(xùn),以達到系統(tǒng)熟,操作到位。 3 煤粉倉溫度高的原因及防范措施 3.1 煤粉倉溫度高的原因 3.1.1 煤粉倉結(jié)構(gòu)存在問題 (1) 由于原粉倉內(nèi)壁面角度和內(nèi)錐體角度太小(粉倉橫向倉壁設(shè)計傾角為71.6°,底部內(nèi)錐體角度為65°),使倉壁及內(nèi)錐體易積粉(見圖2),造成粉倉溫度高。 (2) 粉倉頂部四周因安裝時留下一段高約600mm,深約540 mm,約45°的死角(見圖2),當煤粉落入粉倉內(nèi),比較細的煤粉會到處飛揚,慢慢落在該處,長時間堆積。遇上倉內(nèi)溫度高時,積粉便會自燃。 圖2 橫向粉倉改造示意圖 (3) 在粉倉頂部橫向裝有2個人孔門,其中北側(cè)人孔
23、門封閉不嚴(見圖2),空氣漏進粉倉引起煤粉自燃,高溫氣體聚積將粉倉頂棚烤裂。 (4) 用16 Mn鋼板焊接而成的煤粉倉下部內(nèi)錐體,將粉倉分成2部分,每1部分又分割成6個小的倉格,每1倉格同樣采用厚度為10 mm的鋼板焊接成內(nèi)錐體。由于粉倉下部所有內(nèi)錐體的表面積達100 m2以上,而錐體外表面又沒有采取保溫措施,再加上給粉間封閉不嚴,冬季環(huán)境溫度低,造成粉倉內(nèi)錐體內(nèi)表面結(jié)露積粉。 3.1.2 人為因素影響 (1) 吸潮閥不按規(guī)定操作。在煤粉倉上部裝有吸潮管(見圖3)。按規(guī)程要求,制粉系統(tǒng)運行時煤粉倉吸潮閥必須開啟,制粉系統(tǒng)停運時吸潮閥應(yīng)關(guān)閉。但在實行運行中,制粉系統(tǒng)到粉倉的吸潮閥,應(yīng)開啟而沒有開
24、啟,備用制粉系統(tǒng)到粉倉(絞龍)的吸潮閥應(yīng)關(guān)閉而未關(guān)閉,按規(guī)定在絞龍停止運行時吸潮閥應(yīng)關(guān)閉,但在實際運行中,也經(jīng)常在開啟位置。 該開的吸潮閥不開,不但潮氣不能吸出,粉倉內(nèi)的負壓也很難建立和保證。該關(guān)的吸潮閥不關(guān),增加了粉倉的漏風(fēng),為粉倉內(nèi)可燃氣體和煤粉混合物爆燃提供了必要條件。特別是當制粉系統(tǒng)頻繁啟停時,各吸潮閥不能按規(guī)定及時開啟和關(guān)閉,就會加劇粉溫的升高。 規(guī)程規(guī)定在排粉機由制粉乏氣倒向近路風(fēng)后,應(yīng)及時關(guān)閉制粉系統(tǒng)各吸潮閥,但在運行中也常常沒有按要求進行操作。 (2) 鎖氣器失去作用。細粉分離器下部有2道鎖氣器,它的作用一是防止漏風(fēng),二是在制粉系統(tǒng)爆炸后防止火源進入粉倉。由于有的爐只剩1道鎖氣
25、器起作用,因而易引起粉倉起火。 如在1992年大修中將1號爐細粉分離器下部第2道鎖氣器去掉,改裝在木屑分離器下部(見圖3)。因煤粉經(jīng)常從木屑分離器向外溢,故第2道鎖氣器重錘被人為地用鐵絲拉起,使其處于開啟位置。由于只剩第1道鎖氣器,封閉不嚴,加上換向檔板不關(guān),在粉倉溫度高時,高溫氣體被吸上去,引燃木屑分離器小篩子上的木屑等雜物及鎖氣器內(nèi)的積粉。以上火源又落入粉倉內(nèi)引燃煤粉,形成惡性循環(huán)。 (3) 絞龍下粉插板未關(guān)閉。在絞龍的下方設(shè)有4個下粉口,分別與4個制粉系統(tǒng)聯(lián)接。在每個下粉口安裝一只手動插板(見圖3),只有在絞龍進行送粉時,需要授粉的下粉口插板才打開。但在實際運行中,各爐絞龍的下粉插板經(jīng)常
26、處于開啟或半開啟狀態(tài),特別是絞龍兩端(甲、丁制粉系統(tǒng))的下粉插板經(jīng)常在全開位置。因此也就使粉倉形不成負壓,絞龍內(nèi)應(yīng)封閉也無法封閉。 (4) 換向檔板問題。在每臺制粉系統(tǒng)的木屑分離器下方,設(shè)有一只手動換向檔板(見圖3)。其作用是把細粉分離器下來的煤粉分別切換到粉倉或絞龍。當制粉系統(tǒng)停止運行時應(yīng)使檔板關(guān)閉粉倉一側(cè),以防止空氣進入粉倉。但在實際運行中,當制粉系統(tǒng)停運時,此換向檔板很少切向粉倉側(cè)進行封閉。 (5) 管理制度方面。在投產(chǎn)初期,電梯都由運行人員自己管理,不論白天晚上,運行人員到鍋爐上部操作吸潮閥及換向檔板都很方便,也能及時到位。但在1991年以后電梯劃歸實業(yè)公司電梯班管理,白天,運行人員使
27、用電梯需找電梯班來人操作,晚上則需步行到標高32 m處操作,所以就造成制粉系統(tǒng)啟停后,不能及時按規(guī)定進行就地操作。直到1997年這一制度才改變,到位情況有了明顯好轉(zhuǎn)。 圖3 粉倉上部布置圖 1989年修改頒發(fā)的運行規(guī)程中,只規(guī)定了磨煤機啟動后開啟粉倉吸潮閥,但沒有規(guī)定在制粉系統(tǒng)停運后關(guān)閉吸潮閥;只規(guī)定了在制粉系統(tǒng)啟動時將換向檔板切向粉倉,但未規(guī)定在制粉系統(tǒng)停運后將換向檔板切向絞龍,封閉粉倉。 (6) 技改后遺留的問題。為了節(jié)省鍋爐點火用油,加裝了煤粉預(yù)燃室點火裝置,增加4臺新給粉機,將給粉機與粉倉連接的短節(jié)長度,由200 mm改為900 mm(見圖2),但給粉機加長的短節(jié)未進行保溫;在將粉倉上
28、部不適合的板式鎖氣器改為錐式鎖氣器后,鎖氣器的外部也未進行保溫,所以會增加粉倉內(nèi)壁結(jié)露。 3.2 煤粉倉溫度高的防范措施 3.2.1 改進煤粉倉結(jié)構(gòu)和保溫 (1) 因為3、4號爐粉倉采用鋼板結(jié)構(gòu),外部保溫效果差,造成粉倉內(nèi)壁結(jié)露積粉,粉倉溫度經(jīng)常升高。雖于1989年把粉倉外部的保溫全部進行了更換,但因粉倉內(nèi)壁為鋼板結(jié)構(gòu),結(jié)露問題仍沒有徹底解決,后來就在粉倉內(nèi)壁澆灌一層砼。 由于頂棚燒裂漏風(fēng),在1993年大修中將3號爐甲粉倉梁及頂棚全部更換。在1997年5月份大修中又將3號爐乙粉倉4架梁及頂棚全部進行了更換。為了防止在高溫下石子鈣化后體積膨脹,將外部砼脹掉。采用耐火水泥配比,并將骨料由石子改為焦
29、寶石。 (2) 由于原粉倉內(nèi)壁面角度和內(nèi)錐體角度太小。1997年利用1號爐大修時間,對甲、乙煤粉倉進行了改造。在粉倉內(nèi)壁打出麻坑,澆上一層耐火砼,使兩壁角度由原71.6°變?yōu)?7°。又在原內(nèi)錐體上加焊一層鋼板,使底部內(nèi)錐體角度由原65°改為70°(見圖2),以消除積粉。 (3) 粉倉頂部四周安裝時留下的死角,已用砼澆灌,使其與壁面平齊,根除了此積粉點。 (4) 原細粉分離器至粉倉下粉管之間設(shè)計為換向式檔板,不嚴密,易漏風(fēng)、粉。已將4臺爐的下粉換向檔板全部更換成插板式閘板門(見圖3),解決了漏風(fēng)問題。 (5) 因原絞龍改為鏈式輸粉機后一直無法使用,為了減少
30、粉倉漏風(fēng),現(xiàn)已將絞龍所有下粉口用砼澆灌封堵。原入孔門蓋子為平板式,容易變形漏風(fēng),已將入孔門蓋板改為翻蓋式,采用不銹鋼板外加硅酸鋁氈保溫。改變?nèi)肟组T位置,由橫向軸線布置改為縱向,在防爆門軸線兩側(cè)的粉倉內(nèi)壁布置。 3.2.2 改進吸潮管通路及防爆門 (1) 原煤粉倉吸潮管出口與粗粉分離器入口的煤粉管道相接,因系統(tǒng)負壓小,易被沉積的煤粉堵塞。為了提高其負壓,現(xiàn)已將吸潮管出口從粗粉分離器入口管道改接到排粉機入口管道上,出口負壓由3.0 kPa提高到7.0 kPa。但是煤粉倉內(nèi)負壓過大,漏風(fēng)反而會增加,從1號爐改后的情況看,因負壓大,第2道鎖氣器、木屑分離器等處的漏風(fēng)明顯增加。最好加裝1只負壓表,調(diào)整煤
31、粉倉負壓,維持在300 Pa左右,不得大于500 Pa。 (2) 原膜片式防爆門,在多次粉倉爆炸時均未打開,加之防爆門鐵皮經(jīng)常腐蝕漏風(fēng),難以起到防爆門的作用?,F(xiàn)已全部用重力(翻版)式入孔門代替,采用鋁板結(jié)構(gòu)和黃砂密封,效果良好。 3.2.3 加強運行管理 控制好磨煤機出口溫度,防止含水分過大的煤粉進入粉倉。定期降粉位,防止煤粉長時間在倉內(nèi)存留。避免輸粉機內(nèi)積粉,特別是臨時停爐,一定要密封粉倉,防止自燃。修訂和完善現(xiàn)場運行規(guī)程。 (修改稿收稿日期:2000-04-28) 某電廠2號鍋爐滅火 分析與防治對策 楊文啟 梁 國 (貴州清鎮(zhèn)電廠 清鎮(zhèn) 551418) 某電廠2號爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ
32、/ 13.7-7型超高壓固態(tài)排渣煤粉鍋爐,設(shè)計燃用劣質(zhì)煙煤與無煙煤的混合煤,煤的特性是發(fā)熱量、揮發(fā)份低且變化大;著火、燃盡困難且不穩(wěn)定。1999年7月23日對鍋爐進行了冷態(tài)動力場試驗,從試驗各工況來看,一次風(fēng)均無貼墻現(xiàn)象,一次風(fēng)出口氣流軌跡比改造前遠離水冷壁,對爐內(nèi)結(jié)焦有所改善,試驗各工況氣流在爐內(nèi)形成強風(fēng)環(huán),當量直徑比均小于改造前的強風(fēng)環(huán)當量直徑比,形成位置適中,無偏斜現(xiàn)象。 但從1999年12月5日至2000年1月13日,鍋爐先后發(fā)生7次滅火,多次爐膛負壓波動。 1 鍋爐運行中出現(xiàn)滅火的情況 (1) 1999年12月5日2:13,爐膛正壓高達3 000 Pa,保護動作爐內(nèi)熄火,此時乙側(cè)撈渣
33、船放渣門螺栓斷,在進行檢修,乙側(cè)無水封。 (2) 1999年12月10日14:36,爐膛正壓992 Pa, 保護動作熄火。 (3) 2000年1月11日14:00,鍋爐負荷192 MW, 爐膛負壓,保護動作熄火。 (4) 2000年1月11日17:19,鍋爐負荷200 MW, 爐膛負壓高達2 333Pa,保護動作熄火。 (5) 2000年1月12日0:04,爐膛負壓高達 1716 Pa,保護動作熄火,當時投有4支油槍,仍燃著未滅。11:20取燃煤化驗發(fā)熱量為19.6 MJ/kg,揮發(fā)份為8.99%。 (6) 2000年1月12日19:10,4號給粉機卡死,鍋爐負荷200 MW,20:02爐膛負
34、壓高達2 263 Pa,保護動作熄火;當時單制粉系統(tǒng)運行,投有4支小油槍仍燃著未滅。 (7) 2000年1月13日,鍋爐負荷198 MW,爐內(nèi)燃燒不穩(wěn),21:34爐膛正壓高達1 300 Pa,保護動作熄滅,重新點燃后21:50恢復(fù)正常。 2 影響鍋爐滅火的原因分析 根據(jù)鍋爐多次滅火的情況來看,鍋爐滅火前爐內(nèi)燃燒都不穩(wěn)定,滅火時負荷都很高,滅火的發(fā)生來得很快,按上述情況分析原因如下: (1) 鍋爐爐膛內(nèi)結(jié)渣嚴重時,不斷發(fā)生掉焦,當大塊焦渣掉入撈渣船的水池中時,不但濺起大量的水花,同時產(chǎn)生大量的水蒸氣,引起爐內(nèi)負壓波動,當波動超過保護定值時,保護動作造成鍋爐滅火。 (2) 撈渣機故障頻繁,一方面鏈
35、條刮扳撈渣機性能與質(zhì)量較差,另一方面由于渣塊的不斷掉落,對撈渣機的傷害較大,造成撈渣機不能持久穩(wěn)定運行。當撈渣機發(fā)生故障停運時,鍋爐渣斗的渣門關(guān)閉不嚴,又無水封,漏風(fēng)嚴重,大量冷風(fēng)從爐底進入負壓的爐膛,致使火焰中心抬高與偏斜,甚至破壞爐內(nèi)的動力場,使爐內(nèi)燃燒性能惡化,兩側(cè)溫差變大,均勻性變壞,結(jié)渣性增大,掉渣量增多增大,對撈渣機的傷害更加嚴重,形成惡性循環(huán)。與此同時,灼熱的大渣塊掉入撈渣船的水池中,突然產(chǎn)生大量的水蒸汽,引起爐膛負壓大量程波動,破壞爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定。 (3) 煤質(zhì)差揮發(fā)份低著火困難,而且變化大,根據(jù)廠內(nèi)燃煤工業(yè)分析,發(fā)熱量變化從1624MJ/kg,揮發(fā)份變化從7%19%,這種變化容
36、易引起爐膛燃燒穩(wěn)定性發(fā)生變化;再加上有時給煤機卡澀,給煤量時多時少,不但影響粉位高度不足,而且造成三次風(fēng)帶粉量變化;另外給粉機卡澀,銷子斷裂等時有發(fā)生,對鍋爐燃燒造成嚴重的影響,尤其是給粉機突然停止供粉或粉位低造成供粉時有時無,對鍋爐燃燒影響甚大。 (4) 由于受習(xí)慣操作方式方法的影響,對新型燃燒器特性掌握不夠,對其的運行操作還不能適應(yīng),風(fēng)粉比例配合不夠恰當,以致對鍋爐燃燒造成不利影響。 (5) 下一次風(fēng)的穩(wěn)燃型直接點火燃燒器的噴口剛性不足,使用一段時間后發(fā)生變形,使穩(wěn)定回流區(qū)發(fā)生變化,氣流不規(guī)范,造成燃燒穩(wěn)定性下降。 (6) 受壓部件的泄漏,如:吹灰蒸氣管、水冷壁管等泄漏都會造成爐內(nèi)負壓波動
37、而滅火。 3 鍋爐防滅火對策 (1) 撈渣機對鍋爐燃燒穩(wěn)定十分重要,應(yīng)修則修,修則修好,保證質(zhì)量;同時建議在撈渣船的上部適量加裝防沖破渣梁,一方面可增加撈渣船的剛性,保護撈渣機刮板,同時起到破渣的作用;或選擇更好的撈渣機更新。 (2) 加強煤場管理,對不同煤種要分堆存放,鍋爐煤斗進煤時盡力做好混煤工作,擬出混煤措施,嚴格執(zhí)行。 (3) 對制粉系統(tǒng)的設(shè)備要提高檢修維護質(zhì)量,適當?shù)臅r候?qū)γ悍蹅}進行一次全面的檢查。 (4) 根據(jù)2號爐冷態(tài)試驗結(jié)果,在低負荷運行時采用正寶塔配風(fēng)為宜;當負荷在100120 MW時一次風(fēng)粉可只投下兩層,煤質(zhì)特差時投下3層;負荷在120170 MW時投用下3層;而負荷在17
38、0 200 MW時則應(yīng)投全部4層,采用均勻布風(fēng)。 (5) 下兩層一次風(fēng)由直流式燃燒器改為穩(wěn)燃型燃燒器后,阻力有所增加,根據(jù)冷態(tài)試驗結(jié)果,由于改造的下兩層一次風(fēng)氣流剛性弱于未改造的上兩層一次風(fēng)氣流剛性;因此配風(fēng)時下兩層一次風(fēng)管的風(fēng)速不能低于27 m/s,且下一次風(fēng)使用的給粉機轉(zhuǎn)速不宜超過450 r/min,中下一次風(fēng)使用的給粉機轉(zhuǎn)速不宜超過470 r/min。 (6) 由于鍋爐下兩層一次風(fēng)燃燒器的側(cè)二次風(fēng)的敏感性較強,建議低負荷時應(yīng)全關(guān)運行;高負荷時開度一般不要超過50%;必要時可安排兩人進行調(diào)試,一人觀察,另一人進行調(diào)整,尋找最佳運行工況。 (7) 由于鍋爐燃用劣質(zhì)煙煤與無煙煤的混合煤,發(fā)熱量
39、與揮發(fā)份都較低且變化較大,建議制出的煤粉細度R90不宜超過8%。 (8) 鍋爐運行一段時間后檢查發(fā)現(xiàn)下一次風(fēng)口側(cè)板變形較嚴重,說明剛性不足,應(yīng)給予加固,或在適當?shù)臅r候換新。 (收稿日期:2000-08-31) 420t/h無煙煤鍋爐改造前后的運行分析 譚建坤 (廣東省電力試驗研究所,廣東 廣州 510600) 摘 要 介紹了連州電廠420t/h無煙煤鍋爐的改造情況,并根據(jù)運行數(shù)據(jù)和試驗結(jié)果,對鍋爐改造 前后的狀況進行了分析和比較,結(jié)果說明改造后鍋爐的穩(wěn)燃及其它性能得到了明顯的改善,為無煙煤鍋爐的改造提供了借鑒。 關(guān)鍵詞 鍋爐;改造;運行分析 連州電廠2臺125 MW機組的420 t/h鍋爐由哈
40、爾濱鍋爐廠制造。機組于2000年先后投入商業(yè)運行。在調(diào)試期間和運行初期,鍋爐燃燒穩(wěn)定性一直較差,多次發(fā)生滅火現(xiàn)象,嚴重影響了機組的經(jīng)濟運行和安全性。為了徹底解決問題,先后對1,2號鍋爐進行了必要的改造,取得了較好的效果。 1 設(shè)備簡介 鍋爐型號為HG-420/13.7-WM2,單鍋筒、自然循環(huán)、集中下降管、一次中間再熱、型布置的固態(tài)排渣煤粉爐。爐膛為正方形9 580 mm× 9 580 mm,頂棚管標高為44 450 mm。設(shè)計煤種為當?shù)亓淤|(zhì)無煙煤。 鍋爐采用鋼球磨中間倉儲制,一爐兩磨,熱風(fēng)送粉。燃燒設(shè)備為四角切向布置直流式,假想切圓直徑為639 mm,逆時針方向旋轉(zhuǎn),三次風(fēng)對沖布置
41、。燃燒器布置(改造前和改造后)如圖1所示,其中:上、下兩層燃燒器為百葉窗水平濃淡式,帶側(cè)邊風(fēng),中間一層為雙通道自穩(wěn)式燃燒器,帶有腰部風(fēng)。點火方式采用高能點火器輕油煤粉兩級點火。燃燒器設(shè)計特性參數(shù)如表1所示。為保證燃料充分燃盡,在水冷壁上敷設(shè)了一定面積的衛(wèi)燃帶。 2 改造前運行情況 2號鍋爐在調(diào)試期間和投產(chǎn)初期,燃燒穩(wěn)定性一直比較差,經(jīng)常發(fā)生滅火現(xiàn)象,甚至有時1天滅幾次火;并存在再熱器汽溫偏差大,熱風(fēng)溫度達不到設(shè)計值等缺陷。為了改善鍋爐穩(wěn)燃,技術(shù)人員進行了大量的燃燒試驗并采用了一些穩(wěn)燃措施以期找到最佳的燃燒方式,主要是調(diào)整二次風(fēng)的不同配風(fēng)方式和在保證一次風(fēng)不堵粉的前提下盡量降低一次風(fēng)速。試驗逐步
42、按上下大、中間小的二次風(fēng)配比,將下二次風(fēng)關(guān)至10%左右、中下二次風(fēng)和雙通道燃燒器腰部風(fēng)全關(guān)、油槍風(fēng)開至30%、中上二次風(fēng)為50%、上上和上下二次風(fēng)為60%至80%,變成了下、中一次風(fēng)噴口集中燃燒的布置方式,形成高濃度高溫的著火區(qū),著火區(qū)溫度調(diào)整后比調(diào)整前提高了300400。至此,鍋爐的燃燒基本穩(wěn)定。 圖1 改造前后燃燒器的布置 3 改造措施 3.1 燃燒器改造 為了徹底解決鍋爐燃燒穩(wěn)定性問題采取了以下改造措施: (1) 取消中下二次風(fēng); (2) 中上二次風(fēng)風(fēng)口尺寸適當增大和位置下移,加裝小油槍和穩(wěn)燃罩; (3) 下一次風(fēng)與中一次風(fēng)靠近; (4) 三次風(fēng)改為自引式,射流方向維持對沖布置; (5)
43、 最下層油槍的位置由下部風(fēng)室移至上部風(fēng)室。 另外,在燃燒器區(qū)域水冷壁增鋪50 m2的衛(wèi)燃帶,進一步增加燃燒區(qū)域溫度水平。 這次改造就是將原來燃燒器的一、二次風(fēng)口的均等配風(fēng)布置改為一次風(fēng)集中布置方式。 一次風(fēng)集中布置的結(jié)構(gòu)特點在于把燃燒器的一次風(fēng)口相對集中地布置在一起,使煤粉氣流的著火和燃燒相對集中,有利于提高燃燒器區(qū)域局部熱負荷和溫度水平,以改善燃料的著火條件。實踐證明,這種結(jié)構(gòu)型式最適合于燃用揮發(fā)分低的貧煤和無煙煤,而連州電廠燃用的正是該類煤種。 3.2 提高熱風(fēng)溫度 為了提高熱風(fēng)溫度,在1號鍋爐改造中,割除了上級空預(yù)器前的少部分省煤器,以期提高空預(yù)器前煙溫,從而提高熱風(fēng)溫度。但是,實踐證明
44、,割管措施并不理想,煙溫沒有多大提高,熱風(fēng)溫度偏低也未改善。因此,此項改造未在2號鍋爐上應(yīng)用。 3.3 解決再熱汽溫偏差問題 為了減少再熱汽溫偏差(A側(cè)比B側(cè)汽溫高),決定對水平煙道上的A側(cè)高溫再熱器進行割管處理,減少受熱面,降低換熱量。這是減少汽溫偏差的最直接方法。 4 改造前后對比分析 鍋爐改造后一直運行穩(wěn)定,沒有發(fā)生由于燃燒不穩(wěn)而引起鍋爐滅火的事故;在機組頻繁調(diào)峰時,鍋爐啟停靈活、時間短,成功地為電廠節(jié)約了能源,增加了效益。 為了鑒定改造效果,在改造前后分別進行了2次鍋爐熱效率測試。在額定出力下,鍋爐熱效率測試的部分試驗數(shù)據(jù)見表2,從表中可得出如下幾點結(jié)論: (1) 改造后鍋爐熱效率比改
45、造前提高了0.5%。其中機械不完全燃燒損失q4并沒有降下來,還上升了0.16%;排煙熱損失q2降低了0.74%;其它損失變化不大,基本可以忽略。由于q2的降幅大于q4的升幅,所以,總的鍋爐熱效率有所提高。 (2) 爐膛出口煙溫提高了50。通過增鋪50 m2衛(wèi)燃帶和一次風(fēng)集中布置,有利于提高爐膛溫度水平,能改善燃料的著火條件。 (3) 熱二次風(fēng)溫仍然偏低于設(shè)計值40,而空預(yù)器前煙溫已達到設(shè)計值,熱風(fēng)偏低的原因不在于外部煙氣溫度不夠。 (4) 鍋爐蒸汽流量418 t/h時,再熱器兩側(cè)均投23 t/h的減溫水,再熱器進口汽溫基本相等,再熱器出口汽溫A側(cè)比B側(cè)稍大46,偏差不明顯。改造前為了消除兩側(cè)汽
46、溫偏差,A側(cè)減溫水要比B側(cè)多投68 t/h。 (5) 燃燒器經(jīng)過改造,一、二次風(fēng)的配風(fēng)布置更加合理,為二次風(fēng)的配風(fēng)提供了可調(diào)整手段,可以通過燃燒調(diào)整試驗,找出最佳的配風(fēng)方式,進一步提高鍋爐效率。 5 結(jié)束語 連州電廠2號爐的改造吸取了實際經(jīng)驗,遵循了無煙煤鍋爐的設(shè)計和改造的基本原則。一次風(fēng)集中布置和加鋪衛(wèi)燃帶,使煤粉燃燒相對集中,能量集中;合理減少高溫再熱器的受熱面,解決汽溫偏差問題。從鍋爐改造后的運行情況表明,鍋爐的穩(wěn)燃及其它性能得到了明顯的改善,從而提高了電廠的經(jīng)濟效益。 參考文獻: 1 徐通模,金定安,溫 龍.鍋爐燃燒設(shè)備. 西安:西安交通大學(xué) 出版社,1993 (收稿日期:2003-0
47、2-01) 鍋爐受熱面管道事故分析 邵天佑 (華能丹東電廠,遼寧 東港 118300) 1 試生產(chǎn)期間鍋爐受熱面管道事故統(tǒng)計 華能丹東電廠2臺鍋爐,為引進英國巴布科克能源有限公司生產(chǎn)的亞臨界自然循環(huán)燃煤型鍋爐,最大連續(xù)蒸發(fā)量1 165 t/h。在機組168 h試運行以及試生產(chǎn)期間的半年多時間里,2臺鍋爐先后發(fā)生受熱面爆管、漏泄、管段變形等損壞事故總計10次(見表1),造成多次停機停爐。 鍋爐受熱面由水冷壁、過熱器、再熱器及省煤器組成,其中過熱器包括一級、屏式、末級及頂棚包墻過熱器;再熱器包括一級、末級再熱器。在發(fā)生的10次受熱面管損壞事故中,90%為過熱器爆管或漏泄,其中包墻過熱器5次,占總數(shù)
48、的50%。 過熱器是鍋爐承壓部件中工作溫度最高的受熱面,管內(nèi)流過的是高溫高壓蒸汽,其傳熱性能較差,而管外又是高溫煙氣,所處環(huán)境惡劣,因此損壞事故的比例非常大。 2 鍋爐受熱面管道損壞原因及處理 華能丹東電廠試生產(chǎn)期間鍋爐受熱面管道事故原因主要可分為設(shè)計、制造、安裝及其它原因。而制造及設(shè)計因素達8次之多,占總數(shù)的80%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出,爆管大多數(shù)為單根短時過熱超溫爆管。其中屬制造原因的有:聯(lián)箱內(nèi)部存有制造時產(chǎn)生的金屬機械加工殘留物,造成爆管占3次,因彎管應(yīng)力損傷及鋼管母材缺陷引發(fā)事故3次,共占總次數(shù)的60%。屬設(shè)計原因的有:因管排固定卡設(shè)計不合理,造成爆管、漏泄2次,占總次數(shù)的20%。 2
49、.1 聯(lián)箱管堵塞引起的爆管 主要是過熱器入口聯(lián)箱內(nèi)接管處開有直徑不等的節(jié)流孔,當有異物堵塞節(jié)流孔時,管內(nèi)工質(zhì)流通不暢,造成管段短期過熱變形、爆管。解決辦法是對2臺鍋爐的末級過熱器、屏式過熱器入口聯(lián)箱全部用內(nèi)窺鏡檢查。在已檢查過的2臺鍋爐末過、屏過共96個入口聯(lián)箱的9個聯(lián)箱內(nèi),發(fā)現(xiàn)并取出聯(lián)箱制造時殘留的金屬機械加工或切割時鐵水凝固殘留物10余塊(片),這些殘留物絕大部分在機組安裝前與母材有不同程度粘連,隨著機組運行汽流的長期作用,逐漸脫落,并在聯(lián)箱內(nèi)隨蒸汽流動方向移動,當堵塞住節(jié)流孔時,發(fā)生短時超溫爆管。 2.2 受熱面管子母材缺陷 因彎管部位應(yīng)力集中造成斷裂漏泄,鋼管直段存在缺陷,鋼管壁厚厚薄
50、不均造成漏泄、爆管各1次。此類事故的發(fā)生隨機性大,徹底根治難度較大,唯一的辦法是在機組計劃檢修時,對鍋爐受熱面全面進行宏觀檢查,壁厚測量、脹粗測量,發(fā)現(xiàn)減薄及脹粗超標管及時更換,特別要加大對彎管處及應(yīng)力集中處的檢查力度,以減少爆管次數(shù)。 2.3 設(shè)計原因 鍋爐前包墻過熱器上部拉稀管排固定管卡設(shè)計不合理,原設(shè)計中只在每組管排的兩端用螺栓固定,而其余管排中間均沒有固定,由于每組管卡跨度較大,運行時因高溫作用,卡子變形并與管排磨損,造成管壁減薄,直至漏泄。同時由于不斷振動,在管子應(yīng)力集中區(qū)產(chǎn)生疲勞裂紋造成漏泄。對這部分的管卡固定方式加以改進,在每組管卡的管與管之間部分均進行焊接固定,這樣運行時振動減
51、少,可有效地避免磨損事故及振動產(chǎn)生疲勞裂紋導(dǎo)致漏泄事故的再次發(fā)生。 2.4 安裝質(zhì)量 對于已發(fā)生的安裝原因造成的漏泄事故,主要是省煤器彎管部位與爐后墻固定筋板銷釘端部相碰磨損,造成省煤器管漏泄。正常的安裝程序固定用銷釘應(yīng)從爐內(nèi)向外插裝,但實際安裝時,由于施工人員采用由外向內(nèi)插銷釘?shù)腻e誤作法,銷釘端部過長與省煤器管排接觸相碰,運行時磨損造成漏泄。 2.5 其它原因 對前包墻過熱器彎管處疲勞裂紋斷裂性缺陷補焊處理時,裂紋源沒有徹底消除掉,運行時補焊部位裂紋再次擴展,造成二次漏泄。因此對漏泄管段受熱面修復(fù)時,有條件換管的一定要換管處理,對暫無條件換管的,也要認真將擴展性缺陷挖除干凈,方可進行補焊處理
52、,并做好記錄,在機組大小修時重新?lián)Q管處理。 3 鍋爐受熱面管道的二次損壞 鍋爐受熱面發(fā)生事故類型很多,主要有短時超溫過熱、磨損疲勞、母材缺陷等原因,除此之外,受熱面管損壞后造成的二次漏泄數(shù)量也較大,因為鍋爐受熱面承受高溫高壓,一旦爆管或漏泄,將對旁邊的管子造成嚴重的威脅,經(jīng)常發(fā)生鍋爐爆管后,爆口噴出的汽流將鄰近管子壁厚沖刷減薄,造成聯(lián)鎖漏泄事故的發(fā)生。從附表中可以看出,在10次損壞事故中,共損壞受熱面管19根,因被沖刷造成二次損壞管數(shù)多達6根,占總數(shù)的32%。對這種損壞的預(yù)防,要加強運行監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)有超溫超壓及其它異常情況及時采取有效措施,受熱面爆管確認 后,停機停爐要果斷,避免事故的擴大。
53、 4 結(jié)束語 火電廠相當大的一部分事故是由鍋爐引起的,而過熱器又是鍋爐受熱面事故的主角,如何確保過熱器不發(fā)生漏泄、爆管等事故是解決受熱面管損壞的關(guān)鍵。除了設(shè)計上從結(jié)構(gòu)、布置以及選擇最佳的過熱器系統(tǒng)等多方面進行綜合考慮外,還應(yīng)在現(xiàn)場合理正確地選用鋼材,避免管子超溫運行;對設(shè)計方面存在的問題及制造、安裝時遺留的缺陷,要及時進行處理;在機組檢修時,要加大宏觀檢查、壁厚測量及蠕脹測量的力度。 (收稿日期:2003-01-13) 除氧器補水管道振動分析及處理羅存存 (略陽發(fā)電廠,陜西 略陽 724300) 熱力發(fā)電廠汽水管道振動是常見的威脅安全生產(chǎn)的因素,尤其對人身安全構(gòu)成極大威脅。略陽發(fā)電廠5號機組除
54、氧器化學(xué)除鹽水補水管就曾長期劇烈振動,并發(fā)生過補水逆止門爆炸停機事故。 1 振動概況 略陽發(fā)電廠5號機除氧器為東方鍋爐廠生產(chǎn)的高壓噴霧填料式除氧器,工作壓力0.49 MPa。為了提高系統(tǒng)補水安全性、操作性,增加了一條除鹽水補水管道至除氧器補水系統(tǒng)如圖1所示: 圖1 增加除氧器補水管后的補水系統(tǒng) 正常情況下,4,5號機除氧器并列運行,汽源由5號機5段抽汽提供,抽汽參數(shù)301,0.69 MPa,除鹽水補水壓力1.2 MPa,溫度20左右。 振動情況是,開始補水時振動幾下,補水中不振,補完后振動3045 min,表現(xiàn)為劇烈的、如放炮似的連續(xù)間隔振動,整個管道從21 m除氧頭一直至0 m補水門處都在振
55、顫,非常可怕,補水管道發(fā)生過多次不安全情況。在原因分析不準確情況下,將補水逆止門3次改變位置,改變與除氧頭的距離,提高逆止門壓力等級,但未取得任何效果。 2 原因分析 從振動發(fā)生在補水后3045 min可以看出,問題應(yīng)該出在補水逆止門后一段空管道內(nèi),而不是逆止門前滿水管道內(nèi)。 振動機理分析認為:逆止門后*108管道至除氧頭有4.2 m距離,補水后這段管道是低溫的,此時除氧頭上部是壓力0.49 MPa,溫度約200的蒸汽,查焓熵圖其比容約為0.45 m3/kg,這些蒸汽立即填充空管道,并急劇降溫凝結(jié),凝結(jié)成0.001 m3/kg的水滴,當一團蒸汽在管壁上凝結(jié)為水滴時,比容相差400多倍,則在汽團
56、凝結(jié)成水后突然形成局部真空,周圍壓力蒸汽要來填充因凝結(jié)而形成真空的空間,形成巨大的沖擊,如此連續(xù)凝結(jié)沖擊,管壁也在升溫趨于平衡,這個過程造成了連續(xù)的劇烈振動。據(jù)專家計算,這種沖擊力量可達數(shù)十噸。 經(jīng)過分析,可以看出振動來自管道內(nèi)部,管道長度只是加大振動而已。另外,經(jīng)檢查,除鹽水補水門確有少量泄漏,涼水不斷進入除氧頭,這又延續(xù)了振動的時間。 3 處理方案及實施 由原因分析可以看出,因為閥門微漏時有發(fā)生,故必須從根本上解決問題,并提高系統(tǒng)適應(yīng)性。處理的思路只有一條,就是不給其汽水交匯凝結(jié)的空間。 處理方案是,在緊貼除氧頭處,除鹽水補水管加一U型水封如圖2,這樣補水后,只有水封后很短約100 mm空
57、管子空間,振動能量將大為減少。另外,U型水封還可以吸收來自管道的冷熱膨脹,保護焊口及逆止門。 圖2 改進方案示意 4 改進效果 實施后至今,1年多時間補水管道從未發(fā)生振動,各閥門管道也完好無損,收到了極好的效果。 事實上,火電廠許多汽水管道都存在振動,可應(yīng)用類似手段,把參數(shù)相差較大的汽水介質(zhì)交匯空間減小來消除振動,會收到事半功倍的效果。 (收稿日期:2002-11-21) 鍋爐燃燒器燒損原因及防治對策高小濤 (江蘇省電力試驗研究所 南京 210029) 摘 要 針對某發(fā)電廠400t/h鍋爐存在的鍋爐燃燒器嚴重燒損問題,進行了燃燒器熱 態(tài)試驗。根據(jù)試驗情況,詳細分析了燃燒器燒損的原因,提出解決燃燒器燒損問題的方案。 關(guān)鍵詞 鍋爐 燃燒器 燒損 防治近幾年,江蘇先后進行了20多臺大型國產(chǎn)鍋
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